入厂静止煤采样机改进
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3 采样机改进方案
3.1 采 样 器的 改 进 针对采样机存在的问题,长沙公司着重从采样器的结构上
进行改进。机械化采样器的基本条件是:(1)能无实质性偏倚地 收集子样并被权威性的试验所证明;(2)能在规定条件下保持 工作能力。为达到上述条件,采样器的设计和生产,应满足以下 要求:(1)足够牢靠,能在可预期到的最坏条件下工作;(2)有足 够的容量以收集整个子样或让其全部通过,子样不损失、不溢 出;(3)能自我清洗,无障碍,运转时只需极少量的维修;(4)能 避免样品污染,如停机时杂质进入,更换煤种时原先采样的煤 滞留;(5)被采样煤的物理化学特性变化,如水分和粉煤损失、 粒度分析样的粒度离析降至最低程度。因此采样器解决的方式 是增加螺旋采样头的直径或对采样头结构进行换型。螺旋采样 头,螺旋的螺距和环距(轴与筒壁的距离)一般要求为被采样煤 标称最大粒度的 3 倍。采样器的结构如图 1 所示。
1 静止煤采样简介
5
1
2 4
静止煤采样只用质量基采样方式,方法主要适用于火车、 汽车载煤的全深度和深部分层采样,一个采样单元可以是一列 车、一节或数节车厢。采样时,采样器应插入煤内由顶到底采取 一全深度煤柱子样,或插入煤内一定深度取出一分层子样;采 样时,该采的大块煤、煤矸石或岩石不能被推开不采,湿煤不能 沾在采样器上。
的改进。
处理方面较为复杂,激光测距装置一共采用 4 套激光测距传感
(1)更换给料皮带。安装除铁给料皮带机,除铁装置为永磁 器,从采样点前后左右 4 个方向完成测距工作,能可靠、有效地
性磁铁,在进入破碎机前对煤样中的铁质进行充分吸收,并且 实现该项功能。
除铁给料皮带机带速和破碎机出力匹配,保证均匀的流量,不 会因皮带机给料速度过快造成破碎机堵塞。
(3)增加搅拌装置。该装置安装在破碎机的下部,物料破碎 后进入到该装置中,并进行充分搅拌、混匀,使破碎后的物料均 匀性达到最佳的状态,同时该装置能起到确保进入下一工序进
4 采样机改进效果
长沙公司于2009 年完成了第一台火车采样机改进,并通 过了国家煤炭质量监督检验中心的性能鉴定。以某本地煤为 例,2009 年来煤采样机改进前后所采煤样化验热值比较如表 1 所示。
卸料器
内推杆
自清洗动作
储料内筒
最大采样粒度
采样外筒
高强铰链 联接板
爪片
图 2 筒形爪式采样器
78
Shebeiguanli yu Gaizao◆设备管理与改造
3.2 采 样 机其 他 部 分的 改 进
层表面进行采样工作。因车厢内煤层表面不是单一平面,大部
针对采样头结构的变化,对采样机其他部分进行如下相应 分是呈山头型布置,且高低不一,在测距点的距离确定和数据
2 采样机存在的问题
湖南华电长沙发电有限公司一期 2×600 MW 机组分别于 2007 年 10 月、12 月投入正式运行,每年的燃煤量在 260 万 t 以 上,分别安装了 2 台入厂煤火车采样机、1 台汽车采样机,采样 头采用螺旋式结构。
长沙公司投产以后,随着煤炭市场的变化,来煤矿点较多, 质量差异较大、水分黏度较大、颗粒不均匀的煤炭日益增多,在 实际采样中,原先的螺旋式采样机已逐渐不能满足需要,采样 机易产生堵煤,使用可靠性降低,同时采到的煤样不完全具备 代表性,造成工业分析数据的偏差。
表 1 2009 年来煤采样机改进前后所采煤样化验热值比较
矿发 点站
2009 年 1-7 月Hale Waihona Puke Baidu改进前) 煤量/t 热值/(MJ/kg)
2009 年 8-12 月(改进后) 煤量/t 热值/(MJ/kg)
一 10 096.24 本 地 二 13 391.27 煤
若被采样煤要求粒度为 50 mm,那么采样筒内径要不小于 300 mm,要求煤样的粒度越大,采样筒的内径将会成倍增加,
3 图 1 采样器结构 1—锥形螺旋 2—全螺旋 3—环距 4—螺距 5—钢筒
给采样设备的制造带来很大的难度,制造成本大幅提高,同时 可靠性难以保障。因此有必要对采样头的结构进行换型。
通过对市场的调研,参照偏倚试验的方法,决定采用某厂 家生产的筒形爪式采样器(图 2),该采样器内无螺旋头,为空筒 结构,具有自清洗功能,采样器在采样工作时的有效开口尺寸 可以达到 准200 mm 以上,即小于 准200 mm 粒度的物料均有被采 取的可能。采样工作时,两片爪子张开往下旋转切割行进,对应 采范围内的大块矸石、异物等能随机采入,采取煤样的代表性有 所增强。此采样器对水分的适应性较强,在该采样器的储煤内 筒中,配有活塞推杆式自清洗装置,能将采样器所采取的全部 子样完全推出储煤内筒,避免采样头粘样、堵样现象的发生。该 采样器是闭口式采样器,能消除采样过程中的撒煤等现象,确 保所采子样的完整性。该采样器可根据实际需要对子样重量进 行调整,可在控制采样机的上位机系统中简单完成,能方便、快 捷地完成对采样工作时子样量大小的调节。
设备管理与改造◆Shebeiguanli yu Gaizao
入厂静止煤采样机改进探讨
张涛 (湖南华电长沙发电有限公司,湖南 长沙 410203) 摘 要:针对入厂静止煤采样机存在的主要问题,对采样机采样器及相应其他部分进行了改进,取得了较好的效果。 关键词:静止煤采样;筒形爪式采样器;改进
0 引言
在火力发电企业中,燃煤成本占到经营总成本的 70%,随 着近几年煤炭价格的不断上涨,所占成本比例逐步提高,因此 做好入厂来煤的验收工作,对保证企业的经营安全显得尤为重 要。在内地的绝大多数火电厂中,入厂煤主要是通过火车、汽车 进行运输,采样也会在火车、汽车车厢上进行,此类采样方式也 就是所谓静止煤采样方式。
(2)更换破碎机。破碎机采取环锤式结构,破碎能力强,破 碎机带有破碎腔自清扫防堵装置,该装置仿汽车雨刮器原理, 采用专用的电动机作为动力,带动碎煤板前的两块刮煤块做往 复运动,将破碎时黏附在碎煤板上的湿煤或粉煤在第一时间清 除干净。其优点主要是使制样机水分适应性得到大幅度的加 强,同时更有效地杜绝因煤样黏附而产生的混样现象。破碎腔 出料粒度控制筛板采用不锈钢长圆孔结构,减少破碎腔因筛板 黏附问题引起堵塞的情况。
3.1 采 样 器的 改 进 针对采样机存在的问题,长沙公司着重从采样器的结构上
进行改进。机械化采样器的基本条件是:(1)能无实质性偏倚地 收集子样并被权威性的试验所证明;(2)能在规定条件下保持 工作能力。为达到上述条件,采样器的设计和生产,应满足以下 要求:(1)足够牢靠,能在可预期到的最坏条件下工作;(2)有足 够的容量以收集整个子样或让其全部通过,子样不损失、不溢 出;(3)能自我清洗,无障碍,运转时只需极少量的维修;(4)能 避免样品污染,如停机时杂质进入,更换煤种时原先采样的煤 滞留;(5)被采样煤的物理化学特性变化,如水分和粉煤损失、 粒度分析样的粒度离析降至最低程度。因此采样器解决的方式 是增加螺旋采样头的直径或对采样头结构进行换型。螺旋采样 头,螺旋的螺距和环距(轴与筒壁的距离)一般要求为被采样煤 标称最大粒度的 3 倍。采样器的结构如图 1 所示。
1 静止煤采样简介
5
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2 4
静止煤采样只用质量基采样方式,方法主要适用于火车、 汽车载煤的全深度和深部分层采样,一个采样单元可以是一列 车、一节或数节车厢。采样时,采样器应插入煤内由顶到底采取 一全深度煤柱子样,或插入煤内一定深度取出一分层子样;采 样时,该采的大块煤、煤矸石或岩石不能被推开不采,湿煤不能 沾在采样器上。
的改进。
处理方面较为复杂,激光测距装置一共采用 4 套激光测距传感
(1)更换给料皮带。安装除铁给料皮带机,除铁装置为永磁 器,从采样点前后左右 4 个方向完成测距工作,能可靠、有效地
性磁铁,在进入破碎机前对煤样中的铁质进行充分吸收,并且 实现该项功能。
除铁给料皮带机带速和破碎机出力匹配,保证均匀的流量,不 会因皮带机给料速度过快造成破碎机堵塞。
(3)增加搅拌装置。该装置安装在破碎机的下部,物料破碎 后进入到该装置中,并进行充分搅拌、混匀,使破碎后的物料均 匀性达到最佳的状态,同时该装置能起到确保进入下一工序进
4 采样机改进效果
长沙公司于2009 年完成了第一台火车采样机改进,并通 过了国家煤炭质量监督检验中心的性能鉴定。以某本地煤为 例,2009 年来煤采样机改进前后所采煤样化验热值比较如表 1 所示。
卸料器
内推杆
自清洗动作
储料内筒
最大采样粒度
采样外筒
高强铰链 联接板
爪片
图 2 筒形爪式采样器
78
Shebeiguanli yu Gaizao◆设备管理与改造
3.2 采 样 机其 他 部 分的 改 进
层表面进行采样工作。因车厢内煤层表面不是单一平面,大部
针对采样头结构的变化,对采样机其他部分进行如下相应 分是呈山头型布置,且高低不一,在测距点的距离确定和数据
2 采样机存在的问题
湖南华电长沙发电有限公司一期 2×600 MW 机组分别于 2007 年 10 月、12 月投入正式运行,每年的燃煤量在 260 万 t 以 上,分别安装了 2 台入厂煤火车采样机、1 台汽车采样机,采样 头采用螺旋式结构。
长沙公司投产以后,随着煤炭市场的变化,来煤矿点较多, 质量差异较大、水分黏度较大、颗粒不均匀的煤炭日益增多,在 实际采样中,原先的螺旋式采样机已逐渐不能满足需要,采样 机易产生堵煤,使用可靠性降低,同时采到的煤样不完全具备 代表性,造成工业分析数据的偏差。
表 1 2009 年来煤采样机改进前后所采煤样化验热值比较
矿发 点站
2009 年 1-7 月Hale Waihona Puke Baidu改进前) 煤量/t 热值/(MJ/kg)
2009 年 8-12 月(改进后) 煤量/t 热值/(MJ/kg)
一 10 096.24 本 地 二 13 391.27 煤
若被采样煤要求粒度为 50 mm,那么采样筒内径要不小于 300 mm,要求煤样的粒度越大,采样筒的内径将会成倍增加,
3 图 1 采样器结构 1—锥形螺旋 2—全螺旋 3—环距 4—螺距 5—钢筒
给采样设备的制造带来很大的难度,制造成本大幅提高,同时 可靠性难以保障。因此有必要对采样头的结构进行换型。
通过对市场的调研,参照偏倚试验的方法,决定采用某厂 家生产的筒形爪式采样器(图 2),该采样器内无螺旋头,为空筒 结构,具有自清洗功能,采样器在采样工作时的有效开口尺寸 可以达到 准200 mm 以上,即小于 准200 mm 粒度的物料均有被采 取的可能。采样工作时,两片爪子张开往下旋转切割行进,对应 采范围内的大块矸石、异物等能随机采入,采取煤样的代表性有 所增强。此采样器对水分的适应性较强,在该采样器的储煤内 筒中,配有活塞推杆式自清洗装置,能将采样器所采取的全部 子样完全推出储煤内筒,避免采样头粘样、堵样现象的发生。该 采样器是闭口式采样器,能消除采样过程中的撒煤等现象,确 保所采子样的完整性。该采样器可根据实际需要对子样重量进 行调整,可在控制采样机的上位机系统中简单完成,能方便、快 捷地完成对采样工作时子样量大小的调节。
设备管理与改造◆Shebeiguanli yu Gaizao
入厂静止煤采样机改进探讨
张涛 (湖南华电长沙发电有限公司,湖南 长沙 410203) 摘 要:针对入厂静止煤采样机存在的主要问题,对采样机采样器及相应其他部分进行了改进,取得了较好的效果。 关键词:静止煤采样;筒形爪式采样器;改进
0 引言
在火力发电企业中,燃煤成本占到经营总成本的 70%,随 着近几年煤炭价格的不断上涨,所占成本比例逐步提高,因此 做好入厂来煤的验收工作,对保证企业的经营安全显得尤为重 要。在内地的绝大多数火电厂中,入厂煤主要是通过火车、汽车 进行运输,采样也会在火车、汽车车厢上进行,此类采样方式也 就是所谓静止煤采样方式。
(2)更换破碎机。破碎机采取环锤式结构,破碎能力强,破 碎机带有破碎腔自清扫防堵装置,该装置仿汽车雨刮器原理, 采用专用的电动机作为动力,带动碎煤板前的两块刮煤块做往 复运动,将破碎时黏附在碎煤板上的湿煤或粉煤在第一时间清 除干净。其优点主要是使制样机水分适应性得到大幅度的加 强,同时更有效地杜绝因煤样黏附而产生的混样现象。破碎腔 出料粒度控制筛板采用不锈钢长圆孔结构,减少破碎腔因筛板 黏附问题引起堵塞的情况。