活塞式空压机改造方案
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活塞式空压机改造方案
一、改造理由
水气厂氮氧工段共有16台活塞式空压机,其中9台无油空压机(5 台2Z-6/8、2台3L-10/8、1台4L-20/8、1台LW132/204C),7台有油润滑压缩机(5台5L-16/50空压机、2台4L-20/8氮气压缩机),经长期生产运行,上述设备呈现出以下不足:
1、无油空压机填充聚四氟乙烯活塞环一般只能运行3000小时左右,就会出现局部断裂、严重磨损等现象,使空压机发生压力偏低、一级超压等故障,进而导致维修量及检修费增加;
2、5L-16/50空压机一级冷却器因一级注油量过大而严重结碳,致冷却效果降低,且易造成通道堵塞、超压、燃烧等事故,同时也给二、三级的压缩过程带来安全隐患。(氮压机暂不考虑)
二、项目实施
1、新活塞环材料为填充MC尼龙,其组成为尼龙、填充20%的玻璃纤纹、10%的二硫化钼、石墨等,该材料性能有硬度高,耐磨性强,自润滑较好等特点;
2、将9台无油压缩机一、二级填充聚四氟乙烯活塞环及导向环全改为填充MC尼龙环,尺寸与原活塞环一样,切口为45度,一级:切口间隙为6+0.3mm,侧间隙0.42mm;二级:切口间隙5+0.5mm,侧间隙0.32mm。
3、将5台5L-16/50空压机一级铸铁活塞环改为填充MC尼龙环,因
一级活塞上下往复运动,故视实施后运行情况在决定是否增加支承环;尺寸要求:切口间隙8+0.3mm,侧间隙0.48mm。
4、该项目要结合实际生产及新备件到货时间内进行实施。
三、费用估计及预计效果
1、项目实施费用:0.85万元;
2、预计效果:
1)无油压缩机运行时间由3000小时延长至7000小时;
2)减少5L-16/50空压机一级冷却器结碳现象优化设备运行环境;3)综合效益明显。
冰机检修质量优化方案
一、现状
1、目前冰机检修调整轴向间隙主要是用铜皮的增减来调整,故修后运行的冰机在轴向载荷的冲击下,铜皮因质软发生轴向减薄变形,导致主、从动转子轴向窜量增大,产生向吸气侧(低压)轴向位移,使端座及转子破坏性磨损,由此不得不在修后运行3-4个月再停机检修;
2、频繁检修冰机不仅影响生产,成本高,而且性能下降。
二、项目实施
1、按冰机型号购进内外隔圈、挡圈、调整垫圈放大厚度尺寸的毛坯件;
2、先以铜皮调整好冰机间隙,然后测定铜皮与各调整件的总厚度,再将毛坯件按所测实际尺寸在磨床或精度高的车床加工,最后将加工好的配件按技术规定进行装配;
3、配件的加工要注意两端面的平行度和光洁度。
三、预计效果
1、明显延长冰机运行时间,可达到8个月以上;
2、大幅度降低检修费用,促进甲醇水的生产。
2#氮压机技术更新方案
一、现状
1、2#氮压机4L-20/8为70年代产品,已超过规定使用寿命,并且效率低,检修费用高,备件采购困难;
2、2#氮压机机身两轴承孔中心偏差大,运行时皮带轮甩动超标,且油箱渗油;从安全角度分析,该设备电机为JR系列滑环式,无电控柜,仅由一手拉开关控制电源,开停车常出现电火花,给操作人员带来严重隐患。
二、实施内容及效果
将2#氮压机更新为180KW、28m3/h的风冷式微油螺杆压缩机后,可代替原1#、2#氮压机压缩3套空分塔生产的氮气,从电机铭牌上比较,每小时节电80KWh,并节循环水21m3/h;而且该新设备有自动增减载功能,可根据工艺要求设定送出压力,降低工人劳动强度,提高安全性。
三、实施费用及预计降耗额
1、实施费用估计:24万元;
2、年节约额:电费29万+检修费1.2万+循环水0.2=30.4万元
空分装置技术改造方案
一、现状
空分系统现有四套中压流程空分塔,1#-4#塔为70年代杭州制氧机厂产品,5#塔为苏州制氧机厂1989年生产,均超过规定使用寿命,目前存在的缺陷如下:
1、氮气产量仅为500m3/h,氧气产量不到120m3/h,即能耗高,效
率低;
2、由于油气分离器分离效果差及操作技术下降,空分塔内含油量
增大,严重影响产品纯度和塔的运行周期,并存在安全隐患;
3、2003年四川空分集团简阳沱江机械厂为我们大修2#、3#塔,发
现冷凝蒸发器内壁铜体蜕变,即变脆、减薄,用手就可撇下,
施工人员认为该设备能运行到现在不出安全事故是奇迹;
4、因装置老化,经常拔塔补漏,致检修费用高。
二、项目实施简述
从安全上认为,该项目应及时实施,但考虑到目前公司资金困难,建议保留1#、4#、5#塔,新增一套1500m3/h(氮气)全低压流程空分装置,在新塔检修时可开3套老塔送氮气。(详细内容见“3扩5”配套技改)
三、预计效果及收益
经与小空分生产厂交流,新增一套1500m3/h(氮气)全低压流程空分装置优点如下:
1、新塔总功率为650KWh,而老空分系统总功率为860 KWh,比
较知,运行新塔每小时可节电1814400 KWh,节约额67万元;
2、因新塔全低压操作(P max=0.7Mpa),原料为无油空气,安全系
数高;
3、吸附装置可进行全自动操作,降低劳动强度;
4、产量高,可满足化工系统扩产用气。