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五、改善后效益分析
• 1、自动控制,节省人工调节的劳动力;
• 2、更加准确、有效的控制调节锅炉TDS值,
防止锅炉结垢,提高水质;
• 3、自动排污水热量回收系统节约能源、降低
成本。
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改善后效益分析
定排计算:
定排管道DN40,在0.8MPa的压力下每小时流量大约 25吨的高温水; 原来手动排污每天定排排放3次,每次8分钟计算, 一天共排放24分钟; 自动排污每天排污时间累计约3分钟;节约时间243=21分钟。在0.8MPa的压力下高温水排到闪蒸罐的时候 大约15%变成蒸汽,所以减少排放蒸汽量为25吨*21分钟 /60*15%=1.3吨 价值为1.3*195元/吨=253.5元/天;100 摄氏度的水价值20元/吨,那么热水20*25吨=500元/天。 共节约753.5元/天。
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二、改善方案拟定
1、手动定排改为自动定排: 每8小时自动定排一次,每次排污30秒,可节省司炉人员开关阀门时间; 2、增设锅炉自动连续排污系统: 加装TDS时时检测系统,根据检测结果实现排污自动控制,在满足安全运行 的前提下,尽可能的减少排污。 3、完善连排扩容器的疏水系统 采用疏水阀进行疏水,确保连排扩容器的疏水旁通阀不再开启。
手动控制排污的炉水TDS浓度曲线(过 度排污) 自动控制排污的炉水TDS浓度曲线(合 适的排污)
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现状及问题描述
3、连排扩容器采用截止阀进行疏水,不仅增加了管理的难度,而且无法 根据负荷变化而自动调节,由此会产生以下问题: (1)阀门开度小的危害 阀门开度太小,连排污水不能及时从连排扩容器中排出,会影响连 排污水的闪蒸利用。 (2)阀门开度大的危害 阀门开度大,虽然能满足连排扩容器的闪蒸要求,但会造成连排污水 热量没有充分利用,造成很大的热量损失。 (3)阀门频繁调整的危害 频繁的调整阀门,容易造成损坏,加大了维护检修工作量,同时也增 加了管理难度。
整;
2、每台锅炉设有锅炉定期排污和连续排污系统,连续排污采 用手动控制,连排污水到各自的连排扩容器,闪蒸汽输送到 各自的除氧器进行利用,闪蒸后的连排污水汇同定排污水排 放到污水池中;
3、以下,就现状所带来的问题进行说明:
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现状及问题描述
1、定期排污:操作时间较长; 锅炉定期排污每班一次,司炉人员需打开16个锅炉定排阀 门,每次排放30秒,再手动关闭,整个过程耗时20分钟;
锅炉自动排污改善报告

期:2013年9月

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P3-P6
P7
现状及问题描述
改善方案拟定
方案实施
效果确认 改善后效益分析
P8-P9
P10 P11-P13
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一、现状及问题描述
1、工厂共两台锅炉,额定产汽量一台20吨/时,另一台产汽 35吨/时,产汽压力0.85MPa。锅炉运行根据生产负荷进行调
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以上,敬请指正
除氧 器 汽 汽 水 分 离 器
节流阀 水蒸气
手动 阀 水 手动 阀
锅 上锅 炉 筒 下锅 筒 手动 阀 排污 池
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现状及问题描述
2、连续排污采用手动阀门进行排污:
一、没有排污自动控制系统,不能根据炉水定期化验 结果调整连续排污的大小。 二、由于手动定期调整连续排污量,为锅炉排污充分, 连续排污率需偏大,会造成热能的浪费,
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三、方案实施
除氧 器 自动节 流阀 锅 炉
上锅 筒
汽 水 分 离 器
wenku.baidu.com
下锅 筒
TDS时 时检测
手动 阀
手动 阀
排污 池
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方案实施
改善前 改善
定排手 动控制 气动阀
改善后
连排手 动控制
加装TDS检 测系统
锅炉原 来连排 扩容器
连排扩容器 增加疏水阀
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四、效果确认
改善后锅炉气汽比降低3%,8月份节省天然气16,819m³ ,节省 10 制费33,470元
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改善后效益分析
连排计算:
原连排自动控制阀门保持开度为4-5%;改善后,一 天可少排放0.8*24=19.2吨。 19.2吨*15%=2.88吨 2.88*195元/吨=561.6元/天; 100摄氏度的水价值20元/吨,那么热水19.2*20=384 元/天。共节约945.6元/天。
年总效益为1699.1元*30*8(每月30天,运行8个月
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