轮胎轻量化设计对轮胎滚动阻力的影响

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第2期
蔡习舟 . 轮胎轻量化设计对轮胎滚动阻力的影响 表 2 两种带束层钢丝帘线的参数对比
项 目 钢丝帘线规格 2+2×0. 2 5 HT 5 9 0 1. 2 8 0 1 0 0. 0 2+4×0. 1 7 UT 4 7 4 1. 0 8 0 8 1. 7
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3 施工设计 3. 1 胎面 胎面基部 胶 厚 度 优 化 前 为 2. 优化后 6 mm, 为 2. 胎 面 厚 度 减 小 了 0. 而胎面胶 0 mm, 6 mm, 配方保持不变 。 3. 2 三角胶 三角胶设计能 够 提 高 胎 圈 部 位 刚 性 , 减小胎 圈部位 变 形 。 优 化 前 采 用 邵 尔 A 型 硬 度 为 8 0 度、 高度为 4 优化后采用邵 0 mm 的 硬 质 三 角 胶 , 尔 A 型硬度为 9 高度为1 0度、 5 mm 的 硬 质 三 角 胶 。 为了保证胎侧部位应力均匀地从较硬的胎圈 逐步过渡到较软 的 胎 侧 , 在三角胶与胎侧部位增 设厚度为 1mm、 宽度为 6 邵尔 A 型硬度为 0mm、 9 0 度的硬质胶片 。
0 1 2年1 1 月 1 日 欧 盟 标 签 法 规 正 式 实 施, 2 规定所有在欧盟销售的轿车轮胎 、 轻型载重轮胎 、 载重和公共汽车 轮 胎 必 须 加 贴 标 签 , 标示轮胎的 燃油效率 、 滚 动 噪 声 和 湿 地 抓 着 力 的 等 级。标 签 法规标示的轮胎燃油效率的评价指标就是轮胎的 滚动阻力系数 , 降低轮胎行驶过程中的滚动阻力 在几年前就受到各大轮 胎 企 业 的 重 视 , 2 0 0 7年米 其林和普利 司 通 就 推 出 了 低 滚 动 阻 力 的 E n e r g y S a v e r系列和 E c o i a E P 1 0 0 系列轮胎产品 。 近年 p 来, 国内各轮胎企 业 也 在 加 大 对 轮 胎 滚 动 阻 力 的 其中轮胎轻 量 化 成 为 减 小 轮 胎 滚 动 阻 力 的 研究 , 一个研究方向 。 在保持轮胎轮 廓 和 花 纹 不 变 的 情 况 下 , 轮胎 轻量化可以从优选骨架材料和优化施工设计两方 面着手 。 轮胎骨架材料的合理选择与施工的优化 设计 , 可以在保持 轮 胎 外 缘 尺 寸 稳 定 和 满 足 轮 胎 承载能力的同时 , 减小轮胎质量 , 降低轮胎滚动阻 / 力, 提 高 汽 车 的 燃 油 经 济 性。 本 工 作 对 1 9 5 6 5 R 1 5 轿车子午线轮胎的骨架材料和施工进行优 化设计 , 现将其设计情况简介如下 。 1 技术参数 / 根据 G 确定1 B 9 7 4 3—2 0 0 7, 9 5 6 5 R 1 5轿车 , 子午线轮胎的技术参数为 : 标准轮辋 6 充气外 J
程 序 后 ,每 行 驶 1 0 m i n 试验速度增加 1 0 直 至 轮 胎 损 坏 为 止。 轮 k m·h-1 继续进 行 试 验 , 胎最 高 行 驶 速 度 为 2 累计行驶时间 4 0k m·h-1 , 试 验 结 束 后 轮 胎 胎 肩 崩 花。 成 品 轮 胎 为 1. 4h, 的高速性能良好 , 符合国家标准要求 。 4. 7 滚动阻力试验 成品轮胎滚动阻力试验结果如表 4 所示 。 从 表 4 可以看出 , 与优化前轮胎相比 , 优化后轮胎的 滚动阻力系数明显下降 , 降幅达 1 1. 8% 。
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轮 胎 工 业 2 0 1 3 年第 3 3卷
4 成品性能 / 成品性能测试采用优化设计后生产的 1 9 5 6 5 R 1 5 轿车子午线轮胎进行 。 4. 1 外缘尺寸 成品 轮 胎 在 充 气 压 力 为 1 参照 8 0k P a 下, / G B T 5 2 1—2 0 0 3测得的充气外直径为6 3 3. 8 充气断面宽为 1 满足设计要求 。 mm, 9 6. 5mm, 4. 2 强度性能 / 强度性能按照 G B T 4 5 0 2—2 0 0 9 进行测试 , , 试验条件为 : 充气 压 力 1 压 头 直 径 1 8 0k P a 9 , 轮胎破坏能为 4 为国家 mm。 试验结果表明 , 4 5J ( ) 。 标准规定值 2 9 5J 的 1 5 0. 8% 成品轮胎的强度 性能良好 , 符合国家标准要求 。 4. 3 脱圈阻力 / 脱圈阻 力 试 验 按 照 G B T 4 5 0 2—2 0 0 9进行 , 测试 , 试验条件为 : 充气压力 1 压块型号 8 0k P a 压 块 水 平 距 离 2 7 9 mm。 试 验 结 果 表 A 型 , 明, 脱圈阻力为1 成品轮胎的脱圈阻力性 5 0 0 0N, 符合国家标准 ( 要求 。 能良好 , 8 9 0N) ≥8 4. 4 耐久性能 / 耐久性能按照 G B T 4 5 0 2—2 0 0 9 进行测试 , , 试验条件为 : 充气压力 1 额定负荷 6 8 0k P a 1 5 , 试验速度 1 轮胎按照国家标准 2 0k m·h-1 , k g 规定程序 行 驶 3 每1 4h 后 , 0h 负 荷 率 增 加 1 0% 继续进行试验 , 当负荷 率 达 到 1 直 5 0% 不 再 增 加 , 至轮胎损坏或累计行驶 1 2 0h 为止 。 试验结束时 轮胎累计 行 驶 时 间 为 1 轮 胎 未 损 坏。 成 品 2 0h, 符合国家标准要求 。 轮胎耐久性能良好 , 4. 5 低气压性能 / 低气压 性 能 按 照 G B T 4 5 0 2—2 0 0 9进行测 , 试, 试验条件为 : 充气压力 1 试验负荷 4 0k P a , 试验速度为 1 轮胎完 成 国 家 6 1 5k 2 0k m·h-1 , g 标准规定 的 耐 久 性 试 验 后 即 进 行 低 气 压 性 能 试 验, 按照国家标准 规 定 程 序 行 驶 1. 5h 后 继 续 进 行试验 , 直至轮胎损坏或累计行驶 6 6h 为止 。 试 验结束时轮胎未 损 坏 , 累计行驶时间为6 6h。 成 符合国家标准要求 。 品轮胎的低气压性能良好 , 4. 6 高速性能 / 高速性能按照 G B T 4 5 0 2—2 0 0 9 进行测试 , , 试验条件为 : 充气压力 2 试验负荷 4 8 0k P a 9 2 , 初始速度为 1 完成国家标准规定 7 0k m·h-1 , k g
表 3 两种冠带层帘布的参数对比
项 目 单根帘线强度/ N 压延厚度/ mm
- 1] / [ ) 密度 根·( 1 0 c m
3. 3 胎侧 为了减小胎侧质量 , 对胎侧进行优化 , 胎侧厚 度减薄 。 由于对三角胶进行改进时增设了硬质胶 也就避免了因 胎 侧 厚 度 减 薄 而 带 来 的 胎 侧 强 片, 度下降 。 钢丝圈 、 三角胶和胎侧优化设计前后示 意如图 2 所示 。 通过施工设计 的 调 整 , 优化后轮胎的质量减 。 小了 0. 8 0 8k g
, 作者简 介 : 蔡习舟( 男, 湖北黄梅人, 杭州中策橡胶 1 9 8 2—) 在职硕 士 研 究 生 , 主要从事轮胎结构设计 有限公司助理工程师 , 工作 。
) ( )mm, 直径 ( 充气断面宽 D ′ 3 5 6 2 7. 4~6 4 2. 6 6 ( ) ( )mm, 标准充气压力 B ′ 0 1 1 9 3. 0~2 0 8. 0 2 , 。 标准负荷 6 2 5 0k P a 1 5k g 2 骨架材料 2. 1 胎体 / 胎体 优 化 前 采 用 1 层 1 6 7 0 d t e x 2D S P 聚酯 / 浸胶帘布 , 优化后采用 1 层 1 4 4 0 d t e x 2D S P 聚酯 两 种 胎 体 帘 布 的 参 数 对 比 如 表1 浸胶帘布。 所示 。
表 1 Hale Waihona Puke Baidu两种胎体帘布的参数对比
项 目 单根帘线强度/ N 压延厚度/ mm
- 1] / [ 密度 根·( 1 0c m)
帘布规格 / 1 6 7 0 d t e x 2D S P 2 0 5 1. 2 1 0 0 1 0 0. 0 / 1 4 4 0 d t e x 2D S P 1 8 0 1. 1 1 0 0 9 0. 1
/ 通过对 1 以 减 小 轮 胎 质 量, 降低轮胎滚动阻 9 5 6 5 R 1 5 轿车子午线轮胎 的 骨 架 材 料 和 施 工 设 计 进 行 优 化 , 摘要 : ; 力, 提高汽车的燃油经济性 。 结果表明 : 优化设计后的轮胎质量由 8. 在保证轮胎的充气外缘尺寸、 8k 3k g 减 为 7. g 成品性能以及室外装车性能满足要求的情况下 , 优化后轮胎的湿地抓着性能基本保持不变 , 滚动阻力系数由 1 0. 0 8降 到8 降幅达 1 . 8 9, 1 . 8% 。 轿车子午线轮胎 ; 滚动阻力 ; 轻量化 ; 燃油经济性 ; 湿地抓着力 关键词 : ( ) U 4 6 3. 3 4 1 文献标志码 : B 文章编号 : 1 0 0 6 8 1 7 1 2 0 1 3 0 2 0 0 8 2 0 4 中图分类号 : - - -
单根帘线强度/ N 压延厚度/ mm / [ 密度 根·( 1 0c m 帘线质量比/%
- 1] )
然带束层采用 2+4×0. 1 7 UT 钢丝帘线后安全倍 数降低 , 但从理论上可以满足要求 。 2. 3 冠带层 / 冠带层 优 化 前 采 用 1 层 1 4 0 0 d t e x 2锦纶6 6 / / 浸胶帘布 , 优化后采用1层9 3 0 d t e x 2 F 9 4锦纶 6 6 浸胶帘布 。 两种冠带层帘布的参数对比如表 3 所示 。
帘布质量比/%
胎体原设计的安全倍数 通过薄膜理 论 计 算 , 为1 优化后的安全倍数为 1 3. 2 6, 1. 6 4。 虽然胎体 / 采用 1 4 4 0 d t e x 2D S P聚酯浸胶帘布后安全倍数 降低 , 但从理论上可以满足要求 。 2. 2 带束层 带束层优化前采用 2 层 2+2×0. 2 5 HT 钢丝 优化后采用 2 层 2+4×0. 帘线 , 1 7 UT 钢丝帘线 , 两种带束层钢丝帘线的参数对比如表 2 所示 。 通过彼德尔曼 公 式 计 算 , 带束层原设计的安 全 倍 数 为1 优 化 后 的 安 全 倍 数 为9. 虽 1. 5 7, 2 9。
图 1 钢丝圈优化设计前后排列示意
通 过 计 算, 钢丝圈原设计的安全倍数为 优化后的 安 全 倍 数 为 4. 可见优化设计 3 . 8 5, 1 2, 的安全倍数比原设计安全倍数高 。 通过调整以 上 4 种 骨 架 材 料 的 品 种 , 改进后 。 轮胎质量可以减小 0. 6 9k g
图 2 钢丝圈 、 三角胶和胎侧优化设计前后示意
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轮 胎 工 业 2 0 1 3 年第 3 3卷
轮胎轻量化设计对轮胎滚动阻力的影响
2 蔡习舟1,
( ) 青岛科技大学 高分子科学与工程学院 , 山东 青岛 2 杭州中策橡胶有限公司 , 浙江 杭州 3 1. 6 6 0 4 2; 2. 1 0 0 0 8
帘布规格 / / / 1 4 0 0 d t e x 2 锦纶 6 6 9 3 0 d t e x 2 F 9 4 锦纶 6 6 2 0 6 0. 9 7 4 1 0 0. 0 1 3 8 0. 8 9 4 9 1. 2
帘线质量比/%
2. 4 钢丝圈 钢丝 圈 优 化 前 采 用 单 根 强 度 为 1 4 0 0 N、 四 边 形 排 列, 排列方式为 0 . 9 6mm 的胎圈钢丝 , 优化后采用单根强度为 2 5×5; 7 2 0N、 1 . 3 0mm 。钢 的胎圈钢丝 , 六 角 形 排 列, 排列方式为4 5 4 - - 丝圈优化设计前后排列示意如图 1 所示 。
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