工业锅炉节能分析及改造措施
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有关 资料表 明 ,锅 炉受 热面上 每结 l m厚 的水垢 ,燃 m 料 消耗 就要增  ̄ 2 ~3 1% 1 %。锅炉换 热 能力减 弱 ,燃料 量增 加 ,必然 引起排 烟温度上升 ,排烟温度 每提高 1~ 5 0 1 %,锅
为 了有效地 利用 高温炉渣 的热量 ,将原 除渣机改 为 了
一
螺 旋冷 渣器 的相关 参数 :进 渣温 度 < 5 o 9 0C,出渣温
度 ≤1 0 ;进 水 温 度 ≤3  ̄ 2℃ 0C,出水 温 度 ≤7 ℃ 。 0
4 运行 的节能管理 . ( 清除受热 面的积灰 1 ) 积灰对锅炉 热效率 的影响是 很 明显 的 ,当锅炉有 效散 热面积的积灰 为l m厚 时 ,热效率就要 降低4 ~5 m % %。及 时 有效地清 除锅炉受热 面上 的积 灰 ,就能在 不增加 煤耗 的情
安全生产 、作业 的连续 性和经济效益 的提高 。为此 ,该公 司以打造 国内一流 高品质托辊为 目标 ,抽调工程技术人 员
21 5 1中 设 工 o1 月 年0 国 备 程
5 5
要 : ̄ D L 0 1 5 AⅡ蒸汽锅炉 的运行现状 和存 在 问题进 行 了分析 ,从燃烧 系统 、锅炉 附属设 备 、 J Z 2-. 一 2
运行管理等方面 阐述 了节能降耗的途径 ,工业锅炉节 能改造取得 明显效果。 关键词 :锅炉 ;节能降耗 ;燃烧 ;热效率
中 图分 类 号 :T 2 7 K 7 文 献 标 识 码 :B
的 缺 点 是 不 能 回 收 利 用 高 温 炉 渣 的热 量 ,从 而 造 成 能 源 的 浪费。
气喷入炉膛 与烟灰 发生化学反应 ,使灰垢变 得松散而脱落 ,
达 到除灰 的 目的 。这样 ,减少 了受热 面热阻 ,提高 了传热 效果 ,进而节能效果明显。
() 2 除去 受 热 面 的水 垢
1 70o 。 C
图3 螺 旋冷 渣 器
③ 燃烧状况 明显改善 ,能 掺烧劣 质煤 ,扩大燃 煤 品种
的适 应 范 围 。
利用 高温炉渣 的废热来 间接提高补 给水 的温度 ,节 约 了大
量 燃 煤 ,起 到 了省 煤 器 的作 用 。
④有效地减少 了 由于结水垢而导致 的受热面爆管 事故 , 保证 了锅炉安全经济运行 。 总 之 ,通过节 能改造 工作 ,降低 了企业 生产成本 ,进
托辊是带式皮 带机不可或缺的重要部件 ,关 系到企业
把质量关 口 ,对每 一道程序进行严格检验 ,该公 司制作托 辊 的径 向跳动 、旋转 阻力 、密封性 能等7 项指 标 ,顺 利通 过煤炭科学总 院上海测试 中心检验 ,主要指标均优 于国家
标准 。 ( 编 自中 国工 业新 闻 网) 摘
[ 编辑 : 汤 少扬 ]
天择重机 托辊使 用寿命超 过3 万h
日 ,冀 中能源峰峰集 团控股公 司河北 天择重型机 械 前 有限公司设计制作 的19×50 5 3 托辊顺利通过 国家采煤机械 质量监督检验 中心强化寿命试验 ,寿命超过3 ,总体质 万h
开展攻关 ,不断优化托辊 自动 生产 线工艺流程 ,将 托辊生
5 4
中国 设备工程 1. 1年o月 2 5 01
节能 与环 保
作 用。
对该 型锅炉增加 了除灰 手段 ,即定期采用 化学法 除灰 。清
灰剂 由硝酸钾 、硫磺混 合粉末组 成 ,使 用时将 其用高 压空
3 除渣设备 的改造 . 原 有的除渣设 备为刮 板除渣 机 ,其工 作过 程是 :渣斗 中的灰 渣落 入 除渣机 的灰槽 ,高 温灰渣 经水 直接 冷却 后 , 由灰槽 中的链条带动 刮板将灰 渣带 出锅 炉房 。这种除 渣机
的 主要 问题 进 行 分 析 , 通 过 主 要 节 能 措 施 的 改 造 ,提 高 了
降低 了燃煤未完 全燃烧 的热 损失 。炉 拱的改造 提高 了锅 炉 的热效率 ,扩大了燃煤 品种 的适应范围。
该型锅炉的热效 率 ,节约了燃煤 ,且节能效益明显。
二 、对 锅炉 问题 的分 析及 节能 措施
排 出 。 由 于 冷 却 水 是 经 处 理 后 的 软 水 且 未 被 污 染 ,通 过 热
炉热 效率就会 降低一个 百分点 。另外 ,由于水 垢导热 性很
差 ,会 使金属 管壁温度 升高 ,进 而导致爆 管事故 。结 水垢 对锅炉 的危害是显而易见的。 在锅 炉 的 日常 运行 中 ,保证 水 处理 设备 的灵 敏 可靠 , 对锅 炉给水 、炉水进行 严格 的化 验 ,制 定合理 的排污 制度 并严格 执行 ,达到工业锅 炉水质 标准 的要 求是 防止锅 炉结
垢 的重 要 手 段 。
量传递 ,温 度升高 后作 为 了锅炉省 煤器 的补 给水 。这 样 ,
灰渣 进 口
三 、改 造效 果
针对该型锅炉进 行的节 能改造效果 明显 。 ① 提高 了锅炉热效率 ,经 能效 测试 由改造前 的6 . 91 %提
高 N 7 .%。 8 6
② 省煤 器 出水 温 度提 高 了 l 0—1 ℃ ,排 烟 温 度 低 于 5
螺旋冷渣 器 ( 图3 。其工 作原理 :高 温炉渣 进入冷 渣器 见 )
后 ,在旋 转 的绞笼作 用下沿 着输送槽 向前推移 ,同时 ,高 温炉渣 的热 量通过冷 渣器表 面与其 内部 的冷却 水进行 间接 热量传递 ,冷却水分 为两路 :一路流 经绞笼上 的空心 螺旋 叶片 ,另一 路流经夹 套筒体 ,冷却后 的炉渣最 后经排 渣 V I
火迟 ,时常 出现火床断 火 ,炉膛 内炉火燃 烧不强烈 ,灰渣
含碳量高 。
图2 炉拱 改造 后
2 尾部受热面 的改造 .
排 出锅炉的烟气 由于其焓值高于进入锅 炉的空气 焓值 ,
而造成 的热损失 称为排烟热 损失 。这是锅 炉 的主要 热损失 之一 ,主要决定 于排烟处 的烟温 ,是影 响锅炉 热效率 的主 要 因素 。该型锅炉运行 时的入 炉热 空气 温度为 15C,给水 0 ̄
况 下 提 高 锅 炉 的 热 效 率 。 目前 ,工 业 锅 炉 清 除 积 灰 的办 法
步提高 了企业 的经济效益 。
参考文献 :
[] 1 严曙光. 浅析工业锅炉节能减排 [. J 实用科技 ,2 0 2. 】 0 9()
收 稿 日期 :2 1 — 2 1 00 1— 2
有机械法 和化学法 ,化 学法的效果 比机械法效果好 。为此 ,
产 制作细化 到每个工 序 ,对 每个工序 作业流程 进行规 范 ,
严格 按照标准进行考核 。切实改善生产线 的作业环境 ,通
过采取 清洁无 尘组装 ,加强人员培训和过程 质量控制 ,使
产 品质 量 迅 速 提 升 。 该 公 司 还 在 原 材 料 采 购 上 下 功 夫 ,严
量和技术水平达到 国内先进水平。
节能与环保
文章编 号 :1 7 — 7 (0 5 0 5 — 2 6 1 0 1 2 1 )0 — 0 4 0 1 1
工 业锅 炉 节 能分 析及 改造 措 施
刘喜文 ,苗 琪 ,王 鹏z ,孙 光宇z
(. 1 大连市锅炉压力 容器检验研究院 ;2 . 辽宁省大连海洋渔业集 团公 司,辽宁 摘 大连 1 6 1) 03 1
图1 )进行了如下改造 :压低前拱 的拱高并引伸拱长 ,使炉 膛前部 温度较 高 ,后拱加 长保持适 当 的长 度 。改造后 的炉 拱如 图2 所示 ,拱间形成 的喉 口缩小 ,从 而加强了该处 的气
的加大 空气预热 器 ,这样通 过加热助燃 空气来提 高炉 内温 度 ,强化燃烧 。改造后 的排烟温度低 于10 7 ℃,减少 了不完 全燃 烧 的的热损 失 ,同时也 使烟气 余热 得到 了充分 利用 , 这两方 面都使得锅 炉的热效率得 到 了提高 ,起 到了节煤 的
温度 为7 ℃ ,均未 达到设计要求 ,原 因是 锅炉尾 部受热 面 0
积过小 而使得排 烟温度偏 高 ( 2 ℃) ≥2 0 。本次 改造在原有
图1 炉 拱 改 造 前
基础上 增加 了一 组省煤器 ,使省煤器 出水 温度提 高 ,适 当
为 了改 善燃烧状 况 ,提高炉膛 温度 ,对原有炉拱 ( 重 新组织 了气 流 ,能促 进可燃物 与空气 的 良 好混合并充分燃尽 ,强化 了炉 内燃烧 。经运行过程 中实测 ,
整 个 炉 膛 的温 度 达 到 了 10  ̄ 3 0C以上 。灰 渣含 碳 量 明 显 减 少 ,
目前 我 国在用 的工业锅 炉 以燃煤为 主 ,普遍存 在燃烧 效 率低 、能耗 大等 问题 ,能源浪 费相 当严 重 。因此 ,对工 业锅炉进行节能降耗方面的探讨 和改造是十分必要的。 本文 拟对型号 为D L 0 1 5 AⅡ的单 台蒸汽锅 炉存在 Z2— . 一 2
1 炉拱 的优 化 改 造 .
炉拱 的作用在 于促使炉 膛 中气 体 的混 合 、辐射 和烟气
的流 动 ,使 燃 料 及 时 着 火 燃 烧 。 目前 该 型 锅 炉 的使 用 燃 煤
变化较 大 ,而且 比设计 时考虑选 用的煤种 差 ,锅炉 出现炉 膛 出口温度偏低 ( 8 ℃) 约60 ,比设计值低 近20 3 ℃,新煤着