SCR性能评估与优化调整策略(郑州)

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三、SCR性能评估案例分析
3.3 改造建议(改造内容)
氨喷射系统改造,AIG实现双向调节功能,改善喷氨合 理性。 催化剂更换(加装、更换、再生),需综合考虑技术、 投资、系统阻力、运行费用、停炉工期等,新催化剂的 选型需根据烟气参数重新设计。 流场优化改造。
备用层催化剂吹灰器的加装(距离问题)
3.2 催化剂实验室检测
外观检查
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三、SCR性能评估案例分析
3.2 催化剂实验室检测
性能测试
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三、SCR性能评估案例分析
3.2 催化剂实验室检测
比表面积:新455m2/m3;旧443m2/m3。 相对活性:0.71%。 抗压强度:新(轴/径向2.85/0.4MPa),旧(轴/径向 2.43/0.37MPa)。 新旧催化剂组分变化。 催化剂失活主要与堵塞、磨损有关。
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三、SCR性能评估案例分析
3.1 现场性能测试(脱硝性能)
喷氨优化调整后,反应器出口NOx偏差:A-40.8%; B42.1%,建议进行氨喷射系统改造。
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三、SCR性能评估案例分析
3.2 催化剂实验室检测
反应器检查
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三、SCR性能评估案例分析
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三、SCR性能评估案例分析
3.1 背景简介
某1036MW机组,SCR设计“2+1” 布置催化剂,节距 74.4mm,入口NOx浓度300mg/m3, 60%脱硝效率,
运行超过24000h,不满足环保新标准,面临提效改造。
氨逃逸大,空预器ABS问题严重。 喷氨分布不均,反应器出口局部氨逃逸浓度过高。 《一种基于热水清洗空预器硫酸氢铵方法的应用》
废催化剂填埋or资源化?
根据《废烟气脱硝催化剂危险废物经营许可证审查指南(征求 意见稿)》几点思考: 进行催化剂的失活原因分析,对废弃催化剂进行分类;
满足再生条件的,宜优先进行再生处置,延长催化剂寿命, 降低运行成本(指南中废催化剂清灰、冲洗、运输等);
废催化剂填埋?(场地、费用、二次污染)
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二、SCR性能评估
2.1 性能评估目的
诊断SCR装置运行出现的问题
分析SCR装置运行合理性
提效、改造的依据
催化剂更换管理决策的依据
定期性能评估是保障SCR安全、高效运行的手段!
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二、SCR性能评估
2.2 需要解决问题
脱硝装置运行常见问题 脱硝效率低于设计值,NOx排放浓度超标 氨逃逸浓度偏高 系统阻力大 CEMS仪表偏差及SCR喷氨无法投入自动运行 SCR催化剂问题 坍塌、磨损、堵塞、中毒乃至烧损等 空预器堵塞 ABS现象严重,空预器阻力过大。
SCR系统的“大干快上”存在 设计、供货、安装、调试等环节“把
关”不够,前期存在的问题将逐渐暴露,后期运行中出现ABS现象 严重、系统阻力高、催化剂失活过快等一系列问题。
SCR装置的安全、稳定、经济运行对不同运行阶段的评估及优化提
出了新的要求。 全面的SCR性能评估手段包括运行数据分析(规律)、现场性能测试 及催化剂抽样检测等。
SCR烟气脱硝装置性能评估及运行优化调整
西安热工研究院苏州分公司
烟气脱硝技术研究所
2014年6月
王乐乐,wanglele003@163.com
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主要内容
一、前言
wenku.baidu.com二、SCR性能评估内容及意义
三、SCR性能评估案例分析
四、SCR运行优化调整
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一、前 言
为满足新的环保要求,国内火电厂将逐步完成SCR烟气脱硝改造。
吹灰器吹灰频率优化
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四、SCR运行优化
4. 2 SCR喷氨优化
改善SCR入口喷氨合理性; 避免反应器出口截面局部区域氨逃逸浓度过大, 减少氨耗量; 提高脱硝效率,延长催化剂使用寿命;
降低空预器ABS风险,节省电耗。
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五、浅谈废催化剂处置
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二、SCR性能评估
2.3 性能评估方法
运行数据统计(规律统计) 煤质、脱硝效率、氨逃逸、系统阻力、喷氨量、反应器内 部检查、空预器阻力、风机电流等,飞灰中氨浓度化验。
现场测试
煤质化验、烟气参数、喷氨均匀性、不同阶段的实际脱硝 性能指标。
催化剂抽样检测
催化剂几何外观、性能指标、组分、强度测试等,分析催 化剂失活原因。
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二、SCR性能评估
2.2 需要解决问题
系统设计方面 烟气流速设计不合理——加剧磨损或积灰堵塞
SCR流场设计不合理——AIG喷氨不均、局部灰量大、流速高
SCR控制逻辑设计不合理 运行管理方面 喷氨控制不当:喷氨过量, SCR入口氨氮摩尔比分布不合理 对SCR实际运行性能掌握不够
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三、SCR性能评估案例分析
3.1 现场性能测试(煤质)
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三、SCR性能评估案例分析
3.1 现场性能测试(烟气参数)
不同运行工况下,锅炉NOx为202-265mg/m3。 满负荷(额定)实际烟气流量2789690m3/h(湿基、标态 、实际氧),接近BMCR设计烟气量27865390m3/h。 烟气温度、烟尘浓度及SO2、SO3浓度接近设计值。 烟尘浓度若变化过大,需考虑改变催化剂选型。
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三、SCR性能评估案例分析
3.1 现场性能测试(脱硝性能)
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三、SCR性能评估案例分析
3.1 现场性能测试(脱硝性能)
SO2/SO3转化率0.55%。 系统阻力850Pa(设计780Pa),两层催化剂阻力约 300Pa,省煤器出口至AIG前阻力偏大。
现场脱硝效率测试结果表明:整体脱硝效率达到90%以上,出 口NOx约30mg/m3,达到超低排放标准。
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四、SCR运行优化
4. 1 SCR控制系统优化
CEMS仪表的校验(断面代表性)
蒸发器温控参数优化
喷氨调节阀的整定 质量流量计的标定
控制策略的优化
稀释风流量优化 尿素热解系统优化
回收利用?(提取率、纯度要求,成本高、存在二次污染)
其它资源化方法(金属材料回收;水泥、陶瓷原料;液态排 渣炉混烧-降低毒性浸出;粉煤灰混合销售、用于新催化剂 制备等),实现资源化利用形式多元化。
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Thank you very much for your attention!
公用系统改造:氨区蒸发器出力核算,稀释风机风量核 算,必要时增容改造。
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三、SCR性能评估案例分析
3.3 改造建议(氨喷射系统)
改造后经喷氨优化,反应器出口NO分布x相对偏差约15%。
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三、SCR性能评估案例分析
3.3 改造建议(增加备用层催化剂)
脱硝提效推荐增加备用层,整体脱硝效率(2旧1新)达到80% 以,新增催化剂规格与原催化剂相同,单层高度增加。 电厂同时进行了旧催化剂的现场再生工作。
谢 谢!
王乐乐,138 1484 0483,wanglele003@163.com
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