我厂栲胶脱硫系统改造总结
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备用 。
2 2 改造 泡 沫槽 .
( )溶液 易变稀 ,碱耗较 高。有两方 面原 2 因:其一,洗气塔操作工况恶化 , 饱和水进入常
脱 ;其二 ,大 量 副反 应 发 生 ,碱 在 填料 上 析 出 , 溶 液变稀 。 ( ) 系 统腐 蚀 严 重 。大 量 盐 类 的存 在 造 成 3
减量时,通过调节塔中间新增出气管的引出气体
量 控制 常脱 出 口 H S含 量 。
2 5 贫液 泵入 1 管道改进 . : 2
原栲胶脱硫贫液泵人 口管道直接插入贫液槽 底 部 。贫液槽 一旦 形成硫 膏 ,不 仅会 因硫膏 随贫 液打入 吸收塔 导致 悬浮硫增 加 ,而且 容易造成 贫 液泵进 口堵塞不打量。为此对贫液槽的贫液管进 行 了改造 ( 如图 1 :为避免溶液在管道 内出现 )
1 常压脱硫 装置 存在 的 问题
损坏情况看 ,常压塔溶液夹带情况严重。
2 改造 情况 2 1 增设 1台熔硫 釜 .
一
( )对栲胶的供货质量及溶 液制备要 求非 1 常高 。栲胶 质量稍 差 ,进入 系统后 发泡 、带液 等
现象 就会非 常 明显 并且 普遍 ,一旦 发泡 、带液 进
入压 缩 机 一 入 ,将 威 胁 压 缩 机 的 安 全 、稳 定 运行 。
旦出现下硫管堵塞等问题 ,喷射槽会被迫
停 止溢 流 ,必 然 造 成 常脱 脱 硫 液 中的 悬 浮 硫 含 量高。 利用 目前 预 留空 地 和 框 架 ,新 上 1台 0 0 m 熔 硫 釜 ,与 原 熔 硫 釜 并 联 使 用 , 或 作 为 m
原泡沫 槽 为 卧 式 ,硫 泡 沫 易 沉 积 在 槽 的 底 部 ,容 易积 硫堵塞 出 口管 ,致无法 正 常熔 硫 ,处
理难度也较大。喷射槽与泡沫槽之间下降管倾斜
角度也 不够 。
常脱系统腐蚀较为严重。
Hale Waihona Puke Baidu
改 造方 法是将 硫泡 沫槽 改为锥式 ,溢 流管 改
[ 收稿 日期 ]2 0 - ・ 090 1 94
( 兖矿鲁南 化肥 厂 ,山东 滕州 27 2 ) 7 57
[ 中图分类号】T 1. 6 4 1 [ Q 132 . 文献标识码 ]B [ 文章编号 ]10 9 3 ( 00 0 0 2 O 04— 9 2 2 1 )2— 0 9一 2
0 引 言
( )常脱塔 内堵塔严 重。当溶液悬浮硫含 4 量过高 ,或煤质发 生变化使 气体 中 H N C 、H S :
严重 , 致使打气量不足 ,检修频繁。另外 ,半水 煤气中较高的 H s 含量造成压缩机气缸腐蚀严 重 ,半 水煤气 脱硫后 夹带 的硫 膏 串人 变换 系统造 成气体偏流和催化剂 中毒 、结块 ,导致系统阻力 增大,生产能力受到限制 。于是在气柜前增加 l 套常压脱硫装置,采用栲胶脱硫 。以下介绍常压 栲胶脱硫装置运行中存在的问题及改造情况。
小 颗粒硫 膏溢 流 ,避 免硫颗粒 在 系统 中循 环 累积 造 成副反应 的加 剧 。 由于栲胶液 中碱 含量较 高 ,同时在运 行过程 中不 可避 免地会 产生硫 酸盐及 硫代硫 酸盐 等腐蚀 性 物质 ,而分 布板一 直处于溶 液 中 ,因此 采用耐 腐蚀 材料制 作 。
2 4 工 艺优 化 .
・
3 0・
中 氮 肥
第 2期
2 3 改造喷射 再 生槽 .
液 吸收 ,脱硫 后 的半水煤 气从 塔上部 出塔 ;系统
常脱喷射再生槽内气液分布不均匀 ,容易偏 流,再生效果差,影响脱硫液的吸收能力 。为解 决再 生 问题 ,兖 矿鲁南 化肥 厂与璜 紫化工 有 限公 司合作 ,对喷射再生槽进行了如下改造。 喷射 再生槽 底设 置多层 空气 与溶 液 充分接触 的分布器 ,加速空气在再生槽 的流动速度 ,加大
及填料上有大量碱堵塞。检修后 ,投运初期常脱 系统 仅需要 40~ 0 。h的溶 液循 环量 就可 以 5 50i / n 满足 4 0t 合成氨负荷 的脱硫需求 ,但 随着生 3 d /
产运 行 的进 行 ,常脱 操作 弹性越来 越小 ,煤种 发 生变 化时人 塔 H S含 量甚 至升 至 15gm 左 右 , . / 溶液循 环 量 需 要 加 至 80m / ,很 有 可 能 在 塔 0 h 内已再 次形 成 了塔 堵 。从更换 下来 的压 缩机活 门
第 2期
21 0 0年 3月
中 氮
肥
No 2 .
M— ie i o e o sF r l e r g e s S z d N t g n u e t i rP o r s r iz
Ma . 2 0 r 01
我 厂栲 胶 脱 硫 系统 改造 总结
梁 雪梅 ,张 守美 ,张思 广
常压 脱硫 系统 20 0 6年 1 2月 6 日检 修时 开塔 检查 发 现情况 与上述 分析 一致 ,常脱塔 顶分 布器
20 02年随着合成氨生产能力 的提 高,原料 采用自煤后 ,造气洗涤塔出来的半水煤气含尘量
增 大 ,造成 电除尘 负荷加 重 ,相应 给后 系统也 带 来 了诸 多不利 影 响 ,如压 缩机 气 阀和换热 器堵塞
工学院 , 工程师 。
[ 修稿 日期 ]20 — — 09 1 1 02
为斜管 ,从 溢流管 上新增 加 2个 阀门 ;从 下面 增
[ 作者简介 ]梁雪 梅, , 女 湖北襄樊人 ,9 8 19 年毕业 于武 汉化
加氮气或者空气管线 ,用于出现堵塞时进行鼓泡
处 理 ;顶部放 空管 引至 喷射槽 内。
含 量增 加时 ,副反 应使 溶液 中硫酸 盐 、硫 代硫 酸 盐 含量 增加 ,并 使 碱类 在 脱 硫塔 的填 料 上 析 出 、
累积 ,最终形 成塔堵 ,影 响 吸收 。
兖矿 鲁南 化肥厂 老 系统 是 我 国 2 0世 纪 6 — 0 7 0年代 自行设 计 的年 产 6 t 0k 合成 氨装 置 。原设 计流 程脱硫 采取 的是先 半水煤 气脱 硫 ,变换 后再 进行 变换气 脱硫 。两段 脱硫 均采用 A A脱硫 。 D
2 2 改造 泡 沫槽 .
( )溶液 易变稀 ,碱耗较 高。有两方 面原 2 因:其一,洗气塔操作工况恶化 , 饱和水进入常
脱 ;其二 ,大 量 副反 应 发 生 ,碱 在 填料 上 析 出 , 溶 液变稀 。 ( ) 系 统腐 蚀 严 重 。大 量 盐 类 的存 在 造 成 3
减量时,通过调节塔中间新增出气管的引出气体
量 控制 常脱 出 口 H S含 量 。
2 5 贫液 泵入 1 管道改进 . : 2
原栲胶脱硫贫液泵人 口管道直接插入贫液槽 底 部 。贫液槽 一旦 形成硫 膏 ,不 仅会 因硫膏 随贫 液打入 吸收塔 导致 悬浮硫增 加 ,而且 容易造成 贫 液泵进 口堵塞不打量。为此对贫液槽的贫液管进 行 了改造 ( 如图 1 :为避免溶液在管道 内出现 )
1 常压脱硫 装置 存在 的 问题
损坏情况看 ,常压塔溶液夹带情况严重。
2 改造 情况 2 1 增设 1台熔硫 釜 .
一
( )对栲胶的供货质量及溶 液制备要 求非 1 常高 。栲胶 质量稍 差 ,进入 系统后 发泡 、带液 等
现象 就会非 常 明显 并且 普遍 ,一旦 发泡 、带液 进
入压 缩 机 一 入 ,将 威 胁 压 缩 机 的 安 全 、稳 定 运行 。
旦出现下硫管堵塞等问题 ,喷射槽会被迫
停 止溢 流 ,必 然 造 成 常脱 脱 硫 液 中的 悬 浮 硫 含 量高。 利用 目前 预 留空 地 和 框 架 ,新 上 1台 0 0 m 熔 硫 釜 ,与 原 熔 硫 釜 并 联 使 用 , 或 作 为 m
原泡沫 槽 为 卧 式 ,硫 泡 沫 易 沉 积 在 槽 的 底 部 ,容 易积 硫堵塞 出 口管 ,致无法 正 常熔 硫 ,处
理难度也较大。喷射槽与泡沫槽之间下降管倾斜
角度也 不够 。
常脱系统腐蚀较为严重。
Hale Waihona Puke Baidu
改 造方 法是将 硫泡 沫槽 改为锥式 ,溢 流管 改
[ 收稿 日期 ]2 0 - ・ 090 1 94
( 兖矿鲁南 化肥 厂 ,山东 滕州 27 2 ) 7 57
[ 中图分类号】T 1. 6 4 1 [ Q 132 . 文献标识码 ]B [ 文章编号 ]10 9 3 ( 00 0 0 2 O 04— 9 2 2 1 )2— 0 9一 2
0 引 言
( )常脱塔 内堵塔严 重。当溶液悬浮硫含 4 量过高 ,或煤质发 生变化使 气体 中 H N C 、H S :
严重 , 致使打气量不足 ,检修频繁。另外 ,半水 煤气中较高的 H s 含量造成压缩机气缸腐蚀严 重 ,半 水煤气 脱硫后 夹带 的硫 膏 串人 变换 系统造 成气体偏流和催化剂 中毒 、结块 ,导致系统阻力 增大,生产能力受到限制 。于是在气柜前增加 l 套常压脱硫装置,采用栲胶脱硫 。以下介绍常压 栲胶脱硫装置运行中存在的问题及改造情况。
小 颗粒硫 膏溢 流 ,避 免硫颗粒 在 系统 中循 环 累积 造 成副反应 的加 剧 。 由于栲胶液 中碱 含量较 高 ,同时在运 行过程 中不 可避 免地会 产生硫 酸盐及 硫代硫 酸盐 等腐蚀 性 物质 ,而分 布板一 直处于溶 液 中 ,因此 采用耐 腐蚀 材料制 作 。
2 4 工 艺优 化 .
・
3 0・
中 氮 肥
第 2期
2 3 改造喷射 再 生槽 .
液 吸收 ,脱硫 后 的半水煤 气从 塔上部 出塔 ;系统
常脱喷射再生槽内气液分布不均匀 ,容易偏 流,再生效果差,影响脱硫液的吸收能力 。为解 决再 生 问题 ,兖 矿鲁南 化肥 厂与璜 紫化工 有 限公 司合作 ,对喷射再生槽进行了如下改造。 喷射 再生槽 底设 置多层 空气 与溶 液 充分接触 的分布器 ,加速空气在再生槽 的流动速度 ,加大
及填料上有大量碱堵塞。检修后 ,投运初期常脱 系统 仅需要 40~ 0 。h的溶 液循 环量 就可 以 5 50i / n 满足 4 0t 合成氨负荷 的脱硫需求 ,但 随着生 3 d /
产运 行 的进 行 ,常脱 操作 弹性越来 越小 ,煤种 发 生变 化时人 塔 H S含 量甚 至升 至 15gm 左 右 , . / 溶液循 环 量 需 要 加 至 80m / ,很 有 可 能 在 塔 0 h 内已再 次形 成 了塔 堵 。从更换 下来 的压 缩机活 门
第 2期
21 0 0年 3月
中 氮
肥
No 2 .
M— ie i o e o sF r l e r g e s S z d N t g n u e t i rP o r s r iz
Ma . 2 0 r 01
我 厂栲 胶 脱 硫 系统 改造 总结
梁 雪梅 ,张 守美 ,张思 广
常压 脱硫 系统 20 0 6年 1 2月 6 日检 修时 开塔 检查 发 现情况 与上述 分析 一致 ,常脱塔 顶分 布器
20 02年随着合成氨生产能力 的提 高,原料 采用自煤后 ,造气洗涤塔出来的半水煤气含尘量
增 大 ,造成 电除尘 负荷加 重 ,相应 给后 系统也 带 来 了诸 多不利 影 响 ,如压 缩机 气 阀和换热 器堵塞
工学院 , 工程师 。
[ 修稿 日期 ]20 — — 09 1 1 02
为斜管 ,从 溢流管 上新增 加 2个 阀门 ;从 下面 增
[ 作者简介 ]梁雪 梅, , 女 湖北襄樊人 ,9 8 19 年毕业 于武 汉化
加氮气或者空气管线 ,用于出现堵塞时进行鼓泡
处 理 ;顶部放 空管 引至 喷射槽 内。
含 量增 加时 ,副反 应使 溶液 中硫酸 盐 、硫 代硫 酸 盐 含量 增加 ,并 使 碱类 在 脱 硫塔 的填 料 上 析 出 、
累积 ,最终形 成塔堵 ,影 响 吸收 。
兖矿 鲁南 化肥厂 老 系统 是 我 国 2 0世 纪 6 — 0 7 0年代 自行设 计 的年 产 6 t 0k 合成 氨装 置 。原设 计流 程脱硫 采取 的是先 半水煤 气脱 硫 ,变换 后再 进行 变换气 脱硫 。两段 脱硫 均采用 A A脱硫 。 D