铜冶炼污酸污水处理工艺流程的优化
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铜冶炼污酸污水处理工艺流程的优化
徐焰
(杭州富春江冶炼有限公司,杭州)
摘要:对粗铜冶炼中污酸、污水处理工艺流程进行优化,提出了高砷污酸、污水达标排放的处理工艺以及中和渣无害化的方法。流程优化后高含砷污酸污水可以达标排放。
关键词:砷;污酸;污水;优化;中和渣
中图分类号:;文献标志码:文章编号:()
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在铜精矿还原熔炼过程中,精矿中所含的砷有以上以气态形式挥发进入烟气和烟尘中。在烟气制酸净化过程中,和其他杂质进入循环的污酸中,其中砷以亚砷酸根的形态赋存在污酸中。规定砷的排放标准为,因此,含砷污酸的治理日益引起人们的重视。
我国有色冶炼企业的含砷污酸、污水的处理大多采用石灰铁盐法[]。我公司原来处理含砷污酸采用一级硫化、石灰—铁盐二段中和法处理工艺,运行过程中发现诸多弊端很难满足环保要求。经技改后,将处理流程改为二级硫化除砷、一段石灰中和除酸,二段石灰铁盐沉砷的处理工艺,取得了很好的效果,并对所有中和渣进行了无害化处理。
原污酸、污水处理工艺
我公司冶炼烟气制酸采用二转二吸工艺,烟气净化降温洗涤过程中产生的含砷污酸量可达60 m3,污酸主要成分:,25 g,,,。
原工艺采用一级硫化、石灰铁盐中和处理,该工艺流程见图。
图原污酸污水处理工艺流程图
生产实践表明,该工艺流程存在下列问题:
)在污酸含砷比较高(一般质量浓度超过5 g)时,一级硫化反应后出水含砷仍比较高(质量浓度在以上),给后期铁盐除砷带来很大的压力。
)含铁中和渣量大,结晶超细难以脱水,导致综合利用难度大,成本高。
为满足更高的环保要求,提高对高浓度含砷污酸的适应性,确保稳定达标,实现中和污泥减量化、无害化,就必须对原处理工艺流程进行优化改造。
收稿日期:20XX-11-23
作者简介:徐焰(),男,浙江富阳人,工程师.
改造后的工艺
改造后的工艺流程为:二级硫化除砷、一段中和除酸、二、三段石灰乳—硫酸亚铁混凝沉淀法除砷。用该流程处理后,砷去除率大于,出水水质符合国家排放标准,可全部回用于生产。
污酸处理工艺
铜冶炼烟气制酸生产中产生的循环污酸含砷较高,必须采用硫化法进行除砷,改造后,严格控制一级、二级硫化反应值,硫化反应逸出来的气体通过引风机引入除害塔,由溶液进行喷淋吸收。经生产实践证明,硫化处理前液主要成分:,23.25 g,,,;二级分段硫化处理后液主要成分:,25 m,,,。由此可见,砷去除率可达以上,硫化除砷工艺流程示意图见图。
图硫化工艺流程示意图
采用一级、二级分段硫化工艺处理污酸,硫化处理后液中含砷浓度一般低于,为污水处理站达标排放和回用创造了条件。
污水处理工艺
来自污酸工序的硫化后液进入石膏反应槽进行一段中和除酸,调节为,中和大部分的酸,形成石膏渣。石膏后液与全厂生产废水经调节池调匀后至二段中和除砷,投加石灰乳中和控制,同时加入硫酸亚铁作为砷的共沉剂,控制≥∶,然后进入氧化槽进行空气曝气氧化,使水中氧化成为,氧化为,再进入三段中和反应槽用石灰乳控制出水,同时投加絮凝剂,流入浓密机沉淀,浓密机上清液流入回用水池作为生产用水进行循环利用,中和渣压滤。污水处理工艺流程示意图如图所示。
图污水处理工艺流程示意图
)一段中和除酸
污水中硫酸与石灰乳反应生成石膏沉淀而除去,污水中砷与石灰乳反应生成的()具有一定的溶解度,且形成的()沉淀颗粒细,较难沉淀分离,一段中和沉淀很难做到将砷除去。此时产生的石膏渣还可以作为水泥厂原料进行综合利用。一段中和除酸石膏后液主要成分:,,,,。
)二段中和曝气氧化
在石膏后液中加入硫酸亚铁,当用石灰乳中和调整,并通入压缩空气进行氧化。溶解于污水中的被氧化成并发生水解反应生成()胶体,而氧化成。()胶体与水中的和反应生成和沉淀。
)三段中和
控制中和反应出水,水解成多核络合物胶体,强烈吸附胶体微粒,形成絮状混凝沉淀物,铁砷盐和钙盐在碱性条件下完全沉淀[],铜及锌等离子形成氢氧化物沉淀。
加入铁盐后,反应生成难溶的和沉淀,提高了除砷效率;同时,()胶体具有絮凝作用,有助于、的沉降[],处理后的出水主要成分:,.3 m,,,。可见处理后的出水可以达到国家排放标准。
优化后工艺的优点及技术经济分析
改造后工艺的优点
)确保了高砷污酸条件下的处理达标。几年来的实际运行表明,污酸含砷质量浓度最高达到32 g时,出水水质都能达到排放标准。
)采用优化改造后的处理工艺流程,一段中和调节至后,能预先与污水中的中和反应分离大量的石膏渣,石膏渣经脱水至含水左右,能满足水泥厂的利用条件,并大大减少了后续二段、三段反应中和渣产生量。
)一段中和后液接近中性,此中水可作为备料工序用水,每天可消耗,从而减少了后道工序的处理量。
)三段中和后浓密机产生的少量含铁中和渣,可以泵至选矿处理车间,混入铁精矿一起用陶瓷过滤机进行过滤。实践证明,含铁中和渣和选矿产物铁精矿一起过滤,取得良好的脱水效果。这样,可以将污水处理产生的含铁中和渣和铁精矿一起出售,从而减少了二次污染。
)通过对污酸、污水的达标治理,处理后的中水可作为熔炼渣冲渣及转炉渣缓冷循环冷却补充用水,实行闭路循环利用,彻底实现生产废水零排放[]。
经济技术指标分析
)砷去除率。同高浓度的污酸相比(含砷质量浓度),硫化后排出液含砷质量浓度从原来的以上降至以下,去除率上升了个百分点。
)原来每天产出高含水的二段和三段含铁中和渣,这些中和渣因要进行无害化处理不得不拌入铜精矿入炉处理,按元的处理费计算,每年处理成本万元;改造后一段中和渣和二段、三段的中和渣可全部销售给水泥厂和钢铁厂进行综合利用,按元出售,每年可创收万元。这样通过改造,不仅提高了砷等重金属的去除率,确保处理后污酸、污水的达标,同时还能创造效益万。
结论
污酸污水采用先二级硫化再中和除砷工艺,控制好合适的、等可使除砷率达到以上,处理后液中砷质量浓度小于,其他重金属及均可达国家排放标准。该法除砷设备简单,流程易于控制,各阶段的中和渣通过技术处理后可进行综合利用,达到节能减排、提高经济效益的目的。
参考文献
[] 屈娜. 贵冶硫化中和法除砷工艺探讨[]. 铜业工程,():.
[] 郭翠梨,张凤仙,杨新宇. 石灰聚合硫酸铁法处理含砷废水的实验研究[]. 工业水处理,,():.
[] 许根福. 处理高砷浓度工业废水的化学沉淀法[]. 湿法冶金,,():.
[] 张洪常,李鹏,张均杰. 铜冶炼生产废水的综合利用[]. 中国有色冶金,,():.