XZWXJ20浮选柱浮选石墨的应用
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XZWXJ20浮选柱浮选石墨的应用
摘要:本文介绍了XZWXJ20浮选柱的结构、工作原理及特性参数;主要性能特点;分析了影响浮选柱工效的因素、浮选石墨实际应用效果。
关键词:浮选柱结构原理特点影响因素应用效果
四川某石墨有限公司设计规模为年产 2.5万吨中高碳石墨精矿,浮选压滤系统采用XZWXJ20浮选柱浮选,浮选尾矿自流到浓缩机,浮选精矿自流到浮选精矿桶,再通过泵输送到压滤机压成精碳滤饼。本文重点介绍XZWXJ20浮选柱的结构、工作原理及特性参数、主要性能特点、分析了影响浮选柱工效的因素及浮选石墨实际应用效果。
1 XZWXJ20浮选柱的结构、工作原理及特性参数
1.1 XZWXJ20浮选柱的结构
它包括柱体、微泡发生器、分配器、尾矿箱和PLC控制箱四部分。柱体又可分为三段,即精选段、粗选段和扫选段。
1.2 工作原理
将通过泵输送的被浮选物料与浮选药剂在矿浆预处理器中搅拌均匀,再将材料通过入料稳流装置及物料均布装置,在柱体2/3高度的截面位置均匀分散,这样就能够马上浮选回收易浮物至精煤槽,达到静
态浮选,剩下的材料下沉,碰撞上升的气泡发生矿化,开始粗选。利用循环泵通过粗选段的矿浆盖板上的吸料孔进入气泡发生器,形成气、固、液三相循环矿浆,倾斜进入浮选柱扫选段。
一部分矿浆(轻物料和气泡以及矿化絮团)在离心力和浮力的共同作用下,向中心和上方运动进入粗选段,与由浮选柱入料管给入的矿浆中的煤粒碰撞矿化,实现粗选,然后上升经精选段,从溢流堰排出,成为浮选精煤。扫选段底部矿浆在离心力的作用下,通过柱体底部旋流装置,实现“旋流分选”,沿着柱体内边缘旋转,能浮物料随着气泡上升,不能浮选的物料,从柱体底部的尾矿管经尾矿箱排出,成为尾矿。扫选段的作用是回收粗选段未及时分选的精煤颗粒,以提高精煤回收率。
2 XZWXJ20浮选柱的主要性能特点
(1)通过原矿“管流矿化”,实现“静态”浮选。
(2)实现中矿“管流矿化”。
(3)实现尾矿旋流分选。
(4)具有很高的处理能力。
3 影响浮选柱工效的主要因素
3.1 被浮选物料粒级
入料粒级越小,越易浮选,但越小,精煤的灰分随之偏高;入料粒级
越大,越不易浮选,根据生产实践,推荐入料粒度<0.5 mm;浮选效果最佳的入浮粒级为0.075~0.35 mm。
3.2 被浮选物料密度级
被浮选物料密度级越小,浮选效果越好,浮选精矿灰分越低;相反被浮选物料密度级越高,浮选精矿灰分越高。
3.3 入浮选的入料浓度
矿浆在不同浓度下浮选,其产品质量指标明显不同,浓度提高,精矿产率高、精矿和尾矿灰分均随之增加,浓度过高时,其变化趋势变得平缓。
浓度大小对处理量有很大影响,当采用低浓度浮选时,虽然浮选速度快,但因其浓度低,固体含量不高,所以处理量降低。从现场的生产实践中,一般要求浮选柱的入料浓度小于120 g/L,根据经验,最佳的入浮浓度应在80 g/L左右。
3.4 浮选过程的充气量
工业实践中,一般表观充气速率值一般在1~3 cm/s。充气速率较小时,对品位和回收率的影响较小;其值较高时,它对品味和回收率的影响变得很大,并随其的进一步增高而使品味和回收率降低。浮选柱工作的最佳充气量与可浮颗粒的重量、流量有关。通过调节进气阀门,调节充气量大小。
4 XZWXJ20浮选柱实际应用效果
4.1 工作运转
该浮选柱2011年3月3日运转到现在,精矿(石墨)品位、产率等各项指标均达到工艺系统要求。
4.2 经济效益
该公司年产 2.5万吨中高碳石墨精矿,每吨中高碳石墨平均销售价格按0.65万元计算,每年销售额达到16250万元。
5 结语
XZWXJ20浮选柱运行5个月的生产实践证明,处理量大,精矿灰分低,产率高,完全适用于<0.5 mm的石墨浮选,尤其对高灰特细粒级的石墨浮选更具有优越性。
所以XZWXJ20浮选柱是一种十分有效的石墨浮选设备,可为石墨公司带来可观的经济效益和社会效益,具有广阔的推广应用前景。
参考文献
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[3] 张文军.旋流微泡浮选柱中的旋流离心力场强化分选[J].矿业研究与开发,2000(12):23-25.