某多金属矿雨季钨回收率大幅下滑原因分析及改进措施

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表 2 原矿钨物相分析结果

钨物相 钨华
黑钨矿 白钨矿
合计
钨含量 0.002 0.004 0.19 0.196
钨分布率 1.02 2.04 96.94
100.00
2 钨浮选工艺流程及钨回收率下滑原因分 析
该多金属矿选厂工艺流程为钼铋混浮—钼铋混 浮尾矿再选钨,钨浮选作业采用白钨常温粗选—钨 粗精矿加温精选的工艺流程[12],钨浮选工艺流程见 图 1。
基于以上原因,进行了补加水、选矿药剂小型试 验。
3 选矿试验研究及结果分析
为查找生产钨回收率下滑原因,采用雨季时未 处理的生产用水用作试验补加水,进行了试验室小 型试验,条件试验流程见图 2。
图 2 钨浮选条件试验流程
3.1 钨粗选碳酸钠用量试验 钨粗选作业碳酸钠既是 pH值调整剂,也是矿
浆分散剂[56],在一定程度上可降低矿浆中的重金属 离子对脂肪酸类捕收剂的影响。固定氢氧化钠用量 为 500g/t、水玻璃用量为 4000g/t、ZL用量为 336 g/t进行碳酸钠用量试验,试验流程见图 2,试验结 果见图 3。
关键词 钨矿 浮选 回收率 雨季 DOI:10.3969/j.issn.16746082.2019.05.058
Biblioteka Baidu
某钨钼铋多金属矿矿物种类多,矿石性质复杂, 钨主要以白钨的形式存在,入选原矿 WO3 品位为 0.20% ~0.25%,主要产品为白钨精矿、钼精矿和铋 中矿。钨的生产采用白钨常温粗选—钨粗精矿加温 精选的选矿工艺流程,工业试验后生产中钨回收率 基本稳定在 65%。但每年的 2—5月的多雨季节, 总会出现钨回收率大幅下滑的现象,钨综合回收率 只有约 35%。为查明钨回收率下滑原因,进行了提 高该白钨矿选矿技术指标的现场试验室试验研究工 作,查明了钨回收率大幅下滑的原因并采取了相应 的措施,改进后钨回收率由 35%提高到 65%左右, 钨生产恢复正常。
选厂钨生产现状及回收率下滑原因分析: (1)通常情况下,矿山回水、井下水等混合水经 水处理站处理后,用泵扬至选厂高位水池,用作生产 用水(仅钨加温精选作业采用清水)。 (2)雨季 雨 水 量 大,选 厂 生 产 用 水 大 多 未 经 水 处理站处理,可能会影响钨浮选药剂的使用效果,进 而影响钨的选矿指标[34]。
摘 要 为有效回收某复杂钨钼铋多金属矿中的白钨矿,针对雨季出现钨回收率大幅下滑的 问题,进行了钨粗选碳酸钠、水玻璃、捕收剂用量及补加水处理小型试验研究。研究结果表明:雨季 有大量未经处理的井下水进入选厂并作为生产补加水,使钨浮选作业 pH值调整剂碳酸钠及白钨 矿捕收剂在矿浆中使用效果大大降低、甚至失效,白钨矿未能有效回收;以处理过的生产用水作为 试验补加水,取得了较好的小型试验结果;通过相应的措施改进,钨回收率由 35%提高到 65%左 右,生产恢复正常。
1 矿石性质分析
某钨钼铋多金属矿中可回收的金属矿物有白钨 矿、辉钼矿、辉铋矿和极少量的黑钨矿;其他金属矿 物有少量黄铁矿、磁铁矿、闪锌矿、毒砂、锡石、赤铁 矿,极少量磁黄铁矿、黄铜矿、方铅矿、钛铁矿等,其 中锡石有可能综合回收。矿石中脉石矿物的种类繁 多,主要脉石矿物为钙铁榴石,占 50%以上,其次为 富钙矿物萤石和方解石,以及透辉石、石英、长石等。 原矿化学多元素分析结果见表 1,钨物相分析结果
SerialNo.601 May.2019
现 代 矿 业
MODERNMINING
总 第 601期 2019年 5月第 5期
某多金属矿雨季钨回收率大幅 下滑原因分析及改进措施
刘 进1,2,3,4
(1.广东省资源综合利用研究所;2.广州粤有研矿物资源科技有限公司; 3.稀有金属分离与综合利用国家重点实验室;4.广东省矿产资源开发和综合利用重点实验室)
广州市科 技 计 划 项 目 (编 号:201504010009);广 东 省 科 技 计 划项目(编号:2017B030314046)。
刘 进(1977—),男,高级工程师,510650广东省广州市天河区 长兴路 363号。
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见表 2。
表 1 原矿多元素分析结果

元素 WO3 Mo Bi C Fe Mn Pb Zn Cu 含量 0.22 0.11 0.03 0.47 11.0 0.32 0.009 0.10 0.028 元素 As CaF2 Sb S CaCO3 MgO SiO2 Al2O3 K2O 含量 0.10 13.870.010 0.30 6.05 1.17 32.05 7.51 1.53
刘 进:某多金属矿雨季钨回收率大幅下滑原因分析及改进措施 2019年 5月第 5期
图 1 现场钨浮选工艺流程
(3)选厂 生 产 指 标 急 剧 下 滑,主 要 体 现 在 钨 精 矿 WO3 回收率由正常的 65%降至 35%以下;钨粗 选矿浆 pH值由正常的 10~11降至 7~8。
由图 3可见,随着碳酸钠用量增加至 6000g/t, 钨粗精矿 WO3 品位和 WO3 回收率上升;再继续增 加碳酸钠用量,钨粗精矿指标变化较小;故碳酸钠最 佳 用 量 为 6000g/t,可 获 得 钨 粗 精 矿 WO3品 位
图 3 碳酸钠用量试验结果
○—钨粗精矿品位;●—钨粗精矿回收率
为 068%和 WO3回收率为 6021%。 3.2 钨粗选水玻璃用量试验
(4)现场 采 取 以 下 应 急 措 施:在 药 剂 管 路 允 许 的前提下,将 钨 粗 选 作 业 的 碳 酸 钠 用 量 由 正 常 的 2000g/t提高至 3000g/t、捕收剂 ZL用量由正常 的 340g/t左右增至约 600g/t,但钨精矿 WO3 回收 率也只能维持在 35%左右。
采用生产用水作为补加水,固定碳酸钠用量为 3000g/t、氢氧化钠用量为 500g/t、ZL用量为 336 g/t进行水玻璃用量试验,试验流程见图 2,试验结 果见图 4。
图 4 水玻璃用量试验结果
○—钨粗精矿品位;●—钨粗精矿回收率
由图 4可见,随水玻璃用量增加至 6000g/t,钨 粗精矿 WO3 品位和 WO3 回收率上升;再继续增加 水玻璃用量,钨粗精矿 WO3 品位继续上升,但 WO3 回收率略有 下 降;综 合 考 虑,合 适 的 水 玻 璃 用 量 为 6000g/t,可获得钨粗精矿 WO3 品位为 0.51% 和 WO3回收率为 53.04%。 3.3 钨粗选捕收剂用量试验
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