密炼机转子密封圈的改造

密炼机转子密封圈的改造
密炼机转子密封圈的改造

密炼机转子密封圈的改造

一、回顾

2002年以前,我们公司在用的密炼机,转子密封圈动、静环耐磨材料分别是动环耐磨材料硬质合金、静环耐磨材料青铜,在使用过程中,易损件基本都是静环,往往4-5个月就要更换静环,既影响生产,又不能节约成本,随着公司密炼机逐年递增,不解决这个问题定会给公司的生产造成影响,这种情况到了02年得到了根本性的改善。

二、02以前转子动静环结构示意图(断面结构)

动静环均为两半式,静环通过8-M8的螺孔被固定在静圈架上,密封面的摩擦润滑剂通过3-¢3油孔经过靜圈固定架流入到密封面上。从图中不难看出这种结构有个缺点,润滑油不是直接通过静环作用到密封面上,当油孔被胶料堵住后,容易造成密封件干磨,减少了静环的寿命,静环的固定架是不用更换的,原配的静环是单配固定架的,由于加工上的误差,新配的静环油孔不能准确地与固定架的油孔衔接,导致进油不畅。

原先的这种结构,静环不到半年就更换,有些甚至更快,待问题集中反映出来后,经过我们专业技术人员的分析,问题点集中到了静环上。密炼机在正常工作几个月后,就发现动环的磨损很小,而静环已被磨的变了形,一些胶料就是从这里漏出来,究其原因,不外乎两点,一是静环材质不理想,

二是密封面润滑不理想。于是,我们将静环的材质更换,采用A3钢作为静环骨架,而在磨损面上同动环原理一样,镀上硬质合金,镀层厚度5mm,表面硬度要求HRC55-62。润滑油注油嘴加长,直接连在静环上,保证了油路的畅通,加大了外圆密封槽,改用¢7mmO形条。结构如图所示:

经过多年实践,更改后的密封结构,密封面出油情况良好,端面无漏胶,静环的使用时间从原来的4-5个月提高到了4年一换。由此一项为公司节约了开支,减少了设备停机率,保证了公司生产的正常运行。

三、现状

我们公司现在的密炼机转子端面密封已全部改用以上结构,通用性提高了,而且为我们公司提供设备的厂家也都按我们的要求改为以上结构。

四、未来趋势

为了减少污染,国内外已经有研究机构正在研究无油干磨新工艺,这就对耐磨材料提出了更高的要求,相信随着科学技术的不断发展,未来一定会有更新、更好的产品为大家服务。

罗茨鼓风机安装施工方案

ARG-500M型罗茨鼓风机安装施工方案 1、编制依据: ARG-500M型罗茨鼓风机,使用说明书及附图 设备安装工程施工及验收规范GB50275—98 鼓风机房选用三台罗茨鼓风机两开一备,为焦厂来的水煤气增压到脱硫塔内。 2、ARG-500M型罗茨鼓风机主要技术性能、参数 输送介质:水煤气 进口流量:QS:202~459m3/mm 进气温度:ts:20℃ 进气压力:PS:101.325kPa 排气压力:Pd:150.325 kPaA 升压:0~88.2kPa 风机转速:n 490r/min 3、罗茨鼓风机安装基本顺序 基础验收与放线垫铁布置鼓风机、电机就位 鼓风机、电机找平、找正地脚螺栓灌浆鼓风机与电机轴对中检查与调整二次灌浆最终找平、找正。 一、基础验收与放线 设备安装前,应对基础进行检查验收,检查主要内容

是基础的灌浆质量和几何尺寸,应符合设计或规范要求,否则应进行修正,并做好记录。 基础表面应平整,无露筋裂缝蜂窝麻面等。 检查地脚螺栓孔位置应正确,垂直度达到设计要求。 检查混凝土基础的标高,应符合设计要求。 鼓风机基础不应与其它建筑物相连。 根据厂房的基础坐标轴线和标高线,按设计图纸放出机组的纵横中心线、标高线、定出轴承座、进排气口纵横中心线,并用墨线标在基础上。 二、垫铁的布置 垫铁应布置在复合集中的位置,如地脚螺栓的两侧及底板、底座的四角处。 安放垫铁位置的基础表面应进行凿平研磨,用红丹粉检查垫铁与基础表面的接触情况,其接触面积应不小于50%,局部间隙不应大于0.05mm. 选用成对斜垫铁与平垫铁配合使用,垫铁使用前应进行检查,其接触面积不应小于两垫铁接触面积的70%,如达不到要求,应进行刮研。 用水平仪检查各组垫铁的纵横水平,其水平度不应超过0.1mm,用水平仪测出每组垫铁的标高,根据设备底座的标高,选配每组垫铁的厚度,垫铁位置的编号,加工平垫铁。

篦冷机技术升级改造方案资料word版本

篦冷机技术升级改造方案 目前新型干法水泥生产线中,篦冷机主流机型为第三代和第四代篦冷机,还有部分第二代篦冷机。随着设备使用时间的不断增加,磨损的不断加剧,出现了各种各样的问题,如:机械故障率上升,影响窑的年运转率;二、三次风温低,热回收效率低,烧成系统煤耗高;窜风严重,风机电耗高;出篦冷机熟料温度高,影响熟料的正常储存和粉磨。因此,经过长期运转后,篦冷机的提升改造非常必要。本文介绍某装备公司的Sinowalk 第四代篦冷机的研发经验,并根据不同现场篦冷机的实际使用情况,结合市场需求,提出了篦冷机技术升级改造的五种方案。从施工周期、节能降耗和成本分析等几个方面,详细阐述了每种方案的特点,以求在合理的投资下,得到最优的技术升级方案。 1 Sinowalk 第四代篦冷机简介 2008 年,天津水泥工业设计研究院推出国内第一台拥有自主知识产权的Sinowalk 第四代篦冷机。本产品吸收了国外先进的设计理念,结合国内机械加工制造水平和用户使用反馈经验,最终研发成功,并顺利达标达产。 2009年,成功开发出熟料尾置辊式破碎机,代替锤式破碎机。同时,第一台Sinowalk 第四代篦冷机配套尾置辊式破碎机成功投产。 2010年,第一台带有中间辊式破碎机的第四代篦冷机成功投产。中间

辊式破碎机位于两段篦床中间,将冷却机篦床一分为二,熟料经第一段篦床冷却后,进入中间辊式破碎机进行破碎,将大块料、红芯料破碎为粒径25mm 左右熟料,再经过第二段篦床冷却。与尾置辊式破碎机相比,配置中间辊式破碎机的冷却机可以得到更低的出篦冷机熟料温度和更高的余热发电风温。 Sinowalk 冷却机主要技术特点如下: 1)二、三次风温高,热回收效率高,大于75%,从而降低系统热耗;2)出篦冷机熟料温度低,有利于熟料的储存和粉磨; 3)机械运转率高,年运转率100%(定期停窑检修除外); 4)每块篦板下方都有自动风量调节阀,提高冷却风利用率,降低冷却风使用量,从而降低风机电耗,单位熟料冷却风量仅1.7~1.9Nm3/kg (由于不同现场熟料结粒不一致,风量在此范围内波动); 5)篦床上方存在相对固定的死料层,保护篦板免受高温热熟料的侵蚀,篦板寿命长达5 年以上,降低了备品备件费用,也节约了更换备件的人工费;

罗茨风机改造方案

罗茨风机改造方案 兴益公司为全面响应集团公司和焦化管理公司“挖潜节能增效”的号召,尽量利用公司现有资源,提高焦压机打气量增加甲醇产量。由于焦化兄弟单位产能缩减,甲醇长期半负荷生产。在夏季一台焦压机运行时焦炉煤气略有盈余,每天由于气柜高限放散10-18小时左右,造成煤气资源浪费。若启动两台焦压机运行时气量不足,产量虽然有所增加,但能耗过高经济效益不明显。通过兴益公司技术攻关小组讨论并参考同行企业运行情况(山西焦煤集团山西焦化甲醇装置、陕西黑猫甲醇装置),结合公司215新焦化项目的烘炉及回炉煤气管线改造,提出对湿法脱硫和气柜的工艺进行改造,把闲置的罗茨风机加以利用,实现以下几种运行方式:1、给新焦化提供烘炉煤气(改造后至新焦化烘炉前,罗茨风机为甲醇焦压机一段进口提压);2、新焦化投用后部分焦炉煤气通过罗茨风机提供新焦炉的回炉煤气,剩余焦炉煤气供甲醇生产使用;3、新焦化化产部分投用后,供新焦化原回炉煤气管线改为甲醇的供气管线,罗茨风机为甲醇焦压机一段进口提压。 原工艺流程:焦化来的焦炉煤气通过罗茨风机大副线,进入焦碳过滤器和脱硫塔然后进入气柜,所以罗茨风机长期闲置,偶而用于电厂点锅炉开工时启动2-4小时(全年不超过四次)。

本次改造除了考虑给焦压机进口加压,同时为新焦化开车烘炉煤气提压和新焦炉投产返送回炉煤气按排对接接口。因此本次技改分为八个部分:一、罗茨风机副线与脱硫塔副线接通,将煤气直接送入气柜(DN1000 约15m管线);二、湿法脱硫出口管线与焦压机进口(气柜出口阀后)煤气管线接通(DN1000 约115m);三、从气柜出配管与罗茨风机进口接通(DN1000 约80m,需土建做管架基础);四、气柜增加副线(DN500),防止冬季运行时气柜出口压力过低;五、罗茨风机加副线便于根据气调节及紧急停车时运行;六、罗茨风机房内增加排污地沟,为安全考虑将排污引至室外;七、为新焦化回炉煤气加压,在罗茨风机出口预留结口;八、在气柜进口预留接新焦化来的煤气管道;九、预留回炉煤气接口。 改造后工艺流程如下:

水泥公司篦冷机技改方案

水泥集团公司5500t/d篦冷机技改方案书 工程号:

1. 项目概况 大连集团水泥公司现有Φ4.8x74m预分解生产线,采用FLS史密斯公司设计的水平推料棒式篦冷机。规格为SFC4x5,有效篦板面积为117㎡。 根据业主现有生产线熟料达到6000t/d生产能力的需求,这里我们提出了对现有篦冷机进行优化升级改造,以满足业主生产线生产能力提高的要求。 2 篦冷机技改说明 2.1篦冷机改造总体说明 a)篦冷机篦床面积改造,增加冷却面积。 b)篦冷机冷却风机改造,增加冷却风量和风压。 c)篦冷机液压泵站改造,增加输送能力。 d)其它配套改造: 篦冷机设备基础及土建部分改造,增加梁柱及修改孔洞。 篦冷机下料收尘管道改造。 拉链机检修吊车,轨道改造。 2.2篦冷机改造内容 通过上面的技术分析,能够看出需要技改的内容,主要是三个方面,一是增加篦冷机篦床面积,二是合理配风,三是增加输送能力,以满足提产的需要。改造后,篦冷机型号为SF4x6。 具体改造方案: 1、将现有篦冷机的后端(出口端)及破碎机拆除,并后移4.2m,中间增设一段长4200mm 的4个标准模块及相应壳体,增加面积约为21.84㎡,熟料达到6000t/d时,单位面积产量为43.22t/(d. ㎡),可保证熟料冷却后温度在120℃以下。 2、由于前段篦床面风速偏低,加上高温段风量不足,因而,更换倾斜段一室和二室风机3台风机,并将原六室风机移至新增部分的第七室,新增加一台六室风机。与原风量和风压相比,分别增加了102120 Nm3/h和17530 Pa. 为了避免影响生产,仍利用原一室、二室和六室风机基础(改风机混凝土基础不改),钢底座重新设计配套制作。新增七室风机基础。相关技改的各室风机非标需要变更。 3、原液压站更换5台液压泵,新型号为

双转子连续密炼机的工作原理

双转子连续密炼机的工作原理 发布时间:2015-9-17文章来源:点击:185 双转子连续密炼机工作原理及转子几何构形参数加以探讨:首先我们先看一下连续密炼机密炼工作段的密炼腔构形,(图1)是密炼腔的轴截面图。它是由俩个相互平行的圆柱筒相贯而成。(相贯部去掉,是为了可使被混物料做俩腔的相互流动。是否流动要看压差。)再看双转子(一左旋、一右旋)密炼工作段的几何构形。(图2)密炼段是由:(1)螺旋喂料段。(2),(4),(6)密炼塑化段,(各段剪切速率不同、前工作面曲率也不尽相同,物料的切入角(投射角)也就不同,各段俩组旋向向反首尾相连的螺旋凸棱螺旋角不同,并设计尾端(出料端)有切送料入(3),(5)挤出混炼段和(7)出料段的凸棱段叠加而成。) 现在我们再来推研它能够对高聚物混(密)炼的原理。对于一些假设应符合实际。越符合客观实际越接近科学。 对于橡胶这个高聚物(非牛顿流体)的混炼——在介绍密炼机的工作原理的科技资料中已经剖析的比较清楚。只是在解析密炼室混炼中的物料流场(流动方向)不够清析。本人认为在地球这个参考系中,密炼室中的物料地运动还需用牛顿定律来解析才能比较清析。 我们已知橡胶,填充剂,助剂在密炼机中混炼时由转子轴、密炼室、上栓体的联合作用和各参入混炼物料的内力、重力、摩擦(因数)共同作用产生的各个方向力对物料—特别是橡胶产生了剪切、撕拉、搓捏、捲折、挤压等作用。每种作用对于橡胶混炼中的主功能各有所突出。如:剪切、撕拉利于将橡胶块由大变小再变成更细小以获得更多断链和可塑度,挤压、搓捏利于吃粉,捲折、搓捏利于溶质均匀分布,捲折推动物料流动。等。至所以能产生各种作用,是因为各种大小不同,方向不同的(矢量)力(包括物料内力)相加而至。物料(各质点)的流向就应取决于其合力方向与物料的摩擦因数来定。掌握物料的流场(流向)对于连续密炼机的设计更为重要!!! 它不同于间歇式密炼机可把每个锅次所需要的物料全部投入混炼室,只要留有空间(必须的填充系数),混炼胶的质量与效率就主要看转子几何构形设计地好坏。国内一些密炼机专家都在研发高效转子。综合高效转子的研发要经过多次试验才能选优。本人在设计胶粉专用脱硫密炼机四棱转子((4WHS转子(专利))时深有感触。

化产罗茨风机试车方案

目录 一、工程概况 (1) 二、.编制依据 (1) 三、试运人员及工具准备 (2) 四、试运前的准备工作 (2) 五、试运转 (3) 六、试运行安全措施 (4) 七、应急预案 (4) 八、试车组织机构 (5) 九、质量、安全保证体系 (5) 化产风机房罗茨风机试车方案 一、工程概况 1.1河北新晶焦化96万吨捣固焦炉技改工程化产系统风机房内的罗茨鼓风机是将水煤气增压送至下道工序,本工段采用三台罗茨鼓风机,安装在风机房内。鼓风机选用四川省鼓风机厂有限公司生产的罗茨鼓风机ML104WD型。 1.2技术性能: 罗茨鼓风机: 流量:560m3/min 出口压力:29.4KPa 转速:580r/min 电动机功率:400KW 二、.编制依据 2.1《设备使用说明书》 2.2《化工机器安装工程施工及验收通用规范》HG20203-2000

2.3《压缩机、风机、泵类设备安装工程施工及验收规范》GB50275-98 2.4《机械设备安装施工及验收通用规范》GB50231-98 2.5《化工建设安全工作规程》 三、试运人员及工具准备 3.1人员配备 班长:1人运行人员:15人 技术人员:2人安监员:2人 3.2工具配备 扳手:1套手电筒:2把对讲机:2部 测温仪:1把测振仪:1台压力表:1块 四、试运前的准备工作 4.1设备安装完毕,二次灌浆已达到设计强度,基础抹面已经完成并经验收全部合格。 4.2设备试车前由专工组织对所有参加人员进行技术、安全交底,使试车人员熟悉设备的构造、性能、设备技术文件,并应掌握操作规程及试运转操作。 4.3设备及周围环境应清扫干净,设备的对中记录经核查无误。 4.4根据设备使用说明书的规定,对主、副油箱加入N100号机械油,将润滑油加注到两条油线的上限位置,注油过多或过少,都会对风机造成一定的损坏。。 4.5现场道路通畅,无易燃易爆物品,照明应充足,消防器材应正常且能投入使用。 4.6各种电气、仪表信号正常且能投入使用。 4.7试车设备周围应拉警戒线,且在明显处悬挂警示牌。 4.8通讯设施齐全,具备方便、快捷的通讯条件。 4.9与试车有关的进口管道及设备经吹扫或清洗合格。 4.10彻底清除风机内外的灰尘和杂物,并避免混入油。 4.11检查螺栓、螺母拧紧程度是否符合要求,此对风机运行至关重要。尤其是电机地脚螺栓,联轴器螺栓要特别注意,设备本体及其它部位的紧固螺栓也必须予以检查。检查进出口联接部位有无忘记紧固的地方,配管的支承件是否完备。 4.12检查风机联轴器、油封等有无损伤,检查联轴器、轴颈有无锈蚀情况,机体内有无遗留异物,风机、电机盘车有无异响。。 4.13检查风机联轴器、油封等有无损伤,检查联轴器、轴颈有无锈蚀情况,机体内有无遗留异物。 4.14 风机、电机盘车有无异响。 4.15电机试转完2小时,旋转方向正确,运行稳定,事故按扭工作正常。 4.16设备各部位安装符合设计和规范要求,并经验收合格。 4. 17油箱和箱体冷却水投入正常。

PTFE密封件

PTFE密封件 PTFE O型圈由聚四氟乙烯模压毛坯经过二次加工制得。 主要优点: 可应用与食品,医药,医学等卫生要求极高的领域; 具有生理惰性、杀菌、消毒作用; 具有摩擦力阻力小,不粘着及蠕动效应; 承压高; 抗变形、抗挤出性好; 安装简便,尺寸齐全。; 弹性内芯良好的弹性,大大提高O形圈的密封效果。 性能 外观:纯白 耐高温:使用温度+250℃; 耐低温:具有良好的机械韧性,即使温度下降到-196℃,也可保持5%的伸长率; 适用温度范围:TeflonFEP外壳:-60℃-205℃可在260℃高温下较短时间使用TeflonPFA外壳:-60℃-260℃可在300℃高温下较短时间使用橡胶材质标准。 耐腐蚀:耐强酸、强碱、王水和各种有机溶剂; 耐绝缘:介电性能与温度、频率无关; 高润滑:固体材料中摩擦系数最低; 不粘附:不粘附任何物质;自润性强:固体材料中摩擦系数为0.04; 无毒害:具有生理惰性,可植入人体内;耐老化可长期在大气中使用; 防污染:金属元素空白值低,铅含量小于10-11 g/ml,铀含量小于10-12 g/ml; 防泄漏:从离地1.2米高处落下,瓶体不破裂,瓶盖不脱落,无破损泄漏现象; 主要技术参数: 项目名称单位数值 密度g/cm3 2.2~2.3 拉伸强度MPa≥20 断裂伸长率%≥250 表面硬度(邵氏)n°≥80 工作温度℃-180~+280 使用压力MPa-10--20、 使用温度(℃)-60-250 规格 型号FSOR/FVOR厚度1~10(mm) 内径10(mm)—2000(mm)外径12(mm)—3000(mm)精密O型圈(O-RING)表面光滑、无针眼、无毛边、精度达到±0.03mm至±0.08mm.O型圈产品分 为国标,日标,美标,欧标,和一些非标特制规格。现有AS568、JIS、PG、GB等系列几万种规格。 产品按国际ISO2858标准设计制造,也可根据用户需求加工任意型的制品。

密炼机常见故障维修

密炼机简介 密炼机一般由密炼室、两个相对回转的转子、上顶栓、下顶栓、测温系统、加热和冷 却系统、排气系统、安全装置、排料装置和记录装置组成。转子的表面有螺旋状突棱,突棱的数目有二棱、四棱、六棱等,转子的断面几何形状有三角形、圆筒形或椭圆形 三种,有切向式和啮合式两类。测温系统是由热电偶组成,主要用来测定混炼过程中 密炼室内温度的变化;加热和冷却系统主要是为了控制转子和混炼室内腔壁表面的温度。 密闭式炼胶机简称密炼机,主要用于橡胶的塑炼和混炼。 密炼机是一种设有一对特定形状并相对回转的转子、在可调温度和压力的密闭状态下 间隙性地对聚合物材料进行塑炼和混炼的机械,主要由密炼室、转子、转子密封装置、加料压料装置、卸料装置、传动装置及机座等部分组成。 密炼机是在开炼机的基础上发展起来的一种高强度间隙性的混炼设备。自1916年出现真正意义上的Banbury(本伯里)型密炼机后,密炼机的威力逐渐被人们所认识,它 在橡胶混炼过程中显示出来比开炼机优异的一系列特征,如:混炼容量大、时间短、 生产效率高;较好的克服粉尘飞扬,减少配合剂的损失,改善产品质量与工作环境; 操作安全便利,减轻劳动强度;有益于实现机械与自动化操作等。因此,密炼机的出 现是橡胶机械的一项重要成果,至今仍然是塑炼和混炼中的典型的重要设备,仍在不 断的发展和完善。密炼机基本知识基本结构 工作原理 密炼机工作时,两转子相对回转,将来自加料口的物料夹住带入辊缝受到转子的 挤压和剪切,穿过辊缝后碰到下顶拴尖棱被分成两部分,分别沿前后室壁与转子之间 缝隙再回到辊隙上方。在绕转子流动的一周中,物料处处受到剪切和摩擦作用,使胶 料的温度急剧上升,粘度降低,增加了橡胶在配合剂表面的湿润性,使橡胶与配合剂 表面充分接触。配合剂团块随胶料一起通过转子与转子间隙、转子与上、下顶拴、密 炼室内壁的间隙,受到剪切而破碎,被拉伸变形的橡胶包围,稳定在破碎状态。同时,转子上的凸棱使胶料沿转子的轴向运动,起到搅拌混合作用,使配合剂在胶料中混合 均匀。配合剂如此反复剪切破碎,胶料反复产生变形和恢复变形,转子凸棱的不断搅拌,使配合剂在胶料中分散均匀,并达到一定的分散度。由于密炼机混炼时胶料受到 的剪切作用比开炼机大得多,炼胶温度高,使得密炼机炼胶的效率大大高于开炼机。 密炼机结合面渗漏治理 故障现象:密炼机在长期运行过程中,因受振动、磨损、压力、温度以及反复 拆装等影响,各结合面的静密封部位容易出现渗漏,既造成油品的大量浪费,又影响 企业的现场管理。治理密炼机渗漏传统方法要拆卸并打开密炼机后,更换密封垫片或 涂抹密封胶,但较为费时费力,且难以确保密封效果,在运行中会再次出现泄漏。

水泥篦冷机改造方案20120218

篦冷机改造方案 一、概述 武汉亚鑫2500t/d生产线由湖北省建筑材料工业设计院设计,采用沈阳水泥机械厂SCO-1174篦式冷却机,篦床有效面71m2,设计产量3000t/d,二段传动,有部分固定梁采用空气梁,活动梁无空气梁,2007年9月28日投产,运行直今已四年多,由于受当时技术水平的限制,在篦冷机设计、加工上存在一定的缺陷,亟需利用我院的新技术对冷却系统进行技术改造。经过四年的运行,冷却系统中部分设备部件也需要更换。技术改造后不仅可提高热回收效率和系统可靠性,减少维修、维护费用,而且还能满足水泥厂增产的要求。 二、技术方案 投标提供的冷却机为步进式高效冷却机WHEC-3000规格W7632,采用6个道,有效面积76.5m2,配置3台进口液压泵,单位产量为40.4t/d.m2。原破碎机更换为尾部辊式熟料破碎机。在原地坑周围做混凝土墩子支撑冷却机底部框架,重新安装设备。 三、工作内容 1.拆除原有设备,并将链斗机按图纸要求前移,原破碎机基础要 打掉一部分; 2.在原设备地坑周围按基础图做混凝土墩子,并打地脚螺栓孔; 3.重做风机基础; 4.安装找平底部支撑框架,并浇灌; 5.安装冷却机及辊式破碎机; 6.试车; 7.砌筑; 8.投入运行。 四、实施计划 1.设备加工时间为120天,以预付款到合肥院的日期计算; 2.拆除设备及制作基础由需方完成,需在设备到场前结束;

3.设备安装、试车、砌筑时间约为45天,如安装或试车条件不具 备,安装时间顺延。 五、WHEC-3000型步进高效能冷却机技术性能 规格: WHEC-3000型 型号: W7-632 产量: 3000t/d 产量(最大): 3500t/d 入料温度: 1400℃ 出料温度: 65℃+环境温度 有效面积:76.5m2 设计冲程: 200~420mm 单位风量: <2.0 Nm3/kg-cl 单位载荷: 39.2-45.7t/d.m2 热效率: >74% 数量: 1套 2.1液压传动主电机 功率: 3x75kW 转速: 1480r.p.m 电压: 380V 数量: 3台 2.2循环泵电机 型号: Y132S1-2 功率: 5.5kW 转速: 2900 r.p.m 电压: 380V 数量: 1台 2.3电加热器 型号: SRY4-220/5 功率: 3X5kW

罗茨风机维修拆装方案

120型罗茨风机维修拆装方案 1、先准备扳手、塞尺一套、手锤、接油盒、棉布、细砂布、柴油、毛刷、银粉镀铬自喷漆、密封胶、铜棒、支架、套管及制作齿轮扒手专用工具一套等。(找块20MM厚铁板做成长100MM×宽40MM并按照齿轮上对角拆卸螺丝孔中心距配做两个通孔) 2、将罗茨风机驱端皮带轮及轴承压盖卸下。 3、打开罗茨风机齿轮箱放油螺丝,用接油盒将齿轮箱内齿轮油放干净,并把齿轮箱紧固螺丝松开,卸下齿轮箱。 4、松开齿轮端圆螺母,找两个与齿轮拆卸螺丝孔匹配螺丝,做好的齿轮专用扒手用这两个螺丝与齿轮紧固在一起(越紧越好),然后拿手锤用力去敲打齿轮专用扒手,重复紧螺丝与用力去敲打齿轮专用扒手,使两个齿轮脱落停止。 5、拆卸罗茨风机驱端侧板紧固螺栓,拿取紧固螺栓其中两件,拧到罗茨风机侧板的顶丝孔中,用扳手均匀用力拧顶丝,使驱端侧板慢慢向外移动,脱落停止,并将侧板内两件轴承取出。 6、罗茨风机驱端侧板拆卸后,用铜棒慢慢敲打齿轮端转子轴头,将风机内两转子打出,取下转子总成放到干净地方。随后拆下罗茨风机齿端侧板及轴承压片,并将侧板内两件轴承取出。 7、用准备好的棉布、细砂布、柴油、毛刷等对罗茨风机转子轴、売体、侧板、轴承、齿轮及齿轮箱等进行除锈清理。 8、清理完成后,先将壳体驱端端面用密封胶均匀涂抹,然后将驱端侧板放置于壳体上,并用定位销固定,拧上紧固螺栓,用扳手拧紧。

9、用支架将罗茨风机驱端向下放平,按正确方向装入罗茨风机转子总成,然后将壳体齿端平面清理干净均匀涂上密封胶,装上齿端侧板,用定位销固定,拧上紧固螺栓,用扳手拧紧,并将齿端轴承装入侧板轴承室内,把轴承压片装好。 10、使罗茨风机平放,安装驱端轴承到位,找好罗茨风机两转子旋转位置,装入齿轮并用手锤和套管轻轻敲打一下两齿轮端面。(注意:齿轮内孔与转子轴结合处一定要清理干净) 11、沿顺时针转动罗茨风机驱端轴头使两转子能够转动一圈,然后用0.18-0.22塞尺测试两转子之间间隙,保证两转子之间间隙均匀后,取出塞尺,用手锤和套管用力敲打两齿轮端面,使齿轮与叶轮轴紧密结合,然后轻轻敲打两侧轴头调整罗茨风机齿端、驱端的两转子端面与侧板端面的间隙,使两端间隙保证0.18MM。 12、装好驱端轴承压盖及齿轮端圆螺母,将齿端侧板平面清理干净,均匀涂抹密封胶,装好齿轮箱并将紧固螺栓紧住。

轴承密封件解决方案

SKF工业密封件及相关解决方 案
For Customer Use Only!!
中石油四川石化有限公司 许诚 Frank Xu ( 上海 ) 2009-04-23

SKF工业密封件 轴承和密封件相结合的增值解决方案 轴承
性能提升的 完整解决方案
业务机会
Mar.23, 2008 ? SKF Group Slide 1
密封件

SKF的工程技术知识平台
Seals 密封件
Bearings / Units
轴承/轴承单元
Lubrication 润滑系统
Mechatronics / Linear Motion
机电一体化产品
Reliability Systems
可靠性系统
Mar.23, 2008 ? SKF Group Slide 2

SKF工业密封件
Mar.23, 2008 ? SKF Group Slide 3

SKF 密封业务的杰出历史
1907 1910 1928 1974 1990
1994 1997 1998 2000 2005
2006
SKF 公司成立 得到福特汽车轮毂密封的第一份询价
获得第一个油封专利
SKF 在意大利成立自己的第一家密封公司RFT SKF 收购了CR (成立于1878), 在美国有多个运营单元 (Elgin, Seneca, Hobart, Mexico, Franklin), 同时RFT 收购了Gallino Gomma 油封业务 SKF收购了Goetze Elastomere GmbH 中国业务开始运营
印度和韩国的业务也相继开始运营
SKF收购了瑞典的Sealpool公司 SKF 为了巩固其密封件业务,正式成立了SKF密封系统业务单元, CR和SEALPOOL的品牌融入SKF之内 SKF收购了美国Macrotech Polyseal Inc. (现在重新命名为SKF Polyseal Inc. )和Economos Austria GmbH
Mar.23, 2008 ? SKF Group Slide 4

【案例详解】罗茨风机常见故障解决方案汇总

【案例详解】罗茨风机常见故障解决方案 一、常见问题与传统解决办法 1、部件裂纹、破裂 设备部件因铸造、加工缺陷或内应力、超负荷运行等原因经常导致设备部件出现裂纹或断裂现象。常规的修复方法是采用焊接,但焊接常常会导致零件产生热变形或热应力,特别是薄壁件,而且有的零件材质是铸铁、铝合金、钛合金一类难焊材料,还有一些易于发生爆炸危险的场合,如石化行业等,更不易采用焊接修复方法,严重限制了企业对设备的维修维护水平,加大了企业的运行成本。 2、传动部件磨损 传动部件磨损问题约占设备失效的70%以上。设备部件大多数为金属材质,由于其强度高,硬度大,部件在生产运行过程中受到振动冲击和其它的复合力的作用下,部分冲击变形成为永久变形,恢复应力下降,形成间隙,无法满足运行要求的配合,导致传动部件磨损。 传统的修复方法有堆焊、热喷涂、电刷渡等工艺。那些对温度特别敏感的金属零部件,会使零件表面达到很高温度,造成零件变形或产生裂纹,影响零件的尺寸精度和正常使用,严重时还会导致轴的断裂。电刷渡虽无热影响,但渡层厚度不能太厚,污染严重,应用也受到了极大的限制。 3、腐蚀冲蚀 我们通常讲的腐蚀就是设备在环境介质的作用下引起的破坏和变质。腐蚀不但会造成企业的经济损失,还会造成对安全和环境的危害,同时加大了自然资源的损耗。 针对设备腐蚀的问题,频繁更换设备部件是目前企业通常采用的方法,而且设备受材质及加工工艺等方面的影响,普遍价值高。 二、高分子复合材料技术应用优势 这里以2211F金属修复材料为例,高分子聚合物与金属粉末或陶瓷颗粒组成的双组分或多组分的复合材料,它是在高分子化学、有机化学、胶体化学和材料力学等学科基础上发展起来的高技术学科。其应用技术在设备维护领域方面取得了突破性的进展,除用于连接、密封、

Folax824S型篦冷机改造

Folax824S型篦冷机改造 福建水泥股份有限公司炼石水泥厂,福建顺昌353200) 摘要:介绍Folax824S型篦冷机改造的主要内容是将原第一段篦床改为有效节能的充气梁控制流篦床。并以此为中心,进行了一系列的工作。改造后解决了堆“雪人”问题,提高了二、三次风温,延长了篦板、侧板的使用寿命,降低了出料和废气温度,取得了较好的效果。 关键词:篦冷机;篦床;节能 Reform of Folax 824s type grate cooler 1 前言 福建水泥股份有限公司炼石水泥厂(原福建省顺昌水泥厂)于1988年8月建成投产。熟料冷却选用了丹麦FLS公司的Folax824S型篦冷机,回转窑的达标达产以后,特别是1998年4月对分解炉进行了改造,窑产量超过2100t/d,篦冷机冷却能力不足和一些设计缺陷便充分暴露出来。为解决矛盾,于2001年4月我厂5#窑结合无烟煤燃烧技术改造,将原篦冷机的第一段篦床改为高效节能的充气梁控制流篦床(由南京水泥工业设计研究院提交改造方案),经过一年多的运转实践证明,该机的改造虽有曲折,但最终还是取得了较为满意的效果。本文详细介绍篦冷机的主要改造内容、出现的问题、解决措施及改造效果。 2原篦冷机存在的问题 我厂的Folax824S型篦冷机实际上是丹麦FLS公司第二代厚料层操作推动式篦冷机,篦床宽3.2m、长23m,篦床有效面积为64.4m2,分三段传动,冲程为125mm,生产能力为2000t/d。存在的问题主要有: (1)第一排篦板为固定篦板,当窑操作出现波动,煤粉没有完全燃烧,熟料煅烧结粒不佳时,容易在窑口堆积“雪人”。且有时不易清除,越积越大,容易造成前端几排篦板烧坏。 (2)出料温度高,通常在100℃左右,经常伴有红料,有时篦床甚至出现“红河”现象,导致篦板磨损快,使用寿命短,有时还会烧坏篦板,经常需要更换大量篦板和侧板,表1为改造前篦板及侧板更换记录。 (3)风室间存在漏风、串风现象,密封效果差,如果损坏的篦板和侧板由于某些原因没有及时更换,漏料及漏风现象就会变得愈加严重,进一步降低冷却效果,造成其它篦板、侧板的损坏,加剧篦下支承滚轮、导向轮、各部轴承,甚至横梁的损坏,带来一系列的机械故障,对设备运转率造成较大影响。 (4)热效率低,据南京水泥工业设计研究院测定,不足60%,且二、三次风温低,分别为950℃和800℃左右,无法满足窑和分解炉的无烟煤燃烧条件,南方丰富且廉价的无烟煤资源得不到利用,使熟料成本居高不下。 3主要改造内容 本次改造兼顾投资和工期,经南京水泥工业设计研究院论证,只要将第一段篦床改为高效节能的充气梁控制流篦床,而第二、三段篦床及相应的冷却风机等均保持原状,即能满足燃烧100%无烟煤和日产2200t 熟料的生产要求。这种第三代充气梁控制流篦床的工作原理为:出窑的炽热熟料(1300℃~1500℃)落入篦冷机后,在篦床头部采用新型控制流高阻凹槽篦板对熟料进行快速急冷,这种冷却方式与传统篦冷机差别较大。其中固定篦板的冷却空气是通过风机、各支管、支管风量调节阀、固定充气横梁到各固定篦板;而活动篦板的冷却空气是通过风机、各支管、支管风量调节阀、挠性活动金属软管、活动充气纵梁、活动空气横梁,最终到达各活动篦板。通过上述供气系统,篦床上各活动、固定篦板在不同区域划分为一组一组供气(特别是粗细不同区域),冷却风由各支管风门调节阀得到合理而细致的调节控制,能更有效地克服熟料粒度变化及粗细料离析带来的影响,冷却风分布更加均匀,确保熟料的充分冷却和出料温度的降低。具体的改造内容有: (1)篦板及护板改造 将原篦板、护板改造为新型控制流篦板及新型护板,篦板的有效面积基本保持不变,但篦板的排列方式及数量进行了调整,数量由原来的58块增加到69块,改造前后的篦板排列见图1。篦板安装形式采用倾斜式设计,篦板面与水平面夹角为10°,以限制料堆的高度,有利于熟料的输送。另外在篦床的头部增加了一排活动篦板,这样第一排篦板就由原固定式改为活动式,可以防止在落料点形成死料、不易堆积“雪人”。

密炼机转子密封系统

密炼机转子密封系统 现今,包含多种组分的混炼胶的生产主要是采用密炼机来进行的。混炼胶中包括有聚合物、微细易散布的粉状填料、炭黑、碳酸钙和少量的化学药品如硫化剂、促进剂或加工助剂以及液体成分如增塑油料。这些液体和细粉状的组分是通过密炼机的转子密封系统来控制以限制其进入外界环境中。 起初,人们将这些细微易散布的成份通过油膜粘附进行处理,称为粘结。由于密炼室内压力很高,这些糊状物会沿着转子的轴被慢慢挤出。为了限制这些糊状物的流出,在转子轴的两端均加了密封圈。 密封圈本身包括两层环,通常在滑动区具有较硬的表层。一个固定在转子轴上,相对的一个安装在机架上。各个转子密封系统本质上的区别在于所应用的表面压力不同,分为自动转子密封(SSA)、弹簧-加载转子密封(GA)以及水压转子密封(WYH)。 防尘设计 SSA密封的原理是基于对混炼室内的压力的利用。如果混炼室内压力升高,压力会传递到滑动的密封圈,从而密封圈的锁紧力会提高。为应用最小的表面压力,利用盘状弹簧组件来将内滑动环压到外固定环上。现今,新的密炼机都装备有GA和WYH转子密封系统。 在弹簧-加载转子密封(GA)系统中,密封圈位于混炼室外。此处,内环固定于机架,外旋转环装配于转子轴上。通过几个排布在旋转环周围的盘型弹簧组件施加表面压力,通过螺母对弹簧预加压力。润滑增塑剂注入密封圈的环形间隙,将一些细微易散布的胶料组分粘结起来。更深一层的润滑孔位于固定的滑动环内,用以润滑滑动的表面。 在水压转子密封(WYH)的情况下,密封位置更接近转子,位于混炼室的机架末端的内部。内旋转滑动环固定于转子轴上。而外固定环通过轭套与之压紧。接触压力是通过液压缸和盘型弹簧组件产生的,压力通过轭套传递到外滑动环的压力环上。润滑方式与GA转子密封系统类似。由于实际上密封系统的横断面方向会向混炼室位移,在转子和耐磨盘片之间的轴间隙里,细微的物料会在此发生粘结。 比较这两个系统(GA和WYH密封系统),显而易见密封位置是两者明显区别的因素。WYH 密封系统由于接近转子,仅有很小的死角可能积聚物料。另一方面,运动的有磨损作用的填料很容易直接进入滑动表面,从而对设备的磨损产生不利影响。GA密封系统具有相对较长的环形间隙,由于粉料在环形间隙里存留时间长,所以可以被油粘结得更好。因此,滑动表面可以更好地得到保护,密封加载的力可以最小化。然而,与此同时,部分物料在环形间隙内积聚的危险性增大,此处密封油尤显重要。 润滑系统 密封系统分为两个独立分开的部分。分别为滑动密封圈的润滑和物料粘结。滑动密封圈的润

罗茨风机试车方案

污水处理场罗茨鼓风机试车方案 试车时间:2012年8月6日 试车人员: 1)参与试车的人员须认真阅读试车方案; 2)参与试车的人员必须服从指挥,各专业密切配合搞好试车工作。 试车前准备工作: 1)试车现场必须清洁、道路畅通、照明良好; 2)准备好试车时所需的必备工具及试车记录表格等; 3)风机及相连管路已安装完毕; 4)详细检查机器各部位连接是否符合要求,逐一检查地脚螺栓及其它连接螺栓是否紧固; 5)风机已按设备要求加润滑油脂润滑良好; 6)盘车检查应转动灵活无异常现象;如有盘不动或有异常声音,应及时进行检查处理; 7)阀门均灵活可靠,电器仪表均安装完毕,电器接地符合要求; 罗茨风机试车程序: 经现场各专业检查,风机具备试车条件 空载试车 1)现场操作人员将总排污阀门及所试风机出口阀门打开,工艺池中部分曝气阀门也全部打开, 2)点动电机电源开关,观察风机运转方向是否正确; 3)启动风机,风机运行平稳、无异音,观察风机出口压力表,逐步关闭排污阀门,并同时调整曝气阀门,使风机进行空负荷试运转,空试20至30分钟;检查有无异常振动及发热现象。如果出现异常现象,应立即停车,查明原因。 负载试车 1)当空负荷试运转合格后应逐步关闭排气阀,使排气压力逐步升高,直至排气压力达到设计升压值,达到额定压力后,让鼓风机连续运行2h左右,检查电机的电流应符合设计要求。 2)在负荷试车中不得完全关闭排气阀门,停机时应卸去全部负荷,在无负荷状态下停机。 试车时,倾听转子运转声音,检查轴承温度和振动,留意机壳表面发热情况,查看电流表读数,注意水、油、气密封状况。停车后,测量润滑油温度,检查叶轮、机壳和墙板各工作面是否有摩擦痕迹。在机件冷却下来以后,再检查转子间隙,看是否有所变化。 1)有无异常噪音、声响等现象,如有异常现象应立即停机检查、处理。 2)轴承温度应符合机器的技术文件的规定,若无规定时,滚动轴承的温升应不超过 40 ℃,其最高温度一般应不超过 80 ℃ 4)振动值应符合机器技术文件的规定,若无规定时,机器轴承处的振动值(轴承、垂直、水平三个方向)应小于0.06mm。 5)检查驱动电机的电压、电流及温升等不应超过规定值;检查机器各紧固部位有无松动现象; 1)运转过程中要注意检查轴承温度、电流。 2)风机为填料密封时,还应检查密封的泄露情况,当泄露严重时,应立即更换密封。 3)注意定时检查,并做好记录。 4)停车时,须先卸压减载,再停车。 5)发现下列情况之一应紧急停车:电流超出额定值;机器剧烈振动; 电机运行异常。 2、罗茨鼓风机试运转时应符合下列要求: 1)罗茨鼓风机应在额定转速下进行试运,连续试运转时间不应少于2小时; 3)各连接部位应严密,无泄漏现象; 4)运转中应无异常声响和振动。 5)试运转结束后,应放净罗茨鼓风机内积水。 6)试运转结束后,应定期对罗茨鼓风机进行盘车检查。

2018中国橡胶密封制品品牌供应商推荐

2018中国橡胶密封制品品牌供应商推荐 1.品牌:公司:日照北园工贸有限公司橡胶密封制品汽车密封件 日照北园工贸有限公司是一家现代化科技橡胶、塑料制品得生产企业,公司位于风景秀丽,气候宜人得魅力旅游城市---山东日照市,公司占地面积6670平方米,年生产千余万元,历年被评为市级文明企业。公司产品涉及:汽车、电子、线束、空调、机械、仪表、密封等多个行业。经过多年得艰苦奋斗,日照北园工贸有限公司以日新月异的面貌发展壮大,不断地向产品专业化、系列化、规模化发展 ...

(完整版)罗茨风机调整间隙方法

罗茨风机调整间隙方法 罗茨风机主要由机体和两个装有叶轮的转子组成,通过一对同步齿轮的作用,使两转子呈反方向等速旋转,并依靠叶轮与叶轮之间、叶轮与机体之间的间隙,使吸气腔和排气腔基本隔绝,借助叶轮的旋转,推动机体容积内气体,达到鼓风目的。如何调整和保证叶轮与叶轮之间、转子和机体之间的间隙达到规定范围成了检修的重点。查阅设备维护检修资料,只有调整后的间隙值要求,而无调整间隙的具体方法。 1.士45°调整法 罗茨风机,各部位间隙在20℃时的静态理论值为:叶轮与叶轮之间的间隙0.4-~0.5mm,叶轮与叶壳之间的径向间隙0.2~0.3mm,叶轮与左、右墙板之间的轴向间隙0.3~0.4mm(左墙板间隙必须大于右墙板间隙0.05mm以上),同步齿轮的啮合间隙0.08~0.16mm。风机工作间隙的调整是罗茨风机整个检修过程中最关键也最不易掌握的一步,仔细研究罗茨风机的结构原理,分析出叶轮在旋转一周的过程中,在士45°的位置上(指叶轮压力角与水平线成士45°角度时,见图1)两叶轮之间的间隙是两叶轮之间最关键的间隙,且有两个+45°和两个-45°位置,在这些位置上,两叶轮最大轴向剖面刚好处于相对平行状态(在调整和测量间隙时,依此可判定两叶轮是否处于士45°的位置)。 风机正常运转过程中,伴随着磨损,士45°位置上的间隙都会相应地发生变化,其中+45°位置上的间隙趋向减小,而-45°位置上的间隙趋向增大。当正常磨损至某一定程度时(在良好维护下,一般都应在连续运行7~8年以上),两叶轮必将相碰,而最先碰撞的部位就在+45°的位置上。由此,在调整两叶轮的工作间隙时,应预先将+45°位置上的间隙适当调大些,一般调至-45°位置的2倍(假设一45°时间隙为a,则+45°时为2a)。另一种的做法就是直接将一45°位置上的间隙调至0.4~0.5mm或更小(-45°时的间隙对风量有一定的影响,间隙大则风量减小)。调好后,与原位置错开,重新铰定位销孔。叶轮与左、右墙板之间的间隙,可通过增减313轴承端盖处的垫片来调整。叶轮与机壳之间的间隙以及同步齿轮之间的啮合间隙则是不可调的。检修中应作好测量记录,包括修前、修后以及新换零部件的相关数据。 2.风机主要部件检修 叶轮轴、叶轮和同步齿轮,这些主要零部件在维护得当的情况下一般不易损坏,但在超负荷、高温的恶劣条件下仍会造成难以修复的缺陷。 叶轮轴的损坏部位,通常发生在与轴承内圈的配合面上,磨损1~2mm时,可电镀修复,磨损较深时以换轴为上策。换轴时,因轴与叶轮配合较紧(过渡配合),加上配合面较长,通常得用50t以上的机动液压机械来压出旧轴、压进新轴。压轴时因机动液压设备难以控制仅几毫米的安装尺寸,为此,可制作专用简易龙门架,配上50t的液压千斤顶来代替机动液压机械。此举不仅能精确地保证安装尺寸,还能节约一定的检修费用。 叶轮的材料为铸铁,工作线型为渐开线,其不规则的形状和较高的加工精度使其在损坏后难以修复。叶轮的损坏,主要是叶轮端面的轴向磨损和在+45°位置上的径向磨损及裂纹。这些损坏,一般都是由于运行时轴承或齿轮先损坏而引发的。发生损坏时会发出明显的摩擦、撞击等异常噪声,且风量呈下降趋势。此时

罗茨风机单机试车方案

罗茨风机单机试车方案 一、试车总体要求:? 试车条件:?? 1)机器及其附属装置、管路等均应全部施工完毕,施工记录及资料应齐全。? 2)与试车有关的工艺管道及设备具备使用条件。? 3)与试车有关的水、气等公用工程及电气、仪表系统满足使用要求。? 4)机器及周围环境应清扫干净,设备附近不得进行较大的作业。 1. 2 试车准备? 1)试运现场必须清洁、道路畅通、照明良好,有专人指挥,每台设备有专人负责。? 2)准备好试运时所需的必备工具和备用工具,准备好测温仪、测振仪及试运记录表。? 3)检查机器各部位连接是否符合要求,逐一检查地脚螺栓及其它连接螺栓是否紧固。? 4)检查系统有关阀门是否在规定位置上。? 5)试车现场,应备有必要的消防设施和防护用具,机器上不利于安全操作的外露转动部位应装设安全罩。? 6)参加试车的人员,应熟悉机器的构造、性能、设备技术文件,并应掌握操作规程及试运转操作。? 7)试车用润滑油(脂)应符合设计要求。润滑油加入系统时,须用不小于120网目的滤网过滤。 二、单机试车? 试车前检查:? 1)机器的电气、仪表控制系统及安全保护联锁等设施、动作应灵敏可靠;? 2)放气或排污完毕;? 3)有压力油系统供油的机器、各注油点的油量、油温、油压达到设计要求,用其他形式供油的机器,供油状况应符合其润滑要求;? 4)盘车检查,盘车时联轴应转动灵活无异常现象;如有盘不动或有异常声音,应及时进行检查是否有杂物掉进设备;? 5)水、油、气、汽系统的试运行合格? 6)各系统在工作压力下,应不泄漏、不互窜,保持畅通、阀门均须灵活可靠,仪表指示应符合试车要求;? 7)各附属设备试运转的验收标准须符合有关的技术文件或相应规范的要求。 电机空运转? 1)解除联轴器弹性柱销,使电机与罗茨风机脱离,清除电机上的杂物;? 2)点动电机,检查电机转向是否正确,应符合机器旋转方向要求;? 3)启动电机运转2小时(使用说明说对试运转时间有特殊要求的除外),同时检查电机轴承的温升情况。?

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