关于锅炉送风机机壳及风道振动消除的研究
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关于锅炉送风机机壳及风道振动消除的研究
发表时间:2019-12-27T10:52:25.060Z 来源:《中国电业》2019年第18期作者:李嘉盛
[导读] 机壳、风道运行对锅炉运行存在重要影响。
摘要:机壳、风道运行对锅炉运行存在重要影响。送风机机壳、风道容易出现振动问题,导致风道被频繁撕裂,需要停机检修。本研究结合2例锅炉送风机振动实例,对特定型号送风机振动问题与原因进行分析,并提出消除振动的建议,希望能够为类似情况的处理提供有价值的参考。
关键词:锅炉;送风机;机壳;风道;振动消除
引言:锅炉送风机机壳与风道容易受到多种因素影响而出现振动问题,机壳与风道振动容易引起风道裂纹,威胁机组安全,且不利于锅炉正常生产运行。因此,有必要对锅炉送风机机壳、风道振动以及相关消除措施展开研究。本文通过对煤粉炉送风机振动问题进行探析,阐述相关解决方案,现作如下研究。
1锅炉送风机机壳及风道振动消除——案例1
1.1概述
某热点企业锅炉类型是WG-412/9.8-10的煤粉炉(如图1所示)。送风机是G4-75-1515D型(如图2所示),关键参数如下:风量7350m3/h、全压5300Pa、轴数970r/min、叶轮直径2000mm。
图 1 煤粉炉
图 2 送风机
1.2问题与原因
生产运行后风机机壳与风道存在振动问题。使用不久,机壳、风道均相继出现裂纹,最长达700mm。调节挡板运转到40-60%左右时进行观测分析,观察到冷风道与外壳剧烈振动,且当调节挡板运转到特定开度时,振动愈加剧烈,且导致平台也受其影响出现颤动,持续时间约9s。机壳与风道的振动具有较大破坏性,企业需要每日检修裂纹。若不解决该问题会导致预热器安全性下降、风机运行效率下降,且处理裂纹时需要停用风机,会使得锅炉负荷增大,影响企业生产运营。
为了进一步了解机壳与风道振动原因,通过调节挡板开度对风机进行振动测试。结果表示,开度在40-60%之间时,风机出口风道振动强度最大。因为该风机选型时存在富裕量,因此,开度在60%时,锅炉就可以正常运转,此时风机为中等负荷,气流由于挡风板作用,进入风机时角度有所偏斜,在入口处变化为涡流,激起强烈压力脉动,该压力主要作用在出口处风道上,出口扩散区域以及风道上的导流板若不能消除该压力脉动,风道就会产生振动,冷风道出现共振,进而导致冷风道出现裂纹。
1.3振动消除方案
安装整流器。由于涡流是引起风道振动的原因。在挡板与叶轮间安装整流器能够起到摧毁涡流的作用,进而改变气流方向,使其有序、平稳地进入风机,最终消除压力脉动,降低对风道的作用力,实现消除振动的目的[1]。
可以安装如下规格整流器。中心圆管直径:其大小应当低于挡板中心座外径,外径区间为(D-90)-(D-90)mm,约厚10mm,材料为无缝钢管。叶片高度:叶片高度对消振存在重要影响,高度过大会影响风机运行效率,高度过小不足以消除涡流,一般采用该公式计算
高度,即h=(H+2D)/3.5-d/2。本案例选择高度为320mm。叶片锐角:一般在50-80之间取值。叶片长度:要求叶片末端距离出口存在一定预留地,结合实际需要取值,本案例取值580mm。叶片数量与叶片厚度:参照风机叶轮直径,本案例选择6片、8mm整流器。将其安装到出口风道上。采用本消除方案,至今没有发生过风道裂纹问题。
2锅炉送风机机壳及风道振动消除——案例2
2.1概述
某热点企业锅炉类型是WGZ680/13.8-5的煤粉炉。送风机是G4-73-11N25D型,关键参数如下:风量8639m3/h、全压5500Pa、轴数1000r/min、叶轮直径2300mm。
2.2问题与原因
送风机存在机壳振动与风道振动问题,主要发生在进口与蜗壳部位,因振动剧烈经常造成风道破裂,不利安全生产。
为了明晰振动原因,对风机进行试验检测。采用速度传感器把风机运行信号传入频谱分析仪,解析信号。发现该问题与风机入口处导叶开度相关,开度不足20%时振动小,开度处于30-45%时振动最剧烈,在40%时振动达到最高值,开度超过50%时没有振动。对送风机运行状态下的情况进行试验分析,在锅炉机组运行稳定的情况下,分别进行当锅炉负荷为640、480以及380t/h时的试验,分析风机运行期间的性能参数。发现送风机阻力曲线偏离了设计轨道,全开状态下其效率才达到72.6%,远低于设计效率85%。根据上述检测、试验得出下述原因,第一,气流旋转脱流;第二,风机进口处安装不合理。二者共同引发了振动问题。
2.3振动消除方案
因为送风道是一个尺寸较大的器件,它本身频率较低,特别是本型号送风机钢板厚度较小,为3mm,风机在运行期间低频振动现象明显,一旦出现脱流,必定会引起共振。结合原因,想要根除该问题,需要采用下述方法,第一,加固冷风道,使用5mm钢板替换3mm钢板,每隔500mm装设一根#10的槽钢;第二,进口处安装整流器,改善风口气流运行情况,达到减振效果;第三,根据试验情况尽可能让风机在高效运行区运行,以有效减少因旋转而出现的气流脉动,削弱局部气流压力[2]。实施方案后表现如下,风机挡板开度在45%的情况下,蜗壳正面与地面的距离是1.5m振动幅度为100,背面轴承上部0.5m的地方,振动幅度200,出口扩散区域振动幅度为150。经过本次改良,风机运行期间机壳与风道振动得到了有效消减,基本解决冷风道振动问题,有助于锅炉机组安全运行,同时节省了大量检修人力、物力资源,具有较高的经济社会效益。
结论:本文通过研究实践中出现的锅炉送风机机壳、风道振动问题,解析了出现该问题的原因,发现大多起因于挡板开度问题。而安装整流器是有效的解决方法,值得推广应用。需要注意的是,许多因素都可能引起风机机壳、风道振动,采取实际解决措施之前,需要进行试验分析,明确引起问题的原因,提高消除针对性,保障风机稳定运行。
参考文献:
[1]杜胜,崔靖雨,刘玉龙,等.田湾核电站辅助锅炉送风机振动超标故障分析[J].建筑热能通风空调,2019,38(09):71-73.
[2]蔡汝林.送风机直角转向风道振动故障的分析及处理[J].冶金能源,2019,38(04):31-32+64.