降低循环流化床锅炉排烟温度的方法
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A而
电力安全技术
第l 2 1 第9 3 0 年 期) 卷(1
降低循环流化床锅炉排烟温 度的方法
何 映 光
( 南 大唐 国际红 河发 电有 限责任 公 司 ,云 南 开远 云 6 10 ) 66 0
[ 摘
要] 设 计不合 理 、安 装不规 范、运行偏 离设计 工况等原 因会导致锅 炉排 烟温度远 高于设
30MW 循环 流 化 床 锅 炉 属 于 引 进 型 环 保 锅 0
安全性之间的矛盾 日 益突出。
炉 ,具有低温燃烧、高效脱硫脱硝 、煤种适应性广
等优 点 。但 由于 技术 较新 ,对其 燃烧 机理 目前还 没 能 完全掌 握 ,在 实 际生产 中发生 了很 多意想 不 到的 问题 。其 中最 突 出的 问题 是排 烟温度 严重偏 离设 计 值 , 致锅 炉效率 较设 计值偏 低 , 加 了运 行成 本 , 导 增 2 1 施 工 因素 .
烟温度 的原 因 ,采 用运行调 整、技术 改造、改 变机 组原有运行
计值 。分析 了影响循 环流化床 锅
方式等方法 ,达到 了降低 烟温度 的效果 ,但提 高施工工 艺、优化锅 炉设 计才是 最佳解决途 径。 [ 键词 ] 循环 流化 床锅 炉;排 烟 温度 ;高压 加 热 器 ;解 列 关
gk ・ / W h。
急需寻求较为可行的解决方法。
1 设备状况
云 南 大 唐 红 河 电厂 新 投 产 了 2台 国产 化 30 0 MW 循环 流化 床 锅 炉 洁 净 煤 燃 烧 机 组 ,锅 炉 主 要
22高温绝热旋风分离 器、4台回料 阀、4 台外置式换热器、4 台冷渣器
幅度 较大 。
腿、双布风板结构 ,炉膛 内蒸发受热面采用膜式水
冷 壁及水 冷壁 延伸墙结 构 。
由于流化床锅炉水冷壁磨损较大 ,且磨损机理 还没有完全掌握,泄漏停炉所 占几率较大。为解决 这一 问题 ,电厂采取水冷壁让管改造 、在密相区加 装防磨梁等一系列措施 ,取得较为满意的效果. 但 o 这也造成排烟温度进一步升高 ,机组经济性与锅炉 重点在班组 ,班组是各项生产工作的直接执行者 ,
2 排烟温度高原因
由于施工工艺及控制投资成本等因素的影响, 导致 l ,2号炉在投产后排烟温度较设计值偏 高。 其 中,l 号炉排烟温度为 10 8℃,2 5. 号炉排烟温 度为 13 1 5 . ℃,较设计值 18℃分别升高 28℃和 4 .
5 1℃ , . 影响煤耗 分别升 高 046g k ・ .7 / W h和 0 87 .6
和 l台回转式 空预器 等部分 组成 。单 炉膛 采用裤 衩
锅炉设计燃烧的煤种为小龙潭褐煤,满负荷时 燃烧煤量为 2 0 / 。但实际运行中采用小龙潭煤 、 1 h t 建水煤及弥勒煤的混合燃烧 ,满负荷时燃烧煤量最 高达 30 / 。燃烧煤 种严重偏离设计煤种,导致 5 h t 锅炉效率 下降。由于燃烧煤量增幅高达 6 %,引 7 起排烟量的大幅增加 ,导致排烟温度升高 ;而且低 负荷排烟温度升高幅度较小 ,高负荷排烟温度升高
( 收稿 日期 :2 1 - 6 2 ) 0 1 0 — 3
也是实现安全生产的主要载体。要搞好班组的安全 工作 ,就必须重视班组的安全活动 因为班组安全 活动的周期短、实效性强 ,在安全工作中具有举足
轻重的作用。目前 ,在班组安全活动 中仍存在流于
形式、内容空洞、 脱离实际、 班组成员态度不认真、
2 3 锅炉水冷壁让管 、防磨梁改造 . 锅炉让管改造 ,即将水冷壁密相 区凸台区域防 活动记录和签名弄虚作假等问题。这些现象将直接 影响安全活动的效果 ,影响员工安全意识和企业安 全水平的提高 ,进而影响企业生产 的安全 。因此, 要保证企业实现安全生产长周期,就必须强化班组 安全活动 ,使之更具有实效性。
一 一
电力安全技术
第l 2 1 第9 3 0 年 期) 卷(1
降低循环流化床锅炉排烟温 度的方法
何 映 光
( 南 大唐 国际红 河发 电有 限责任 公 司 ,云 南 开远 云 6 10 ) 66 0
[ 摘
要] 设 计不合 理 、安 装不规 范、运行偏 离设计 工况等原 因会导致锅 炉排 烟温度远 高于设
30MW 循环 流 化 床 锅 炉 属 于 引 进 型 环 保 锅 0
安全性之间的矛盾 日 益突出。
炉 ,具有低温燃烧、高效脱硫脱硝 、煤种适应性广
等优 点 。但 由于 技术 较新 ,对其 燃烧 机理 目前还 没 能 完全掌 握 ,在 实 际生产 中发生 了很 多意想 不 到的 问题 。其 中最 突 出的 问题 是排 烟温度 严重偏 离设 计 值 , 致锅 炉效率 较设 计值偏 低 , 加 了运 行成 本 , 导 增 2 1 施 工 因素 .
烟温度 的原 因 ,采 用运行调 整、技术 改造、改 变机 组原有运行
计值 。分析 了影响循 环流化床 锅
方式等方法 ,达到 了降低 烟温度 的效果 ,但提 高施工工 艺、优化锅 炉设 计才是 最佳解决途 径。 [ 键词 ] 循环 流化 床锅 炉;排 烟 温度 ;高压 加 热 器 ;解 列 关
gk ・ / W h。
急需寻求较为可行的解决方法。
1 设备状况
云 南 大 唐 红 河 电厂 新 投 产 了 2台 国产 化 30 0 MW 循环 流化 床 锅 炉 洁 净 煤 燃 烧 机 组 ,锅 炉 主 要
22高温绝热旋风分离 器、4台回料 阀、4 台外置式换热器、4 台冷渣器
幅度 较大 。
腿、双布风板结构 ,炉膛 内蒸发受热面采用膜式水
冷 壁及水 冷壁 延伸墙结 构 。
由于流化床锅炉水冷壁磨损较大 ,且磨损机理 还没有完全掌握,泄漏停炉所 占几率较大。为解决 这一 问题 ,电厂采取水冷壁让管改造 、在密相区加 装防磨梁等一系列措施 ,取得较为满意的效果. 但 o 这也造成排烟温度进一步升高 ,机组经济性与锅炉 重点在班组 ,班组是各项生产工作的直接执行者 ,
2 排烟温度高原因
由于施工工艺及控制投资成本等因素的影响, 导致 l ,2号炉在投产后排烟温度较设计值偏 高。 其 中,l 号炉排烟温度为 10 8℃,2 5. 号炉排烟温 度为 13 1 5 . ℃,较设计值 18℃分别升高 28℃和 4 .
5 1℃ , . 影响煤耗 分别升 高 046g k ・ .7 / W h和 0 87 .6
和 l台回转式 空预器 等部分 组成 。单 炉膛 采用裤 衩
锅炉设计燃烧的煤种为小龙潭褐煤,满负荷时 燃烧煤量为 2 0 / 。但实际运行中采用小龙潭煤 、 1 h t 建水煤及弥勒煤的混合燃烧 ,满负荷时燃烧煤量最 高达 30 / 。燃烧煤 种严重偏离设计煤种,导致 5 h t 锅炉效率 下降。由于燃烧煤量增幅高达 6 %,引 7 起排烟量的大幅增加 ,导致排烟温度升高 ;而且低 负荷排烟温度升高幅度较小 ,高负荷排烟温度升高
( 收稿 日期 :2 1 - 6 2 ) 0 1 0 — 3
也是实现安全生产的主要载体。要搞好班组的安全 工作 ,就必须重视班组的安全活动 因为班组安全 活动的周期短、实效性强 ,在安全工作中具有举足
轻重的作用。目前 ,在班组安全活动 中仍存在流于
形式、内容空洞、 脱离实际、 班组成员态度不认真、
2 3 锅炉水冷壁让管 、防磨梁改造 . 锅炉让管改造 ,即将水冷壁密相 区凸台区域防 活动记录和签名弄虚作假等问题。这些现象将直接 影响安全活动的效果 ,影响员工安全意识和企业安 全水平的提高 ,进而影响企业生产 的安全 。因此, 要保证企业实现安全生产长周期,就必须强化班组 安全活动 ,使之更具有实效性。
一 一