氨回收装置技术改造及运行

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统存在的压力波动大、 液位控制不住 、 精馏工况不稳定 、 产品回收困难 常运行时, 氨库压力稳定 , 吸收塔负荷能够 自动调节, 压力和液位基本保 系 等一系列问题得到了全面解决 。 现该装置对全部贮罐气进行气氨回收操 液氨产量明显增加。 ’ 3 蒸氨塔 自动放空调节阀更换膜头。 . 2 根据工艺要求, 当蒸氨塔超压 作 , 时, 系统会 自动放空 , 以保证安全生产。但由于原设计放空位置不合理 , 由改造前的月平均回收液氨 6 吨增加到了 17吨, 4 2 改造获得成功。 在装置实际安装过程中, 我公司对其进行了改进 , 将该放空接至冷凝器 同时由于产量提高, 单位产品较改造前节约蒸汽量 3%以上 , 0 气氨回收 9 %以上。 5 与液氨贮罐平衡管处。 装置投产后, 满足了工艺放空要求, 但由此却造成 率在 9. 现该装置存在的问题是 , 设备露天设置 , 冬季运行时气温低 , 造成大 自动放空调节阀由于背压太小( = . a无法投入使用 。 AP 0 2MP ) 0 一旦系统 蒸汽消耗量明显增加。同时该装置多次出现由于仪表管线冻 出现波动 , 蒸氨 迢压, 便不能迅速做出反应 , 严重威胁着安全生产。迫 量热损失 , 停车检修隋况。 不得已只好降低蒸氨塔操作压力, 低负荷运行 。于是对该 白调阀更换了 结 ,
持 匿定 。
2工艺 流程
来 自氨库的贮罐气, 经减压阀减压后 , 从氨吸收塔的下部人塔 , 与从 塔中段氢回收来的氨水和上段喷淋下来的稀氨水逆流接触 , 气体中的氨 被水吸收生成浓氨水。 经水洗后的尾气经减压阀减压后送人气柜做燃料 图 1 氨 回 收装 置 工 艺 流 程 图 气使用。氨吸收塔中生成的浓氨水凭借压差, 经氨水换热器加热后从蒸 氨塔中部人塔。在蒸氨塔中浓氨水被循环水冷凝成液氨, 一部分回流至 蒸氨塔顶, 其余部分作为产品流人液氨储罐。在蒸氨塔中蒸出氨后的稀 氨水送至氨水换热器 , 加热吸收塔来的浓氨水后 , 经水冷却器进一步冷 却, 经氨水循环泵加压后从氨吸收塔的上段入塔 , 氨水在系统 内循环。 为 保证塔液位正常, 设有稀氨水排放阀。 . 蒸氨塔所需热量由进人再沸 此外, 器的蒸汽提供。工艺流程见图 1 。 3生产 运行 情况及 问题 改进 氨回收装置 自 19 年 1 月投入使用后陆续暴露出一些问题。主 96 0 要表现为:吸收塔压力波动大, 乱 液位控制不住 ;蒸氨塔自动放空由于调 b . 图 2蒸氨塔回凌管改选 节阀膜头背压小 , 不能投入使用 , 限制了生产负荷的提高 ;蒸氨塔塔顶 c . 系统开车后 自动放空投人使用 , 解决了安全隐患 , 生产负荷得以提 回流设计不合理 , 比过大, 回流 产品产量少 , 液氨在塔内循环 , 蒸汽消耗 膜头。 高。限于以上原因, 该装置一直在较低负荷下运行 , 贮罐气仍有大量放 高 。 3 蒸氨塔塔顶回流管线改造。由于蒸氨塔塔顶回流管线设计时无 - 3 空, 不仅浪费了大量气氨, 同时也污染了环境。针对这一情况, 我公司对 液封 , 并且产品液氨引出位置高于回流管近 1 图 2结果造成回流管 米( ) 系统存在的问题进行了改进 , 具体包括以下几个方面。 3 稳定吸收塔压力。氨吸收塔操作压力的稳定是氨回收装置稳定 阻力远小于收氨管阻力。虽然设计 匕 . 1 在回流管上设一截止阀 , 但仍然不 产品液氨少的问题。于是通过对回流管线进 运行的前提条件。我公司氨吸收塔压力控制有两方面调节, 一是氨库来 能解决液氨回流量不稳定, 对原管线进行了改造 , 增加了高度为 1 米 的 U型液封 , . 5 同时将 的贮罐气压力调节 , 二是尾气排放压力调节。 具体操作为, 给定吸收塔操 行核算, 作压力 , 当吸收塔压力低于给定值时, 氨库来贮罐气调节 阀打开向吸收 收氨管线引出位置下移到 U型弯的最低处( 2o 图 ) 改造后 由于液封的作 增大了液氨回流阻力, 液氨产量明显增加。同时由于回流比适合 , 精 塔充压, 反之停 l E 充压; 当去气柜压力低于给定值时, 尾气排放 自调阀打 用, 单位产品能耗大幅度降低。 开, 吸收塔向气柜充压 , 从而保证吸收塔压力稳定。采用这样的控制方 馏工况得到改善, 式, 其弊端在于, 以吸收塔压力稳定为调节原则 , 必然造成氨库压力波 3 尾气排放管线增加放空管。 . 4 氨回收装置 自投运以来 , 一直未能满 主要是由于原设计不合理 , 限制了系统只能在低负荷下运行。 动 。而对于我公 司尿素生产 ,要求 氨库压力必须平稳 ,且不能低 于 负荷运行, 21 a因此为保证氨库去尿素压力稳定 , . , MP 只好将贮罐气压力调节阀改 但还是—个客观原因, 就是氨回收尾气排放设计时只考虑送气柜做燃料 为手动操作, 给生产带来极大不便。 直接表现为吸收塔压力控制不住 , 气使用。但由于我公司实际隋况, 液 气柜过高时, 不允许放空, 目的是保证 空分装置正常生产 , 避免 C H化合物超标 。因而当气柜过高时, — 氨回收 位经常大幅度波动 , 生产无法正常进行。 针对这一隋况, 经过认真分析 , 并吸取操作上的经验 , 对吸收塔压力 只能减负荷运行 , 多余的贮罐气则通过氨库放空放掉 , 致使大量气氨 白 的控制方式进行了改进。将贮罐气压力调节, 取压点位置 由阀后位移至 白浪费。于是对氨回收尾气排放管线进行了改造 , 增加一旁路引至氨库 当气柜高时, 通过该管线将多余尾气放掉, 氨回收装置保证正常生 阀前, 目的是把保证氨库压力平衡作为氨回收装置i 生产的前提。当 放空 。 亍 确保了对全部 氨库压力高于工艺指标时, 阀门打开, 氨库向吸收塔释放贮罐气。 同时将 产。尾气排放管线的改造提高了氨回收装置的操作弹性 , 尾气压力调节阀取压点 由阀后移至阀前, 并更换调节阀膜头, 当吸收塔 贮罐气中的气氨进行回收。 操作压力高于给定值时 , 尾气排放阀打开 , 向气柜排气 , 从而保证吸收塔 4改造效果及问题讨论 我公司氨回收装置 自投运以来经过两年多的调试和技术改造 , 原有 压力稳定。 吸收塔压力控制方式经过改进后 , 收到了明显效果。 当装置正

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科 技 论 坛
氨 回收装置技术改造及 运行
吴保 国

( 北大荒农业股份有 限公 司浩 良河化肥 分公 司 黑龙江 伊春 13 0 ) 5 13 要: 结合 实际情况, 谈谈氨 回收装置技 术改造及运行。
关 键 词 : 回收 装 置 ; 艺 流程 ; 选 效果 氨 工 改 1工艺设计 , 采用高压吸收 、 低 压蒸馏的工艺流程。该装置的牛| 贮罐气处理能力大, 寺 是, 操作简单 、 平 稳, 氨回收率高。 该装置 自1 9 年 1 月投产以来 , 96 0 取得较好的经济效益 的同时也收到 了明显的社 效益。减少了燃料气 中的氨含量 , 保护了员 丁健康, 同时也消除了放空气中氨含量高对周围环境的污染。但该装置 在生产过程中也出现了一些问题 , 给生产一度造成困难。我公司针对存 在的问题进行了相应的改进和e3_取得了明显的效果。 3  ̄, r
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