转炉炼钢干法除尘

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宣钢干法学习总结报告

一、干法除尘泄爆分类

炼钢过程模式化后。如果废钢潮湿度较大、炉内打火不良、辅料加料异常时,除尘器泄爆的几率会增加。

燃烧性泄爆,是除尘器内部可燃性气体达到燃烧条件时,因高压电场电晕放电产生火花引起爆燃,烟气体积迅速膨胀,导致压力超过泄爆阀设定值,泄爆阀打开发生泄爆。干法静电除尘器内可燃性气体可分为CO和H2,泄爆临界点为:CO:9%,O2:6%

H2: 3%, O2: 2%

此类泄爆强度较大,对设备破坏性大,约占泄爆次数总的97%。

非燃烧性泄爆,由于前端设备系统工况发生变化,导致静电除尘器内压力突然波动,当压力波动值大于泄爆阀设定的压力起跳值时,即发生泄爆。此类泄爆并非由可燃性气体爆燃导致,因此称为非燃烧性泄爆。典型例子表现为熔池内反应剧烈发生大规模喷溅;或者EC喷枪内蒸汽压力、流量不稳定,导致静电除尘器内压力波动过大。

二、泄爆原因分析

CO+ O2泄爆:1、加入的废钢中有轻质废钢以及杂志,漂浮在铁水液面上,导致点火困难,烟气中O2含量急剧增加。着火后很快生成大量FeO,促进FeO+C→Fe+CO↑反应进

行,使烟气中CO和O2快速达到燃爆条件引起泄爆。2、蒸发冷却器出口烟气温度高,系统电器、机械设备原因(如输灰链条、蒸汽阀组等)导致氧枪自动提枪,再次下枪导致烟气中O2%迅速上升,而此时烟气中CO%较高,极易达到爆炸极限产生泄爆。3、设备管道以及泄爆阀本体密封性不好,导致在冶炼过程中吸入空气,使烟气中O2超标,达到极限时静电除尘器发生泄爆。

H2+ O2泄爆,1、烟罩漏水严重,大量水蒸气进入除尘器被电离产生H2,极易发生泄爆。2、废钢、石灰石等潮湿,产生水蒸气被吸入电除尘器内,在电场内电离生成H2,达到燃爆条件引起泄爆。

起弧泄爆,静电除尘器内部设备异常,如阳极板、阴极线之间距离太小,达到了起弧条件时则会产生电火花,导致除尘器内部气体燃烧发生泄爆。

非燃烧性泄爆,1、短时间内加入大量造渣料,炉内反应剧烈或发生喷溅产生大量气体,煤气成分波动,导致ESP 内压力升高,发生泄爆。2、蒸发冷却器内喷淋系统压力或流量波动,使除尘器内压力达到泄爆阀初级起跳压力。

三、主要预防措施

针对辅料因素采取措施,宣钢现在废钢比在5%左右,冷料为烧结返矿和钢渣豆,都比较干燥,宣钢认为H2+ O2

泄爆基本不存在隐患,在现有条件下未加考虑,但宣钢认为

不宜使用的矿石。据资料介绍包钢在废钢潮湿时,加完废钢后前后摇炉,让废钢在炉内预热1—2分钟之后再兑铁,预热时炉口不得正对烟罩。兑铁后再次摇炉,此时炉口也不得正对烟罩。

操作改进,1、二次下枪吹炼前进行氮气吹扫,采用“氮幕”法将炉内的空气全部置换为氮气之后在开氧吹炼。宣钢在双渣完以后,氧枪在进入氮封口后的位置用氮气吹扫一分钟左右,时间长短不一,在与汽化人员沟通后,接到可下枪指令下枪吹炼。宣钢操作人员认为碳含量在12个一下,可以直接吹炼,碳高需要用氮气吹扫后方可再次下枪,由于宣钢有副枪,二次降枪吹炼极少;据资料介绍济钢认为碳含量在15个一下,可以以直接吹炼,没必要用氮气进行吹扫,具体情况具体分析。

2、宣钢认为在开吹打不着火的情况下,必须立即提枪,前后摇晃炉子,再下枪吹炼,如果还是打不着火,立即提枪,前后摇晃炉子,反复之,直至开吹打着火。据资料介绍,包钢,济钢是在下枪60秒点不着火,必须立即提枪。宣钢不留渣操作。

3、半流量操作,降低CO的生产速度,从而避开泄爆点,开吹流量为系统设定好的流量,在半流量吹炼60秒后,30秒内流量逐渐升高到操作设定的流量值。宣钢在溅渣操作完成后,倒出全部渣,然后加入部分轻烧、石灰和冷料,在吹

炼前期少加料或不加料,少量多批次加入,每次加入了不超500Kg。倒完渣后加入部分造渣料和冷料,宣钢操作人员说为了涨炉底,本人分析最重要应该是可以避免过程集中加料,前期减缓CO的生产速度。

如果从氧含量来看,宣钢第一批料加入时间都是在电场内氧含量降低到5%以下,问宣钢操作人员,都说第一批料加入时机没有规律。有待分析

宣钢操作人员介绍,在开吹前要把风机转速,EC运行蒸汽量、压力,EP氧含量等参数确认好,再进行操作。具体问题具体分析。

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