焦化装煤除尘控制系统硬件改造分析

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焦化厂装煤除尘系统中问题探讨

焦化厂装煤除尘系统中问题探讨

J n i 0 tp o ef r ae,t eq et n r ic se ,a d i r v me t to saep e s n e . mo a y e c k u n c h u si saedsu sd n mp o e n 6 o me h d r r n e td
维普资讯
第3 期
煤 质 技 术
20 年 5 08 月
焦 化 厂装 煤 除尘 系统 中 问题 探 讨
张安洋 ,谢继东
( .鞍 山钢 铁 集 团公 司 新 轧 钢 股 份 有 限 公 司 化 工 总 厂 , 辽 宁 鞍 山 1 4 0 ; 1 10 1
2 .煤 炭科 学研 究总 院 北 京 煤 化 工 研 究 分 院 ,北 京 10 1 ) 0 0 3
摘 要 :焦炉装 煤时排放 的 污染物 占炼焦过 程 中全部排 放 物的 一半 以上 ,对 装煤 时烟 尘的 治理 可 以 大量 降低 焦化 企 业污染物 的排放 。通过 对 焦耐 6 0型 焦 炉装 煤 除 尘 系统的 分析 评 价 ,探 讨 了其存 在
Ab ta t s r c :Th ic a g n p lutnto o lla n i o e t a l falp lu nt e ds h r i g o l a fc a o dig sm r h n hafo l o l t ,an ip sn s o d d ti c r e o o l a d d s i g m kean us n ou s fc a o ladng c n g e ty e c h ds ha gi lu nt Th o h n y i nd a r ii g h d tn s sem oa la n i o i a r a l r du e t e ic r ng p l t . o a r ug a alzng a pp a sn t de usi g y t e of c l o dig n

煤机自动化控制系统改造方案_精选精选

煤机自动化控制系统改造方案_精选精选

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煤机自动化控制系统改造方案本文关键词:改造, 方案, 自动化控制系统, 煤机煤机自动化控制系统改造方案本文简介:摘要本文针对东曲选煤厂原煤仓下给煤机手动给煤的缺点, 提出对给煤机进行自动化改造是提高原煤配洗精度的关键。

往复式给煤机通过采用PLC控制的方法, 提高洗煤厂生产效率, 实现远程自动化控制。

关键词给煤机;控制系统;改造东曲选煤厂原煤仓下给煤机设备陈旧, 一直采用就地手动控制, 给煤机的启停、给煤量的大小, 均需现煤机自动化控制系统改造方案本文内容:摘要本文针对东曲选煤厂原煤仓下给煤机手动给煤的缺点, 提出对给煤机进行自动化改造是提高原煤配洗精度的关键。

往复式给煤机通过采用PLC控制的方法, 提高洗煤厂生产效率, 实现远程自动化控制。

关键词给煤机;控制系统;改造东曲选煤厂原煤仓下给煤机设备陈旧, 一直采用就地手动控制, 给煤机的启停、给煤量的大小, 均需现场操作人员控制, 工人劳动强度较高, 加之选煤厂生产系统环节较多, 相互联络不便, 调度人员无法及时全面的掌握整个生产系统的设备运行状况, 导致整个系统开车时间延长, 同时, 很多设备处于空转状态, 易产生不必要的设备损耗和电耗, 对整个洗煤系统的统一调度产生不利影响。

原煤仓下给煤机自动化控制改造有利于统一调度指挥, 可有效缩短系统启停时间, 减少设备空载损耗, 提高生产效率。

同时, 采用自动化控制系统可以减少现场操作人员, 减轻工人劳动强度, 进一步提高原煤配洗的精准度和自动化控制水平, 是当前该厂发展面临的最大挑战, 有助于该厂实现跨越式发展。

1控制系统现状原煤1号仓到4号仓的15台给煤机原有控制方式均为就地直接启动, 不参与主洗系统的集中统一控制。

给煤机的启停主要通过控制室与现场操作人员通过电话联络, 控制室司机将浮选液密度、介质泵工作压力、磁性物质含量等各项参数调节设置完成后, 通过电话通知现场操作人员启停给煤机。

除尘系统改造升级评估报告

除尘系统改造升级评估报告

除尘系统改造升级评估报告尊敬的领导:根据您对除尘系统改造升级的要求,我们进行了综合评估,并撰写了以下评估报告。

我将就升级改造的必要性、当前系统存在的问题、改造方案以及预期效果进行说明。

一、升级改造的必要性1. 法律法规要求:根据环保法和大气污染防治法的相关规定,企业必须做好大气污染防治工作。

现有的除尘系统已经投入使用多年,性能逐渐下降,无法达到新的法律法规要求,升级改造势在必行。

2. 节能减排要求:随着国家对节能减排的要求不断提高,现有的除尘系统无法满足企业对能源消耗的控制要求。

通过升级改造,可以降低企业能源消耗,达到节能减排的目标。

3. 生产效率提升:现有的除尘系统运行效率低下,频繁发生故障,导致生产中断和维修时间长,严重影响了生产效率。

通过升级改造,可以提高除尘系统的稳定性和可靠性,降低故障率,提高生产效率。

二、当前系统存在的问题1. 运行效率低下:现有的除尘系统设计存在一系列问题,如管道布局不合理、设备寿命已过、过滤材料堵塞严重等,导致系统运行效率低下。

2. 能耗高:现有的除尘系统使用的设备老化,能耗较高,无法满足能源消耗的要求,造成能源浪费。

3. 维护困难:现有的除尘系统构造复杂,清洁和维护困难,需要耗费大量的人力物力进行维护。

三、改造方案1. 设备更新:根据现有系统的状况,我们建议更换老化设备,并采用先进的除尘设备替代。

新设备具有更高的过滤精度和更低的能耗,能够提高除尘系统的工作效率和稳定性。

2. 管道优化:通过对现有管道系统进行优化布局,减少管道长度和弯头的使用,提高管道的通风性。

同时,更换高效过滤材料,避免堵塞情况发生,提高系统的工作效率。

3. 自动化控制:引入先进的自动化控制系统,实现对除尘系统的自动监测和调整。

通过数据采集和分析,可以及时发现故障并进行维修,提高系统的可靠性和稳定性。

4. 提供培训:升级改造完成后,我们将提供相关技术培训,使企业员工了解新系统的运行原理和操作技巧,确保系统正常运行和维护。

燃煤电厂电除尘器优化运行调整及效果分析

燃煤电厂电除尘器优化运行调整及效果分析

燃煤电厂电除尘器优化运行调整及效果分析我国煤炭资源占我国能源的70%左右,在这样的情况下,作为电力能源生产者的电厂也大部分使用煤炭资源。

煤炭发电是我国目前主流的发电的模式,燃煤电厂成为了我国普及范围最广的发电厂类型。

随着我国环保意识的逐渐加强,发现燃煤电厂发电对于环境的污染极为严重。

文章对燃煤电厂电除尘器优化运行调整及效果开展了分析。

我国的能源构造中,油气能源相对匮乏而煤炭资源却极为丰富,这使得我国工业在能源的使用上更偏好于煤炭资源。

煤炭资源价格低、利用率高使得其成为了许多行业首选的消费能源。

在众多行业中电厂对于煤炭资源的需求量最高且使用的数量也最多,但是燃煤电厂利用煤炭开展发电的同时,因为其烟气中的粉尘量过大导致其对环境的污染过大,近几年让我国最为头疼的雾霾也与燃煤电厂的发电有着直接关系。

在这样的情况下,国家限定了燃煤电厂空气排放物的标准,并且要求燃煤电厂必须在厂内就对粉尘开展处理,使得排放出的烟气里的粉尘量减少,甚至变为微量,从而到达环保的要求。

在这样的前提下,各大燃煤电厂也开始纷纷响应政府的号召,对于自身的电除尘器开展了优化运行调整,这种优化与调整看似简单实际上却是十分复杂的。

1电除尘器对于燃煤电厂的重要性电除尘对于燃煤电厂而言有着极为重要的意义,如今我国正在提倡可持续性发展战略,其中对于环保的要求是十分明确的。

以往我国对于大自然的态度是征服大自然,这种政策下我国人民取得了许多难得的硕果,但是如今看来这种发展颇有些杀鸡取卵的意味。

近年来的土地沙化、水土流失、雾霾锁城都让我们逐渐地明白,只有人类与大自然和谐相处才是最好的选择。

因此我国加大了对于节能环保的投入,作为对空气污染较重的燃煤电厂自然成为了国家首要的治理目标。

燃煤电厂对于空气的污染大部分都是来自于其自身拥有发电的煤炭资源所产生的大量粉尘,这些粉尘中还有大量的硫化物并且悬浮在空气中对人体有着较大的危害,由于其颗粒较大难以被大风轻易的吹散使得其成为了空气污染中的首要污染源之一。

7.63米大型焦炉装煤除尘应用分析

7.63米大型焦炉装煤除尘应用分析
7 . 6 3米 大 型焦 炉 装 煤 除 尘应 用 分 析
刘宪鹏 王伟 随 同堂 ( 1 . 山东 青岛 科技大学 ; 2 . 充 矿国际 焦化 有限 公司)
摘要 : 介 绍 了装 煤烟 尘 的特 点 及 我公 司 装 煤 除 尘技 术 , 分析 影 响 除尘器 的布袋 上 , 阻 断烟 尘 中焦油 与 布 袋 直接 接 触 , 防 止 装煤 除 尘 地面 站运 行 的关键 因 素 ,通 过 有 效 整 改措 施 提 高 除 尘地 面 除尘器布 袋 因粘上 焦油 而影 响除尘效 果。通过 除尘器 阻力
站运 行 效 果 , 改善 7 6 3米 焦炉 操作 环 境 , 达到环保要求。
关键 词 : 关键 因素
措施
环 保 要 求
的变化 判断 喷涂 焦粉 的数 量 ,一 般 2 — 3装 煤周 期 喷涂 一 次, 要 保证各 仓 的喷 吹压力 0 . 3 5~0 . 5 MP a , 防止 焦油 粘结
布袋。 焦炉 装煤 时 , 煤 与炭 化室 赤热 的炉 壁接 触会 产生 大量 4 . 2 改 善装煤 除尘 系统 的阻火性 能 烟尘 , 严 重 污染作 业环 境。装煤烟 尘 的主要成 分是 焦油烟 、 借 助 高压 氨水 喷射 装置 使装 煤 口形成微 负压 , 控 制烟 煤尘 、 荒煤气、 B S O和 B a P , 这 些都属 于 有害 物质 , 既污 染 气外 溢。 在 除尘器 前面 设置 火花 捕集 器 , 以防 止火 星进 入 环境 , 又会 对作 业人 员的生命 健 康造 成危 害。 净化 后 的含 除尘 器 , 调 节 装 煤 除尘器 的风 量 , 避免 因风 管吸 力 过 大 而 尘 气体 从烟 囱排 放到 空 气 中 , 按 照相 关规 定 , 排 除 的气体 将 大量荒 煤气和 火星 吸入 除尘管 道 中引起燃烧 。 含尘 浓度 不得高 于 5 0 mg / N m。 。 4 . 3 焦 炉装煤 除 尘系统 技术 改进 2炭 化 室装煤 烟尘 特点 焦炉 装煤 是 遵循 固定 规律 间 断周期性 运 行 , 为控 制运 装煤 产生 的烟 尘来 自以下 几方面 : 装入炭化 室 的煤 料 , 行 成 本 ,设计在 除尘 地 面站 主风机 采用 耦 合器调 速 运行 。 置 换 出大量 空气 , 装 煤开 始 时空气 中 的氧还 与入炉 的细煤 也 就是 装煤 过程 中使 风机 高速 运 转 , 而其 它时段 则保 持低 粒燃烧 生成 碳黑 , 而形 成黑烟 。 装炉 煤和 高温炉 墙接 触、 升 速运 转。 温, 产生大 量水 蒸汽 和荒 煤气 。 随水蒸 汽和 荒煤 气 同时扬 4 . 4 增强 装煤 除尘 系统 的防爆功 能 起 的细煤粉 , 以及 装煤 末期平 煤 时带 出的 细煤粉 。 因炉 顶 在我国, 部 分 焦炉 装 煤 系统如 果操 控 不 当极 易 引发爆

安全技术之输煤系统中除尘设备的改进与思考

安全技术之输煤系统中除尘设备的改进与思考

安全技术之输煤系统中除尘设备的改进与思考汇报人:2023-12-05•输煤系统及除尘设备概述•除尘设备的现状及问题分析•除尘设备的改进方案与措施目•除尘设备改进的思考与展望•结论与展望录输煤系统及除尘设备概述输煤系统是火力发电厂、煤矿等场所中用于运输煤炭的设备与设施的综合体。

定义输煤系统通常具有高效率、大容量、自动化程度高等特点,是保障煤炭运输畅通的关键环节。

特点输煤系统的定义与特点除尘设备主要通过物理方法过滤煤炭运输过程中产生的粉尘,达到净化空气、保护环境的目的。

除尘设备在输煤系统中发挥着至关重要的作用,可以有效减少粉尘排放,改善工作环境,防止粉尘污染。

除尘设备的原理与作用作用原理环境保护职业健康提高效率安全生产除尘设备在输煤系统中的重要性01020304除尘设备可以减少粉尘排放,对环境保护具有积极作用。

除尘设备能够降低粉尘浓度,改善员工工作环境,保障员工职业健康。

粉尘的有效控制可以减少设备故障率,提高输煤系统的运行效率。

除尘设备是输煤系统安全生产的重要保障,可降低火灾、爆炸等风险。

除尘设备的现状及问题分析利用粉尘的重力或惯性力进行除尘,结构简单,价格便宜,但易出现二次扬尘。

机械除尘器以布袋作为过滤材料,捕集粉尘后,通过清灰方式将粉尘从布袋上剥离,达到除尘目的。

效率高,但布袋易磨损。

布袋除尘器利用高压电场使粉尘颗粒带电,然后被吸附在集尘器上。

处理量大,效率高,但设备成本和维护成本较高。

静电除尘器现有除尘设备的种类与特点由于输煤系统中的粉尘成分复杂,现有除尘设备在处理这种多变负荷时,性能容易波动。

设备性能不稳定除尘设备在长期使用中,需要经常进行维护和更换部件,操作复杂且成本高。

维护难度大部分除尘设备在排放处理后的空气时,仍可能产生二次污染。

二次污染问题除尘设备存在的问题与不足随着环保标准的提高,现有除尘设备需要进行改进以满足更高的排放标准。

满足环保要求提高生产效率降低运营成本改进除尘设备可以减少设备故障和维修时间,从而提高生产效率。

焦炉装煤除尘工艺及其自动控制

焦炉装煤除尘工艺及其自动控制
装 煤烟 尘控制 工 艺主要有 高压 氨水 喷射装 煤 烟 尘 控 制 技 术 ,双 集 气 管 消 烟 技 术 ,车 载 式 湿 法 洗 涤 烟 尘 净化 技术 ,燃烧 法干式 地面 站烟尘 净化技 术 ,非燃 烧法 干式地 面 站烟 尘 净 化技 术 ,车 载 式 干法 烟 尘 净 化 技术 ,捣 固焦炉 装 煤 烟尘 技 术 和 以上 两 种 或 几种 技 术 的组合 方式 。宣钢 焦化 厂使用 的是地 面除 尘站
l 引 言 存炼 焦生 产 中会 产 生 大量 污 染 物 ,特 别是 装 煤
与 出焦 环节 污染最 为严 重 ,占焦 炉 污染 量 的 60% 以 上 。装 煤 过 程 中产 生 的烟 尘 污 染 物 含 有 固体 颗 粒 物 (TSP)、苯 并 芘 (BaP)、苯 可 溶 物 (BSO)、二 氧 化 硫 (SO,)、氮 氧化物 (NOx)等 ,这些 固体颗 粒都 是 严重 的致癌 物质 ,尤 其 与肺 癌 发 病率 有 直 接 关 系。 为 了 保 护环境 和确 保 职 的身 体健 康 ,宣钢 焦 化 厂 实现 _r装煤 除尘 系统 自动控 制 。 2 装 煤 除 尘 工 艺
总 第 21l期 20 J3年 第 7期
河 北 冶全
H E8EI M ETALLU R G Y
T 0ta1 N O 2l1 2Ol3 .N ut u ber 7
焦 炉 装 煤 除 尘 工 艺 及 其 自动 控 制
郝冬梅
(河 北 钢 铁集 团 宣 钢 公 司 焦 化 ,~,河北 宣 化 075100)
收稿 日期 :2013—03—18 作者 简介 :郝 冬 梅 (1971一),女 ,lr程 师 ,2011年 毕 业 于河 北 联 合 大 学 机 械制 造 自动 化 专 业 ,现 在 河北 钢 铁 集 团 宣 化 钢 铁 公 司 焦 化 厂 1 作 .E—mail:hdmhfdd2@ yahoo.pA'I

5.5m侧装捣固焦炉装煤、推焦二合一除尘工艺系统的改进设计_(精)

5.5m侧装捣固焦炉装煤、推焦二合一除尘工艺系统的改进设计_(精)

5.5m 侧装捣固焦炉装煤、推焦二合一除尘工艺系统的设计耿存友耿卓琳摘要:本文介绍了5.5m 侧装捣固焦炉装煤、推焦二合一地面除尘站、除尘工艺系统的组成和该系统对焦炉在炼焦过程中产生的大量有毒烟尘(TSP )、苯并芘(BaP )、苯可溶物(BSO )、二氧化硫(SO2)、焦油粉尘颗粒的捕集和处理方法。

关键词:侧装捣固焦炉装煤除尘出焦除尘移动吸尘罩大炉门罩燃烧型导烟车翻板接口阀二合一地面除尘站预喷涂装置除尘器变频器节能风机Abstract: This paper introduces the 5.5m side-mounted stamp-charging coke oven coaling coke pusher, Two-in-one ground station for dust removal, Dust removal System compositionand the system of coke oven during the coking process produces large amounts of toxic smoke ( TSP , Benzopyrene ( BaP , benzene soluble organics ( BSO , sulfur dioxide ( SO2, Tar particles of dust collecting and processing method.Key words: Side mounted tamping coke oven Coal dust Coke discharging and dedusting Mobile dust hood Large furnace door cover Combustion type smoke-guiding car Aturning plate interface valve Two-in-one ground station for dust removal The sprayingdevice A duster Frequency converter Energy saving fan众所周知,侧装焦炉炼焦过程中在装煤与出焦两个环节烟气产生复杂,污染物中含有大量有毒物质载体固体颗粒物(TSP )、苯并芘(BaP )、苯可溶物(BSO )、二氧化硫(SO 2)、焦油等,占焦炉污染量的60%以上,严重污染了环境,损害人类健康。

焦化地面站除尘系统技术方案

焦化地面站除尘系统技术方案

一、综述焦炉污染的产生及危害在焦炉装煤进程中,煤料受炭化室高温炉膛的辐射热及炉壁部份接触,分解并产生大量阵发性烟尘;入炉煤在焦炉炭化室中高温成焦后,推焦车按顺序将焦碳从炭化室中推出,通过导焦栅落入熄焦车内,赤热焦炭由炭化室推出→跌落→破裂→并在空气中不完全燃烧,产生大量阵发性烟气、粉尘。

焦炉装煤、出焦进程中产生的这些烟尘,其要紧污染物有固体颗粒物(TSP)、苯并芘(Bap)、苯可溶物(BSO)、二氧化硫(SO2)等。

据统计lt入炉煤的污染物排放总量约为2.37kg。

这些污染物既损害人体健康,又严峻污染大气环境。

在焦炉烟尘中散发量最大的部份是装煤与出焦两个环节,占焦炉污染量的60%以上;危害最严峻的是焦炉装煤时,产生并散发出大量荒煤气及其中夹带的有害物质,其中BSO排放量为0.499kg/t煤,Bap排放量为0.000908kg/t煤,别离是出焦排放量的倍及50倍。

这些有害有毒物质均以TSP为载体而存在,因此对污染烟气及TSP的搜集、处置是治理焦炉污染的关键环节。

固体颗粒物(TSP)进入人体的肺部后,能引发各类肺病。

专门是2μm以下的颗粒危害最大。

苯可溶物(BSO)。

通过吸入蒸汽和从皮肤表面渗入,中毒危机血液和造血器官,对妇女阻碍较大。

苯并芘(Bap)是严峻的强致癌特质。

二氧化硫(SO2)是一种活性毒物,在空气中能够形成三氧化硫,形成硫酸烟雾。

对呼吸器官有强烈的侵蚀作用,使鼻、咽喉和支气管发炎。

氮氧化物(N0x),NO2对呼吸器官有强烈的刺激,能引发急性哮喘病。

结论:长期在没有取得治理焦炉上进行生产工作,严峻地危害着职工及周围居民的身心健康,焦炉生产污染物治理势在必行!这些污染物即损害人体健康又严峻污染了大气环境。

针对当前国家的环保政策,为避免环境污染,改善操作环境及爱惜工人身心健康,特增设环保消烟除尘地面站。

苯并芘、苯可溶物等有害物质是附着在直径很小的烟尘颗粒上的,而焦炉除尘系统除尘器滤袋所用的材料为先进的腹膜滤料,其对直径大于5μm的烟尘颗粒都能进行有效的过滤捕集,因此只要对烟尘进行捕集和处置,就能够够将苯并芘、苯可溶物进行处置。

6m焦炉装煤车料位控制系统改进

6m焦炉装煤车料位控制系统改进

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技术改造与改进
第 2 卷 2 1 年第 5 ( 9 01 期 总第 15 5 期)
6 m焦炉装煤车料位控 制 系统 改进
来志 强 陈 欣 苏 艳斌 王志明 董 晓琳 450 ) 504 ( 阳钢铁 集 团有 限公 司焦化厂 安 阳 安
摘 要 6 m焦炉是 安钢 焦化厂 的重点设备 , 生产的焦炭直接供
料 仓 壁
图 3 工件安装示意
另外 , 对现场接线盒的安装位置进行 了调整 ,
[ 第 3 ] ]转 3页
30一
技术改造与改进
的试样 进 行 了几项 试验 。
查一 喷漆 。
第 2 卷 2 1年第 5 ( 9 01 期 总第 15 5 期)
() 1 硬度试验 : 由于进 口试样 的硬度 比较低 , 无 法检测 H C R 数据 , 因此 只能检测 H B R 数据 , 实 验 结果 见表 4 。
【 bt c】 h m ck vn ae kyeup et fh k g l t f nag rn n A s at T e e e t r i a e i n ote oi a yn o d r 6 o o b tys q m c n p noA I a

焦炉除尘自动控制系统的适应性改造

焦炉除尘自动控制系统的适应性改造
图 l 图 2 、 。
2存 在 的 问题

系统 的适 应性 改造
张艳艳 王彩琴 章博 韩笑 莱芜钢铁集 团有限公 司 自动化部 2 10 7 14
本 系 统 白投 产 以 来 ,以 其 高 度 的 自动 化 控 制 水 平 得 到 多 方 的 肯 定 。 但 在运 行过 程 中 也 出 现 各 种 问 题 :① 双 层排 尘 阀 的限 位 信 号 故 障 率 较 高 ,严 重 影 响 系 统 的正 常 运 行 ; ②检 修 或 调 试 时 排 尘 阀 只能 采 用 操 作工到现场手动控制方式 ;③刮板输送机 和 斗 式 提 升 机 发生 断裂 故 障 也 较 频 繁 。
尘 阀操 作 只 有 现场 手 动 和全 自动 的操 作 模 式, 更有 利 于 系 统 的调 试 、 操作 及 检 修 。 装 煤 与 出焦操 作 相 同 , 装 煤 除 尘 为例 , 图 以 见
3和 图 4 。
32双层排尘 阀优化控制 . 原控 制 系统 ,排 尘 阀 的 动作 ,选 用其 限位开关作为相关设备启动的条件 , 比如 , 当系统检测到上排 尘阀关 限位时 ,下排尘 阀打 开 排 尘 。 针对 这 样 的 情 况 , 限位 作为 把 启动 条 件 的运 行模 式 改 为利 用 上 排 尘 阀控 制 输 出信 号 的 下 降沿 信 号 。此 类 处 理 彻 底 解决 了电气设备的限位信号 故障率较高问 题, 同时 满 足 系统 的控 制 功 能 , 高 了 设备 提 的运行率 。 33逆 向控 制 原 理 的 应 用 . 焦炉 装煤 除 尘 系统采 用 分组 排 尘 方式 , 5 排 尘 阀分 为 两 组 ,一 组 为 2 阀 ,另一 个 个 组 为 3 阀 。 第一 次 装 煤 风 机 由高 速 转 入 个 当 低速 , 冲控 制仪 动 作 结 束 后 , 一组 阀动 脉 第

烟气脱硝除尘脱硫装置存在问题分析与改进

烟气脱硝除尘脱硫装置存在问题分析与改进

烟气脱硝除尘脱硫装置存在问题分析与改进烟气脱硝除尘脱硫是工业环保中常见的一项重要工作,它能有效减少空气污染物的排放,保护环境和人类健康。

在实际的工程实施中,烟气脱硝除尘脱硫装置往往面临一些问题,导致其效果不尽如人意。

本文将从工程施工、设备选型、运行管理等方面进行问题分析,并提出改进措施,以期通过改进措施提高烟气脱硝除尘脱硫装置的运行效率和环保效果。

一、工程施工存在的问题1. 施工质量不佳在烟气脱硝除尘脱硫装置的施工过程中,存在施工质量不佳的现象。

安装过程中存在焊接接头质量差、密封不严等问题,导致设备运行时出现漏气、漏液等情况,严重影响了设备的正常运行。

2. 施工周期过长由于在工程实施过程中没有严格遵守施工计划或者施工现场管理不善,导致施工周期过长,延误了工程的投入使用时间,也增加了工程成本。

改进措施:在工程施工方面,应强化监督管理,加强对施工质量的把关,提高施工人员的技术水平和执行力,严格按照施工计划执行,确保施工质量和进度。

二、设备选型存在的问题1. 设备性能不匹配在烟气脱硝除尘脱硫装置的设备选型过程中,存在设备性能与实际需求不匹配的情况。

脱硝除尘脱硫设备的处理能力不足,无法满足排放标准,或者设备的稳定性、耐用性不佳,导致频繁维修和更换设备,影响了设备的稳定运行。

2. 设备供货商信誉不佳在设备选型过程中选择了信誉不佳的供货商,导致设备质量无法保障,售后服务不到位,难以保证设备的正常运行。

改进措施:在设备选型方面,要充分考虑实际生产工艺和需求,选择性能稳定、耐用性好的设备,并且选择信誉良好的供货商进行合作,确保设备的品质和售后服务。

三、运行管理存在的问题1. 运行维护不规范在烟气脱硝除尘脱硫装置的运行管理过程中存在维护不及时、保养不规范等问题,导致设备长期处于不正常状态,影响了设备的运行效率和稳定性。

2. 操作人员技术水平低操作人员缺乏专业技术知识和操作经验,无法熟练掌握设备的操作要领和运行技巧,导致设备长期处于不正常运行状态,无法发挥应有的清洁效果。

焦炉装煤除尘系统存在的问题及改进措施

焦炉装煤除尘系统存在的问题及改进措施

差, 需要 清灰气源压 力较 高 , 系统 能耗增 大 。
8 风机采用液力耦合器调速 , ) 存在转数丢失 、
提 转 数 时 间长 的问题 , 成对 位 加 煤后 , 机 未达 造 风 到高速 , 刚加煤 时烟尘大 , 除尘效果 差 。 9气 动双 层 排灰 阀设 备本 身关 闭不 严 , 闭程 ) 开
2 工 艺 流 程
装 煤 车走 行 到待 装煤 的炭 化 室定 位后 , 启 动 先 上 升管 高 压氨 水 系统 。打 开装 煤 孔盖 , 下加 煤外 落
5 布袋 除尘 器本 体 防爆 阀漏气 、 破 片损 坏及 ) 爆
除尘器 顶盖漏气 , 造成除尘器气密性差 , 压力损失大 。 6 除尘 器本 体上 部花 板顶 部 盖板 漏气 , ) 吸入水 汽后 腐 蚀 花板 , 造成 含 尘 气 室与 净 气 室窜 漏 , 净气
因 导套 内夹 杂烧 焦 煤 粉 , 导套 内气 流 不均 匀 , 使 造 成 外溢 烟尘吸入 干管不均 匀 , 除尘 效果变 差 。
和 固定 装 置 两 部分 组 成 : 动装 置 设 在装 煤 车 上 , 移
包 括套 筒 式 吸气 管和 液压 移 动导 套 ; 固定 装 置包 括
设 在 焦 侧 炉顶 的 固定 接 口阀 、 风 管 道 、 喷 涂装 进 预
置 、 冲袋 式 除尘 器 、 风 机 组 、 声 器 、 囱以及 脉 通 消 烟
3 含尘 气体 管道 弯折 处存 在漏 点 , 道 防爆 阀 ) 管 漏 气 , 整个管 路气密 陛较差 , 成管路 吸力下 降 。 使 造 4 预 喷涂减 压 阀减压 效 果差 , 成预 喷涂 用压 ) 造 缩 气体 压 力高 , 焦粉 喷涂 时 , 管道 磨损 严重 , 载 使 造 成 管 道工 作寿命 降 低 , 喷涂 料外逸 , 预喷 涂效果 差 ,

装煤、出焦“二分式”除尘系统的应用与改进

装煤、出焦“二分式”除尘系统的应用与改进
进。
通风机
兰 兰H
墨 竺


消 声 器
烟 囱 +大 气
l 车 运H 加 卸 机 汽 外 湿 灰
图 2 出 焦 除 尘 系统 工艺 流 程 框 图
1 除 尘 系统 存 在 的 问题
装 煤 、出焦 “ 分 式 ” 面除 尘 系 统 于 2 o 二 地 o 8年 1 月建 成并 投入 使用 。工 艺 流程见 图 l 图 3 1 ~ 。
荒煤气 逸 散 的问题 ,同时能 将推 焦 时产 生 的烟尘 捕
集 回收 ,除尘 效 率 I 9 % ,烟 尘 捕集 率 ≥9 %.排 > 9 6 放浓 度 ≤5 mg 。 0 / 。烟 尘排 放量 达 到 国家 排放 标 准 . m
3 运 行 效 果 与 经 济 效 益
3I 运 行效 果 .
(1 7 - 7 1) 4 7 . :
1 )地 面除 尘 系 统 运 行稳 定 ,操 作 安全 ,能 耗
较 低 ,除尘 效 率 i9 %,烟 尘 捕集 率 39 % ,排 放 > 9 6
浓 度  ̄ 5 mg ,达到环 境 治理 的 目标 。 < 0 / m 2 )从 环 保 部 门 的 监 测 结 果 来 看 ,颗 粒 物 和 B P的排 放浓 度 和排 放 速 率均 达 到 了 《 a 大气 污染 物 综 合 排放 标 准 》 ( B 1 2 7 19 )的二 级标 准 的 G 6 9 - 9 6 要 求 ,颗 粒 物 和 B P的去 除效 率分 别 达 到 了 9 % a 8
刘 晓明
编辑
量 ;同时 ,对 炉 门密封 不严 还 造成 大量 空气抽 入 炭
化室 。

焦侧 除尘专用 烟气转化 阀 连接管道

7米焦炉电气控制系统及其改进

7米焦炉电气控制系统及其改进
数 控 技 术
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7 米焦炉电气控制系统及其改进
来志强 陈欣 王彦华 李海滨
( 安 阳钢铁集团有限公ຫໍສະໝຸດ 河南安阳 4 5 5 0 0  ̄
摘要: 对7 米焦炉电气系统网络结构、 控制方案、 程序编制做 了简要介绍, 并且阐述了对重点部位的改进措施, 该系统具有先进、 可靠、 人性化
的控 制理 念 和 系统设 计 。 关键词 : 焦炉 P L C Wi n CC 工控 机
中图分 类号 : T Q 5 2 0
文献标 识码 : A
文章编 号: 1 0 0 7 — 9 4 1 6 ( 2 0 1 4 ) 0 1 — 0 0 0 8 — 0 1
整个控制系统 以西 门子S 7 — 4 0 0 P L C 为主站 , 采用P r o i f b u s — DP 工业现场总线 , 分布 式I O 装置设计 , 如E T2 o 0 M和E T 2 0 0 L 、 6 E S 7 0 变 安钢7 米焦炉 四车一机成套设 备 , 代表 了安钢焦化厂焦炉设备 MT S 线性位移传感器 、 推焦和平煤 行程 编码器 以及称 重模 块 的先进水平 , 其 自动化控制技术水平高 , 设备机械机构设计合理 , 除 频器 、 等连接 成P r o f i b u s - D P 主从 网络 。 尘效率高 , 环保 。 下面简要介绍7 米焦炉 电气系统 网络结构 、 控制方
7 米焦炉装煤车紧急走行不管用 , 如果在事故情 况下会烧 损车 辆, 影响焦炉 生产 。 于是 , 针对7 米焦炉装煤车的走行控制系统进行 了彻底改造 , 在改 造过程 中 , 通过研 究设备 图纸, 分析设计 思路, 最 终在原控制系统 的基础上 , 采用增加外 围硬件设备 , 在 电气控制上 确保紧急走行投切正常 , 具体设计为: 硬件上 , 增加中间继 电器和走 行选择开 关, 控制 走行变频器投切 , 实现走行 旁路选择 。 软件上 , 进 行 变频器参数调整 , 避 免出现走行封锁 。 7 米焦炉推焦车 、 拦焦车清门机构的高压水控制调试 不完善 , 冬 季使用效果不理 想, 需要切除高压水控制, 于是 , 在工控机清 门画面 上增加了“ 高压水投切 ” 控 制按 钮 , 于源程序基 础上 , 制作控制断点 M3 . 6 , 分别 应用在F C 7 0 0 , FC 7 1 1 , F C 7 1 2 , F C 7 1 3 功能块 中, 阻止 喷

宁钢焦化厂筛焦楼除尘改造

宁钢焦化厂筛焦楼除尘改造

宁钢焦化厂筛焦楼除尘改造摘要:本文以宁钢焦化厂筛焦楼在实际使用中,除尘系统管道积灰严重、系统阻力不平衡,工作现场扬尘严重,造成环境污染问题的处理为例。

介绍研究除尘系统吸尘点布置,风量分配及吸尘点与工作设备运行的匹配问题。

关键词:除尘系统;吸尘点;设备运行;匹配1 前言宁钢焦化厂筛焦楼分为一期、二期,两座并排布置,一期筛焦楼原设计用于贮存湿法熄焦的焦炭,故采用泡沫除尘。

二期设置了一套地面除尘站,除尘系统选用9400m2袋式除尘器一台,风机型号:AY-FR22.5DW(IDF),风量680000~720000m3/h,全压4500Pa。

除尘站设计能力是为两座筛焦楼除尘(两座筛焦楼同时储存干熄焦焦炭),按理论计算,除尘站符合设计要求;但实际使用中,产生了管道积灰严重、系统阻力不平衡,工作现场扬尘严重,造成严重的环境污染问题。

而且由于部分吸尘罩口风速过大,造成抽料现象,导致除尘器布袋破损严重。

2 原除尘系统数据根据设计院的有关施工图纸,对原有除尘系统各除尘点的风量进行统计,一期筛焦楼产尘点17个,风量合计61000m3/h;二期筛焦楼产尘点46个,风量合计153000m3/h;总风量需求214000m3/h,该数据可以得出现有除尘站的工作能力可以满足要求。

3问题分析通过对现场问题分析研究,现有除尘系统效果不好的原因主要有以下几点: 3.1整个除尘系统没有采取阻力平衡措施及风量调节装置,除尘系统的风量无法达到设计要求,有的除尘点风量过大,导致大颗粒物料被吸入管道中沉积,影响了除尘效果,而有的除尘点风量偏小,无法满足除尘要求,因此,除尘系统的粉尘捕集效果整体都较差。

3.2部分扬尘较大的设备如振动筛密闭罩设计不合理,吸尘点位置不对,导致该处粉尘不能被及时吸走,从而粉尘浓度超标。

4解决方法4.1采用阻力平衡措施对除尘管网系统采用阻力平衡措施,在必要的位置添加阻力平衡器和风量调节阀,力求各除尘点吸风量达到设计值,避免抽料现象,保证除尘设备的正常运行。

焦化厂焦炉地面除尘站系统[小编整理]

焦化厂焦炉地面除尘站系统[小编整理]

焦化厂焦炉地面除尘站系统[小编整理]第一篇:焦化厂焦炉地面除尘站系统焦化厂焦炉地面除尘站系统地面除尘站工艺流程及主要技术指标1.1 工艺流程地面除尘站工艺流程如图1所示。

该除尘系统由离心风机、主电机、变频器、仪表系统、循环冷却水系统、压缩空气系统及管网系统组成。

在炼焦生产过程中,烟尘通过导管被吸入除尘干管,在重力除尘器内将大颗粒粉尘分离,直接流入灰斗。

较小的粉尘均匀地进入布袋除尘器中部的箱体后,吸附在滤袋的外表面上,含尘气体经滤袋过滤后进入净气室,经排风管排入大气。

当滤袋阻力达到限定值1500Pa 时,清灰装置按差压程序打开电控脉冲阀进行脉冲喷吹,此时压缩空气将滤袋表面附着的粉尘抖落,经灰斗由排灰机构排出。

该套除尘系统采用PLC自动控制技术,由除尘地面站中控制室集中监控,同时还设置了手动控制开关,便于检修。

地面除尘站工艺流程该流程采用装煤与出焦干式除尘二合一技术,将装煤除尘与出焦除尘合并为一套除尘系统,利用出焦除尘过程中吸附在滤袋上的焦粉作为涂层,使装煤过程中吸入烟气中的焦油及粉尘不能直接与滤袋接触。

出焦除尘与装煤除尘交替运行,保证滤袋长期使用而不被粘结和堵塞。

系统的优点是装煤除尘与出焦除尘两个子系统共用1台除尘器、1台风机以及1套排储灰装置。

除尘器采用离线脉冲袋式除尘器,滤料选用新型防静电针毡滤气尼。

工艺设计上的改进2.1 在布袋除尘前增加了重力除尘器在除尘过程中,较大的烟尘颗粒通过导管被吸入除尘干管,较大的焦炭颗粒往往温度高,易损坏布袋,这样可以在重力除尘器内分离,直接流入重力除尘器底部灰斗,较小的烟尘颗粒均匀地进入布袋除尘器中部的箱体,吸附在滤袋的外表面上,可以减轻布袋除尘的吸附量,有效保护布袋,延长其使用寿命。

Tx ?s?DwC2.2 在除尘干管前端增加冷风阀焦炉装煤时因煤与炭化室炽热的墙壁接触,产生大量烟尘;推焦时高温焦炭从炭化室推出后,发生破裂,并在空气中燃烧,产生的烟气及焦尘散发到空气中。

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DOI:10.19392/ki.1671-7341.201809045
焦化装煤除尘控制系统硬件改造分析
刘明武1㊀胡水军2
1.乌海职业技术学院㊀内蒙古乌海㊀016000;
2.神华内蒙古煤焦化有限责任公司㊀内蒙古乌海㊀016000
摘㊀要:煤化工企业在提高企业生产自动化的同时,节能与环保成是首要关注的问题㊂本论文以某大型焦化厂为背景,重点分析了装煤除尘控系统在运行过程中存在的问题,从节能与环保的角度出发,提出控制系统改造的硬件的具体框架和方法㊂
关键词:焦化;装煤除尘;PLC
㊀㊀焦化厂焦化过程中的排出的污染物经常是高温㊁高热的,严重影响到布袋除尘器的使用寿命与正常工作,因而直接影响到除尘效果,所以必须对污染粉尘㊁气体在进入布袋除尘器之前进行冷却,但目前,很多焦化生产企业冷却器离心风机控制经常是手动控制,其次冷却器风机启动后一段时间后,经常不能及时停止,电能浪费严重㊂
一㊁研究思路和方法
焦炉的装煤㊁出焦除尘是焦化厂生产必备的环保设施,在系统改造过程中本着保护布袋节约电能的原则,利用PLC的优势,优化系统,将计算机与现场设备完美结合,使除尘效果最佳㊂
整个系统改造设计思路主要从以下几个方面考虑: (1)改专人转岗变无人值守,系统自动为主,人工监控为辅,两者相结合的原则㊂
(2)保证良好的除尘效果同时延长布袋使用寿命,所以对进入布袋温度严密实时监控,及时启动冷却风机㊂(3)在对冷却离心风机启动顺序上充分考虑节能㊁低碳,避免电能浪费㊂
(4)对装煤除尘控制系统改造部分的监控功能,通过上下位机的组态软件实现㊂
二㊁布袋除尘在焦化除尘中的应用
布袋除尘器目前是应用最为广泛的高效除尘设备之一,我们在对布袋的选取中一定要根据自身需要,合理选取㊂对于控制污染,保护环境㊁降低工人劳动强度㊁保护工人身体健康㊁增加系统的可靠性等很多方面意义非凡㊂
三㊁系统硬件电气线路改造
装煤除尘控制系统采用由计算机和PLC等组成的控制系统,本系统改造主要是针对于装煤除尘控制系统冷却器风机,该系统的冷却器离心风机为六台,其中1#㊁2#风机为功率较大的G4-72型风机,功率为4KW,风量较大,冷却效果明显,因而安装于于冷却器中心部位,3#㊁4#㊁5#㊁6#为G4-72型功率1.5KW风机,被安装于冷却器左右两侧㊂
传统的风机控制模式为手动控制,在运行过程中因而存在以下弊端:第一,不能根据进入布袋除尘器的烟尘温度高低自动启停,经常存在电能极大的浪费;第二,必须设专人专岗去完成风机的启停,并且在启停过程中存在盲目性,不能分时分级启动,存在 要启全启,要停全停 的问题;第三,风机与温度不能实现联锁控制,第四,风机状态,烟尘温度高低不能监控㊂结合以上几点,我们对风机的控制线路进行了改造㊂图3-1为6台离心风机主电路单线图

图3-1装煤除尘冷却器除尘风机主电路图
(下转第78页)
一方面能够提高电梯检测工作的工作效率,切实保障施工人员和检测人员的人身安全,一方面能够促进我国房地产的发展,为我国更多人们创造良好的居住体验㊂
(二)提高对发生安全事故的警惕程度
电梯在很多房屋中不仅起到方便出行的作用,更对出现安全事故时人们的逃生起着重要的作用,所以施工团队在对电梯进行安装时需要提高对发生安全事故的警惕程度,在施工过程中,施工团队需要重视消防工作的开展,同时对电梯用电等情况进行限制,这样能够较好地避免安全事故的发生,减少人员的伤亡㊂同时施工团队需要与设计师进行协商,最大程度提高房屋的安全性,为人们设计出多条逃生通道,通过团队的努力,人们的生活安全会有更大的保障㊂
(三)严格要求装配企业
通常情况下,电梯的装配企业在整个电梯施工过程中起着协调与监管的工作,并不参与电梯的安全检测工作,但如果电梯的检测工作出现疏漏,就要求电梯装配企业能够对检测团队提出建议和进行停止电梯装配措施,所以施工团队在对电梯装配企业进行选择时,需要重点强调装配企业在整个电梯施工及最终投入运行期间的重要作用㊂
四㊁结语
开展电梯检验检测工作及进行检测现场的安全管理对施
工团队的意义重大,电梯不仅联系着人们的出行,更与人们的生命安全息息相关㊂所以施工团队需要严格按照我国出台的相关规章制度,对电梯进行定期的安全检测,并且对电梯的运行做好详细的质量分析,同时为了保证电梯施工工作的顺利开展,企业需要定期对施工团队及检测团队进行安全教育,提高相关工作人员的专业素养和工作技能,保障电梯检验检测工作和施工工作的顺利开展㊂
参考文献:
[1]付能翎.电梯检验检测工作及检测现场安全管理[J ].科技资讯,2017,(10):79+81.
[2]马建蔚.电梯检验检测工作及检测现场的安全管理[J ].化工管理,2016,(06):143.
[3]朱宗标.电梯的检验检测工作与检测现场安全管理的探讨[J ].建材与装饰,2015,(50):168-169.
[4]陈勇鑫.浅析电梯的检验检测工作及检测现场安全管理[J ].价值工程,2011,(12):255.
作者简介:杨宏俊(1975-),男,山西襄垣县人,本科,检验员,研究方向:电梯的安全与发展㊂
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(上接第76页)㊀㊀上图中,QF 为塑料外壳式断路器,起总开关作用,1QF ~6QF 分别为六台风机的分支断路器,1KM ~6KM 为控制风机通断的接触器主触头,1FR ~6FR 为热继电器的热元件,起过载保护用,当风机过载和堵转时,使主电路断电保护风机;其常开触点延时闭合将过载状态送入PLC 模块DI 口进行处理,并做画面显示㊂
在系统线路设计中,为了保证线路可靠㊁正常的工作,所以要考虑风机手动控制,又考虑风机的远程控制㊂图3-2便是装煤除尘冷却器除尘风机控制电路图

图3-2装煤除尘冷却器除尘风机控制电路图
图中(1~3)SSA 为手自动万能转换开关,其型号为LW5D-16,主要为现场手自动转换开关,有①㊁②接通为手动控制,③㊁④接通为自动控制,手自动控制信号均送入系统用来控制风机㊂特别要说明的是图中虚线部分,该触点为RU2S-D24继电器常开触点,其动作信号来自于除尘站中控室PLC 开关量输出模块,由系统通过温度比较控制决定是否通断,从而接通线路,启动风机㊂
四㊁结论
本论文以焦化厂装煤除尘站的运行状况为实际的研究对象,着眼于为提高生产的自动化程度,,提高除尘站的除尘效率,节能降耗,以实用㊁经济为原则,装煤除尘控制系统做了改进,改进后完成了最初的设计要求,有效的保护了布袋除尘器,极大的延长了其使用寿命㊂
参考文献:
[1]王晓琴,炼焦工艺[M ].北京:化学工业出版社,2010.[2]赵小霞.高效可靠的焦化除尘控制系统[D ].重庆:重庆大学,2006.
[3]唐守才.焦化筛焦除尘控制系统的设计与实现[D ].武汉:武汉科技大学,2009.。

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