23种磨床的润滑故障
磨床常见故障及排除方法【干货】
目前,我国数控机床从50 时代研发到现在已经有40 多年的历史,跟着电子技能、计算机技能、自动控制、精细测量等技能不断提高和前进,数控机床在机器制造业中的位置已经显现出强壮的优势。
数控机床数控外圆磨床较好地解决了形状复杂、精度要求高的零件加工问题,满足了批量大、加工精度高、产品质量稳定、生产效率高的要求。
较好地改善工人劳动条件和劳动强度。
数控外圆磨床常见的故障及扫除的办法,数控外圆磨床磨削外圆时工件外表呈现振纹片状纹、斜纹、端面外圆磨床磨削外圆时,外表呈现振纹,数控高速端面外圆磨床磨削外圆时,工件外表呈现振纹(片状纹、斜纹、螺旋纹)的问题:螺旋纹)的问题:发作问题的首要原因:(1) 钻石刀刀座固定结合面触摸不好;(2) 砂轮架主轴空隙大超差;(3) 磨削时,头架转速、砂轮修整速度的参数挑选不妥;(4) 选用的砂轮的类型与被加工工件的材质不匹配。
解决的办法:(1)从头刮研钻石刀固定座,时其结合杰出,紧固好后,用表测钻石刀头部,搬动时,应不超越0.01mm,同时要考虑钻石刀是否尖利等因素;(2)动静压砂轮架主轴的空隙(包含径向、轴向)应在规则的范围内(径向:0.027~0.03mm,轴向:0.02mm 之内) ,同时要考虑静压压力一般控制在(15kg~18kg∕c ㎡),动压压力是否建立起来,各孔的喷油。
外圆磨床的常见故障有哪些呢,以下以M131W磨床为例简单介绍几点:一、引起外圆磨床加工工件外表有波纹的原因:1、砂轮静平衡差。
2、砂轮硬度过高或砂轮粘度不均,砂轮变钝,与工件摩擦力增大,使工件周期性振荡增大。
3、砂轮主轴瓦磨损,合作空隙大主轴在旋转中有漂浮,使砂轮发作不平衡,发作振荡。
4、砂轮法兰盘锥孔与砂轮主轴锥端合作触摸不良,磨削时引起砂轮跳动。
5、砂轮架电动机振荡,传动皮带过紧、松或长短不一致发作振荡。
6、砂轮架电动机平衡差。
7、工件中心孔与*触摸不良。
8、工件顶的不合适,过紧使工件旋转不均匀,过松使系统刚性下降。
磨床故障及排除方法
磨床故障及排除方法
珠海朝舜五金有限公司一、磨工件时有波纹
原因:
1、Z轴导轨是否有润滑油
2、砂轮是否做了静平衡
二、加工工件时精度超差
原因:
1、机床的动态水平是否好的
2、检查加工工艺
3、工作台面是否平的
三、漏油
原因:
1、检查润滑是否太大
2、密封圈是否损坏
3、回油孔是否堵死
四、工作台爬行
原因:
1、工作台导轨是否拉伤
2、导轨是否有油
3、活塞上的密封圈是否损坏
4、高压油是否进空气
五、工作台的速度
原因:
1、导轨是否有润滑油
2、液压油是否太脏
3、过滤网是否堵死(太脏)
4、泵体内孔是否损坏
5、调整油压阀回提螺丝。
外圆磨床常见故障排除
调整压力
头架和尾座中心不重合
修正使其重合
6
工件有鼓型
工件刚性差,磨削时产生弹性弯曲变型
减小工件的弹性变化;(1)减小磨削深度(2)及时修正砂轮(3)工件很长时,适当使用中心架。
中心架调整不适当
正确调整支撑肯支承块对工件的压力。
7
工件两端尺寸过大或过小
砂轮超出工件端面台小或过大
工作有不平衡重量时,由于离心力作用,会在重的那边磨去较多金属,使工件有椭圆度。
事先加以平衡
砂轮主轴轴承间隙过大。
调整主轴轴承间隙
用卡盘装夹磨削外圆时,头架主轴径向跳动过大
调整头架主轴轴承间隙
5
工件有锥度
工作台未调整好,工件旋转轴线与工作台运动方向不平行
仔细找正工作台
工件和机床的弹性变型发生变化
应在砂轮锋利的情况下仔细找正工作台,每个工件在精磨时,砂轮的锋利程度,磨削用量和光磨次数应与找正工作台时的情况基本一致,否则需要不均匀走到加以消除,
外圆磨床常见故障排除
外圆磨常见故障排除
1
工件有螺旋形痕迹
砂轮硬度高,修得过细,磨削深度过大。
合理选择砂轮硬度和修正用量,适当减小磨削深度
纵向进给量过大
适当降低进给量
砂轮磨损,母线不直
修正砂轮
金刚石在修正器中未夹紧或金刚石在刀杆未焊牢,修出砂轮凹凸不平。
把金刚石装夹牢固,如金刚石有松动,需重新焊接
冷却液太少或太淡
适当减小磨削深度和纵向进给量,或增大工件转速
冷却液不充足
加大冷却液
3
工件表面出现直波形振痕
工件圆周速速过大,工件中心孔有多角.
适当降低工件转速,修正中心孔
外圆磨床常见故障排除
仔细找正工件基准面
10
阶台端面内部凸起
吃刀过大,退刀过块
吃刀时纵向摇动工作台要慢而且均匀,光磨时间要充分
冷却液不充分
加大冷却液
砂轮主轴有轴向窜动
机床检修
头架主轴轴承间隙大
调整间隙
用卡盘磨削端面时,头架主轴轴承窜动大。
调整间隙
进刀太快,光磨时间不够
进刀要慢而均匀,光磨至没有火花为止
冷却液不充足
加大冷却液
3
工件表面出现直波形振痕
工件圆周速速过大,工件中心孔有多角.
适当降低工件转速,修正中心孔
工件直径,重量过大,不符合机床规则
改在规格较大的机床上磨削。如设备不允许,可降低磨削深度和纵向进给量以及把砂轮修得锋利点
砂轮主轴轴承磨损,配合间隙过大,产生径向跳动
按机床说明书规定调整轴承间隙
顶尖在主轴和尾架内贴合不紧,发生摇晃。
卸下顶尖,檫净后重新装上,
砂轮过钝
修正砂轮
冷却液不充分或供应不及时
保证充足的冷却液
工作刚性差而毛坯形状误差又大,磨削时因余量不均而引起磨削深度变化,使工件弹性变型发生相应变化,磨削后部分部分保留毛坯形状误差,
磨削深度不能太大。并应随着余量减小而逐步减小,最后多次几次光磨行程,
调整换向撞块位置,使砂轮超出工件端面1/3-1/2个砂轮宽度
工作台换向时停留时间太长或太短
调整时间
8
阶台旁外圆尺寸大
工作台换向时停留时间太短
延长停留时间
砂轮磨损,靠阶台旁外角变或母线不直
修正砂轮
9
阶台轴各外圆表面不同轴
磨削用量过大或光磨时间不够
精磨时减小磨削深度,多做光磨
机械设备的5大润滑故障现象、原因与解决措施
机械设备的5大润滑故障现象、原因与解决措施润滑管理的目的在于预防设备润滑故障,减少设备过热停车造成的损失,节约保养费和减少零部件的更换,延长设备的使用寿命,减少润滑剂的消耗量,节约购买润滑材料的费用。
现代机械设备正朝着高精度、高效率、高速、重载、小型、免维修、节能的方向发展,从而对机械设备中摩擦部位提出了更高的要求。
因润滑造成的故障现象和原因1机械运转不灵设备在运转时运动迟滞,速度不均,动力消耗大,必然会产生振动,噪声,有时还会使电机过热,达不到设计参数,如果此时加大电机功率,更会使机械过度发热。
传动部件,如轴承、皮带、齿轮等,将会严重受损。
主要原因:①摩擦机件安装不当或设计上有缺陷,比如滑动轴承间隙过小,而增加摩擦力,或反之,间隙过大,造成冲击和润滑不好,致使摩擦力增大和运动不稳定,摩擦部分的零部件,间隙过大,过小,或润滑油的供应不足,都会使部件润滑不良,使运转状态恶化等。
上述状况有的是设计不当,有的则是因为加工或装配不好造成的。
② 当运动部件的材料或组合不当,润滑油选择不合适时,也会造成运动不稳定,而且易引起咬粘和胶合损伤。
③有异物混入。
尘土砂子等磨料性固体侵入时,容易嵌入摩擦副而使运动受阻,往往尘土砂子等颗粒有0.2~0.8mm以上且硬度极高,它们不仅阻碍运转同时还会引起显著的摩擦。
④本身机械设备零部件的磨损,咬粘,剥落等损伤,会使运动状态恶化,而润滑难以起作用。
2振动和噪声机械设备在运转时,由于各种原因会产生不正常的振动和噪声,使机械的性能降低,也会使环境不达标,其原因与润滑有很大的关系。
3温度过高摩擦副的阻力增大,温度快速升高,在无热源的影响下,比如轴承,减速箱等。
外部温度超过80℃时,应引起高度注意。
它们内部温度比外部温度要高出几十度甚至烧焦。
主要原因:①摩擦阻力太大,强行运转而激烈发热,比如水泵填料的密封装置,压的过紧时,引起严重阻力而发热。
②润滑油粘度太大,充油量过多,使在运转时过分激烈搅拌,以致发热,也因润滑油粘度大,流动性差,散热不好等。
磨床常见故障分析与排除
磨床常见故障分析与排除—济南金鑫
1磨削工件的表面突然拉毛的痕迹
磨削工件的表面突然拉毛的痕迹主要由于粗粒砂轮磨粒脱落后夹在砂轮和工件之间形成的。
(1)粗磨时遗留下来的痕迹在精磨时未磨掉,
适当放大精磨余量。
(2)磨削液中有磨粒存在。
清楚砂轮罩壳内
的磨削,过滤或更换磨削液。
(3)材料韧性太大。
根据工件材料韧性的特
点,选择铬钢玉系列砂轮。
(4)粗粒度砂轮在刚修正好时,其磨粒易于
脱落。
降低工作台速度,尽量使砂轮修
整的细一些,并以较低的纵向速度进行
粗加工,或者改用粒度较细的砂轮。
(5)砂轮太软。
一般情况是材料硬,砂轮软;
材料软,砂轮硬。
但材料过软,亦应选
用较软的砂轮。
(6)砂轮未修整好,有突起的磨粒,重新修
整砂轮。
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POMINI磨床常见故障及处理方法
常见故障及其分析在现场使用中,任何一种设备都不可能是完美无缺的。
POMINI磨床虽然设计可靠,技术先进,但通过这几年的使用,总有不尽人意的地方,本文将就其常见的报警故障进行了解,提出处理意见。
四个安全装置的报警在POMINI磨床上,除了有四个红色蘑菇形的急停按钮外,还有四个安全装置;床头箱黄色安全门;床头箱后黄色固定板上两个传感器;砂轮架上对中测量尺;测量架防撞橡胶条。
这四个部分属敏感部件;是安全保护装置。
在程序运行过程中,轻轻一碰就会使程序终止运行,机床停止运转。
a.在吊装轧辊时,床头箱黄色安全门一定要打开,运行程序时再关上。
b.床头箱后黄色固定板上两个传感器是为了防止砂轮碰撞头架和轧辊的。
在磨削过程中,曾经多次出现砂轮还未按程序磨削到轧辊的端部(指靠近头架方向),磨床出现报警,砂轮头架碰触到安全装置,并自动终止磨削。
经多次复位后仍不能消除警报,经多次检查和分析后,发现有污渍沾在了传感器上,以致光线信号不能发射出去,而接收器不能接收信号,导致CNC判断为砂轮台架太接近头架,遮挡了信号,以致发生报警。
解决方法:经常注意清洁这两个传感器.因为这两个传感器是利用接收光线的强弱来判断是否靠近头架和轧辊的。
其次,吊装轧辊时注意不能碰撞到它,防止支架变形。
c.砂轮架上对中测量尺,主要是做轧辊对中时,粗调托瓦所用,它放下的位置,正好是轧辊的旋转中心线,粗调好托瓦后,测量尺要收回固定好,而且固定螺钉一定要紧固到位,使它接触到里面的位置传感器,让信号反馈到CNC。
软着陆的误报警软着陆下降到底部时,操作台上绿色信号灯应该亮起,磨床使用过程中或软着陆使用后,信号灯该亮却不亮,致使轧辊不能旋转,程序无法运行。
报警显示为:轧辊旋转,软着陆需降到底。
原因是:由于震动或其他原因,使软着陆绳悬位置感应锤不能使底部传感器得到感应,或者传输信号的插座松动,使信号不能传出。
解决方法:请用小木锤通过软着陆前盖板上端的孔,触动悬挂感应锤的细钢丝绳,稍后软着陆信号灯亮。
平面磨床常见故障及处理方法【妙招】
下面,小编为大家分享正确处理平面磨床常见的故障的方法,快来看看吧!平面磨床故障现象及故障点①电机停转,电源线开路(FU2(2)保险丝断开)。
②砂轮电动机M1停转(FRl热继电器常闭触点断点)o③放开SB3按钮,KMl常开触点未自锁,KMl未通电,摇臂升降电动机M2不启动(KMl接触器常开触点断点)。
④砂轮电动机M1停转,KMl未通电(SB2按钮开关常闭触点断开)。
⑤液压泵电动机M2不转,KM2不通电(KA接触器常开触点断开或SB3,SB4按钮开关常开触点开路)。
⑥控制回路开路(FU3保险丝断开)。
⑦EL照明灯不亮(SA2开关断开)。
⑧HLl照明灯不亮(KMl 常开触点断开)。
⑨HL3照明灯不亮(KM2常开触点断开)。
⑩整流电路失电(Tl变压器开路)。
⑩电磁吸盘失效(SAl开关断开或VD整流块断开)。
⑩磨床液压泵电动机M2不转(KA时间继电器断开,KM2失电)。
⑩电磁吸盘失效(连线断开)。
计算机部分故障此种故障主要利用计算机自诊断功能的报警号,计算机各板上的信息状态指示灯,各关键测试点的波形、电压值,各有关电位器的调整,各短路销的设置,有关机床参数值的设定,专用诊断组件,并参考计算机控制系统维修手册、电气图等加以诊断及排除。
交流主轴控制系统故障。
交流主轴控制系统发生故障时,应首先了解操作者是否有过不符合操作规程的意外操作,电源电压是否出现过瞬问异常,进行外观检查是否有短路器跳闸、熔丝断开等直观易查的故障。
如果没有,再确认是属于有报警显示类故障.还是无报警显示类故障,根据具体情况而定。
主机故障和电气故障一般说来,机械故障比较直观,易于排除,电气故障相对而言比较复杂。
电气方面的故障按部位基本可分为电气部分故障、伺服放大及位置检测部分故障、计算机部分故障及主轴控制部分故障。
至于编程而引起的故障,大多是由于考虑不周或输入失误而造成的,只需按提示修改即可。
(1)主机故障数控车床的主机部分主要包括机械、润滑、冷却、排屑、液压、气动与防护等装置。
磨床的常见故障与排除
磨床的常见故障与排除一、磨床机械部分常见故障及其排除方法1、磨床工作中产生强烈振动磨床在磨削过程中产生振动的原因如下:1)砂轮平衡不好。
2)砂轮主轴轴承间隙过大。
3)传动带松动或接头不好。
4)内圆磨削砂轮轴弯曲或安装不正确。
5)加工工件形状不对称,装夹时平衡不好。
6)磨床各部件之间连接不牢固或松动。
7)磨床安装时没有垫水平或与地脚螺栓连接不牢或松动。
8)工作环境振动的影响等。
实际工作中,应根据各种具体情况加以排除。
例如砂轮平衡不好,应将轮重新在静平衡架上再作一次平衡,直至达到要求后为止。
2、传动带打滑或工作时有不正常声响传动带打滑或工作时有不正常声响产生的原因如下:1)传动带初牵引力不够。
2)传动带与带轮之间的摩擦力不够。
3)加工工件过重或切削用量过大,磨床电动机带不动。
4)传动带压紧轮的压紧程度不够。
5)传动带因使用太久,过度伸长或沾有油污等。
要消除传动带打滑现象,可调节两带轮的中心距或加大压紧轮的压紧程(增大传动带对压紧轮包角),若调整后,传动带牵引力仍有少许不够时,可用香粉涂于传动带与带轮接触的那一面,以增大其摩擦力。
当传动带为牛皮带即带革时,不可以使用松香粉,以防止传动带折断。
3、砂轮主轴出现过热现象砂轮主轴出现过热现象的原因如下:1)砂轮主轴与轴承之间的间隙过小。
2)轴承与轴瓦间有灰尘、脏物。
3)轴承与轴瓦间摩擦表面欠光滑。
4)润滑油不足或润滑油粘度过大。
砂轮主轴出现过热时,应立即停车检查。
先检查润滑系统的工作是否能保轴承获得充分润滑,若是轴承与轴瓦间有脏物侵入,可以进行清洗。
若是轴承轴瓦间摩擦表面欠光滑,则需要刮削轴瓦工作面等。
4、磨床工作台相对于床身导轨产生偏斜这是由于床身导轨磨损严重而产生的,应当修刮磨床导轨。
5、磨床横向进给机构的进给不准确这种故障的发生,主要是横向进给丝杠与半螺母之间的间隙不准确,也可是刻度盘在手轮上有游动间隙或半螺母在砂轮架上固定不牢等原因。
可通过更磨损的半螺母或调整半螺母与丝杠的压力,消除刻度盘在手轮上的游动间隙及半螺母在砂轮架上紧固好等相应措施,横向进给不准的故障就可排除。
润滑故障的表现形式及其原因
润滑故障的表现形式及其原因润滑故障是机械设备运转时出现的一种现象,其主要的表现形式及其原因是:(1)机械运转不灵。
机械运转时,运动迟滞,速度不习,不能平稳地工作,而且动力消耗大。
因此产生振动和噪声,同时电动机过热,达不到要求的转动速度,如果为此而改用大功率电动机,则机械将过度发热,传动装置(皮带、齿轮等)和轴承将受到损伤。
其主要原因:1)摩擦部分设计或安装不当。
摩擦部分的间除过小,而摩擦力太大。
或反之,间隙过大,也会造成冲击和润滑状态不良,致使摩擦增大而运转不稳定。
此外对摩擦部分供应的润滑剂不足,润滑不良而使运转状态恶化。
这些情况有的是因为机械设计不当,有的是因为加工或装配不好而造成的。
2)摩擦部分的材料及其组合不当,或润滑剂选择不适当时,也会造成运动不稳定,而且容易引起咬粘或胶合等损伤。
3)有异物混人。
当尘土或沙子等磨料性固体异物从外部侵人时,因其嵌人摩擦部分而使运动受阻。
摩擦部分的间隙和油膜厚度为几微米至几十微米,与此相比,浮游在空气中的尘土通常都达到几十微米至100um,而且它们的硬度极高,因此在阻碍运动的同时,引起显著的磨损。
4)摩擦部分的损伤,如果齿轮、轴承、进给丝杠和导轨面等摩擦部分发生磨损、咬粘、剥落等损伤,运动状态将恶化。
(2)产生振动和噪声。
机械在运转时会产生不正常的振动和噪声,导致机械的性能降低和环境恶化,在最严重的情况下会造成机械过早地损坏,其原因也有与润滑有关的。
(3)温度过高。
比正常运转的摩擦力增大,以致摩擦部分的温度显著升高。
在无外热的情况,如轴承或油箱油温超过80℃时,应引起严密的注意。
此时机械摩擦部位内部的温度可能还高出几十度,甚至有润滑油烧焦的臭味和冒烟。
其原因有以下几点:1)摩擦部位阻力太大,强行继续运转而激烈发热。
2)摩擦阻力大,除由于机械运转恶化情况外,还有应润滑油粘度大,流动性差而散热不良,以致产生的热量不能及时散出机外。
3)摩擦润滑部位的散热条件不良,周围气温高或通风不良,以致摩擦发生的热量不能随时散出。
磨床常见故障及处理方法【技巧】
磨床在使用和维修过程中遇到的故障是多种多样的,不同的液压传动磨床由于液压系统之组合元件不同,其故障现象不同,即使是同型号磨床故障也各不相同。
系统中产生的故障,有的是某一液压元件失灵而引起;有的是液压系统中各液压元件综合性因素所造成;同时,机械、电器以及外界因素也会引起液压系统出现故障。
其中有些故障用调整方法即可解决,而有些故障则因使用年久,精度超差需经修复才能恢复其性能,也有些故障则是因为原始结构不良或因先天性潜在隐患所造成。
因此,液压系统各种故障的排除,需要具体问题具体分析,区别对待。
下面介绍在磨床修理中遇到的5种比较特殊的疑难故障,并对每种故障做了分析并详细介绍了故障排除方法。
1 卧轴矩台平面磨床磨头液动换向迟缓,有时不换向M7130型磨床磨头进给部分液压原理图如图1所示,但四川磨床厂、哈尔滨第一机床厂等制造厂的随机说明书中液压原理图上均未示出节流阀J。
而此节流阀在操纵箱实际结构中是存在的,只是隐藏于箱体内部,极不容易发现。
节流阀J在操纵箱中的安装位置如图2所示。
它的实际作用是,当先导阀受换向挡块作用或手动换向动作后,控制换向阀的压力油经先导阀进入换向阀一腔,换向阀另一腔的回油必须经节流阀J回至背压阀回油路回油,节流阀J的开口尺寸直接影响换向阀的换向时间,若堵塞则不能换向。
图2主视图为磨头操纵箱的外形图,排故时卸下堵头K,找到深孔底部缓冲节流螺钉,螺钉带有φ2 mm通孔,原制造厂曾用描图纸虚堵在φ2 mm孔中,随着机床使用时间的增长,小孔和描图纸上油污会越积越多,逐渐使φ2 mm小孔通流面积不稳定地变化,甚至时通时断,就导致上述磨头液动换向故障。
排除故障时卸下堵头K,拧出节流螺钉J,清洗疏通φ2 mm小孔即可。
2 平面磨床磨头进刀不均匀:平面磨床磨头进刀不均匀性按照出厂验收技术要求,只要不超过25%即为正常,在一般情况下排除进刀不均匀性故障并不困难,只要正确地调整进给分配阀的两面二端的节流螺钉即可,但是从我们对M7120A平面磨床大修和日常排故中遇到的不均匀故障来看,实际情况要复杂得多。
磨床常见故障及处理方法
磨床常见故障及处理方法
磨床是工业生产中不可或缺的设备之一,但在长期使用中难免会出现一些故障,下面为大家介绍磨床常见故障及处理方法。
1.磨削不平整
磨削不平整是磨床常见的故障之一,解决方法有:
(1)检查砂轮平衡;
(2)更换砂轮或切削速度;
(3)调整工件支撑装置。
2.磨机闸动作不灵敏
闸动作不灵敏是影响磨削质量的直接因素,解决方法有:
(1)清洁闸片表面灰尘;
(2)更换闸片及时清洗和检修液压系统。
3.磨床主轴卡滞
磨床主轴卡滞时磨床就无法正常工作,解决方法有:
(1)清洁主轴表面;
(2)检查润滑系统;
(3)检查主轴轴承。
4.磨床异响
磨床异响有可能是磨床设备内部发生了问题,解决方法有:
(1)检查仪表表盘;
(2)对磨床进行逐级振动分析;
(3)排除异响产生的原因并进行相应的修理。
总之,磨床常见故障处理方法需要综合考虑,视具体情况来处理,及时维护保养才能使磨床长期稳定运行。
无心磨床常见问题和排除方法
无心磨床常见问题和排除方法无心磨床是一种常用于金属加工行业的机械设备,主要用于对工件进行精密磨削,以达到高精度、高质量的加工效果。
然而,在使用无心磨床的过程中,常常会遇到一些问题,如磨削效果不佳、设备损坏等,这些问题如果不能及时解决,将严重影响加工效率和质量。
本文将为大家介绍无心磨床常见问题及其排除方法,以便在使用过程中能够更好地发挥其作用。
一、磨削效果不佳无心磨床的主要作用是对工件进行磨削,如果磨削效果不佳,将导致加工效率和质量下降。
常见的磨削效果不佳问题及解决方法如下: 1. 磨削面不光滑磨削面不光滑的原因可能是磨轮磨损或磨轮表面不平整。
解决方法是更换磨轮或进行磨轮修整。
2. 磨削面有毛刺磨削面有毛刺的原因可能是磨轮过于硬或磨轮表面不平整。
解决方法是更换磨轮或进行磨轮修整。
3. 磨削面不平整磨削面不平整的原因可能是磨轮磨损不均或磨轮安装不稳。
解决方法是更换磨轮或重新安装磨轮。
二、设备损坏无心磨床是一种高精密机械设备,如果设备损坏将严重影响加工效果和质量。
常见的设备损坏问题及解决方法如下:1. 机床噪音过大机床噪音过大的原因可能是机床底座不平或轴承损坏。
解决方法是调整机床底座或更换轴承。
2. 电机不转或转速不稳定电机不转或转速不稳定的原因可能是电机故障或电源电压不稳定。
解决方法是检查电机故障或调整电源电压。
3. 液压系统不正常液压系统不正常的原因可能是液压油不足或液压系统泄漏。
解决方法是添加液压油或修复液压系统泄漏。
三、操作问题无心磨床的操作也是影响加工效果和质量的重要因素,操作不当将导致加工效果不佳或设备损坏。
常见的操作问题及解决方法如下: 1. 操作不当导致磨轮磨损过快操作不当导致磨轮磨损过快的原因可能是磨轮过于紧张或磨削速度过快。
解决方法是调整磨轮张力或减慢磨削速度。
2. 操作不当导致工件磨损过快操作不当导致工件磨损过快的原因可能是磨削压力过大或磨削速度过快。
解决方法是调整磨削压力或减慢磨削速度。
详解平面磨床常见故障及修理方法
详解平面磨床常见故障及修理方法平面磨床硬度不同的部份,此种伤痕分为径向伤痕与圆周方向成蜗旋状伤痕。
径向伤痕是属于研磨物自身的缺陷。
经研磨而露出伤痕且色泽与其它部份不相同。
圆周方向伤痕,假如各研磨物以相应间隔发生是由于粗砂粒混于砂轮外表所致,故应再修整后试磨。
磨床有时在贯穿研磨时脱落的砂轮或硬切滓附着于支持刀或支持刀研磨不平造成轮状条纹。
故应再研磨支持刀面,加添大量清洁研磨液,如尚未能改进需要装换支持刀的材质。
对贯穿研磨如调整轮水平角度或导板调整欠妥,往往造成蜗旋状条纹,如此情形可调整调整轮的水平角度,使排出端与研磨物有微小间隙,不致研磨到研磨物,可获得良好结果。
下面,来认真讲讲平面磨床常见故障及修理方法:一、磨头主轴过热抱死。
造成这种现象的重要原因是液压油中混有杂质。
如,灰尘、铁末等。
液压油中的杂质会堵塞轴瓦中的细小油孔,造成部分液压腔无液压油,使主轴无法形成对称的压力油腔。
主轴在旋转时不处于液体状态,与轴瓦摩擦造产生热量。
通过对平面磨床主轴拆解后对各部件进行检查后发觉主轴圆度未超差,但表面干净度差。
轴瓦内孔圆度未超差,内孔表面有划痕,轴瓦断面有划痕。
轴瓦中毛细油孔堵塞。
用金相砂纸将主轴表面、轴瓦内孔端面抛光后均可实现使用标准。
修理难点是,如何将轴瓦中0.5mm的毛细油孔中的杂质清理。
毛细只有将各个通油孔通开,轴瓦内才略建立起静压平衡。
轴瓦装配在铸铁轴套中,需制作用拉锤将轴瓦与轴套分别。
将轴瓦分别后即可对轴瓦进行清理,通开各个通油孔。
zui后清理油箱并替换新的液压油。
全部修理工作都完成后即可回装试车。
二、磨削活件干净度差。
主轴的径向跳动超差,致使磨削加工时砂轮产生大的振动,从而使得磨削工件表面干净度较差。
如何躲避数控磨床在改造中显现误差?下面,为您认真讲讲:一、要分析为何改造后会显现明显误差呢?是由于不同因素的影响之下形成的,不但是刀具等工件的方位精度决议,还由于磨床规划过程中显现过错,磨床的零部件显现了尺度过错,磨床设备过错也都会导致显现误差。
实例讲解机床润滑系统故障排除方法
实例讲解机床润滑系统故障排除方法一、加工表面粗糙度不抱负的故障修理故障现象:某数控龙门铣床,用右面垂直刀架铣产品机架平面时,发觉工件表面粗糙度达不到预定的精度要求。
分析及处理过程:这一故障产生以后,把查找故障的留意力集中在检查右垂直刀架主轴箱内的各部滚动轴承(尤其是主轴的前后轴承)的精度上,但出乎意料的是各部滚动轴承均正常;后来经过讨论分析及细致的检查发觉:为工作台蜗杆及固定在工作台下部的螺母条这一传动副供应润滑油的四根管基本上都不供油。
经调整布置在床身上的掌握这四根油管出油量的四个针形节流阀,使润滑油管流量正常后,故障消逝。
二、润滑油损耗大的故障修理故障现象:TH5640立式加工中心,集中润滑站的润滑油损耗大,隔1天就要向润滑站加油,切削液中明显混入大量润滑油。
分析及处理过程:TH5640立式加工中心采纳容积式润滑系统。
这一故障产生以后,开头认为是润滑时间间隔太短,润滑电动机起动频繁,润滑过多,导致集中润滑站的润滑油损耗大。
将润滑电动机起动时间间隔由12min改为30min后,集中润滑站的润滑油损耗有所改善但是油损耗仍很大。
故又集中留意力查找润滑管路问题,润滑管路完好并无漏油,但发觉Y轴丝杠螺母润滑油特殊多,拧下Y轴丝杠螺母润滑计量件,检查发觉计量件中的Y形密封圈破损。
换上新的润滑计量件后,故障排解。
三、导轨润滑不足的故障修理故障现象:TH6363卧式加工中心,Y轴导轨润滑不足。
分析及处理过程:TH6363卧式加工中心采纳单线阻尼式润滑系统。
故障产生以后,开头认为是润滑时间间隔太长,导致Y轴润滑不足。
将润滑电动机起动时间间隔由15min改为10min,Y轴导轨润滑有所改善但是油量仍不抱负。
故又集中留意力查找润滑管路问题,润滑管路完好;拧下Y轴导轨润滑计量件,检查发觉计量件中的小孔堵塞。
清洗后,故障排解。
四、润滑系统压力不能建立的故障修理故障现象:TH68125卧式加工中心,润滑系统压力不能建立。
上海机床厂磨床液压系统常见故障及处理
上海机床厂磨床液压系统常见故障及处理上海机床厂磨床液压系统常见故障及处理压力波动大产生原因1:油液内的污物对阀芯的运动形成障碍,引起阀芯的不规则移动,反映液压系统产生压力波动。
另外油液中的污物在阻尼孔中,或配合间隙处,时而聚集,时而被冲走造成开口不正常,影响波动排除方法1:清洗油箱,更换油液,保持油清洁,拆开压力阀仔细清洗产生原因2:钢球与阀座密合不好排除方法2:清洗油箱,更换油液,保持油清洁,拆开压力阀仔细清洗产生原因3:弹簧损坏或变形致使阀芯移动不灵活排除方法3:更换同规格尺寸的弹簧产生原因4:供油油泵的流量和压力波动使阀不能起到平衡作用排除方法4:修复供油油泵产生原因5:锥阀变形或局部损伤,致使密合不良排除方法5:更换锥阀或研磨阀座产生原因6:阀芯或阀体圆度误差大,使阀芯卡住或移动无规律排除方法6:检查阀芯,阀体孔圆度,一般不应超过0.003mm,修复达到,注意修复后相配间隙,应保持0.01~0.025mm 产生原因7:阻尼小孔孔径太,阻尼作用不强排除方法7:将原阻尼小孔封闭,重新钻孔相应减小阻尼小孔孔径,一般阻尼小孔为0.8~1.5mm噪声与振动大产生原因1:阀芯与阀体孔配合间隙大或圆订超差引起泄漏排除方法1:修复阀芯,阀体孔的圆度和间隙产生原因2:弹簧弯曲变形或其自振频率与系统振动频率相同而引起的共振排除方法2:更换弹簧并将弹簧两端磨平,尽量保持垂直产生原因3:压力阀的回油管贴近油箱底面,使回油不畅通排除方法3:压力阀的回油管应离油箱底面50mm以上产生原因4:液压泵吸油不畅通系统管路被污物阻塞排除方法4:检查、修复、清洗、保证吸油畅通产生原因5:压力阀锁紧螺母松动排除方法5:调整后要注意锁紧,防止松动压力上不去产生原因1:油液不洁,造成阀芯阻尼孔堵。
阀芯或阀体磨损排除方法1:清洗主导阀芯阻尼,更换清洁油液,修复阀芯或阀体产生原因2:弹簧变形或断裂排除方法2:更换弹簧产生原因3:阀在开口位置被卡住,使压力无法建立排除方法3:修复被卡表面,使阀芯在阀体孔内移动灵活产生原因4:调压弹簧压缩量不够排除方法4:重调弹簧产生原因5:进出油口错装排除方法5:改变位置产生原因6:在减压阀中,若钢珠与阀座密合不好,则使输出压力低,调整时提不高排除方法6:更换钢珠,敲击钢珠命名阀座口形成良好接触线,清除污物不能起节流作用或调节范围小产生原因1:节流阀芯和阀孔配合间隙过大造成泄漏排除方法1:检查及修复泄漏部位,零件超差应予更换,并注意结合部位的封油情况产生原因2:节流阀芯卡住排除方法2:疏通节流孔,保持阀芯移动灵活运动速度不稳定有时逐渐减慢或者突然增快产生原因1:油液老化有杂质,时而堵塞节流口排除方法1:拆卸、清洗,调换清洁油液产生原因2:油温随工作时间增长而升高,油粘度相应下降,因而使速度逐步增加排除方法2:一般应在液压系统稳定后调节,亦可采取油箱中增加散热器产生原因3:阻尼孔阻塞或系统中有大量空气,出现压力变化和跳动现象排除方法3:疏通阻尼,清洗零件,排除系统内空气,可以使运动部件快速移动,强迫排出温升快油温超过规定值产生原因1:泵等液压零件内部间隙过小,或者密封接触面过大排除方法1:修整和调换零件产生原因2:压力调节不当,压力损失过大,超过实际所需压力排除方法2:合理调节系统中的压力阀,在满足正常工作情况下,压力尽可能低产生原因3:泵各连接处的泄漏造成容积损失排除方法3:紧固各连接部位,防止泄漏,特别泵间隙大,应及时修复产生原因4:油管太长,回油管太细,弯曲太多造成压力损失排除方法4:回油管在条件许可下尽量加粗,减少油管弯道,缩短管道产生原因5:油液粘度太大排除方法5:使用按机床说明书规定油牌牌号工作台换向精度差产生原因1:系统内存在空气排除方法1:排除系统中的空气产生原因2:导轨润滑油过多造成工作台处于飘浮状态排除方法2:按机床说明书规定,合理调整润滑油油量产生原因3:操纵箱中的换向阀阀芯与孔配合间隙因磨损而过大排除方法3:研磨阀孔,单配阀芯(可以喷涂工艺)使其配合间隙在0.008-0.12mm之内产生原因4:油缸单端泄漏量过大排除方法4:检查及修整,消除泄漏过多现象产生原因5:油温过高降低油粘度排除方法5:控制温升,更换粘度较大的油液产生原因6:控制换向阀的油路压力太低排除方法6:调整减压阀适当提高系统压力工作台不能换向产生原因1:从减压阀来的辅助压力油压力太低,不能推动换向阀阀芯移动排除方法1:调整减压阀,适当提高辅助压力产生原因2:辅助压力油内部泄漏,缺乏推力,换向阀不动作排除方法2:检查及修整防止内泄漏产生产生原因3:换向阀两端节流阀调节不当,使回油阻尼太大,或阻塞排除方法3:适当调节节流阀调节螺钉的开口,减少回油阻尼,清洗节流阀开口的污物工作台往返速度误差较大产生原因1:油缸两端的泄漏不等,或单端泄漏过大排除方法1:调整油缸两端油封后盖,使两端泄漏(少量)均等产生原因2:放气阀间隙大造成漏油排除方法2:更换阀芯消除过大间隙产生原因3:放气阀在工作台运动后未关闭排除方法3:放完空气后及时关闭产生原因4:换向阀没有达到全行程排除方法4:提高辅助压力,清除污物使换向阀移动灵活正常到位产生原因5:节流阀开口处有杂物粘附,影响回油节流的稳定性排除方法5:清除杂质交换油液产生原因6:节流阀在工作台换向时由于振动和压力冲击使节流开口变化排除方法6:紧固节流螺钉的螺母防止松动工作台换向时左右两端停留时间不等产生原因1:换向阀的制动锥面与阀孔配合位置不当或不对称排除方法1:修工作台换向时停留时间长的那端导向阀芯制动面,增加制动锥长度产生原因2:换向节流阀移动不灵活排除方法2:重新调整,清除污物产生原因3:单向阀中的钢球与阀座接触不良排除方法3:清除污物,更换扁圆钢球,敲击钢球使阀座孔口形成良好接触线,提高密合程度产生原因4:驱动油压过低或压力波动较大排除方法4:调整压力,减少系统中压力波动工作台换向冲击大产生原因1:换向阀移动太快排除方法1:驱动压力油过高时调低些,盖板上调节螺钉如松出应拧入产生原因2:油缸存在空气排除方法2:通过排气装置排出,工作台全行程往复数次排出空气产生原因3:先导阀,换向阀制动不灵敏,致使换向时流速剧变排除方法3:减少制动锥斜角或增加制动锥长度产生原因4:节流缓冲失灵,单向阀密封不严或其它处泄漏排除方法4:清除污物,更换扁圆钢球,敲击钢球使阀座孔口形成良好接触线,提高密合程度产生原因5:工作压力过高排除方法5:按机床说明书规定调整至压力规定值产生原因6:溢流阀存在故障,使压力突然升高排除方法6:消除故障保持压力稳定。
机械设备齿轮传动润滑的常见故障及预防措施
机械设备齿轮传动润滑的常见故障及预防措施摘要:在我国国民经济总值大幅度提升的同时,人们对于物质生活质量的需求也日益提升,尤其对机械产品有着更高的要求,在这样的背景之下,机械工程自身的发展规模得到快速提升。
但是从目前机械设备发展运行中我们不难看出,机械设备齿轮传动润滑在应用过程中常出问题,实际出现的润滑故障直接导致机械设备不能进行高效运作,严重影响到企业的经济效益及社会效益。
本文从机械设备齿轮传动润滑中常见的故障进行原因说明,并提出有效的解决措施。
关键词:机械设备;齿轮传动润滑;常见故障及预防措施新时期,机械工程在社会经济不断提升的推动下,生产出大量新型的机械设备,给国家及社会各行业带来极大的便利,带动了我国经济发展。
但是随着机械化程度越来越高,其生产出的机械设备结构也就相对复杂许多。
在此过程中,齿轮作为机械设备零部件这个较为常见的基础性部分,其自身的润滑程度直接决定着整台机械设备得以正常运转。
因此提高齿轮传动期间的润滑效果,是从根本上提高齿轮润滑效率的关键所在。
一、机械设备齿轮传动中常见润滑方式阐述在当前机械设备转动结构中,较为常见的齿轮传动形式为开式齿轮和闭合齿轮润滑,我们在此来进行一一阐述。
首先,开式齿轮因其自身主要工件的润滑介质,以此来作为特定的润滑脂及润滑油,添加方式为人工定期手动添加,有效促使机械齿轮在日常转动过程中,其转动润滑状态可以一直持续在最佳状态。
开式齿轮在具体转动期间,因自身具有传动频率低,且载荷量大等特征,其具体操作环境一般都具有较大灰尘、空气较为潮湿等情况下。
在其润滑油的选择上,就不能选择已消耗的润滑油类型,而是将具有较强吸附性、超高粘性以及防锈性能强的,且带有沥青材质的润滑油作为首选依据,这样可以更好的确保实际润滑油膜自身拥有较强的厚度;在开式齿轮自身传动速度没有提升的情况下,可以适当加入一定剂量的润滑脂进行有效润滑。
润滑脂在具有一定润滑特效功能外,还具有许多延伸出的辅助功效,如将二硫化钼及石墨等添加到铝基、钙基内,可以增强润滑脂自身抵御载荷重量的能力;其次,闭合齿轮润滑的主要方式是借助圆周速度而具体决定润滑时速,例如:设定时速在13m/s,如果超过该时速,则需采用喷油的方式予以实施润滑,如果没超过,则可应用油浴的方式进行实际润滑。
设备润滑系统常见故障及原因
设备润滑系统常见故障及原因设备在运转过程中,常因润滑系统出现故障致使设备各个机极润滑状态不良,性能与精度下降,甚至造成设备损坏事故。
设备润滑系统发生故障的原因很多,通常可归纳为设计制造、安装调试、使用操作和保养维修不当等原因而引起的设备失效,分述如下:1、机械设备制造方面的原因在设计制造上容易造成润滑系统故障的原因常有:1)设备润滑系统设计计算不能满足润滑条件,例如某种摇臂钻床主轴箱油池设计得较小,储油量少,润滑泵开动时油液不足循环所需,但当停机后各处回油返流至油箱后,又发生过满而溢出。
一些大型机床润滑油箱散热性差,使润滑油粘度波动大,甚至高温季节发生润滑不良。
齿轮加工机床润滑系统与冷却系统容易相混,使油质污染务化。
2)产品更新换代时未对传统的润滑原理与落后的加油方法加以改造,如有些机床改造后重要的导轨面或动压轴承依然用手工间歇加油润滑,机床容易出现擦伤损伤。
3)对设备在使用过程中的维修考虑不足,一些暴露在污染环境的导轨与红杠缺乏必要的防护装置,油箱防漏性差或回油小于出油,或加油孔开设不合理等,不仅给日后维修造成诸多不便,也易发生故障。
4)设备润滑状态监测与安全保护装置不完善,对于简单设备定时定量加油即可达到要求,但对于连续运转的机械应设有油窗以观察来油状况。
而一些大型轧钢连续生产线,当轧辊轴承供油不正常时,欠缺必要的报警信号与电气安全联锁装置。
5)设备制造质量不佳或安装调试得不好,零件油槽加工不准硭,箱体与箱盖接触不严密,供油管道出油口偏,油封装配不好,油孔位置不正,轴承端盖回油孔倒装,油管折扁,油管接头不牢,密封圈不合规格等都将造成润滑系统的故障。
2、设备保养维修方面的原因设备在使用过程中,保养不善或检修质量不良,是润滑系统发生故障最主要的原因。
这些问题与企业设备管理体制不健全,设备润滑“五定”规范贯彻执行不认真,维修人员(含润滑工人)与设备操作者的技术素质都有密切关系。
特别是一些大型现代化设备润滑系统比较复杂,要求也较严格,更容易发生故障。
外圆磨床常见故障排除
把砂轮端面修成内凹,使工作面尽量狭小,同时先把砂轮退出一段距离后再吃刀,然后逐渐摇进砂轮,磨出整个端面
工件顶得过紧或过松
调节尾架顶尖压力
砂轮主轴中心与工作台运动方向不平行
调整砂轮架的位置
与椭圆度原因1和5相同
与椭圆度1和5的消除方法一样
冷却液不充足
加大冷却液
3
工件表面出现直波形振痕
工件圆周速速过大,工件中心孔有多角.
适当降低工件转速,修正中心孔
工件直径,重量过大,不符合机床规则
改在规格较大的机床上磨削。如设备不允许,可降低磨削深度和纵向进给量以及把砂轮修得锋利点
砂轮主轴轴承磨损,配合间隙过大,产生径向跳动
按机床说明书规定调整轴承间隙
顶尖在主轴和尾架内贴合不紧,发生摇晃。
卸下顶尖,檫净后重新装上,
砂轮过钝
修正砂轮
冷却液不充分或供应不及时
保证充足的冷却液
工作刚性差而毛坯形状误差又大,磨削时因余量不均而引起磨削深度变化,使工件弹性变型发生相应变化,磨削后部分部分保留毛坯形状误差,
磨削深度不能太大。并应随着余量减小而逐步减小,最后多次几次光磨行程,
工作有不平衡重量时,由于离心力作用,会在重的那边磨去较多金属,使工件有椭圆度。
事先加以平衡
砂轮主轴轴承间隙过大。
调整主轴轴承间隙
用卡盘装夹磨削外圆时,头架主轴径向跳动过大
调整头架主轴轴承间隙
5
工件有锥度
工作台未调整好,工件旋转轴线与工作台运动方向不平行
仔细找正工作台
工件和机床的弹性变型发生变化
应在砂轮锋利的情况下仔细找正工作台,每个工件在精磨时,砂轮的锋利程度,磨削用量和光磨次数应与找正工作台时的情况基本一致,否则需要不均匀走到加以消除,
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23种磨床的润滑故障M1420圆磨头润滑故障有次在清洗换油后动行不到一周突然产生闷车,找不到办法将主轴瓦间隙从0..02mm扩大到0.035才能使用,否则常会闷车。
主轴间隙扩大后磨床精度下降,失去了原有功能。
即使这样做磨头轴承仍产生温度过高,油泡沫多且变黑。
最后导致主轴严重烧伤而停车检修,产生这些问题主要原因是新购进2#主轴油质量太差,焯粘度不合格,还有大量沉淀物。
MG1432A高精度万磨内圆磨头润滑故障该机床内圆磨头经常发生轴承温度过高,噪声太大,检修周期短等一系列问题。
排除了装配技术,滚动轴承质量等机械方面因素,润滑脂的选用不当是决定因素。
后改用7011脂替代原低温脂,上述问题全部得到解决。
MD215内圆磨中频高速磨头的故障本厂有几台MD215内圆磨床,其中频高速电动内圆磨头故障较多,温升高、寿命短、噪声大、检修频繁,每年起码要更换46205型高精度轴承2~3套以上。
该磨头是由三相700/800赫芝中频高速电机直接驱动,转速在2.4万r/min以上,选用普通锂基脂是不能胜任的,从85年改用7018脂替代,由于该脂抗剪切性强,不易流,适用于高速轴承,轴承寿命可延长3~5倍。
现在该磨头可连续工作2~3年不必检修。
MB8318凸轮磨床主轴承的润滑事故一台MB8313凸轮磨床在一次清洗换油后,突然发生磨庆主轴瓦“抱轴”,主轴因严重烧坏而报废,仅维修费一项就损失数千(还包括停产损失)。
经分析:是由于加入的2#主轴油质量不好的假劣产品造成这次润滑事故。
改进方案:①调换合格2#主轴油;②若一时无合格主轴油可自行配制“磨头油”,即优质白煤油9份加1份32#汽轮机油;③在磨头箱中加5%“万灵霸”添加剂。
M7140平磨液压油质变问题该机床在工作过程中“肥皂水”常易进入液压油箱,导致液压油变质(乳化、起泡),大大缩短了换油周期---从6~12个月缩短到1~2个月换油一次,浪费不小。
普通液压液常含6411添加剂,极不耐水,遇水便使油质急变,乳化。
要使水基切削液完全不漏入液压油箱,的确困难,重要的是提高油品抗水性能。
可采取:①改不含6411的普通优质机械油,替代原液压油。
②改用抗水性良好的汽轮机油(N32)。
滚刀磨液杖动作的失灵某厂有台MG6425高精度滚刀磨床,冬季早晨七点上班液压动作失灵-----液压分度机构失效,机床无法工作,要到上午10时气温上升后才能恢复正常。
原因是普通液压油粘度指数低,为此便改用8号液力传动油。
由于后者粘度指数比前者几乎大一倍,粘度随温度变化小,较稳定。
M8230曲轴磨床导轨的爬行问题某厂有台M8230曲轴麻床,在大修后的试运转时发生工作台导轨严重爬行问题。
经分析认为是由于手机机床导轨在大修时磨削过,这时新加工出的摩擦副属于“跑合期”,故摩擦系数大,润滑条件苛刻,导轨低速运动极易爬行。
改进方案是在原手拉泵小油箱(用的是普通矿油)里添加些二硫化钼后上述问题便得到解决。
BK5万能麻床的内圆磨具之润滑故障捷克产的BK5万能的磨具经常出现噪声大,温升快,寿命短等一系列问题。
经分析认为是因该内圆磨具转速高达2万转/分,选用润滑脂牌号不能胜任所造成的。
改用7007润滑脂代替原低温脂后,在同样的工况下上述问题一一解决。
磨床死项尖的润滑问题在磨削细长工件时,磨床死项尖与工件的中心孔易咬毛、烧伤项尖,影响加工件粗糙度,有时还会造成项尖断裂,工件飞出伤人事故。
因工件的中心孔与死项尖之间接触面积小,单位面积载荷大,润滑条件苛刻,加的润滑脂易被磨削液冲掉。
克服办法是用耐水,抗磨的MoS2锂基脂替代原3#工业脂便可消除上述问题。
同理在车床上用品店加工细长轴或长丝杆时也可用此法。
M115W万能磨工作台手轮过重问题某厂一台M115W万能磨操作者是女同志,在该机床大修后工作台手轮重得使她难于摇动。
检查未发现机械方面问题,只能从润滑方面寻找原因。
根据以往经验,大修时机床台面导轨经磨削加工,是处于早期(跑合期)磨损阶段,静摩擦系数大,不易形成油膜,润滑条件苛刻。
最后集中表现为驱动台面的那只手轮太重。
为改善润滑条件,我们在原导轨油里添加了约0.5%的油酸,工作台手轮就轻了,用力比未加添加剂时减少约三分之一。
M1432A万磨之内圆磨具润滑问题某厂将一台M1432A的内圆磨头加以改装,使转速可高达1.4万r/min,但用的润滑脂却是一般2#低温脂,导致轴承开车不久会以烫,只能时开时停否则会烧坏磨头滚动轴承。
在原润滑脂中加几滴“万灵霸”,可改善润滑性能,上述问题解决。
此方案简单,行之有效,现该机床已正常运行10个月多了。
当然并不排除其他优质润滑剂,用7007、7018高速合成脂代替2#低温脂也是可行的。
多次发生“抱轴”事故的磨就本厂技校有台M1432A万能磨床上是机85年产品,曾多次发生“抱轴”事故,91. 3修理时发现主轴颈明显烧伤,按要求这根主轴要经过“超精磨削”后才可使用。
该磨头转速1500r/min;轴颈ф90;轴承间隙为0. 2;主轴箱容量15kg5#主轴油。
经查目前市场上供应的主轴油质量差是导致机床将主轴拉毛(烧伤)处磨削后即可使用。
按上述分析方案,将主轴修复,不再“超精”处理,在原5#主轴油里添加5%“万灵霸”,由于润滑性能改善,得到理想使用效果,目前已正常运行一年,从未发生类似事故。
主轴间隙从0.02收紧到至0.015~0.0 18mm,提高了加工精度。
M1432B主轴箱油温过高问题某校实习厂一台M1432B的主轴油箱在91年4月份发生油温太(48℃)。
分析认为是主轴油质量差所致,为此在主轴油箱中添加约5%“万灵霸”,在同样工况下,油温仅37℃。
MB1420万能磨床主轴承是油浸式,原设计油位较高,主轴几乎全在油平面以下,皮带盘轴颈处密封较困难,加上用的是主轴油,粘度特小,易渗漏,橡胶密封易失效,该部位经常渗漏。
若降低油位就会减少渗油,我们就下降油位(略高于是最低油位)的办法。
果然取得防漏效果,只是为防止润滑性能恶化而在原主轴油中添加了些油性添加剂。
MGB1420高精度磨床导轨爬行问题本厂装在恒温室里一台MGB1420高精度磨床过去虽选用N68导轨油,但机床的静摩擦系数大,启动难,修正砂轮时台面有爬行现象,从而导致加工高压油泵座面专用衬套时端面尺寸难控制,表面粗糙度超差等一系列列问题。
分析:该机在低速运动产生爬行,说明原用导轨油还不能胜任,需改进油品抗爬性能。
对策:在原导轨油里加了一定数量抗爬添中剂后再开车上述问题全部解决。
MB1632/1磨头动静压轴承的润滑事故理论上动静压轴承是很先进的滑动轴承,因为它在启动前是静压轴承,而在主轴启动后转为动压轴承。
然而本厂一台MB1632/1端面磨床虽采用这种装置,却在大修后的试车中产生了几次“抱轴”事故,据分析:这是3#主轴油质量造成的。
为此,在原主轴油中添加5%的“万灵霸”润滑添加剂后已运行1年半尚正常。
M1450A大型磨床主轴箱的润滑故障91年夏天我厂一台上机产M1450大型磨床,在修正砂轮时主轴失控:即小进给(约0.015mm)时无法打好砂轮(火花时有时无),影响了机床加工精度。
润滑工程师等有关人员现场会诊,考虑到不存在砂轮平衡、导轨爬行等问题,很可能是主轴轴承的油膜强度不够。
当这只ф500砂轮空转时还看不出,但当金刚石修整器接近砂轮时有个径向力超过了轴承的油膜强度使整个主轴“后移”,导致火花短时间消失。
找到了毛病起因,解决问题很方便,仅在主轴油里加“万灵霸…添加剂5%,提高油膜强度,强度,毛病即消失。
现已正常运行近一年尚未发生类似问题。
M510导轨磨的润滑故障本厂有台采用静压导轨的M510导轨磨床(8M),在工作时有爬行现象,经多方面努力(包含电气、机械,甚至液压方面),寻找问题均无法解决。
考虑到该导轨磨在磨削工件时立柱滑台移动(整个滑台有数吨重),导轨台面负荷重,加上低速运动油膜有破裂危险,解决问题要从提高油膜强度着手,因此在导轨静压油箱里添加了约0.5%油酸,再开车试用上述问题基本解决。
M5212导轨磨的润滑故障本厂一台M5212导轨磨床台面下与导轨接触处镶有尼龙板,使用时有爬行问题,影响了加工精度,这是由于导轨磨工作台底镶有尼龙板的导轨与床身导轨接触时静磨擦系数大,启动阻力大及油膜强度低等因素造成的,解决的办法是原床身油箱中加入4%硫化鲸鱼油就解决了问题。
M612工具磨和从捷克进口的TOS102工磨转速每分钟高达6000转,存在着磨头滚动轴承温升高,脂易流失,轴承寿命短等问题,这里,解决问题的关键是润滑脂的正确选用,否则往往会小题大做,对磨头大动手术。
从润滑角度来解决问题较简单,只要将原轴承用2#低温脂改为7018或7007全成润滑脂即可。
M7130平磨导轨的润滑事故某厂曾多次发生M7130平磨(包括M7120)水平导轨咬毛这一严重润滑事故。
据调查,是因为润滑油油选用不当、导轨上油量太少,切削液进入润滑系统,促使导轨的润滑状况恶化才造成导轨爬行、拉丝咬毛等一系列问题。
由于导轨用油和液压油箱全用,故原用普通液压油是不能胜任,需要改用N32#液压导轨油;通向“V型”、平型导轨分油器针阀不可拧得太紧,以防油量太少、甚至断油;要防止切削液进入机床导轨里,平时加强对水平导轨的润滑检查。
M7120A平磨主轴承润滑故障最近发现该平磨由双速电机带动的主轴只能用低速档(1500r/min),另一档3000r/min不能用,一开车很快闷车。
分析:润滑油质量、油膜强度很可能是故障根源。
对策:在原油箱中加入3%“万灵霸”添加剂后,改善了油性,上述问题解决,3000r/min高速档运转正常。
M4216珩磨机润滑故障M4216珩磨机于91年夏天发生液压油箱温度太高(达55℃以上)由于长期在调温下工作导致床身外表油漆脱落、大量油雾从床身液压箱跑出、液压动作不正常等等一系列故障为了降低油温,按过去常规办法加大油箱,或加装水冷却或风冷却装置,两者均不可取,最简便的办法是在原80kg液压箱内添加5%“万灵霸”,上述问题得以解决,油温明显下降,液压动作正常。
换油期延长一倍。
磨床卸荷装置的漏油问题从捷克进口的1u/400型万能磨床之砂轮主轴箱皮带盘处有卸荷装置,其法兰盖处往往易漏油,不易修复,污染环境。
这是由于磨头内用的是主轴油,渗透能力强,橡胶密封老化快易失效,为此可选用耐油的润滑脂(一坪化工厂产的7903密封润滑二用脂)来解决漏油问题,既有润滑作用,双有密封作用。
“秋丁”磨床导轨的爬行问题某厂从瑞士进口一台“秋丁”磨床(HTG—400型)在安装调试时发现工作台在低速运动时有爬行现象,刚开始认为是台面负荷不均匀,故把尾架与车头卸掉,最后甚至将工作台也拆了,仅活塞杆露在外面也爬行。
因此才考虑是活塞杆皮碗与油缸内壁的摩擦阻力太大造成的爬行。
解决的办法是用固体润滑剂,即将活塞杆从油缸内拆出来,在皮碗上涂一些MoS2粉末后再装好试车,爬行问题解决消失。