汽包水位调节系统(单冲量)定值扰动试验方案
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汽包水位调节系统(单冲量)定值扰动试验方案
1试验项目
汽包水位调节系统(给水调整门)水位设定值扰动试验。
2试验目的
检验低负荷(0%—25%ECR)时单冲量水位调节系统(给水泵出口旁路调节门)的调节品质。
3试验仪器及数据记录
a)试验设备:工程师站1台,操作员站1台。
b)记录参数:机组负荷,选择后的汽包水位,汽包水位设定值,旁路调节门开度及指令。
4试验条件
a)锅炉运行正常,机组负荷30MW;
b)给水泵出口旁路为正常运行状态;
c)汽包电接点水位信号运行正常,指示准确;
d)汽包水位相关保护装置投入运行;
e)M/A操作站工作正常,跟踪信号正确,无切手动信号;
f)给水泵最小流量再循环控制及保护系统随对应给水泵投入运行。
5试验步骤
a)运行人员将给水旁路门投入自动。
b)运行人员将汽包水位设定值调整到-30mm,并等待汽包水位稳定5—10分钟。
c)运行人员将汽包水位设定值快速提高40mm。
d)等待汽包水位过渡到稳定值,并稳定5—10分钟。
e)热控人员记录水位最大动态偏差、过渡时间等参数,并打印记录曲线。
f)运行人员将汽包水位设定值快速降低40mm。
g)等待汽包水位过渡到稳定值,并稳定5—10分钟。
h)热控人员记录水位最大动态偏差、过渡时间等参数,并打印记录曲线。
6质量指标
a)在25%负荷以下单冲量方式运行时,汽包水位允许动态偏差为±80mm;
b)锅炉稳定运行时,控制系统的执行机构不应频繁动作;
c)定值扰动:当水位定值改变40mm时,控制系统衰减率Ψ=0.7~0.8、稳定时间(水位恢复到给定值上的允许偏差范围内的时间)为:小于2min。
水位应在2min内稳定在新的给定值(水位恢复到给定值的±25mm范围内的时间)。
7安全措施
a)试验正式开始前将试验方案发至各相关部门;
b)试验前由生产经营部生技分部组织与试验人员详细讨论试验方案;
c)试验过程中参加试验人员听从当值值长的统一指挥;
d)建议在扰动试验时增加一名运行人员,一人负责操作,一人负责监视。
e)在扰动试验过程中,请运行人员密切注意与汽包水位相关的系统(如除氧器水位、凝汽器水位等)的状态。
f)试验过程中如遇危及设备和人身安全的不安全因素应立即终止试验。
g)发生以下情况时,运行人员可根据实际情况将给水调节系统切至手动:──给水压力低于允许最低压力;
──锅炉负荷稳定工况下,汽包水位超过报警值;
──给水自动控制系统发生故障。
h)试验后水位调节系统参数与状态恢复原运行方式。
8试验分工
a)指挥:当值值长;
b)操作:当值运行人员;
c)记录曲线设定:维修部热控分部;
d)参数记录:热控专业试验人员;
e)配合:维修部热控分部负责;
f)主持及资料汇总:热控专业。9、时间安排
200 年月日时~月日时。