提高轻烃产量

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提高原稳轻油产量

1. 选题理由

随着油田生产任务增大,综合利用油气资源与提高油田经济效益,提高我站轻烃产量是我们在工作中的首要任务。

减少环境污染,保障原油储运安全。

2. 现状调查

老爷庙联合站原油稳定装置设计处理、轻烃产量、原油稳定装置运行效率低。

3. 活动目标

根据实际生产情况,及原稳系统设计处理量,提高原稳系统的轻油产量,降本增效,使轻油日平均产量提高2-3吨,达到日产轻油10吨的目标。

4. 可行性分析

4.1原稳装置进油量有保障。

4.2原稳装置投产后,稳定气压缩机并未投运,原稳塔未在设计参数运行,有改进余地。

4.3小组成员技术水平高、实际操作经验丰富,具有分析处理工艺和设备问题的能力。

4.4结论:达到日产量10吨完全可行。

5. 原因分析及要因确认

5.1 从人的因素分析对轻油产量的影响包括:

5.1.1 员工技术水平。

5.1.2 员工经验不足。

5.2 从设备机器方面分析:

5.2.1 空冷器出口温度控制不合理。

5.2.2 原稳塔底温低。

5.2.3 原稳重沸器调节阀动作缓慢。

5.2.4 原稳塔压力高。

5.2.5 原稳塔设计问题。

5.2.6换热器换热效果差。

5.3从原料方面分析:

5.3.1来液量不稳。

5.3.2来料含轻烃组分低。

5.4从环境方面分析:

5.4.1环境温度变化。

5.5从操作规程方面分析:

5.5.1.操作规程未优化。

5.6 要因确认:

表2 要因确认

6. 制定对策

小组成员从制约轻烃产量的主要因素:装置温度和压力参数等方面,对2009年7月-2009年10月的生产数据进行统计与原稳设计参数进行对比并得出结论。

6.1温度

6.1.1调整导热油系统;

6.1.2对进料量进行控制。

6.2压力

投运稳定气压缩机

7. 对策实施

7.1温度:

7.1.1将导热油退出系统。

7.1.2将退出的导热油进行再生。

7.1.3将再生后的导热油加入系统。

7.1.4加入少量新导热油。

7.1.5调整原稳重沸器控制阀的PID系统。

7.1.6控制稳前泵的调节阀开度为30%以上。

7.2压力:

7.2.1制定稳定气压缩机的操作规程。

7.2.2对稳定气压缩机的流程进行改造。

7.2.3投运稳定气压缩机。

7.2.4对投运后的参数进行优化。

以下两图是稳定气压缩机投运前后的对比

图1 老爷庙联合站稳定气压缩机停运时原稳流程

原稳重沸器

图2 老爷庙联合站原油稳定装置设计流程图

原稳重沸器

8. 效果检查

我们将2009年11月~2010年2月份,稳定气压缩机稳定运行后的轻烃产量进行了统计,结果如下:

油产量有了明显提高。

9. 巩固措施

9.1根据实际生产情况,及时对参数进行相应的调整。

9.2新修订了部分操作规程,并对操作员工进行培训,使员工熟练掌握新流程的操作,以及参数调节,确保安全生产。

9.3广泛开展讨论工作,对已有成果进行再改进,精益求精。

10. 存在问题及下步打算

通过本次QC小组活动,完善了运行方式,优化了运行参数,提高了原稳系统的轻油产量。但目前轻油产量仍有待提高,我们将继续从工艺、参数等方面进行分析、改进,确保使原稳装置的效率和作用达到最大化。

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