提高轻烃产量
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提高原稳轻油产量
1. 选题理由
随着油田生产任务增大,综合利用油气资源与提高油田经济效益,提高我站轻烃产量是我们在工作中的首要任务。
减少环境污染,保障原油储运安全。
2. 现状调查
老爷庙联合站原油稳定装置设计处理、轻烃产量、原油稳定装置运行效率低。
3. 活动目标
根据实际生产情况,及原稳系统设计处理量,提高原稳系统的轻油产量,降本增效,使轻油日平均产量提高2-3吨,达到日产轻油10吨的目标。
4. 可行性分析
4.1原稳装置进油量有保障。
4.2原稳装置投产后,稳定气压缩机并未投运,原稳塔未在设计参数运行,有改进余地。
4.3小组成员技术水平高、实际操作经验丰富,具有分析处理工艺和设备问题的能力。
4.4结论:达到日产量10吨完全可行。
5. 原因分析及要因确认
5.1 从人的因素分析对轻油产量的影响包括:
5.1.1 员工技术水平。
5.1.2 员工经验不足。
5.2 从设备机器方面分析:
5.2.1 空冷器出口温度控制不合理。
5.2.2 原稳塔底温低。
5.2.3 原稳重沸器调节阀动作缓慢。
5.2.4 原稳塔压力高。
5.2.5 原稳塔设计问题。
5.2.6换热器换热效果差。
5.3从原料方面分析:
5.3.1来液量不稳。
5.3.2来料含轻烃组分低。
5.4从环境方面分析:
5.4.1环境温度变化。
5.5从操作规程方面分析:
5.5.1.操作规程未优化。
5.6 要因确认:
表2 要因确认
6. 制定对策
小组成员从制约轻烃产量的主要因素:装置温度和压力参数等方面,对2009年7月-2009年10月的生产数据进行统计与原稳设计参数进行对比并得出结论。
6.1温度
6.1.1调整导热油系统;
6.1.2对进料量进行控制。
6.2压力
投运稳定气压缩机
7. 对策实施
7.1温度:
7.1.1将导热油退出系统。
7.1.2将退出的导热油进行再生。
7.1.3将再生后的导热油加入系统。
7.1.4加入少量新导热油。
7.1.5调整原稳重沸器控制阀的PID系统。
7.1.6控制稳前泵的调节阀开度为30%以上。
7.2压力:
7.2.1制定稳定气压缩机的操作规程。
7.2.2对稳定气压缩机的流程进行改造。
7.2.3投运稳定气压缩机。
7.2.4对投运后的参数进行优化。
以下两图是稳定气压缩机投运前后的对比
图1 老爷庙联合站稳定气压缩机停运时原稳流程
原稳重沸器
图2 老爷庙联合站原油稳定装置设计流程图
原稳重沸器
8. 效果检查
我们将2009年11月~2010年2月份,稳定气压缩机稳定运行后的轻烃产量进行了统计,结果如下:
油产量有了明显提高。
9. 巩固措施
9.1根据实际生产情况,及时对参数进行相应的调整。
9.2新修订了部分操作规程,并对操作员工进行培训,使员工熟练掌握新流程的操作,以及参数调节,确保安全生产。
9.3广泛开展讨论工作,对已有成果进行再改进,精益求精。
10. 存在问题及下步打算
通过本次QC小组活动,完善了运行方式,优化了运行参数,提高了原稳系统的轻油产量。但目前轻油产量仍有待提高,我们将继续从工艺、参数等方面进行分析、改进,确保使原稳装置的效率和作用达到最大化。