核电厂SEC泵房高温报警问题的分析与改进
高温油泵事故分析及应对措施分享
时间地点
事故发生时间与地点
型号
HTY-1000
参数
流量100m³/h,额定压力10MPa,工作温度350℃
事故油泵的型号与参数
事故造成的直接影响与后果
设备老化
如果使用了劣质的材料制造高温油泵,其耐高温、耐腐蚀等性能可能不达标,容易引发事故。
劣质材料
维护不当
设备故障分析
操作失误
操作人员的技能水平和经验对设备的安全运行至关重要。
如果操作失误,例如启动顺序错误、参数设置不当等,可能导致事故发
生。
违规操作
操作人员在操作过程中,如果违反操作规程,例如超负荷运行、超速运转等,会对设备造成严重
损坏。
监控缺失
对设备运行状态的实时监控是预防事故的重要手段。
如果监控缺
失或不到位,不能及时发现异常
情况,事故风险增加。
操作因素分析
外部环境分析高温环境
腐蚀性介质
供电不稳定
选用高品质材料
改进密封结构
强化润滑系统
03
02
01
设备改进与升级
规范操作流程
加强人员培训
建立应急预案
操作流程优化
预警与监控系统建立
温度与压力监控
润滑与清洁
确保设备完好
定期检查与维护
1 2 3明确应急流程备用设备与器材安全培训
建立应急预案
事故经验反馈与分享
事故原因分析
经验与教训总结
信息共享。
电厂热控装置故障分析及保护措施
电厂热控装置故障分析及保护措施电厂热控装置是电厂中重要的控制系统之一,主要用于监测水、汽温度和压力等参数,确保设备运行和安全。
但是这些装置也会出现故障,下面我们来分析一下可能的故障原因和保护措施。
1. 温度传感器故障温度传感器是电厂中热控装置中最常见的故障。
它可能由多种问题引起,例如损坏、接线不良、掉落等。
这会导致读数错误,可能导致设备过热或过冷,从而损害设备。
保护措施:定期检查温度传感器的状态,进行校准和更换。
如果出现异常,立即停止设备并进行维修。
压力传感器也是电厂中常见的故障之一。
它们可能因为中断、损坏、与导线接触不良或安装错误等原因而无法正常工作。
当压力传感器无法正常工作时,它会导致设备压力过大或过小,可能会损坏设备或降低性能。
3. 控制模块故障控制模块是电厂热控装置的主要组成部分之一。
它们可能由于过热、短路、断电、损坏、电源浪涌或闪电等原因而导致故障。
控制模块故障可能导致设备无法正常启动或关闭,或导致设备运行不稳定,甚至会对设备造成永久性损坏。
保护措施:定期检查控制模块的状态,进行维护和更换。
安装过程中确保组件接地良好,以防止电源浪涌或闪电损坏。
4. 电气故障电厂热控装置中的电气故障也可能导致设备损坏或运行不稳定,最常见的是电线故障。
它可以因受潮、老化、绝缘降低等原因而引起。
此外,还可能发生电压不稳定、电源浪涌、短路和接触不良等问题。
保护措施:确保电线的选择和安装合适,保持良好的维护。
使用稳定电源,确保组件接地良好,并加装过电压保护装置。
总之,为了确保电厂热控装置的正常运行,我们需要定期进行维护和检查,并采取相应的保护措施。
在进行保养和检查时,我们还可以使用一些先进的检测设备,如热像仪和高档振动仪等,以便及时诊断出潜在的问题,避免意外情况的发生。
机房高温报警原因及其解决方案
机房高温报警原因及其解决方案一、机房高温的原因1、网络服务器机柜发热密度过高,散热不良,造成局部过热。
2、机房空调制冷量不够。
3、空调等制冷设备异常故障停机。
4、空调在市电断电再来电不能自启动,而其它设备因有UPS不间断电源供电,正常运行持续发热。
二、机房超温的危害据统计,在基准温度情况下,温度每升高10℃计算机的可靠性就下降25%.1、磁盘磁带会因热涨效应造成记录错误。
2、计算机的时钟主频在温度过高都会降低…….3、UPS配置的铅酸密封免维护电池在高温情况下,使用寿命会急剧下降。
出现上述情况如果不能及时处理,将会可能造成机器损坏、数据丢失甚至引起电源短路、火灾等事故。
三、国内机房现状:国内多数中小机房无24小时值班,一般用巡查方式,不能第一时间发现隐患,非上班时间、节假日等存在安全隐患。
方案备选:1、电话拨号报警方案:停电、超温/湿/烟/水/门禁拨打电话报警于一体,可以打4个电话(提供一个分机线即可),带室温显示,温度可以自己设定。
纯硬件设备,安装简单,摆放在机柜或桌面即可。
2.声光报警报警内容同上,实现声光报警,报警器可放置于值班室。
3、短信报警方案:报警内容同上,短信报警,可以给5个人发报警短信,可以短信查询机房状态,自动回复。
4、空调控制方案:(1)来电自启动(有线、或无线方式实现可选)空调故障可报警、(2)空调双机/多机切换(定时、温控、主备切换),空调故障可报警。
如何有效做好机房空调漏水的防范工作通信机房的安全生产始终是各级维护人员长抓不懈的一项重要工作,多年来因机房空调漏水引发的通信事故时有发生,给国家和企业造成了严重的经济损失和社会影响。
如何有效的做好隐患防范和消除工作,一直是各级电源维护工作者在思考和探讨的问题。
现有的防范措施和方法机房专用恒温恒湿空调是机房安全运行的保障,空调供水管道是空调加湿设备必不可少的基础设施。
为了防止机房空调供水管道漏水引发的通信故障,广大电源维护工作者做了大量的防范工作,目前普遍采用的方法有:安装动力环境监控设备、砌防水墙、制作防水盘、采用双层水管保护、一台空调一路供水管道等众多方法。
核电站重要厂用水泵轴承温度异常波动的处理
・7・ 3
E S E C N E 2这 2种 含 SOB A O P
有 极压 添加 剂 的油脂 。
2 原 因分 析
无 论 是 E F核 电 站 还 是 D
大亚 湾及 岭澳 核 电站 ,S C泵 E
轴承 温度 波动 大现象 普遍存
在 ,因此 ,排 除 了轴 承安 装 和
检修是导致轴承温度波动 的根
・
3・ 6
小 番柱 采
20 年第6 09 期
核 电站重要厂用水泵轴承温度异 常波动 的处理
陈 军 琦
( 大亚湾核 电运营管理有限责任公司技术部 )
摘要 :大亚湾和岭澳核电站 的 S C系统 ( E 重要厂用水系统)重要厂用水泵多次发生推力轴承温度异常波动并升高
事件,导致设备不可用 , 对核电站的安全运行带来影响。本文用润滑理论解释了重要厂用水泵轴承温度异常波动的根
轴 承 的 下 部 ,油脂 使 用 MO IL X E 2 BL U P ,参 见 图
1 温升 现 象
总结 S C泵 推 力 轴 承 温 度 波 动 大 现 E
象 ,表现有 以下 3 : 种
( )给泵轴 承 加 油 时温 度 升高 ,某 一
些泵升高超过报警值 7 ; 5 C o ( )S C泵定 期 切 换启 动 后 ,泵 轴 二 E
承运行温度高 ,这种情况特别容易在冬天
期 问发生 ; f 三)正 常运 行 时 ,在 没有 任 何征 兆
的情况下 ,泵轴承温度突然升高。此外 ,
图 1 S C泵推力轴承温度波动曲线 E
温度 回落也分 2 种情况 : ( 1 )短期内 ( 4
20 年第6 09 期
小 荪 柱 采
泵高温报警原因
泵高温报警原因泵高温报警原因引言:泵作为一种重要的工业设备,在工业生产中起着关键作用。
然而,由于各种原因,泵在使用过程中很容易出现高温问题,导致泵设备的损坏甚至事故发生。
本文将探讨泵高温报警的原因,并提供相应的解决方案。
一、过载运行过载运行是导致泵高温问题的主要原因之一。
当设备运行速度超过额定电机功率所能承受的负荷时,电机会消耗巨大的能量产生大量的热量,导致泵温度升高。
这种情况通常在泵工作于额定工况之外,或者泵所输送的介质比设计条件要复杂时发生。
解决这个问题的方法是确保泵运行在额定工况下,合理控制流量和扬程,并选择合适的泵来适应介质特性。
二、轴承故障轴承故障也是泵高温问题的常见原因之一。
当泵的轴承存在故障时,摩擦会生成大量的热量,导致泵温度升高。
常见的轴承故障包括轴承磨损、润滑不良、轴承故障等。
解决这个问题的方法是定期检查和保养泵的轴承,确保其良好的润滑和正常运行。
三、泵体堵塞泵体堵塞也会导致泵高温问题的发生。
当泵内部存在固体颗粒或其他杂质时,会导致流体无法畅通,造成泵体内部流动阻力增加,从而产生大量的热量。
解决这个问题的方法是定期清洁泵体,确保其内部的畅通。
四、介质温度过高介质温度过高也是泵高温问题的一个常见原因。
当介质温度超过泵所能承受的温度范围时,泵温度也会相应升高。
解决这个问题的方法是选择适合介质温度的泵或采取降温措施,如采用冷却剂、加装冷却器等。
五、密封不良密封不良也是导致泵高温问题的一个常见因素。
当泵的密封存在问题时,介质会泄漏,导致泵受热,温度升高。
解决这个问题的方法是定期检查和更换泵的密封件,确保其良好的密封性能。
六、润滑不良润滑不良是造成泵高温问题的一个重要原因。
当泵的润滑不足或不合适时,会导致泵内部摩擦增加,进而产生大量热量。
解决这个问题的方法是定期检查和更换润滑油,确保泵的润滑状态良好。
结论:泵高温问题的发生与多种原因有关,包括过载运行、轴承故障、泵体堵塞、介质温度过高、密封不良和润滑不良等。
某核电厂凝结水泵电机温度偏高原因分析及改进建议龚燮钰
某核电厂凝结水泵电机温度偏高原因分析及改进建议龚燮钰发布时间:2023-07-13T08:44:24.090Z 来源:《当代电力文化》2023年9期作者:龚燮钰[导读]台山核电合营有限公司一、背景介绍:某核电厂现场巡视发现A号凝结水泵电机温度比C号凝结水泵电机温度明显偏高,主控建曲线发现A号凝结水泵电机温度为89℃左右,对比B/C号凝结水泵运行时电机温度均为67℃,并且对比大修之前A号凝结水泵运行时电机温度为65℃左右。
二、原因分析:近期主控执行冷凝水泵定期切换,启动A号凝结水泵,为大修后A号凝结水泵首次长时间运行,现场组织人力对A号凝结水泵电机温度异常原因进行了排查,对其原因进行分析。
首先从主控的监视曲线上可以看出A号凝结水泵电机自启动后温度偏高但一直比较稳定,未有上涨趋势,其他参数也未见异常。
同时现场巡视未发现A号凝结水泵电机除温度高外未有其他异常,对比电机运行电流未发现异常,因此初步可以将故障锁定在冷却方面,分析相关流程图,发现影响冷却的两个因素:1、电机加热器;2、闭式循环冷却水系统及冷却器。
三、故障排查:对上述两个因素逐一进行排查:1、电机加热器正常情况下,电机加热器在电机运行时自动退出,在电机停运期间自动投入,现场核实电机加热器开关处于断开位,因此加热器未运行,可以将此因素排除。
2、闭式循环冷却水系统及冷却器1)闭式循环冷却水流量不足凝结水泵的电机是由闭式冷却水系统提供冷却水,每台电机有一个冷却水流量计,该流量计位于电机冷却水出口母管上,对比A号凝结水泵电机与C号凝结水泵电机冷却水流量计,流量都在450L/min左右, C号凝结水泵电机温度正常,因此A号凝结水泵电机冷却水流量不足就可以排除。
图12)冷却器故障每台凝结水泵的电机有2个空-水冷却器,从流程图上是看不出来的,需现场踩点核实才能看的出来。
如图1所示,当闭式循环冷却水进入到电机部分时有4个分支,分别去1号空-水冷却器,下部轴承,2号空-水冷却器,上部轴承。
核电厂核辐射监测系统误报警问题分析及对策
核电厂核辐射监测系统误报警问题分析及对策核电厂核辐射监测系统对于保障核电站的安全运营具有重要意义。
然而,在实际应用中,常常会出现误报警问题,给核电站的正常运行带来干扰。
本文分析了核电厂核辐射监测系统误报警的常见原因,并提出了相应的对策,以期为相关人员提供参考。
一、核辐射监测系统误报警的常见原因1. 传感器故障:核辐射监测系统中的传感器是关键部件,负责采集环境中的辐射数据。
若传感器出现故障,如传感器灵敏度下降、传感器损坏等,会导致监测数据出现偏差,甚至出现误报警。
2. 监测系统设计问题:核辐射监测系统的设计不合理也容易导致误报警。
如系统逻辑关系处理不当,导致数据异常时误报警;或是报警阈值设置不合理,导致本不应触发报警的异常情况误触发报警。
3. 环境干扰:核电站周围的环境变化也可能导致误报警。
例如,气象条件、地质状况等环境因素的变化可能导致辐射数据的异常,从而引发误报警。
4. 人为操作失误:人为操作失误也是导致误报警的原因之一。
例如,操作人员错误地设定了监测参数,或者误操作了监测设备,都可能导致误报警。
二、解决核辐射监测系统误报警问题的对策1. 确保传感器的正常运行:为了确保传感器的正常运行,需要定期对传感器进行维护和校准。
同时,对于出现故障的传感器,应进行及时更换和维修,以保证监测数据的准确性和可靠性。
2. 优化监测系统设计:针对监测系统设计问题,设计人员需要对系统进行全面、细致的评估和优化。
例如,调整系统的逻辑关系,优化报警阈值的设置,以提高系统的稳定性和可靠性,降低误报警的发生概率。
3. 增加抗干扰措施:针对环境干扰问题,可以在监测系统中增加抗干扰措施。
例如,通过采用先进的信号处理技术,去除环境干扰对辐射数据的影响,从而降低误报警的概率。
4. 加强人员培训和操作管理:通过加强人员培训和操作管理,可以有效降低人为操作失误导致的误报警。
具体措施包括:对操作人员进行定期培训,提高其操作技能和责任心;制定严格的操作规程,确保操作人员按照规定进行操作;加强监督和管理,及时发现和纠正操作失误。
电力设备高温故障分析与预防
电力设备高温故障分析与预防电力设备是电力系统中至关重要的组成部分,其正常运行对于电力系统的稳定性和供电质量具有重要影响。
然而,在电力设备的运行过程中,高温故障是一种常见但又比较严重的故障类型。
高温故障可能导致设备的损坏、停机甚至起火等严重后果,因此,对于电力设备的高温故障分析与预防是非常重要的。
一、高温故障的原因分析高温故障的原因主要有以下几种情况:1. 过载过载是引起电力设备高温故障的最常见原因之一。
当电力设备承载的电流超过其额定电流时,设备内部的电流密度会增加,导致设备温升过高。
此外,设备部件可能因温度升高而失去机械强度,进一步导致故障发生。
2. 短路短路故障是导致电力设备高温故障的另一个常见原因。
短路会导致大量电流通过设备,产生较大的热量,从而导致设备温度升高。
3. 设备老化电力设备的老化是引起高温故障的重要原因之一。
随着设备的使用时间的增加,设备内部的绝缘材料可能会发生老化,导致设备的绝缘性能下降,进而导致高温故障发生。
4. 空气不足电力设备的散热通常依赖于周围的空气来进行冷却。
如果设备周围的空气流通不畅,或者环境温度过高,将会影响设备的散热性能,导致设备温度升高。
二、高温故障的预防措施为了预防电力设备的高温故障,需要采取以下措施:1. 合理设计和选择设备在电力设备的设计和选用过程中,要充分考虑设备的负载情况,避免过载运行。
同时,选择符合设计要求的设备,并考虑设备的热稳定性、散热能力等因素。
2. 定期检测和维护定期对电力设备进行检测和维护非常重要。
通过定期的维护,可以及时发现设备的潜在问题,及时修复或更换可能存在问题的部件。
此外,还需要定期检查设备的冷却系统,确保散热效果良好。
3. 温度监测和报警系统安装温度监测和报警系统可以实时监测设备的温度情况,并在温度超过设定值时发出警报。
通过及时地监测和报警,可以避免因高温导致的设备故障。
4. 加强培训和管理加强员工培训和管理,提高员工对设备使用和维护的意识和技能。
高温油泵事故分析及应对措施分享
高温油泵通常在高温、高压、高 转速的条件下运行,因此事故发 生时往往伴随着高温、高压、有 毒有害物质泄漏等危险因素。
事故发生的原因
设备故障
高温油泵的机械部件如轴承、密封件等可能因磨损、老化等原因 发生故障,导致事故发生。
操作失误
操作人员未按照操作规程进行操作,如启动前未进行安全检查、操 作过程中未监控设备状态等,也可能引发事故。
建立完善的事故应急预案
预案制定
01
根据高温油泵的特点和事故风险,制定完善的事故应急预案,
明确应急处置流程和责任人。
预案演练
02
定期组织预案演练,提高操作人员应对突发事故的能力和反应
速度。
预案更新
03
根据实际情况及时更新应急预案,确保预案的针对性和有效性
。
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维护不当
总结词
维护不当是高温油泵事故的另一个重要原因,通常是由于维 护人员技能不足、维护计划不健全或维护内容不完整等原因 引起的。
详细描述
维护不当可能包括润滑不足、清洁不到位、检查不及时等, 这些不当维护会导致油泵部件磨损加速、设备性能下降,严 重时甚至会导致设备故障或报废。
03
高温油泵事故应对措施
维护不当
设备维护保养不到位,如未定期更换密封件、清洗设备等,可能导 致设备故障引发事故。
事故的危害与影响
01
财产损失
高温油泵事故可能导致设备损坏 ,生产中断,企业面临经济损失 。
人身伤害
02
03
环境影响
高温油泵事故可能伴随有毒有害 物质的泄漏,对现场操作人员和 周边人员造成人身伤害。
有毒有害物质的泄漏可能对周边 环境造成污染和破坏,影响生态 平衡。
火电厂及核电厂转机温度保护误动问题回顾及分析
子箱 振动 较大 使 接 线端 子 松 动 、 触不 良而 引 起 接 电阻值 波 动 , 成机 组跳 闸 。 造 ( ) 鸡第 二发 电公 司 1 2号 机 组汽 轮 机 轴 2宝 、
Absr c t a t: A e iw i gvn frtec ue n si rv me t f oain lmahn r si o vnin l o r rve s ie o h a ssa di mpo e nso tt a c ieti n cn e t a we t r o p o p
运。
2 热 电 阻测 温 原 理及 结构 简 述
热电阻是利用金属导体电阻随温度而变化的 原 理制成 的。温度 上升 和下 降的变 化是一 个 连续
的且变 化小 于 3C s的过 程 ( 据 安顺 发 电 厂运 / 根
行 的实 际情况 ) 。 当热 电阻断线 以及 接线 端 接 触 不 良时 , 接 其
pa lnt& nu la o rp a t Th o mo y fsg a r ame tt n lz h e sblt n e fe e o di o s ce rp we l n . ecm n wa so in lte t n o a ay et e fa i iiy u d rdi rntc n t n f i
收 稿 日期 :0 2— 2— 8 2 1 0 2 修 订 日期 :0 2—0 21 7—1 0
现有 的热 电阻都 为双 支型 的 , 支用来 测 温 , 一
另一 支备 用 。
作者简介 : 江海燕 (9 5一) 女 , 17 , 毕业于河北工程大学 , 本科 , 工程师 , 目前从事核 电站常规 岛系统设计 工作。
方家山核电厂SEC泵振动故障诊断分析及处理
效 率 为 85.9% ;在 流 量 为 2250 m3/h时 ,效 率 为
80.8%,如 图 3所示 。
∞
1 1 =
磊 .
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一
—
—
2oo
400
60【)
8oo
频 率 /Hz
2 1SEC002PO振动频谱图
转 谴 n 735#min ilic城 (J,2250l¨ 流 精 c,-340(I mVh
图 1 SEC泵 效 果 图
表 1 SEC泵性能参数
泵性 能参数
数 据
流量 q/(m ) 扬程 Him 效率
轴功率 kw
NPSHdm
转速 ( n) 电压 ,kV
电机功率 PAW 介质
单 泵 3400,双泵 2250
42,51 85.9180.8 4691396
Q/(1Js)
图 3 SEC泵 性 能 曲线 图
(2)转 子 中心与 蜗壳 中心 不重 合 ,叶 片与扩
根据 系统手 册 ,每 台机组 有 4台 SEC泵 ,每 2
器 (导 叶 )未恰 当对准 ;
o l圈噩蓬圈 嗣蒌 in,约 l2.25 Hz。从 频 谱 图可 ∞ 加 0 ∞ ∞ ∞ 加 0
以看 ,振 动 主要 贡 献分 量 为 37.23 Hz、75.45 Hz、
1 1 1.68 Hz,对应 为 3、6、9倍 频 分 量 ,又 以 3倍
切割 A径 D-:830IIl[II 状悫 :CFC
扬 月:51-¨
效率 80 8%
扬 H 42 m
技率 :85 9%
版 本 :0 必需 汽 蚀余 特 I Ilr:5I m 轴 功率 :396 k 必需 汽蚀 余 NP ̄IIr:7 7 m 轴 功率 P 469 k
方家山核电厂火灾频繁误报警原因分析及策略
收稿日期:2020-03-15作者简介:王 熙(1990 ),女,浙江嘉兴人,工程师,学士,从事核电厂辐射监测系统㊁火灾报警系统研究工作(E -m a i l :w a n -g x i 01@c n n p.c o m .c n )㊂方家山核电厂火灾频繁误报警原因分析及策略王 熙(中核核电运行管理有限公司,浙江 海盐 314300)摘要:火灾报警系统是核电厂消防系统的重要组成部分,运行人员通过火警主机C R T 及D C S 二层报警系统判断现场是否出现火警情况,火灾报警系统的可靠性决定了机组运行是否存在潜在火灾风险㊂本文阐述了方家山机组运行以来,对 方家山火灾频繁误报警 的报警进行分类统计和原因分析,针对典型的㊁占比较高的缺陷类型制定了应对策略,并对相关的优化改造效果进行了经验总结,希望能对其他核电厂有一定的借鉴和指导意见㊂关键词:火灾报警系统;误报警;原因分析;优化改造中图分类号:TM 623 文献标志码:A 文章编号:1674-1617(2021)01-0061-05C a u s e A n a l y s i s o n a n d C o u n t e r m e a s u r e s a g a i n s t F r e q u e n t F a l s e F i r e A l a r m s i n F a n g ji a s h a n N P P WA N G X i (N u c l e a r P o w e r O p e r a t i o n s M a n a g e m e n t C o .,L t d .,C N N P ,H a i y a n ,Z h e j i a n g Pr o v .)A b s t r a c t :T h e f i r e a l a r m s y s t e m i s a n e s s e n t i a l p a r t o f t h e f i r e c o n t r o l s y s t e m i n n u c l e a r p o w e r p l a n t .O pe r a t o r s c a n j u d g e w h e t h e r t h e r e i s af i r e a l a r m o n s i t e t h r o ugh C R T a n d D C S t w o -l a y e r a l a r m s ys t e m s i n s t a l l e d o n t h e f i r e a l a r m h o s t .T h e r e l i a b i l i t y o f t h e f i r e a l a r m s ys t e m d e t e r m i n e s w h e t h e r t h e r e i s a p o t e n t i a l f i r e r i s k f o r u n i t o p e r a t i o n .T h i s a r t i c l e h a s d e s c r i b e d t h e c l a s s i f i e d s t a t i s t i c s a n d c a u s e a n a l y s i s f o r t h e f r e qu e n t f a l s e f i r e a l a r m s i n F a n g j i a s h a n s i n c e t h e F a n g j i a s h a n u n i t s w e n t i n t o o p e r a t i o n ,f o r m u l a t e d a c o p i n g s t r a t e g y f o r t y pi c a l a n d r e l -a t i v e l y h i g h d e f e c t t y p e s ,a n d c a r r i e d o u t a s u mm a r y o f r e l a t e d o p t i m i z a t i o n a n d t r a n s f o r m a t i o n ,i n a n a t t e m p t t o p r o v i d e s o m e r e f e r e n c e a n d g u i d a n c e f o r o t h e r N P P s .K e y wo r d s :f i r e a l a r m s y s t e m ;f a l s e f i r e a l a r m ;c a u s e a n a l y s i s ;o p t i m i z a t i o n C L C n u m b e r :TM 623 A r t i c l e c h a r a c t e r :A A r t i c l e I D :1674-1617(2021)01-0061-05根据HA F 102 2016核动力厂设计安全规范中 5.1.5.4火灾和爆炸 中的要求, 设计必须适当考虑内部危险,比如火灾㊁爆炸㊁水淹㊁飞射物㊁结构坍塌和重物坠落㊁管道甩击㊁喷射流冲击,以及来自破损系统或现场其他设备的流体释放㊂必须提供适当的预防和缓解措施,以保证安全不受到损害 ㊂为满足HA F 102要求,在核电厂初步设计中,将火灾探测列入设计基准范畴㊂近年来,随着国家民用核事业的大规模发展及福岛核事故负面影响的扩大,核电安全问题受到了更多的重视㊂在核动力厂中,核事故和火灾事故成为最重要的安全问题之一,根据公安部消防局数据显示,近年来,我国电气火灾多发,造成重大人员伤亡和财产损失㊂核电厂内电气设备众多,引发火灾概率较大,如不能及时报警并联动消防系统消灭火情,极有可能成为引发核事故的诱因㊂故火灾自动报警系统系统(以下简称火灾报警系统)是安全相关系统,其稳定性与可靠性是关乎设备与系统安全的重要因素㊂方家山机组 火灾报警频繁误报警 自投入运行以来,系统经常发生误报,造成该区域内火警情况无法正常监测,给机组运行带来负面影响㊂其主要表现在:误报警联动消防设备,引起喷淋等阀门动作;造成运行人员作出错误判断,使相关生产作业中断,降低人员对火灾报警系统的信任度;发生事故时,如探测器故障未报警,则可能引起一定的生产损失,对电厂安全与经济效应造成不可预期的影响㊂自2015年1月被列入机组生产单元十大缺陷后,维修人员对火灾探测的误报警原因进行了一系列分析,对相关设备进行改造优化㊂本文针对方家山机组火警频繁误报警的原因及应对措施作出了分析说明,为相关设计及生产部门未来的设计㊁调试㊁维护和管理提供了参考㊂1方家山机组火灾报警缺陷分析1.1设计基准方家山机组火灾报警系统由在核岛厂房各区域的火灾探测器组成,同一探测区域可能使用几种不同类型的火灾探测器,各区域的探测器用电气线路相互连接,当任意探测器触发火灾报警时,在对应机组的火警探测控制器上会出现声光报警,并将报警信号以图形信号和文字形式显示在主控室C R T(操作员工作站)上,使运行人员及时获取相关火灾报警反馈信息,并根据相关信息及时作出相应的工作安排㊂方家山机组火灾报警系统最重要的就是9100火灾报警控制器㊂J B-Q B-9100/H D火灾报警控制器(联动型)是大屏幕网络型火灾报警控制器,控制器兼有联动控制功能,可与其他产品配套使用,组成配置灵活的报警㊁联动一体化控制系统㊂图1是报警控制器的系统框图,主要由嵌入式工控主机㊁接口板㊁回路板㊁音响板㊁多线盘㊁通讯卡㊁打印机㊁电源等主要功能单元组成㊂1.2火灾报警探测器类型火灾报警系统探测器能检测出环境中与火灾相关的信号(如烟雾㊁可燃气体㊁火焰㊁温度等),并将监测到信号通过数据处理判断探测区域是否发生火情㊂根据探测类型的不同,方家山机组所用到的探测器也不同,有光电感烟探测器㊁感温探测器㊁氢气探测器㊁红外火焰探测图1方家山火灾报警系统图F i g.1 T h e f i r e a l a r m s y s t e m i n F a n g j i a s h a n N P P器,如图2所示㊂图2火灾报警器分类图F i g.2 C l a s s i f i c a t i o n o f f i r e a l a r m s1.32015年缺陷统计与分析及相关策略由于火灾报警系统设备种类较多,数量庞大,运行环境复杂,导致缺陷产生的原因不一㊂日常缺陷申报由运行部门日常巡检及维修人员日常巡检申报,维修人员经过现场处理后得出的具体问题总结数据,2015年缺陷共计233项,具体分类见图3㊂图3故障分类图F i g.3 F a u l t c l a s s i f i c a t i o n由图3可知:1)其中:6%由环境引起报警通过变更提高探测器对环境的适应能力来减少;2)13%属于正常报警(信号反馈㊁状态指示类)的13%需要与运行部门沟通,后续不作为缺陷申请;3)3%调试尾项已经解决;4)2%属于火灾报警系统部分属于统计误差㊂对于除去上述四项,占比在76%的误报警中由于探测器误报警占55项,设备故障占123项,针对不同类型探测器故障类型㊁数量及原因分析如表1所示:表1 探测器故障类型㊁数量及原因T a b l e 1 T y pe s ,q u a n t i t i e s a n d c a u s e s of d e t e c t o r f a i l u r e s吸气式219抽气泵故障,导致流量不足引起故障报警光电感烟4029继电器无法正常吸合,导致电源故障误报感温电缆818光电探头故障㊁沾污引起误报警红外火焰34印制板元器件故障主机柜N /A 38取样管断裂,探头报故障声光报警N /A2调试开始至今时间较长;调试期间施工环境恶劣手动报警按钮N /A1差温型故障居多,调制解调器属于厂家自行设计拼装,与感温电缆的匹配值得商榷,调制解调器继电器故障率高㊂感温电缆较硬,进接线端子处受理易短路模块N /A 5故障率在正常范围之内模拟盘N /A 7系统故障(死机),以壁挂式为主;备用电池过放电后失效,报故障温度开关N /A 1故障率在正常范围之内感温探测器N /A1故障率在正常范围之内1.4 针对缺陷效果综上所述,维修人员对该年故障原因进行分析,并针对各类型缺陷制定了相应措施㊂(1)模拟盘灯复位相关1)对可能由于运行试验引起的阀门㊁流量开关等动作后的保持反馈信号导致试验模拟盘灯亮的运行试验项目进行分析,确定需要增加试验后对模拟盘灯亮进行复位的试验规程清单;2)对相关的运行试验规程进行修改升版,增加试验后仪控人员配合复位步骤;3)运行考虑报警响应规程优化,增加操纵员复位步骤㊂(2)C R T 反馈C R T 反馈信号相关的M X ㊁J X ㊁TD ㊁T B ㊁T C 等厂房风机㊁阀门设备状态信号核查与处理,优化C R T 软件㊂(3)吸气式探测器通过变更对B O P 区域及L X ㊁WX 等厂房采用与R 厂房同一型号的吸气式探测器进行换型㊂(4)现场条件对红外对射探测的影响1)厂家调研换型设备㊁与原系统的接口兼容性,现场实施的可行性,并编制红外对射探测换型的可行性分析报告,提出相关变更;2)维修与运行讨论制定红外对射探测区域工作管理要求㊂(5)调试阶段环境灰尘导致光电感烟探测器误报高1)单独申请清洗工单,完成所有剩余光电感烟探测器首次清洗预防性维修工作;2)拆分相关P M 项目工单㊂(6)钢性感温电缆导致接线松动增加感温电缆与调制解调器间的柔性连接㊂(7)调制解调器调研或者科研开发实施调制解调器换型㊂(8)主机柜故障1)协调厂家提供稳定的应用软件版本,统一版本型号;2)U P S 替换铅酸蓄电池变更方案调研,提出变更申请㊂(9)2W 071房间蒸汽导致火灾报警1)运行分析㊁解决2W 071房间漏蒸汽问题;2)对2W 071房间火灾探测器换型进行可行性分析㊂(10)模拟盘故障1)整理走线,固定线槽;2)按钮㊁报警灯接线处虚焊检查㊁重新焊接;3)加工金属固定装置替换原塑料装置固定电线㊂2016年随着火灾2015年制定的各项计划实施,与2015年相比各项对比如表2㊂表22015㊁2016年故障数量对比探测器误报警设备故障61104吸气式故障及报警2321红外对射49模拟盘灯复位521环境引起报警44C R T反馈510合计134222如表2中所示,2016年随着探测器清洗等预防性维修的逐步推进,探测器误报警㊁设备故障两项分别减少35%左右,通过执行运行管理程序,红外对射误报㊁模拟盘灯复位㊁C R T反馈三项大幅下降;吸气式变更于2016年10月开始进行,效果未呈现,数量基本持平;原环境引起报警未再发生误报,出现新误报情况㊂为进一步消除由于M X厂房行车移动引起的红外对射探测器误报警,维修人员与设计沟通,希望能通过变更形式完成探测器的更换及探测器位置的改变,在不改变环境条件的情况下,寻求更好的方案解决现有的行车移动引发的误报警问题㊂维修人员对误报警进行分类,发现感温电缆误报警较多,占了17项,计划对相关感温电缆设备进行变更调研,以寻求更稳定的感温电缆类型取代现有探测器㊂2优化改进2.1相关变更项目针对环境引起的误报警:2015年年初对L707房间吸烟室探测器进行了变更,将原有探测器类型进行了更换,将原有感烟探测器更换为感温探测器,换型后效果显著,再无误报警的情况发生㊂针对C R T软件存在的问题,已在101大修㊁201大修中对C R T软件进行了升级变更,评估并取消了反馈信息送至C R T软件,使软件稳定性能增强,操作员监盘更加方便清晰㊂吸气式探测器故障率高:方家山机组102㊁202大修中对B O P\L X\WX等厂房的探测器进行了换型变更,使用了与R X厂房同一型号的吸气式探测器㊂机柜负荷大引起报警:对氢气探测器控制柜增加壁挂式电源变更,将部分探头分载至新增电源柜上,主机负荷不再过大,无误报警情况再次发生㊂M X厂房行车移动引起误报:M X厂房红外对射换型变更通过审查,采用具有L E D双波长烟雾探测,可过滤遮挡误报㊁对C MO S成像技术扩大对准范围㊁不受震动位移影响的O S I D双鉴式成像线性光束感烟探测器㊂目前完成实施的变更及变更目的如表3㊂表3变更与变更目的火灾报警系统软件升级反馈1J D T吸烟室L X707房间感烟探测器变为感温探测器环境问题引起的误报警1㊁2号机组氢气探测器控制柜增加壁挂式电源解决主机柜故障的问题1L X㊁1WX㊁T B㊁T C㊁T D㊁J X吸气式感烟探测器变更解决吸气式探测器误报的问题2L X㊁2WX吸气式感烟探测器变更解决吸气式探测器误报的问题方家山1号机组火灾报警系统三变区域感温电缆变更解决感温电缆误报的问题方家山2号机组火灾报警系统三变区域感温电缆变更解决感温电缆误报的问题T D/J X厂房线性感温电缆换型变更解决感温电缆误报的问题1M X/2M X厂房红外对射探测器换型变更解决红外对射探测器由于遮挡㊁振动问题的误报警方家山1㊁2号机组火灾报警系统三变区域感温电缆变更解决感温电缆误报的问题2.2技术部分改进优化2015年统计之时,是方家山机组第一个循环周期,而探测器定期更换的周期有些为3年,调试期间厂房环境条件差,部分探测器吸入粉尘等颗粒物,引起了探测器误报警㊂投入商运以来,厂房内环境逐渐好转,经与技术部门协调沟通,决定将部分P M项周期进行调整,缩短预维周期,使探测器在短时间内进行一次全面更换㊂对蓄电池出现故障的现象,由技术部门增加P M项目进行定期预维检查,出现问题及时填写Q D R进行更换㊂对于出现板卡故障的板卡,则将板卡发回厂家由厂家人员对其进行分析,并根据厂房人员分析结果制定相应的应对措施㊂3实施效果及创新点由于火灾报警系统缺陷成因复杂,不可能通过一两项措施予以解决,经过两年时间对系统状态进行科学分析,找出各项问题的具体原因,有的放矢㊂2017年缺陷统计,由于两年内有针对性的各项优化措施与变更,一年的缺陷总数为62项,较2015年减少了72%,表4为2017年缺陷分类及分析㊂表42017年缺陷分类及分析误报警10随着探测器清洗等预防性维修的逐步推进,探测器误报警控制在0.3%设计范围之内,后续按照预防性维修大纲执行设备故障46故障数量呈明显下降趋势,随着预防性维修的逐渐深入,效果将会进一步显现吸气式故障及报警3吸气式探测器变更完成,效果良好(3个缺陷发生在当时尚未改造的区域)红外对射模拟盘灯复位C R T反馈0通过执行运行管理程序以及相关变更实施完成,红外对射误报㊁模拟盘灯复位㊁C R T反馈三类问题已经解决;对C R T进行了软件升级,评估并取消了反馈信息送至C R T主机的功能环境引起报警3环境引起的误报警已解决,2017年因现场作业产生烟雾㊁阻挡产生过3次正常报警合计62设备总数16000个,感温电缆97000m火警报警系统由于运行环境㊁探测手段㊁制造工艺等因素,从技术的角度来看只能最大限度地抑制由电路原因㊁结构原因㊁甚至于E M I原因引起的误报㊂实践上仍无法完全解决误报的问题㊂因此,根据实际情况科学设定系统可靠性指标具有重要的意义㊂从方家山2018年火灾报警系统缺陷数为70,缺陷数量较比2015年降低70%,较比2016年降低50%,较比2017年降低10%,整体效果良好,随着后续变更改造持续推进以及预防性维修项目的深化,整体缺陷数量会在设备固有缺陷率的基础上继续优化㊂火灾报警系统可靠性的提高,保证了机组的消防安全,当火灾出现时可以第一时间相应,及时处理,避免损失扩大㊂4结论火灾报警系统缺陷数量较多的情况在各个电厂(福清㊁海南等)均存在,通过前期与其他电厂的对标㊁交流发现情况基本一致,均面临缺陷产生的原因不一㊁消缺难度大的问题㊂通过对标P M项目的设置以及执行方式,最大程度上解决了由于环境因素引起的误报警,节约了变更改造的资金,提高了效益㊂方家山火警缺陷的处理方式以及应对策略,可以应用于其他电厂㊂目前,福清核电已实施吸气式探测器以及红紫外探测器的变更改造,并且完成变压器区域的光纤探测器改造,方家山机组变压器区域的光纤探测器改造也于2019年大修中实施完成,目前设备运行正常㊂参考文献:[1]火灾自动报警系统设计规范:G B50116 1998[S].[2]核动力厂设计安全规定:HA F102[S].[3]姚明奇.三门核电项目火灾探测器误报警分析[J].装备应用与技术,2015(3):30-32.[4]邢志祥,陈露,诸德志.火灾探测报警系统及其可靠性研究[J].中国安全生产科学技术,2012,08(3): 151-154.[5]中国核电工程有限公司.秦山核电厂扩建项目(方家山核电工程)火灾探测报警系统手册[R].(责任编辑:白佳)。
高温油泵事故分析及应对措施分享
优化流程布局,减少高温油泵的管道弯头、阀门等连接件的 数量,降低设备的摩擦和损耗,同时对设备进行定期维护和 保养,延长设备的使用寿命。
提高设备匹配性
总结词
通过提高设备匹配性,降低高温油泵事 故风险,提高设备运行安全性。
VS
详细描述
根据实际生产需求,选择与高温油泵相匹 配的设备型号和规格,避免设备过载或欠 载运行,减少事故风险,提高设备运行安 全性。同时,对设备进行定期检查和维护 ,确保设备的正常运行。
高温油泵事故分析及 应对措施分享
汇报人: 2023-12-07
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目录
• 高温油泵事故分析 • 应对措施一:设备维护与保养 • 应对措施二:工艺流程优化 • 应对措施三:安全管理制度完善 • 高温油泵事故预防措施总结
01
高温油泵事故分析
事故案例介绍
案例一
某化工厂高温油泵由于泵体与电 机连接轴磨损导致停机,造成生 产中断。
03
应对措施二:工艺流程优化
调整工艺参数
总结词
通过调整工艺参数,优化高温油泵的运行环境,提高设备运行效率。
详细描述
根据高温油泵的性能曲线和实际运行情况,合理调整工艺参数,如流量、压力等,使高温油泵在最佳 状态下运行,提高设备的使用效率和稳定性。
改进流程设计
总结词
通过改进流程设计,降低高温油泵的负荷和损耗,提高设备 使用寿命。
案例二
某炼油厂高温油泵由于密封件磨 损严重,导致泵体内部高温油泄 漏,引发火灾。
事故原因分析
机械故障
高温油泵的泵体与电机连接轴磨损、密封件磨损 等机械故障是导致事故的主要原因之一。
维护不当
设备维护人员未能及时发现并修复机械故障,或 者维护操作不当导致事故发生。
某核电站高压空压机高温报警停机故障处理
吴敏,郑佳强.某核电站高压空压机高温报警停机故障处理[J].核安全,2020,19(6):29-35.Wu Min,Zheng Jiaqiang.High Temperature Alarm Shutdown Fault Treatment of High Pressure Air Compressor in a Nuclear Power Station[J].Neclear Safety,2020,19(6):29-35.某核电站高压空压机高温报警停机故障处理吴敏*,郑佳强(山东核电有限公司,烟台265116)摘要:高压空压机在核电站中为执行安全相关的系统提供气源,是保证核电站安全运行的重要设备。
因单机组设置单台高压空压机,所以,高压空压机的运行状态和健康状态尤为重要。
为了提高高压空压机的安全运行水平,本文对某核电站的高压空压机发生的一次高温报警停机故障进行研究,分析高压空压机正常运行数据和故障发生前后的数据,初步判断故障点,结合检修过程中各零部件的问题,综合考察高压空压机运行环境,找出产生故障的直接原因和根本原因,并给出故障维修处理方案和处理结论。
关键词:核电站;高压空压机;高温报警;故障处理中图分类号:TM623.7文章标志码:B文章编号:1672-5360(2020)06-0029-07AP1000核电站的高压空压机属于压缩空气系统(CAS)的高压空气子系统,此子系统为主控室应急居留系统(VES)提供压缩空气。
VES 能自动启动和非能动地运行,确保主控室的可居留性,为之提供可呼吸的空气,使主控室中的气压相对于周围环境为正压,防止气溶胶污染物进入主控室。
且按照AP1000设备分级,高压空压机为关键二级设备,所以,高压空压机的“健康”状况在核电站运行期间十分重要。
1高压空压机设备简介某核电站一期工程采用的是BUAER制造的K80-E3/380四级往复式压缩机,最大输出压力35MPa,容积流量1897L/min(进口气体在1个标准大气压,温度和湿度分别为20℃、36%条件下)。
高温天气对核电站运行的影响及应对措施
在核电站中,通风系统的作用是调节厂房温度,其中设置有制冷系统,制冷系统的冷源由通风系统供冷系统提供,而通风系统供冷系统需要通过海水进行冷却。在夏季到来后,厂房内的温度会大幅度升高,需要增加制冷量,与此同时,海水的温度也会大幅度升高,通风系统供冷系统的冷源质量会有所下降。这两方面原因共同导致通风系统故障报警次数增加。
2.2主变绕组温度升高
一般情况下,核电站的主变压器均采用强迫油循环风冷运行方式,在高温天气下,主变压器会出现高低压绕组温度升高及冷却油温升高等问题,在实际的运行过程中,温度一般不会达到报警限值,并在在运行与大修过程中不会发现因温度升高而引发的缺陷。但由于主变压器已经在高温天气来临前经过长时间的运行,冷却系统中的换热器会聚集大量的灰尘,对冷却效果造成严重的影响。
2.1发电功率降低
随着夏季的到来,气温会大幅度升高,核电站中发电机组的额定发电功率会有所降低。造成这种现象的原因为海水温度升高,造成进入凝气器的循环冷却水温度升高,对低压缸中完成做功后进入凝汽器的蒸汽冷却与凝结效果降低,凝汽器内真空也随之降低,影响二回路发电效率,在100%的恒定热功率条件下,二回路的发电功率会大幅度降低。
关键词:高温天气;核电站;影响;应对措施
1引言
在夏季高温天气下,核电站的运行会受到一定的影响,导致核电站无法正常运行。为了保证核电站的运行稳定性与安全性,我们必须对高温天气下核电站运行中可能出现的问题采取针对性的应对措施,有效的降低高温天气对核电站运行的影响。
2高温天气对核电站运行的影响
在夏季高温天气下,核电站运行受到的影响主要包括以下几个方面:
3.4通风系统故障报警次数增加应对措施
对于通风系统故障报警次数增加的问题,核电站需要加强维修工作投入力度,在通风系统出现故障报警后通过氢气空调制冷机换热器来解决问题,实现对厂房温度的有效控制。
高温油泵事故分析及应对措施分享
该泵由新日本造机生产,1980年随装 置进口,1982年投用。泵密封采用日 本PILLA
13:52时火势得到控制。
13:58时着火点熄灭。 着火时间16分钟。
2019年10月
一、基本情况
3、MM: 加氢裂化装置脱丁烷塔底泵P104B
损失情况
泵区上方仪表槽盒内 的仪表线缆部分烧损 。 该泵进出口等附属管线 的保温烧损;泵密封、 轴承、油杯等损坏 。
2019年10月
一、基本情况
6、WH:2#常减压装置减二线及减一中回流泵P1015/B
经过
2008年4月22日更换密封后备用。 2008年9月26日切换开启。 2008年12月24日下午14:08时左
右 密封突然泄漏引发火灾。 14:24时左右,由检安公司维护
抢险人员在配电间切断该泵电源, 泵停止运行。 14:36分现场明火扑灭。
20:45,火势扑灭,着火5小时11分。
2019年10月
一、基本情况
1、GZ:800万吨/年常减压装置减三线泵P2117/A
损失情况: 过火机泵20台 泵区电缆全部烧坏 管线损坏1300多米 部分框架损坏。 非计划停工15天
2019年10月
一、基本情况
1、GZ:800万吨/年常减压装置减三线泵P2117/A
泵轴弯曲
2019年10月
一、基本情况
5、YZ:450万吨/年常减压装置常压塔底泵P2115B 原因
主因:
轴承抱轴、密封面破裂泄漏。
促成因素:
▲维修质量差,大修后运行仅仅43天。 ▲长期在小于60%的负荷下运行,振动持续偏高 。 ▲巡检不认真,未发现抱轴前期征兆。保运人员没有泵的振动和检查 记录。
机房高温报警原因及其解决方案综述
机房高温报警原因及其解决方案一、机房高温的原因1、网络服务器机柜发热密度过高,散热不良,造成局部过热。
2、机房空调制冷量不够。
3、空调等制冷设备异常故障停机。
4、空调在市电断电再来电不能自启动,而其它设备因有UPS 不间断电源供电,正常运行持续发热。
二、机房超温的危害据统计,在基准温度情况下,温度每升高10℃计算机的可靠性就下降25%.1、磁盘磁带会因热涨效应造成记录错误。
2、计算机的时钟主频在温度过高都会降低⋯⋯.3、UPS 配置的铅酸密封免维护电池在高温情况下,使用寿命会急剧下降。
出现上述情况如果不能及时处理,将会可能造成机器损坏、数据丢失甚至引起电源短路、火灾等事故。
三、国内机房现状:国内多数中小机房无24 小时值班,一般用巡查方式,不能第一时间发现隐患,非上班时间、节假日等存在安全隐患。
方案备选:1、电话拨号报警方案:停电、超温/湿/烟/水/门禁拨打电话报警于一体,可以打4个电话(提供一个分机线即可),带室温显示,温度可以自己设定。
纯硬件设备,安装简单,摆放在机柜或桌面即可。
2.声光报警报警内容同上,实现声光报警,报警器可放置于值班室。
3、短信报警方案:报警内容同上,短信报警,可以给5 个人发报警短信,可以短信查询机房状态,自动回复。
4、空调控制方案:(1)来电自启动(有线、或无线方式实现可选)空调故障可报警、(2)空调双机/多机切换(定时、温控、主备切换),空调故障可报警。
如何有效做好机房空调漏水的防范工作通信机房的安全生产始终是各级维护人员长抓不懈的一项重要工作,多年来因机房空调漏水引发的通信事故时有发生,给国家和企业造成了严重的经济损失和社会影响。
如何有效的做好隐患防范和消除工作,一直是各级电源维护工作者在思考和探讨的问题。
现有的防范措施和方法机房专用恒温恒湿空调是机房安全运行的保障,空调供水管道是空调加湿设备必不可少的基础设施。
为了防止机房空调供水管道漏水引发的通信故障,广大电源维护工作者做了大量的防范工作,目前普遍采用的方法有:安装动力环境监控设备、砌防水墙、制作防水盘、采用双层水管保护、一台空调一路供水管道等众多方法。
核电启动给水泵轴承温度长期偏高问题分析
核电启动给水泵轴承温度长期偏高问题分析发布时间:2022-08-04T07:36:34.879Z 来源:《科学与技术》2022年第3月6期作者:于振鹏赵宣[导读] 海南核电1、2号机组各配置一台启动给水泵,于振鹏赵宣海南核电有限公司海南昌江 572700摘要:海南核电1、2号机组各配置一台启动给水泵,自投运以来两台启动给水泵在运行过程中两侧轴承温度长期偏高,接近报警值。
现场只能通过加装临时风机,对两侧轴承箱体进行吹扫降温。
本文通过启动给水泵相关故障和缺陷情况、性能振动趋势、轴承室的结构设计等,对启动给水泵轴承温度长期偏高问题进行有效分析,最终提出针对性建议,为处理该温度问题提供相关技术支持及参考意见。
关键词:启动给水泵、轴承箱、轴承温度1启动给水泵结构介绍启动给水泵为ATDG 型泵,卧式、双壳体、内壳体为节段式的多级离心泵。
内部组件可以整体从泵筒体内抽出芯包的结构[1]。
该泵采用中心支撑,吸入口和吐出口均垂直向上。
吸入口与吐出口为受高速水流冲击区域,并采取了防止冲蚀措施。
泵和电机通过带加长节的膜片联轴器联接。
启动给水泵转子依靠位于泵轴两端的径向滑动轴承来支撑,推力轴承安装在非驱动端,轴向固定转子承受残余轴向力。
泵轴承采用稀油自润滑方式。
2轴承温度长期偏高问题原因分析下面对启动给水泵轴承温度长期偏高进行分析:预防性维修项目核查、振动诊断、结构设计、轴承热量来源分析等。
2.1预防性维修项目核查启动给水的PM项目共有三项:对中及机械年检、启动给水泵解体检查、泵体内部腐蚀检查,周期分别是一个换料周期、六个换料周期、六个换料周期。
年度检查不打开轴承箱主要进行对中和换油以及外观检查工作,解体检查规程要求对轴承箱进行解体,检查轴瓦和轴承,测量相关间隙。
启动给水泵的预防性维修项目满足要求,检修内容及周期设置合理。
2.2启动给水泵振动趋势分析通过长期跟踪启动给水泵泵组振动趋势,经相关振动人员分析,泵组各个振动趋势较为稳定,远远小于其标准值,且通过其振动频谱进行分析,无轴承故障特征频率。
某核电主泵变频器冷却系统高温异常处置分析
某核电主泵变频器冷却系统高温异常处置分析
史磊;刘竞婷
【期刊名称】《机电工程技术》
【年(卷),期】2024(53)1
【摘要】某AP1000核电厂主泵变频器冷却系统出现出口温度异常高的情况,影响了主泵变频器内隔离变压器和功率单元的冷却效果,可能导致变频器故障,进而造成主泵停运和核电机组跳堆风险,对核电机组的安全稳定运行造成严重挑战。
通过对变频器冷却系统内特有的温度调节阀进行结构和动作原理的分析,同时对比了其他3台主泵变频器的参数变化,准确确定了主泵变频器冷却系统出口温度异常高的原因是温度调节阀故障,并成功处理了该故障。
通过总结经验,为后续AP1000核电厂主泵变频器出现类似缺陷时的处理提供了借鉴。
【总页数】4页(P10-13)
【作者】史磊;刘竞婷
【作者单位】山东大学机械工程学院;山东核电有限公司;高效洁净机械制造教育部重点实验室(山东大学)
【正文语种】中文
【中图分类】TM623;TM921.51
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核电厂重要厂用水系统(SEC)备用列泵出口压力异常变化的分析
核电厂重要厂用水系统(SEC)备用列泵出口压力异常变化的分析发布时间:2021-04-29T02:57:07.072Z 来源:《河南电力》2021年1期作者:李青[导读] 由于本系统属核安全相关系统,所以在设计上考虑了系统的冗余性和独立性。
(阳江核电有限公司广东阳江 529941)摘要:在核电厂正常运行期间,经常会出现重要厂用水系统(SEC)备用列泵出口压力异常变化的情况,其预示SEC系统运行存在异常,将直接影响核电厂冷源的可靠性,本文针对SEC备用列泵出口压力异常变化进行分析。
关键词:“重要厂用水系统”,“泵出口压力异常”。
一、SEC系统简介SEC系统的主要功能是把压水堆核电厂在事故工况下需工作的安全系统的热负荷导出至海水,其又称核岛的最终热阱。
由于本系统属核安全相关系统,所以在设计上考虑了系统的冗余性和独立性。
即该系统由互相独立的、互不影响的两个系列(A列和B列)组成,以A列为例,系统流程简图如下:SEC泵从海平面下吸取海水,经过贝类捕集器过滤后,在板式换热器中完成热量交换,最终排回大海。
图中相关设备标高数据在后续分析中将使用。
二、SEC备用列泵出口压力变化原理根据反馈,一般情况下,SEC备用列泵出口压力异常变化的原因主要有两个:1、SEC泵出口逆止阀出现泄漏;2、SEC泵出口压力表下游出现泄漏,导致空气进入。
1)SEC泵出口逆止阀出现泄漏正常运行时,SEC系统A/B两列的溢流井是相互连通的,当备用列泵出口逆止阀出现微小泄漏时,运行列溢流井中的水会源源不断补充到备用系列溢流井中,足以补充泄漏损失的水量。
如果连通管堵塞或泵出口逆止阀泄漏量大于连通管的补水能力,备用列溢流井水位持续降低到低于SEC系统管道出口面(-4.95m)以下,就会造成系统虹吸被破坏、管道排空,从而使得该系列SEC 系统失去备用状态;此时启动该系列SEC泵,可能会因为管道中有大量空气,造成水锤现象。
下面我们就以SEC泵出口逆止阀密封不严且泄漏较大为例对001MP(泵出口压力表)压力变化情况进行分析,具体过程如下简图所示:正常情况下,SEC备用列溢流井水位应不低于溢流堰,即-2.500m。
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1问题描述2017.8.22日某核电厂1号机组与3号机组主控室相继出现1DWS012KA(B列SEC泵房温度高)和3DWS011KA(A列SEC泵房温度高)报警,现场检查SEC(重要厂用水系统)泵房内温度已接近或超过40℃,达到了报警设定值从而引发报警。
为保证SEC泵的安全可用,主控室操纵员启动了同列中备用的另一台SEC泵,停运了产生报警的SEC泵。
随着SEC泵的切换运行与室外高温条件的逐渐缓解,SEC泵房高温报警的问题得以解决。
2原因分析DWS(重要厂用水泵站通风系统)是一种“机械进风+自然排风”的直流式通风系统,每台机组由A、B两列组成,每列均为两个实体隔离的SEC泵房进行通风,以保证房间内运行设备和维修人员在夏季有合适的温度条件[1]。
由于SEC系统是一个安全有关系统,而DWS系统是SEC系统正常运行所必需的,因此DWS也是一个安全有关系统[2]。
经查询KNS(核电厂实时信息监控系统),1DWS012KA和3DWS011KA触发时,相应的SEC泵运转正常,电机轴承、绕组、泵轴承等各处温度均满足运行技术规范要求,无异常发热情况,室内热负荷也维持在正常水平,并无明显改变。
DWS风机、阀门、过滤器等各项参数均正常,运行稳定,可初步排除DWS通风换热故障。
DWS温度探头经校验后也无问题,动作偏差在允许范围内。
SEC泵房高温报警产生时现场实测DWS入口温度为36.6℃,而查询DWS系统设计手册,入口温度设计基准值为33.5℃,该基准温度来源于《厂址有关设计数据》。
其选取的是最近10年3个最热月中等于或超过1%时间的干球温度(即平常所说的气温)。
根据设备维修手册,SEC泵及电机热负荷为40kW,CFI泵的热负荷为6kW,总热负荷是46kW,室外温度取36.6℃,室内温度取40℃,计算所需风量为[3-5]:L=3600Qρc(t n-t w)=3600×461.146×1.005×(40-36.6)=42289m3/h式中,Q———室内热负荷;ρ———空气密度,在标准大气压下,温度为35℃时,;c———空气定压比热容,一般可取℃;t n———室内温度,也即DWS入口温度;t w———室外温度;即在室外温度36.6℃时,要保证室内温度不高于40℃,需要风量为42289,而实际测量的DWS最大风量为38512,实际风量偏小。
对比同纬度地区的其他电厂,DWS系统的设计基本相似,采用的风机等主要设备也都一致。
分析各电厂SEC泵数据(表1)发现,L/K及D电厂采用的电机功率较小,其热负荷也相应较小。
L/K电厂从未出现过SEC泵房高温报警,D电厂曾出现过报警,但通过调大风阀开度后,没有再出现报警的情况。
而Y/N/F采用的电机功率较大,其热负荷也相应较大,这些电厂均发生过SEC泵房高温报警的事件,且有重发的情况。
通过分析同期历史气象资料发现,Y/N/F电厂的报警全部发生在当地核电厂SEC泵房高温报警问题的分析与改进Analysis and Improvement of High Temperature Alarm Problems in SEC Pump Room ofNuclear Power Plant黄耀,张继东(中广核研究院有限公司,广东深圳518124)HUANG Yao,ZHANG Ji-dong(CGNResearchInstituteCo.Ltd.,Shenzhen518124,China)【摘要】论文通过对某核电厂SEC泵房高温报警问题的分析,提出了针对控制热源、改善通风、修改报警等方面的应对与改进措施,防止由于房间内高温而影响SEC泵的安全与可用性。
【Abstract】Based on the analysis ofthe high temperature alarm problem of SEC pump room in a nuclear power plant,this paper puts forward the countermeasuresandimprovement measurestocontrol theheat source,improve the ventilation,modifythe alarm and so on,so as to avoid the high temperaturein the room to affect the safetyand availabilityoftheSECpump.【关键词】核电厂;SEC泵房;高温;改进【Keywords】nuclearpowerplant;SECpump room;hightemperature;improvement【中图分类号】TK39【文献标志码】A【文章编号】1673-1069(2018)03-0168-02【作者简介】黄耀(1984-),男,湖南长沙人,工程师,从事热工仪表自动化与人因工程方面的研究。
168极端高温天气出现之时,在此条件下,DWS通风设计余量难以满足SEC泵房降温的需求,因此产生高温报警。
表1各电厂SEC泵数据电厂SEC泵厂家电机功率热负荷D L/K Y/N/FCGEE ALSTHOMTHE POWER CONVERSION COMPANY沈阳鼓风机集团核电泵业有限公司315kW355kW560kW22kW25kW40kW3应对与解决措施根据上述分析,SEC泵房高温报警产生的主要原因是极端高温天气超出了DWS通风系统的设计基准和余量,SEC泵房内的热负荷难以及时排出,室内温度上升到传感器设定值而产生报警。
因此,应对与解决措施主要考虑从控制热源、改善通风、修改报警等三方面着手。
①控制热源方面,作为临时措施,可考虑切换运行的SEC 泵。
由于每个SEC泵是安装在不同的房间,相互之间是实体隔离的,因此,切换运行的SEC泵可使存在报警的房间不再有热负荷产生,房间内的温度能够逐步得到冷却、恢复正常。
②改善通风方面,可调大DWS风阀开度,以减少风阻增加通风风量。
如图1所示,假设风机在正常情况下工作在A点(此时风机并不一定满载运行)。
当调大风阀开度时,静压会减小,风机工作点将由A点移动至B点,此时风量将会增加。
但某电厂在出现SEC泵房高温报警时,现场风阀开度已调至最大,无法再通过调节风阀来增大风量。
在DWS室外进风口处增加间接蒸发式降温设备,利用水吸热的原理在高温天气下可获得温度略低的冷空气,使其达到目前通风设计室外参考温度,此类型设备在广东工厂车间应用广泛,其降温效果经过验证可以满足工艺要求。
临时打开DWS过滤间的门,或将其改成格栅状永久固化,从PX泵站大厅获取比室外温度低的空气作为一路进风,与原室外进风混合后送入SEC泵房。
按并联风管的阻力平衡法,可知两路风的比例约为4:10,这样泵房送风温度将比全部从室外吸取低2℃左右。
N电厂曾采取此临时措施,经验证的确能够有效降低房间温度,消除报警。
在SEC泵房增加工业风扇对房间辅助循环,加强对流。
F 电厂采用后效果尚可,报警消失。
增加DWS在泵房底部位置出风口面积,也可改善SEC泵的周围空气流动性差的问题,使房间温度分布更均匀。
增加风量为5000的临时风机,确保极端气候条件下SEC 泵房温度不超出运行技术规范要求。
DWS新风入口设计基准温度为33.5℃,但根据近几年的实际情况,夏季环境温度较容易超出设计基准值,且《厂址有关设计数据》中的极端最高气温为38.3℃。
根据NB/T20095-2012《压水堆核电厂安全壳外供暖、通风、空调系统设计准则》第5.5.1节厂址环境设计依据,第一,应选择最恶劣的观测值作为每一主导气象参数或气象参数组合;第二,如果能够证明,短时期内超过不如设计基准条件恶劣的气象条件所导致的后果是可以接受的,则可以采用这样的气象条件[6]。
故此应重新评估校核现有DWS系统容量是否能够满足极端气候条件下通风降温的需求,考虑对DWS系统进行整体改造。
③修改报警方面,通过分析原始设计依据、设备运行条件从而考虑将报警设定值提高,也可以解决报警问题。
SEC泵厂家澄清泵及电机可在5~45℃环境条件下长期稳定运行。
后续可从工艺角度分析修改定值的影响,但这要评估更高温度环境对其他设备的影响,同时还需关注维修人员在此作业的职业安全等问题。
此外,还有一种意见认为可以将DWS温度探头进行优化布置来解决DWS高温报警问题。
但笔者认为此方案并未从根本上直面高温产生报警的原因,虽然优化布置(比如将温度探头移到房间内温度较低的地方)后可能不再出现报警,但这其实只是掩耳盗铃。
移位后新的安装位置并不一定能够代表SEC泵房的真实环境温度,其对SEC泵的运行的影响也难以评估。
基于保守设计考虑,现在的探头布置在SEC泵房-5m左右的楼梯转角平台处,与SEC泵电机大体在同一高度,距离1~2m,能够较真实地测量SEC泵电机周围环境温度,其产生报警也可以提醒操纵员注意SEC泵电机是否存在异常情况,为设备安全运行提供多一重保障。
【参考文献】【1】法国电力公司,法马通公司(编).中科华核电技术研究院有限公司(译).RCC-P900MWe压水堆核电厂系统设计和建造规则[M].上海:上海科学技术文件出版社,2011.【2】陈济东.大亚湾核电站系统及运行[M].北京:原子能出版社,1994.【3】NB20095-2012压水堆核电厂安全壳外供暖、通风、空调系统设计准则[S].【4】GB50019-2015工业建筑供暖通风与空气调节设计规范[S].【5】GB755-2008旋转电机定额和性能[S].【6】电子工业部第十设计研究院主编.空气调节设计手册[M].北京:中国建筑工业出版社,1995.风量实际系统阻力曲线喘振线图1风量-静压特性曲线169。