某厂670t_h锅炉燃烧调整试验研究
670t/h褐煤锅炉燃烧调整试验分析及优化运行
上
1
2 3
“倒塔 ”配
9% l0 6 l 0 8 % 5%、 10 炉膛 出口氧量保持在 3 % 右; 0 % 0 % 0 9 0 下 0%; 8 % 6 %l0 .左 5 上 二次风 中二次风 下 二次风 二次风采用 均等配 风方式 。 风 式 方 上 l下 上 l下 上 l下 4 . 3磨煤 机 出 口温度在保证 磨煤 出力的前 1 %l0 8 0 6 l0 提下维持在 1a 0 0 0 8 0 1 % %l % 0 % % 6 2℃左右 。当燃煤挥发份较高 时 , 上 二次风 中二 次风 下 二次风 也应 尽量保 持磨煤 机出 口 温度在 10 左右 。 ℃ 1 当 “ 鼓 ”配 腰 风 式 方 上 I下 上 J 下 上 I下 磨煤机 出 口温度低 于 8 ̄时应适 当降低锅炉负 0 C 6%I 0 1 %I0% 0 % 荷 , 0 % 0 0 8 6 8 0 1 %I0 否则会造成锅炉热效率下降。
中国新技术新产 品
Байду номын сангаас
一1 7 1—
工 业 技 术
兰 : C ia N w T c n lge n r d c s h n e e h oo isa d P o u t
60 h褐煤锅炉燃烧调整试验分析及优化运行 7t /
刘 也 .
( 大庆 油 田 电力 集 团 油 田热 电厂 发 电分 厂 , 黑龙 江 大庆 13 1 ) 6 34
摘 要 : 对 大庆 油 田热 电厂 # 针 2锅 炉运行 中锅 炉排 烟 温度 , 渣 、 灰含碳 量 偏 高 , 而导 致锅 炉效 率有所 下 降。为 了提 高锅炉 运行 灰 飞 从 经 济性 , 到影 响锅 炉效 率 的主要 因素 , 求合 理 的运 行 方式 , # 找 寻 对 2炉的锅 炉排 烟 温度 、 炉排 烟 氧量 进行 了标 定 , 锅 对灰 渣 成分进 行 测 试 , 时进行 制 粉 系统 优化 调 整 、 同 煤粉 细度 调 整 、 煤 机 出口温度 调 节 、 次风挡 板 优 化调 整 、 炉 变氧 量 等单 因素 的优 化 调 整及 磨 二 锅 测 量 , 析 五种 因素 下对锅 炉效 率的影 响 , 分 并给 出了在锅 炉额 定 工况 下的优 化运 行 方式 。 关 键词 : 燃烧 调整 ; 炉 热效 率 ; 锅 优化 运行 方 式
670t/h水煤浆锅炉低NOx燃烧技术应用
发 电 设 备 (0 8N . ) 2 0 o 2
经验 交滚
, ’’
’’’、
2经 验交 流 :
。 。 。 。 。 。 。 。
6 0th水 煤 浆 锅 炉 低 NOx燃 烧 技 术 应 用 7 /
严 心 浩
( 州粤 能 电力科技 开发 有 限公 司 , 东 广州 5 0 0 ) 广 广 16 0 水 煤浆作 为 一 种 新 型煤 基 洁 净 燃料 , 我 国 在 的应用领 域 越来越 广泛 。南 海发 电一 厂有 限公 司 的 WG 6 0 1 . -5型水煤 浆锅 炉在 降低 N 排 Z7 /371 O 放 方面 作 出了有益 的探 索 。 的 8 % 左右 ) 燃 料 在 主 燃 区 和再 燃 区 的燃 烧 条 0 , 件处 于缺 氧状 态 , 燃尽 区才完 全燃烧 。 在
1 影 响 No 浓 度 的 因 素
现有 的研 究 表 明 , 粉燃 烧 后 生成 的 N ,只 煤 O
占 5 ~1% , N % 0 而 O则 高达 9 % 以上 。N 0 O生成 的机理分 为快 速 型 、 力 型 和燃 料 型 。燃 烧 中形 热 成 N 的浓度 与 以下 几 个因素 相关 : O
注 : 况 C并 不 是 最 理 想 工 况 。 工
注: A一 均 等 配 风 ; 一 2 % 再 燃 量 ; 一 1 . % 再 燃 量 。 B 5 C 58
表 3 各 试 验 工 况 热 效 率 变 化
测 得 的 结 果 ,N 排 放 量 基 本 符 合 O
要求 , 锅炉热 效 率也 没有 大 的变化 , 对锅 炉 的结渣
等 。但是 这些 再 燃 燃 料都 有 一 个 不 利 因 素 , 因 事 为 自身 的特点 , 即具 有较 好 的再燃 脱 硝作用 , 因此
670t_h锅炉增设低压省煤器降低排烟温度的实践(山东大学)
第 620期08 年6 月
中国电力
Vol. 41, No. 6
黄新元等: 670ELt/EhC锅TR炉IC增P设OW低E压R省煤器降低排烟温度的实践Jun. 2008
发电技术
670 t/ h 锅炉增设低压省煤器降低排烟温度的实践
黄新元1, 史月涛1, 孙奉仲1, 陆万鹏2, 齐林虎2
3.4 关于壁温控制
本设计低压省煤器的热力系统, 由于采用了双 低压加热器并联供水方式, 使低压省煤器的进水温 度可在 80~101 ℃之间调节, 相应最低管子壁温处于 95 ̄125 ℃。这个范围, 可确 保 最 低 壁 温 仍 略 高 于 烟 气露点温度( 94.3 ℃) , 不发生低温腐蚀。若运行煤质 变化( 如含硫质量分数增加) 则将低压省煤器的进水 温度适当提高。
图 1 低压省煤器热力系统 Fig.1 Thermal power s ys tem of low pres s ure economizer
低压省煤器的总体布置采用了四烟道错列管排 逆流布置( 见图 2) 。主受热面以锅炉对称中心为界, 分甲、乙两侧分别安装于电除尘器前的 4 个上行烟 道内。锅炉排烟从空气预热器流出, 经水平烟道转弯 后上行, 在竖烟道内自下向上冲刷低压省煤器蛇形 管束; 由凝结水系统流来的低压水, 经布置在上方的 低压省煤器入口集箱进入低压省煤器, 自上而下经 蛇形管排流入出口集箱, 在除氧器进水管道的某一 点 与 主 凝 结 水 汇 合 。由 于 实 现 了 介 质 、烟 气 的 逆 向 流 动, 一方面可大大提高低压省煤器的传热系数, 解决 布置危机; 另一方面, 可使排烟温度的降低不受介质 出口水温的限制, 最大限度地降低排烟温度。
低压省煤器传热元件采用专为低压省煤器设计 的高温钎焊镍基渗层螺旋肋片管, 基管与肋片接触 热阻为零, 抗腐蚀, 耐磨损。采用夹持板支持蛇行管 屏重量, 并兼有固定管束各管间横、纵向节距的作 用。管箱组装后外形总尺寸为 5 200 mm×3 600 mm× 825 mm。
670t/h锅炉排烟温度高的原因分析及改进
670t/h锅炉排烟温度高的原因分析及改进
汪建民
【期刊名称】《江苏电力技术》
【年(卷),期】1998(000)002
【摘要】分析670t/h锅炉排烟温度高的原因,提出并实施增加一级省煤器的改造方案。
经改造,该炉排烟温度可降低约26℃,供电煤耗下降5.46g/kW.h,年节约300万元左右。
【总页数】3页(P13-15)
【作者】汪建民
【作者单位】华能淮阴电厂
【正文语种】中文
【中图分类】TM621.2
【相关文献】
1.电站锅炉排烟温度高的原因分析及改进措施 [J], 邱中;梁进林;邱兵
2.300MW机组锅炉排烟温度高的原因分析及改进措施 [J], 蔡勇
3.锅炉排烟温度高的原因分析及改进 [J], 刘兆俊
4.SG-420/13.7-M417型锅炉排烟温度高原因分析及改进 [J], 孟德峰;贾利;邓文俭
5.电站锅炉排烟温度高的原因分析及改进措施 [J], 高景龙
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漳泽发电厂670t/h锅炉飞灰可燃物偏高的原因分析及对策
j 一≯ 一 -毒 嘉
文 献 标 识 码 :B
。 。
文 章 编 号 :1 0 —6 9 2 0 ) lo 1 —3 0 4 9 4 ( 0 2 l -0 2 0
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漳 泽 发 电 厂 6 0t h 锅 炉 是 由 原 苏 联 塔 干 洛 格 7 /
提 高 。
( 4)风 量 不 足 , 膛 缺 氧 燃 烧 。 空 气 供 应 不 足 , 炉 燃 料 与 空 气 不 易 混 合 , 使 1灰 可 燃 物 增 加 。 成 风 将 毛 造
量 不 足 的 主 要 原 因 是 : 炉 各 部 漏 风 严 重 , 、 风 锅 引 送
机 出 力偏低 。运行 中各 炉均 不 同程 度 地 存 在着 风量 不 足 现 象 , 负 荷 时 氧 量 仅 有 20 ~ .% 。 满 .% 30
粉 耗 电 率 、 蒸 汽 参 数 等 影 响 , 粉 细 度 R 一 般 维 主 煤 持 在 1 % -1 % , 于 燃 用 贫 煤 的 双 蜗 壳 旋 流 喷 燃 器 3 5 对 锅 炉 , 细度 很 难保 证 煤 粉在 炉 内 的燃 尽 。另 外 , 该 粗 粉分 离器 轴 向挡 板 可 调性 差 , 挡板 开 度不 一 致 , 各 使 煤 粉 均 匀 性 变 差 , 较 粗 的 煤 粉 着 火 困 难 , 燃 烧 时 间 长 , 接 影 响 飞 灰 可 燃 物 。 因 此 , 粉 颗 粒 特 性 是 影 直 煤
响 飞灰 可 燃 物 的重 要原 因之 一 。
13 煤 种 变 化 .
漳 泽 电厂燃 煤 特性 差 异 大 : 配 煤 、 窑 煤 、 统 小 炉 渣等 主要指 标 很不 稳 定 , 完全 燃烧 产 生极 大影 响 , 对 燃 料 中 灰 分 不 但 不 能 燃 烧 , 而 且 还 妨 碍 可 燃 质 与 氧 的 接 触 , 加 燃 料 着 火 和 燃 尽 的 困 难 , 飞 灰 可 燃 物 增 使
670t_h循环流化床锅炉燃烧系统的数值模拟
670t/h循环流化床锅炉燃烧系统的数值模拟雍玉梅,吕清刚,孙运凯,包绍麟(中国科学院工程热物理研究所,北京100080)[摘要]针对670t/h循环流化床锅炉(CFB)设计,在已经建立的整体数学模型的基础上,模拟计算了若干不同部件布置方案和两种不同设计方案。
通过分析数值计算结果发现,旋风分离器后燃比率、外置换热器入料比率和流化床冷渣循环回料率对CFB炉膛温度的分布均有影响,且两种设计方案都可以满足炉膛温度要求和排放标准。
[关键词]循环流化床;燃烧系统;后燃比率;入料比率;回料率;炉膛温度[中图分类号]TK229.6[文献标识码]A[文章编号]10023364(2006)07001503通过改变旋风分离器、外置换热器(EH E)和流化床冷渣器的参数,由数值计算结果分析这3个部件对大容量CFB炉膛温度的影响,从而获得大容量CFB 关键部件对其燃烧系统的影响规律。
同时,对两种设计方案进行模拟计算,为大容量CFB设计参数的选取提供理论依据。
1数学模型采用以小室为划分的整体模型,主要子模型具体细节见文献[1~3]。
另外,对旋风分离器、EH E和流化床冷渣器做了简单的模化,加入到已建立的整体CFB模型中。
1.1分离器模型对于分离器,与炉膛小室模型的处理方法类似,将其作为1个小室。
分离器小室内气固质量守恒,忽略小室内的换热,小室中颗粒无磨损,考虑颗粒的后燃。
分离器小室内颗粒质量守恒方程:M1=M2+M3(1)分离器的能量守恒方程:h1+h2+h3=h4+h5+h6(2)1.2EH E模型将EH E划分为1个独立小室,不考虑颗粒的再燃烧,只考虑纯粹的传热问题。
影响EH E传热的因素很多,目前尚没有成熟的计算方法。
文献[4]将EH E 看作是一鼓泡流化床,本文根据设计参数规定EH E 小室内的传热系数为一常数。
EH E小室内颗粒质量守恒方程:M4=M5+M6(3)EH E的能量守恒方程:h7+h8=h9+h10+h11(4)1.3流化床冷渣器模型流化床冷渣器也划分为一独立小室,小室内布置有受热面,气固质量守恒。
670t/h循环流化床锅炉节能降耗研究
670t/h循环流化床锅炉节能降耗研究毛晓飞1,魏友鸰2,林显敏1,陈文1周亮3(1.江西省电力科学研究院,江西南昌330096;2.江西分宜发电有限责任公司,江西分宜3366073;3.江苏鑫信润科技有限公司江苏南京211103)摘要:江西分宜发电有限责任公司670t/h循环流化床锅炉自投产以来,存在锅炉风帽磨损和脱落严重、二次风量出力偏小、锅炉热效率偏低等问题,本文介绍了针对该炉存在的问题进行的节能降耗研究,主要包括:大修期间对炉膛和外置床风帽进行的改造、二次风道检查等设备综合整治工作和大修后锅炉的运行特性研究(在现场对30个运行工况数据进行测量,采用最优回归分析法,对影响锅炉安全、经济的7个目标量进行了分析,提出了相应的安全经济运行策略和建议)。
通过节能降耗研究,大修后该机组已连续稳定运行162天,创国内同容量CFB机组连续运行的记录;锅炉大修前一般运行平均热效率为86.43%,现场燃烧调整试验中的最佳热效率为89.92%,按推荐方式进行操作,则能使锅炉长期达到设计锅炉热效率运行。
关键词:循环流化床锅炉;节能降耗研究;运行特性;最优回归分析法Energy-saving and consumption-reducing research for the 670 t/h CFB boiler1MAO Xiao-fei1, WEI Y ou-ling2, LIN Xian-min1,CHEN Wen1(1.JiangXi Province Electric Power Test Research Institute, Nanchang, 330096, China; 2.JiangXi Fenyi Electric Power Generation Co. Ltd, Fenyi, 336607, China)Abstract: Since commercial running, s ome problems exist in the 670t/h CFB boiler of JiangXi Fenyi electric power generation Co. Ltd. The problems include wind caps severe abrade and frequently fall off, small secondary air capability and low boiler thermal efficiency etc. In this paper, the energy-saving and consumption-reducing research was introduced. The wind caps in the furnace and the external heat exchangers were redesigned and the secondary air system was examined in comprehensive equipment management during the “A” level repair. After the “A” level repair, research on the running characteristic of the boiler was done. In the research, thirty operation conditions were measured with the optimization regression method and the seven induced variables influencing the safe and economic operation of the boiler were analyzed and the advice was also put forward. Based on the research, the unit was continuously running for 162 days which created the continuous running record of the day in the same capacity CFB units. Before the “A” level repair, the thermal efficiency of the boiler was 86.43%, while the best thermal efficiency was 89.92% in the combustion adjustment test. If operated with the recommend manner, the boiler can long run under the design thermal efficiencyKey words:CFB boiler; energy-saving and consumption-reducing research; operation characteristics; optimization regression method0引言江西分宜发电有限责任公司670t/h循环流化床(CFB)锅炉自2006年投产以来,经设备改进、运行探索,已积累不少有益经验,但同时也存在一系列问题,如:锅炉风帽磨损和脱落严重、旋风分离器出口超温结焦、二次风量出力偏小、锅炉热效率偏低等[1]。
670t/h锅炉50%负荷调峰燃烧稳定措施
6 th锅 炉 5 %负荷 调 峰燃 烧 稳 定措 施 / 7 0 O
S a l Me s rso l p a — a o u t ni 7 / ol tb e a u e n Haf e k l dC mb si 6 0th B i r — o o n e
中 圈 分类 号 : K2 7 1 T 2.
文 献 标 识 码 : B
文 章 编 号 ;0 95 0 (0 7 0 -0 70 1 0 -3 6 2 0 )40 2 -4
随着 社 会经 济 的 不 断发 展 , 电网 的 高峰 负 荷 和
低 谷 负荷 差 随之 越 来 越大 , 了能 够 保证 电 网的 安 为 全 运行 , 满足 社会 用 电 的需 要 , 要求 电 网具有 较强 的 调 峰 能力 , 与 电 负荷 调 峰 的发 电机 组数 量 和 容 量 参
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20 0 7年 8月
第3 5卷 第 4期 ( 总第 1 1期 ) 9
吉 林 电 力 Jl e ti P we i n Elc rc o r i
Aug. 0 2 07
Vo . 5 No 4 ( e . . 9 ) 13 . S Fra bibliotek No 1 1
姜 宝双 徐 印 东。 ,
(. 1 大唐 长 山热 电厂 , 吉林 松 原 1 1 0 ;.国 电吉林龙 华 长春 第一 热 电厂 , 3 1 92 吉林 长春 1 0 5 ) 3 0 2
摘 要 : 对 大 唐 长 山 热 电 厂 2台 6 0th锅 炉 在 进 行 5 负荷 调 峰 时 锅 炉 燃 烧 不 稳 的问 题 , 取 了煤 粉 燃 烧 器 改 针 7 / O 采
也 随之 增加 。
到燃 煤 质量 下 降 、 燃烧 设 备 稳 燃性 差 及 调 蜂操 作 经
670t/h锅炉增设低压省煤器降低排烟温度的实践
0 引言
国 内某 电 厂 4号 锅 炉 为 苏 制 E n- 7 / 37 型 中 6 01 . 间 再 热 自然 循 环 煤 粉 锅 炉 . T型 布 置 . 苏 制 2 5MW 配 1
炉 热 风 温 度 而 影 响 锅 炉 燃 烧 .也 不 会 使 空 气 预 热 器
的 传 热 量 减 少 ( 具 有 良好 的煤 种 和 季 节 适 应 性 。 炉 的 低 压 3) 锅 省 煤 器 出 口烟 气 温 度 可 根 据 季 节 和 煤 质 ( 要 是 含 主
1 改造方案论证
比 较 了 高 压 省 煤 器 和 增 设 低 压 省 煤 器 的 2种 改
通 过 以 上 特 点 的 比 较 和 电 厂 的 特 定 要 求 .决 定 本 次 改 造 采 用 增 设 低 压 省 煤 器 的 方 案
造方案 。 传统 的增 扩高 压省煤 器 面积相 比 . 设低 与 增
响 。 由 于 低 压 省 煤 器 布 置 于 锅 炉 的 最 后 一 级 受 热 面
00 %) .8 ,增加 烟气 压 降 不 到 1 8 a 降低 供 电标 准煤 耗 近 3 ( W ・ ) 0P, k h。
关键 词 : 电厂 节 能 ;锅 炉 排 烟 温 度 :低 压 省 煤 器
中 图分 类 号 :T 2 33 K 2 .+ 3 文献 标 识 码 :B 文章 编 号 :1 0 . 6 9 2 0 ) 60 5 . 0 49 4 (0 8 0 0 50 4
机 组 。 额 定 蒸 发 量 6 0t 额 定 汽 温 5 55 5q 设 7 / h, 4 /4 C。
计 煤 种 为 西 山烟 煤 . 运 行 煤 种 为 平 朔 烟 煤 . 炉 投 现 锅
硫 质 量 分 数 ) 行 调 节 . 实 现 节 省 标 准 煤 耗 和 防 止 进 以
某电厂锅炉一次风管煤粉爆燃问题实验及理论分析研究
某电厂锅炉一次风管煤粉爆燃问题实验及理论分析研究摘要:由于设计或运行调整不当,导致燃煤发电厂锅炉制粉系统热爆燃的现象较普遍,严重影响着电厂的安全经济运行,应当引起高度重视。
本文结合某电厂一台670 t/h锅炉一次风管煤粉爆燃实验,对制粉系统热爆燃问题进行了理论分析。
关键词:燃煤锅炉制粉系统热爆燃Abstract: Coal-fired boiler coal pulverizing system to adjust the design or operation due to improper heat more general phenomenon of thermal explosion, seriously affecting the safe operation of power plants, should be attention. In this article, a power plant’s 670 t / h pulverized coal boiler exploding primary air tube experiments, the milling system thermal deflagration issues of theory.朗读显示对应的拉丁字符的拼音Key Word:Coal-fired Boiler,Milling System, Thermal Explosion电站锅炉制粉系统在高温空气及可燃煤粉介质的工况下运行,如果系统设计或运行调整不当,可能产生热爆燃等安全隐患,严重影响着电厂的安全经济运行。
据国内150台运行锅炉调查统计,约有42%的燃煤锅炉发生过热爆问题。
据美国EPRI统计,在美国的361台燃煤锅炉中,平均每台锅炉每年发生制粉系统着火1.26次,每年爆炸0.31次,美国有差不多22%的燃煤机组存在着着火或爆炸问题,其中有18%的燃煤机组存在着严重的爆炸问题。
670t/h锅炉安全阀检修和热态整定
全 阀不 能及 时关 闭 , 使 运行 的锅 炉压 力过 分 降 态 的安 全 阀 应保 持 处
收 稿 日期 :0 61—0 2 0 —22
作 者简介 : 铁
当 锅炉 运 行 压 力 达 到安 全 阀开 启压 力 时 , 安全
阀应 能 迅 速开 启 并 达 到规 定 的 开 度 , 放 出 规 定量 排 的工作 介 质 。如果 安全 阀 在整 定 的压力 下不 能 及 时 动 作 , 开 启 滞 后 , 致 系 统 压 力 超 过 所 允 许 的数 使 导
阀的座 体 支架应 调 整好 垫 片 , 螺栓 紧 固可 靠 , 缓 使 减 排 汽 时对 阀体 的反 作用 力 。
大 唐 长 山热 电厂 8 9号 锅 炉 在投 产 初 期 时 , 、 发 现锅 炉 主安 全 阀在 锅炉 上水 时漏 泄 。是 主 阀的上 部
值 , 能引起 容 器或 管道 的破裂 以及 其他 危 险情 况 。 可
连 接法 兰 后 , 定 要将 缓 冲室 的紧 固螺 拴拧 紧 , 主 一 对
环 卡 涩 。近年来 , 着 锅 炉检 修 工 艺 水平 的不 断提 随 高 , 全 阀的检 修工 艺也 在 日趋 完善 , 锅炉 的 安全 安 使 保 护装 置 能够正 常运 行 。
l 安 全 阀工 作 要 求
定 时, 出现 脉 冲安 全 阀 漏 汽 和 主安 全 阀 活 塞 室 密封
2 主 安 全 阀检 修
主安 全 阀大 修 解 体 时 , 把 连 接 螺 栓 卸下 来 进 要
行 金属 检 验 , 检验不 合 格 的螺栓 不 能继 续使 用 , 主 对
阀的重 要 部件 如 阀杆 、 活塞 、 塞套 、 活 阀瓣 , 阀座及 连 接 杆螺 栓 锁片 等 , 需 按检 修规 程 的要求 去 做 。 均 阀瓣 和 阀 座要 制 做 专 门 的研 磨 胎 具 研磨 , 止 阀瓣 和 阀 禁 座 对研 , 在组 装 前检 查好 各部 件 , 且测 量好 各 配合 间 隙, 重点 是 主 阀开启 高度 一定 要测 量 准确 , 可控 制 在 ( 0 )mm, 2 +2 阀瓣 和 阀 座 密 封 面要 擦 拭 干净 , 阀瓣 的螺母 螺 栓要 牢 固 可靠 , 紧后 阀瓣 应有 活 动 间隙 , 阀 杆 和 拉 杆 螺母 连 接 后 也 应有 活 动 间 隙 , 兰 紧 固后 法 四周 间 隙偏差 在 0 1 ~ 0 1 . 0 . 5mm范 围 内 。安装 主 阀
某厂670t/h锅炉燃烧调整试验研究
1 设 备 简 介
锅炉为 H G一 7 / 3 7一Y 6型 超高 压 、 60 1. MI 单
汽包 、 一次 中 间再热 、 自然 循环 煤粉 锅炉 。炉膛 宽 度为 1 6 m, 度 为 l 6 0m 36 0m 深 1 6 m。配有 两 套钢
pa t nt op r —l d o e t n I w ssle y tea js e tt to o b so , eb i r ln u i t at o p r i ,t a o d b h dut n e fcm ut n t o e a ao v m s i h l
袁德 权 陈俊 廷 刘 新 东 冷 杰 , , ,
(. 1 东北电力科 学研 究院有限公 司, 宁 沈阳 10 0 ;. 辽 10 6 2 阜新发 电有限责任公 司, 辽宁 阜新 130 ) 2 0 3
摘 要: 对锅炉严重 结焦 、 热 汽温超温等使机组 被迫维持低 负荷运行的问题 , 过燃烧优化调整试 验 , 针 过 通 结
布置 , 每套 制粉 系统 对 应 2层 四个 角共 8支 燃烧
器 。锅 炉 主 要设 计 参 数 见表 1所示 , 计 煤 质 特 设 性 见表 2所示 , 烧器设 计 特性见 表 3所示 。 燃
表 1 主 要 设计 参数
区域 结焦 、 过热 汽 温超 温等 问题 , 机组 负荷最 高 仅
第 4期 21 00年 7月
锅
炉
制
造
NO 4 .
B0I LER M ANUFACTURI NG
国内首台670t/h水煤浆锅炉的燃烧调试与运行
国 内首 台 6 0t h水 煤 浆 锅 炉 的燃 烧 调 试与 运行 7 /
ห้องสมุดไป่ตู้严 | 洽
( 南海发 电一厂有 限公 司,广 东 佛 山 5 8 0) 2 2 ( )
摘
要 :水煤 浆作 为一种新型清洁燃 料 ,对 于降低 电站 锅 炉硫氧化 物 和 氮氧化 物 的排放 具有一 定的 积极 意义。
大学设计 ;燃烧器和水煤浆喷嘴的设计 、制造及调
1 设备概况
南方某电厂原 为 2 0 2 0Mw 燃油发 电机组 , x 由于国际原油价格不断攀升 ,企业运营成本高企不 下 ,所以,电厂决定新建 1 台水煤浆和燃油两用锅
炉,以替代原有的 2 号燃油锅炉 。 在此之前 ,国内最大型水煤浆锅炉是茂名热电 厂的 40th改造锅炉 ( 1 / 燃油炉改造 ) 7 / 。6 0th水 煤浆锅炉在国内尚属创举 ,因此该项 目 受到各方面 的高度 关注 。 新建锅炉及配套机组改造项 目的设计单位是中 南电力勘测设计 院,锅炉是武汉锅炉股份有限公司 设计 、生产的 WG 60 1. . Z 7 /3 71 5型浆油两用锅炉 ; 输供浆系统( 从码头直到浆枪软管之前) 由中国矿业
为此,对 南方桌电厂新建 6{th水煤 浆和重油两用锅 炉的设备 、系统特 点和燃烧调试过程进行 了介 绍 ,并分析 7) /
漳泽发电厂670t-h锅炉受热面超温爆管试验研究
姗 { 力 电・0 ( ) 热 发 2 41 0 0
万方数据
属超温现象 。
二次风速增大 4 s m 左右; / 将二次风旋流叶片角度固 定在 30 5, 5 -40 炉膛负压从一8 P 左右降到一3 P 0 a 0 a
26 炉膛出口烟气热偏差较大 . () 1 设备存在缺陷 燃烧器出口一、 二次风喷口 不同心不同面, 一次风蜗壳内导流凸条磨损脱落; 运行 中由于煤种变化较大而反复调整燃烧器出口二次风旋 流角度, 使轴向叶片连杆有脱扣断裂现象; 粉仓内壁不 光滑, 给粉机故障等原因造成燃烧器来粉不均匀; 人为 因素停运某些燃烧器等, 难以保持前后炉膛和炉膛两 侧风粉的平衡, 因而产生炉膛出口高温受热面较大的
〔 关键词〕 锅炉; 高温受热面; 超温; 爆管; 泄漏; 燃烧优化调整; 热偏差
[ 中图分类号〕 K 2. T 233
[ 文献标识码] A
[ 文章编号]02 36(041一 07 0 10 一 3420) 04 一 3 0
漳泽发电厂 台苏制 60 超高压分段汽包锅 4 7t / h
炉, 99 1 月 2 始相继投运。 于18 年 2 4日 投运初期, 由 于运行经验不足及锅炉制造厂未提供 10 0%负荷( 只 有7%负荷) 0 的热力计算书, 运行中燃烧中心严重上 移, 左前、 左后、 右前、 右后炉膛出口热偏差较大, 使得 高温受热面局部超温, 管内外氧化皮增厚, 蠕胀变形严
近几年爆管均发生在高温过热器、 高温再热器、 屏 式过热器和再热调节受热面的 1C1 V材质的管 2 rMo 段上。造成运行中高温受热面蠕胀变形甚至爆管的原
因主要有以下几方面。
21 运行表盘壁温指示失真 . 过热器和再热器金属壁温测点热电偶安装未到 位, 有些壁温指示远低于实际壁温水平, 而有些壁温指 示又比真实值高出几十度, 对运行操作失去应有的指 示作用。由于壁温测点均安装在受热面炉外短管上, 炉外壁温测点的平均值不应高过汽温值, 但由于炉顶 棚过热器的密封质量不好, 烟气漏人顶棚小室, 壁温测 点未真正与管壁接触, 而处于悬浮状态, 使得壁温测点 测得的温度为漏人顶棚内的烟气温度, 故与实际壁温
百叶窗式水平浓淡煤粉燃烧器在670t_h无烟煤锅炉上稳燃与节油实践
发电设备( 2001 No. 1)
图 1 5 号炉改造前喷燃器 (单位 :mm)
稳燃 ,提高火焰的抗干扰能力和防止结焦的作用 。 浓度提高时 ,燃烧所形成的 NOX 减少 ,减少了环 该燃烧器通过装在一次风煤粉管道内的五个浓缩 境污染 。
栅使一次风分成水平方向上的浓淡两股气流 ,其 中一股为高煤粉浓度气流 ,含一次风中的大部分 煤粉 ,另一股中的煤粉浓度很低 ,这两股气流以 α = 5°的夹角 ,四角切向喷入炉膛 ,高浓度煤粉气流 四角切向喷入炉膛 ,形成 d 800mm 的内假想切 圆 ,低浓度煤粉气流在前者和水冷壁之间四角切 向喷入 ,形成 d 1788mm 的外假想切圆 (见图 2) , 煤粉浓度提高 ,就等于增加单位体积内煤粉的表 面积 ,从而加快煤粉的燃烧速度 ,煤粉气流的着火 热减少 ,着火温度降低 ,着火时间提前 。此外 ,低 浓度煤粉气流在炉膛水冷壁附近形成氧化性气 氛 ,提高了灰的熔化温度 ,从而防止结焦 。且煤粉
收稿日期 :2000209211 作者简介 :张积秋 (1962 - ) ,男 ,焦作电厂总工程师 。
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4 燃烧器的改造方案
改造后燃烧器将原来的两层一次风火嘴改成 百叶窗式水平浓缩煤粉燃烧器 ,在一次风中加装 小油枪 ,在三次风喷口加稳燃齿 (起回流作用) ,一 次风速适当降低 ,合理布置 、分割卫燃带以避免形 成大焦 ,百叶窗式水平浓缩煤粉燃烧器的浓淡风 量比为 0. 68~0. 7 ,阻力 < 392 Pa ,浓淡风口之间 采用 V 形钝体隔板 ,浓一次风反切约 5°,浓一次 风的向火侧增加稳燃齿 ,浓一次风中间采用钝体 (见图 3) ,同时对卫燃带布置进行了调整 , 取消 了 中间一块 ,沿高度方向中间又断开1m高 ,将卫
670t/h锅炉在稳定燃烧中应用油枪快投的技术
单元 ,而且 比较容易实现加药连续化符合现场生产的实际
情况 。 通 过 工业 试 验 确 定 了絮 凝 剂 的加 入 种类 、加 药 量并 成
勇
O. 1 O O O 4 O O 6 O . 0. O g Z 3 5 7 8 1
功 的解 决 了 以地 表 水 为原 水 的 反 渗 透系 统投 运 S I 标 问 D超 题, 保证 了反 渗 透装 置 的顺 利 投运 。 参考 文 献 1 施 燮 钧 . 力 发 电 厂水 处 理 .中 国 电力 出版 社 热
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①向 1 0个装有 10 m 澄清器 出水的烧杯中分别加入 00 l
2— 0 g L的 P C溶 液 , 2m / A 维持 温 度 (0C) 2 0转 / 、 2 ̄ 、 0 分 搅 拌 2分钟 等 完 全 相 同 的情 况 下 进 行 混凝 处 理 ,在试 验 的过 程 中对 矾花 生 成 的速 度 、数 量 及 颗粒 大 小 、密 度 等 进行 观 察, 没有 发 现 有 明 显 续 1 时,自加 药后 2小 时 , 始 每 小 时测 3 P J 2小 开 ..罗奇 . 算 流体 动 力 学 计
定保安过 滤器入 口处 S I 藻酸钠加药量与保安过滤器 4 胡 万 里 .混凝 混凝 剂 混 凝设 备 .化学 工业 出版社 D 。海
入 口平 均 S I 系 如 下 图 : D关
固 态 排渣 、 钢构 架 、 身 封 闭 。其 中# 、 2机组 燃 烧 系统 全 紧 1#
分 析 。 出 了油枪 快 投 技 术 的修 改 方 案 。对 越方 案 的 实施 中 采 用 4 油 ( A层 、C层 、D层 、 F层 ; 中 A 提 层 A B C E 其 B层 、 D C
670t/h锅炉燃烧劣质煤时节油的几点经验
3 锅 炉 节 油 具 体 方 法
3 1 锅 炉启 、 节油 . 停 启 炉 前 及 早投 入 蒸 汽 推 动 , 炉水 加热 到 饱 和 将 温 度 。同时采 用蒸 汽推 动 还可使 锅 炉各 部受 热 面均 匀受热 , 减小 了 因受 热 不 均 或 加热 速 度 过快 产 生 的
送粉 方式 。 粉 系统 乏气 作为 三 次风送 入 炉膛 回收 。 制 配备 1 6只 喷燃器 , 中部 配备 4只助燃 、 火用 油枪 。 点
随 着 全 国 煤 炭 市 场 改 革 和 电力 企 业 的 迅 猛 发 展, 电煤 紧缺 日益 加重 , 2 0 自 0 4年 9 以来 , 江发 月 浑 电公 司入 炉煤 质 严 重 劣 化 , 炉 煤低 位 发 热 量 经 常 入
2 影 响锅 炉 耗 油 的 原 因
a 造 成 锅炉 耗油 量 大增 的 主要原 因是 煤 质严 重 . 劣化 。浑 江发 电公 司 自 2 0 0 4年 9月 以来 , 炉煤 平 入 均灰 分 由原来 的 4 升 至 5 。 6, 9 5 5 导致锅 炉 耗油 大 幅 度增 加 , 均 月耗 油增 加 10 0t 平 0 。
6 th锅 炉燃 烧 劣 质 煤 时节 油 的几 点 经 验 / 7 0
S meE p r n e f l a igW h nB r igL w a eC a n 6 0t hB i r o x e i c so vn e u nn o Grd o l 7 / ol e Oi S o e
维普资讯
20 0 6年 6月
吉 林 电 力
Jl e ti P we i n Elc rc o r i
第3 4卷 第 3期 ( 总第 1 4期 ) 8
J n 20 u .0 6 Vo . 4 No 3 ( e . . 8 ) I3 . S r No 1 4
最新670吨锅炉技术集
670t/h锅炉提高再热汽温的试验研究(1)摘要:提出了原再热器运行中存在的问题,分析了再热汽温偏低的原因,通过论证后的改造方案实施后,取得了可观地安全经济效益。
关键词:解决;再热;汽温;问题;改造;效果军粮城发电厂#8炉是武锅生产的WGZ670/13.7-1型锅炉,一次中间再热单汽包自然循环固态排渣煤粉炉,与200MW汽轮发电机组成单元机组。
使用烟气挡板调节再热汽温,自投产以来,一直存在再热汽温偏低问题,这严重影响机组的安全性和经济性。
基于以上原因,对#8炉进行汽水系统焓升试验,分析造成再热汽温偏低的主要原因,最后根据锅炉实际运行情况及受热面布置并在广泛征求有关专家意见的基础上提出进行低再改造,解决再热汽温偏低的设计方案,并在#8炉大修完成低再改造项目。
1运行中发现的问题(1)锅炉正常方式运行机组在200MW工况时再热汽温低只有520℃左右,严重影响锅炉运行的经济性,造成了整套机组热效率降低,供电煤耗升高、汽机低压缸尾部蒸汽湿度增大,对末级叶片安全运行构成威胁。
(2)为提高再热汽温被迫改变正常运行方式,加大送风量,抬高火焰中心,造成后屏过热器下弯头普遍过热,高温过热器也存在超温现象。
(3)为提高再热汽温,靠烟气挡板调整来维持,在200MW负荷下长期关小过热器侧的烟气挡板开度为40,再热器侧的挡板开度为100,才能维持再热汽温度在533℃左右运行,但仍然达不到设计值。
(4)由于主烟道挡板开度大,使主烟道内的低温再热器、省煤器磨损非常严重,造成受热面泄漏。
2再热汽温偏低原因分析(1)通过热力试验和热力校核计算结果比较,发现高、低再均存在受热面积布置偏小,造成再热蒸汽系统焓升不足,是再热蒸汽温度偏低的主要原因。
(2)煤种变化对汽温影响,原设计选用山西混煤(烟煤)。
设计煤种与使用煤种的元素分析数据,见表1。
由表1可见,目前燃用煤种较设计煤种变化很大,灰份减少、燃料低位发热量提高。
于燃料低位发热量的升高而必须减少燃料的消耗量,从而使对流受热面的烟气流速减小,对流传热减弱,使过热汽温和再热汽温不能保持在设计值。
h锅炉燃烧故障的在线分析的开题报告
670T/h锅炉燃烧故障的在线分析的开题报告
一、选题背景
随着工业技术的发展,锅炉在工业生产中的应用也越来越广泛。
锅炉燃烧过程是锅炉
运行的核心,如果燃烧故障,不仅会造成能源的浪费,还会对环境造成污染。
而目前
的锅炉燃烧故障检测还主要依靠人工来判断,检测效率低,存在一定的误判率。
因此,通过在线分析锅炉燃烧过程,提高锅炉运行的效率,不仅能节约能源,还能减少环境
污染,具有重要的现实意义。
二、研究目的
本研究旨在通过对670T/h锅炉燃烧过程的在线分析,建立燃烧故障检测模型,提高锅炉的运行效率,减少能源浪费和环境污染。
三、研究内容
1.对670T/h锅炉燃烧过程相关参数进行实时在线采集;
2.对燃烧过程中关键参数进行分析与抽取;
3.利用机器学习算法建立燃烧故障检测模型;
4.验证模型的准确性和稳定性。
四、研究方法
本研究采用机器学习算法,例如支持向量机、神经网络等,利用实时采集到的锅炉燃
烧过程相关参数进行训练,建立燃烧故障检测模型。
五、论文结构
本论文主要包括以下几个部分:
1.绪论:介绍选题背景、研究目的和意义;
2.相关技术:介绍机器学习算法的基本原理和燃烧故障检测方法的研究现状;
3.实验设计:描述研究对象、研究方法、以及数据采集和处理等实验设计的细节;
4.结果分析:给出实验结果及结果分析;
5.结论:总结研究成果并提出未来研究展望。
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文章编号:C N 23-1249(2010)04-0001-04某厂670t /h 锅炉燃烧调整试验研究袁德权1,陈俊廷2,刘新东2,冷 杰1(1.东北电力科学研究院有限公司,辽宁沈阳110006;2.阜新发电有限责任公司,辽宁阜新123003)摘 要:针对锅炉严重结焦、过热汽温超温等使机组被迫维持低负荷运行的问题,通过燃烧优化调整试验,结焦和超温问题得到有效缓解,锅炉可长期维持高负荷运行。
关键词:锅炉;结焦;四角切圆;燃烧器中图分类号:T K 223 文献标识码:AT e s t a n dS t u d y o f C o m b u s t i o nA d j u s t i n o n e 670t /hB o i l e rY u a n D e q u a n 1,C h e n J u n t i n g 2,L i u X i n d o n g 2,L e n g J i e1(1.N o r t h e a s t E l e c t r i c P o w e r R e s e a r c h I n s t i t u t e C o .L t d .,S h e n y a n g 110006,C h i n a ;2.F u x i n P o w e r C o .L t d .,F u x i n 123003,C h i n a )A b s t r a c t :T h ep r o b l e m o f s e r i o u s c o k i n gt r o u b l e s a n ds u p e r h e a t e ds t e a m o v e r t e m p e r a t u r ef o r c e d p l a n t u n i t t o p a r t -l o a do p e r a t i o n ,I t w a s s o l v e db yt h e a d j u s t m e n t t e s t o f c o m b u s t i o n ,t h eb o i l e rc o u ld l o n g -te r mo p e r a t e a tf u l l l o a d .K e y w o r d s :b o i l e r ;c o k i ng ;c o r n e r t a n g e r t i a l ;b u r n e r 收稿日期:2010-04-15 作者简介:袁德权(1980-),男,黑龙江人,工程师,硕士研究生,主要从事电站锅炉调试、性能试验等工作。
0 引 言某发电厂一期工程安装1台国产200M W 亚临界燃煤机组。
锅炉在2008年7月全部更换了燃烧器浓缩挡板后,运行中锅炉频繁出现燃烧器区域结焦、过热汽温超温等问题,机组负荷最高仅能维持约130M W 运行,影响锅炉的正常稳定运行,严重限制了机组带负荷能力,以致影响整个机组运行的经济性。
1 设备简介锅炉为H G-670/13.7-Y M 16型超高压、单汽包、一次中间再热、自然循环煤粉锅炉。
炉膛宽度为13660m m ,深度为11660m m 。
配有两套钢球磨煤机中间储仓式制粉系统,乏气送粉方式,浓淡式煤粉燃烧器四角切圆燃烧方式,一、二次风相间布置的均等配风方式。
共16支燃烧器分四层布置,每套制粉系统对应2层四个角共8支燃烧器。
锅炉主要设计参数见表1所示,设计煤质特性见表2所示,燃烧器设计特性见表3所示。
表1 主要设计参数项目单位数值额定蒸发量t /h 670过热蒸汽压力M P a 13.7过热蒸汽温度℃540给水温度℃249.5热风温度℃340冷风温度℃30排烟温度℃146锅炉热效率%90.8燃料消耗量t /h128.1容积热负荷k W/m3113.7燃烧器区壁面热负荷M W/m23.56 第4期锅 炉 制 造N o .4 2010年7月B O I L E R M A N U F AC T U R I N GJ u l .2010 表2 设计煤质特性项目单位数值收到基碳含量%42.71收到基氢含量%2.72收到基氧含量%8.77收到基氮含量%0.5收到基硫含量%0.9收到基灰分%28.4收到基全水分%16干燥无灰基挥发分%41.83收到基低位发热量k J /k g15890表3 燃烧器设计特性项目单位一次风二次风风率%3565风速m/s 3146风温℃603402 燃烧器改造情况2004年7月,该锅炉进行了高效低N O x 燃烧技术改造,主要内容包括:(1)下两层一次风喷口结构不作改动,上两层一次风燃烧器整体更换,煤粉浓缩挡板由一块增加为三块,并固定在30°的位置。
(2)从减轻燃烧器区域及四周水冷壁热负荷,使煤粉在该区域处于氧化气氛中燃烧,防止结渣方面考虑,将下上、中下、中上、上下共四层二次风喷口改成水平摆动形式,摆动角度从0°至15°。
当摆角为3°时,二次风射流刚好与一次风切圆相切。
(3)在原燃烧器上方新开设三层燃尽风喷口,并加装调整风门和风量测量装置。
(4)由于新开设三层燃尽风喷口,二次风喷口总面积增加,为保持合适的二次风喷口风速,改造下上、中下、中上、上下四层二次风喷口,将其喷口面积缩小为原喷口面积的70%。
改造后整组燃烧器见图1所示。
改造后运行初期,锅炉出现一、二级减温水量大和再热器热段出口壁温超温的问题。
经过燃烧调整试验,找到了造成再热器壁温过高的主要原因是燃尽风漏量较大等因素引起火焰中心上移所致,将燃尽风全部停用,超温问题得到明显好转。
图1 整组燃烧器示意图3 汽温超温、结焦原因分析对于当前存在的给粉机经常来粉不畅、过热蒸汽压力剧烈波动、上层燃烧器以上的水冷壁区域发生严重结焦、过热蒸汽温度经常超温、一、二级减温水门全开、渣量较大等问题。
分析造成该问题的主要原因有:1)一次风管道风速分配不均及煤粉细度不理想,导致炉内燃烧动力场较差;2)四角二次风箱风压不均衡,造成火焰燃烧中心偏斜;3)燃尽风喷口漏风大使火焰中心后移[1],加剧过热蒸汽温度超温;4)浓淡分离挡板位置以及二次风喷口摆角不适宜,造成水冷壁区域发生结焦。
4 燃烧优化调整锅炉原有燃烧器浓缩挡板均为可调节的形式,但一直固定在0°位置运行,且已焊接无法调整,后利用检修机会恢复为可调,在当前设备条件下分别在以下两种情况下进行调整:4.1 第一阶段:燃烧器浓淡分离挡板固定在0°4.1.1 一次风速及煤粉细度调整在热态时对各一次风管进行风量调平,一次风速一般在30~32m /s 。
为使煤粉着火提前,缩·2·锅 炉 制 造 总第222期 短着火距离,炉膛燃烧中心下降,降低过热器吸热量,减轻过热蒸汽温度超温的问题,采用适当降低煤粉细度的方法。
实测并对煤粉细度进行调整,调整后两侧制粉系统煤粉细度R 90分别为19%和21%(设计R 90为20%),结果见图2。
图2 煤粉细度调整前后对比图4.1.2 炉膛燃烧氧量标定运行氧量的准确与否对锅炉燃烧及主要运行参数将产生很大影响,从标定结果来看(见图3),省煤器入口氧量与表盘显示值基本一致。
图3 氧量标定结果图4.1.3 二次风压调整通过实测各角二次风箱风压,偏差略大,调平后四角风压偏差较小,在炉内可形成良好的燃烧动力工况,有利于锅炉的稳定燃烧,结果见图4。
4.2 第二阶段:燃烧器浓淡分离挡板恢复为可调型式 利用停炉检修机会将燃烧器浓缩挡板恢复为可调,并且改进燃用煤质,掺烧少量褐煤或者全烧烟煤。
锅炉启动后,燃烧器四周水冷壁仍结焦严重,主要集中在3、4号角燃烧器周围的水冷壁,一、二级减温水门全开,此时燃烧器浓缩挡板仍保持0°。
在第一阶段调整试验的基础上,着重进行以下调整:图4 二次风箱风压调整对比图4.2.1 燃烧器浓淡分离挡板调整燃烧器采用浓淡分离的形式,一方面用以降低N O X 生成量,另一方面,当煤粉浓淡分离后,向火侧煤粉变浓,而背火侧煤粉变淡,在背火侧煤粉处于氧化性气氛中燃烧,降低了在该区域水冷壁发生结焦的可能性。
适宜的燃烧器浓淡分离挡板角度大小对避免或减轻结焦,保证锅炉稳定燃烧,具有一定的积极作用[2]。
该锅炉燃烧器浓淡分离挡板实际可调范围为0°~30°,随着挡板角度的增大,向火侧即浓侧越浓,而背火侧即淡侧越淡。
根据以上所述,在一次风速和二次风压均调平后,将燃烧器浓淡分离挡板调节到22.5°,机组负荷维持在160M W 运行3小时,燃烧器周围水冷壁仍存在结焦现象,减温水量仍较大,调整浓淡分离挡板并没有明显地缓解锅炉结焦。
4.2.2 二次风喷口摆角调整由于燃烧器改造,将下上、中下、中上、上下四层二次风喷口改为可水平调节的形式,调节范围为0°~15°。
根据改造设计可知,当二次风喷口摆角为3°时,二次风射流形成的切圆基本与一次风切圆位置一致(见图5)。
当该角度增大后,靠近水冷壁区域煤粉处在氧化性气氛中燃烧,此时灰熔点相对增大,有利于防止该区域水冷壁发生结焦现象。
当保持合适的一次风速和二次风压,燃烧器浓淡分离挡板为22.5°,二次风喷口摆角为6°时,机组负荷可达到190~200M W,高负荷下长时间运行观察,锅炉燃烧稳定,结焦状况明显减轻,一、·3· 第4期 袁德权,等:某厂670t /h 锅炉燃烧调整试验研究二级减温水量及炉底渣量趋于正常,运行状态明显改善。
图5 二次风喷口摆角示意图5 结果与分析5.1 第一阶段依靠现有的可调手段对改善锅炉结焦引发的过热汽温超温问题作用不明显,主要归因于以下几点因素:5.1.1 煤质差且多变由于煤质差且波动较大,特别是大比例掺烧褐煤后,煤粉水分显著增大,在煤粉仓、管道处极易粘结,且磨煤机出口温度控制较低(经常低于60℃),加剧了煤粉堆积,造成给粉机经常来粉不畅,给粉不均势必造成过热蒸汽温度超温、炉内结焦等问题,进而影响机组带负荷能力。
5.1.2 燃尽风喷口漏风大低N O x 燃烧技术改造时,增加了燃尽风喷口。
为缓解后来出现的结焦现象,现已将四角燃尽风电动门焊接封堵,但实测四角燃尽风箱风压均为-200P a 左右。
由于燃尽风口存在漏风,提升了火焰中心,使炉内火焰中心后移,加重过热汽温超温的问题。
5.1.3 一次风速偏差、二次风压不均也是影响锅炉结焦的重要因素。
5.2 第二阶段通过调平一次风速、二次风压,保持燃烧器浓淡分离挡板角度为22.5°,二次风喷口水平摆角为6°,在上述因素的共同影响下,机组可长时间满负荷运行,结焦得到有效缓解,减温水量明显减少,过热蒸汽温度可控制在正常范围内,调整试验取得了明显的效果。