锅炉燃烧调整试验方案

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670t/h褐煤锅炉燃烧调整试验分析及优化运行

670t/h褐煤锅炉燃烧调整试验分析及优化运行
组合 方式 煤 粉分配挡板 位置 ~・ 次风管煤粉量


2 3
“倒塔 ”配
9% l0 6 l 0 8 % 5%、 10 炉膛 出口氧量保持在 3 % 右; 0 % 0 % 0 9 0 下 0%; 8 % 6 %l0 .左 5 上 二次风 中二次风 下 二次风 二次风采用 均等配 风方式 。 风 式 方 上 l下 上 l下 上 l下 4 . 3磨煤 机 出 口温度在保证 磨煤 出力的前 1 %l0 8 0 6 l0 提下维持在 1a 0 0 0 8 0 1 % %l % 0 % % 6 2℃左右 。当燃煤挥发份较高 时 , 上 二次风 中二 次风 下 二次风 也应 尽量保 持磨煤 机出 口 温度在 10 左右 。 ℃ 1 当 “ 鼓 ”配 腰 风 式 方 上 I下 上 J 下 上 I下 磨煤机 出 口温度低 于 8 ̄时应适 当降低锅炉负 0 C 6%I 0 1 %I0% 0 % 荷 , 0 % 0 0 8 6 8 0 1 %I0 否则会造成锅炉热效率下降。
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一1 7 1—
工 业 技 术
兰 : C ia N w T c n lge n r d c s h n e e h oo isa d P o u t
60 h褐煤锅炉燃烧调整试验分析及优化运行 7t /
刘 也 .
( 大庆 油 田 电力 集 团 油 田热 电厂 发 电分 厂 , 黑龙 江 大庆 13 1 ) 6 34
摘 要 : 对 大庆 油 田热 电厂 # 针 2锅 炉运行 中锅 炉排 烟 温度 , 渣 、 灰含碳 量 偏 高 , 而导 致锅 炉效 率有所 下 降。为 了提 高锅炉 运行 灰 飞 从 经 济性 , 到影 响锅 炉效 率 的主要 因素 , 求合 理 的运 行 方式 , # 找 寻 对 2炉的锅 炉排 烟 温度 、 炉排 烟 氧量 进行 了标 定 , 锅 对灰 渣 成分进 行 测 试 , 时进行 制 粉 系统 优化 调 整 、 同 煤粉 细度 调 整 、 煤 机 出口温度 调 节 、 次风挡 板 优 化调 整 、 炉 变氧 量 等单 因素 的优 化 调 整及 磨 二 锅 测 量 , 析 五种 因素 下对锅 炉效 率的影 响 , 分 并给 出了在锅 炉额 定 工况 下的优 化运 行 方式 。 关 键词 : 燃烧 调整 ; 炉 热效 率 ; 锅 优化 运行 方 式

锅炉燃烧优化调整方案

锅炉燃烧优化调整方案

锅炉燃烧优化调整方案萨拉齐电厂的2×300MW CFB锅炉是采用哈尔滨锅炉股份有限公司具有自主知识产权的CFB锅炉技术设计和制造的,锅炉型号HG-1065/17.6-L.MG,是亚临界参数、一次中间再热自然循环汽包炉、紧身封闭、平衡通风、固态排渣、全钢架悬吊结构的循环流化床锅炉,燃用混合煤质,锅炉以最大连续负荷(即BMCR工况)为设计参数,锅炉的最大连续蒸发量为1065t/h。

循环物料的分离采用高温绝热旋风分离器,锅炉采用支吊结合的固定方式,受热面采用全悬吊方式,空气预热器、分离器采用支撑结构;锅炉启动采用床下和床上联合点火启动方式。

萨拉齐电厂锅炉主要技术参数:一、优化燃烧调整机构为了积极响应公司号召,使我厂锅炉燃烧优化调整工作有序进行,做到调整后锅炉更加安全、经济运行,我厂成立了锅炉优化燃烧调整小组:1、组织机构:组长: 杨彦卿副组长:冀树芳、贺建平成员:刘玉俊、蔚志刚、李京荣、范海水、谷威、孔凡林、薛文祥、于斌2、工作职责:1)负责制定锅炉优化燃烧调整的工作计划;2)负责编制锅炉优化燃烧调整方案及锅炉运行中问题的检查汇总;3)负责组织实施锅炉优化燃烧调整工作,保证锅炉长周期连续稳定运行。

二、优化燃烧调整工作内容:1、入炉煤粒度调整:1)CFB锅炉对入炉煤粒径分布要求很高,合理的粒径分布是影响锅炉燃烧安全稳定和经济的最重要因素之一,入炉煤粒径对锅炉的影响有以下几点:a)入炉煤细粒径比例较少,粗颗粒比例多,阻力相应增加锅炉流化所需一次风量增大,细颗粒逃逸出炉内的几率增高,锅炉飞灰含碳量上升;b)入炉煤细颗粒比例多,粗颗粒比例少,在相同的一次风量下锅炉床层上移,床温升高,锅炉排烟温度也相应提高;c)入炉煤粒径过粗还会影响到锅炉的正常流化和排渣,粒径过粗容易使排渣不畅导致流化不良甚至结焦,为此我厂应严格控制入炉煤粒度;每星期对入炉煤粒度进行分析两次,并根据入炉煤粒度分析及时检查高幅筛筛条或调整碎煤机间隙。

生物质锅炉燃烧调整的方法

生物质锅炉燃烧调整的方法

生物质锅炉燃烧调整的方法 01一、锅炉燃烧调整的方法1.生物质在振动炉排上的燃烧过程生物质的燃烧通常可以分为三个阶段,即预热起燃阶段、挥发分燃烧阶段、炭燃烧阶段。

生物质在振动炉排上的燃烧过程分为预热干燥区、燃烧区和燃尽区,这可以与振动炉排的高、中和低端相对应。

根据各区的燃烧特点,各区需要的风量有差别,预热干燥区和燃尽区的风量少一些,燃烧区的风量要大一些。

燃料颗粒在振动炉排锅炉中燃烧可以分为两种类型:颗粒大的在炉排上燃烧,在气力播撒的过程中,颗粒特别小的在炉排上部空间发生悬浮燃烧。

2.生物质在炉排上完全燃烧的条件炉内良好燃烧的标志就是在炉内不结渣的前提下,尽可能接近完全燃烧,同时保证较快的燃烧速度,得到最高的燃烧效率。

(1)供应充足而有合适的空气量如果过量空气系数过小,即空气量供应不足,会增大固体不完全燃烧热损失q4和可燃气体不完全燃烧热损失q3,使燃烧效率降低;如果过量空气系数过大,则会降低炉膛温度,增加不完全燃烧热损失。

最佳的过量空气系数使q2+q3+q4之和为最小值。

(2)适当提高炉温根据阿累尼乌斯定律,燃烧反应速度与温度成指数关系。

在保证炉膛不结渣的前提下,尽量提高炉膛温度。

(3)炉膛内良好的扰动和混合在着火和燃烧阶段,要保证空气和燃料的充分混合,在燃尽阶段,要加强扰动混合。

(4)燃料在炉排上和炉膛中有足够的停留时间(5)保持合理的火焰前沿位置。

火焰前沿应该位于高端炉排与中部炉排的之间区域,火焰在炉排上的充满度好。

3.振动炉排锅炉的燃烧调整方法(1)调整振动炉排的振动频率和振动周期(振动时间和停止时间)振动炉排的振动频率一般不随负荷的变化而进行调整,最佳的振动频率是通过观察低端炉排的挡灰板处的灰渣堆积厚度来决定的。

当燃料的粒度、水分和负荷发生变化时,只是对振动时间和停止时间进行调整,振动频率一般不进行调整。

振动炉排的频率应该由下面两个因素来决定:其一是低端炉排的挡灰板处的灰渣堆积厚度,应该维持在5~10cm;其二是在一定振动频率下,不能使炉膛负压发生剧烈变化;其三是检测1号捞渣机出口的灰渣含碳量,正常的含碳量应该为5~10%。

锅炉燃烧火焰中心调整

锅炉燃烧火焰中心调整

锅炉燃烧火焰中心调整锅炉燃烧火焰中心调整是锅炉燃烧调整重要一项,一般而言火焰中心在炉膛中的正确位置,一般应在燃烧器平均高度所在平面的几何中心处,火焰中心位置太低时,可能引起冷灰斗处结渣;火焰中心位置太高,使炉膛出口烟温升高,导致炉膛出口对流受热面结焦及过热器壁温升高;火焰中心在炉膛内偏向某一侧时,会引起锅炉受热面换热不均匀及该侧炉墙的冲刷和结焦。

火焰中心位置的变动,对锅炉传热及锅炉安全工作均有影响。

一、影响锅炉燃烧火焰中心偏心因素分析1、煤种煤质变影响由于原煤受市场因素影响使得煤价上涨,使得机组燃用煤种存在较大的变化。

不同的煤质,原煤的含碳量、挥发分、水分、灰分等因素不同,使得煤粉进入炉膛后完全燃烧的时间不同,尤其是原煤含碳量、挥发分两个因素,含碳量越大,煤粉完全燃烧滞后,火焰中心上升,挥发分越大,煤粉越容易燃烧,火焰中心下降。

2、一次风速与风温影响机组运行中,一次风速越大,使得火焰中心升高。

一次风温温度低,使得一次风对煤粉干燥、加热的能力变若,火焰中心升高。

3、二次风配风不合理燃烧器。

二次风分为下层主燃烧区我厂锅炉燃烧器采用复合空气分级低NOx和上层燃尽风区,上下燃尽风区配风量影响着火焰中心的高度和火焰偏斜情况,上部燃尽风量配比较正常偏大时炉膛火焰中心升高,炉膛主燃烧区起旋风量和上部燃尽区消旋风量及炉膛与二次风箱差压均影响着炉膛火焰中心的偏斜情况。

4、总风量过大锅炉燃烧总风量过大,使得锅炉炉膛燃烧风量增大,使得火焰中心升高。

5、炉底漏风炉底漏风,使得锅炉炉膛燃烧实际总风增大,火焰中心升高。

6、锅炉燃烧器摆角调整不当,使得锅炉燃烧火焰中心抬高或降低。

二、控制措施与对策1、优化配煤。

针对不同煤源煤种,根据煤种的含碳量、挥发分、水分、灰分的煤种进行合理配煤掺烧,以稳定的加权平均值进入炉膛燃烧。

运行人员加强煤种煤质参数监视,控制不同煤种的二次风配风量。

2、控制合理的煤粉细度。

我们知道其他情况不变的情况下,煤粉越细,煤粉越容易燃烧,炉膛火焰中心相对降低;煤粉越粗,煤粉燃烧滞后,炉膛火焰中心相对升高。

锅炉调试方案

锅炉调试方案

锅炉启动、调整、试验方案(TG80/3. 82-M5)内蒙古佳辉硅自备电厂2013年1月目录1.前言2.设备概况3.启动前的检查,准备4.锅炉水压试验5.转动机械试运行6.漏风试验7.鉴定风机岀力,连锁试验,事故按钮8.锅炉冷态试验9.锅炉烘炉10.锅炉煮炉11 •蒸汽吹管12.蒸汽系统严密性试验13.安全门整定14.机组满负荷试运15.反事故措施16.组织分工17.调试期间所需工器具1.前言内蒙古佳辉硅化工有限公司投资新建的发电厂锅炉是太原锅炉厂制造的型号为TG80/3.82—M5型循环流化床锅炉,为搞好本锅炉的调整试验工作,为锅炉运行提供最佳运行工况数据,保证今后的安全稳定运行,特编写《锅炉启动、调整、试验方案》,本方案经启动指挥部批准后方可实行。

2 •设备概况2・1本锅炉采用单锅筒,自然循环,膜式壁炉膛,前吊后支, 全钢架兀型结构,电布联合除尘。

锅炉布置在厂房内。

2.2循环流化床锅炉燃烧室内飞灰浓度极高。

因而炉内需要良好的密封和防磨性能。

本炉采用了膜式壁结构。

2.3锅炉燃烧室所需的空气由一、二次风机提供,一、二次风比及煤种有关。

大致分为6 0:4 0, 一次风经空气预热器引入预热后,进入水冷风室中通过安装在水冷布风板上的风帽进入燃烧室,保证流化质量和密相区的燃烧。

二次风经空气预热器预热后,由前、后墙的二次风口进入炉膛,补充燃烧所需空气并加强扰动混合。

燃煤经三台刮板式给煤机及一次风混合播撒吹散进入炉膛。

燃煤在炉膛内燃烧产生大量的烟气和飞灰,烟气携带大量未燃尽的碳粒子在炉膛上部进一步燃烧放热后,进入分离器,烟气和物料分离,被分离岀的物料经料斗、料腿、J型阀返回炉膛,实现循环燃烧。

烟 气经转向室进入高温过热器、低温过热器、省煤器、预热器、 电袋除尘器、经引风机排出烟囱。

燃煤经燃烧后形成的粗渣 由炉底部放渣管排岀。

2・4锅炉给水经省煤器加热后进入汽包,汽包内的饱和水经 集中下降管,分配到水冷壁下集箱,经上升管加热后进入上 联箱,然后进入汽包,经主汽阀送入汽轮机。

锅炉燃烧优化调整技术

锅炉燃烧优化调整技术

2)掺冷风量对排烟温度影响
②运行控制磨煤机出口温度偏低 按照《电站磨煤机及制粉系统选型导则》(DL/T 466-
2004)规定的磨煤机出口温度,见表1。 锅炉设计时热风温度的选择主要取决于燃烧的需要; 所选定的热风温度往往高于所要求的磨煤机入口的干
燥剂温度,因此要求在磨煤机入口前掺入一部分温度 较低的介质; 运行中磨煤机出口温度控制的越低,则冷一次风占的 比例越大,即流过空预器的风量流量降低,这样引起 排烟温度升高。
➢ 排烟热损失主要取决于排烟温度与排烟氧量 (过剩空气系数)
➢ 排烟热损失是锅炉各项热损失中最大的 (5%~7%);
➢ 排烟温度每升高10℃.排烟损失约增加0.5%~ 0.7%);机组发电煤耗升高约1.7 ~2.2 g/kWh。
➢ 过高的排烟温度,对锅炉后电除尘及脱硫设备 的安全运行也构成威胁。
烟气余热利于系统图
~180
贫煤 130 烟煤、褐煤 70
褐煤 90 烟煤 120
烟煤 70~75 褐煤 70 Vdaf≤15%的煤 100
当Vdaf<40%时,tM2=[(82-Vdaf)×5/3±5] 当Vdaf≥40%时,tM2<70
高热值烟煤<82,低热质烟煤<77,次烟煤、褐煤 <66
备注:燃用混煤的,可允许tM2较低的相应煤种取值;无烟煤只受设备允许 温度的限制
W火焰燃烧方式
➢ 无烟煤这种反应特性极低的煤种 (可燃基挥发分低于10%),
➢ 采用“W”火焰的燃烧方式,通过 提高炉膛的热负荷,延长火焰行程 等手段来获得满意的燃烧效果。
左侧墙
右侧墙
燃尽风口
燃烧器
➢ ➢
前后墙对冲燃烧方式 ➢
沿炉膛宽度方向热负荷分布均匀 过热器、再热器区炉宽方向的烟温 分布更加均匀 燃烧器具有自稳燃能力

300MW锅炉热态燃烧制粉系统优化调整试验

300MW锅炉热态燃烧制粉系统优化调整试验

300MW锅炉热态燃烧及制粉系统优化调整试验研究【摘要】对国内某300mw锅炉进行了热态燃烧及制粉系统优化调整试验,根据试验结果分析了煤粉颗粒偏粗、飞灰偏高的原因并提出解决问题对策,提高了机组运行经济性。

【关键词】电厂锅炉;制粉系统;优化调整;热态燃烧1. 设备概况试验锅炉为上海锅炉厂生产的sg-1025/16.7-m313up 型直流燃煤锅炉,单炉膛燃用烟煤(贫煤),四角切圆燃烧,固态排渣煤粉炉,锅炉本体采用悬吊结构,露天布置采用覆管式轻型炉墙,配上海汽轮机厂n300-165/535/535,300mw汽轮机组。

燃烧器为直流式四角布置切圆燃烧,每组燃烧器设有五层一次风和七层二次风喷嘴,一二次风采用间隔布置。

制粉乏气作为三次风从燃烧器上部分两层八个喷嘴从前后墙送入炉膛。

制粉系统为钢球磨中储式热风送风系统,配四台dtm350/600 型钢球磨煤机。

2. 实验仪器及依据与数据处理方法本次燃烧调整试验采用锅炉性能试验专用仪器和仪表,所有仪表和仪器经过鉴定部门检验,有关需要现场标定的仪表也在现场进行了标定,有效保证了测试数据的真实可靠。

制粉系统试验按照《电站磨煤机及制粉系统性能试验》(dl/t467-2004)[1]进行;燃烧调整试验依据中华人民共和国国家标准《电站锅炉性能试验规程》(gb10184-88)[2]进行,并参照《煤粉锅炉燃烧调整试验方法》。

所有测量数据均以算术平均值引入相关计算,测量结果不考虑测试仪器的系统误差。

3. 制粉系统试验与结果分析3.1 磨煤机钢球装载量试验在磨煤机停运状况下,对磨煤机实际钢球装载量进行测量,各台磨煤机实际钢球装载量与其空载电流的对应关系曲线见图1。

根据磨煤机直径、磨煤机长度、磨煤机体积、磨煤机筒体临界转速、最佳钢球装载系数以及钢球堆积密度计算得到最佳钢球装载量为52.13t。

实际的最佳钢球装载量需要通过试验确定,一般情况下,实际的最佳钢球装载量总在计算的最佳钢球装载量附近。

锅炉调试方案之十三--燃烧调整试验方案

锅炉调试方案之十三--燃烧调整试验方案

BT-GL-02-13XXXXXXXX扩建工程#3机组锅炉燃烧调整试验方案XXXXXXXX科学研究院二〇二四年一月签字页批准:审核:编写:目录1.编制依据 (5)2.调试目的 (5)3.系统及主要设备技术规范 (5)4.试验内容 (7)5.锅炉燃烧调整应具备的条件 (7)6.试验程序 (8)7.试验方法和步骤 (8)8.职责分工 (9)9.环境、职业健康、安全、风险因素控制措施 (10)1.编制依据1.1《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程(1996年版)》1.2《电力建设施工及验收技术规范》锅炉篇(1992年版)1.3《火电工程调整试运质量检验及评定标准》(1996年版)1.4《火电工程启动调试工作规定》(1996年版)1.5设计图纸及设备设明书2.调试目的锅炉燃烧的好坏对锅炉及电厂运行的安全性和经济性都有很大的影响,锅炉燃烧调整可以确保着火稳定,燃烧中心适中,火焰分布均匀,配风合理,避免结焦等,维持锅炉汽温、汽压和蒸发量稳定正常,使锅炉保持较高的经济性运行。

本措施的制定是为了在整套启动阶段指导锅炉燃烧调整,保证在锅炉试运中能够安全正常运行。

3.系统及主要设备技术规范3.1系统简介XXXXXXXX扩建工程#3机组锅炉是由东方锅炉有限责任公司制造的DG1065/18.2-Ⅱ6型亚临界压力一次中间再热自然循环汽包炉。

锅炉采用摆动式燃烧器、四角布置、切向燃烧。

单炉膛、全钢架悬吊结构、平衡通风、固态排渣。

锅炉采用正压直吹式制粉系统,配五台HP863型中速磨煤机,布置在炉前,四台磨煤机可带MCR负荷,一台备用。

燃烧器为可上下摆动的直流燃烧器,采用四角布置、切向燃烧。

上组所有喷口均可上下摆动±30°,下组所有喷口均可上下摆动±15°。

油燃烧器共12个,分三层布置。

燃用轻柴油。

油枪采用简单机械雾化型喷嘴3.2 锅炉主要技术规范3.2.1煤质分析3.2.2 锅炉主要技术参数如下过热蒸汽流量 1065 t/h过热蒸汽压力 17.36 MPa过热蒸汽温度 540 ℃再热蒸汽流量 875 t/h再热蒸汽进口温度 332 ℃再热蒸汽出口温度 540 ℃再热蒸汽进口压力 3.94 MPa再热蒸汽出口压力 3.78 MPa给水温度 281 ℃排烟温度(修正前) 132 ℃排烟温度(修正后) 126 ℃过热器喷水量(一级) 36.61 t/h过热器喷水量(二级) 9.15t/h二次气喷水量 21.96t/h锅筒工作压力18.77 MPa锅炉效率 92.93 %3.2.3燃烧器规范4.试验内容4.1 锅炉主保护的检查确认;4.2 燃烧调整;5.锅炉燃烧调整应具备的条件5.1 在锅炉启动前必须对FSSS系统的各项功能进行试验,确保其动作正确可靠。

锅炉燃尽风调节的实际验证

锅炉燃尽风调节的实际验证

锅炉燃尽风调节的研究0引言随着国内电力环保排放标准的越趋严格,国家要求燃煤机组3。

我厂由于锅炉负荷受总排口NOX排放浓度不得高于50mg/Nm热网负荷限制,SCR入口烟温偏低导致SCR反应效率受限,运行人员往往采用过量喷氨来保证脱硝系统的达标排放,造成氨耗量增加,不利于机组经济运行。

另一方面由于漏氨生成硫酸铵盐,导致催化剂积灰严重,脱硝效率下降;同时空预器易堵塞,引风机出口阻力增大,机组运行能耗偏高。

目前,空气分级燃烧技术是一种比较成熟且应用广泛的低氮燃烧技术,能有效大幅降低NO x排放,同时减少尾气脱硝成本。

采用空气分级燃烧技术时,下炉膛主燃烧区域氧气浓度偏低,会生成大量CO形成还原性气氛,有利于抑制NO x形成。

SOFA燃尽风从主燃烧区上部送入炉膛,与炉膛产生的未燃尽的可燃物混合,促进燃料的燃尽,提高了燃烧经济性。

SOFA燃尽风做为空气分级燃烧技术中的一个重要组成部分,其布置方式、风率大小以及入射角度都会对燃烧效率、NO x排放产生不可忽视的影响,同时也会影响上炉膛温度分部和锅炉的安全稳定运行。

针对此问题我参考其他学者的论文并结合我厂SOFA燃尽风挡板的布置方式做出了如下研究。

1锅炉本体情况本锅炉是哈尔滨锅炉厂有限责任公司设计、制造的高压超高温汽包自然循环炉,锅炉型号HG-490/10.9-YM1型。

单炉膛平衡通风、固态排渣、喷水减温、悬吊全钢结构,锅炉为全封闭。

采用正压直吹式制粉系统, 配有4台型中速磨煤机,磨煤机出口选择动态分离器,阻尼减振式液压变加载。

锅炉的横断面布置图如图1所示。

图1-1锅炉房横断面布置图为研究不同燃尽风风率对四角切圆锅炉NO x排放特性的影响,表1中列出了我厂一期锅炉燃烧器配风设计数据。

表1图1-2 我厂一期燃尽风道2燃尽风率对锅炉燃烧及NO x排放特性的影响锅炉炉膛内的煤粉燃烧过程由多个子过程互相耦合而成,主要包含:湍流过程,颗粒相的输运,煤粉颗粒的热解和燃烧,气相反应物参与的均相燃烧反应,辐射和对流传热过程,氮氧化物等生成和还原过程等。

最全的锅炉调试方案

最全的锅炉调试方案

锅炉调试方案目录第一章锅炉介绍错误!未定义书签。

一、锅炉技术规范错误!未定义书签。

1 锅炉参数错误!未定义书签。

2 设计燃料(劣质烟煤,煤质分析如下)错误!未定义书签。

3 技术经济指标错误!未定义书签。

4 设计数据错误!未定义书签。

5 水质要求错误!未定义书签。

6 负荷调节错误!未定义书签。

7 其它技术指标错误!未定义书签。

二、锅炉汽水系统错误!未定义书签。

1 给水流程错误!未定义书签。

2 蒸汽流程错误!未定义书签。

3 其它流程错误!未定义书签。

三、锅炉结构错误!未定义书签。

1 锅筒及内部装置错误!未定义书签。

2 水冷系统错误!未定义书签。

3 燃烧系统错误!未定义书签。

4 过热器错误!未定义书签。

5 省煤器错误!未定义书签。

6 空气预热器错误!未定义书签。

7 分离、回料系统错误!未定义书签。

四、仪表控制错误!未定义书签。

五、锅炉所配安全附件错误!未定义书签。

六、锅炉辅机错误!未定义书签。

(九)除渣系统滚筒冷渣机技术参数(见下表)错误!未定义书签。

(十一)除灰系统技术参数(见下表)错误!未定义书签。

(十三)起重设备(电动葫芦、手拉葫芦)技术参数(见下表)错误!未定义书签。

第二章安装后的检查错误!未定义书签。

一、检查燃烧室及烟道内部,符合下列要求:错误!未定义书签。

二、检查给煤机和油枪,符合下列要求:错误!未定义书签。

三、检查电动机,符合下列要求:错误!未定义书签。

四、检查飞灰循环系统,符合下列要求:错误!未定义书签。

五、检查汽水管道及燃油管道,符合下列要求:错误!未定义书签。

六、检查各阀门、挡板、风门,符合下列要求:错误!未定义书签。

七、检查汽包水位计,符合下列要求:错误!未定义书签。

八、检查压力表,符合下列要求:错误!未定义书签。

九、检查安全阀,符合下列要求:错误!未定义书签。

十、检查承压部件的膨胀指示器,符合下列要求:错误!未定义书签。

十一、检查操作盘,符合下列要求:错误!未定义书签。

十二、检查现场照明,符合下列要求:错误!未定义书签。

锅炉低负荷稳燃调试方案

锅炉低负荷稳燃调试方案

调试方案总包会签意见表调试方案名称: #2锅炉低负荷稳燃调试方案注:此表有总包单位填写,意见一栏写不下可另附页。

方案报审表工程名称:莒县丰源热电有限公司2×350MW热电联产工程编号:ZJDL-JNZN-02GL-A04-018填报说明:本表一式六份,由调试单位填报,建设单位、监理单位、总包单位各一份,调试单位六份。

编号:ZJDL-JNZN-02GL-A04-018 莒县丰源热电有限公司2×350MW热电工程#2锅炉低负荷稳燃调试方案济南中能电力工程有限公司二零一八年八月十日莒县丰源热电有限公司2×350MW热电工程#2锅炉低负荷稳燃调试方案编制:审核:批准:目录1 设备系统概述 (1)2 编制依据 (2)3 调试范围及目的 (3)4 调试应具备的条件 (3)5 调试工作内容及程序 (4)6 联锁、保护逻辑及定值 (4)7 调试质量验收标准 (4)8 调试的组织与分工 (4)9 安全注意事项及相关强制性条文 (6)10 工作危险源及环境和职业健康管理、绿色施工 (9)11 调试项目记录内容及使用仪器仪表 (11)12 附录 (11)莒县丰源热电有限公司2×350MW热电工程2号锅炉低负荷稳燃措施1 设备系统概述1.1系统描述莒县丰源热电有限公司2×350MW热电工程锅炉为哈尔滨锅炉厂设计、制造的超临界一次再热变压运行直流锅炉,四角切圆燃烧、一次再热、平衡通风、露天布置、固态排渣。

启动系统由疏水泵、汽水分离器、贮水箱、疏水扩容器、疏水阀、管道及其它阀门附件等组成。

燃烧器采用四角切向布置,每台磨煤机带一层4只煤粉燃烧器,燃烧器为水平浓淡分离并配有分级送风系统,以进一步降低NO x生成量。

每台锅炉配备两台三分仓回转式空气预热器,立式布置,烟气与空气以逆流方式换热。

制粉系统为正压直吹式,配置5台MPS磨煤机,运行方式为4运1备;每台磨煤机对应一层燃烧器;煤粉细度R90=19%;系统配有两台离心式一次风机,两台离心式密封风机。

锅炉燃烧调整试验方案

锅炉燃烧调整试验方案

锅炉燃烧调整试验方案批准:审核:编制:朔州格瑞特矸石电厂神朔电力运营公司二0一0年五月锅炉燃烧调整试验方案一、试验目的在机组同一负荷下,通过调整一、二次风量的配比,观察耗煤量、炉膛温度、除尘器差压、过热器及再热器的减温水量的变化,以找出最佳的运行工况,为锅炉的经济调整提供依据。

二、试验要求1、试验在90%额定负荷下进行,即120MW负荷下进行。

2、试验期间应保证煤质稳定。

3、试验应在三种工况下分别进行(即一次风比例55%、二次风比例45%工况下;一次风比例50%、二次风比例50%工况下;一次风比例45%、二次风比例55%工况下),每种工况试验2小时,每10分钟记录一次参数。

4、试验期间应保证二次小风门全开,播煤风开度保持60%,其他风不做调整,保持原先开度(密封风、冷却风、点火二次风、返料风)。

5、试验期间应保证锅炉主汽压力、主汽温度、再热汽温度、床压、含氧量达到规定范围之内。

6、试验期间应保证主给水电动门全开。

7、锅炉总风量保持400000-420000Nm3/h左右。

三、试验方法1、首先进行第一种工况试验,即一次风比例55%、二次风比例45%工况。

保证锅炉总风量在上述范围内,调整一、二次风比例。

在各种参数达到规定要求后,稳定10分钟开始记录相关数据。

2、此种工况维持运行2小时,每10分钟记录一次数据。

要求在此期间各主要参数应保证达到规定要求范围内,如主汽压力、主汽温度、床压等。

3、第一种工况试验完毕后,进行第二种工况的试验,即一次风比例50%、二次风比例50%工况。

试验要求同第一种工况。

4、依次完成三种工况的试验,记录相关数据。

5、两台锅炉分别进行,且试验期间发电部及运营公司锅炉专业负责人应在现场进行指导,确保试验的顺利进行。

四、锅炉播煤风检查由于两台锅炉播煤风风量及风压存在偏差,为检查其准确性,特做如下检查调整:1、首先将两台锅炉播煤风开度都保持在60%上。

2、检查期间应保证两台锅炉煤量相同,且每台给煤机出力保持均衡。

锅炉低负荷燃烧调整措施

锅炉低负荷燃烧调整措施

锅炉低负荷燃烧调整措施一、把好掺配煤关1、由于煤场劣质煤多、优质煤少,同时如果来车很多的话,输煤为了减轻自己的压车压力,很多差煤都往仓里上,造成煤质很差燃烧不稳,锅炉容易灭火。

所以要求二控值长严格调度输煤专业,绝对保证B、D仓的煤是优质煤,并且上个班要对下个班前四个小时的煤质负责。

2、由于原煤仓下煤不畅,加之雨雪天气煤湿结冻,给煤机断煤频繁发生,所以要求二控值长严格调度输煤专业,尽量从干煤棚取煤,如确需掺湿煤,干湿比例不能超过三比一,并且干湿煤尽量在皮带上混合好后再进原煤仓。

二、把好给煤机下煤关由于原煤仓内壁不滑,同时老煤板结严重,所以原煤仓下煤不畅,对直吹式的锅炉更影响机组的负荷和锅炉燃烧的稳定。

尤其是给煤机长时间不下煤,一则会造成煤粉分离器出口温度高(150℃),跳磨煤机,更加剧炉膛燃烧的扰动和不稳定;再则如给煤机下煤挡板关闭不及时或关不动,会造成热风上走,烧坏烧焦给煤机皮带。

所以要求值长、机长:1、积极合理调动敲煤临聘人员,值内设专人加强对临聘人员的监督,把临聘人员分成三组,其中两组(6人)对B、E四台断煤严重的给煤机重点蹲守敲煤,另一组(3人)机动负责其他给煤机,这样各负其则,临聘人员才会提高责任心。

2、每个值加强对敲煤临聘人员的培训,提高敲煤技巧,这样既省力又不堵煤。

3、当发现给煤机上插板和下挡板故障时,值长要立即联系炉控和火电运检公司人员进行处理,处理不好快速手动摇开,以便启给煤机下煤。

4、因为B、D原煤仓上的优质煤,所以当这两个仓对应的任一给煤机断煤时,应加强燃烧的监视,适当投油稳燃,下煤正常燃烧稳定后退油。

三、把好炉膛燃烧关1、制粉系统的调整制粉系统参数的调整的好坏,直接关系到炉膛燃烧的稳定。

所以要求副控及以上的人员从以下方面来进行调整:a、一次风压、一次风温、一次风速一次风压根据磨煤机的台数和下煤量而定,一般磨煤机入口风压为8.5~9.5MPa ,压力高、下煤量小,会导致煤粉分离器出口温度升高,同时会导致磨煤机大瓦温度上升跳磨;压力低下煤量大,会导致煤粉吹不出去,堵磨堵粉管。

循环流化床锅炉冷态与燃烧调整试验技术导则

循环流化床锅炉冷态与燃烧调整试验技术导则

循环流化床锅炉冷态与燃烧调整试验技术导则循环流化床锅炉是一种高效能的锅炉设备,具有节能、环保和资源利用等优点。

为了确保循环流化床锅炉的正常运行和高效燃烧,需要进行冷态与燃烧调整试验。

本文将介绍循环流化床锅炉冷态与燃烧调整试验的技术导则。

一、试验目的和要求试验的目的是验证锅炉在冷态下的运行性能,同时调整燃烧参数,使锅炉燃烧效果达到最佳状态。

试验要求包括试验内容、试验对象、试验装置和试验环境等。

二、试验内容试验内容包括锅炉的静态试验和动态试验。

静态试验主要是测试和验证燃烧系统的各项参数;动态试验主要是通过调整燃烧参数,实现锅炉燃烧的最佳状态。

三、试验对象试验对象为循环流化床锅炉,在试验前需要进行清洗和检修,确保锅炉的各项设备和系统处于良好状态。

四、试验装置试验装置主要包括燃烧控制系统、燃烧器、测量和数据采集系统等。

燃烧控制系统需具备自动化控制功能,能对燃烧参数进行实时调整和监测。

五、试验环境试验环境包括锅炉房的温度、湿度、气流状态等因素。

试验前需要对环境因素进行调整和控制,以保证试验的准确性和可靠性。

六、试验步骤1. 静态试验:首先进行锅炉的冷态试验,主要测试和验证锅炉的压力、温度、流量、氧含量等参数。

依据试验结果,确定燃烧参数的初始值。

2. 动态试验:通过改变燃烧参数,对锅炉进行动态试验,主要包括燃烧空气流量、燃料供给量、床温、床层压降等参数的调整与监测。

根据试验结果,逐步调整燃烧参数,使锅炉燃烧效果达到最佳状态。

3. 数据处理与分析:试验结束后,对试验数据进行处理和分析,包括参数变化趋势、燃烧效率、废气排放等指标的计算和评估。

七、试验安全措施在进行试验时,需注意锅炉的安全运行,确保试验人员的人身安全。

试验前需检查试验装置和设备的安全性能,如燃烧器的点火装置、风门的开启程度等。

总结:循环流化床锅炉冷态与燃烧调整试验技术导则是确保锅炉正常运行和高效燃烧的重要工作。

通过静态试验和动态试验的组合,可以对锅炉的运行性能进行验证和调整,以实现锅炉燃烧的最佳状态。

锅炉燃烧的调整(最新编写)

锅炉燃烧的调整(最新编写)

锅炉燃烧的调整⏹炉内燃烧调整的任务可归纳为三点:⏹维持蒸汽压力、温度在正常范围内。

⏹着火和燃烧稳定,燃烧中心适当,火焰分布均匀,燃烧完全。

⏹对于平衡通风的锅炉来说,应维持一定的炉膛负压锅炉进行监视和调整的主要内容有:⏹1)使锅炉参数达到额定值,满足机组负荷要求。

⏹2)保持稳定和正常的汽温汽压。

⏹3)均衡给煤、给水,维持正常的水煤比。

⏹4)保持合格的炉水和蒸汽品质。

⏹5)保持良好的燃烧,减少热损失,提高锅炉效率。

⏹6)及时调整锅炉运行工况,使机组在安全、经济的最佳工况下运行。

⏹煤粉的正常燃烧,应具有限的金黄色火焰,火色稳定和均匀,火焰中心在燃烧室中部,不触及四周水冷壁;火焰下不低于冷灰斗一半的深度,火焰中不应有煤粉分离出来,也不应有明显的星点,烟囱的排放呈淡灰色。

⏹如火焰亮白刺眼,表示风量偏大,这时的炉膛温度较高;⏹如火焰暗红,则表示风量过小,或煤粉太粗、漏风多等,此时炉膛温度偏低;⏹火焰发黄、无力,则是煤的水分高或挥发分低的反应。

制粉系统运行调整⏹(1)调整磨煤机出力时,应同时调节。

⏹(2)根据磨煤机研磨件磨损情况,及时调整加载力,保证制粉系统出力。

⏹(3)定期进行煤粉取样分析细度,通过对分离器的调整,使煤粉细度符合要求。

⏹(4)维持磨煤机出口温度正常。

一、煤粉量的调整⏹配有直吹式制粉系统的锅炉⏹当锅炉负荷有较大变动时,即需启动或停止一套制粉系统。

⏹锅炉负荷变化不大时,可通过调节运行中的制粉系统出力来解决。

⏹对于带直吹式制粉系统的煤粉炉,其燃料量的调节是用改变给煤量来实现的,因而对负荷改变的响应频率较仓储式制粉系统较慢。

二、风量的调整⏹锅炉的负荷变化时,送入炉内的风量必须与送入炉内的燃料量相适应,同时也必须对引风量进行相应的调整。

⏹1.送风调整⏹进入锅炉的空气主要是有组织的一、二、三次风,其次是少量的漏风。

⏹2.炉膛负压及引风调整煤粉细度的调节⏹中速磨煤机固定式离心分离器的调节,通常是改变安装在磨煤机上部的可调切向叶片角度(即折向挡板开度)来改变风粉气流的流动速度和旋转半径,从而达到改变煤粉的离心力和粗细粉分离效果的目的。

锅炉的风量调节与燃烧调整

锅炉的风量调节与燃烧调整
通常情况,锅炉在高负荷时过量空气系数小而低负荷时过 量空气系数高,运行人员可以通过氧量的变化来控制送入炉内 空气量的多少。
2、氧量控制与送风量的调节
⑵送风量的调节 送风量调节的依据是炉膛出口的过量空气系数,一般按最
佳过量空气系数调节风量,以取得最高的锅炉效率。 一般情况下,增负荷时应先增加风量,再增加燃料量;减
燃尽风的调节原则:当燃用挥发分比较高的烟煤时,可适 当调高燃尽风量,使主燃烧区相对缺氧,降低燃烧区域炉膛温 度。当燃用劣质煤及低负荷燃烧时,燃尽风量应减少或关闭, 主燃烧区风量供应充足,燃烧效率高、炉膛温度高,有利于燃 烧的稳定。
2、旋流燃烧器的燃烧调整
⑵燃烧器的配风原则及燃烧调节 ⑤优化调整
依次按一次风、外二次风挡板、内二次风挡板、旋流器 位置的顺序,依次进行参数优化调整,待前一个参数得到最 佳值后,即将其固定,调整下一个参数。调整时的目标是省 煤器出口的烟气成分均匀性和CO的持续降低。
一般来讲,对于高挥发分的煤,外二次风率需要更大一些, 内二次风率需要小一些。这样可使火焰离喷口远些,保护燃烧 器并强化燃烧。
2、旋流燃烧器的燃烧调整
⑵燃烧器的配风原则及燃烧调节 ④中心风和燃尽风的调整
中心风量的大小会影响到火焰中心的温度和着火点至燃烧 器喷口的距离。
燃尽风加入燃烧器系统,使分级燃烧在更大的空间实施, 不仅可控制NOx的排放,也可调整炉膛温度和火焰中心位置, 并且对煤粉的燃尽也会发生影响。
挥发分高的烟煤,一般着火不成问题,需要主要燃 烧的安全性,可适当减少二次风率并多投一些燃烧器降 低燃烧器区域热负荷,以防止结焦。
二、燃料量与风量的调节
1.燃料量的调节 2.氧量控制与送风量的调节 3.炉膛负压监控与引风机的调节
1、燃料量的调节

330MW机组锅炉调试精细化燃烧调整试验

330MW机组锅炉调试精细化燃烧调整试验

2.4 运行人员应根据调试人员对燃烧调整的要求 调整有关配风、配煤及其它操作。 2.5 试验工况开始后直至结束时,锅炉运行工况保 持稳定。为维持工况稳定,试验锅炉应尽可能使进 风量与燃料量不变,而负荷调整任务由邻炉担任。 2.6 在改变氧量为 3. 0%、4. 5%工况低 NOX稳定运行 过程中,密切注意炉膛是否结焦、炉膛出口温度的 变化、干式排渣机的运行情况,以防止锅炉发生严 重的结焦。
渣系统。
表 1 锅炉设计主要参数
名称
单位
过热蒸汽流量
t/h
过热器出口蒸汽压力
MPa
再热器出口蒸汽压力
MPa
过热器出口蒸汽温度

再热器出口蒸汽温度

排烟温度(修正前)

BMCR 1 065 18. 34 4. 30 5 43 5 43 1 31
排烟温度(修正后)

1 26
每 台锅 炉配 有 五台 HP86 3型中 速 碗式 磨煤 机,
2.7 锅 炉 二 次 风 箱 和 炉 膛 的 差 压 应 保 持 在 0. 8kPa ~1 kPa 之间,以保持相对合适的二次风速。 2.8 在锅炉精细化燃烧调整过程中锅炉不得出现 严重的结焦,过热器出口压力、过热器出口温度及 再热器出口温度达到额定值。过热器壁温及再热器 壁温测点均不得出现超温情况。 2.9 制粉系统初步调整试验已结束,并已确定出磨 煤机的最大、最小出力,一次风量风煤比率,磨煤 机进、出口温度、煤粉细度调整基本完毕。 2.10 炉本体吹灰、空预器吹灰系统程控已调试完 毕,随时可投用。 2.11 每次工况变化后需稳定工况至少 30 分钟,然 后试验正式开始。 2.12 入炉煤的工业分析每班进行一次,并尽快拿 出分析报告。 2.13 电厂分析人员根据试验情况,每个工况结束 后对飞灰取样、炉渣取样分析一次(每 4 小时分析 一次)。 2.14 试验期间,锅炉安全阀不得起跳;锅炉不得 进行可能干扰试验工况的任何操作,如排污、吹灰、 打焦等,每个工况完毕后进行一次全面吹灰,然后 才可进行下一个工况的调整工作。

生物质锅炉燃料水分、灰分太高时的燃烧调整方案

生物质锅炉燃料水分、灰分太高时的燃烧调整方案

生物质锅炉燃料水分、灰分太高时的燃烧调整方案原文出自于豫鑫锅炉:/article/6451.html生物质锅炉,长期以来带不满负荷,燃料质量是主要问题之一。

一、原因分析1.燃料水分大人炉燃料水分一般在40%~50%(瑞典国际燃烧中心试验报告指出燃料水分大于45%,就很难组成生物质锅炉燃烧结构),这样的燃料进入炉膛,在预热和气化过程中释放出大量水蒸气,降低了炉膛温度。

根据水变为水蒸气体积扩大1200倍的理论,生成的水雾烟气像淋雨喷雾一样缭绕在火焰周围,抑制着火焰的长度和刚性,生物质锅炉无法构造强力燃烧。

在燃烧放热过程中,大量的水雾生成使得可燃质与氧的结合形成屏障,不但制约着生物质锅炉容积热负荷,而且烟气流速的增加形成了极大的烟气阻力,使引风机液力耦合器开度增加。

(1)炉膛温度降低、高效燃烧不能形成。

烟气携灰量增加,尾部受热面磨损速率增加。

(2)炉膛燃烧无力、刚性不够,动力燃烧区域燃烧不完全。

(3)为了克服产生的烟气阻力,引送风机液力耦合器开度增大,增加了厂用电率。

(4)烟气中水蒸气充斥在生物质锅炉尾部烟道里,其中的酸性物质加速了烟气冷却器、省煤器的腐蚀。

(5)水分使燃料吸热过程增加,烟气容积增加,剧烈燃烧无法生成,生成不了足够的容积热负荷。

2.燃料灰分大入炉燃料灰分大于40%,高浓度灰阻隔着可燃物燃烧。

生物质锅炉燃烧时混入的风量,需要穿透灰垢层,才能与燃烧混合。

大量用于燃烧的风量消耗在料层、灰层的扰动中,氧气不能与可燃质迅速反应,建立起燃烧结构。

紊乱的燃烧产生的后果如下:(1)生物质锅炉燃尽困难、机械不完全燃烧损失增加。

(2)燃烧形不成强烈穿透、回旋、吸引的作用。

(3)料层厚度、结焦性的增加,迫使炉排加速振动,生物质锅炉灰渣放热损失加大。

(4)燃烧配风困难,既要保持风的穿透、使氧气迅速作用到可燃质,又要保持炉膛温度,无法形成充分的空气动力脉动,很难构建较高温度的生物质锅炉燃烧中心。

(5)生物质锅炉蓄热能力不够,燃烧的热惯性不能迅速建立,生物质锅炉很难带高负荷。

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锅炉燃烧调整试验方案
一、试验目的
1、消除在煤泥使用量加大后造成锅炉床温下降的现象;
2、改变目前二次风风压、一二次风配比等参数,试验其是否能对加大煤泥用量产生积极作
用。

二、组织机构及分工
组长:马瑛
成员:崔彪殷勇王鹏军李军龙马战强张慧斌郭慧军许红卫各值长各锅炉运行班长
分工说明:
组长:负责本次调试的全面工作;
运行车间:负责锅炉的稳定运行,同时做好试验记录。

具体由殷勇、崔彪、王鹏军和炉运行班长负责;
燃料车间:负责输送合格的煤泥(控制煤泥水份在30%--35%之间、煤泥系统能满足运行要求),并按要求调整好入炉固体燃料热值及粒度。

具体由李军龙负责;
检修车间:负责锅炉主辅设备的正常维护及异常设备的抢修。

具体由许红卫负责;
生技室:负责对各值长生产环节的协调。

具体由郭慧军负责;
安监室:负责试验期间现场安全监督工作。

具体由马占强负责。

三、试验开始前应具备的条件
3.1 锅炉燃烧稳定
床温:控制在930~950℃、差压:控制在8.5~8.8Kpa、负压:维持在-50pa、一次风量:保持在130k m3/h、返料风机:母管风压保持在20-22Kpa、其它参数确保在规程允许范围内。

3.2 四台煤泥泵正常运行,煤泥水份控制在30%--35%,入炉固体燃料热值及粒度合格。

3.3 锅炉的除灰设备运行正常。

3.4 除渣设备
3.4.1 两台冷渣器运行正常。

3.4.2 1#、2#链斗运行正常。

3.4.3 放渣管保持畅通。

现场捅渣工具及人员防护设备完好齐全。

四、试验中需要特别注意的事项
4.1 锅炉专业在试验过程中,要做好相应的燃烧调整。

要以安全稳定运行为主。

严格控制各参数底限。

出现异常立即停止试验,确保锅炉稳定燃烧。

4.2 锅炉要做好一台突然停止运行时的事故处理(一般当一台煤泥泵故障停止时,锅炉运行工与煤泥值班工做好联系,在尽可能短的时间内将其它煤泥泵的用量增加,如其它煤泥泵的泵送次数不能满足需要时,可以增加煤量,以防灭火)。

4.4 床温在低于920℃时应尽快采取开放料门放灰、放低炉床差压和减小煤泥用量来提高床温。

五、调整步骤及措施
试验时间:7月5日9:00-7月10日9:00
试验步骤共分五步,具体如下:
第一步首先进行降低差压调整试验(时间:7月5日9:00—7月6日9:00)
试验目的:通过调整差压试验床温的变化趋势
1、将现差压下调,保持在8.0---8.5kpa,一次风压维持在8.5—9.5kpa。

调整原则为:高负荷高限,低负荷低限。

2、一次风量维持现有风量128—131km3/h不变,二次风量仍维持现有风量进行调整。

3、根据床温情况进行煤与煤泥适当进行加减量控制。

4. 第一步试验完成后方可进行下一步试验。

第二步进行返料放灰的调整试验(时间:7月6日9:00—7月7日9:00)
试验目的:通过返料器放灰试验不同负荷情况下,对床温的影响程度,寻求最佳放灰量和方式
1、将1# 、2#返料放料门逐渐开启,保证少量连续排向尾部烟道,并定时对放料管进行检查,保证不超温不堵塞,但尾部烟温不许超165℃。

调整放灰量的原则为:能实现用放灰来控制床温。

2、如少量向尾部烟道排灰试验中不能控制床温变化或尾部烟温超过165℃,则采用人工通过返料放灰直管的排灰方式进行,但要确保床温稳定且变化幅度较小。

3. 第二步试验完成后方可进行下一步试验。

第三步进行一、二次风量的调整试验(时间:7月7日9:00—7月8日9:00)
试验目的:通过风量的调整,确定煤泥配烧时最佳的风煤配比及燃烧工况的变化
1、首先,在锅炉正常运行稳定情况下进行调整。

2、维持差压正常,逐步将一次风量下调至115—125km3/h。

原则为:高负荷用高限,低
负荷用低限。

3、二次风在一次风满足正常燃烧用量后逐步加大风量,一二次风比例达到5:5或6:4,调整原则为:以满足温度(床温及汽温)和主汽压力的需要为原则。

4、第三步试验完成后方可进行下一步试验。

第四步床温的控制试验(时间:7月8日9:00—7月9日9:00)
试验目的:通过床温的调整,试验在煤泥配烧时最低稳定可控床温
1、床温正常控制在930--950℃,当测点温度低于920℃时,班长要立即对实际床温进行核对(在此情况下班长每半小时核对一次床温),如仍下降则通过减少煤泥用量进行床温提高操作。

2、点火油系统启动处于循环备用状态,当温度低于900℃时,要做好随时投油助燃准备。

3、第四步试验完成后方可进行下一步试验。

第五步二次风风压的调整试验(时间:7月9日9:00—7月10日9:00)
试验目的:通过二次风压调整,试验在煤泥配烧时二次风压对煤泥的扰动及中部燃烧工况
1、首先,在锅炉正常运行稳定情况下进行调整。

2、将床上三支油枪进风口全部关闭,观察风压变化及燃烧变化情况,观察20分钟。

3、再将二次风口上层风口挡板关闭至1/2处并固定,观察风压变化及燃烧变化情况,观察30分钟。

4、再将二次风口下层风口挡板关闭至1/2处并固定,观察风压变化及燃烧变化情况,观察30分钟。

5、在逐渐增加风压后,开始逐渐增加二次风量,并根据情况调整煤与煤泥量,最终调制
一、二次风量比例达到5:5或6:4。

在整个调整过程中,要保证锅炉燃烧稳定运行,如有异常变化,马上停止试验,找出针对性解决办法后再继续进行试验工作。

每一步的调整试验操作在当日早班进行,当日其它时间为维持观察时间。

成庄资源综合利用电厂
2010年6月29日。

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