原油油罐闪爆事故案例分享..

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三、事故调查及事故原因分析
管理原因:
三是个人保护设备和工具有缺陷。工人使用的工服和工 鞋在事故发生时已不具备防静电性能。压缩空气胶管带钢制喷 头不符合防静电要求;胶管本体不具备防静电性能。现场管理 人员对于作业人员的劳保用品、工具等已经不具备防静电性能 的状况缺乏判断和管理,且缺少有效的判断依据及管理手段。 四是罐内存在爆炸性混合气体。由于该罐属于原油储罐 ,事故前一天外输作业后,空气由呼吸阀进入罐内,与原油挥 发的可燃气体混合后,达到爆炸极限范围。但作业人员未能识 别出油罐内的可燃气体混合物达到爆炸极限的爆炸风险,作业 现场的管理制度执行不到位。在各原油储罐内存有油气并实施 倒罐、外输等作业,罐内存在可燃气体混合物的情况下,平台 管理不严格,作业过程控制不到位,人员持续在罐顶作业,暴 露于风险环境。
四、事故性质
调查组认为本次事故属于未能有效识别风险、管 理制度现场执行不到位引起的一起两人死亡事故,按《 生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令493号) 的定义,属于一般安全生产责任事故。
五、 事故防范和整改措施建议

1、加强现场人员使用的防静电劳保用品的管理,在检 验手段和标准不明确的情况下,建立强制更换制度,确 保现场使用的防静电工作服及工具有效。 2、针对静电和硫化亚铁的认识不足,组织全员培训。 3、规范和加强储罐(尤其是使用时间较长的)的检测 和清理。按照行业标准对相关设备进行检测和评估,根 据评估结果,制定相应措施和设备管理制度。 4、加强储罐作业前的风险分析,尤其对储存含硫油品 储罐要注意硫化亚铁自燃的风险分析和控制措施,要完 善管理制度,补充相应的管理要求。


二、事故损失情况:
人员死亡:两名。 事故直接经济损失为接近三百万元人民币:
三、事故调查及事故原因分析
调查组通过现场勘查、人员问讯、拍照、及取样物证 分析,技术组专家还进行了包括静电电位差等现场测试。
物证收集及实验检测:事故调查组到达现场后,根据对事故 调查的初步判断分别对罐内油气、原油罐呼吸阀、原油储罐沉积物 、防静电工服、防静电鞋、现场压缩空气橡胶软管进行了取样; 取样后送中国**大学(北京),公安部**消防研究所进行功 能测试,中国****股份有限公司**安全工程研究院;中国****股份 有限公司**安全工程研究院(防静电功能测试); 结果表明随着罐内原油温加热后轻组分会不断挥发,在储罐 内油液面以上的空间内,可燃气体不断富集,浓度逐渐升高,会逐 渐达到爆炸极限。
三、事故调查及事故原因分析Байду номын сангаас
管理原因:
一是对硫化亚铁自燃的风险认识不足。由于油品含硫量 低,因此一直未充分认识到硫化亚铁的风险,也未系统地识别 出硫化亚铁可能自燃导致储罐内混合气体燃烧和爆炸的风险, 是导致事故发生最主要的系统管理原因之一。 二是设备本质安全存在缺陷。由于设计年代较早,虽然 该设计符合常压储罐的设计标准,但这种固定顶储罐加呼吸阀 的模式可能导致罐内存在爆炸性混合气体,存在一定的隐患。 而在日常使用的过程中,对于老旧原油储罐操作及检修未做系 统的检测和评估,导致长期腐蚀,罐内存在硫化亚铁。此外, 经本次修复的罐顶粘接处可能仍然由于修补存在缺陷导致仍有 破损,呼吸阀阻火器失效的情况下由于外部静电释放火花并与 罐内少量外散的气体产生了较大火花,火花通过粘接处的破损 或呼吸阀阻火器返回罐内,引起罐内存在的可燃气体混合物闪 爆。


五、 事故防范和整改措施建议

5、加强人员资质管理。及时安排人员参加换证培训, 确保合规。 6、考虑增加惰性气体保护装置,确保原油储罐的本质 安全。 7、事故单位应举一反三,全面排查类似的原油储罐, 对于排查出来的隐患组织专项治理,避免重特大恶性事 故的发生。


谢谢
三、事故调查及事故原因分析
直接原因:
技术组认为事故最可能的主要原因之一为硫化亚铁自燃引 起罐内混合气体闪爆,但检验结果不足以完全排除静电火花引发 闪爆的可能性: 由于作业人员的工作服、工作鞋及使用的压缩风胶管均不 具备防静电性能,其在移动时会摩擦产生静电,由于静电不能及 时导除而积聚,在身体部位或手持的胶管前端的金属短管靠近或 接触金属物件时,可能发生静电放电,引燃泄漏的可燃气体,进 而通过破损点、呼吸阀(因阻火器失效)等进入事故储罐内。 由于罐顶腐蚀较为严重,腐蚀物会形成结片,在施工人员 经过时,可能由振动使结片剥离掉落,静电放电产生火花。
平台原油储罐闪爆 事故案例
2013年
6.10事故调查报告大纲
事故概述 事故经过、事故损失情况 事故调查及原因分析 整改措施
事 故 概 述
时间: 4月08日08:12时 气象:温度10℃,相对湿度62%,风速13.5 米/秒(6级风),风向:东风 地点:海上施工现场 承包商:××××有限公司 承包性质:外派劳务工 事故性质:人员死亡:两人
事 故 概 述
事 故 概 述

施工队伍的工作内容是对平台储油平台罐顶涂敷环氧树脂以 粘补玻璃钢加强。 办理完冷工作业许可证后,三位作业人员经由原油B罐到达 了D罐罐顶,准备进行D罐顶部涂环氧树脂作业。8:12,当 前面两个作业人员到达D罐罐顶时,D罐发生了闪爆(现场 突然出现较大的声音,D罐顶部鼓起,冒出黑烟)一位人员 掉落在D罐和B罐中间的甲板上,头部旁边是一处凸出甲板 面的电缆护管和B罐与D罐间的管线法兰连接处,所在甲板 有一滩血迹;另外一名在附近蹲着受到轻伤;第三位失踪, 直到13:00值班船在平台西侧约3海里处找到落水生亡的第三 位作业人员。 经各方沟通协调,两位死者与一位伤者的家属人员及其诉求 均得到妥善处理,未造成续发的群体性事件。
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