_凝汽式汽轮机改造为背压式汽轮机的方法及其节能效益
背压式汽轮机最佳运行及系统改造后的热效率分析
工业技术
科技创新导报 Science and Technology Innovation Herald
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由于供热背压式机组的发电量决定于热负荷大小,宜用于热负荷相对稳定的场合,否则应采用调节抽汽式汽轮机。背压式汽轮机的排汽压力高,蒸汽的焓降较小,与排汽压力很低的凝汽式汽轮机相比,发出同样的功率,所需蒸汽量为大,因而背压式汽轮机每单位功率所需的蒸汽量大于凝汽式汽轮机。但是,背压式汽轮机排汽所含的热量绝大部分被热用户所利用,不存在冷源损失,所以从燃料的热利用系数来看,背压式汽轮机装置的热效率较凝汽式汽轮机为高。由于背压式汽轮机可通过较大的蒸汽流量,前几级可采用尺寸较大的叶片,所以内效率较凝汽式汽轮机的高压部分为高。
1 背压式汽轮机原理分析
背压式汽轮机是将汽轮机的排汽供热用户使用的汽轮机。其排汽压力(背压)高于大气压力。背压式汽轮机排汽压力高,通流部分的级数少,结构简单,同时不需要庞大的凝汽器和冷却水系统,机组轻小,造价低。当他的排汽用于供热时,热能可得到充分利用,但这时汽轮机的功率与供热所需蒸汽量直接相关,因此不可能同时满足热负荷或动力负荷变动的需要,这是背压式汽轮机用于供热时的局限性。发电用的背压式汽轮机通常都与凝汽式汽轮机或抽汽式汽轮机并列运行或并入电网,用其他汽轮机调整和平衡电负荷。对于驱动泵和通风机等机械的背压式汽轮机,则用其他汽源调整和平衡热负荷。发电用的背压式汽轮机装有调压器,根据背压变化控制进汽量,使进汽量适应生产流程中热负荷的需要,并使排汽压力控制在规定的范围内(见表1),对于蒸汽参数低的电站汽轮机,有时可在老机组之前迭置一台高参数背压式汽轮机(即前置式汽轮机),以提高电站热效率,增大功率,但这时需要换用新锅炉和水泵等设备。
浅谈纯凝式机组改造成背压机后凝汽器的运行方式
浅谈纯凝式机组改造成背压机后凝汽器
的运行方式
前言
我国化石能源中,煤炭资源储量丰富、油气资源相对短缺,与此对应,发电行业形成了以燃煤发电机组为主、其它能源发电机组为辅的局面。2007年1月,国务院下发《关于加快关停小火电机组的若干意见》,要求各地加快关停小火电机组,推进电力工业结构调整。经过10多年治理,目前我国仍有为数不少的小型燃煤火电机组。对于建成时间较晚、技术较新的小机组,一刀切将其拆除无疑是对社会资源的浪费,如何兼顾电厂就业、环保要求和合理利用现有资源,成为摆在电力行业面前的一道难题。
2016年,国家多部委联合下发了《关于印发<热电联产管理办法>的通知》(发改能源〔2016〕617号),鼓励具备条件的机组改造为背压热电联产机组,为小机组改造指明了方向。
关键词:背压机、凝汽式汽轮机改造、凝汽器
1、工程概况
蒙东地区某热电厂原有四台小机组,承担市区499万m2居民采暖供热,该热网为孤网运行的低温网,该厂是唯一供热热源单位,该厂后新建二台135MW抽汽凝汽式汽轮发电机组,中压缸排汽作为采暖抽汽汽源,分别于2006年12月和2007年8月建成投产。热电厂原有四台小机组到期关停之后,两台135MW抽凝机组的供热能力不足,经研究分析,需将其中一台135MW抽凝机组改成背压机组,提高机组供热能力。
抽凝机组改成背压机组过程中,诸多热力系统需要调整,其中,凝汽器是否继续运行是一个比较重要的问题,本文重点分析该问题。
2、凝汽器的作用
凝汽器是凝汽式机组的重要设备之一,不可或缺,其主要作用有:
降低改造型高背压汽轮机汽封漏汽温度的方法
降低改造型高背压汽轮机汽封漏汽温度
的方法
摘要:凝汽抽式汽轮机改造为背压式汽轮机后,在第一级后汽封室处增加喷
水喷头降低第一级汽封室内蒸汽温度。降低了汽机所有后汽封蒸汽温度。降低后
汽封室的汽缸壁温度,减少汽缸膨胀。简化了汽封漏汽管道工艺流程和施工造价。
关键词:背压式汽轮机;汽缸;汽封;减温器
引言
2016年11月国家能源局召开《电力发展“十三五”规划》新闻发布会。在
节能减排方面,“十三五”期间力争淘汰火电落后产能2000万千瓦以上。新建
燃煤发电机组平均供电煤耗低于300克标煤/千瓦时,现役燃煤发电机组经改造
平均供电煤耗低于310克标煤/千瓦时。电网综合线损率控制在6.5%以内。2020
年4月26日榆林市委通过了《榆林市火电行业淘汰落后产能工作方案》坚决淘
汰过剩落后产能,为优质产能释放腾出环境容量和生产要素,结合国家发改委、
国家能源局进一步淘汰煤电落后产能促进煤电行业优化升级意见,提出我市火电
行业淘汰落后产能工作方案。在此政策下,神木化学工业有限公司结合公司工艺
特点将2#汽轮发电机CC25-8.8.3/4.02/0.58改造为符合国家能耗要求的B7-
8.83/4型发电机。
改造后设备运行存在问题
该单位凝汽抽汽式汽轮机改造为背压式汽轮机,蒸汽在汽轮机做功,做了一
部分功的蒸汽以一定压力和温度排出汽轮机,从汽轮机排汽室堵板上的汽封齿漏
出的较高温度的蒸汽造成后几级汽封室温度较高,从而引起汽缸膨胀偏大,从汽
封室漏出高温蒸汽造成输送管道及设备均为合金材质或加装减温装置造成投资费
用大,系统复杂,汽轮机寿命缩短等问题。设计单位并没有这问题上做出解决方
抽凝式汽轮机改造为抽背式汽轮机的可行性研究
抽凝式汽轮机改造为抽背式汽轮机的可行性研究
常序庆;王芳
【摘要】Taking turbine reformation in Yankuang Guotai Chemical Engineering Company Ltd. as an example, necessity and feasibility were proved for double extraction condensation turbine reformed to back pressure extraction turbine;author has introduced the reformation situation of turbine and the running situation after its reformation;has compared the running parameters before and after reformations of turbine. Result indicates that the total refor-mation fee of this project is about 3 650 000 Yuan RMB, the totally expense for selecting and purchasing the similar electric generator set is about more than 20 000 000 Yuan RMB, the saved expense for only this one item exceeds 16 000 000 Yuan RMB.%以兖矿国泰化工有限公司汽轮机改造为例,论证了双抽凝汽式汽轮机改造为背压抽汽式汽轮机的必要性和可行性;介绍了汽轮机的改造概况和改造后的运行情况;对比了汽轮机改造前后的运行参数。结果表明,该项目全部改造费用约为365万元,而选购类似发电机组总费用在2000万元以上,仅此一项节省费用超过1600万元。
凝汽式汽轮机改造成背压式的方法及节能效益
凝汽式汽轮机改造成背压式的方法及节能效益
摘要:合理正确地运行维护是汽轮机可靠、稳定、高效、长期运行不可缺少的
条件。为此,合理启动、运行、停机是汽轮机可靠、经济及延长使用寿命的可靠
保证。通过凝气式汽轮机的改造在保证机组稳定运行的基础上降低能耗。
关键词:凝气式汽轮机;运行;技术;改造
1.前言
汽轮机由成千上万个不同功能、结构、材质的零部件构成。通过对汽轮机的改造,取得
了显著的效果。
2.背压式汽轮机的运行概述
为确保汽轮机机组安全地长周期运行,运行人员在掌握并严格执行运行规程的同时,应
了解机组的工作原理、结构、性能,熟悉装置工艺流程对机组运行的要求及不同工况下汽轮
机工作条件及特性变化的规律,熟悉调整、操作部件及仪表的功能和使用方法,对主要操作
数据、监视极限值应能熟记。运行人员要不断地总结经验,及时、正确处理各种异常情况,
消除隐患,预防事故的发生。
运行部分包括监视的内容,监视的目的在于确保运行的安全、高效。机组运行的安全性
也就是它的可靠性,可靠性是影响机组、装置运行经济性最主要的因素,通常,可靠性是指
在预期的运行时间内,机组应保证正常运转,达到规定的负荷,运行参数在正常范围内,零
部件在正常寿命期限内不发生损坏。为防止由于操作不当或偶发因素引起设备损坏事故的发生,汽轮机配置有监视、安全和保护设备。监视器用于指示运行参数,如压力、温度、转速、位移等,从中知悉运行参数的特征,发现与设定值的偏差;安全机构的作用是在运行参数达
到保护机构动作值之前先作动作;保护机构的功能是一旦出现运行参数达到限定极限值的危
背压式供热机组热力系统优化策略
背压式供热机组热力系统优化策略
摘要:现阶段,大多数火力电厂都将抽汽回热系统应用于凝汽式汽轮机中,在
一定程度上可以有效提高循环的热效率,为电厂获得更加可观的经济效益。在一
般情况下,背压式汽轮机组在整体运行的过程当中会取消回热加热器,在一定程
度上能够大幅度的提高供热机组所获得的经济效益,除此之外,还能够有效提高
机组的循环热效率。本篇文章针对于背压机组取消回热加热器做出了进一步的经
济效益分析,探索优化背压式供热机组热力系统的相关措施,希望可以进一步的
提高机组热效率。
关键词:背压式供热机组;热力系统;优化措施
引言
火力发电工作在整体开展的过程当中,为了进一步的实现能量转换,在凝汽
式汽轮机当中,蒸汽会进行膨胀做功,以此能够实现发电,做功之后所产生的乏
汽会进入到凝汽器当中冷却,在整个过程当中会出现大量冷源损失的现象,从而
使得整个机组的循环热效率大幅度降低。现阶段,火电厂的凝汽式汽轮机组在整
体运行的过程当中,大多数应用的都是抽汽回热加热循环系统,在一定程度上可
以大幅度的增加锅炉的水温度,从而可以减少汽轮机的冷源损失,进一步的提高
机组循环的热效率。
1、背压式供热机组热力系统取消回热加热器的经济效益
在使用高压煤粉炉的过程当中,相关设备还会设置调峰锅炉,当机组处于额
定工作状况的时候,整个供热期也不会影响到机组的具体运行。背压机组的热力
系统在整体运行的过程当中,大多数所应用的都是比较常规的回热抽汽系统,在
配置上一般不会有太大的差别,背压供热机组排气也只是为了提供供热方面的需求,不会出现冷源损失的现象。为了进一步的强化整体机组的供热能力和发电功能,需要经过一系列更加精密的计算之后,对机组的热力系统进行不断的优化和
125 MW抽汽凝汽式机组改造为背压机组的可行性分析
125 MW抽汽凝汽式机组改造为背压机组的可行性分析李强华
【摘要】介绍某电厂125 MW抽汽凝汽式汽轮机组概况,提出在基础系统及辅机等不变的前提下将该机组改造为背压机组的思路及要求,阐述汽轮机可采取的改造方案,通过分析改造后机组性能会发生的变化及改造效益,认为将125 MW抽汽凝汽式机组改造为背压机组具有可行性.
【期刊名称】《河北电力技术》
【年(卷),期】2012(031)006
【总页数】3页(P46-48)
【关键词】抽汽凝汽式机组;背压机组;通流改造
【作者】李强华
【作者单位】河北华电石家庄热电有限公司,石家庄050041
【正文语种】中文
【中图分类】TK269.1;TK269.3
国家对一次能源消耗的经济效益要求和减排要求的提高,在不同阶段对火电设备生产厂家的火力发电设备提出了不同的政策规定和要求。汽轮机组的改造是火电设备生产厂家具有中国特色的一项工作,由于政策上和机组结构上的原因,目前100 MW以上的汽轮机组的供热改造仅停留在联通管上打孔抽汽的方式。这样的改造限制了供热压力的需求,难以满足热力市场的需求。
1 机组概况
某电厂机组是2004年生产的NC125-8.83/0.883型高压冲动、双缸、单轴、两排汽,具有一级调整抽汽的抽汽凝汽式汽轮机组,额定抽汽量100 t/h。汽轮机高压部分级数为1单列调节级+11个压力级+1调节级+3个压力级,低压部分级数为2×5压力级。该机组2005年安装投运,目前,该机组作为“上大压下”替代机组即将关停。为了缓解区域供热紧张局面,提高供热能力,计划对该机组实施背压改造,拟通过保留汽轮机原有高、中压部分不动,拆除低压通流部分和凝汽器,改造低压转子,将其改造为背压机组(设计改造背压排汽压力0.2 MPa),并配套建设厂内热网及热网首站。
抽凝式汽轮机改造为抽背式汽轮机的可行性研究
ma t i o n f e e o f t h i s p r o j e e t i s a b o u t 3 6 5 0 0 0 0 Y u a n R MB, t h e t o t a l l y e x p e n s e or f s e l e c t i n g a n d p u r c h a s i n g t h e s i mi l a r e l e c t r i c g e n e r a t o r s e t i s a b o u t m o r e
全部 改 造 费用 约 为 3 6 5万 元 . 而 选 购 类 似 发 电机 组 总 费 用在 2 0 0 0万元 以 上 , 仅 此 一 项 节省 费 用超 过 1 6 0 0万元 。
关键 词 : 抽 凝 式 汽轮 机 : 抽 背 式 汽轮 机 : 改造 : 可 行 性 研 究 d u i : 1 0 . 3 9 6 9 / j . i s s n . 1 0 0 4— 8 9 0 1 . 2 0 1 4 . 0 4 . 0 1 1
Ab s t r a c t: Ta k i n g t u r b i n e r e f o r ma t i o n i n Ya n k u a n g Gu o t a i Ch e mi c a l En g i n e e r i n g Co mp a n y L t d.a s a n e x a mp l e,n e c e s s i t y a n d f e a s i b i l i t y we r e p r o v e d
电厂凝汽式汽轮机最佳运行背压的确定方法
电厂凝汽式汽轮机最佳运行背压的确定方法
摘要:汽轮机运行中,一般是通过运行小指标的管理,借以确定汽轮机运行的
相关参数,其对热经济性的影响,然后通过调节参数的形式优化运行的经济性,
在诸多影响因素中,背压变化对汽轮机的热影响是非常大的。本文主要探讨了凝
汽式汽轮机最佳运行背压的确定方法。
关键词:凝汽式汽轮机;运行背压;确定
前言
凝汽器结垢、机组泄漏、运行调整不合理等因素,会造成汽轮机能量损耗增加,运行效率降低。实时监测和分析汽轮机冷端能量损失和最佳背压,对于优化
机组运行状态,降低机组能耗有重要的意义。
1理论依据
热力系统变工况在对背压变化进行计算的过程中,需要研究其对汽轮机热经
济性的影响,从本质上分析是否为比较常见的热力系统变工况计算。所谓热力系
统变工况,主要是指系统工作条件,相对应的参数发生变化,继而偏离设计工况,或是远离某一基准工况。从以往的研究案例分析可知,上述偏离主要是两种情况。第一,针对热力系统,其进行了某种局部改动;第二,热力系统并没有发生变化,但是其运行条件却发生了变化,而背压文化就是其中比较普遍的一种形式。然而
无论是哪种形式,其结果基本上来说都是类似的,将会引起热力参数发生变化,
例如汽轮机热力过程曲线,各个加热器进出水的温度等,继而影响到汽轮机的热
经济性,具体表现为相关指标发生变化。
2背压变化对汽轮机热经济性的影响常用计算方法的弊端
从目前情况分析,一般都会采取精准变工况计算模式,这也是常规热平衡计
算的主要计算形式。这种计算方法主要依据求解方程式的形式进行计算,而其中
主要包含两部分的内容,其一,加热器平衡公式,其二,凝汽器物质平衡的元线
某热电 关于汽轮机通流部分技改的节能降耗分析
关于汽轮机通流部分技改的节能降耗分析
一、设备概况
我厂汽轮机为南京汽轮机厂生产的C12-4.9/0.981型抽汽凝汽式汽轮机,发电机是南京汽轮机厂生产QF2-12-2型发电机,励磁机ZLQ-70-30。
其主要参数如下:
额定功率:12MW
额定抽汽量:50T/h (额定抽汽压力:0.981,额定抽汽温度:302度)
额定汽压:4.9MPa
额定汽温:470
额定转速:3000转/分
临界转速:1649转/分
回热级数:二高加,一低加,一除氧
锅炉给水温度:172 0C
额定工况:热耗:8370KJ/KW.h 汽耗:7.47 kg/kw.h
纯冷凝工况: 热耗:11243KJ/KW.h 汽耗:4.28 kg/kw.h
二、现有运行情况
经计算,今年1至10月份平均发电煤耗838.9 g/kw.h,供电煤耗942.1 g/kw.h,汽耗: 4.778 kg/kw.h, 热耗:12625.6KJ/KW.h,经分析主要原因如下:1、由于机组已投运多年,各通流部分如喷嘴及叶轮已有磨损,效率有所下降。
2、由于设计时为抽汽凝汽式汽轮机组,设计工况为额定抽汽量50T/h,现
我厂供热量只有10~15 T/h,偏离最佳效率区。
三、拟进行的技改
利用大修的机会,外请技术人员对通流部分进行计算、校核,对通流部分进行改造,以提高机组的效率。
四、技改效益分析
整个技改费用为通流改造费10万元加大修费用5万元共15万元,以技改后汽耗可降低5%计算,即煤耗可降低5%,也即技改后供电煤耗可下降约47.1 g/kw.h,以今年年发电量约1.0亿kw.h计算,年可节约原煤耗4710吨,以平均煤价430元/吨计算,年可节约发电成本202.5万元。一个月即可回收改造费用。
抽凝式和凝汽式汽轮机改为背压机的优势分析
抽凝式和凝汽式汽轮机改为背压机的优势分析
发表时间:2020-12-22T06:24:51.240Z 来源:《防护工程》2020年26期作者:周晓[导读] 基于设计者的视角针对在以背压机替换抽凝式和凝汽式汽轮机过程中出现的问题,提出了对原有设备进行改造,与设计新型背压机设备两种解决问题的对策。
盛虹炼化有限公司(连云港)江苏连云港市 222000摘要:本文以机械工程学相关理念为基础,结合能源学相关领域的知识,着重分析了背压式汽轮机的结构特点,围绕热效率更高、内耗较低两个方面阐明了将抽凝式汽轮机、凝汽式汽轮机改为背压机的具体优势,并根据“节能减排”的根本目标及其相关宗旨,基于设计者
的视角针对在以背压机替换抽凝式和凝汽式汽轮机过程中出现的问题,提出了对原有设备进行改造,与设计新型背压机设备两种解决问题的对策。
关键词:抽凝式汽轮机;背压式汽轮机;优势
引言
国家在“十一五”规划纲要中提出了两个指标:“‘十一五’期间,国内单位生产能耗总值应降低20%左右,其中,主要污染物排放总量应减少10%的约束性指标。”“节能减排”作为贯彻落实社会主义科学发展观,构建和谐社会的一大重要举措,亦是建设环境友好型社会,节约自然资源的不二选择,能够有效转变经济的增长方式,对经济发展结构进行调整,促进社会和谐稳定发展。本文的研究方法是文献分析法。本文对主题的研究,旨在使我国热电厂更换汽轮机样式,以提高机组运行效率,提升经济效益,进而保证我国电力事业的根本任务和总体目标的实现,保证我国电力事业健康稳定的发展。
一、工业汽轮机发展现状
高背压供热改造机组性能指标的分析与评价方法
高背压供热改造机组性能指标的分析与评价方法
摘要:本文首先介绍了高背压供热和高背压供热研究现状,然后分析了凝汽机组高背压供热改造,最后探讨了高背压供热机组性能评价方法。
关键词:高背压供热;改造;机组性能指标;评价方法
在常规凝汽式火力发电厂中,汽轮机排汽在凝汽器中被冷却而凝结成水,同时冷却水被加热,其热量通过冷却塔散发到大气中,产生冷源损失。这种冷源损失是造成汽轮机组循环热效率低的一个主要原因,如果将这部分冷源损失加以利用,会大大提高汽轮机组的循环热效率。汽轮机高背压循环水供热就是为了利用汽轮机的冷源损失而发展起来的一项节能环保技术。
汽轮机提高背压运行,凝汽器的排汽温度升高,提高了循环水出口温度。将凝汽器循环水入口管和出口管接入采暖供热系统,循环水经凝汽器加热后,注入热网,满足用户采暖要求,冷却后的循环水再回到凝汽器进行加热。
高背压循环水供热将原来从冷却塔排入自然界的热量回收利用,达到节约供热用蒸汽、提高汽轮机组经济效益的目的。高背压循环水供热是将汽轮机组凝汽器的压力提高,即降低凝汽器的真空度,提高冷却水温,使凝汽器成为供热系统的热网加热器,而冷却水直接用作热网循环水,对外供热。高背压循环水供热充分利用凝汽式汽轮机排汽的汽化潜热加热循环水,将冷源损失降低为0,从而提高机组循环热效率。
高背压循环水供热汽轮机是近年为适应北方采暖供热而出现的改造型机组,大都由纯凝机组改造而成,大容量再热汽轮机进行高背压循环水供热改造是近几年的事情。目前超高压135~150 MW等级汽轮机组的高背压循环水供热改造出现两种方式,即低压转子一次性改造方式和低压缸“双背压双转子互换”改造方式。以上两种改造技术,改造方案还不完全成熟,改造后出现了一些问题,影响机组安全经济运行。但由于抽凝或纯凝式汽轮机组高背压供热改造后,在高背压供热工况下运行,用汽轮机排汽加热高温循环水,没有冷源损失,按照目前的汽轮机组性能计算方法,把高背压供热汽轮机作为供热机组考虑,循环水带走的热量全部供热网,计算得到的机组热效率相对较高,达到94%以上,即使汽轮机高、中、低压缸效率达不到设计值,也仅仅是降低了机组发电功率,机组的热电比发生变化,但热效率仍然较高,而且由于供热循环水流量和供热参数变化很大,对试验结果的影响也大,汽轮机初终参数和热力系统偏差对试验结果的修正量小,试验结果无法与设计值进行比较,汽轮机低压缸改造技术、改造部件存在的问题得不到暴露,因此按通常的供热机组的性能指标评价方法无法评价汽轮机高背压改造技术和改造后通流部分的性能。
350MW超临界抽凝式热电联产机组高背压改造及运行
350MW超临界抽凝式热电联产机组高背压改造及运行
发布时间:2021-05-08T03:22:20.765Z 来源:《中国电业》(发电)》2021年第1期作者:国峰冯宗田娄汉强[导读] 保证了热电厂节能降耗的目标落实,又实现了企业向居民供热的社会责任。
国家能源泰安热电有限公司山东泰安 271000摘要:随着人们生活水平的提升,在生产与生活中对于电力的需求越来越高,为供电企业带来巨大的压力。由于我国对节能降耗理念关注力度逐渐增强,热电厂汽轮机的运行状况对于节能降耗目标的实施具有重要作用,高背压改造使汽轮机冷源损失全部得到利用,大大
提高企业综合能源利用效率和经济利益,本文对高背压改造前后汽轮机节能降耗的影响因素进行简要分析,进而提出热电厂高背压改造后节能降耗的具体措施。
关键词:热电联产;高背压改造;运行
一、前言
汽轮机是热电厂生产运行的重要设备之一,也是热电厂控制能源的主要设备,在我国电力行业发展过程中经过专家、技术人员的不断研究和探索,结合国家对节能降耗的号召,在汽轮机节能降耗方面已经有了一定的成果,高背压改造使汽轮机冷源损失全部得到利用,大大提高企业综合能源利用效率和经济利益,保证了热电厂节能降耗的目标落实,又实现了企业向居民供热的社会责任。
高背压供热将汽轮机组凝汽器内压力提高,提升汽轮机排气压力和温度,使凝汽器成为供热系统中的热网加热器,直接对热网循环水进行加热,充分地利用了汽轮机排汽的汽化潜热,将散失到环境中冷源损失降低为零,大大提高了机组的热效率。在能源紧缺和环保压力的双重作用下,北方城市的很多热电联产机组正在逐渐向高背压供热方式转型改造,机组的容量级别也在探索中不断壮大,努力做到更加高效环保。因此为了提升热电厂的经济效益和社会效益,在汽轮机高背压改造基础上还需要将可能影响汽轮机节能降耗的因素详细分析,然后制定针对性的解决措施,为350MW超临界抽凝式热电联产机组高背压改造后的稳定运行创造良好的基础。
_汽轮机高背压供热方案探讨
汽轮机高背压供热方案探讨
肖慧杰,张雪松
(内蒙古电力勘测设计院有限责任公司,内蒙古 呼和浩特 010020 )
摘要:
发电设备年利用小时数走低、热电矛盾的现状,和节能减排、上大压小的国策下,火电企业已面临盈亏临界,甚至生存危机。抽凝或纯凝式汽轮机切换为高背压式供热的新技术为火电行业注入生机。以两台200 MW 汽轮发电机组为例,提出利用冷源损失提高供热能力的高背压方案、高背压和背压组合方案、背压方案,并从技术、经济两方面剖析、论证三种方案均可行,且高背压供热优于背压供热。为已建或新建火电机组消除冷源损失实施高背压技术,在制定设计方案和明确各种方案的优先次序时提供借鉴。首次提出研发汽轮机低压转子集成工况模块的理念,通过模块调整和切换实现汽轮机抽凝或纯凝工况、高背压工况、背压工况高效运行的市场需求。
关键词:
火电机组;汽轮机;高背压;背压;技术经济。中图分类号:
TM621 文献标志码:B 文章编号:1671-9913(2017)03-0035-05Discussion on Heat Supply Scheme
of High Back-pressure Steam Turbine
XIAO Hui-jie, ZHANG Xue-song
(Inner Mongolia Electric Power Survey & Design Institute Co., Ltd., Hohhot 010020, China)
Abstract: Coal-fired power plants are facing the break-even point, even survival crisis due to short availability hours, contradictory status of heating and power generation , energy saving and emission reduction as well as the policy of favoring large scale enterprises. The switching technology of condensing or straight condensing turbine to high back pressure heat supply brings new vigor and vitality into coal-fired power generation enterprises. Based on case study of two 200 MW turbine generation units, this paper puts forward the following three schemes: high back pressure scheme to increase heat supply capacity by utilizing loss of turbine cooling source, combined scheme of high back-pressure and back pressure, and back pressure. Through economic and technological analysis, it is concluded that all the three schemes are feasible and the high back pressure scheme is superior to back pressure heat supply. This offers reference for existing and new coal-fired turbine units to reduce loss of turbine cooling source and adopt back pressure technology. Besides, it helps to make design schemes and identify order of precedence of these schemes. This paper proposes for the first time to develop integrated modules for low pressure turbine rotor under various conditions. Through adjustment and replacement of modules, market demand for high-efficiency operation of steam turbine under extract-condensing or straight condensing, high back pressure and back pressure conditions can be satisfied.Key words: coal-fired generation units; steam turbine; high back pressure; back pressure; tech-economic.
汽轮机改造项目案例
汽轮机改造项目案例
汽轮机改造项目案例:
1. 某发电厂1号汽轮机改造为背压式汽轮机;
2. 某公司B45/型背压式汽轮机改造为凝汽式汽轮机;
3. 某公司型背压式汽轮机改造为型背压式汽轮机;
4. 某公司型背压式汽轮机改造为型背压式汽轮机(增加低压缸零出力改造);
5. 某公司N100-90/535型凝汽式汽轮机改造为N100-90/535型抽汽凝汽式汽轮机;
6. 某公司N55-90/450型凝汽式汽轮机改造为N55-90/450型抽汽凝汽式
汽轮机;
7. 某公司N25-90/450型凝汽式汽轮机改造为N25-90/450型抽汽凝汽式
汽轮机;
8. 某公司C12/16型抽汽凝汽式汽轮机改造为C12/16型抽汽凝汽式汽轮机(增加低压缸零出力改造);
9. 某公司C12/16型抽汽凝汽式汽轮机改造为C12/16型抽汽凝汽式汽轮机(增加低压缸零出力改造);
10. 某公司C6/8型抽汽凝汽式汽轮机改造为C6/8型抽汽凝汽式汽轮机
(增加低压缸零出力改造)。
探究凝汽式或抽凝式汽轮机改造成背压式汽轮机的方法
探究中小型凝汽式或抽凝式汽轮机
改造成背压式汽轮机的方法
摘要:由于中小型凝汽式或抽凝式汽轮在使用过程中具有发电煤耗高的缺陷,须将其改造成为热电比大与热经济性好的背压式汽轮机。然而在改造过程中,由于该类型汽轮机的排气温度会逐渐增高,造成汽缸后部热膨胀增大形成,最终会影响改造后汽轮机运行安全。针对这一问题,本文设计了一种新的改造方案,控制后汽缸温度,保障汽轮机正常、安全运行。
关键词:中小型;凝气式汽轮机;抽凝式汽轮机;背压式汽轮机
现阶段,受我国能源政策以及汽轮机自身因素等的影响,大多企业自备电站中,许多凝汽式或抽凝式汽轮机长期处于闲置的状态。例如,凝汽式汽轮机发电的热电比与热电效率非常低,不能满足国家的政策要求而被迫停运;抽凝式汽轮机的抽汽参数满足不了供热需要而被长期闲置。因此,为满足企业的供热需求与长期的规划需要,有必要将这些汽轮机组改造成为性能良好的背压式汽轮机组,在保证较少投资的前提下,提高汽轮机组的能源利用率。
一、改造具体实例与改造难题分析
(一)改造具体实例
1.原汽轮机改造的基本情况。某化工生产厂拥有一台型的抽凝式汽轮机组,为该机组的平排汽压力,为其抽汽压力, MPa,℃为其进汽参数。这一抽凝式汽轮发电机组共有7级汽轮机,分别分布在抽汽口前后的高低压段中。其中,有1个压力级和1个双列调节级的汽轮机分布在抽汽口前的高压段中,而抽汽口低压段中分布有4个压力级和1个双列的低压调节级。当该发电机组的抽汽流量与额定进汽量分别为h, t/h的情况下,其发电功率达1550KW。
2.汽轮机组改造要求。由于该化工厂的实际化工生产量持续增加,从而导致了蒸汽量紧张的问题出现;同时,该抽凝式发电机组长期的运行环境为纯凝工况,就产生了非常高的能耗问题,与我国的能源政策相背离,从而导致了该
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幅降低,因此要将后面的若干级数去除。
将联通阀关闭,以原有的二段抽汽满足除氧器
改造后,汽轮机的背压和排汽温度都会增 的用汽供应。改造结束后,原凝汽器中的喷水
加,后汽缸温度会因此上升,若采用后汽缸和 装置仍发挥对系统进行补水的作用,同时负责
后轴承座一体结构,就必然会导致后轴承因上 原机组均压箱改道后往凝汽器中输入蒸汽和
确保后汽缸始终处于合理的工作温度。
水泵被停用。
若对外供汽的压力<0.5MPa,可将其改造
4 效益分析
为背压式汽轮机,对外供热由排汽直接进行;
改造结束后,机组获得了很好的节能效果
若对外供汽压力和温度相对较高,对外供热则 与效益,经测算,热效率、热电比、煤耗、经济效
需由原抽汽口进行,在保留其后若干级的基础 益等指标均得到了有效提升。
需求。
加合理。
在本次工作中,所采用的改造方案为:根
4.2 热电比
据原有的结构尺寸和当前的实际需求,重新进
在机组改造前后,均在 65t·h-1 的条件下
行了相应的计算与设计。首先,通过计算对汽 对外供热,改造前后的热电比分别为 5.42 和
轮机在改造后所需级数、抽汽口位置进行确 13.55,提升近 250%,这主要是因为凝汽发电
上下两部分,接合面即为中分面,加工制作仍 造前后的经济效益分别约为 240 万元和 1103
按照原有的配合尺寸与隔板位置进行。由于改 万元,经济收益增多近 870 万元。
造后,背压和漏汽量都会提高,所以对于汽封
结语
轴的尺寸要求也大幅增加,为此,工作人员设
进行背压式汽轮机的改造是特定历史和
置了五道梳尺汽封,并在挡板加强筋的两侧位 现实条件下的一种折中之选,并不是节能的发
定。其次,按照设计及相关参数,对整体焓降进 部分被去除的原因。
行确定,再重新分配所保留各级的焓降,使各
4.3 煤耗
级速比尽量处于最佳范围内。第三,逐级进行
在机组改造前后,均通过热值平均为
更加全面的计算。最后,在满足各级冷却流量 20935kJ/kg 的原煤对发电的煤消耗量进行计
的前提下,对不同的方案进行比较分析,确定 算,改造前后的煤耗分别为 553.6g(kW·h)-1
轮机的方法和实施进行了讨论,改造后的效益分析结果证明了所使用方案的可行性,可以在实际工作中对相关经验进行借鉴。
关 键 词 :凝汽式汽轮机;背压式汽轮机;改造方法
中 图 分 类 号 :U664.113
文 献 标 识 码 :A
1 概述 就目前的实际情况来看,国内很多企业自 备电站和中小型电站所配备的抽凝式汽轮发 电机组都因为各种主客观因素的影响而长期 处于闲置状态,这些因素既包括煤、电价格矛 盾突出,企业因生产经营活动处于亏损状态而 不得不做出的选择、热要求参数与抽汽参数匹 配度不足,无法满足热需求而导致的长期闲 置,也包括因为凝汽发电部分比例过大、热效 率无法满足政策要求而导致的政策性停运。例 如,某热电有限责任公司的两台抽凝机组,就 因为煤电比例失衡,燃煤成本高于发电效益而 不得不将其停运,并通过减温减压对外供热来 弥补自身的经济损失。为了最大程度降低企业 的经济损失,发挥这些闲置机组在满足供热需 求方面的积极作用,公司将其改造成为背压式 汽轮机,并在实际工作中获得了满意的效果。 2 实际案例 受某热电有限公司的委托,笔者所在单位 对该公司的一台 C15-4.9/0.981 型抽凝机组进 行改造,目标是将其改造成为仅供补水用的低 背压、小排汽抽背式汽轮机。在对改造工作进 行可行性研究的基础上,工作人员进行了改造 方案的论证和设备结构的设计,并完成了对于 气动热力的计算,最终在保留喷嘴数目和级数 的基础上明确了改后的结构形式,并对方案进 行了具体的实施。设备改造结束并投入运营数 月后,证明了改造工作的可行性。由于在改造 中,去掉了原有的循环水系统和冷凝器,所以 减少了循环水泵和冷源方面的能量损失,使机 组的热效率和热电比都得到了明显提升,真正 满足了“以热定电”的要求。与改造前的抽凝式 汽轮机相比,改造后的设备在满足相同供热需 求的同时,获得了更好的节能效益,有效的响 应了国家有关节能减排的号召。 3 改造工作的实施 3.1 确保改造工作的科学与合理性 原有设备的尺寸和结构设计是根据抽凝 式汽轮机的使用需求进行的,所以与改造后的 使用需求之间存在着的很大的差异。原有设备 的排汽压力为 0.005828MPa,容积流量约为 1.3×106m·3 h-1,处于高度真空的状态,末级对 通流面积的要求较高,所以叶片相对较长。在 改造成低背压(<0.02MPa)、小排汽量(<10t·h1)抽背式汽轮机后,末级排汽的容积流量降低 为原来的 1/20,约为 0.065×106m·3 h-1,所以对 于排汽管道尺寸、末级通流面积的要求都大幅 减小。另外,原机组的焓降理想值为 12222kJ/ kg,由 12 级构成,级数相对较多。改造后,焓降 理想值降低约 60%,为 750kJ/kg。各级理想焓 降按照最佳速比原则配置,对于级数的需求大
置留置了疏水孔,以便凝结水能够在启动时被 展方向。不过在当前的实际条件下,改造后机
排出。除末级外,拆除级均进行了叶根和叶轮 组的经济、节能效益对于某些企业而言的确具
的保留,以防止出现槽道冲蚀的现象。去除喷 有一定的帮助,所以本次改造所获得的经验对
嘴的位置依据上下缸的温度均匀性来决定,转 于解一时之急仍具有一定的指导和借鉴意义。
保留各级的喷嘴数和通流面积,并对多余喷嘴 和 166.2 g(kW·h)-1,较大机组发电煤耗有了
进行处理。
较大幅度的下降。
3.2 改造工作的具体实施
4.4 经济效益
3.2.1 本体改造
按照每年运行 7000h,上网电价为 0.5 元
隔热挡板采用了隔板的形式,水平中分为 (kW·h)-1、以及煤耗、发电效益进行比较,改
器的抽汽压力在低负荷工况时有所不足,则可
中国新技术新产品 -145-
扬而出现振动,降低机组的安全运行系数。为 隔热挡板汽封漏入蒸汽的凝结任务。凝结水会
了对这一问题进行解决,工作人员在去掉末级 通过水泵被先后输往低压加热器和除氧器,最
叶轮车后将其改为轴套,并在被摘除隔板的位 终被加热到 104℃。改造结束后,机组原有的两
置加设了专门设计的带轴封装置的隔热挡板, 台 27kW 射水抽汽器水泵和三台 280kW 循环
行操作。例如,对外供热仍沿用原有的一段抽 的经济性探讨[J].发电设备,2010,(4):241-243.
汽,同时在保留二、三段抽汽的基础上加设联 [3]张玉峰,管立君,等.中小型凝汽式或抽凝式
通阀。排气口选择为原有的三段抽汽口,对除 汽轮机改造成背压式汽轮机的一种新方法[J].
氧器和低压加热器进行补水的加热。若去除氧 节能技术,2008,(3):167-173.
子在改造后重新进行了动平衡。
参考文献
3.2.2 系统改造
[1]张玉峰,崔健锋,等.凝气或抽凝机改造为背
系统的改造主要是在原有抽凝系统的设 压机组的方法及效益 [J]. 化肥工业,2010,(5):
计和布局上进行,所以改造的时间大幅缩短, 46-48,52.
改造费用也随之降低,有利于改造结束后的运 [2]王兴平,黄功文.汽轮机凝汽器双背压改造
工业技术
中国新技术新产品 Biblioteka Baidu012 NO.07
China New Technologies and Products
凝汽式汽轮机改造为背压式汽轮机的方法
及其节能效益
马海珊 (浙江拓峰科技有限公司,浙江 杭州 310012)
摘 要:本文在简单介绍凝汽式汽轮机实际应用情况和存在问题的基础上,结合实际工作经验,对凝汽式汽轮机改造成为背压式汽
上,将压力通过少量的蒸汽控制在<0.2MPa 的
4.1 热效率
水平,以发挥降温的作用。利用原有的低加抽
在机组改造前后,均在 65t·h-1 的条件下
汽口能够将排汽直接输入低压加热器当中,以 对外供热,改造前后的热效率分别为 55.8%和
发挥其作为加热补水的作用,满足机组的自身 79.5%,热效率提升了 23.7%,使能量的利用更