主轴部分常见故障1[1]

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主轴部分常见故障

1.故障现象:主轴异响严重;转数高时有噪声;温升比较高。

原因分析:①可能主轴轴承研伤或损坏;

②可能主轴润滑不好,造成缺油;或润滑油脏或有杂质;

③可能隔环端面有脏物;

④可能主轴轴承的预紧力过大。

⑤可能皮带位置和张力不合适;

⑥主轴部件动平衡不好;

解决办法:①更换主轴轴承;

②适当加主轴油;更换新油,保证主轴的清洁;

③拆下主轴后,把隔环进行清洗;

④重新调整预紧力;

⑤重新调整皮带位置和张力;

⑥重新调整动平衡;

2.故障现象:主轴有异响,用手旋转时费力,有明显的卡塞感觉。

原因分析:可能锁紧汽缸打刀撞块的螺钉松动造成撞块松动,使得锁紧蝶簧螺母与撞块之间没有间隙,从而产生摩擦。

解决办法:紧固松动的螺母,使两者之间的间隙合适。

3.故障现象:在切削过程中,振动大。

原因分析:①可能主轴轴承拉毛或损坏;②轴承预紧螺母松动造成主轴有窜动;③轴承预紧力不够、间隙过大;④其他因素;

解决办法:①更换轴承;②紧固螺母,确保主轴精度合格;

③重新调整轴承间隙,但预紧力不要过大;

④检查刀具或改变切削参数。

4.故障现象:在换刀过程中出现刀具数据错误。

原因分析:①可能主轴上无刀开关(SQ9:X1000.3)的状态不正常,可能

拉钉长度不合适引发;②可能主轴上的刀号有问题。

解决办法:①按下述表一重新调整无刀开关的位置,使其状态正常;拉钉不合适请更换,如开关损坏请更换;②按下述方法检查主轴刀

号D420参数是否与主轴当前有无刀状态一致。

system PMC PMCPRM DATA G.DATA D420

5.故障现象:主轴在低速某个范围内转动有轻微噪声。

原因分析:如果避开此范围没问题那就属于正常现象。

解决办法:在加工中避开此段转速。

6.故障现象:松刀失败报警。

原因分析:①没有在规定时间内完成松刀动作,可能延时过短;②可能松刀电磁阀和松刀汽缸不正常;③可能气压瞬间不足;④可能松

刀开关位置处于临界。

解决办法:①检查松刀机构是否有问题,如正常把松刀延时(T6)加长进行实验;

system PMC PMCPRM TIMER T6,适当增加;

②如果电磁阀损坏请更换;

③提高气压,使松刀正常;

④按下表的状态重新调整开关位置,使其状态正常。

system PMC PMCDGN STATU X1000

7.故障现象:用检棒检测远端跳动过大。

原因分析:①可能主轴内进入了灰尘或铁屑或油渍;②可能主轴锥孔有损伤。

解决办法:①清理主轴锥孔;②如锥孔有损伤,请拆下重新修理。

8.故障现象:主轴不能旋转。

原因分析:①可能打刀撞块螺钉松动,使得锁紧蝶簧螺母与撞块夹死,使主轴不能转动;②主轴电机动力线断或主轴控制单元的连接不良;

③主轴转动指令是否给出;

解决办法:①重新调整打刀撞块螺钉使间隙合适;②重新连接动力线或者主轴控制单元的连线;③检查电气相关信号。

9.故障现象:主轴在抓刀时,时常出现主轴准停失败的报警。

原因分析:①可能是因为主轴定向时间过长造成;②可能编码器损坏。

解决办法:①把主轴定向时间定时器T12时间加长进行实验。

②编码器损坏请更换。

10.故障现象:换刀时气压降得快造成松刀失败报警。

原因分析:①可能气压的储气量不够;②可能吹气量过大造成气压降的快;

③可能主轴汽缸密封圈损坏造成漏气。

解决办法:①更换空压机,增大储气量;②调节吹气阀使吹气量大小合适;③拆下主轴汽缸,更换密封圈。

11.故障现象:在换刀过程中未完成整个换刀动作。

原因分析:①可能由于气压瞬间低的原因;②或由于松刀或夹紧失败。

解决办法:按下RESET键,先解除报警。然后要确认主轴已经夹紧了再摆回刀库,以免发生掉刀现象;还要确认主轴上D420的当前刀号。

最后要判断报警的原因,进行排除后在正常运行。(要十分小心)12.故障现象:主轴夹不紧刀故障。

原因分析:①可能主轴蝶簧变形或损坏;②可能由于拉钉过长造成;

解决办法:①更换蝶簧;②更换拉钉;

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