案例修井作业
合集下载
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
二、施工过程
6月11日,修井队按照作业工程设计和安全预 案对Y井进行了施工作业:
1)6月11日上午,对该井进行拔封作业,上
下活动多次解封无效,上提负荷32吨时,拔脱。 2)下ø73mm油管打捞矛进行打捞,拔脱。 3)6月12日,再下ø73mm油管打捞矛进行二次 打捞,拔不动,倒扣提出117根。四点班下光油
三、事故分析
二、工艺和设计变更后未按程序进行相应的变更风 险评价和变更审批,未制定风险控制和削减措施: 1)生产部门得知采油队已对工艺进行了变更,未要 求施工单位进行变更审批。 2)施工单位在已经认识到工艺发生变更的情况下, 对变更后可能产生的影响认识不足,未对其进行变 更风险评价并上报审批。 3)施工人员安全意识淡薄,未认识到工艺变更后所
一、基本情况
(3)措施要求
1、根据压力扩散情况进行压井;
2、提出井内结构;
3、冲砂至人工井底; 4、找漏,隔漏; 5、原位置下一级二来自百度文库分注结构; 6、全井更换防腐油管;
二、施工过程
6月19日,该井地层压力高达15MPa,并且找漏
困难,于当天将该井地质上修措施退回到采油
队。6月10日,采油队对该井的地质上修措施进 行了修订,改用比重为1.8的修井液进行压井, 并将隔漏改为堵漏后,将措施传送至修井队.
存在的主要危险,没有采取防范措施。
三、事故分析
三、风险评价工作不到位: 风险评价是贯穿于施工作业过程乃至整个体系管理各 个环节的关键要素。此次事故的发生暴露了我们在风 险评价的深度和广度上还存在缺陷
四、认识和体会
1、由于采油队要求挤入的除垢剂与井筒内产生化学
反应,经测试产生H2S、CO气体,是造成此事故的 直接原因。 2、工艺变更后,采油队未出具书面变更措施,只是 口头直接传达到施工井队,没有通知到修井队生产 办,所使用的除垢剂的性质和安全要求及施工中的 注意事项也未加以说明,未提供指定措施的防范要 求。
四、认识和体会
3、修井队生产管理人员在17:00左右,在间接获 知该井工艺变更情况后,没有及时停止施工,也没 有制定有毒有害气体的防范和应急防护措施。 4、施工井队接到口头变更通知后,虽将该井施工
变更情况及时上报到生产管理部门,但在未进行措
施审批的情况下便自行组织施工。
四、认识和体会
5、施工人员安全意识淡薄,没有考虑有毒有害气体 的影响,也没有对变更后的工艺进行危险识别,也未 制定任何防范措施和安全预案。
Y井硫化氢中毒事故
汇报内容
基本情况 施工过程
事故分析 认识和体会
一、基本情况
(1)基本数据:套管尺寸:139.7mm,井 别:注 水井,套管壁厚:7.72㎜,投产日期:1987.12, 套管深度:2000.54m,补心高度:2.94m,固井质 量:合格,人工底:1867m,水泥返高:730m,地 层压力:15mpa,采油树型号:KY24.5/65B,目 前井下结构Y341-114封隔器于1805m。 (2)措施目的:维修
管116根
二、施工过程
4)6月13日采油队要求洗井后挤除垢剂。19:
30共挤入20 m3除垢剂,并关井反应。
5) 21:30时开始外排地面罐,22:00修井队 三名员工查看排液量(排出量未核实)时,有 头晕、恶心现象。修井队其余员工迅速将三人 送往医院诊治,系硫化氢轻度中毒。
三、事故分析
一、从措施变更审批到现场操作,对酸洗作业这 一工序均没有进行有效的过程控制 1)安全预案没有关于有毒气体的任何防范措施。 2)施工措施和安全预案未按程序审批。 3)班组未对当班工作主要危害提出控制要求。 4)生产管理人员未及时掌握现场信息,没有及 时终止施工。
Company
LOGO
汇 报 完 毕!