基于西门子810T数控系统的CNC110数控车床的故障诊断与维修实例

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数控机床常见故障的诊断与排除范本

数控机床常见故障的诊断与排除范本

数控机床常见故障的诊断与排除范本数控机床是一种集机械、电气、液压、气动和计算机技术于一体的先进设备,广泛应用于各个制造行业。

然而,由于机床使用的复杂性和长时间运行,常常会出现各种故障。

及时和准确地诊断和排除故障,对于保持机床的正常运行以及提高生产效率至关重要。

在本文中,将介绍数控机床常见故障的诊断与排除范本。

一、电气故障1. 故障现象:机床电源没有接通,无法正常运行。

排查方法:检查机床电源是否正常接通,检查各个电源线路是否处于正常状态。

2. 故障现象:机床电源正常接通,但机床无法启动。

排查方法:检查机床主电源开关、控制柜门开关、急停开关等是否处于正常状态,检查控制柜内部各个电路是否正常。

3. 故障现象:机床工作过程中突然停机或者出现电流过大现象。

排查方法:检查各个电机、伺服驱动器、继电器等电气元件是否出现故障,检查负载过大或者工作过程中出现异常情况。

二、机械故障1. 故障现象:机床在运行过程中出现噪音或者震动现象。

排查方法:检查机床各个部件是否松动或者损坏,包括主轴、进给系统、传动系统等,进行适当的调整和维护。

2. 故障现象:机床刀具无法正常切削工件。

排查方法:检查机床刀具是否磨损或者松动,检查进给系统和主轴系统是否正常工作,检查工件和夹具是否正确。

3. 故障现象:机床出现漏油或者润滑系统不正常。

排查方法:检查机床润滑系统是否有足够的润滑油,检查润滑系统的管路是否正常,检查润滑泵是否工作良好。

三、控制系统故障1. 故障现象:机床控制系统无法正常工作。

排查方法:检查控制系统电源、接线、信号线是否正常连接,检查控制系统的软件和硬件是否出现故障。

2. 故障现象:机床运动轴无法正常运动或者位置误差过大。

排查方法:检查伺服驱动器和编码器是否正常工作,检查运动轴的机械结构是否正常,检查运动轴的运动控制参数是否正确。

3. 故障现象:机床程序运行中出现错误或者停顿。

排查方法:检查机床程序是否正确,检查编程和操作是否正确,检查机床控制系统的相关参数是否设置正确。

数控机床常见电气故障诊断与排除方法

数控机床常见电气故障诊断与排除方法

数控机床常见电气故障诊断与排除方法数控机床的电气装置部分的故障主要是硬件故障,其中的硬件故障为:掌握系统某元器件接触不良或损坏、无供电电源等,这种故障必需更换损坏的器件或者修理后才能排解故障。

数控机床可编程掌握器,也就是plc掌握器部分的故障分为:(1)软件故障:包括数控机床用户程序,假如用户程序消失故障,在数控机床运行时会发生一些无报警的机床故障,因此PLC用户程序要编制好。

(2)硬件故障:也即是在PLC输入输出模块消失问题而引起的故障。

对于个别输入输出口消失故障,可以通过修改PLC程序,可使用备用接口替代消失故障的接口。

数控机床伺服掌握系统是数控机床故障率最高的部分。

伺服掌握系统可分为直流伺服掌握单元、直流永磁电动机和沟通伺服掌握单元、沟通伺服电动机有两个部分,两者各有其优、缺点。

伺服系统的故障一般都是由于伺服掌握单元、伺服电动机、测速装置、编码器等消失问题引起的,要分别对各单元进行分析。

通常状况下,数控机床显示器消失错误的表现为:系统的软件出错,从而会导致系统显示的混乱或者不正常或根本无法显示,假如机床的电源消失故障或者系统主板消失故障的话都会导致系统的不正常显示。

其中,显示系统本身消失故障是引起系统显示器不正常的最主要缘由,因此,假如系统不能正常显示,就必需首先要分清造成此现象的主要缘由。

数控机床的显示不正常可以分为完全无显示和显示不正常两种状况。

当电源和系统的其他部分工作正常时,系统无显示的缘由,一般状况下是由于硬件缘由引起,而显示混乱或显示不正常,一般来说是由于系统软件引起的。

另外,系统不同,所引起的缘由也不同,这要依据实际状况进行分析。

数控机床常用的掌握元件有液压元件、气动元件、电气执行元件、机械装置、检测开关,检测元件有:检测开关,这些常见的机床掌握元件、检测开关由于接触不良引起各种故障比较多,这类故障很简单解决,但是必需用仪器仪表协作检查。

数控机床故障排查的方法许多,大致可以分为以下几种:2.1直观检查法这是故障分析之初必用的方法,就是利用感官的检查。

数控机床常见故障的诊断与排除(三篇)

数控机床常见故障的诊断与排除(三篇)

数控机床常见故障的诊断与排除本文针对数控机床伺服系统在加工中心可能出现的如五面体加工中心零点漂移等常见故障的现象进行阐述,并对其产生原因以及解决方案等加以认真分析研究。

随着科技的进步,机床由普通机床逐渐发展为数控机床。

数控机床的伺服系统在机床中起核心作用,但在实际生产中,伺服系统较容易出现故障,占整个数控机床系统的30%以上,其通常会使机床不能正常工作或停机,造成严重后果。

因此,在实际生产过程中,应加强对设备的维护保养,规范操作,确保各项安全。

通常,数控机床的故障主要包括两方面,一是当伺服系统出现故障时,系统会及时报警,在CRT显示屏上会出现诊断程序的报警信息,查阅相关手册得出,这些故障通常发生在电动机脉冲或编码器。

另一方面是操作人员不经意间的人为操作事故,如主轴刀具号地址输送错误、刀具号呼叫信号错误、输入刀具长度错误、编译程序错误等。

伺服系统在排除这两方面故障时,难度较大。

因为有些事故是由伺服系统本身产生的,而有些事故则是受机械、液压、温度等外界因素影响,外界环境也会对伺服系统产生不同程度的影响。

目前,在我厂数控机床中,操作系统通常采用日本的FANUC系统,现对实际生产中,加工中心中出现的常见故障处理进行叙述。

五面体加工中心零点漂移故障故障现象:一台五面体加工中心,近期出现加工坐标系的零点漂移,大大降低了工件的加工精度。

在工件加工时,工件的加工精度时好时坏,有些工件往往达不到其位置度公差要求。

初步认为是机床的几何精度不够造成的,但经测试,排除这一可能性。

仔细分析研究,得到可能是由于温度以及环境的变化造成的。

经统计发现,工件加工的精度较差大多发生在早八点,开机一小时后机床稳定工作。

故障分析原因:早上机床温度较低,油温也低,这就导致了机床的热膨胀不能得到完全的释放,致使工件的加工精度降低。

解决方案:对操作工人进行工作培训,着重强调机床预热对于工件加工精度以及生产效率的重要性,确保机床每天使用前有足够的预热时间。

数控机床常见故障与维修浅析

数控机床常见故障与维修浅析

数控机床常见故障与维修浅析
数控机床是现代工业生产中不可或缺的设备,但在长期使用过程中,难免会遇到故障问题。

本文将分析数控机床常见故障并简单介绍维修方法。

一、控制系统故障
1. 故障现象:数控机床无法启动或者不能正常运行,显示屏上无任何显示。

2. 故障原因:通常是因为控制系统的电源供应出现问题或者控制系统中的电路故障导致的。

3. 维修方法:首先排除电源及线路故障,再查找并修复控制板的电路故障。

2. 故障原因:通常是因为伺服控制器短路、驱动板或电机运转不良引起的。

3. 维修方法:先检查伺服控制器和驱动板是否正常工作,然后检查电动机是否损坏或轴承是否损坏,最后可以采用更换新的伺服装置。

1. 故障现象:数控机床在运行过程中发出异常噪音,或者伺服轴偏差太大,影响机床的精度和稳定性。

2. 故障原因:此类故障通常是由于机床传动链路、导轨或者轴承等机械部分发生损坏或磨损引起的。

3. 维修方法:首先检查机床各个部位的传动链路、导轨以及轴承是否正常,如果有损坏或磨损,需要及时更换新的配件。

2. 故障原因:电器故障通常是因为供电电压波动、继电器的吸合不正常等原因引起的。

3. 维修方法:首先检查数控机床的供电电压是否稳定,然后测试继电器的状态是否正常,如果发现故障需要更换新的电器组件。

总之,数控机床虽然是先进的设备,但在长期使用中仍然会遇到各种故障问题。

为了保证生产效率和设备的稳定性,必须及时进行维修和保养。

维修过程中,需要借助专业工具和设备,并严格按照操作规程操作。

建议定期对数控机床进行维修和保养,以确保其长期可靠运行。

数控机床常见故障的诊断与排除范本(2篇)

数控机床常见故障的诊断与排除范本(2篇)

数控机床常见故障的诊断与排除范本数控机床是一种高精度、高效率的自动化加工设备,然而在长时间使用过程中,常常会出现各种故障。

为了能够快速准确地诊断和排除故障,提高机床的稳定性和生产效率,以下是数控机床常见故障的诊断与排除范本。

1. 电气故障电气故障是数控机床常见的故障之一,诊断和排除电气故障的步骤如下:步骤一:检查电源线是否连接牢固,排除电源线接触不良导致的故障;步骤二:检查电气设备的接线端子是否松动或脱落,重新固定接线端子;步骤三:检查电机是否有异常声音或发热,如果有,可能是电机故障,需要更换电机;步骤四:检查电机驱动器是否工作正常,检查电机驱动器的输入输出信号是否正常,如出现异常,可能是电机驱动器故障,需要更换电机驱动器;步骤五:检查PLC(可编程控制器)与数控系统之间的通信是否正常,排除通信故障。

2. 传动部件故障传动部件故障是导致机床精度下降的常见原因,诊断和排除传动部件故障的步骤如下:步骤一:检查传动链条是否松动,排除链条松动导致的传动不良;步骤二:检查传动带是否磨损,如有磨损可能导致传动不稳定,需要更换传动带;步骤三:检查导轨是否磨损,如有磨损可能导致机床精度下降,需要更换导轨;步骤四:检查滚珠丝杠是否磨损,如有磨损可能导致定位精度下降,需要更换滚珠丝杠。

3. 液压系统故障液压系统故障是数控机床常见的故障之一,诊断和排除液压系统故障的步骤如下:步骤一:检查液压油是否充足,如不充足可能导致液压系统工作不稳定,需要添加液压油;步骤二:检查液压泵是否正常工作,排除液压泵故障;步骤三:检查液压阀是否工作正常,检查液压阀的控制信号是否到位,如有异常,可能是液压阀故障,需要更换液压阀。

4. 编程软件故障编程软件故障是数控机床常见的故障之一,诊断和排除编程软件故障的步骤如下:步骤一:检查数控系统是否正常启动,排除数控系统硬件故障;步骤二:检查程序是否正确加载到数控系统中,如程序加载不成功,可能是编程软件故障,需要重新加载程序;步骤三:检查程序中是否存在语法错误或逻辑错误,如有错误,需要修改程序;步骤四:检查程序与实际加工情况是否相符,如程序与实际加工情况不一致,可能是程序编制错误,需要修改程序。

数控机床常见故障的诊断与排除范文

数控机床常见故障的诊断与排除范文

数控机床常见故障的诊断与排除范文数控机床是一种通过预先编程的方式自动进行加工的机械设备。

在使用过程中,经常会遇到各种故障,影响机床的正常运行。

本文将针对数控机床常见的故障进行诊断与排除范文,帮助读者更好地了解和解决故障。

一、机床电源故障1. 问题现象:数控机床不能正常上电。

2. 故障原因:电源线接触不良、电源开关故障等。

3. 排除方法:(1) 检查机床电源线是否插紧,是否有松动现象。

(2) 检查机床电源开关是否正常,可用万用表测量开关上的电压。

(3) 若电源开关故障,需要更换新的电源开关。

二、机床启动故障1. 问题现象:数控机床不能正常启动。

2. 故障原因:主轴电机不启动、运动系统不正常等。

3. 排除方法:(1) 检查主轴电机供电线路是否正常,检查主轴电机是否有断路、短路等故障。

(2) 检查驱动电机的运动控制器是否故障,可使用示波器检查输出脉冲信号是否正常。

(3) 若发现问题,需要检修主轴电机或更换运动控制器。

三、伺服系统故障1. 问题现象:伺服系统运行不稳定。

2. 故障原因:伺服电机反馈信号异常、伺服控制器故障等。

3. 排除方法:(1) 检查伺服电机反馈信号线路是否正常,检查编码器是否正常工作。

(2) 检查伺服控制器参数设置是否正确,可使用示波器检查控制信号是否稳定。

(3) 若发现问题,需要修复或更换伺服电机或控制器。

四、刀具系统故障1. 问题现象:刀具不能进行换刀或更换刀具失败。

2. 故障原因:刀库卡死、刀具传感器故障等。

3. 排除方法:(1) 检查刀库传感器是否损坏,可使用万用表测量传感器开关的正常状态。

(2) 检查刀库机械结构是否有卡滞现象,需要进行清洁和润滑。

(3) 若发现问题,需要修复或更换刀库传感器或机械结构。

五、液压系统故障1. 问题现象:液压系统无法正常工作。

2. 故障原因:液压泵故障、液压阀故障等。

3. 排除方法:(1) 检查液压泵是否正常工作,可测量泵的出口压力和流量。

(2) 检查液压阀是否正常工作,可使用万用表检查阀的电气信号。

数控机床故障分析与维修经验总结

数控机床故障分析与维修经验总结

数控机床故障分析与维修经验总结数控机床的应用越来越广泛,其加工柔性好,精度高,生产效率高,具有很多的优点。

但由于技术越来越先进、复杂,对维修人员的素质要求很高,要求他们具有较深的专业知识和丰富的维修经验,在数控机床出现故障才能及时排除。

在数控机床的应用越来越广泛。

我公司有几十台数控设备,数控系统有多种类型,几年来这些设备出现一些故障,通过对这些故障的分析和处理,我们取得了一定的经验。

下面结合一些典型的实例,对数控机床的故障进行系统分析,以供参考。

一、NC系统故障1.硬件故障有时由于NC系统出现硬件的损坏,使机床停机。

对于这类故障的诊断,首先必须了解该数控系统的工作原理及各线路板的功能,然后根据故障现象进行分析,在有条件的情况下利用交换法准确定位故障点。

例一、一台采用德国西门子SINUMERIKSYSTEM3的数控机床,其PLC 采用S5─130W/B,一次发生故障,通过NC系统PC功能输入的R参数,在加工中不起作用,不能更改加工程序中R参数的数值。

通过对NC系统工作原理及故障现象的分析,我们认为PLC的主板有问题,与另一台机床的主板对换后,进一步确定为PLC主板的问题。

经专业厂家维修,故障被排除。

例二、另一台机床也是采用SINUMERIKSYSTEM3数控系统,其加工程序程序号输入不进去,自动加工无法进行。

经确认为NC系统存储器板出现问题,维修后,故障消除。

例三、一台采用德国HEIDENHAIN公司TNC155的数控铣床,一次发生故障,工作时系统经常死机,停电时经常丢失机床参数和程序。

经检查发现NC系统主板弯曲变形,经校直固定后,系统恢复正常,再也没有出现类似故障。

2.软故障数控机床有些故障是由于NC系统机床参数引起的,有时因设置不当,有时因意外使参数发生变化或混乱,这类故障只要调整好参数,就会自然消失。

还有些故障由于偶然原因使NC系统处于死循环状态,这类故障有时必须采取强行启动的方法恢复系统的使用。

数控机床的故障分析及消除措施

数控机床的故障分析及消除措施

数控机床的故障分析及消除措施数控机床是一种以数控系统为核心的机械设备,广泛应用于金属加工领域。

然而,由于设备长期运行、材料老化、操作不当等原因,数控机床故障时有发生。

要确保机床的有效运行和生产效率,及时分析和消除故障是至关重要的。

本文将对数控机床常见的故障及其对应的消除措施进行分析。

一、机床加热故障1、故障表现:机床在工作时过热或温度无法达到工作要求。

2、故障原因:冷却系统故障、润滑系统故障、过载工作、电机老化等。

3、解决措施:(1)检查冷却系统是否正常工作,如水箱是否注满冷却液、冷却液管路是否堵塞等。

(2)检查润滑系统是否正常工作,例如油泵和油管是否正常工作、润滑油是否充足等。

(3)加工负荷适度,避免过载工作。

(4)如电机老化,需及时更换。

二、伺服系统故障1、故障表现:伺服系统失灵,位置误差较大。

2、故障原因:电缆连接松动、电缆损坏、编码器故障、伺服驱动器故障等。

3、解决措施:(1)检查电缆连接是否松动或损坏,如有问题,修复或更换电缆。

(2)检查编码器是否正常工作,例如检查其供电电压是否稳定、信号是否正常等。

(3)检查伺服驱动器是否正常工作,例如检查其供电电压是否稳定、参数设置是否正确等。

三、系统软件故障1、故障表现:机床不能正常启动、程序运行错误等。

2、故障原因:系统软件错误、病毒感染等。

3、解决措施:(1)检查系统软件是否正常运行,如有问题,及时更新或修复软件。

(2)定期对系统进行杀毒,确保系统安全运行。

四、进给系统故障1、故障表现:进给系统工作不稳定、进给速度异常等。

2、故障原因:进给伺服电机故障、滚珠丝杆松动、过载等。

3、解决措施:(1)检查进给伺服电机是否正常工作,例如检查电机供电电压是否稳定、转子是否正常转动等。

(2)检查滚珠丝杆是否松动,如有问题,需及时进行紧固。

(3)避免过载工作,适度调整进给速度。

五、机床报警故障1、故障表现:机床出现报警信息,无法正常工作。

2、故障原因:各个传感器故障、机床配件老化等。

cnc故障维修21例

cnc故障维修21例

例4.控制系统主板的故障维修
故障现象:一台工业控制机作为主控制、采用西班牙FAGOR系统作为数控部分的仿形镗铣床,一次在加工完某一零件更换新的加工程序时,突然出现死机现象且无任何报警,强行关机后重新起动系统,此时主机无法起动,同时出现显示器黑屏现象。
分析及处理过程:检查显示器正常,加工程序无误,更换显卡和内存故障仍然存在;进一步分析判断,确认是主板出现问题。更换一块新主板后,主机起动正常,机床正常运转。
机床无法起动可能的原因有:①按钮损坏;②控制电源不正常:③CNC PLC通电自检不能通过;④液压润滑系统无法起动。对后两种情况可根据CRT显示器提示的相关信息进行处理,一般常见的是急停开关被压上,或液压、润滑油路过滤器堵塞报警及导轨润滑油位低报警:对前两种情况则应针对相应部位进行检查。
打开电柜,检查为CNC、PLC及控制继电器供电的+24V电源,发现其输出电压表指针超出最大量程,即+24V电压输出失控,电源损坏。拆下+24V电源,打开检查,发现5个输出功率管(DDl5)中有一只c、e极间被击穿,取样管(3DGl2C)c、e极间被击穿。更换新管通电,用灯泡作负载,测输出电压稳定在+24V。注:该电源为串联型直流稳压电源,为输出大电流,采用5只功率管并联作输出管,若参数不一致,则容易造成某一管负荷电流大而被击穿,故在换管时,从同一批功率管中挑选了5只功率管更换,以保证参数一致,各管负荷平衡。
分析及处理过程:经现场多次试验发现,机床可进行手动、手轮、MDI操作,但在编辑完程序,关机后重新起动,发现程序丢失,但系统参数仍然存在,因此可排除电池不良的原因,据初步诊断可能为存储器板损坏导致。与另一台机床上同规格的存储器板更换后,机床恢复正常。
例3.NC系统主板弯曲变形的故障维修

西门子数控机床的典型故障的维修方法

西门子数控机床的典型故障的维修方法

5)电源接通后无基本画面显示(a)电路板03840号板上无监控灯显示(b)03840号电路板上监控灯亮①监控灯闪烁。如果监控灯闪烁频率为1Hz,则EPROM有故障;如果闪烁频率为2Hz,则PLC有故障;如以4Hz频率闪烁,则保持电池报警,表示电压已不足。②监控灯左灭右亮。表示操作面板的接口板03731板有故障或CRT有故障。③监控灯常亮。这种故障,通常的原因有:CPU有故障;EPROM有故障;系统总线(即背板)有故障、电路板上设定有误、机床数据错误、以及电路板(如存储器板、耦合板、测量板)的硬件有故障。
Hale Waihona Puke 2)在自动方式下程序不能启动(a)如此时产生351号报警,表示CNC系统启动之后,未进行机床回基准点的操作。(b)系统处于自动保持状态。(c)禁止循环启动。检查PLC与NC间的接口信号Q64.3。
3)CRT上显示混乱(a)保持电池(锂电池)电压太低,这时一般能显示出711号报警。(b)由于电源板或存储曾被拔出,从而造成存储区混乱。这是一种软故障,只要将CNC内部程序清除并重新输入即可排除故障。(c)电源板或存储器板上的硬件故障造成程序显示混乱。(d)如CRT上显示513号报警,表示存储器的容量不够。
西门子数控机床的典型故障的维修方法:
1)进给轴运动故障(a)进给轴不能运动。造成此故障的原因有:①操作方式不对;②从PLC传至NC的信号不正常;③位控板有故障(如03350,03325,03315板有故障)。④发生22号报警,它表示位置环未准备好。⑤测量系统有故障。如产生108,118,128,138号报警,这是测量传感器太脏引起的。如产生104,114,124,134报警,则位置环有硬件故障。⑥运动轴处于软件限位状态。只要将机床轴往相反方向运动即可解除。⑦当发生101,111,121,131号报警时,表示机床处于机械夹紧状态。(b)进给轴运动不连续。(c)进给轴颤动。①进给驱动单元的速度环和电流环参数没有进行最佳化或交流电机缺相或测速元件损坏,均可引起进给轴颤动。②CNC系统的位控板有故障。③机构磨擦力太大。④数控机床数据有误,有关机床数据的正确设定如下。(d)进给轴失控。①如有101,111,121,131号报警请对夹紧进行检查。②如有102,112,122,132号报警,则说明指令值太高。③进给驱动单元有故障。④数控机床数据设定错误,造成位置控制环路为正反馈。⑤CNC装置输至驱动单元的指令线极性错误。(e)103~133号报警。这是轮廓监控报警。速度环参数没有最佳化或者KV系数太大。(f)105~135号报警。位置漂移太大引起的。移量超过500mv,检查漂移补偿参数N230~N233。

西门子810D数控系统故障维修一例

西门子810D数控系统故障维修一例
这台机床数控部分由5个模块 构成,包括伺服电源模块、CCU 数控CPU模块、CCU box模块和 一套单轴611D伺服驱动模块。机 床有X 轴、Z 轴、C 轴和B 轴四个 伺服轴,其中X 轴、Z 轴和C 轴由 CCU box自带的伺服模块控制,B 轴由单独的611D伺服控制板和伺 服功率模块控制。
首先怀疑伺服电源模块进水 烧坏,拆下伺服电源模块,拆开 进行检查,发现伺服电源模块部 分电路确实已经烧焦。检查负载 回路,没有发现问题,更换以前 维修过的伺服电源模块,故障依 旧,因此怀疑CCU模块和CCU box模块也有问题,订购伺服电 源模块、CCU模块和CCU box模 块。待新备件到货后,把伺服电
思前想后,在无计可施的 情况下,决定将这台机床换上的 新伺服电源模块换到另一台采用 840D系统的机床上检测,更换 后那台机床也出现伺服报警,说 明这个新伺服电源模块有问题, 把没有故障机床上的伺服电源模 块安装到这台机床,报警消除, CCU模块上的SF灯也熄灭,机床 恢复了正常工作。
原来是新伺服电源模块出 现问题,导致B 、C 轴同时出现 300500伺服报警。
下载系列备份:NC和PLC 总清操作后,需要下载这台机床 的NC和PLC系列备份文件。通 过系统Service(服务)菜单下扩 展子菜单Series start-up(系列备 份),按屏幕右侧Read start up archive(读备份文档),选择已 经备份在PCU硬盘上的NC系列备 份文件进行下载,然后选择PLC 系列备份文件进行下载。
备份文件下载后CCU模块 上数码管显示6,但SF红灯仍然 在亮,伺服模块上的X35红灯 亮。数控系统上有报警“300500 Axis B drive7 system error,error codes 000001BH,00020000H (B 轴驱动系统错误,错误代码 0000001BH,00020000H)”,

数控机床常见故障的诊断与排除

数控机床常见故障的诊断与排除

数控机床常见故障的诊断与排除数控机床是一种高精度、高自动化程度的机床,由于其工作环境复杂,操作人员技术水平不一,常常会出现各种故障。

本文将介绍数控机床常见故障的诊断与排除方法,帮助用户更好地解决问题。

一、数控系统故障的诊断与排除数控系统是数控机床的核心部分,常见故障包括系统启动失败、程序执行错误、轴运动异常等。

以下是一些常见故障的诊断与排除方法。

1. 系统启动失败故障现象:数控系统无法启动,开机后没有显示屏或显示屏闪烁。

故障原因及处理方法:- 检查电源是否连接正常,检查电源开关是否打开,如果有问题及时修复。

- 检查电源线是否损坏,如有问题及时更换。

- 检查控制柜内部的接线是否松动,如有问题及时重新插拔。

2. 程序执行错误故障现象:数控机床按照程序执行时出现偏差、停止或报错。

故障原因及处理方法:- 检查程序是否正确,查看程序中是否有错误的指令或参数。

- 检查刀具长度和半径是否正确,如不正确需要重新设置。

- 检查工件坐标系和机床坐标系是否正确对应,如出现错位需要修正。

3. 轴运动异常故障现象:数控机床的轴运动不正常,包括速度不稳定、动作迟滞等。

故障原因及处理方法:- 检查伺服系统是否正常,包括伺服驱动器是否损坏、伺服电机是否接触不良等。

如有问题需要修复或更换。

- 检查伺服参数是否正确,如伺服增益、速度环参数等。

如不正确需要重新调整。

- 检查传感器是否正常,如位置传感器或速度传感器是否损坏。

如有问题需要修复或更换。

二、传动系统故障的诊断与排除传动系统是数控机床实现各种运动的关键部分,常见故障包括传动带断裂、滚珠丝杠卡滞等。

以下是一些常见故障的诊断与排除方法。

1. 传动带断裂故障现象:机床的轴无法运动,传动带松动或断裂。

故障原因及处理方法:- 检查传动带是否过紧或过松,如过紧需要调整松度,如过松需要重新调整紧度。

- 检查传动带是否损坏,如发现传动带断裂需要及时更换。

2. 滚珠丝杠卡滞故障现象:机床的轴运动不顺畅,有卡滞现象。

数控机床的维护与常见故障分析

数控机床的维护与常见故障分析

数控机床的维护与常见故障分析一、维护方法:1.保持机床的清洁:定期清洁数控机床的内部和外部零部件,清除灰尘、油污等。

使用台垫和防尘罩等装置保护机床免受污染。

2.定期润滑:定期给数控机床的轴承、齿轮和导轨等润滑部位添加润滑油,确保其正常运转和减少磨损。

3.检查电气系统:定期检查数控机床的电气系统,包括电源、电缆和接线是否有损坏或松动现象,以及检查各个电子元件的工作情况。

4.校准系统:定期对数控机床的各个系统进行校准,确保数控程序的准确性和机床的精度。

5.保养刀具:定期对数控机床的刀具进行修整、研磨和更换,以保证其切削性能和寿命。

二、常见故障及解决方法:1.数控系统故障:数控系统是数控机床的核心部件,常见故障包括程序错误、硬件故障和软件故障等。

解决方法是检查程序是否正确,重新输入正确的程序;检查硬件设备是否损坏,修复或更换故障设备;检查软件配置和参数设置,调整或重新安装软件。

2.电气故障:包括电源故障、电机故障和电缆故障等。

解决方法是检查电源输入和输出是否正常,修复或更换故障电源;检查电机的绝缘状况和接线是否正确,修理或更换故障电机;检查电缆的连接是否牢固,修复或更换故障电缆。

3.机械故障:包括导轨磨损、齿轮损坏和传动带松动等。

解决方法是对导轨进行调整或更换;修理或更换损坏的齿轮;紧固松动的传动带或更换磨损的传动带。

4.润滑故障:润滑故障可能导致机床的运转不稳定和零件的磨损。

解决方法是检查润滑系统的工作情况,保证润滑油的供给量符合要求;检查润滑系统的滤芯、滤网等部件是否干净,清洗或更换。

5.气动故障:气动故障可能导致数控机床的气动元件无法正常工作。

解决方法是检查气源的压力是否符合要求,调整或更换压力;检查气动元件的连接和密封是否正常,修理或更换故障元件。

总结:数控机床的维护工作是确保其正常运行的重要保障。

通过定期清洁、润滑和校准,可以延长数控机床的使用寿命。

对于常见故障,及时发现并采取正确的解决方法,可以尽快恢复机床的正常工作。

西门子810数控系统维修实例

西门子810数控系统维修实例

0 引 言
机, 每次关机 时, 工件 的加工位 置也 不尽相 同, 系统 而
西 门子 80系统是 中档 的数控 系统 , 1 系统结构 比 较简单 , 采用 模块 积 木方 式 , 块 较少 , 模 基本 构 成 为 C U模 块、 P 显示 器接 1模 块、 2 存储 器模块 、 1 接 2模块 、 测量模 块、 电源、 示 器 和 PE输 入 输 出板。其 中 显 I C U模块 是 系统 的控制 核心 , P 该板 是 N C功能和 PE I
起数控系统工作不正 常。
面, 自检结束后 , 当屏幕上出现手动状态 的画面时, 系 统 自动掉电关机 。根据故障现象和经验 , 判定可 能是 系统供电出现 问题 。为 了确认故 障原 因, 将除 了给数
控系统供 电的电源外 的其他 2V电源 的空开拉掉 , 4 这
例 1 在 自动加工过程 中有 时系统 自动关机

台从德 国进 1 2的双工位数控 车床 , 每个工位采
用一 台西 门子 80系统进行 控制 。这 台机床 的右 手 1
工位的数控系统 在机床加工 过程 中经常 自动断 电关
时系统正 常启动后没有问题, 因此确认 为其 他 2V负 4
维普资讯
西 门子 80 控系统维修 实例 1数
功能二合一板 , 不像 以前的 3系统有单独 PE的 C U I P 主板 。80系统把 N 1 C与 PE二合一后 , I 采用一个 C U P 进行分时工作 , 系统结构大大简化。测量模块控制 使
伺服 电机的进给及进行各个伺服轴 的位置反馈 , 也可 以控制主轴系统 ; 1模块连接 PE的输入输 出板或 接2 I

压过低引起 系统工 作不稳 定。为 了妥 善解 决这个 问 题, 考虑到是供 电线 路压降造成 供 电 电压 过低 , 为此 我们加大供电线路 的线径 , 以减 少线 路压 降 , 使右 面

数控机床常见故障及解决方法

数控机床常见故障及解决方法

数控机床常见故障及解决方法我跟你说啊,数控机床这东西,故障可让我头疼了好久。

说实话数控机床常见故障这事,我一开始也是瞎摸索。

就说那个刀具磨损的问题吧。

我一开始都没当回事,以为加工精度有点小偏差这都正常呢。

结果后来做出来的零件直接就不合格了。

我就开始研究,看是不是刀具不行了。

我拿着刀具仔细瞅,发现那刀刃都不怎么锋利了,跟锯齿似的(这么形容你就好理解了哈)。

我就换了把新刀具,你猜怎么着,这加工精度一下子就上来了。

这算是我第一次在数控机床上栽跟头,也让我知道了刀具磨损是个大问题,一定得定期检查刀具的状态。

还有那个编程错误导致的故障。

我那时候刚接触数控机床编程,好多指令我都不是很熟。

就按照自己想的编了个程序,一运行,机床就开始乱动作,也不是我想要的轨迹。

我那时候可懵了,花了好长时间才发现是编程里一个代码写错了。

我当时把G01 写成G00了,这两个指令一个是直线插补,一个是快速定位,差一点那结果可就差远了。

这就告诉咱们编程的时候得小心再小心,编完最好多检查几遍才行。

还有一回是机床的过载故障。

机器突然就停了,显示过载警告。

我当时心想这是咋回事呢。

我先是看了看是不是切削量太大了,就像你让一个人挑重担,超过他能力了他肯定就不行了。

我把切削参数降低了一些,但是还是不行。

后来我又去检查电机,发现电机有点发烫,我就想是不是电机自身的问题呢,找了电工来检查了半天,原来是电机的一个线路有点虚接了,电流就不正常,就导致了过载。

从这次我就知道了,遇到故障得全面考虑,不能只看一方面。

当然了,还有冷却系统故障的时候。

就有一次,我发现加工的零件老是变形得厉害。

我开始还以为是刀具或者编程的问题,后来才想到是不是温度的影响。

我检查冷却系统的时候,发现冷却液都不怎么流动了。

原来是冷却液的管路堵住了一部分,就像你家水管堵住了一样。

我清理了管路,加上新的冷却液之后,零件变形的问题就好多了。

数控机床的故障常常是一环套一环的,千万不能想当然。

你要是也摆弄数控机床,就得多注意这些问题,不过有时候不同的机床具体情况也有点差别,这也是我不太确定的地方,但大致的故障就这些个方向了。

数控系统故障分析与维修

数控系统故障分析与维修

数控系统故障分析与维修随着电子技术和自动化技术的发展,数控技术的应用越来越广泛。

以微处理器为基础,以大规模集成电路为标志的数控设备,已在我国批量生产、大量引进和推广应用,它们给机械制造业的发展创造了条件,并带来很大的效益。

但同时,由于它们的先进性、复杂性和智能化高的特点,在维修理论、技术和手段上都发生了飞跃的变化。

任何一台数控设备都是一种过程控制设备,这就要求它在实时控制的每一时刻都准确无误地工作。

任何部分的故障与失效,都会使机床停机,从而造成生产停顿。

因而对数控系统这样原理复杂、结构精密的装置进行维修就显得十分必要了。

我们现有的维修状况和水平,与国外进口设备的设计与制造技术水平还存在一定的差距。

下面我们从现代数控系统的基本构成入手,探讨数控系统的诊断与维修。

数控系统的构成与特点:目前世界上的数控系统种类繁多,形式各异,组成结构上都有各自的特点。

这些结构特点来源于系统初始设计的基本要求和工程设计的思路。

例如对点位控制系统和连续轨迹控制系统就有截然不同的要求。

对于T系统和M系统,同样也有很大的区别,前者适用于回转体零件加工,后者适合于异形非回转体的零件加工。

对于不同的生产厂家来说,基于历史发展因素以及各自因地而异的复杂因素的影响,在设计思想上也可能各有千秋。

有的系统采用小板结构,便于板子更换和灵活结合,而有的系统则趋向大板结构,使之有利于系统工作的可靠性,促使系统的平均无故障率不断提高。

然而无论哪种系统,它们的基本原理和构成是十分相似的。

数控系统是由硬件控制系统和软件控制系统两大部分组成。

其中硬件控制系统是以微处理器为核心,采用大规模集成电路芯片、可编程控制器、伺服驱动单元、伺服电机、各种输入输出设备(包括显示器、控制面板、输入输出接口等)等可见部件组成。

软件控制系统即数控软件,包括数据输入输出、插补控制、刀具补偿控制、加减速控制、位置控制、伺服控制、键盘控制、显示控制、接口控制等控制软件及各种参数、报警文本等组成。

西门子数控机床故障的维修分析

西门子数控机床故障的维修分析

西门子数控机床故障的维修分析发布时间:2021-11-16T03:15:19.672Z 来源:《中国科技人才》2021年第22期作者:孙永超李金龙[导读] 本文在详细叙述西门子数控系统原理的基础上,通过跟实践相结合的方式又进一步分析了西门子数控系统软件故障及相应的解决措施,并深入探析了出现系统故障报警的成因及解决方案,以期能够为今后更好的运行及探究提供一些参考依据。

齐重数控装备股份有限公司黑龙江齐齐哈尔 161005摘要:本文在详细叙述西门子数控系统原理的基础上,通过跟实践相结合的方式又进一步分析了西门子数控系统软件故障及相应的解决措施,并深入探析了出现系统故障报警的成因及解决方案,以期能够为今后更好的运行及探究提供一些参考依据。

关键词:西门子数控系统;软件故障;维修;分析目前正在被使用的西门子数控系统主要有828D系统、840DSL系统、以及早期的数控系统810D系统、840C系统、802D系统和840D系统等。

实际上,这些数控系统都是由PPU或NCU进行控制的,在故障类别上我们可将西门子数控系统划分成软件及硬件这两部分。

软件一旦出现问题或故障,那么整个数控系统势必会受到不小的影响,从而影响到数控系统正常运作。

下面本文首先具体阐述了西门子数控系统的概念及构成要素。

一、西门子数控系统(一)系统梗概西门子数控技术具有数字控制、数控分析、系统搜索等功能,融合多种控制功能于一身,有助于我们进一步开发软件。

此外,西门子数控系统跟自动化程序相融合在一起,进一步保障了界面控制系统跟集成化控制系统之间的良好对接,有利于温度控制、供应补偿等功能的实现,属于一种新型的软件操作技术。

在科技迅猛发展的背景下,西门子控制系统不仅能够确保资源自动化运用,划分各种操作模块,而且在机械构造得到提升与优化后还能够确保软件得到深入开发。

(二)西门子数控系统的构成要素相对而言,西门子数控系统是一套比较成熟化的控制系统,具有开发跟应用的功能,并且在现阶段系统数字化程序不断创新的前提下,西门子系统做到了各方面都综合发展。

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2015年10月第43卷第20期机床与液压MACHINETOOL&HYDRAULICSOct 2015Vol 43No 20DOI:10.3969/j issn 1001-3881 2015 20 057收稿日期:2014-07-22作者简介:陈永久(1970 ),男,副教授,主要从事CAD/CAM技术㊁数控机床故障检测及维修㊁数控技术及应用等方面的教学与研究工作㊂E-mail:cyj@jlu edu cn㊂基于西门子810T数控系统的CNC110数控车床的故障诊断与维修实例陈永久,刘临江(吉林大学应用技术学院,吉林长春130012)摘要:SIEMENS数控系统在国内很多数控机床上得到广泛应用㊂欲使其发挥正常效能,延长使用寿命,必须进行正确的维护和修理㊂针对配备西门子810T数控系统的瑞士数控车床CNC110在实际使用过程中常见的故障现象进行分析,给出诊断过程;同时分析产生故障的原因并提出解决问题的办法㊂关键词:SIEMENS810T数控系统;故障诊断;维修中图分类号:TG502 7㊀㊀文献标志码:B㊀㊀文章编号:1001-3881(2015)20-173-3㊀㊀SIEMENS810系统是德国SIEMENS公司20世纪80年代中期推出的中档数控系统,广泛应用于车床㊁铣床㊁磨床及钻床等金属切削机床上㊂由于系统功能强,使用方便,硬件采用模块化结构,体积小,系统便于维修,受到广大用户的青睐㊂由于这些数控机床在企业生产中都处在非常关键的位置,几乎长时间处于运行状态㊂数控机床经过一段较长时间的使用后,都会导致数控设备发生故障㊂如果能够尽快找到故障的原因和部位,并且尽早地修复故障,是数控机床操作者㊁维修者及企业管理者的共同愿望㊂作者结合多年的教学经验,以配备西门子810T数控系统的瑞士数控车床CNC110为例,对该设备在实际生产中经常出现的故障现象进行整理分析,提出了具体的诊断过程,并给出了具体的解决办法㊂1㊀故障一1 1㊀现象在机床正常运行时突然掉电,显示器不显示,同时机床各轴停止转动㊂1 2㊀故障分析及诊断过程根据经验,最有可能是机床供给电源出现问题㊂打开机床控制柜,将灰尘清理干净㊂将机床重新上电,仔细检测机床电源的输入输出电压㊂检测发现,开关电源的24VDC输出下降很快,十多秒后电压输出为零,其余的电源输出正常㊂把24V电源负载联线拆掉后,重新上电也没有24V输出,确认开关电源故障㊂更换开关电源后机床上电,恢复正常㊂2㊀故障二2 1㊀故障现象机床在停机一段时间后再开机时,X轴有不正常的噪声,X轴不能正常运行㊂另外有时在急停按钮打开后机床X轴就有噪声,机床驱动板报警灯显示正常,噪声十几分钟后自动消除,机床恢复正常㊂但机床在加工零件时X轴方向尺寸有时会突然发生变化,尺寸变化后有时不用刀补就又恢复原来设定的加工尺寸㊂2 2㊀故障分析及诊断过程根据以往的维修经验,首先判断可能是X轴导轨润滑及丝杠和X轴编码器有问题㊂用手按动机床导轨润滑油泵按钮,加强导轨的润滑,机床问题没能解决;更换X轴编码器并检查X轴丝杠(丝杠正常),机床故障现象依然存在㊂通过以上检查,可以排除机床存在机械故障的可能㊂然后,把X轴伺服电动机皮带拆掉,机床上电后发现电动机低速转动,更换X轴伺服电动机,故障依然存在㊂通过此现象可以确认机床的故障是由于电气原因造成的,极有可能是机床信号控制板出现问题㊂更换系统控制箱左侧第一块电路板(信号控制板),机床经多次上电下电后,故障现象依然存在㊂不过,通过此方法基本确认故障是由X轴伺服电动机漂移造成的㊂经过多次更改系统2720号参数,机床上电后观察,X轴伺服电动机在机床上电后基本不转动,安装电机及皮带,机床恢复正常工作㊂2 3㊀分析原因及解决方法经过两天加工产品观察,发现机床在加工零件时有时尺寸偶尔会发生变化,变化范围在0 01mm左右,尺寸变化后不用进行参数调整还会自动回复原来设定的加工尺寸㊂此现象说明X轴电机还存在漂移现象㊂只需对X轴驱动板电位器进行调整,直至漂移现象消失,故障消除㊂机床经长期使用,电气参数发生变化也是很正常的,因此,非常有必要对高精度设备进行定期检测㊂3㊀故障三3 1㊀故障现象机床上电后发现显示器没有显示,按显示器启动按钮后发现,显示器右侧指示灯瞬间亮一下后就再也不亮㊂3 2㊀故障分析及诊断过程这种现象首先应检查显示器启动按钮及显示器的供电电压㊂检查显示器启动按钮,启动按钮工作正常㊂使用万用表测量显示器的供电电压,发现24V电压正常,而5V电压在按下显示器启动按钮的瞬间有,在还没有松开启动按钮时5V电压消失,这说明系统内有过载的问题存在㊂仔细检查每个轴的信号反馈联线㊂当拔掉X轴控制卡插座上CONX131B联线插头再给显示器上电,显示器正常工作,这说明131B联线存在问题,可以判断可能是131B联线内部存在断路现象㊂因为显示器正常显示后机床X轴㊁Y轴手动可以移动,机床也能正常回零,分析131B联线可能是工作中没有使用过的功能联线,可以暂时取消这个功能,估计也不会影响机床正常工作㊂但是,当机床执行加工程序时,系统不执行G01命令,并且出现3049号报警(3049号报警的含义是:模拟范围错误,检查模拟范围的数值)㊂当用MID编程时,就出现2062号报警(2062号报警的含义是:进给丢失/没编程)㊂用工具螺丝刀微调X轴控制卡上的旋钮(在机床后面电柜左数第一块板最顶上的那个旋钮),机床还是不执行G01命令㊂观察发现,机床工作时,显示器上显示主轴转速S=0,主轴没有转动㊂继续检查主轴,发现连接主轴和主轴控制编码的同步皮带断裂;同时用手转动编码器,发现编码器不能正常转动㊂拆掉编码器,检查发现编码器码盘损坏,编码器主轴卡死㊂用相同型号的另一台编码器安装到这台设备上后试机,机床恢复正常㊂不过,机床工作时,X轴在移动时存在移动不平稳的现象,通过用工具锣刀逆时针微调X轴控制卡旋钮后机床X轴恢复正常㊂3 3㊀分析原因及解决方法通过这次维修,使作者明白,131B联线就是控制主轴转动角度的编码器和控制面板之间的联线,此次故障就是由于编码器有故障造成过载,所以显示器送不上电㊂当时分析131B联线可能是不经常用的功能联线,因此使维修走了很多弯路㊂4㊀故障四4 1㊀故障现象操作者在对好刀具后执行加工程序时发现,机床主轴不能运转,同时机床报警,报警号为6017,按复位键后报警消除;重新执行加工程序,机床又出现7010和7006号报警,按复位键后报警消除㊂但是当再次执行加工程序时机床还是出现7010和7016号报警㊂4 2㊀故障分析及诊断过程结合以往的故障现象,怀疑机床主轴驱动器有故障㊂首先将控制柜的灰尘清理干净,并找到主轴控制器及相关联线㊂重新上电后,仔细观察,发现控制柜里有一块电路板上指示灯显示不正常(在机床执行程序时出现报警该灯熄灭,正常工作状态是亮)㊂该指示灯与主轴控制器相连,因此,主轴控制器模块可能存在故障㊂用另外一台同型号的主轴控制器安装到该设备上,重新上电试机,机床运转正常㊂因此确定该机床主轴控制器模块(主轴驱动器的型号为:KDA3 2⁃100⁃3⁃A00⁃W1)损坏导致机床不能正常工作㊂4 3㊀分析原因及解决方法主轴控制器损坏应该是控制器里的功能模块老化,使功能下降造成的㊂经过厂家在中国的维修部的维修,更换部件驱动器上损坏的电子元件LKTTS3(型号R988003458)后,主轴驱动器测试正常,报警现象消除,机床恢复正常㊂5㊀故障五5 1㊀故障现象机床在执行加工程序时,当刀塔回到原点执行换刀操作时,刀塔换刀后不能回到刀塔锁紧位置,同时机床出现6010号报警(6010报警号的含义是轴驱动问题)㊂按机床复位键报警自动消除,但是再次执行刀塔回原点换刀,6010号报警还是出现,并且刀塔还是不能回到锁紧位置,机床不能工作㊂5 2㊀故障分析及诊断过程出现这种现象可能有2种原因:(1)刀塔换刀位置接近开关故障致使刀塔位置不准而直接影响刀塔不能回到锁紧位置;(2)刀塔锁紧蝶形片破碎造成锁紧力变小,致使刀塔不能回到锁紧位置㊂检查相关接近开关并更换接近开关,机床故障现象依然没有消除,因此这种故障不是由接近开关造成的㊂拆卸刀塔锁紧装置,发现有两片锁紧蝶形片破碎㊂更换新的蝶形片,装配试机,机床刀塔还是不能回到原点,故障现象依然存在㊂经上述检查及维修,可以判断刀塔位置调整块和接近开关之间的位置不对应㊂虽多次调整它们之间的相对位置,但每次调整后刀塔还是不能回原点的位㊃471㊃机床与液压第43卷置,而且位置始终在2个点之间变化,由此怀疑驱动刀塔回原点的编码器及相关连接件存在问题㊂拆卸相关部件,发现控制刀塔转位编码器和驱动轴之间的同步齿形皮带损坏严重,更换新的齿形带㊂刀塔零位的调整㊂用手动方式把刀塔调整到零位并锁紧㊂观察显示器上Q1的显示数据,如果显示器上Q1的数据显示为零,则可以按机床自动回零;如果Q1显示的不是零,首先要松开刀塔转位编码器上固定编码器的螺钉,使齿形带和编码器上的齿形轮脱开,同时转动编码器上的齿形轮,观察机床显示器上Q1数值的变化,直到Q1数值接近于零(一般情况下只要达到0 4以下),拧紧固定编码器的螺钉;然后把刀塔位置调整块调整到中间的位置后固定,按机床自动回零后机床X轴㊁Z轴刀塔就应该自动回零㊂5 3㊀分析原因及解决方法根据经验分析,造成上述问题的主要原因是连接同步齿形带长期使用㊁皮带老化造成的㊂6㊀故障六6 1㊀故障现象在进行回零操作时,机床Z轴在回到原点后没有停止而是快速向主轴方向移动,致使转塔与工件相撞㊂重新回零后,机床报警,显示的报警号为:1322ORD19Qcontrolloophardware2000ORD17Emergencystop㊂6 2㊀故障分析及诊断过程通过查阅相关资料得知,西门子810系统发生1322号报警,主要是由以下3种原因造成:(1)Z轴回零接近开关的故障引起;(2)Z轴编码器故障引起;(3)控制Z轴回零控制板上的减速模块故障引起[1]㊂依次检查各部位:(1)检查Z轴回零接近开关,发现接近开关工作正常㊂诊断过程为:Z轴回零接近开关指示灯在Z轴回到原点瞬间是不亮的㊂Z轴在向右侧移动回到原点后接近开关指示灯瞬间不亮,这样机床就向回移动即向左侧移动一点就应停止,这时Z轴回零接近开关指示灯应该是亮的㊂(2)拆下Z轴编码器,检测后发现编码器没有信号输出㊂更换新的编码器,同时重新安装Z轴回零接近开关并重新确定零点,启动机床,故障消失㊂6 3㊀分析原因及解决方法由于Z轴编码器损坏,导致刀具不能正常回零,出现上述现象㊂更换新的编码器后,故障消除,机床正常工作㊂7㊀结束语配备西门子810T数控系统的CNC110数控车床是一种昂贵的高精度进口设备,都是在重要岗位上使用㊂与国产设备相比,尽管故障率相对较低,但是出现故障后维修比国产设备要困难很多㊂因此,为了保证设备在出现故障后及时排除故障,提高设备平均无故障时间,要求企业及设备维修人员采用多种维修方法,以尽快排除故障:(1)可以依靠数控设备厂家提供的售后维修服务,尽早修复数控设备;(2)企业自己要培养高水平的维修人员,同时对故障设备要及时做好设备的维修记录,为以后出现类似故障提供必要的技术资料;(3)对于一些易于损坏且只能更换的关键部件,需要准备备份件,以缩短维修时间;(4)由于数控机床的正常使用与日常维护和保养有密切的联系,正常的使用和日常严格的维修保养制度可以避免80%的意外故障,能延长平均无故障时间1倍以上㊂所以,做好数控系统日常维护和保养,建立完善的保养3级保养制度及6S管理,并结合实际状况,吸收国外先进的设备管理 TPM(全员生产维修),制定自己的生产设备维修保养体系,可以延长元器件的寿命和零件的磨损周期,使设备保持良好的技术状态,延缓劣化进程,及时发现和消灭故障隐患,从而保证设备的安全运行㊂通过TPM,可以综合提高数控机床的综合效率及利用率[2]㊂参考文献:[1]西门子810T数控系统维修说明书[M].[2]张志军,柳文灿.数控机床故障诊断及维修[M].北京:北京理工大学出版社,2010.(上接第155页)[2]王永,沈颂华.一种简单的IGBT驱动和过流保护电路[J].电测与仪表,2004(41):25-27.[3]郝润科,杨一波.绝缘栅双极型晶体管(IGBT)驱动及保护电路的研究[J].上海理工大学学报,2004(3):283-285.[4]伍小杰,曹兴,夏帅,等.IGBT驱动保护电路研究[J].电气传动,2010(10):13-17.[5]HUANGYushui,ZHULing,XINYugang.AnalysisandOptimi⁃zationDesignofM57959LModule⁃BasedIGBTDriveCircuit[C]//2010Asia⁃PacificConferenceonWearableComputingSystems(APWCS),2010:239-242.[6]SALIHA.IGBTforHighPerformanceInductionHeatingAppli⁃cations[C]//Proc.IEEEIndustrialElectronicsSocietyConf(IECON),Special,IssueonInductionHeating,2012:3274-3280.[7]王业峰,白军,梁雪.牵引变流器中IGBT的水冷实验研究[J].甘肃科技,2011(23):51-53.[8]LINL,PONNAPPANR.HeatTransferCharacteristicsofSprayCoolinginaClosedLoop[J].InternationalJournalofHeatandMassTransfer,2003,46(20):3737-3746.[9]钟昕,刘秀芳,赵红利,等.无沸腾喷雾冷却技术的研究进展[J].制冷技术,2011(4):61-64.㊃571㊃第20期陈永久等:基于西门子810T数控系统的CNC110数控车床的故障诊断与维修实例㊀㊀㊀。

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