综采放顶煤工作面生产过程中支架回撤论文
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综采放顶煤工作面生产过程中支架的回撤【摘要】由于综采放顶煤工作面在掘进时巷道出现偏差,造成在回采过程中工作面倾向长度逐渐变短,致使支架多余,为了解决这一问题,从工作面撤出数架,保证正常回采。
【关键词】回撤支架(生产过程中);综采
0.引言
2114综放工作面位于崔家沟煤矿二水平一盘区北翼下部,工作面走向长度1010米,可采长度900米,倾斜长度160米左右。
本工作面采用走向长臂式综合机械化放顶煤,一次采全高的采煤方式,配置有综合机械化采煤设备一套。
工作面布置有101台型号为zf7200-17/30液压放顶煤支架(普通架)和6台zfg7200-17/30过渡架。
2114综放工作面在安装时,切眼长度为162米(巷道中对中)共计安装过渡支架6台,机头机尾个3台,中部普通架101台,由于本工作面两巷在掘进时出现严重偏差,随着工作面向外推进,工作面倾向长度逐渐变短,工作面推进到260米左右时曾撤掉机尾过渡架(107#)一台,工作面推进至450米处时,工作面倾向长度缩短为156.6米,机尾105#、106#过渡支架处在回风巷上帮煤墙之内,随经人工扩巷3米多,仍无法正常拉移,且经常出现拉架挤坏上隅角瓦斯抽放管路现象,给工作面上隅角瓦斯管理带来重大隐患,严重制约了2114工作面正常生产。
1.制定解决问题方案
在煤矿领导及矿安监处、综合计划部、技术科、通风科及采区领导的指导下,综采队研究决定回撤2114里段综放工作面普通支架。
具体为撤出103#、104#普通架,以确保工作面机尾正常推移,从而彻底解决因上端头空间小导致拉移106#过渡架对瓦斯抽放管路的损坏,确保上隅角瓦斯正常抽放,消除气体管理方面存在的重大安全隐患,确保2114里段工作面安全正常生产。
2.方案的组织实施
2.1撤架的准备工作
(1)提前对工作面102#-106#架顶板进行锚网支护工作:工作面推进到回风巷6#抽放钻场时,由钻场里侧向外进行10米锚网支护,沿102#-106#架顶板铺设双层金属网,金属网连接、压茬长度不小于400mm,并用12#铁丝连接好,连接扣距不大于150mm,然后用锚杆将金属网,锚固在顶板上,锚杆间距0.6×0.75m,然后再加打7米锚索进行加强支护,锚索间距1×1.5m,另外局部顶板破碎处加注马丽散,以确保支架回撤时顶板完整。
(2)由于过度支架与普通支架结构不同,尾梁高度存在1米左右高差,为确保104#、103#普通支架撤出后105#、106#过渡架顺利合并,到原104#、103#支架位置,在102#-106#架锚网支护铁丝网刚露出采空区时,对103#、104#、105#、106#支架采空区顶板用道木打木垛进行控制,确保撤104#、103#架及合并106#、105#架时采空区顶板无明显下沉,以及避免采空区煤矸涌出影响撤架及合架。
(3)回撤通道挑顶、起底及维修支护:由于回撤通道6#-7#钻场间压力大,顶板破碎、底鼓及煤壁跨帮变形严重,需要进行挑顶、刷帮起底工作,保证该处巷道净高不低于2.5米,净宽不低于0.3米。
支护采用单体支柱配合工字钢梁支护并加打锚索。
(4)解体地点起吊棚的架设:7#钻场口为支架解体地点,起吊棚使用3米工字钢梁配以7米锚索架设四组工字钢棚,棚距分别为1.5米、2米、1.5米,打锚索必须保证质量,工字钢梁要接实顶板,工字钢梁头再打3米单体支柱支护,以确保支架各部件安全起吊。
(5)撤架拉移油缸固定:撤架使用拉移油缸,锚网支护到位后,由工作面煤壁向外沿回风巷下帮刷帮20米,宽度为1.5米,然后把拉移油缸在最外边用地锚及“四压两戗”单体固定,再用溜子链条和支架推移杆连接,用于撤架。
2.2撤103#、104#支架
(1)撤架前,先拆除前溜的连接,用支架前梁吊走103#、104#架对应的前溜溜槽。
(2)检查支架与拉移油缸的连接状态,然后撤出无关人员,在100#支架以前及拉移油缸外侧把好警戒,然后由一名支架工降架,另一名支架工操作拉移油缸撤架,观察回撤情况站在相邻架位操作台内观察,如有异常情况立即停止作业,待查明原因处理好后,方可继续作业。
(3)撤架顺序为:先撤出104#支架及对应后溜溜槽,再撤出
103#支架及后溜溜槽。
104#架撤出后,应先把105#、106#支架降落,用单体支柱向下打移1-2米,然后再撤103#支架,103#支架撤出后,应及时将105#、106#架与102#架合齐,以防该处顶板因长时间无可靠支护导致冒顶而无法合架,另外105#、106#架移到位后,要及时使用木垛对上端头空顶区域进行支护。
(4)104#、103#支架撤出及105#、106#支架合并好后,用单体支柱把前、后溜机尾部分打移至102架处并连接好。
2.3解体支架
(1)104#、103#支架撤出后,由拉移油缸拖至7#钻场口起吊棚处解体并装车。
(2)支架解体时各部件必须与起吊棚位置相对应,支架解体的顺序是先前梁,再尾梁,最后解体顶梁。
起吊、装车用导链必须完好,起吊时匀速提升,严禁猛拉猛放,且派专人观察起吊棚变化,如有异常及时停止作业,待处理好后再作业。
3.效果检查
经过中队精心组织,历时一个圆班把104#、103#支架安全顺利撤出。
2114里段工作面上端头有1.5米以上空间,机尾不需要扩帮就能正常推移,前溜机尾过桥也可正常架设,行人安全有了保障,抽放管路也能正常铺设,再未出现拉移机尾过渡架挤坏抽放管路现象,安全生产有了保证,取得明显效果。
同时通过这次生产对中间普通支架的回撤,锻炼了中队干部队伍,提高了中队管理人员及生产人员解决实际问题的能力,为综采工作面安全生产积累了宝贵经
验,更好的为煤矿事业做贡献。
[科]。