低碱度钒钛烧结矿生产实践

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四川德胜钒钛集团生产实习报告范本

四川德胜钒钛集团生产实习报告范本

科技学院学生实习(实训)总结报告学院:机械与动力工程学院专业班级:_机设 _学生:____ ____ 学号:_ __实习(实训)地点:____德胜集团___ __报告题目:__关于德胜钒钛集团生产实习报告______报告日期:2015年7 月10 日指导教师评语: ____________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _____成绩(五级记分制):______ _______指导教师(签字):_____________________目录一、前言 (2)(一)实习地点 (2)(二)实习时间 (2)(三)实习目的 (2)二、主体 (2)(一)实习前期安全教育 (2)(二)炼铁厂 (2)(三)炼钢厂 (4)(四)轧钢厂 (9)(五)动力能源厂 (12)三、结尾 (12)关于德胜钒钛集团生产实习报告一、前言(一)实习地点:省市德胜钒钛集团:轧钢厂、炼铁厂、炼钢厂(二)实习时间:2015年6月14日~ 2012年7月10日时间安排:14日:离校乘车到达目的地15日:实习安全教育16日~ 19日:轧钢厂实习22日~ 26日:炼铁厂实习29日~ 3日:炼钢厂实习6日:动力能源厂实习7日~ 10日:返校校总结(三)实习目的:通过实习,使我们在社会实践中接触与本专业相关的实际工作,培养和锻炼我们综合运用所学的基础理论、基本技能和专业知识把理论和实践结合起来;同时通过生产劳动、生产技术教育和实际,研究生产问题,使理论联系实际,深入研究炼铁厂、炼钢厂和轧钢厂的工艺流程、生产设备和技术指标。

日钢低碱度烧结矿生产实践与改善

日钢低碱度烧结矿生产实践与改善

日钢低碱度烧结矿生产实践与改善低碱烧结矿亦称酸性烧结矿,在一定条件下,使用低碱矿代替部分酸性炉料可降低原料成本和改善入炉原料条件。

与高碱矿相比存在着(利用系数)产量低、固体燃耗高、成品矿强度差、FeO含量高还原性差等方面的问题。

日钢4×180m2烧结机主要进行低碱矿烧结,通过采取优化原料种类搭配、设备工艺改造、改变低碱矿烧结的操作思路和提高岗位人员操作水平等措施,明显改善了低碱烧结矿的生产指标,其中利用系数已到达业内领先水平。

标签:低碱烧结矿;成本;生产指标1 前言低碱烧结矿做为酸性炉料入炉,对比球团矿和块矿具有成本低、利于炉况顺行,同时高碱烧结矿的碱度和质量均得以提高。

日钢自2006年5月份开始进行低碱矿烧结作业,在这期间2×90m2烧结机和2×180m2烧结机都进行过低碱矿间断性生产,2016年4×180m2烧结机进入连续性的低碱矿生产作业。

通過一年来的生产实践与改善活动,低碱矿的生产指标取得了业内瞩目的成绩,吸引了国内外同行友人的观摩。

本文对低碱矿生产指标取得成果进行对比、对生产工艺与措施进行分析。

2 低堿烧结矿取得指标成果对比改善前指标使用2014年-2015年低碱矿生产数据的平均值,改善后成果指标采用2017年年1-6月份生产数据的平均值。

通过表1数据对比,低碱烧结矿指标是完全可以通过采取恰当的措施而得到大幅度提升的。

3 生产低碱烧结矿采取的工艺与措施3.1 优化含铁原料的种类搭配日钢低碱烧结矿碱度控制在0.65±0.1之间,亚铁控制在13±2之间,溶剂配比在 2.4±0.2%,溶剂配料量明显低于高碱矿,其混匀料的制粒效果即成球率一般情况下也将显著低于高碱矿。

因此,粒度粗、含硅高的铁矿粉是生产低碱烧结矿的首选,选粗粒度是为了改善混合料的透气性,选含硅高的铁矿是为了降低黏结相的熔点,降低烧结温度,降低固体燃耗,提高成品率,提高溶剂使用量及强化制粒;当硅低时,为保证足够的黏结相,固体燃耗势必升高,同时烧结矿FeO 含量也随之升高,还原性降低。

低碱度烧结矿生产实践及冶金性能研究

低碱度烧结矿生产实践及冶金性能研究

冶炼 实践 。入炉 炉料 中高 碱度烧 结矿 仍维持 在
国家 自然 基 金 5 1 1 0 4 0 1 4, 生 物 质 焦 粉 一铁 矿 粉 预 制 块 炉料 的还 原 和制 备 基 础研 究 ; 国 家 自 然 科 学 基 金 5 1 1 7 4 0 2 3 , 超 厚 料 层 减 荷 烧 结 新 工 艺 基 础研 究 。
结 矿 的矿 相很 大程 度 决 定 于烧 结 原 料 中 矿粉 、
燃 料 的质量 以及配 比。
炼 。高 炉 的炉料 结 构 仍 然 以高 碱 度 烧结 矿 为 主 ,
配 加少 量 的低碱 烧结 矿 、块 矿 以及球 团矿 。
某 公 司在两 台 7 2 m 烧 结 机 上进 行 了低 碱 度 烧结 矿 的生产 ,其碱 度 控 制在 0 . 7 5~ 0 . 9.生产 的低 碱 度烧 结 矿 在 4 5 0 m 和 l 7 8 0 m 高炉 卜进行
. 3
ENERGY F0R M ETALI URGI CAL I NDUS TRY
Ma y . 2 01 3
低 碱 度 烧 结 矿 生 产 实 践 及 冶 金 性 能 研 究
左海 滨 张 涛 张 建 良 苗 广 志 班友 合
( 1 .北 京科技 大学 钢铁冶 金新 技术 国家重点 实验室 ,2 .唐 山国丰钢铁 有 限公 司技 术部 )
摘 要 介 绍 了国 内某 钢 铁公 司低 碱 度 烧 结 矿 的 生 产 情 况 ,分 析 了 其 原 料 的 特 点 和 成 矿 粒 度
分布 ,对其冶金性能进行了研究 ,指 出了与高碱度烧 结矿相 比,其转 鼓强 度 、还 原性 以及低
低 碱 度烧 结矿 代替 球 团矿 和块 矿是 可行 的 。从冶

钒钛矿冶炼实践

钒钛矿冶炼实践

钒钛矿冶炼实践1钒钛矿冶炼高炉喷煤特点承钢属于中钛型钒钛矿冶炼。

品位低,渣量大,渣量含17%左右Ti02,提高煤比后,未然的煤粉进入渣中,由于其具有较高的反应活性,易使炉渣中Ti02还原生成Ti(CN)难熔物质,从而使炉渣变粘,流动性变差,放不净渣铁。

提高煤比,而未然的煤粉随煤气上升,极大恶化料柱的透气性,上部气流不稳定,易发生崩料(悬料)现象,因此说钒钛矿冶炼高煤比操作一直困扰炼铁的难题。

2改善原料条件1)烧结矿(钒钛)强度差,通过喷洒CaCI2溶液,提高烧结矿低温强度,减少粉化,促进炉况顺行。

提高烧结矿中氧化镁,降低炉渣粘度,提高透液性。

2)稳定焦炭质量混均、分仓入炉,采用测水仪,加强工长对焦炭监控力度,每班至少取五次焦炭,连续测水,根据水分高低,平衡焦炭综合负荷的稳定。

3强化高炉操作1)优化上下部调剂钒钛矿冶炼必须,从下部活跃炉缸工作,同时稳定上部煤气流。

实践表明:煤量增加,炉缸煤气量增多,由于矿焦比增大,焦层变薄,料柱透气性变差,中心不易吹透。

其表现中心煤气不足,边缘气流发展,顶温高,上部煤气流不易稳定,为此,必须有意识缩小风口面积,增加鼓风动能,活跃炉缸工作,保证煤气流穿透中心,促进炉况顺行。

实际风速240m/s以上,矿批重则根据冶强适当扩大以稳定上部煤气流。

2)稳定炉温、降低[Si+Ti]偏差[Si+Ti]: 0.3~0.5 R: 1.1±0.04MgO/AI2O3: 0.65~0.75 铁水物理温度: 1460±20℃3)适宜煤比,保证除尘灰中含炭量未增加。

攀钢2#(1200m³)高炉实践0.2727→0.268→0.2503m²,风口面积逐渐缩小,炉缸活跃、中心气流充足,炉况顺行下部易接受风量,随风量增加为防止中心过吹,又,逐步扩大风口面积到0.2642→0.2706,保持风量:3000m³/min、矿批重:21.56t/批,料速:101~95批/班,综合冶强:1.35~1.42利用系数:2.5~2.605,煤比:100~120,富氧5500~6500M³/h,铁损:4.5%。

低碱度球团烧结矿的生产技术与

低碱度球团烧结矿的生产技术与
RDI+3.15
软化性能(℃) TBS 812 1060 1093 1044 1026 1057 △TB 414 320 255 194 216 204 TS 1260 117 1174 1327 1339 1349
熔滴性能(℃) Td 1410 1375 1402 1404 1409 1413 △T 150 98 228 77 70 65 △Pm(×9.8Pa ) S 值(kpa℃) 232 148 243 105 163 240 267.6 94.12 431.2 41.50 77.52 121.0
料,采用高碱度烧结矿搭配酸性炉料(低碱度球团烧结矿+块矿)的炉料结构,低碱 度球团烧结矿设计占炉料的25%的比例,则年需低碱度球团烧结矿215万吨,选择 265m2烧结机生产低碱度球团烧结矿。(若年产300万吨钢铁的企业,年需500万吨含 铁炉料,年需120万吨低碱度球团烧结矿,可配180m2烧结机生产低碱度球团烧结矿)。
低碱度球团烧结矿的生产技术与 经济分析
许满兴 (北京科技大学)
摘要:本文简要介绍了低碱度烧结矿的发展现状, 论述了低碱度烧结矿生产需要解决的工艺流程设 计、适宜碱度选择、工艺参数优化及经济效果分 析等四个方面的问题。在分析的基础上,得出了 高低碱度烧结矿合理搭配作为高炉炼铁的一种新 的炉料结构,可取得降低投资和运营成本的良好 效果。 关键词: 低碱度烧结矿 优化工艺参数 经济效果
1. 前言
低碱度烧结矿或称酸性烧结矿,是指碱度(CaO/SiO2)低于1.0的烧结矿,它原本是解 放初期上个世纪五六十年代的一种人造富矿。由于其产量和强度低质量也差,自上世纪七十 年代末,我国炼铁界推广高碱度(CaO/SiO2)烧结矿以来就自然淘汰了,但到九十年代由于 高碱度烧结矿的应用需要酸性炉料,在缺乏酸性球团的条件下,有些企业开始采用酸性烧结 矿(或称低碱度烧结矿)与高碱度烧结矿搭配的炉料结构。特别是国家“八五”计划(1991 -1995年)后推广小球团烧结法新工艺,高碱度烧结矿搭配低碱度球团烧结矿逐步形成了我

钒钛球团矿低温焙烧工艺探索与实践

钒钛球团矿低温焙烧工艺探索与实践

18烧结球团第35卷第6期2.2球团生产现状2.2.1热工参数冷机工艺,设计产量为120万t/a。

球团的干燥、预热、焙烧和冷却分别在链篦机、回转窑、环我厂球团生产采用的是链篦机一同转窑一环冷机三台设备上进行。

主要热工参数见表2。

表2球团生产工艺主要热工参数2.2.2存在的问题自2004年12月投产以来,球团焙烧温度一直稳定在1250.1300℃,由于温度偏高,导致:①工序能耗高,年均综合能耗为49.41kgce/t,回转窑焙烧工序能耗就达38.5lkgce/t,接近总能耗的80%;②设备作业率低,主体设备作业率仅为86%,严重制约了球团矿产量,也增加了大额检修费j{j,对生产成本影响较大;③同转窑结圈严藿,结圈物致密,结圈最厚处达l000mm(见图1),对生产顺行及没备安全造成极大的影响。

结圈物大部分呈金属光泽;看不到粉末形貌,粉末被粘结成整体;有少量的小颗粒夹杂。

图1回转窑结圈示意图3强化低温焙烧的技术措施根据实验室研究结果,在生产现场实施了一系列改进措施,旨在低温焙烧工艺条件下保证球团矿的产、质量。

3.1稳定和提高生球性能1)做好原料润磨工作通过凋整润磨时间、混合料水分、润磨机转速、料球比及填充率等参数,确保润磨后原料中一200目比例提高及粒度组成趋于合理,并达到改善物料表面活性的目的。

通过生产实践摸索,混合料润磨效果较好的条件为:润磨时间4rain;混合料水分7.5%;润磨机转速15.7r/rain;料球比l:l;介质填充率40%。

2)提高生球强度和爆裂温度通过调整造球盘转速、倾角、给料和加水方式、大小刮刀位置等,来提高成球率和生球质量,使一次成球率达到了82%,生球落下强度平均达到5.7次/个。

在造球过程中添加复合粘结剂(Fs·Power),改善物料表面的亲水性,提高配合料的湿容量,改善造球效果,提高生球的爆裂温度和强度。

加入复合粘结剂0.15%后,造球稳盘时间增长3—5min,球径均匀,生球爆裂温度上升约30~100℃。

唐钢炼铁厂北区低碱度烧结矿的生产实践

唐钢炼铁厂北区低碱度烧结矿的生产实践
中 图分 类 号 :I 46 4 ' F0 . 文献 标 识 码 : B
S ntrng o o b sct r tTa se l i e i fl w- a iiy o e a ng t e
TI AN Hua W ANG ng n, Ca
( aghnI n& Sel o ,t。 Tn sa 6 0 , b i T nsa o r te C 。 Ld , agh n0 3 1 Hee) 6
唐 山钢铁 股份有 限公 司( 以下简 称 “ 钢 ” 与 两 唐 ) 座200m 高炉 和一座320m 高炉相 配套 的烧结设 0 3 0 。
17 水平 进行 烧 结 杯试 验 , 验 中 的含 铁 原料 .56个 试
配 比参照 20 年的配矿计划 , 08 碱度调整是通过改变
生石 灰 配 比实现 .
总第 14期 7
21 0 0年 6月




S m . 1 4 u 7
S OUT RN MEr I HE | 5
Jn 2 0 u e 01
文 章 编 号 : 09~ 7 0 2 1 )3— 0 3— 3 10 9 0 (0 0 O 0 4 0
唐 钢 炼 铁 厂 北 区低 碱 度 烧 结 矿 的生 产 实践
2 烧结杯试验参数控制 : ) 混合料水分 87 02 . ± .
%; 料厚 度 :0mm( 度 1 底 3 粒 6—2 m,. g ; 5F 2 3k ) 料 l i
层 厚 度 :0 5 0 mm; 火 温 度 : 5 C; 火 负 压 点 110 o 点 : 8 0 m 2 点火 时 间 :8 ; 结 负压 : 0 一 0 mH O; 10 S烧 一12 0
确定 指标 变 化 的 内在 影 响 因素 .

低碱度烧结矿生产实践及冶金性能研究_左海滨

低碱度烧结矿生产实践及冶金性能研究_左海滨

*国家自然基金51104014,生物质焦粉-铁矿粉预制块炉料的还原和制备基础研究;国家自然科学基金51174023,超厚料层减荷烧结新工艺基础研究。

收稿日期:2012-12-20左海滨(1976-),副教授/博士;100083北京市海淀区。

低碱度烧结矿生产实践及冶金性能研究*左海滨1张涛1张建良1苗广志2班友合2(1.北京科技大学钢铁冶金新技术国家重点实验室,2.唐山国丰钢铁有限公司技术部)摘要介绍了国内某钢铁公司低碱度烧结矿的生产情况,分析了其原料的特点和成矿粒度分布,对其冶金性能进行了研究,指出了与高碱度烧结矿相比,其转鼓强度、还原性以及低温还原粉化性能下降的原因。

关键词烧结矿低碱度冶金性能Practice of producing low basicity sinter and studyon its metallurgical propertiesZuo Haibin 1Zhang Tao 1Zhang Jianliang 1Miao Guangzhi 2Ban Youhe 2(1.University of Science and Technology Beijing ,2.Guofeng Iron and Steel Co.,Ltd.)AbstractIntroduced the production condition of the low basicity sinter in a domestic iron steel enter-prise ,analyzed the characteristics of materials and granularity distribution of the sinter ,studied its metallurgical properties ,and pointed out the reason why its drum strength ,reduction and reduction degradation property were reduced comparing with the high basicity sinter.Keywordssinterlow basicitymetallurgical properties高碱度烧结矿的冶金性能十分优良,性价比较高,因此高碱度烧结矿一直是我国高炉炉料的主要成分,配以部分块矿和球团矿入炉冶炼[1]。

钒钛烧结矿性能及矿物组成和结构的研究

钒钛烧结矿性能及矿物组成和结构的研究

CaO
MgO A b〇3
60.79 22.20
8.49
2.10
1.40
1.94
64.02 25.74
7.34
0.54
0.88
1.95
63.22
0.56
4.66
0.27
0.1
2.35
56.43
8.64
5.64
8.89
2.62
Hale Waihona Puke 2.1260.26 29.36
2.28
0.41
1.38
3.78
61.96 27.61
•72 •
矿产综合利用
2020 年
由 表 1 可 知 ,烧 结 含 铁 料 中 ,普通含铁料的
含 铁 品 位 较 高 ;钒 钛 含 铁 料 中 ,铁 精 粉 中 F e O 和
Ti〇2 含 量 较 高 ,其 中 黑 山 钒 粉 的 TiCh含量高达到
7 . 7 % , 属于高钛型钒钛磁铁精粉;普通含铁料中,
第 1期 2020年 1 月
矿产综合利用
Multipurpose Utilization of Mineral Resources
•71 •
钒钛烧结矿性能及矿物组成和结构的研究
王 自 学 ,冯帅
(河钢 集 团 邯钢 分公 司 ,邯 宝 炼 铁 厂 ,河 北 邯 郸 056000)
摘 要 :本 文通过烧结杯试验、矿相分析等手段研究了钒钛烧结矿和普通烧结矿的冶金性能、矿物组成和 结 构 。研 宄 表 明 ,在碱度和燃料配加相同的条件下,钒钛烧结矿和普通烧结矿的还原性指数基本相同,但钒钛 烧结矿冷强 度 和 低 温 还 原 粉 化 指 数 较 低 ,其 转 鼓 指 数 比 普 通 烧 结 矿 的 转 鼓 指 数 低 12%~18% ; 低 温 还 原 粉 化 率

攀西低品位钒钛磁铁矿综合利用生产实践

攀西低品位钒钛磁铁矿综合利用生产实践
3 综合利用技术发展现状
3.1 大块磁滑轮抛尾工艺 受矿床条件的限制,攀西某钒钛磁铁矿区在采
273
总第 604期
现代矿业
2019年 8月第 8期
矿过程中面临着大量的废石和低品位矿石需要处 理,同时在长期开采过程中堆存了大量低品位矿石。 为了合理利用资源,最大限度地提高矿山经济效益, 计划对开采和过去堆存的低品位钒钛磁铁矿进行开 发利用。
度较细和难选矿石时,品位提高幅度较小,只有 2个 百分点,且指标波动较大,由于采用该工艺回收矿石 品位提升幅度较小,大规模利用低品位矿石受到了 限制[3]。 3.2 高压辊磨超细碎—湿式磁选工艺
《低品位 钒 钛 磁 铁 矿 预 抛 尾 及 综 合 利 用 技 术 》 于 2013年被国土资源部确定为先进技术进行推广。 该综合利用技术采用三段一闭路 +高压辊磨闭路破 碎工艺流程,低品位钒钛磁铁矿石给入高压辊磨之 前(粒度 -20mm)进行磁滑轮预先抛尾,抛尾后精 矿进入高压辊磨闭路湿式筛分,筛下产品进行湿式 磁选,磁选精矿作为回收入选矿石进入选矿磨选流 程,磁选尾矿经分级脱水作为建设用砂石料,能最大 限度降低废渣排放,实现低品位钒钛磁铁矿的综合 回收利用。高压辊磨超细碎湿式磁选抛尾工艺流程 见图 1。
2 矿石性质与特征
低品位钒钛磁铁矿的金属矿物主要为钛磁铁矿 和钛铁矿,次为磁铁矿、假象赤铁矿、钛铁晶石、黄铁 矿、磁黄铁矿及黄铜矿等。脉石矿物有钛普通辉石、 斜长石、镁铝尖晶石、钛角闪石、海绿石,少量橄榄石 及微量磷灰石等。矿石结构分为原生和次生结构。 原生结构主要有海绵晶铁结构、半自形—自形连晶 结构及反应边结构;次生结构以碎裂结构为主,次为 交代残余结构,另有交代包含、线圈状结构。富矿石
SerialNo.604 August.2019

烧结矿碱度下调的试验与生产

烧结矿碱度下调的试验与生产

烧结矿碱度下调的试验与生产
措施
烧结矿碱度下调试验是通过改变烧结条件来减少矿粒表面的碱度,以提高烧结矿的品质。

试验:
1. 选择合适的原料:选择低碱度的原料,如煤炭、煤泥等,并结合试验,分析原料中的氧化物种类和含量;
2. 选择合适的补充材料:根据原料中氧化物种类和含量,选择合适的除碱补充材料,如碳酸钠、碳酸氢钠、磷酸三钠、磷酸一钾、硫酸钠等;
3. 设定烧结温度和时间:根据不同的原料和补充材料,设定合适的烧结温度和时间;
4. 控制烧结热工况:控制烧结过程中热工况,如烧结温度、加热速率、风量、烧结时间等,保证烧结过程中各指标的稳定性;
5. 对烧结矿进行分析:及时分析烧结矿中的氧化物种类和含量,以及烧结矿表面的碱度,以评估烧结条件对烧结矿碱度的影响;
生产措施:
1. 加强原料的管理和控制:在原料的进料前要对原料的碳含量、氧化物种类和含量进行精细的测定,确保原料质量;
2. 加强补充材料的管理和控制:使用除碱补充材料时,要求补充材料的质量要能满足生产需求;
3. 加强烧结过程的监控和控制:及时监控和控制烧结过程中的温度、加热速率、风量、烧结时间等参数,以保证烧结过程的稳定性;
4. 加强烧结矿的分析:定期对烧结矿中的氧化物种类和含量,以及烧结矿表面的碱度,进行分析,以评估烧结条件对烧结矿碱度的影响;。

承德建龙低钛冶炼生产实践

承德建龙低钛冶炼生产实践

承德建龙低钛冶炼生产实践【摘要】本文主要介绍了承德建龙高炉低钛冶炼过程。

经过前期钒钛冶炼理论培训和实地考察学习,自2009年11月份开始逐步增加高炉原料中钒钛含量进行钒钛冶炼,在钒钛冶炼过程中,炼铁厂充分利用现有条件,通过不断摸索总结,形成一套完整的钒钛冶炼操作和管理体系。

【关键词】高炉钒钛冶炼低钛炉渣1.前言为充分利用本地钒钛铁粉资源,提高竞争力,承德建龙09年11月开始钒钛冶炼。

承德地区铁矿为低品位钒钛磁铁矿,钒钛矿冶炼的难点有烧结矿低温还原粉率高,高炉透气性恶化,渣铁粘稠不宜出净,炉缸容易出现堆积和热结,粘罐严重,铁损升高;水冲渣容易发生爆炸等。

钒钛冶炼必须克服以上诸多困难,稳定炉况,钒钛冶炼才能成功。

2.钒钛冶炼前期准备2.1 钒钛铁粉调研根据公司计划对公司周围的钒钛矿成分及厂家进行调研,经过对比分析及试验筛选,现使用的铁粉厂家及成分如下。

表1 烧结矿配加铁粉成分表2 球团矿配加铁粉成分注:使用以上铁粉铁水中〔V〕含量≥0.25%,满足转炉提钒要求。

2.2 3#高炉主沟改造3#高炉炉容为580m3,钒钛冶炼后将渣铁粘稠不宜出净,干渣量增多,炉前劳动强度增大。

为保证钒钛冶炼的顺利推进,3#炉利用10月份年修机会将3#高炉主沟改为半贮铁式主沟。

改造后干渣大幅度减少,也省去主支沟频繁打料,正点出铁率大幅度提高。

半贮铁式主沟维护安排在定修时完成,第一次主支沟维护在改造两个月以后,使用效果较好。

2.3 钒钛冶炼考察组织厂长、炉长、工程师等到承钢、攀钢、攀成钢、川威考察学习钒钛冶炼主要矛盾的解决办法、高炉四大操作制度及炉前出铁的不同之处、钒钛冶炼特殊炉况处理方法。

考察人员将考察结果汇编成考察报告,对高炉操作人员进行培训,解答高炉操作人员提出的疑问,提升其对钒钛冶炼的认识。

2.4 炉渣处理系统改造2.4.1 1、2#炉渣处理系统改造通过对比分析并结合本厂实际情况,决定1、2#高炉为风水淬化法处理炉渣。

烧结矿实习报告

烧结矿实习报告

实习报告:烧结矿生产实习一、实习背景及目的近期,我有幸在我国某钢铁企业烧结厂进行为期两周的实习。

此次实习旨在了解烧结矿的生产工艺流程,掌握烧结矿的质量控制要点,提高自己对烧结矿生产过程的认识和实际操作能力。

二、实习内容与过程1. 实习前的培训在实习开始前,企业安排了专门的培训课程,对我们进行了烧结矿生产的基本知识培训,包括烧结矿的定义、作用、生产工艺流程以及相关设备的功能和操作方法。

通过培训,我对烧结矿生产有了初步的认识,为接下来的实习打下了基础。

2. 实习过程中的学习与实践在实习过程中,我主要跟随师傅参观了烧结厂的生产现场,了解了烧结矿生产的全过程。

从原料准备、混合、成型、烧结到成品打包,每一个环节我都认真观察、积极提问,力求掌握每一个细节。

在原料准备环节,我了解到烧结矿生产所需原料主要有铁矿粉、焦炭、石灰石等,并学习了如何进行原料的称重、输送和储存。

在混合环节,我掌握了如何将原料进行均匀混合,保证烧结矿的质量。

在成型环节,我学习了如何操作压球机,将混合好的原料压制成一定形状的球团。

在烧结环节,我了解了烧结机的工作原理,以及如何控制烧结过程中的温度、湿度等参数。

最后,在成品打包环节,我学会了如何将烧结好的矿石进行打包,以便运输和使用。

3. 实习中的困难与解决办法在实习过程中,我遇到了一些困难。

例如,在原料混合环节,我发现部分原料难以混合均匀,影响了烧结矿的质量。

针对这一问题,我向师傅请教,学会了如何调整原料配比和混合设备参数,从而解决了这一问题。

三、实习收获与反思通过这次实习,我对烧结矿生产工艺流程有了更深入的了解,掌握了相关设备的操作方法,提高了自己的实际操作能力。

同时,我也认识到了烧结矿生产过程中的质量控制重要性,以及环保和安全方面的要求。

然而,我也意识到自己在实际操作中还存在不足,例如在操作压球机时,对设备参数的调整不够准确,导致球团质量不稳定。

在今后的工作中,我将继续努力学习,提高自己的操作技能,为我国钢铁产业的发展贡献自己的力量。

烧结矿下厂实习报告

烧结矿下厂实习报告

烧结矿下厂实习报告一、前言近年来,随着我国钢铁工业的快速发展,对烧结矿的需求越来越大。

为了更好地了解烧结矿的生产工艺和流程,提高自己的实践能力,我于XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日,在XX钢铁厂烧结车间进行为期一个月的实习。

二、实习单位基本情况XX钢铁厂是一家具有年产XX万吨钢生产能力的大型钢铁企业,其烧结车间主要负责烧结矿的生产。

烧结矿是钢铁生产中的重要原料,通过高温烧结粉尘和铁精粉等原料,制成具有一定强度和密度的块状物,用于高炉冶炼。

三、实习内容1. 烧结矿生产工艺流程在实习期间,我认真了解了烧结矿的生产工艺流程。

首先,将各种原料进行混合,加入适量的水分,使其形成具有一定的粘结性的混合料。

然后,将混合料铺设在烧结机的平台上,通过高温烧结,使原料中的铁氧化物发生还原反应,形成具有一定的强度和密度的烧结矿。

最后,将烧结矿进行冷却、破碎,得到所需的产品。

2. 设备运行与管理在实习过程中,我深入了解了烧结车间的设备运行与管理情况。

烧结车间的主要设备包括烧结机、破碎机、冷却机等。

设备运行过程中,需要严格控制各项参数,确保设备安全、稳定、高效地运行。

同时,要定期对设备进行维护和保养,延长设备使用寿命。

3. 质量控制与检验烧结矿的质量直接影响到高炉冶炼的效果,因此在生产过程中,质量控制与检验尤为重要。

实习期间,我学习了烧结矿的质量控制指标,如强度、密度、含铁量等。

同时,了解了质量检验的方法和设备,如取样、制样、化验等。

四、实习收获通过实习,我对烧结矿的生产工艺流程有了更深入的了解,掌握了烧结车间的设备运行与管理方法,学会了质量控制与检验的基本技能。

同时,实习过程中,我也认识到了安全生产的重要性,增强了自己的安全意识。

五、实习总结实习期间,我严格遵守实习单位的各项规章制度,认真参加实习培训,积极向工人师傅请教,努力提高自己的实践能力。

通过实习,我对烧结矿的生产过程有了更直观的认识,为今后从事钢铁行业工作打下了坚实的基础。

烧结矿实习报告

烧结矿实习报告

一、实习背景为深入了解烧结矿的生产工艺和实际操作,提高自己的专业素养,我于2023年XX 月XX日至XX月XX日,在XX钢铁厂进行了为期两周的烧结矿实习。

本次实习让我对烧结矿的生产过程有了更为全面的了解,同时也锻炼了我的实践操作能力。

二、实习内容1. 生产现场参观在实习期间,我参观了烧结矿的生产现场,了解了烧结矿的生产工艺流程。

从原料的备料、混合、制粒、烧结到成品出厂,每一个环节都给我留下了深刻的印象。

2. 理论学习在实习期间,我认真学习了烧结矿的相关理论知识,包括烧结原理、设备结构、操作规程等。

通过学习,我对烧结矿的生产过程有了更为全面的认识。

3. 实践操作在实习期间,我有机会参与到烧结矿的生产实践中。

在师傅的指导下,我学会了如何操作烧结机、混合机等设备,并掌握了烧结矿的生产操作技能。

4. 交流与探讨在实习期间,我与同事们进行了深入交流,了解了烧结矿生产过程中遇到的问题及解决方法。

通过交流与探讨,我提高了自己的实际操作能力和解决问题的能力。

三、实习收获1. 理论与实践相结合通过本次实习,我深刻体会到理论与实践相结合的重要性。

只有将所学知识运用到实际生产中,才能提高自己的实践操作能力。

2. 增强团队协作意识在实习过程中,我与同事们共同完成工作任务,培养了良好的团队协作意识。

这对我今后的工作和生活具有重要意义。

3. 提高安全意识在实习期间,我严格遵守安全生产规章制度,增强了自己的安全意识。

在今后的工作中,我将始终把安全放在首位。

四、实习总结本次烧结矿实习让我受益匪浅。

在今后的学习和工作中,我将继续努力,不断提高自己的专业素养和实践能力,为我国钢铁工业的发展贡献自己的力量。

同时,我也要感谢实习期间给予我指导和帮助的师傅和同事们,是他们的付出让我在实习过程中取得了丰硕的成果。

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低碱度钒钛烧结矿生产实践
王英杰韦火明刘海滨陶瑞民(河北钢铁集团承德分公司炼铁厂)【摘要】承德钢铁公司炼铁厂高炉冶炼主要是以酸性球团矿和碱性烧结矿为主,酸性球团矿对物料的粒度、水分要求比较高,所以球团矿成本远远高于烧结矿。

低碱度烧结矿代替部分球团矿,其技术关键是混合料水分、制粒、烧结液相形成。

【关键词】低碱度钒钛烧结矿生产
1.前言
承德钢铁公司炼铁厂高炉冶炼主要是以酸性球团矿和碱性烧结矿为主,酸性球团矿对物料的粒度、水分要求比较高,特别是粒度,铁精粉都要经过细磨,-200目达到70%左右适合造球,而且还要配加2%左右的膨润土作为粘结剂,所以球团矿成本远远高于烧结矿。

炼铁厂每年消耗酸性球团矿330万吨,而自产球团矿只有120万吨左右,其余210万吨全部外购,外购球团矿比自产球团矿贵90元/吨。

随着金融危机的影响,钢铁产品价格急剧下滑,某些钢铁产品销售价格已接近或低于生产成本,生产成本成为制约企业发展的瓶颈,如何能在保证高炉顺行的基础上降低成本,特别是铁前成本是现阶段的重中之重,为进一步优化高炉原料结构,改善钒钛烧结矿冶金性能,提升炼铁厂指标,降低炼铁成本,公司决定进行生产低碱度钒钛烧结矿的工业试验。

2.试验原料
低碱度烧结矿生产是在配加少量熔剂情况下进行,为了保证有足够的烧结液相和含钒率,经过计算其原料成分、配比、及其烧结矿成分如下。

表1 烧结试验用原料成分
表2 原料配比
表-3 计算烧结矿成分
从表1中可以看出,烧结原料中SiO2含量较低,特别是黒钒,SiO2含量仅为1.5%,但为了保证烧结矿中的含钒率,黒钒配加10%。

通过计算烧结矿成分,各种成分含量可以满足高炉要求。

3.试验实施
在现有原料条件下,由于配加少量熔剂,混合料成球性差,料
温低,严重影响料层透气性,势必影响烧结过程的正常进行以及烧结矿的质量,我们采取控制混合料料量,延长混料时间,强化造球。

低碱度烧结矿生产,只配加少量熔剂,使混合料适宜水分含量范围变窄,水分对混合料造球十分敏感,对水分要求很高,我们每半个小时测水分一次,水分控制在6.5±0.1%。

充分考虑钒钛烧结矿特性,适当提高配煤,保证钒钛矿的反应温度。

烧结机23日5:45变料,混灰配比降到1.9%,燃料配比提高2.5%,水分控制在6.5%,其他参数暂未作调整,以尽快将机烧碱度调整合适,同时将上料量减到60kg/s,虽已减10kg/s的料量,但各参数还是迅速恶化,总管温度急剧下降,总管负压急剧升高,9:50将水分适当调整,控制在6.8%左右,燃料配比加0.1%,到11:00总管温度下降到72℃、92℃,负压升高到18.3kPa、17kPa,11:05将上料量减到50kg/s,11:30停料,但在停料期间,总管负压上升到19-20kPa,各风箱温度没有大的变化,主要原因是水分控制超出范围,混合料制粒效果差,严重影响透气性。

13:20开始重新上料生产,重新生产后将料层降到600-620mm,二混水分控制到7.0%,混灰配1.9%,调整后烧结趋势逐渐好转,各风箱温度、总管温度开始上升,负压下降,烧结过程能正常进行;
4.试验结果及分析
本次试验选取生产正常的10月份作为基准期,同试验进行对比。

表4 烧结矿成分对比
由表4可以看出,低碱度烧结矿品位比R=2.0烧结矿提高5.48%,CaO低5.38%,SiO2高0.11%,主要原因是石灰的配加量比较少。

FeO 比R=2.0烧结矿提高7.46%,几近一倍,主要原因是混合料中含有一定数量的SiO2,而CaO含量不足,硅酸铁液相是主要的黏结相。

当铁氧化物还原或分解产生由Fe3O4和FeO时,与SiO2彼此接触的Fe3O4和FeO,在1000℃左右便可以发生固相反应而生成低熔点化合物铁橄榄石(2FeO·SiO2),其成分为FeO72%, SiO228%。

铁橄榄石(2FeO·SiO2)与SiO2、FeO、Fe3O4反应形成低熔点共晶混合物,造成低碱度烧结矿FeO含量升高。

表5 烧结机消耗及指标
通过表-5可以看出,低碱度烧结矿煤耗、煤气耗均上升比较大,主要是因为Fe3O4较多的溶入液相,参加液相反应,需要加热到很高
的温度,必须要提高配碳量和点火温度,保证足够的液相形成,加快固、液反应进行。

由于受到高炉用料量、低碱度烧结矿生成需要加强制粒、混合料通气性变差的制约,日产量和利用下属受到不同程度的影响。

成品烧结矿转鼓指数下降9.2%,<10mm粒度上升2.34%,主要是由于液相含量较少,烧结矿变脆造成。

5.结语
5.1 低碱度烧结矿生产由于混合料制粒效果变差,造成烧结通气性变差,垂直燃烧速度下降,影响烧结产量和利用系数的提高。

5.2 低碱度烧结矿生产对水分波动特别敏感,需要严格控制水分波动。

根据试验摸索出合适中值,水分波动为中值±0.1%。

5.3 低碱度烧结生产的技术关键是黏结相不足,可以适当提高配碳量。

参考文献
[1] 王静波等,超低碱度酸性烧结矿试验研究,冶金信息导刊,2003,3:24-26。

[2] 郝志忠等,包钢高炉低碱度烧结矿冶炼实践,炼铁,2001,20(1):57-5。

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