漏钻孔改善报告
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漏钻钻孔改善报告
原因分析:
一.钻孔过程中钻咀崩尖,导致底板未钻穿
二.钻孔过程中报假断刀,导致底板未钻穿
三.钻咀有效刀刃的长度不够,或参数补偿设置不够
改善措施:
1,为防止问题板板与好板混在一起,导致QC漏失未钻穿缺陷,规定如下:
①.QC在检板时发现值机员将问题板混好板一起(无任何标示)。
②.值机员和打磨人员如有底板面板分错的。
③.钻孔完的板未经QC检验“偷渡”出板的。
以上QC 检验发现者奖励100元/次,相对应的责任人罚款100元/次,如果以上问题QC漏失到后工序或客户投诉,查出责任人100元/次,查不出责任人的,相关责任人均处罚(当班组长,技术员,检板人),
2,控制未钻穿的漏失率,培训要求员工在生产时如发现有崩尖或假报警现象,必须圈出问题区域,先自检然后单独送检。(已完成)
3,主轴夹头周一和周五拆卸保养一次,由指定专人保养,防止刚刚新进的员工没有经过培训没有深入的了解保养得要领,保养做不到位,导致的假断刀。(已完成)
4,每次转板时,需检查核对参数是否合理,有异常反馈给当班管理确认。(已完成)5,研磨房当有有效刀刃不够时,钻咀做报废处理。(已完成)
报告人:黄红军
2014-5-23