关于脱硫吸收塔浆液起泡的分析
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关于脱硫吸收塔浆液起泡
的分析
This manuscript was revised on November 28, 2020
关于脱硫吸收塔浆液起泡的分析
一、吸收塔浆液起泡情况概述
2016年脱硫系统吸收塔运行中多次出现起泡现象,运行班组及时处理,起泡现象得到有效控制。
二、吸收塔浆液起泡的危害
1、起泡现象严重,浆液经过进口烟道进入引风机,造成应风机电流增大,甚至事故停运。
2、吸收塔起泡造成吸收塔浆液池内浆液出现上下密度分层严重,压力变送器所测压力与液位关系偏离计算公式关系,形成虚假液位。
3、吸收塔浆液起泡引起石膏处理(拉稀)。
三、原因分析:
1、锅炉投油阶段含油烟气进入吸收塔。锅炉在运行过程中投油、燃烧不充分,未燃尽成份随锅炉尾部烟气进入吸收塔,造成吸收塔浆液有机物含量增加。
2、烟气粉尘浓度超标,含有大量惰性物质的杂质进入吸收塔后,致使吸收塔浆液重金属含量增高。重金属离子增多引起浆液表面张力增加,从而使浆液表面起泡
3、脱硫装置脱水系统或废水处理系统不能正常投入,致使吸收塔浆液品质逐渐恶化。废水旋流站、压滤机运行不正常,吸收塔氯离子高(20000左右)。
4、石灰石中,MgO的含量略高。(最近化验结果:% %)
5、复用水中的杂质较多标。
6、运行过程中出现氧化风机流速不均,吸收塔浆液气液平衡被破坏,致使吸收塔浆液大量溢流。
四、处理措施:
1、锅炉启动时投小油枪,调整雾化效果,缩短投油时间,减少油污对电除尘及脱硫系统的影响。
2、调整锅炉燃烧,降低污染物。
3、坚持脱硫废水的排放,从而降低吸收塔浆液重金属离子、Cl-、有机物、悬浮物及各种杂质的含量,保证吸收塔内浆液的品质。
4、同时严格控制石灰石原料,保证其中各项组分(如MgO、SiO2等)含量符合设计要求,MgO的含%以下。
5、对复用水化学监督,严格控制脱硫用工艺水的水质,加强过滤和预处理工作,降低COD、BOD。
6、每30分钟观察溢流管浆液溢流情况,在吸收塔最初出现起泡溢流时,消泡剂加入量较大,在连续加入一段时间后,泡沫层逐渐变薄,减少加入量,直至稳定在一定加药量上。
7、锅炉投油后,若浆液起泡,对吸收塔浆液进行置换,已制定浆液置换方案。
8、脱硫系统启动前对热工仪表进行维护、保证浆液密度计及参数的准确性,防止出现假液位,造成溢流。
9、脱硫系统启动前对热工仪表进行维护,保证参数的连续有效。
10、脱硫系统长期停运,启动前必须做保护实验,保证可靠性。
11、消除脱硫烟道漏水及冷凝水管路不畅的问题。
12、在可以暂时忽略脱硫效率的条件下,停运一台浆液循环泵以减小吸收塔内部浆液的扰动,同时减少浆液供给量。因为浆液循环量大时,浆液起泡性强。
13、在可以保证氧化效果的前提下,适当降低吸收塔工作液位,减小浆液溢流量,防止浆液进入吸收塔入口烟道。
14、降低排除石膏时的吸收塔浆液密度,加大石膏排除量,保证新鲜浆液的不断补入。
15、加强吸收塔浆液、废水、石灰石浆液、石灰石粉和石膏得化学分析工作,有效监控脱硫系统运行状况,发现浆液品质恶化趋势,及时采取处理手段。