废酸综合利用研究

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废 酸 综 合 利 用 研 究
前言

目前全国大部分钛白粉厂采用硫酸法钛 白生产工艺,采用硫酸对钛精矿处理得到 的钛白粉,生产过程中将伴随产生大量废 酸,废酸的PH值达不到国家规定的排放标 准,必须进行处理。目前对废酸的处理方 法主要采用碱中和,费用很高。因此,对 废酸进行资源化综合利用势在必行。
研究目的
第二部分试验(55.80%)

试验原矿同样取自选钛厂细粒级生产线浮选原矿(浮 硫前原矿)。 也分别做现场用硫酸与废酸的实验室条件试验,在 最佳的条件下,做一粗三精实验室开路连选试验。 钛白废酸在试验条件同等情况下取得的实验结果为: 1)现场生产用硫酸试验:精矿品位48.59%,产 率23.99%,回收率71.87%; 2)钛白废酸试验精矿品位47.01%,产率23.20%, 回收率67.16%。现场用硫酸精矿回收率要高于钛白 废酸的精矿回收率4.71%。


试验原矿取自选钛厂细粒级生产线浮选原矿(浮硫前 原矿)。 分别做现场用硫酸与废酸的实验室条件试验,在最 佳的条件下,做一粗三精实验室开路连选试验。 钛 白废酸试验浮硫硫酸在1600g/t,浮钛粗选硫酸为 220g/t时,取得指标(精矿品位49.16%,精矿回收率 48.80%)与现场生产硫酸相比较,在精矿品位接近 的情况下,钛白废酸试验精矿回收率仍低于现场生 产硫酸试验的回收率7%。 鉴于钛白废酸(23.96%)试验结果较差,将不对钛 白废酸与现场生产硫酸进行配比实验。

钛白废酸(55.80%)选别选钛厂前八微矿生产线的 原矿实试验室开路试验表明:在相同的原矿条件下, 精矿品位相近时,浓度为55.8%的钛白废酸与现场 生产使用的硫酸相比,得到的精矿产率要低2%左右, 精矿回收率要低4%左右。 钛白废酸(55.80%)与现场用硫酸按1:2的配 比进行选别前八生产线原矿的开路连选实验,得到 了精矿品位47.07%,回收率57.47%,与现场用硫 酸指标精矿品位,回收率较相近;按1:4的配比进 行选别前八生产线原矿的开路连选实验,精矿品位没 有达标。
硫酸 1500g/ t 起泡剂 50 g/t
尾3
23.96% 浮精4 尾4
93.85
4.90 95.10
0.078
8.39 0.080 300 g/t
表4 现场用硫酸浮硫试验
作业 名 称 浮精1 尾1 浮精2
产率% 3.49 96.51 3.89
品位%(s) 黄药用量 12.26 0.096 7.20 200 g/t 100 g/t 硫酸 1500g/t 起泡剂 50 g/t
钛白厂废酸

钛白粉厂采用硫酸法钛白生产工艺,生产过程中将伴随产
生大量废酸。废酸浓度由两种:23.96%简称钛白废酸; 55.80%简称浓缩废酸。其化学成分分别见表1和表2。

样品 名称
表1 废酸(23.96%)化学成分
原样号 TFe 分 析 结 果 Al23 MgO (g/L) V2O5 TiO2 H2SO4

谢谢各位!
现场用硫酸与废酸的配比试验 通过总结条件实验及开路实验,为探索废酸使 用的最佳条件,故此我们在实验室做现场用硫酸与 钛白废酸的配比实验(配比1:2;1:4)。 经过一粗三精开路实验流程,实验结果可以看出为: 1)现场生产用硫酸与钛白废酸按1:2的配比实验, 精矿品位47.07%,产率21.88%,回收率57.47%; 2)现场生产用硫酸与钛白废酸按1:4的配比实验, 精矿品位41.91%,产率33.44%,回收率77.86%; 3)按1:2的比例配比,精矿的品位可以合格,但按 照1:4的比例配比,精矿的品位不大于42%。为验 证实验结论,故需要做验证实验。
结论及建议

钛白废酸(23.96%)选别选钛厂前八微矿生产线的 原矿实试验室开路连选试验及补充连选试验表明: ①在相同实验条件下,精矿品位相近时,浓度为 23.96%的钛白废酸与现场生产使用的硫酸相比,得 到的精矿产率要低3~4%,精矿回收率要低8~ 12%;②在 浮硫硫酸用量为1600g/t,浮钛粗选硫酸 为220g/t时,取得指标(精矿品位49.16%,精矿回收 率48.80%)与现场生产硫酸相比较,在精矿品位接 近的情况下,钛白废酸试验精矿回收率仍低于现场 生产硫酸试验的回收率7%;③鉴于钛白废酸 (23.96%)试验结果较差,将不对钛白废酸与现场 生产硫酸进行配比实验。

第三部分试验

钛白废酸与现场用硫酸在粗选1500g/t, 起泡 剂50 g/t,黄药在200 g/t ~300 g/t之间,进行 一粗一扫的条件实验,见表3及表4。
表3 废酸浮硫试验 废酸浓 度% 作业 名 称 浮精1 尾1 55.80% 浮精2 尾2 浮精3 产率% 6.61 93.39 4.97 95.03 6.15 品位%(s) 黄药用 量 6.91 200 g/t 0.073 9.36 0.076 7.10 200 g/t 300 g/t
钛白废酸(55.8%)较钛白废酸(23.96%) 的杂质要多,若应用于生产,在现场浮选闭 路循环过程中及环水循环使用过程中会不断 累积,大量的难免离子将对选钛生产产生很 大的影响。 通过上述的结论,将废酸(55.80%)与现场 用的硫酸配比,按照1:2的比例来配比,开 展工业试验。确定钛白废酸用于选钛浮选生 产的可行性及最佳使用条件。
尾2
浮精3
96.11
5.30
0.068
7.95 300 g/t
尾3
94.70
0.072

由表3及表4可以看出: 1)废酸浓度为55.80%,黄药用量在200 g/t时,与现场用酸液在200 g/t时相比,精矿 品位相差不大,废酸的尾矿品位与现场用酸 的尾矿品位相近。 2)废酸浓度为24%,黄药用量在200 g/t 时,与现场用酸液在200 g/t及300 g/t时相比, 精矿品位相差也不大,废酸的尾矿品位也要 略高于现场用酸的尾矿品位。

攀钢集团矿业有限公司选钛厂作为全国最大的钛铁矿选钛
基地,其浮选生产线采用硫酸作为PH调整剂,每年约消耗 96%左右的浓硫酸 2200吨。随着2008年初以来硫酸价格的 大幅上涨,攀钢钛白粉厂与选钛厂的生产成本也大幅增加。 为减轻废酸在生产中对钛白粉厂造成的环保压力, 降低公 司生产成本,有必要研究对钛白粉厂产生的废酸运用于选 钛厂生产。选钛厂于2008年6月开展了废酸综合利用试验 研究。以探索废酸取代生产用硫酸用于选钛厂浮选生产的 可行性。
废酸
废酸
FS
FS-6
36.75
41.81
6.43
4.25
11.16
13.10
0.931
4.58
5.94
232.38
249.90

样品 名称 废酸
表2 废酸(55.80%)化学成分
分析
TFe
Al2o3
原样 号
结 果 (g/L)
Feo sio2
MgO
cao
Mno
TIO 2
H2SO 4
1#
4.97
4.14 9.43

在废酸浮硫实验与现场用硫酸浮硫实验的对 比表明:①废酸浓度为55.80%,黄药用量在 200 g/t时,与现场用酸液在200 g/t时相比, 精矿品位相差不大,废酸的尾矿品位与现场 用酸的尾矿品位相近。②废酸浓度为23.96%, 黄药用量在200 g/t及300 g/t时,与现场用酸 液在200 g/t时相比,精矿品位相差也不大, 废酸的尾矿品位也要略高于现场用酸的尾矿 品位。
实验室试验设备
条件试验采用试验室用0.5L浮选机,试验室 开路连选试验采用0.75L、0.5L浮选机。

实验室试验方案

在化验室对废酸进行分析的基础上对废酸进 行试验室试验。试验分为两部分:第一部分, 对浓度为23.96%的废酸进行试验室试验;第 二部分,对浓度为55.8%的废酸进行试验室 试验;第三部分,废酸与现场用硫酸浮硫试 验的对比
0.091 6.37
<0.01 0.35 0.4 802.6

从表1,表2可以看出:钛白废酸中含有多种化学成分:TFe、 Al2O3、MgO、TiO2、V2O5、H2SO4, Mn0、 Ca0,它们都是 以硫酸盐的形式存在于废酸溶液中。钛白废酸中的Fe2+, Ca2+,Mg2+。等这些离子对浮选指标的影响很明显,特别 是对采用脂肪酸为捕收剂浮选的影响更大。
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具体步骤为:1)首先用选钛厂生产所 使用硫酸及废酸进行浮钛硫酸条件试验;2) 在探索出较佳条件情况下进行现场用硫酸 试验室开路连选试验;3)对开路试验进行 验证试验;4)在较佳条件下进行现场用硫 酸与废酸的配比试验(配比1:2,1:4); 5)进行废酸与现场用硫酸的浮硫对比试验。
第一部分试验(23.96%)
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