沥青下面层施工及中面层试铺技术总结
公路路面工程——SUP-20沥青中面层施工技术总结
S up-20沥青中面层施工技术总结1项目施工概述淮盐高速公路是国家重点公路天津至汕尾公路的支线,它连接了淮安、盐城两个省辖市,是横穿苏北腹地的一条重要交通通道。
我合同段项目工程位于江苏省淮安市辖区内。
设计宽度28m,为双向4车道,起止桩号K0+000—K30+900,路线全长30.9KM,另设车桥互通、车桥停车区各一处,合同总价1.71亿元。
采用三层式面层结构类型,其中上面层为4cm厚 SBS改性沥青SMA-13型细粒式沥青混凝土; 中面层为6cm厚中粒式Sup-20沥青混凝土; 下面层为8cm厚粗粒式Sup-25沥青混凝土。
生产配比:目标配合比和生产配合比均由江苏省交通科学研究院中心试验室设计提供,并经过总监办中心试验室、驻地监理中心试验室和技术服务单位以及我项目工地试验室四方现场联合试拌验证确定。
本项目生产配比矿料级配如下表1-1:油石比:4.49%;沥青用量4.3%。
拌和楼各热料仓筛分结果如下表1-2:表1-2 拌和楼各热料仓筛分结果中面层施工进度情况:我项目中面层于2006年5月21日进行了试拌,5月24日正式确定了施工生产配比, 5月27日,试铺结束。
截止到6月6日,中面层累计完成单幅19.2km,完成总量的30.1%。
2试铺5月27日,我项目部在主线K0+725-K1+125段右幅进行了中面层试铺。
按照试验段试铺技术方案,顺利完成了各项技术控制指标的采集,确定了机械组合形式以及人员组织机构、岗位职责,通过检测,沥青混合料和成型检验的各项结果均满足要求,达到了试铺目的。
2.1正式施工配比: 1#料:2#料:3#料:4#料:矿粉 =24:35:15:23:3:。
沥青用量4.3%。
2.2拌和楼正常施工产量:280t/h。
2.3正常摊铺速度: 2.5m/min,且两台摊铺机的间距应保持在10m以内。
2.4作业段长度:初压双钢轮压路机紧跟摊铺机碾压,初压与摊铺面间隔距离不得>20米。
整个碾压过程采用套压工艺,每一碾压作业段以50m为宜。
W沥青下面层AC-25试铺总结(第三次)
W标沥青砼下面层AC-25I我处按照省高指《下面层施工指导意见》的通知及市高指、监理组要求进行了沥青砼下面层试铺工作,在《沥青砼下面层(AC-25I)试铺方案中》得到监理组认可后,于2000年9月29日及10月5日进行了试铺,经检验,试铺段的各项指标均符合规范要求,现总结如下:一、试铺段概况试铺段桩号为K8+008~K8+404左幅,计396米,下面层上口宽11.15米,下口宽11.22米,设计厚度为7厘米,横坡2%。
二、施工准备1.技术交底在9月26日组织了参与施工的全体人员进行了技术交底,并按试铺要求制订出了详细的岗位职责及责任人。
2.机械准备及质量检测仪器的准备试铺前对所有的机械设备做全面检查,经调试均使其处于良好的性能状态。
3.试铺段的现场准备(1)试铺前对沥青下封层进行全面检查,对局部基层外露和下封层两侧宽度不足部分按下封层施工要求进行找补。
(2)在试验段两侧封闭交通后,对表面浮动的矿料扫成堆后由拖拉机运至桥面集中堆放,同时,对试铺段两头桥面进行了冲洗,并在伸缩缝上垫上了1.5米宽的彩条布,防止伸缩缝内泥土污染桥面。
(3)在清扫过后的封层顶面钉红布钢钉进行标高测量,两侧钉子位置分别为左侧距中桩12.1米,右侧距中桩1.1米,钉子间距11.0米,标高测定后,根据设计高程,算出对应桩号上钉子处的松铺厚度(试铺前暂定1.18),钢丝绳架设在试铺前一天进行,右侧钢钎钉在距中桩0.77米处,左侧钢钎钉在距中桩12.43米处,钢钎绳伸出钢钎13厘米。
这样,铺层至钢丝绳间距有10厘米,以保证摊铺和碾压后,施工机械不碰撞钢丝绳,钢丝绳架设完成后,进行导向线、摊铺宽度线设置:右侧距中桩1.0米即侧石位置,左侧距中桩12.22米即铺层的下口宽度,导向线采用塑料绳。
三、试铺主要施工工艺(详见试铺方案)1.混合料:采用壳牌AH-70沥青,级配为AC-25I型,第一次试铺控制油石比为4.0%,第二次试铺控制油石比为4.1%。
沥青路面中、下面层施工技术要点
沥青路面中、下面层施工工艺和技术要点1 总则1.1 沥青面层不得在气温低于10℃,以及雨天、路面潮湿的情况下施工。
1.2 沥青路面施工应有良好的劳动保护,确保安全。
沥青拌和厂应具备防火设施。
1.3 从事沥青路面试验检测的工地试验室应通过计量认证,取得相应资质,试验人员必须持证上岗,仪器设备必须检定合格。
2 下承层沥青中、下面层施工前应首先对下面层、基层进行检查,特别是重点检查:标高是否符合要求,透层油或粘层油是否撒布均匀,表面有无松散(局部小面积松散要彻底挖除,用沥青砼补充夯实,出现大面积松散要彻底返工处理),平整度是否满足要求,以上检验必须严格执行规定,必须经监理检验认可后,方可进行下一步施工。
3 拌和站场地的处治3.1 场区规划合理划分生产区、料场和生活区。
必须保证场区规模能够满足工程需要,并根据需要设置纵坡和雨水排放措施。
所有料场站的入口均设冲洗设备对进场车辆进行冲洗,避免二次污染。
3.2 场区硬化沥青面层料场站入口前30米内道路、场区内运料道路(包括装载机自料堆至拌和机上料斗行走的道路、拌和站出入口道路)、洗料区、料场等全部硬化。
4 原材料的管理4.1 沥青材料的储存与质量管理4.1.1 存放管理沥青在拌和站内的贮存量应能满足连续施工的需要,并为供应延迟和试验所需的时间留有余地。
其存放时间不应超过15天。
不同来源不同标号的沥青应分开存放,不得混杂。
并防止雨水等进入罐内。
4.1.2 沥青材料的质量管理拌和场对每批到场的沥青均应取样检验以验明是否符合国家规范的要求。
每批沥青在检验后应留有不少于4 kg的料样备查。
拌和场取样检验后应签发验收单,记录沥青来源、标号、数量、到货日期、发票号码、存放地点、检验品质以及使用沥青的路段等。
4.2 集料的贮存、质量管理4.2.1 集料的堆放与贮存集料应堆放在坚硬、清洁的场地;堆放场地应有良好的排水结构,以保证雨水不至滞留在堆放场地;堆放场地,尤其砂的堆放场应设有雨棚或遮雨的蓬布;不同规格的集料应用隔墙或料槽分隔开。
沥青砼下面层试验段铺筑总结
Xxx段路面工程沥青砼下面层试验段铺筑总结标项目部沥青砼下面层试验段铺筑总结我项目部于2007 5月29日进行了沥青砼下面层试验段铺筑,试验段铺筑中严格按照监理驻地办所批复的试铺方案进行。
虽然在铺筑前项目部也做了大量准备工作,但仍有许多不尽人意的地方。
在铺筑当中业主公司、业主试验检测中心各级领导以及总监和各级监理对沥青混合料的油石比、沥青加热温度、矿料级配以及摊铺、碾压工艺都进行了具体指导并进行了全过程的铺筑督导,再加上项目部全体成员共同努力,使得本次试验段铺筑获得成功。
现将试验段铺筑总结如下:一、试验段目的:本次试验段施工的目的是为得到路面下面层的压实设备最佳组合方式、碾压段长度,碾压遍数及碾压速度、下面层的松铺厚度、松铺系数指标。
验证目标配合比确定生产配合比。
确认拌和设备的计量精度、产量、拌和时间及均匀性,以及配套所需的装载机、水车、混和料运输车辆数量。
并编写出合理规范的下面层施工规程,为下面层的施工提出真实可靠的技术资料和数据,指导大面积施工。
二、本次试验段投入的人员、机械1、工程技术人员:施工负责人:质检负责人:试验负责人:质检员:施工员:拌和站负责人:测量员:试验员:2、劳力投入:拌和站: 10人摊铺现场:16人机械设备配备三、沥青砼下面层混合料生产配合比确定:1、目标配合比:由业主指定的具有法定资质的山西交通建设工程质量检测中心,用工程实际使用材料的筛分结果,按照工程设计的级配范围,配合成符合规定的AC-20矿料级配,进行了马歇尔试验,为我合同段提供了目标配合比。
目标配合比:10-25mm: 5-10mm:3-5mm:0-3mm:矿粉=34%:30%:15%:17%:4%;最佳油石比为4.4%,设计密度为2.455g/cm3。
2、验证配合比:目标配合比一经确定,高监办试验室与项目部试验室共同对该目标配合比进行了验证,经验证调整为10-25mm: 5-10mm:3-5mm:0-3mm:矿粉=46%:19%:15%:16%:4%;最佳油石比为4.3%,设计密度为2.452g/cm3。
231沥青下面层试铺总结
泰州市东环高架工程S231TZ-8标AC-20C沥青下面层(YK0+520~YK0+920)试验段总结报告江苏金领建设发展有限公司S231TZ-8标项目经理部二O一五年五月AC-20C沥青下面层试铺总结一、试铺路段概况江苏金领建设发展有限公司S231TZ-8标项目经理部根据相关规范和有关文件精神,在指挥部的指导下,我部于2015年5月10日在YK0+520~YK0+920左幅快车道进行了AC-20C沥青下面层的施工,当日天气为多云,气温14~26℃,湿度65%,风力2~3级东南风转西南风,适合沥青下面层摊铺的要求。
该试铺段确定了AC-20C沥青下面层配合比和经济可靠的沥青下面层施工工艺,现作出总结,并作为大面积施工技术指导。
本试验段开机时间为7:00,摊铺时间为9:00,11:00停机,12:25摊铺结束,12:55碾压结束;二、采用的配合比1、原材料沥青来源现已签定供售合同,保证满足工程进度需要,其技术指标能满足设计图纸的要求。
70-A级道路石油沥青技术要求检验项目针入度(25℃,100g,5S)(0.1mm) 60-80延度(5cm/mim,15℃)(cm) 不小于100软化点(环球法)(℃)不小于45溶解度(三氯乙烯)(%)不小于99.5针入度指数PI -1.5~1.0薄膜加热试验163℃,5h 质量损失(%)不大于±0.8 针入度比(%)不小于61延度(10℃)(cm)不小于 6闪点(COC)(℃) 不小于260含蜡量(蒸馏法)(%)不大于 2.2密度(15℃)(g/cm3) 实测记录动力粘度(绝对粘度,60℃)(PA.S)不小于160集料(1)下面层采用石灰岩碎石。
(2)所有面层石料要求采用反击式破碎机加工成近似立方体形状、洁净、干燥、无风化、无杂质,具有足够的强度、耐磨耗性的碎石。
(3)检测频率为施工单位每种规格每1000t自检一次,监理每种规格每5000t抽检一次。
细集料(1)细集料采用坚硬、洁净、无风化、无杂质的优质石灰岩采用专用的制砂机加工而成的机制砂。
沥青混凝土路面下面层试验段施工总结(ac-20c)
AC-20C沥青砼下面层试验段施工总结在业主、驻地办的支持和指导下,我项目部于2011年5月24日进行了AC-20C沥青下面层试验段的施工,截止5月26日已完成所有检测项目,现将试验段总结如下:一、试验路段概况1、施工时间:2011年5月24日,8:30-—5:30.2、施工桩号:K8+722。
5--K9+460(右幅),施工长度为737。
5米。
3、下面层结构类型:AC-20C沥青砼,设计厚度7cm,总宽度14.4m。
4、施工时天气情况:阴,气温14——17℃,偏北风4—-5级。
二、批准的目标配合比和生产配合比(一)目标配合比我部AC-20C普通沥青混合料目标配合比由*****采用马歇尔的设计方法设计。
1、原材料产地品种:沥青采用**牌A—70沥青、集料采用**石灰岩碎石、填料采用***产矿粉,上述材料经检测其各项技术指标均满足设计及技术规范JTG F40-2004的要求。
2。
目标配合比设计过程从拌和场矿料堆中取各种矿料进行筛分,根据筛分结果确定矿料配合比,其矿料级配曲线基本上接近规范级配中值线,并为一条基本上圆顺的曲线。
按上述矿料配合比分别采用3。
41%、3。
79%、4.49%、4.78%、5.6%五种油石比制备沥青砼马歇尔试件,进行马歇尔试验确定最佳沥青用量为4。
32%,以此矿料级配及沥青用量作为目标配合比,供拌和机确定各冷料仓的供料比例、进料速度及试拌。
试验测得稳定度为10.58KN,流值为2。
8mm,空隙率为4.4%,沥青饱和度为67。
4%,矿料间隙率为13。
6%。
密度为2.417g/cm3.根据以上步骤,下面层AC-20C沥青砼目标配合比为:碎石1:碎石2:碎石3:石屑:矿粉=24%:26%:25%:24%:1%,最佳沥青用量为4.32%,最佳油石比为4.52%。
3、原材料及沥青混合料的各项指标检测详见目标配合比设计报告。
(二)生产配合比1、生产配合比设计过程将目标配合比所确定的冷料比例输入拌和楼控制室进行试拌,取各个热料仓的集料进行筛分试验。
AC-20沥青沥青中面层试验段施工总结
AC-20沥青沥青中⾯层试验段施⼯总结舒城县省道S317舒五路(万佛湖段)升级改造⼯程AC-20C沥青混凝⼟中⾯层试验段施⼯总结江苏⿍峰建设有限公司舒城县省道S317舒五路(万佛湖段)升级改造⼯程项⽬经理部编制⽇期:⼆O⼀四年⼋⽉⼀、试验段概况我部于2014年8⽉4⽇在K22+000~K22+200左幅、进⾏沥青中⾯层的试铺,铺筑长度为200m。
沥青中⾯层厚为6cm(AC-20),横坡为2%。
试验段施⼯期间天⽓睛、⽓温27~33℃、风⼒1-2级、风向东南。
⼆、批准的⽬标配合⽐和⽣产配合⽐1.原材料品种及产地在今后施⼯中,我部将严格控制进货渠道,确保沥青、碎⽯等原材料质量的稳定。
分别在沥青⼚家及⽯料⼚家外派我项⽬管理⼈员常驻,通过原材料出场记录单(记录运输车辆的出场时间、车牌号码、驾驶员姓名等信息)、封条、特殊材料可以随同运输车,进⽽保证原材料的供应。
沥青:采⽤采购于江苏的SBS改性沥青经取样检测,其技术指标符合要求。
粗集料:采⽤舒城县春秋乡及霍⼭县⽣产的优质⽯灰岩碎⽯和⽞武岩碎⽯,各项技术指标经检测符合要求。
细集料:采⽤舒城本地⽣产的机制砂,经检测各项技术指标符合要求。
填料:采⽤春秋乡⽣产的矿粉。
经检测各项技术指标符合要求,亲⽔系数为:0.60。
2.⽬标配合⽐⽬标配合⽐集料⽐例为:AC-20 ⽬标配合⽐17-22:10-17:5-10:3-5:0-3:矿粉=24:25:15:5:28:3 油⽯⽐为4.3%。
⽣产配合⽐集料⽐例:各热料仓⽐例为17-22mm:10-17mm:5-10mm:3-5mm:0-3mm:矿粉=25:24:14:6:29:2;设计油⽯⽐4.3%、实际使⽤油⽯⽐4.2%。
三、试铺总结1、施⼯技术⽅案施⼯技术⽅案的可⾏性得到了验证,施⼯⼯艺科学合理,施⼯⽅案正确。
我部将推⼴到以后的中⾯层⼤⾯积施⼯中。
2、拌和机产量通过试拌试铺,拌合楼实际产量为350T/h,摊铺速度在3m/min。
AC16沥青砼下面层试验段施工总结
附件107省道西安境改建工程A标AC-16 沥青混凝土下面层试验段总结报告陕高速机械化107省道西安境改建工程A标项目经理部2014.10.4AC-16 沥青混凝土试验段总结报告一、施工简况2014年10月3日,我标段在K50+000〜K50+300右幅进行了沥青混凝土下面层试验段施工,路段长300m ,厚度5cm 。
混合料采用M3000 型拌和楼集中拌和。
施工时,混合料的摊铺采用一台ABG325 摊铺机进行,松铺系数暂取1 .2 。
碾压采用胶轮压路机及双钢轮压路机各一台。
二、试验段施工目的1 、验证用于施工的混合料配合比2、确定铺筑的松铺厚度和松铺系数3、确定标准施工方法4、确定出了AC-16 最佳油石比。
5、严密组织拌和、运输、碾压等工艺流程,缩短拌和到碾压完成时间。
6、质量检验内容、检验频率及检验方法。
7、试铺路面质量检验结果。
三、施工准备1 、原材料准备沥青采用中海A 级90 号道路石油沥青,我项目经理部试验室对沥青进行品质试验,检测的各项指标均满足规范要求。
碎石为宝鸡扶风生产。
碎石为四种规格:为10-20mm 、10-15mm 、5-10mm 、0-5mm ,我项目经理部试验室对各档石料进行检测,各项指标均满足规范要求。
试验筛分成果表明:各档碎石按比例掺配后混合级配良好,满足规范要求。
2、混合料的配合比设计我项目经理部试验室对所要使用的各种集料及沥青进行技术性质试验;经过拌和机上料、烘干、热筛分后分别从四个热料仓取样进行筛分及密度试验。
确定沥青混合料的配合比为:碎石(10 ~20mm ):碎石(10 ~ 15mm ):碎石(5〜10mm ):石屑(0〜5mm):矿粉=28% 26% 15% : 27% : 4%,油石比为4.5% 。
3、物质、人员、机械准备a、面层工区拌合站有三个沥青罐,且已灌入沥青;碎石按不同规格堆放在料场,各种碎石的数量满足试验段施工的需要。
各种集料按规格分别堆放,插牌标明。
沥青混凝土路面面层试验段施工总结报告
霍尔果斯过境公路改建工程沥青混凝土面层试验段总结一、试验路段的起止桩号为K2+010-K2+234,全长224米,5cm中粒式沥青混凝土(AC-16F)路面。
二、试验路段的目的通过试验路段的试拌试铺,总结出沥青路面面层施工时拌合机的上料速度,拌和数量和拌和时间,拌和温度等操作工艺;以及摊铺时的摊铺温度、速度、宽度等;压路机的压实顺序,碾压温度、碾压速度及遍数等压实工艺;确定松铺系数,验证沥青混合料的配合比设计,得出生产用标准配合比及沥青用量,用于指导以后的面层施工。
三、材料来源90#-A道路石油沥青:克拉玛依石油沥青(5-10)mm碎石:黑山头料场(10-15)mm碎石:黑山头料场四、主要技术指标(1)根据本次试验段的施工,试验室对混合料进行筛分以及钻芯试验,均符合规范要求,其混合料的配合比为10-15mm碎石:5-10mm碎石:水洗砂:矿粉= 26:27:41:6。
(2)油石比为%。
五、机械配备机械配备:XAP-160型沥青混合料拌和站一台,1800-2DH功率2000kw沥青面层摊铺机一台,采用光轮压路机一台,轮胎压路机一台,15T自卸车13辆,水车1辆。
六.施工工艺及组织A:工艺流程工艺流程为:施工放样→拌合→运输→摊铺→碾压整形→养护→封闭交通B: 施工工艺(一)施工准备(1)下面层交验,符合规范要求。
(2)施工放样工作己完成。
(二)施工放样检查和整理基层,对基层进行清扫,将松散矿料及灰尘清扫出路面。
放出中心线,划出导向线。
面层摊铺时,采用平衡梁,控制面层厚度及平整度。
(三)沥青混凝土的拌合因本项目工期短,工程量较大,为确保工期和质量,我公司拟为本工程投入XAP-160型沥青混合料拌和站一台,并在9月10日前安装调试完毕,并配备了具有多年拌和站工作经验的操作人员。
各种原材料符合要求并得到监理工程师的认可,拌合前应将粗细集料包括矿粉充分烘干,各种规格的集料矿粉和沥青都严格按生产的配合比的要求进行配料。
sup-25面层试铺总结
昆山市中环快速化工程SUP-25沥青下面层试铺总结上海建工集团股份有限公司二○一四年六月SUP-25沥青砼试铺段施工施工技术总结一、施工概况为确保中环SUP-25沥青面层的施工质量,更好的了解和掌握SUP-25沥青混合料路面施工工艺及特点,项目部在试拌成功后于 2014年6月22日在K12+016.87-K12+428.5段地面主道右幅进行了沥青下面层的试铺,试铺段总长400m左右,铺设厚度为设计厚度8cm。
拌料时间从上午8:00开始至11:00结束,用时3个小时,共拌料700吨,平均拌料产量为240吨/小时,共装车20车次,平均车重35吨。
现场摊铺时间从上午9点开始至中午12点结束,用时3个小时,平均摊铺速度2.2 m/min。
二、批准的目标配合比和生产配合比1、目标配合比(1)沥青采用70号A级石油沥青,产地为江苏江阴。
碎石采用浙江湖州生产的石灰岩石料。
目前已完成面层的备料任务,原材料的各项指标经项目部自检、监理组抽检,均能满足施工指导意见要求。
具体检测结果见下表:集料性质试验结果汇总表集料与沥青密度试验结果汇总表(2)根据各矿料的筛分结果,确定各矿料的用量和合成级配Sup25型沥青混合料目标配合比级配组成计算结果(3)最佳沥青用量为3.8%,沥青混合料技术性质试验结果见下表:SUP25沥青混合料马氏试验结果以上各指标均能满足技术要求规定。
2、生产配合比(1)根据生产配合比5#仓:4#仓:3#仓:2#仓:1#仓:矿粉=20.0:26.0:19.0:10.0:24.0:1.0的用量进行拌和机热料仓取样,各热料仓试验结果见下表:热料仓的筛分结果热料仓料密度试验结果(2)矿料级配组成设计根据各热料仓的筛分结果,结合目标配合比混合料级配,生产配合比级配比例为5#仓:4#仓:3#仓:2#仓:1#仓:矿粉=20.0:26.0:19.0:10.0:24.0:1.0,级配组成结果见下表:Sup25沥青混合料生产配合比级配组成计算结果(3)最佳沥青用量为3.8%,沥青混合料技术性质试验结果见下表:SUP25沥青混合料旋转压实试验体积指标结果汇总表SUP25沥青混合料马氏试验结果三、机械设备和人员组成1、使用的主要机械设备和数量主要机械设备一览表2、人员组成情况及分工职责施工指挥:赵邦建施工负责:骆明金安全负责:强小雷试验工程师:陆秀英机械负责:朱昌运输负责:沈项云道路工程师:王树楼测量工程师:王振宇现场负责:林龙胜拌和厂负责:张亮四、沥青混合料试拌1、拌和机的拌和方式沥青砼拌和楼采用4000型拌和机,每小时产量300T/h,配备有200吨热储料仓。
沥青面层工作总结
沥青面层工作总结
沥青面层工作是道路建设中非常重要的一环,它直接影响着道路的使用寿命和
行车安全。
在进行沥青面层工作时,需要严格按照相关标准和规范进行施工,确保道路质量达到要求。
首先,在进行沥青面层工作之前,需要对路面进行充分的准备工作。
这包括清
理路面上的杂物和积水,修补路面上的裂缝和坑洞,确保路面平整、干燥和清洁。
只有在路面准备工作做到位的情况下,才能保证沥青面层的质量。
其次,在进行沥青面层工作时,需要选择合适的沥青材料。
根据道路的使用情
况和环境条件,选择不同种类和规格的沥青材料,确保其耐久性和抗压性能。
同时,需要控制好沥青温度和施工厚度,保证沥青面层的均匀性和稳定性。
最后,在进行沥青面层工作时,需要严格控制施工质量。
这包括控制施工速度
和温度,确保沥青面层的厚度和密实度达到要求。
同时,需要及时清理施工现场和处理施工中出现的问题,确保施工质量符合标准。
总的来说,沥青面层工作是道路建设中至关重要的一环,它直接关系到道路的
使用寿命和行车安全。
只有严格按照相关标准和规范进行施工,选择合适的沥青材料,严格控制施工质量,才能保证沥青面层的质量和稳定性。
希望在今后的工作中,我们能够继续努力,不断提高沥青面层工作的质量和效率。
沥青路面施工总结
沥青路面施工总结沥青路面施工是道路建设中的重要环节,对于保障道路交通安全和提高交通效率具有重要意义。
在本次施工中,我们采用了先进的施工工艺和高质量的材料,经过精心组织和施工,取得了良好的效果。
下面将对本次施工进行总结和评价。
首先,在施工前我们进行了详细的前期准备工作,包括勘测设计、材料采购、机械设备调配等。
我们充分考虑了道路的使用环境和负荷条件,根据设计要求选择了适合的沥青材料,并按照标准要求进行了混合搅拌。
在机械设备的选择上,我们考虑到工程规模和施工效率,配备了适量的道路铺设机械和辅助设备,确保施工进度的顺利进行。
其次,在施工过程中我们注重施工质量的控制。
我们合理安排了施工人员的工作时间和工作量,确保了施工的连续性和稳定性。
在沥青路面的铺设中,我们严格按照施工工艺要求进行了底基层的处理和辅助材料的应用。
在铺设沥青的过程中,我们控制了施工温度和厚度,保证了路面的平整度和均匀度。
在压实工作中,我们采用了合适的振动频率和压实方式,使沥青层具有良好的密实度和稳定性。
另外,在施工中我们注重施工安全和环境保护。
我们严格遵守了施工现场的安全规范和操作规程,加强了施工现场的安全管理和人员培训。
在施工现场的环境保护方面,我们采取了措施,防止施工过程中的污染和噪音扩散,保护了周边的生态环境和居民的利益。
最后,本次施工取得了良好的效果。
经过测量和评价,沥青路面的平整度和均匀度达到了设计要求,满足了道路交通的使用需要。
沥青层的密实度和稳定性较好,具有良好的耐久性和抗压能力。
施工过程中未发生重大的事故和质量问题,保证了施工的安全和质量。
总之,本次沥青路面施工充分发挥了先进技术和高质量材料的优势,通过科学的施工工艺和严格的质量控制,取得了良好的施工效果。
我们将继续总结经验,不断提高施工质量和效率,为道路交通的发展做出更大的贡献。
沥青下面层试验段总结报告
深圳市宝安区观光路改造工程标沥青下面层试验路段总结报告深圳市交运路面投资发展有限公司2012年7月16日目录1、试验路段概况2、批准的目标配合比3、机械设备和人员组成4、沥青混合料试拌5、沥青混合料摊铺6、沥青混合料压实方案7、下面层松铺系数8、施工缝处理方法9、试铺路段各项技术指标检查结果10、结论和意见一、试验段概况浙江登峰交通集团有限公司承建,浙江江南工程管理股份有限公司、上海斯美科汇建设工程咨询有限公司共同监理的合肥市蒙城北路沥青砼B、C标路面工程。
施工桩号为B标(K3+240—K5+900)、C标(K5+900-K8+700),全长5.46km。
快车道面层结构类型:7cm厚AC—25(C)沥青混凝土+6cm厚AC—20(C)改性沥青混凝土+5厚AC16(C)—改性沥青混凝土(上面层碎石采用玄武岩,其余各层均采用石灰岩);试验段桩号K3+500(B标起点)~K3+800长300m。
本次试验路仅施工下面层即厚7cmAC—25沥青混凝土.施工日期:2007年5月12日,施工天气情况:晴,气温:30℃,施工最高气温:33℃,最低气温:25℃,风力:小于3级。
在试铺前,项目部按已编制的实施性施工组织设计制定了实施细则,对车辆与摊铺机进行了防离析技术小改造.在机械设备的维修和保养、原材料的组织进场与检测、混合料配合比的申报、拌和机的调试、试拌岗位责任的明确、施工人员的技术交底、下面层的自检及报检等方面做好了各项准备工作,并在人员组织、机械设备、原材料检测等方面严格按照指挥部和监理组下发的技术性文件及设计要求、交通部颁发《公路沥青路面施工技术规范》(JTJ F40 2004)中的要求来组织施工,以确保沥青下面层的施工质量。
在指挥部、驻地办、市质检站检测工程师的全过程督导下,经项目部全体员工的努力,于2007年5月12日,顺利完成了沥青下面层的试铺工作。
本次沥青下面层试验路段铺筑段落桩号为:K3+500—K3+800快车道左幅,铺筑长度300m,试验段铺筑时间为:2007—5-12上午10:00至下午1:00.通过试验段试铺施工,主要确定并检验了采用的施工设备能否满足备料、拌和、摊铺和碾压及施工质量、进度等方面的要求,以及达到规定压实度的压实工艺与压实程序,明确了碾压时间、压实顺序、碾压温度、碾压速度、静压与振压最佳遍数,压路机类型组合,压路机型号与吨位、压路机振幅、频率与行走的组合等,并确定了沥青下面层松铺系数。
Sup-20下面层沥青砼试铺总结报告
编号:XXXXXXXX002 XXXXXXXXX段改造工程A8标下面层道路石油沥青混合料Sup20试铺总结报告XXXXXX集团有限公司XXX年XX月XX日XXX段改造工程A8标道路石油沥青混合料下面层Sup20试铺总结报告XXXX建设工程指挥部委托,对扬中S238省道摊铺前作试验段验证,验证数据如下:一、生产配合比设计结论XXXX段改造工程A8标下面层Sup20道路石油沥青混合料生产配合比设计结果见表1。
表1生产配合比设计级配部组织技术服务单位、施工单位及监理单位开展了下面层道路石油沥青混合料Sup20的试铺工作,试铺桩号为K12+500~K12+780右幅,计长约280m,路幅宽17.5m,下面层层厚8.0cm。
2、拌和楼生产按照生产配合比确定的热料仓比例进行试铺混合料的生产,XXXXXXXX段改造工程A8标采用的拌和楼为XXXX,产量达260t/h。
拌和楼全部生产过程采用计算机自动控制,技术服务小组现场检查了Sup20普通沥青混合料的生产情况,检查结果表明拌和楼各热料仓集料、沥青及矿粉计量准确,满足指导意见的要求。
XXXX拌和楼生产周期约为50秒,其中干拌约8秒,湿拌约35秒,放料约7秒。
从生产的沥青混合料外观来看,沥青基本裹覆均匀、无花白料、无结块和离析现象。
3、沥青混合料的运输技术服务小组现场检查时,沥青路面施工设有明显的初压、复压及终压标志,压路机的碾压速度符合施工指导意见的要求,碾压过程中沥青混合料没有产生明显推移现象。
复压时胶轮喷水并用柴油和水的混合物,以减少粘轮。
建议正常施工时胶轮采用菜籽油或植物油与水隔离剂涂抹以防止粘轮。
沥青混合料的碾压温度进行了试验检测,检测结果见表7。
施工单位完成试铺工作之后,技术服务单位、施工单位及监理单位对试铺段进行了检测,路面压实度的检测结果见表10。
表10路面压实度检测结果开展了沥青路面下面层Sup20普通沥青混合料的试铺工作,总结下面层试铺及各项试验结果有如下结论:1、通过对拌和楼及生产过程的检查,技术服务组认为沥青混合料的生产、运输、摊铺及碾压过程基本正常。
沥青摊铺下面层试验总结
XXX工程下面层沥青试验段施工总结编制:审核:批准:XX有限公司XX工程项目经理部1、施工过程情况简介根据施工现场准备及下承层情况,报监理同意,确定试验段沥青路面试验段桩号为K2+220~K2+420.037。
对该部位的路基标高、弯沉、压实度指标进行了全面的复测,结果均符合设计要求。
同时,所报的该试验段的施工方案得到监理同意施工的批复。
2021年5月6 日下午完成试验段透层施工,2021年5月7日进行了沥青路面下面层试验段的铺筑施工。
本试验段为7cm(压实)厚AC-25C粗粒式沥青混凝土,摊铺宽度为11m,摊铺长度为200.037m,设计总量为366 吨。
2、现场试验段施工2.1 沥青及碎石来源本工程所用的乳化沥青和沥青混凝土所用的道路石油沥青都是经检验合格后运至施工现场。
碎石均按照规范要求的现场试验室取样结果所得的配合比从碎石加工厂采购,满足施工要求。
2.2 试验目的通过铺筑试验路段,验证生产配合比,检验施工方案、施工工艺及操作规程的适用性,确定本工程的施工方法,为沥青路面下面层7cm(压实)厚AC-25C粗粒式沥青混凝土的施工提供技术依据,总结中应包括下列内容:(1)确定各层沥青混合料的施工配合比(2)掌握摊铺机作业中的施工技术。
(3)确定沥青面层的调平方法,掌握使用性能。
(4)确定与拌和机生产能力相适应的摊铺速度。
(5)确定松铺系数。
(6)确定压实机具的种类、组合方式,确定碾压方式、顺序、速度及遍数。
(7)拌和、运输、摊铺、碾压等工序连续施工的合理衔接与配合方式。
(8)接缝的正确处理方法。
(9)确定每天合理的作业段长度,调整施工组织设计。
2.3 施工基本流程透层施工→下封层施工→摊铺机摊铺→13t 双钢轮路机静压1遍→13t 双钢轮压路机振动碾压1 遍+16 吨轮胎压路机碾压 6 遍→压实度检测。
2.4 透层施工2.4.1透层撒布本工程采用改性乳化沥青PC-1透层,满足满足设计要求。
采用同步分封车进行喷洒,行车速度控制在3km/h,经检测乳化沥青用量在1L/m2。
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淮盐高速公路HY-HA21合同段Superpave-25沥青下面层施工及Superpave-20沥青中面层试铺技术总结1工程概况:淮盐高速公路是国家重点公路天津至汕尾公路的支线,它连接了淮安、盐城两个省辖市,是横穿苏北腹地的一条重要交通通道。
我合同段项目工程位于江苏省淮安市辖区内。
设计宽度28m,为双向4车道,起止桩号K0+000—K30+900,路线全长30.9KM,另设车桥互通、车桥停车区各一处,合同总价1.71亿元。
下面层主线单幅设计宽度为11.95m。
我合同段主要工程量如下;1、上面层为4cm厚 SBS改性沥青SMA-13型细粒式沥青混凝土:755395m2;2、中面层采用6cm厚中粒式Superpave-20沥青混凝土:761531m2;3、下面层采用8cm厚粗粒式Superpave-25沥青混凝土:545974m2;4、PC-2阳离子慢性改性乳化石油沥青封层:575732 m2;5、38cm厚5%水泥稳定碎石基层:589299m2;5月9日,我项目部提前完成了省高指下达的第一阶段施工任务,各项检测指标满足施工作业指导意见的要求。
2 SUP-25沥青下面层施工方法简述2.1配比设计:本合同段下面层目标配比、生产配比均由江苏省交通科学研究院试验提供,并经过我淮盐总监办中心试验室、驻地监理试验室和我项目工地中心试验室与技术服务单位现场四方验证。
满足沥青路面施工作业指导意见的要求。
2.2材料选择:材料采购均采用公开招标的形式,最终确定集料采用宜兴佳乐石灰岩碎石;矿粉产地淮安楚州;沥青采用连云港秦江70#重交石油沥青。
材料的各项指标满足要求。
2.3基层裂缝处治和下封层准备:在下封层施工前,对基层表面裂缝情况进行全面的统计,严格按照裂缝处治要求进行玻纤格栅的铺设,搭接长度大于15㎝;对下封层表面的松散碎石在摊铺前按照下封层施工要求进行全面的清扫吹除,不得有松散碎石,并重点控制好路缘石底部与基层交接处以及运输车辆惯于通行的行车道位置的检测。
2.4拌和:采用1套ACP-4000型沥青混合料拌和楼,储料仓储料能力180t,下面层混合料拌制最大产量320t/h,拌和时间控制在45s以内。
沥青加热温度控制在165℃左右,集料加热温度控制在180℃左右。
2.5运输:载重能力大于30t的双桥自卸车20辆,并在车厢下部设置温度检测专用孔。
全部采用帆布完整覆盖,在卸料过程中,不得揭开。
每日施工前和结束后,在车厢底部涂刷1:3的食用油和水混合而成的乳液。
2.6摊铺:由两台ABG423摊铺机半幅全宽联合梯队式摊铺,靠中央分隔带一侧在前,左侧走钢丝,右侧走横坡仪;靠路肩一侧摊铺机在后,左侧在摊铺面上滑靴,右侧走路肩钢丝。
前一台摊铺机的熨平板长度设置为6.0m,后一台摊铺机的熨平板长度为5.75m,中间搭接宽度为15cm,根据拌和站混合料产量,摊铺的正常运行速度控制在2.3-2.5m/min,振级4.0,虚铺系数1.18。
2.7碾压:碾压设备有宝马202两台,英格索兰DD110两台,XP261胶轮压路机4台,YZC-1双钢轮压路机1台。
碾压方式如下表:在碾压过程中,设专人负责碾压、碾压温度以及平整度的检测和处理。
摊铺、碾压温度每隔50m为一断面,测定3点,分别为距中桩2.0m,7.5m,11.5m处。
3 施工过程中遇到的主要问题及处理方法3.1表面离析:在首件工程施工之前,我项目部就对摊铺机进行了改装,但在第一次试验段施工过程中,仍发现存在着一定面积的表面离析,经过省市高指领导、总监办、驻地监理组以及我项目部相关人员研究分析,认为造成沥青表面离析的主要原因如下:3.1.1靠中央分隔带一侧的摊铺机螺旋布料器叶片长度不足,未设置反向叶片。
3.1.2摊铺机搭接长度过大(第一次试验段施工摊铺机长度两台均为6m),搭接长度,大于40㎝,存在大量余料,不能及时摊铺。
3.1.3摊铺机拢料过频。
3.1.4外侧摊铺机拼缝有错台。
在第一次试验段施工结束后,我项目部对摊铺机进行了6次调整、拼装、调试,采取了以下纠正措施:a、对摊铺效果不理想的靠中央分隔带位置的摊铺机进行更换。
b、为了减少摊铺机的搭接长度,将摊铺机熨平板长度调整为6m、5.75m。
c、对摊铺机拼缝进行了处理,杜绝了拼缝处错台造成的混合料表面划痕。
d、改装摊铺机螺旋布料器的悬挂位置,对摊铺机均加了半个布料器叶片,避免摊铺机熨平板端部位置的混合料离析,并设置了反向叶片。
摊铺过程中,尽可能使摊铺机螺旋布料器向两边分送的混合料分布均衡,以螺旋布料器的料置以略高于螺旋布料器2/3为度,并使熨平板的挡板前混合料的高度在全宽范围内保持一致。
e、对于纵向热接缝位置的多余混合料,由人工铲除,稍加整平。
f、摊铺机拢料不得一次性收完,以免大料集中。
对于摊铺末尾,料斗中的料要由人工配合在料斗收料的同时进行翻动,减少落差。
g、摊铺过程中,发现在铺筑好的面层上出现机板拖痕等现象,应及时进行处理。
若发现局部离析情况,由人工进行修补。
通过以上措施,在后续的施工中,我们还通过多次技术研讨,到兄弟单位观摩学习等形式对施工操作方法进行了陆续的改进。
3.2 表面黄斑:在施工初期,在双钢轮压路机碾压结束后,存在着局部黄斑。
为此我项目部专门组织了技术研讨会,并从以下几个方面杜绝或减少了黄斑的出现。
3.2.1对双钢轮压路机钢轮进行全面彻底清洗,并在每日施工结束后在表面涂刷少许食用油,在开始前涂刷少许油水混合液。
3.2.2尽可能减少双钢轮的喷水量,以不粘轮为度。
3.2.3在前进后退转向位置前2-3米关掉喷水开关。
3.2.4过桥时,在桥面铺设压路机专用通道,避免污染压路机轮。
3.3局部渗水:通过对总监办、驻地监理组、项目部中心试验室的检测结果进行总结分析,结合现场外观观测,对局部不符合要求的区域用沥青路面专用防水材料进行涂喷处理,在防水层实干后,检测渗水系数,经过涂刷段落全部合格。
4关键指标的质量控制4.1厚度:为了确保下面层摊铺厚度,项目部采用三级厚度控制措施,即钢丝挂线与基层顶面间厚度的检测和控制、摊铺过程中虚铺厚度的控制,取芯厚度的反馈,并对摊铺前存在问题较为严重的桥头部位进行拉坡处理。
4.2平整度:随时检测摊铺面与钢丝的距离,发现问题及时调整,并设专人用3米直尺对复压结束的平整度进行连续检测,发现局部拥包要求在混合料表面温度较高时用双钢轮压路机进行振平处理。
对于为确保厚度对高程进行适当调整的段落,要求拉坡后的坡率不大于设计值的±6‰。
4.3压实度和空隙率:在每日拌和的前几盘料进行大频度的混合料质量检查,保证混合料的级配和沥青用量以及成型试件空隙率满足要求;要求现场严格按照试验段总结进行碾压质量控制,设专人指挥,避免少压、漏压和过压。
5下面层施工现场检测情况6 保证措施6.1管理方面6.1.1建立以项目经理为首的质量管理小组,成员包括生产副经理、项目总工以及工区、拌和站和其它职能部门主要组成人员。
由项目经理负责协调施工现场和技术管理等方面的关系;明确划分各部门职责,以落实管理目标;由项目总工负责对现场施工人员进行施工技术、安全交底,并对于突发的技术问题进行处理;由生产副经理负责对现场施工组织和进度的管理,严格要求现场施工管理人员,按照试铺总结出的技术方案组织施工生产,确保施工质量和进度。
6.1.2为了加强现场施工人员的工作积极性和凝聚力,项目部还加强了后勤管理,保证饮用水的供应和一线工人正点吃饭,使施工人员在充足的精神状态下工作。
6.2技术方面5.2.1加强技术、检测方面的工作,充分发挥工程部的技术管理,和试验室、测量队的试验检测职能。
建立健全试验检测工作岗位职责,确保质量保证措施的落实。
并由试验室对每周检测情况进行通报。
5.2.2建立下面层施工质量信息反馈制度,加强拌和站、试验室、测量队与施工现场的信息沟通,发现质量问题及时处理。
5.2.3在施工前夕,召集全体施工管理、机械操作人员和工班长开展全面的施工工艺和安全技术交底,并将首件工程施工总结中采集到的技术参数和管理措施方法,作为正式施工的纲领,贯穿于整个施工过程。
对于在施工过程中不断完善的工艺也通过技术交底进行贯彻落实。
5.2.4对于每次省高指、质检站、总监办、驻地监理检查出的质量问题,以及交通厅专家组提出的合理化意见和建议,我项目部都给予了重点关注,并立即组织整改和扩大检查面积,积极进行反馈。
5.2.5 对于施工当中发现的不易现场立即处理的施工难题和难点,广泛征求总监办、驻地监理的合理性建议,并积极开展技术研讨、派现场技术人员到兄弟单位观摩学习,取长补短,必要时开展QC活动,有效克服施工难题。
6.3资源投入方面6.3.1人力资源投入为了提高项目技术管理水平,本项目从各项目抽调优秀职工共计112人,各专业技术力量配套均衡,结构合理。
极大的提高了整体管理效能。
6.3.2机械设备投入为了确保现场施工顺利进行,保证路面施工质量,本项目会集了公司最先进的路面施工设备,共投入各类机械设备40余台套,完全满足施工生产的需要。
6.3.3资金投入为保证施工进度和施工质量,公司总部为项目先后注入资金600余万元,确保施工高标准、高要求进行。
7对SUP沥青混合料的新认识通过对Super-25沥青下面层的施工,下面谈谈我们对SUP-25的粗浅认识:7.1温度控制:保证沥青混合料施工质量的关键之一是温度的控制,由于下面层施工处于春季、多风,大气温差较大,因此Sup25沥青混合料施工各阶段温度的控制显得尤为重要。
为此要重点作好原材加热温度、拌和温度、出厂温度、到场温度、摊铺和碾压和阶段的控制,并设专人检测记录,项目部根据记录跟踪管理。
同时采用运输覆盖,紧跟碾压等措施,确保施工温度。
7.2混合料级配控制:由于Sup混合料的设计方法与常规不同,混合料粗集料含量偏多。
因此对混合料级配的控制是克服Sup沥青混合料离析,保证摊铺碾压质量的关键。
我们除每天加大混合料抽提试验批次的同时,每天均坚持热料仓取样筛分试验,以确保混合料级配符合要求。
7.3摊铺控制:沥青下面层表面离析程度、平整度、厚度有控制主要取决于摊铺机的摊铺质量。
为此我们对摊铺机先后进行了6次拼装和性能调试,使其运行速度、夯锤频率、布料高度的匹配达到最佳性能。
7.4碾压控制:由于SUP沥青混合料的温度敏感性和粗集料较多的特性,在混合料摊铺后,摊铺面容易散热,如不及时碾压,混合料很难压实,并可能在之间产生推移裂缝和温度离析,不能形成沥青混合料的正常结构。
为此压路机应紧跟摊铺机在高温下碾压成型,同时尽量缩短钢轮压路机与胶轮压路机之间的距离,争取在高温下胶轮压路机及时揉压,并控制好压路机的碾压速度、碾压次序和不同压路机之间的协调一致。
8中面层试铺总结在进行了充分的准备之后,在总监办的正确领导和关心下,在驻地监理组的严格监理下,在技术服务单位的协助支持下,我项目部结合下面层施工总结的经验,细致认真学习了省高指施工指导意见,编制了详细的试铺方案,并对现场施工组织进行了认真精细的安排。