长庆气田水平井钻井技术
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苏里格气田水平井钻井技术
渤钻钻五长庆项目部技术办
二〇一〇年十一月二十五日
苏里格气田水平井钻井技术
随着苏里格气田的深入开发,水平井成为增储上产的重要举措。渤钻第五分公司2009年开始了水平井的钻探工作。为打好打快水平井,分公司成立了技术专家组,针对苏里格地区地层特点和技术难点,研究制定了施工方案,并在实践中不断总结完善,取得了良好效果。成功完成了水平井施工3开3完,第一口井75天,第二口井55天,第三口井43天。
一、完成井基本情况
苏20-15-16H井于2010年3月27日8:00一开,2010年3月30日4:00二开,2010年5月10日4:00三开,2010年6月6日16:00完钻,2010年6月10日8:00完井,钻井周期71.33天,建井周期75天。设计井深4842m,实际完钻井深4651m,设计水平井段长度1176m,实际水平井段长度1004m。全井机械钻速7.87m/h,钻机月速1860.40 m/台月。
苏20-14-20H井于2010年7月1日9:00一开,2010年7月3日4:00二开,2010年8月8日8:00三开,2010年8月22日9:00完钻,2010年8月25日9:00完井,钻井周期52天,建井周期55天。设计井深4704m,实际完钻井深4308m,设计水平井段长度1066m,实际水平井段长度695m。全井机械钻速8.60m/h,钻机月速2349.82 m/台月。
苏20-10-5H井于2010年9月10日22:00一开,2010年9月12日10:00二开,2010年10月14日9:30三开,2010年10月21日
8:00完钻,2010年10月23日22:00完井,钻井周期40.42天,建井周期43天。设计井深4794m,实际完钻井深3995m,设计水平井段长度1001 m,实际水平井段长度197m。全井机械钻速10.11m/h,钻机月速2784.51 m/台月。
水平井总进尺12954米,平均井深4318米,平均钻井周期54.58天,平均建井周期57.67天,平均钻进月速2245.06米/台月,平均机械钻速8.71米/小时。
二、水平施工过程中的难点
1、石千峰组的水敏性垮塌。石千峰下部地层泥岩水敏性强,水化后分解成片状,在于大斜度井段,往往要钻遇几米至几十米,坍塌问题十分突出,危及井下安全。石盒子组的硬脆性垮塌。该地层施工中井斜达到70°左右或更大,地层泥岩易发生硬脆性坍塌,塌落量大,难以控制。
2、山西组的碳质泥岩垮塌。山13组气层上、下部均含薄煤层或碳质泥岩,尤其是碳质泥岩水敏性强,极易水化分散和剥落坍塌。
3、大斜度井段起下钻时钻具磕碰井壁易发生掉块。在水平段即使不钻遇泥岩,起下钻也会在井眼轨迹不圆滑处磕碰井壁,易造成掉块卡钻。
4、大斜度井段或水平井段的钻具不能居中,同时加上岩屑的垂沉作用,造成岩屑上返困难,尤其是定向施工钻具不转动时,携砂难度更大。
5、托压问题不宜解决。大斜度井段和水平段施工段的钻具紧贴下
井壁,钻具刚性差,加钻压后与井壁形成多个支点,造成定向钻进拖压和送钻困难。
6、三开小井眼井段泵压高达25MPa,对设备性能要求高;排量受限,环空返速低,携砂难度大,大尺寸岩屑和掉块上返更加困难。
7、和尚沟组和刘家沟组砂层孔隙发育,极易发生井漏,水平井施工如发生较严重漏失,会给下部定向段和水平段钻井液调整带来极大困难,严重影响施工安全。同时漏失会使钻井液成本大幅度上升。
8、深部地层多种岩性交互,薄厚不一,软硬不同,可钻性差异大,明显影响机械钻速。而且水平井与直井的钻头磨损特点不同,直接影响了钻头的选型和使用。
三、水平井施工过程中的技术对策
1、上直井段
在第一口井因井架晃动严重,顶驱转速提不起来,造成机械钻速低。第二口井因井架晃动严重,顶驱转速提不起来,第一只钻头钻进至1400m提前起钻,第二只钻头使用1°螺杆,由于转速过高、钻头耐磨差而先期磨损快,只钻进到1974m。下部直井段又使用了2只钻头,由于地层原因钻头磨损严重。第三口井采用低速直螺杆和耐磨性好的PDC钻头,效果明显,使用哈里波顿FX56R钻头2只打完了上直段。使用直螺杆钻进井段509-2389m,进尺1880m,机械钻速45.85m/h。上直段施工时间10.29天,分别比前2口井缩短3.29天和3.96天。
二开上直段钻头使用情况表
苏20-15-16H井二开采用Φ241.3mm钻头和Φ139.7mm钻杆。钻头尺寸较大,直接影响了机械转速。苏20-14-20H井二开采用Φ215.9mm钻头和Φ139.7mm钻杆。环空间隙小,大颗粒岩屑上返困难,钻杆接头直径为185mm,与井壁台阶贴挂影响了送钻。苏20-10-5H 井改用Φ215.9mm钻头和Φ127mm钻具,送钻效果和井眼清洁得到了改善。
2、定向井段
苏20-15-16H井使用蛟龙钻头厂四种不同型号的钻头7只和中成钻头厂的钻头1只,共使用8只钻头,平均机械钻速为3.49 m/h,平均单只钻头进尺87.25 m;苏20-14-20H井使用锐石钻头厂两种不同型号的钻头2只、中成钻头厂的钻头2只、川克钻头厂的钻头1只和金工万邦钻头厂的钻头1只,共使用6只钻头,平均机械钻速为3.43 m/h,平均单只钻头进尺101.17 m;苏20-10-5H井使用锐石钻头厂的钻头3只和哈利伯顿钻头厂的不同型号钻头2只,共使用5只钻头,平均机械钻速为4.30 m/h,平均单只钻头进尺155.60 m。苏20-10-5H井与前两口井相比,平均机械钻速分别提高23.21%和25.36%,平均单只钻头进尺分别提高78.34%和53.80%。减少了起下
钻次数,缩短了钻井时间。
二开定向段钻头使用情况表
定向施工前约200米转型为聚磺钻井液,钻至造斜点性能达到施工要求,在井斜角大于20°时,加入液体润滑剂,并随井深和井斜角的增加补入极压润滑剂和固体润滑剂;到井斜角45°以上时,在钻井液中加入足量液体润滑剂、极压润滑剂和固体润滑剂,使泥饼摩阻系数达到0.04-0.07,施工中很少发生拖压现象,没有发生过粘卡迹象,钻具上提附加拉力一般为5-7t,最大不超过10t,扭矩一般为5-8KN.m。
为有效防止地层坍塌在钻井液中合理加入泥饼质量改善剂,增加防塌剂用量,最大限度提高护壁防塌能力。同时采用较高粘度(70-90s)施工,减轻冲刷井壁,确保塌落物及时返出。施工中根据实际情况改善钻井液悬浮和携带能力,同时定期进行技术划眼和短程起下钻,避免形成岩屑床。由于苏20-15-16H和苏20-14-20H井在定向井段使用Φ215.9mm钻头和Φ139.7mm钻杆。钻杆接头直径为185mm,环空间隙小,大颗粒岩屑上返困难。直接影响了钻进速度和井下安全。因此在苏20-10-5H井改用Φ215.9mm钻头和Φ127mm钻杆,提高了钻井速度,井眼清洁得到了改善。
3、水平段。苏20-15-16H井使用蛟龙钻头厂两种不同型号的钻头