汽轮机除氧器水位控制逻辑优化
汽轮机除氧器水位控制逻辑优化
关 闭除氧 器入 口调节 阀 调节 阀 L C VO 0 1 、L C V0 0 2 指令
I CV 0 0 l 、L CV 0 0 2
b ) 除氧器水位高于3 8 0 0 mm; 2 . 3 除氧器水位保护逻辑 优化 原逻 辑 , 有 两个 除 氧器水位 高 高开关 , 任 何一 个除 氧器水 位高 高 1 . 2 除氧器水位调节系统缺 陷分析 除 氧 器水位 高跳 闸。 这 样容 易引起误跳 闸, 为了减少 这种情 1 . 2 . 1 不管机 组负荷 高低 , 凝结水 泵运行 转速不 变, 在低 负荷 时, 除 开关动 作, 氧器入 口 调 节阀L C V O 0 1 、 L C V O 0 2 开 度小 , 调节 阀前后差 压大 , 节流 引 况出现 , 增加一 个除氧 器水位高开关 , 只有 除氧 器水位高 和除氧 器水位 高高开关都 动作时 , 除氧器水位高跳 闸。 除氧器水位保护逻辑 示 意图如 起的凝 结水压 力损失严重 , 影 响了机组 的经济性 。
动的无扰切 换 , 将变频 器输出转速信号 作为调 节器的跟 踪信号。 为保证 变频器 由就 地 控制 方式 转为 远方控 制时不 出现 扰 动, 将变 频器输 出的 d i s t r i b u t e d c o n t r o l s y s t e m, D C S ) 的转速信号加进 情况或 水位 调节阀L C V 0 0 1 、 L C V O 0 2 故 障时, 除氧 器运 行水位到达 高高 给分 散控制 系统 ( 值时, 除 氧器水位高跳 闸, 关 闭除氧器抽 汽逆止 阀、 关 闭6 号高压加 热器 转 速控制手 动一 自动操作员站 的跟踪 信号 端。 至除 氧 器疏 水 阀、 关 闭3 号低 压加 热 器至 除氧 器疏水 阀、 关闭除氧 器水 2 . 2 . 2 方案二 在变频运 行方 式下, 且满 足以下条件时, 除 氧 器水位调节 阀超驰 叠 位调节 阀L C V 0 0 1 、 L C V 0 0 2 。 除氧 器入 口调节阀L C V 0 0 1 、 L C V O 0 2 控制 图如 图 l 所示。 加 上5 %的开度 : a ) 凝 结水泵出口压力大于 1 . 9 MP a ; 水 位 设 定 实际水位 P V b ) 凝结水泵 出口压力与除氧器压力之差大 于0 . 6 MP a ; 关 闭除氧器抽汽逆止闽 _
除氧器自动控制的参数优化分析
除氧器自动控制的参数优化分析摘要:本文阐述了我司对动力厂2台除氧器进汽、给水调节阀自动控制系统功能及参数优化,提高除氧器除氧效果。
关键词:除氧器自动控制压力液位0、引言我司动力厂现有2台除氧器向各锅炉、余热机组提供锅炉水,水中的氧气和二氧化碳对锅炉本体及给水管道有强烈的腐蚀作用, 严重影响锅炉的使用寿命和安全运行,尤其是氧, 腐蚀性更大。
根据国家有关规定, 蒸发量≥2t/h 的锅炉, 用水必须是除氧软水。
实现除氧的自动控制是现代热力生产过程广泛采用的一种手段。
如何整定优化除氧器自动控制系统参数, 是提高除氧效果的重要环节。
1、除氧器自动控制1.1除氧器自动控制原理气体在水中的溶解度与水的温度和水面的气压有着密切关系,水温越高或者水面上的气压越低,气体在水中的溶解能力越小。
当水温升高到饱和温度、水面气压降低到当时水温所对应的气压时,水中溶解的气体就会全部析出。
根据上述原理,通过控制气压,就可以控制在对应饱和温度下水中气体的溶解度,因而压力成为除氧器自动控制得以实现的重要参数。
实质上, 除氧器的自动控制就是压力和液位的自动控制。
1.2除氧器工艺及要求我厂配备了2台旋膜式除氧器,旋膜除氧器原理是补水经起膜管呈螺旋状按一定的角度喷出与加热蒸汽进行热交换除氧,给水加热到对应除氧器工作压力下的饱和温度,除去溶解于给水的氧及其它气体,防止和降低锅炉给水管、省煤器和其它附属设备的腐蚀。
为了保证除氧指标,除氧器工作压力要求必须控制在20KPa(温度104 ℃)。
除氧定律(盖吕萨克定律)在压强不变的时候,一定质量的气体的温度每升高1°c,其体积的增加量等于它在0°c时体积的1/273;或在压强不变时,一定质量的气体的体积跟热力学温度成正比。
适用于理想气体,对高温、低压下的真实气体也近似适用。
亨利定律,在一定温度下,气相总压不高时,对于稀溶液,溶质在溶液中的浓度与它在气相中的分压成正比;道尔顿分压定律,在温度和体积恒定时,混合气体的总压力等于组分气体分压力之和,各组分气体的分压力等于该气体单独占有总体积时所表现的压力。
除氧器水位调节介绍分解课件
采用耐腐蚀、耐高温的新型材料, 延长除氧器的使用寿命。
水位调节技术的改进与创新
自适应调节
根据实际运行情况,自动调整水 位,保持稳定运行。
远程监控与诊断
通过远程监控系统实时监测水位, 及时发现并解决故障。
节能减排
优化水位调节技术,降低能耗, 减少排放,符合环保要求。
与其他系统的集成与优化
总结词
在调节除氧器水位时需要关注的一些重要因素和注意事项。
详细描述
在调节除氧器水位时,需要注意以下几点:首先,要确保操作人员具备相应的技能和经验;其次,要密切关注水 位变化,避免出现大幅度波动;最后,要定期对设备进行维护和检查,确保其正常运行。同时,还需要注意安全 问题,如操作过程中的安全防护措施和应急预案的制定。
除氧原理
利用物理或化学方法,使 水中的溶解氧与特定物质 发生反应,从而达到除氧 的目的。
除氧器的工作原理
热力除氧
利用水在不同温度下溶解氧的饱和度 不同,通过加热或降温的方法使水中 溶解氧逸出。
化学除氧
膜法除氧
利用特殊膜材料,使水在通过膜时, 溶解氧被选择性透过,从而达到除氧 的目的。
通过加入化学药剂与水中的溶解氧发 生化学反应,从而降低溶解氧的含量。
防止设备损坏
如果除氧器水位过高或过 低,可能会导致设备过载 或干烧,从而损坏设备。
提高运行效率
合理的水位调节可以提高 除氧器的运行效率,降低 能耗。
水位对除氧效果的影响
水位过低
可能导致除氧效果不佳,因为水 流量不足会影响热交换和化学反 应的进行。
水位过高
可能导致蒸汽空间减小,影响蒸 汽与水的热交换,同样影响除氧 效果。
除氧器水位调节方法
手动调节方法
华能营口热电有限责任公司除氧器水位自动控制逻辑的优化
华能营口热电有限责任公司除氧器水位自动控制逻辑的优化商忠宝(华能营口热电有限责任公司,辽宁,营口)摘要:分析了原除氧器水位调节设计方案不合理之处,同时设计了新水位自动控制方案,从根本上解决了阀门切换时水位波动大及供水的节流损失大的问题。
关键词:凝结水系统;两段式控制;单冲量;三冲量;自动调节1、概述华能营口热电有限责任公司2×330MW凝结水系统流程如图1所示,系统配置了3台凝结水泵,其中A泵采用一拖一变频控制,B、C泵采用一拖二变频控制,同时给水管道上配置了除氧器给水主调节阀和给水辅调节阀。
整个除氧器水位自动控制系统设计为典型的两段式控制,即两套控制回路,其中一套为凝泵出口母管压力控制回路,靠凝结水泵变频控制,其中母管压力设定值为机组负荷的折线函数,另一套为除氧器水位控制回路,由除氧器主、辅调节阀控制,并且控制方式采用了单冲量和三冲量。
2、除氧器水位自动控制回路逻辑存在的问题图2为本厂改进前的除氧器水位自动控制原理图,从原理图上可以看出除氧器辅调节阀设计为单回路控制水位(调节器为PID1),其设定值为SP1。
除氧器主调节阀设计了单冲量(调节器为PID2)和三冲量(串级主调节器为PID3、辅调节器为PID4)两种控制方式,其设定值为SP2,单冲量和三冲量控制的切换按凝结水流量大小进行切换并带有滞环,即凝结水流量大于360t/h时由单冲量切换到三冲量,小于200t/h时切回单冲量。
从整个控制原理上可以看出除氧器辅调节阀和主调节阀均采用各自的定值调节方案,两者是相互独立的。
此种设计方案能够做到在机组启动和低负荷运行阶段靠辅调节阀调节水位,随负荷的增加辅调节阀逐渐全开后再打开主调节阀,但是要实现这样一个动作规律的一个必要条件是使得设定值SP1>SP2,即当负荷增加达到一定值后,辅调节阀全开流量已不能满足要求,这时除氧器水位会下降,当水位降到SP2值以下时主调节阀开始动作,调节过程曲线如图3所示。
125MW机组除氧器水位控制系统的改进与应用
125MW机组除氧器水位控制系统的改进与应用1 问题的提出火电机组自动调节系统中,按常规单回路系统结构设计的除氧器水位自动调节系统投入难的问题较普遍,表现在该系统可控性差、特别是不能满足变负荷工况的要求。
针对芜湖电厂#13机组的凝汽器一般采用无水运行,且凝泵具有自调节功能,即当凝汽器达到一定的水位时,凝泵自动工作改变其出口流量,保持凝汽器的低水位运行,我们提出并设计了一种除氧器水位和凝结水母管压力解耦控制系统,即采用进入凝汽器的化补水来调节除氧器水位,用原除氧器水位调整门调节凝结水母管压力。
2 原系统设计存在的问题芜湖发电厂四台125MW机组都设计和安装了除氧器水位自动控制系统,系统设计的主要思路是:以除氧器水位为被调量,以前置泵流量和凝结水流量为前馈信号组成三冲量控制系统,调整凝结水泵出口至除氧器的凝结水调整门以改变凝结水流量,达到控制除氧器水位的目的。
系统中凝结水泵为甲、乙两台工频泵,凝结水泵入口的水取自凝汽器的集水井,凝汽器水位的控制通过调整凝汽器再循环门和化补水门来调节,化补水的控制由汽机运行人员通知化学运行值班人员开、停除盐水泵来调节流量。
系统如图1所示。
系统自安装和调试后,一直未能正常连续投入运行,主要原因有:1)在凝结水母管回路采用的调整门,执行机构开关动作一次后,凝结水母管压力波动较大,由于凝结水泵联锁中有当凝结水泵出口母管压力低于0.8 MPa时,备用凝结水泵自启,给系统造成了不必要的扰动。
2)凝汽器采用低水位运行方式,利用凝结水泵的自平衡功能,将凝汽器集水井的水全部抽干,如果仅靠开大除氧器水位调整门来补充流量,由于水源不足,很难达到效果。
3)除氧器水位和凝汽器水位从设计思路上将其相互独立。
3 系统改进方案考虑到早期投产的机组已按常规设计凝汽器水位和除氧器水位自动调节系统,本方案的指导思想是基于现有生产实际,注重解决问题的实用性。
以较小的改动实现既定目标--即尽量利用原有自动调节装置及相关设备,对热力系统有关设备和控制结构实施局部改造。
330MW火电机组除氧器水位控制优化措施
330MW火电机组除氧器水位控制优化措施摘要:华能海口电厂#8/9机组为北京北重汽轮电机有限责任公司生产的N330-17.75/540/540型汽轮发电机组,设计两台100%容量的凝结水泵,分别为2006年及2007年投产。
2013年对凝结水泵变频进行改造,采用一拖二手动旁路接线方式:工作泵变频运行、备用泵工频备用。
当凝结水母管压力低时联动备用泵实现双泵运行,或者运行泵故障跳闸联动备用泵,低负荷时除氧器上水不需要太大的给水量,因此为了保证泵的最小流量,设计凝结水泵再循环门到凝汽器,维持泵的最小出力。
关键词:凝结水泵除氧器水位凝结水压力优化控制引言:除氧器是大型火电机组回热系统中重要辅机之一,它的主要功能是除去凝结水中的氧和二氧化碳等非冷凝气体;其次除氧器同时又是给水回热加热系统中的一个加热器和储水器,为锅炉主给水泵提供水源,其容量一般应不小于锅炉额定负荷下连续运行15-20min 所需的给水量。
除氧器水位过低,储水量不足有可能危及锅炉的安全运行,此外还有可能造成给水泵入口汽化。
除氧器水位过高,则妨碍除氧器除氧。
因此,除氧器水位应维持在允许范围内。
1、除氧器液位控制存在问题海口电厂机组除氧器水位原控制逻辑在凝泵变频投自动时强开上水调阀,且退出调阀自动,这种控制思路只考虑到了经济性而未能顾及安全性,只考虑了凝泵的节能指标而未顾及到凝结水压力对系统安全性的影响。
在实际运行过程中,在高负荷段凝泵变频可投入自动,但在负荷低于250MW时,凝结水母管压力偏低,运行人员经常性的退出变频自动,手动关小上水调阀,以维持凝结水母管压力,再提高凝泵变频出力以维持除氧器水位,此时的凝泵变频无法投自动,除氧器水位只能通过上水调阀自动调节水位,凝泵变频的节能潜力无法进一步发挥。
1.除氧器液位控制优化方案2.1、改变控制策略,实现上水调阀、凝泵变频的变回路控制下的全程水位控制。
两者之一投入自动后,均为除氧器液位控制;两者均自动方式下,上水调阀控制凝结水母管压力、凝泵变频控制除氧器液位。
热力除氧机理及除氧器水位控制系统的调整策略
文章编号:10072290X(2006)1220041203热力除氧机理及除氧器水位控制系统的调整策略谢建育1,黄卫剑2(11珠海发电厂,广东珠海519050;21广东省电力试验研究所,广州510600)摘 要:除氧器是火(核)电厂中重要的热力设备,它基于热力方法分离活性气体,能降低工质中活性气体分子浓度,减缓工质中氧、氮、CO2等活性气体对管路的腐蚀。
为此,介绍了热力除氧的机理,分析了除氧器水位稳定运行的意义,并以珠海发电厂2号机组为例,针对机组运行中出现的水位波动大的现象,分析了原因,提出了应对措施。
关键词:热力除氧;除氧器;水位控制系统中图分类号:TK2231522;T M621 文献标识码:BM echan is m of therma l deaera ti on and adjust m en t t acti cs ofdeaera tor level con trol systemX I E J ian2yu1,HUANG W ei2jian2(1.Zhuhai Power Stati on,Zhuhai,Guangdong519050,China;2.Guangdong Power Test&Research I nst.,Guangzhou510600, China)Abstract:A s an i m portant ther mal device in ther mal(nuclear)power p lants,the deaerat or separates active gases based on ther mal method,decreases the molecular concentrati on of active gases in the working mediu m,and m itigates the corr osi on on p i pelines by such active gases as oxygen,nitr ogen and carbon di oxide.This paper describes the mechanis m of ther mal deaerati on,and analyzes the significance of deaerat or level stability.Taking Unit2in Zhuhai Power Stati on f or exa mp le,it analyzes the causes of the great water2 level fluctuati on during operati on of the unit with counter measures p resented.Key words:ther mal deaerati on;deaerat or;water level contr ol syste m为延长锅炉、汽轮机管路的使用寿命,减缓工质中的游离氧、游离氮和二氧化碳等活性气体对管路的腐蚀,通常采用热力或化学方法将工质预处理,从而降低工质中活性气体分子浓度以保护热力设备。
除氧器水位调节系统优化探讨
除氧器水位调节系统优化探讨摘要:为了改善除氧器水位控制品质,同时降低的厂用电率,节约成本,将两台凝结水泵中的一台改为变频控制,一台为原工频控制,既节约了成本又提高运行效率。
文章以某厂300 MW机组凝结水泵改变频控制为例,凝泵改变频后除氧器水位的控制策略。
关键词:厂用电;变频器;除氧器;调节系统1 系统概况目前变频装置在许多电厂已得到了较广泛的应用,变频调速装置可高效率、精确地调节交流电动机的转速,使得流量、压力、液位等工艺参数的控制由低效的阀门、档板的节流控制跃变为高效的转速控制,从而大量的节省能耗。
某厂300 MW机组设计有两台50%容量的定速凝结水泵,平时一台运行,另一台备用。
为了提高水泵运行效率,减少厂用电量,降低厂用电率,将两台凝结水泵中的一台由定速运行改为变速运行,加入一台变频器来实现水泵的变速运行。
这样既达到了用变频凝结水泵控制除氧器的进水量,也达到了节省改造的费用的目的。
这样一台凝泵为变速运行,另一台凝泵仍为工频运行,正常运行时变速泵运行,除氧器上水门基本全开,由水泵的转速变化来调节除氧器水位,另一台定速泵则作为备用。
这样就避免了除氧器上水门的节流损失,从而达到减少厂用电的目的。
2 除氧器水位调节2.1 控制信号的选择除氧器水位信号采用三取中标准逻辑,凝结水泵出口母管压力信号用三取中标准逻辑。
2.2 调节原理两台凝结水泵采用变频器一拖一的运行方式,即1号凝结水泵采用变频器运行,2号凝结水泵采用工频运行方式。
当凝结水泵有工频运行方式时,由除氧器水位调节阀调节除氧器水位(维持原控制逻辑不变);当1号凝结水泵为变频运行方式时(此时2号凝泵工频未运行),除氧器水位调节阀对凝泵出口母管压力调整,利用变频装置调节1号凝结水泵转速,来控制除氧器水位。
考虑凝结水母管压力的稳定性,通过除氧器水位调节阀的节流作用调节母管压力。
当1号凝泵由变频器自动调节除氧器水位时,除氧器水位调节阀调节凝泵出口母管压力,1号凝泵变频调节手动或工频运行时,除氧器水位调节阀自动切为除氧水位控制方式。
辅助给水系统除氧器水位控制优化
(福建福清核电有限公司调试管理/生产准备处福建福清)摘要:针对福清核电厂5号机组辅助给水系统(5TFA)调试期间除氧器启动不能实现自动控制功能、除氧器生产制水频繁触发除氧器跳闸问题,分析除氧器补水调节阀逻辑、调节性能、Tec4function组态参数,通过对除氧器补水调节阀5TFA153VD调节特性优化、Tec4function组态参数优化,实现5TFA除氧器启动自动化控制及生产制水期间水位稳定控制。
该技术方案的实施简化除氧器除氧器启动人员操作,减少除氧器跳闸,增加辅助给水系统除氧器运行的可靠性。
关键字:水位控制;调节特性;Tec4function组态参数Optimization Of 5TFA001DZ Water Level ControlLiyang(Fujian Fuqing Nuclear Power Co. , Ltd. Commissioning Management/Production preparation Department Fuqing Fujian province)Abstract: In view of the problem that the deaerator cannot realize automatic control during the commissioning of TFA Unit 5 Fuqing Nuclear Power Plant, and the deaerator trip is frequently triggered during the production and production of water. The logic regulating performance and Tec4function configuration of the deaerator water supply control valve were analyzed. The water level control of the deaerator is optimized to realize the automatic control during the start-up of the deaerator and the water level stability control during the production and production of water. The implementation of this technical scheme simplifies the operation of deaerator deaeratorstart-up personnel, reduces deaerator trip, and increases thereliability of deaerator operation of auxiliary water supply system.Keywords: water level control; regulating characteristics;Tec4function parameter;前言福清核电厂5号机组辅助给水除氧器主要由除氧器、除氧泵、再生热交换器、除氧器控制柜及相应的管路、阀门等设备组成。
除氧器原理及水位控制
一、除氧器的作用和工作原理简介除氧器的主要作用是除去给水中的氧气,保证给水的品质。
水中溶解的氧气,会使与水接触的金属腐蚀,温度越高腐蚀就越明显;在热交换器中若有气体聚集就会妨碍传热过程的进行,降低设备的传热效果。
因此水中溶解有任何气体都是不利的,尤其是氧气,它将直接威胁设备的安全运行。
除氧器本省又是给水回热系统中的一个混合式加热器,同时高压加热器的疏水、化学补水及全厂各处水质合格的疏水、排气等均可通入除氧器汇总并加以利用,减少发电厂的汽水损失。
当水和某种气体混合物接触时,就会有一部分气体融解到水中去。
气体的溶解度就是表示气体溶解于水中的数量,以毫克/升计值,它和气体的种类以及它在水面的分压力、和水的温度有关。
在一定的压力下,水的温度越高,气体的溶解度就越小;反之,气体的溶解度就越大。
同时气体在水面的分压力越高,其溶解度就越大;反之,其溶解度也越低。
天然水中常含有大量溶解的氧气,可达10毫克/升。
汽轮机的凝结水可能融有大量氧气,因为空气能通过处于真空状态下的设备不严密部分渗入进去。
此外,补充水中也含有氧气及二氧化碳等其他气体。
液面上气体混合物的全压力中,包括有液体蒸汽的分压力。
将水加热时,液面附近水蒸气的分压力就会增加,相应的液面附近其他气体的分压力就会降低。
当水加热到沸点时,蒸汽的分压力就会接近液面上的全压力,此时液面上其他气体的分压力几乎接近于零,于是这些气体将完全自水中清除出去。
要达到这一点,不仅要将水加热到沸点,还要使液面上没有这些气体存在,即将逸出的气体随时排走。
除氧器的工作原理即利用蒸汽对水进行加热,使水达到一定压力下的饱和温度,即沸点。
这时除氧器的空间充满着水蒸汽,而氧气的分压力逐渐降低接近为零,溶解于水的氧气将全部逸出,以保证给水含氧量合格。
在高参数的电厂,一般采用0.59兆帕的除氧器。
这样可以减少价格昂贵而运行不十分可靠的高压加热器的数目。
高参数的锅炉给水温度一般为230~250摄氏度。
660MW机组除氧器水位控制方式逻辑优化
660MW机组除氧器水位控制方式逻辑优化摘要:随着科学技术的不断进步与发展,发电厂中的各种设备也在不断的更新与发展。
对于660MW机组而言,其除氧器的水位控制方式至关重要。
本文以某发电厂660MW机组除氧器的三冲量控制方法和压力调节方法为例,阐述一下该水位调节模式和压力调节模式目前存在的问题,随后针对中两种模式存在的问题给出除氧器水位控制的逻辑优化,从而不断提高水位调节模式下的负荷段。
以此仅供相关人士进行交流与参考。
关键词:660MW机组除氧器;水位控制方式;逻辑优化引言:该发电厂660MW机组的除氧器水位控制方式主要包括水三冲量调节方式和压力调节模式,最常规的还是水调门节流控制。
但是随着近些年科学技术的不断发展,当除氧器上水门在全部打开的情况下,通过凝泵变频控制凝结水泵的转速能够完美控制除氧器水位,但是其承载的负荷范围太短,消耗能量较多,因此需要对这种三冲量水位控制方法进行改进,从而增加承载的负荷,降低能量损耗。
一、最初除氧器水位的控制方法和存在的问题(一)原除氧器三冲量水位控制方法该发电厂660MW机组的除氧器水位控制方法主要包括压力控制和三冲量水位控制这两种模式。
其中压力控制模式需要保证凝泵控制结水压力保持在1.8MPa 之上,之后需要利用水主调阀对除氧器水位进行控制和调节,从而改变除氧器的水位。
而对于三冲量水位控制模式而言,需要在除氧器上水主调阀在全开的状态,利用凝泵变频器来对除氧器水位进行调节[2]。
除氧器的水位控制模式见图一。
(图一)除氧器的三冲量水位控制模式(二)原除氧器三冲量水位控制方法存在的问题原除氧器水位控制方法存在的问题主要包括消耗能量多和模式转换慢。
首先对于660MW机组的耗能情况而言,当机组负荷高于450MW时,除氧器上水调节的节流损失较小,而机组负荷小于450MW时,机组在该负荷下运行的时间越长,其除氧器上水调节的节流损失越大,从而导致凝泵耗能增加。
对于模式转换慢而言,主要是针对水位调节模式和压力调节模式的转换速度较慢。
除氧器水位自动调节原理
除氧器水位调节系统简介王荣鑫一、除氧器水位调节的意义:除氧器水箱用以保证锅炉有一定的给水储备量,一般要求能满足锅炉额定负荷下连续运行15—20min的给水量。
水位太低因储备量不足而危及锅炉的安全运行,还可能使给水泵入口汽化,导致给水泵不能正常工作;水位太高,可能淹没除氧头而影响除氧效果。
一般要求水位在规定值±100mm—±200mm范围内,所以除氧器设计有水位自动控制系统,并有高、低水位异常报警和连锁保护。
将给水加热到相应除氧器内压力的饱和温度,可以保证气体从水中分离出来,很好地清除氧气。
给水在除氧器中清除氧气的主要机理是加热除氧。
除氧器除了通过用汽轮机抽汽加热给水到沸腾状态以除氧外,还担负着向给水泵不断供水的任务,为了保证给水泵安全运行,即要求避免给水泵入口发生汽化或缺水事故,一定要保证除氧器下部的给水箱保持规定的水位。
除氧器水位过低,除了影响给水泵安全运行之外,甚至会威胁锅炉上水,造成停炉事故;除氧器给水箱水位过高,汽轮机汽封将上水,抽汽管将发生水击,威胁汽轮机的安全运行;因此要设计可靠的除氧器水位自动调节系统。
二、除氧器水位自动调节原理:除氧器水位自动调节系统根据热力系统设计的不同有不同的设计思路。
中小型机组有的采用单冲量单回路调节系统,通过控制化学水补给水门或者低压加热器至除氧器的调节阀来实现,也有采用三冲量控制系统。
大型机都采用全程控制系统,当给水流量从零到一定值(如10%额定负荷)时,系统单冲量水位控制系统,当给水流量大于一定值(如10%额定负荷)时,系统为三冲量水位控制系统,即水位控制器接受三个输入信号:水位信号、化学水流量、给水流量。
两种方式的切换通过逻辑切换实现,控制主凝结水到除氧器的进水阀。
大型机组的除氧器水位为全程控制系统,当给水流量小时,采用单冲量水位控制系统,当给水流量大时切换至三冲量水位控制系统。
三冲量分别为除氧器水位、给水流量、凝结水流量。
下图中为除氧器水位全程控制图。
除氧器水位控制及凝汽器热井水位控制
除氧器水位及凝汽器热井水位控制系统策略的优化除氧器是整个单元机组给水加热系统中唯一的缓冲环节,其水位是机组运行需监控的几个最重要的参数之一,除氧器水位过高,影响除氧效果;水位过低又将危及给水泵的安全运行。
因此,精确控制除氧器水位对单元机组的正常运行是必须的,而好的控制策略和对应策略内的参数整定精准是实现单元机组除氧器水位正常的保证。
一、一般意义的除氧器水位控制方案:除氧器水位,一般是通过直接改变进入除氧器的凝结水流量来控制的。
在以往的除氧器水位的控制组态中,除氧器水位控制系统原理图如左图所示:这是一个单冲量和串级三冲量相结合的控制系统。
以DEA1_PID和DEA2_PID为核心组成串级三冲量控制系统,DEA1_PID是主调器,DEA2_PID是副调器;以DEA3_PID为核心组成单冲量控制系统。
除氧器水位(三选中)是主信号,该信号与运行人员设置的水位定值信号的偏差,分别送到单冲量和串级三冲量主调器的入口,给水流量和凝结水流量是系统的辅助信号:给水流量为除氧器的所有流出量的总和,为省煤器入口给水流量与过热器一、二级喷水流量之和;凝结水流量是除氧器的流入量。
在三冲量模式下,主调器DEA1_PID接受除氧器水位设定值与检测值(三选中)的偏差信号,经比例积分运算后的输出与给水流量的前馈量之和,减去凝结水流量,其偏差值送至副调器DEA2_PID,副调器的输出去控制除氧器入口的凝结水流量调节阀开度,作用于凝结水流量的改变以稳定除氧器水位;在单冲量模式下,DEA3_PID直接根据水位的偏差信号控制凝结水流量以调节除氧器的水位。
三冲量与单冲量模式的切换逻辑是:1、当凝结水流量<200T/H,为单冲量模式;2、当凝结水流量>300T/H,为串级三冲量模式;3、当200T/H<凝结水流量<300T/H,维持当前的控制模式不变二、一般意义的凝汽器热井水位控制方案:与除氧器一样,凝汽器水位也是机组运行必须监控的重要参数之一:凝汽器水位过高,将直接影响凝汽器的真空,严重时将导致汽轮机低压缸进水;凝汽器热井水位过低,也将危及凝结水泵的安全运行和整个热力系统的水循环,因此必须对其进行自动控制,确保机组的安全高效运行。
660MW汽轮机组除氧器水位控制异常原因分析及处理
660MW汽轮机组除氧器水位控制异常原因分析及处理【摘要】以某电厂两台上汽660MW机组为例,介绍了除氧器水位控制原理及控制方式,结合故障现象进行了故障原因分析,给出了具体处理措施,处理后取得理想效果。
【关键词】汽轮机;除氧器;水位控制;控制方式0.引言在现在660MW以上的大型机组中,除氧器水位是机组运行的一个重要控制参数,但由于除氧器水位具有延迟大的特性,长期以来除氧器水位自动的投入效果都不够理想,表现为调节的准确性、快速性、稳定性、经济性较差,在负荷变动时尤为明显。
某电厂两台上汽660MW机组,除氧器水位自动以除氧水箱流出\流入量的物质平衡为基础,采用单冲量和三冲量控制系统,通过控制凝泵变频器和除氧器水位调节阀开度来改变进入除氧器的凝结水流量,从而实现除氧器水位的自动控制、经济运行。
1.除氧器水位控制除氧器水位控制原理及控制方式:除氧器除了起到给水除氧、加热以及疏水汇流的作用外,还必须保证锅炉所需给水的储备量。
正常运行时一台凝泵变频运行,另一台工频备用,除氧器水位调节阀和凝泵变频均调节控制除氧器水位。
(1)在除氧器上水阶段,凝泵变频运行,手动控制变频器定速运行,用除氧器上水调门上水。
(2)在负荷大于240MW以后手动或自动缓慢将除氧器上水调门开至某一开度(一般为80%,降低门的节流损失),当氧器水位接近正常水位后,投入除氧器水位调节阀自动,维持水位在2000mm,变频器手动调节凝结水泵转速,通过改变凝泵出力来控制除氧器水位,同时维持凝结水母管一定的压力(防止备用凝泵低水压自投\防止化学精处理装置因压力低退出运行)。
2.故障现象2014年11月12日#1机组正常运行,除氧器水位调节阀突然运行中自行关闭,造成除氧器不进水,监盘人员检查调节阀反馈为0,即在DCS画面电动开启除氧器水位调节阀旁路电动门(开启指令发出后阀门显示故障信号,开启该门无效),立即派人赴就地将除氧器水位调节阀旁路电动门切至手动方式开启,避免了除氧器水位低停机停炉的事故。
汽轮机除氧器水位控制逻辑优化
汽轮机除氧器水位控制逻辑优化【摘要】本文阐述了广东省沙角C电厂660MW机组除氧器水位控制逻辑优化过程及目的。
除氧器水位由除氧器调节阀控制改为变频泵转速调节。
通过对除氧器水位控制逻辑优化,除氧器水位控制得到明显改善,减少了除氧器水位大幅度波动对系统的影响及除氧器入口调节阀的节流损失,降低了凝结水泵电耗,经济效果明显。
【关键词】除氧器水位;控制逻辑优化;节能沙角C电厂3台660MW机组汽轮机为GEC-ALSTHOM公司生产的亚临界机组,机组配备1台混合式回热加热除氧器。
除氧器水位控制是通过调节除氧器入口调节阀(LCV001/LCV002)开度来实现。
除氧器水位控制好坏对机组运行影响较大,除氧器水位过低容易引起给水泵跳闸,危及机组安全运行。
除氧器水位过高,防碍除氧器除氧效果。
目前,机组经常参与调峰运行,除氧器水位调节阀开启不足,调节阀前后差压大,调节阀动作不畅,阀门振动较大,容易引起除氧器水位波动。
除氧器水位调节阀开启不足,节流引起的凝结水压力损失严重,影响了机组的经济性。
为了除氧器水位更好的控制,在我厂凝结水泵变频改造过程中,决定对除氧器水位控制逻辑进行优化,把除氧器水位由除氧器入口调节阀控制改为变频泵转速调节。
1、优化前1.1除氧器水位调节系统介绍除氧器水位由除氧器水位调节阀LCV001、LCV002进行正常水位调节。
水位调节阀为单冲量控制,实际水位与水位设定值有偏差时,除氧器入口调节阀LCV001、LCV002动作,调节除氧器水位。
当出现异常情况或水位调节阀LCV001、LCV002故障时,除氧器运行水位到达高高值时,除氧器水位高跳闸,关闭除氧器抽汽逆止阀、关闭6号高压加热器至除氧器疏水阀、关闭3号低压加热器至除氧器疏水阀、关闭除氧器水位调节阀LCV001、LCV002。
除氧器入口调节阀LCV001、LCV002控制图如图1所示。
1.2除氧器水位调节系统缺陷分析1.2.1不管机组负荷高低,凝结水泵运行转速不变,在低负荷时,除氧器入口调节阀LCV001、LCV002开度小,调节阀前后差压大,节流引起的凝结水压力损失严重,影响了机组的经济性。
浅述除氧器水位调节优化
浅述除氧器水位调节优化作者:陈旱雨薛君圣李伟来源:《科学与信息化》2019年第04期摘要华润电力(六枝)有限公司的2x660MW机组锅炉采用东方锅炉(集团)股份有限公司生产的DG2010/25.31-II 12型超临界参数、“W型火焰”燃烧、垂直管圈水冷壁、变压直流锅炉,汽机采用哈尔滨汽轮机厂生产的:N660-24.2/566/566型超临界、一次中间再热、单轴、三缸四排汽、凝汽式汽轮机。
每台机组配置两台凝泵,一用一备(现场凝泵A是变频泵,凝泵B是工频泵),正常运行时,变频泵用于调节凝泵母管出口压力,主给水调门用于控制除氧器水位。
凝泵母管出口压力和除氧器水位均采用单冲量的控制方式。
关键词单冲量;三冲量;控制方式1 除氧器水位调节系统简介1.1 系统概况和相关设备(1)汽机型式:采用哈尔滨汽轮机厂有限责任公司生产的超临界、中间一次再热、三缸四排汽、单轴、双背压、凝汽式、八级回热汽轮机。
(2)除氧器形式:卧式无头除氧器给水箱有效容量:235m3。
给水箱的贮水量是指给水箱正常水位至水箱出水管顶部之间的水容积。
(3)凝结水系统:凝结水系统为中压凝结水系统,每台机组共设置两台凝结水泵,一台运行一台备用,设一拖二变频装置。
(4)除氧器运行参数:除氧器最高工作温度: 375.5℃ VWO工况加热蒸汽温度:367.8℃VWO工况除氧器进口水温:153℃ VWO工况除氧器出口水温:181.4℃(5)凝汽器运行参数:凝汽器运行参数:THA工况 TRL工况 TMCR工况 VWO工况①平均背压(绝对):5.18 kPa 8.79kPa 5.18kPa 5.18kPa②冷却水温度:21.9℃ 33℃ 21.9℃ 21.9℃③凝汽器热井运行水位:~–0.4m(正常)、~–0.9m(最低)(相对主厂房零米,暂定)(6)其他相关系统①给水系统:给水系统包括一台100%汽动给水泵,两机共享一台30%电动启动给水泵。
②机组运行方式:“定-滑-定”或“定-滑”运行。
除氧器水位控制逻辑优化方案分析
除氧器水位控制逻辑优化方案分析发布时间:2021-11-25T03:35:50.296Z 来源:《城镇建设》2021年6月18期(下)作者:王印,郭亚兰[导读] 针对除氧器水位控制策略,提出改造优化措施,通过扰动试验和变负荷试验证实方案优化的效果王印,郭亚兰国能荥阳热电有限公司,郑州,450000摘要针对除氧器水位控制策略,提出改造优化措施,通过扰动试验和变负荷试验证实方案优化的效果,为机组安全运行提供了有利保证。
关键词除氧器;逻辑优化前言汽轮机除氧器水位控制是由其相关的调节阀做水位的调整控制,调节阀采用一主一辅的方式进行控制,当汽轮机除氧器的水位发生较大变化时,调节阀就会根据变化程度采取控制进行合理的调节作用。
[1]水位控制得不合适会使给水倒流,危害汽轮机安全。
[2]目前,大部分电厂采用凝结水泵采用变频配置方案,如何充分发挥变频泵的节能效果,控制除氧器水位的稳定一直是个研究的热门问题。
[3]河南某电厂装机容量为2*630MW,控制系统为北京国电智深控制技术有限公司的 EDPF-NT+分散控制系统,凝结水系统两台凝结水泵,除氧器上水气动调门和旁路电动门组成。
凝结水泵为两台100%容量,一用一备,A凝结水泵为变频泵,可以工频运行,B凝泵为工频运行,机组正常运行时A泵变频运行,当机组启动时旁路蝶阀全关,气动调阀来控制除氧器水位,机组正常运行时旁路蝶阀全开,由A凝泵变频运行,控制除氧器水位。
1.存在问题在机组运行过程中,因凝泵在低频率段运行时泵体振动较大、控制参数设置不合理等原因,变频自动投入一直不理想。
由调节阀来控制除氧器水位。
在旁路蝶阀有一定开度的情况下,调节阀的调节能力十分有限,变负荷工况下,除氧器水位在变负荷时波动较大,给机组运行带来一定隐患。
2.方案优化针对存在的问题,本文提出以下方案优化措施:1)将旁路电动门改为电动调节执行器,实现旁路蝶阀具有调节功能。
2)当 A 凝结水泵变频器或者除氧器上水调节门其中之一投入自动时,则被调量为除氧器水位3)当 A 凝结水泵变频器和除氧器上水调节门两者均投入自动时,则变频器控制除氧器水位,除氧器上水调门控制凝泵出口母管压力4)除氧器上水调门控制凝泵出口母管压力时(即调门运行在压力自动模式),分为定压方式和滑压方式,定压方式为控制凝泵出口母管压力为一固定设定值;滑压方式则通过设定偏置控制“凝泵出口母管压力—除氧器压力”为一固定偏置值,滑压方式可在保证除氧器上水能力的同时,根据负荷合理降低母管压力。
汽轮机除氧器水位控制逻辑优化
汽轮机除氧器水位控制逻辑优化随着当今社会的迅速发展,人们对电力能源的需求不论在工作方面还是生活方面都是不可或缺的。
而在我国电力能源的主要产出方式还是以火力发电为主,在火电厂的发电过程中,除氧器是其重要的辅机设备,其工作状态以及水位是否在其正常的工作范围,将直接决定火力电厂发电机组的运行是否安全和稳定。
因此,对汽轮机除氧器水位控制逻辑的优化是保证电厂发电机组合理运行的必要手段。
标签:除氧器水位控制逻辑优化前言电厂发电机组的安全稳定性的要求决定汽轮机除氧器水位的控制在一定合理的范围内,除氧器能够对锅炉的给水進行合理有效地除氧和去不凝结气体处理,从而提高了锅炉给水的品质,保证给水中没有氧气,避免含氧对所接触的金属设备造成腐蚀影响,从而对设备性能产生影响。
所以,本文主要针对汽轮机除氧器水位控制逻辑优化进行分析,从而推动发电机组的稳定发电。
一、汽轮机除氧器水位控制的现状1.汽轮机除氧器水位调节阀控制汽轮机除氧器水位控制主要有其相关调节阀进行水位的正常控制,调节阀采用一主一辅的方式进行控制,当汽轮机除氧器的水位发生较大变化时,调节阀就会根据变化的程度是增高还是降低的一定范围,进行合理的调节作用。
在启停机的过程中,需要根据发电机组具体的参数变化和工况进行汽轮机除氧器水位的合理控制,当发电机组启机时间,先启动辅助调节阀进行调节,并网运行后再选择主调节阀进行调节。
往往在汽轮机除氧器调节阀控制中有手动调节和自动调节两种方式,在运行调节过程中,要保证手动调节和自动调节互不干扰影响,而在其自动调节的自动化水平还有待提高,所以手动调节的运用比较频繁。
2.汽轮机除氧器具有复杂性在火力发电机组中,对汽轮机除氧器水位的控制是重要任务。
除氧器具有很强的复杂性,它的状态会随着运行时间的变化而变化,而且没有一定的规律,多种变量也对其存在影响,因此传统的控制方法对它来说存在一定的局限性,所系需要引进先进的控制理念和技术优化。
在火电厂发电中,就有用到除氧器水位多变量模糊PID控制和除氧器水位多变量神经元PID控制,就很有效地解决了传统除氧器PID控制的弊端和存在的不足,因此可以看出这两种先进控制技术具有很好的前景和潜力[1]。
除氧器上水调节阀控制逻辑优化[权威资料]
除氧器上水调节阀控制逻辑优化【摘要】凝结水上水主阀、副阀可以实现多种手/自动及开度组合方式,并且可以满足机组在启动及升降负荷过程中除氧器水位的自动调节要求,减小了凝结水上水管路的振动,降低了上水调阀的节流损失,提高机组运行效率。
【关键词】除氧器水位;调节阀;自动控制在大型机组除氧器水位控制系统中,通常配备两个调节阀,采用主、副两个调节阀控制控制同一水位。
两个调节阀应可自动手动双向无扰切换,两个调节阀开度可多种组合,并且尽量减小系统的节流损失及凝结水系统管道振动。
沧东电厂二期凝结水控制站由于主、副阀逻辑设计以及凝结水管道布置不合理,导致管道及阀门有较大的振动,严重影响设备的稳定运行,3号机组投产初期就发生了由于管路振动大,主凝结水调节门后手动门门杆脱落导致的停机事件,为了减小凝结水系统管路振动,对控制逻辑进行了研究及优化。
1.优化前除氧器上水主副阀控制方案沧东公司二期除氧器水位调节阀采用主、副阀并联进行调节的方式,在机组启动初期,凝结水流量低于750t/h,除氧器水位为单冲量控制,由副阀自动调节,除氧器水位设定与实际水位偏差作为调节器的输入,主阀此时不参与调节,处于跟踪状态,跟踪当前指令。
当凝结水流量达到750t/h后,除氧器水位进入三冲量阶段,副阀切为跟踪当前阀门指令,升负荷过程中处于保持状态,除氧器水位由主阀三冲量方式调节,即给水流量作为主调节器的前馈,除氧器水位偏差作为主调节器的输入,主调节器输出与凝结水流量的偏差作为副调节器的输入,控制逻辑见图1。
为了减少两个阀门来回切换,单冲量和三冲量的切换按照凝结水流量大小进行判断并带有滞环,即凝结水流量大于750t/h时切换为三冲量控制,小于500t/h时切换为单冲量控制,单冲量方式是用小阀调节,大阀处于跟踪,三冲量方式是用大阀调节,小阀处于跟踪,另外,为了实现除氧器水位全程自动调节,跟踪条件中加入了两个调节阀的自动信号,即当其中一台调节阀故障切为手动状态时,另一台调节阀自动切除跟踪方式参与自动调节。
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汽轮机除氧器水位控制逻辑优化
随着当今社会的迅速发展,人们对电力能源的需求不论在工作方面还是生活方面都是不可或缺的。
而在我国电力能源的主要产出方式还是以火力发电为主,在火电厂的发电过程中,除氧器是其重要的辅机设备,其工作状态以及水位是否在其正常的工作范围,将直接决定火力电厂发电机组的运行是否安全和稳定。
因此,对汽轮机除氧器水位控制逻辑的优化是保证电厂发电机组合理运行的必要手段。
标签:除氧器水位控制逻辑优化
前言
电厂发电机组的安全稳定性的要求决定汽轮机除氧器水位的控制在一定合理的范围内,除氧器能够对锅炉的给水進行合理有效地除氧和去不凝结气体处理,从而提高了锅炉给水的品质,保证给水中没有氧气,避免含氧对所接触的金属设备造成腐蚀影响,从而对设备性能产生影响。
所以,本文主要针对汽轮机除氧器水位控制逻辑优化进行分析,从而推动发电机组的稳定发电。
一、汽轮机除氧器水位控制的现状
1.汽轮机除氧器水位调节阀控制
汽轮机除氧器水位控制主要有其相关调节阀进行水位的正常控制,调节阀采用一主一辅的方式进行控制,当汽轮机除氧器的水位发生较大变化时,调节阀就会根据变化的程度是增高还是降低的一定范围,进行合理的调节作用。
在启停机的过程中,需要根据发电机组具体的参数变化和工况进行汽轮机除氧器水位的合理控制,当发电机组启机时间,先启动辅助调节阀进行调节,并网运行后再选择主调节阀进行调节。
往往在汽轮机除氧器调节阀控制中有手动调节和自动调节两种方式,在运行调节过程中,要保证手动调节和自动调节互不干扰影响,而在其自动调节的自动化水平还有待提高,所以手动调节的运用比较频繁。
2.汽轮机除氧器具有复杂性
在火力发电机组中,对汽轮机除氧器水位的控制是重要任务。
除氧器具有很强的复杂性,它的状态会随着运行时间的变化而变化,而且没有一定的规律,多种变量也对其存在影响,因此传统的控制方法对它来说存在一定的局限性,所系需要引进先进的控制理念和技术优化。
在火电厂发电中,就有用到除氧器水位多变量模糊PID控制和除氧器水位多变量神经元PID控制,就很有效地解决了传统除氧器PID控制的弊端和存在的不足,因此可以看出这两种先进控制技术具有很好的前景和潜力[1]。
二、汽轮机除氧器水位控制意义
除氧器在发电机组中不仅可以起到给水中的除氧和除不凝结气体、加热等作用,还对锅炉的给水量具有一定的储备作用。
除氧器水位过低会影响锅炉的正常运行,严重时候可能发生锅炉干锅现象,从而对锅炉的使用寿命产生影响,另外还会使给水泵的工作环境恶化,从而不能正常工作;除氧器水位过高则会使除氧器内的水从内溢出,从而造成热量的严重流失,另一方面,水位过高还会造成除氧器内的压力不稳定,从而使除氧效果大大降低,严重则会对相关设备的安全运行造成影响。
因此,汽轮机除氧器的水位控制一定要保持在合理的范围内,是对发电机组有效工作和正常运行的保障。
三、汽轮机除氧器水位控制原逻辑分析
在发电机组的运行中,汽轮机除氧器水位必须保持在一定的允许范围内,才能保证机组的正常运行,在发电机组不同的工况下,通过调节阀的调节作用,对除氧器水位的补充或是降低都是整个机组正常运行的保障。
如下图所示,即为汽轮机除氧器的水位控制。
由除氧器调节阀入口调节阀进行除氧器水位的正常调节,从而保证除氧器的水位在一个允许的范围。
当除氧器内的实际水位升高或者降低的时候,除氧器入口调节阀就会发生相应的动作,调节除氧器的水位从而达到设定值的要求。
但是当严重的情况发生时,比如汽轮机除氧器的水位迅速上升,入口调节阀动作程度满足不了设定的要求或者入口调节阀故障从而导致不动作的现象发生,这个时候除氧器水位迅速上升到高高值时,就会发生除氧器水位过高跳闸,除氧器逆止阀关闭、高加至除氧器疏水阀关闭、低加至除氧器疏水阀关闭[2]。
四、汽轮机除氧器水位控制逻辑优化分析
在原来发电机组的汽轮机除氧器水位控制逻辑中,除氧器水位控制方式太过单一,所以需要对除氧器水位控制逻辑进行合理有效地优化措施,来保证除氧器水位在发电机组不同工况下都能够及时进行水位控制。
1.对凝结水泵变频控制逻辑的优化
对于原除氧器水位控制逻辑,主要针对调节阀和凝结水泵变频器控制的组态来进行水位和压力控制,因此控制形式单一,对除氧器水位的控制作用有限,因此在进行除氧器水位控制逻辑的优化中,在针对调节阀和变频器的控制中,其控制逻辑不变化,但是可以增加凝结水泵的操作控制,将变频控制有效地使用到凝结水泵的其它应用中,因此,就可以丰富除氧器水位控制逻辑,具备除氧器水位的更好调节。
在凝结水泵上使用变频操作,根据凝结水泵实际使用情况,将控制对象进行合理改动,将作用对象改成除氧器水位,因此,就具有除氧器水位的两种控制模式,然后根据发电的实际情况,进行两种模式间的合理切换[3]。
2.对除氧器水位调节阀控制逻辑的优化
除氧器水位调节阀可以分为自动调节和手动调节两种方式,但是手动调节和自动调节的模式转换中存在一定的干扰现象,因此需要对两种调节方式间的干扰问题进行控制逻辑优化。
为保证手动调节和自动调节之间的顺利有效地切换,可以将变频器转动速度的信号作为调节的参数信息,调节器根据变频器转速的变化作出相应反应。
在除氧器原水位控制逻辑中,存在两个高高开关的控制,但是只要其中一个高高开关动作,就会造成除氧器水位的高跳闸现象发生,因此,这样会产生除氧器水位误跳闸现象,为了避免这种现象的发生,对发电机组正常发电造成影响,可以增加一项除氧器水位高的控制,当除氧器水位高和除氧器水位高高值都动作时,从而除氧器进行水位高跳闸现象。
五、汽轮机除氧器水位控制逻辑优化后的节能分析
随着国民意识水平的日益提高,其对发电行业的节能降耗效果越来越重视,在火力电厂发电的过程中,如何进行节能降耗工作是发电行业迫切需要解决的问题。
在火力发电机组中,发电设备的耗能问题是电力行业需要重视的方面,而凝结水泵在火力发电机组中的耗能量是很大的,因此合理有效地降低凝结水泵的高耗能问題,是降低火电厂电力设备总耗能量的重要一个部分。
在原汽轮机的除氧器水位控制逻辑中,除氧器水位的控制主要受除氧器入水调节阀和凝结水泵变频压力调节的影响,采用这种控制方式对控制逻辑的单一调节功能,造成凝结水泵变频耗能现象的发生。
因为,通过凝结水泵出口压力参数为依照物,进行凝结水泵的变频操作,但是,在发电机组不同工况时对凝结水的要求,还要在不同工况下对除氧器水位调节阀的开度进行一定控制,因此需要凝结水泵长时间的保持足够的动力来提高凝结水泵出口的压力。
由于凝结水泵长时间的高速运转,必然造成耗能情况的严重程度加深,因此,对火力发电厂的综合耗电量的造成坏的影响。
同时,因为凝结水泵出口高压力,久而久之就会对相应的管道和阀门产生不利的影响,造成设备的故障,从而加大了火电厂设备的耗材。
另外,在除氧器调节阀门的使用上,由于在不同工况下都处于开启状态,因此,在火电厂实际的机组发电过程中,必然会存在一定的压力降低,即节流损失现象[4]。
上图为负荷凝泵的电流对比曲线,通过图片的不同负荷可以发现,在汽轮机除氧器水位控制逻辑进行优化后,两种控制模式对凝结水泵电机的电流存在一定的影响。
另外,除氧器水位控制逻辑的优化会使除氧器水位的波动降低,从而增加了除氧器水位的稳定性,在发电机组低负荷运行时,除氧器调节阀会产生动作,从而降低调节阀前后的压力差,大大减少了节流损失,从而降低发电机组的总体耗能量,对管道和设备的高压冲击,也起到了一定的减弱效果,从而降低设备故障和材料的消耗。
结语
综上所述,汽轮机除氧器水位控制逻辑的优化可以更好地完成除氧器水位的控制,避免了传统除氧器水位调节控制的诸多弊端,同时利用其控制优化方案的可行性和经济性,从而很大程度地降低了电厂发电机组的高耗能程度。
同时,汽轮机除氧器水位控制逻辑的优化的实践性还有待提高,其存在较好的发展空间和发展前景,需要进一步地应用到发电机组的实际运行中来,来提高发电机组的经济性和发电效率。
参考文献
[1]舒晓明.汽轮机除氧器水位控制逻辑优化[J]. 科技与企业,2013(13):333-333.
[2]周海雁.某1000 MW机组除氧器水位控制优化及节能分析[J].安徽电气工程职业技术学院学报,2017,22(1):79-84.
[3]潘友国,程辰晨,黄旭峰,等. 660 MW机组除氧器水位控制方式逻辑优化[J].上海电力学院学报,2016,32(s1).
[4]王继鹏.700MW汽轮机组除氧器水位控制异常原因分析及处理[J].华电技术,2014(11):60-61.。