工程部管理评审输入资料-2014
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上海捷柯密封件制品有限公司工程部管理评审输入资料
一、评审内容与结果(Review Contents and results)
通过对2014年6月-2015年6月份公司业务计划(质量数据)完成情况进行的评审、分析,并与设定目标相比较,同时,结合2014年初步的业务计划战略,将评审结论、建议或要求总结如下:
序号ID.
评审项目
Review Items
评审所见及结论
Review Result
建议或要求
Suggest or Requirement
负责
Respon
sible
目标日
期
Target
date
备注
Remark
1 本部门质量
绩效目标达
成情况及趋
势分析1、 PPAP(含送样)一次通过率=100% 共19回,18回一次用过,未达标。由于GMK的钣金尺寸超差而导致我们的我们送样装车未过。
顾客财产标示率=100% GSUV、T300等全部标示,达标
新项目开发进度及时率≥95 NA,未有新项目。
工程变更完成及时率≥90 及时率92%,达标
2、本年度工程部完成了年初制定的技术改进任务,但是由于没有拿到新项目。其中WRC双挤出,Div.bar涂层优化等技术改进项目经过多次评审,保证产品的有效性。各项指标均达到公司KPI考核要求,其中PPAP有一项不是一次通过的,原因是客户钣金的问题,而不是我们产品的问题,已经得到客户的确认。技术改进成本降低额,基本完成年初制定目标。
2 新产品开发
目标完成情
况、进度与计
划(策划和过
程有效性评
结论:良好■合格□改进□其它□
今年度上海捷柯密封件制品有限公司没有接到任何新项目。故新产品开发方面有待下一年度考评。目前有希望在下一年度拿到的项目是SMC的IP31和Fiat 的MP533。
一)新产品开发方面:
序号ID.
评审项目
Review Items
评审所见及结论
Review Result
建议或要求
Suggest or Requirement
负责
Respon
sible
目标日
期
Target
date
备注
Remark 价)1、 N/A
二)设计改进方面:
1.WRC 双挤出
该项目初期的挤出口模为单口模挤出,速度为10M/min,客户的需求相对较
大,依需求每月预计要有2周的时间进行该产品的生产,为了有效减低挤出生
产时间,提高生产效率,通过多次的设计论证,模型优化,在11月实现了双口
模挤出,并不断优化挤出工艺将挤出速度由10提升到15M/min.有效节约了生
产资源.
2.铝带连接改进
G60导轨的挤出在每卷之间的连接很容易造成连接不牢, 挤出时产品变形
卡死在插片中,需要重新连接拉线并且连接质量很不稳定,会造成生产
Downtime的时间增加以及产品报废,11月份开始进行新连接工装的改进,经过
设计验证以及和供应商的检讨,选定3种方案之一的增加定位,改善限位,使
连接的一次性成功率由90%提升到95%,并减少对人员技能的依赖同时减少了
废品和挤出的Downtime。
3.Div.bar Coating 改善
该项目的导轨外观面持续存在流痕,coating偏厚造成原材料耗用偏大的
问题,从4月份开始进行数据收集,验证改善方案,到5月份优化模具流道并
控制原材料的干燥时间,使流痕不良降低了3%,同时流道的改进使Coating
的厚度由230um+降低到内的70-100um,使生产过程更易控制,实现了降低报废
序号ID.
评审项目
Review Items
评审所见及结论
Review Result
建议或要求
Suggest or Requirement
负责
Respon
sible
目标日
期
Target
date
备注
Remark 和材料使用过量的双目标。
3 技术文件管
理情况
结论:良好□合格■改进□其它□
技术文件管理:
本年度技术文件有专人进行保管和发放,工作保持良好。继续加强对技术通知单控制,严格执行有效期管理,坚决杜绝技术通知单替代更改单或图纸现象,到期技术通知单一定要报废,更改单设计产品更改的,一律进行设计文件更改。对关键的更改要撰写“一页纸”报告。
继续配合人事,财务等部门,申请多项产品专利,争取获得公司“高新技术企业”的资质。
4 体系资源配
置情况及改
进建议
结论:良好□合格■改进□其它□
技术开发的人员能力得到了一定的加强。通过与总部培训及兄弟工厂之间的合作交流,技术人员的能力得到了提升。
在没有新项目的情况下,技术人员建立了多个技术改进小组,负责不同改进项目,取得很大成绩。成本显著下降,良品率上升。
挤塑环节正在建立标准化管理,所有挤塑模具正在建立逆向建模数据库,并逐步建立2套备模系统。
二、优势
1.公司在TPV密封条行业中处于领先地位;
2.开发产品品种齐全,包括导槽,内外水切,前后挡风密封条,天窗密封条,拉索护套等多种产品,满足了市场的各种个性化需
求。
3.产品开发及工艺开发的经验越来越多,越来越先进,能保证了开发质量。
4.和各职能部门配合密切,为内、外部提供及时全面的技术保障。
三、劣势
1.对于多机头共挤截面的密封条,由于设备不够先进,不追加投资的情况下,不能生产。
2.对于金属骨架结构的外水切,必须改变现有场地布局才能生产。
3.多机头挤出的产品设计经验还不够。
四、改进
1.与总部沟通,如果接到多机头挤出的项目,寻求总部的设备投资;
2.工厂布局评审,必要时投资改变布局;
3.设计人员送到总部培训多机头共挤产品的实现;
五、结论
通过对2014年计划和目标完成情况的自我评审、分析,并与设定目标相比较,基本符合要求。
编制:审核:批准:日期: