压合树脂塞孔工艺研究报告
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二:可行性分析
1.压合原理及常见层压结构:
压合原理说明: 半固化片在层压过程中,随着温度的升高其形态由固态逐渐转化为液态,液态胶在压 力的作用下将向板面低压区流动(板面无铜区、塞孔孔内),理论上存在塞孔可行性。
1+N结构(增层法、单面层压结构)
N+N结构(core+core多阶埋盲孔结构) 1+N+1结构(传统4层板结构)
三:实验验证
3.实验结果(压合后效果)
0.2mm
0.2mm
0.3 mm
0.5mm
0.5mm
0.6mm
小结:压合后树脂流胶在孔口边缘,孔径0.2-0.3mm压胶孔口溢胶较少,0.50.6mm溢胶胶多;
三:实验验证
4.实验结果(压合除胶后效果,使用H2S04浓度100%浸泡2min;)
0.2mm
0.2mm
芯板厚度
孔径
半固化片
残铜率 75% 75% 75%
0.25mm 0.2mm 0.3mm 0.5mm 0.6mm 1080 RC68% 0.3mm 0.4mm 0.2mm 0.3mm 0.5mm 0.6mm 1080 RC68% 0.2mm 0.3mm 0.5mm 0.6mm 1080 RC68%
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三:实验验证
二:可行性分析
2.层压塞孔现况
举例4J468024A0 料号可得出,内层core0.15mm这样 的板子在做树脂塞孔,公司对层压塞孔工艺已有部分 开始实施,但因无详细的作业指引,在实际实施过程 中多是据工程人员个人经验进行拟定生产条件,存在 异常隐患。
二:可行性分析
3.压合塞孔现况
除胶不净异常
电镀后打磨花板
压合塞孔料号生产过程中问题分析发现,层压塞孔主 要问题为塞孔不后除胶不净合电镀后打磨花板;
三:实验验证
1.设计理论(使用半固化片流胶将环氧树脂填满范围)
2.设计实验方案(依照板厚与孔径进行测试)
压胶孔数 0.2mm-0.3mm 0.5-0.6mm 8965 8965 8965 3545 3545 3545 备注
1.设计理论(使用半固化片流胶将环氧树脂填满范围)
2.设计实验方案(依照板厚与孔径进行测试)
压胶孔数 0.2mm-0.3mm 0.5-0.6mm 8965 8965 8965 3545 3545 3545 备注
芯板厚度
孔径
半固化片
残铜率 75% 75% 75%
0.25mm 0.2mm 0.3mm 0.5mm 0.6mm 1080 RC68% 0.3mm 0.4mm 0.2mm 0.3mm 0.5mm 0.6mm 1080 RC68% 0.2mm 0.3mm 0.5mm 0.6mm 1080 RC68%
层压塞孔工艺研究报告
编写:蒋小龙 审核:余 斌
日期:11/27
一:背景
• 随着电子产品不断发展,客户对产品可靠 性要求越来越高,为保证其可靠性,此类 料号多为使用树脂塞孔流程,导致产品生 产周期变长且成本上升; • 这使得开发压合树脂塞孔方式成为降低生 产周期、成本的唯一出路; • 优化提升厂内树脂塞孔制程能力;
0.3 mm
0.5mm
0.5mm
0.6mm
小结:压合除胶后孔口无明显残胶;
三:实验验证
5.实验结果(切片确认孔内品质)
小结通过外观检查、切片分析以及对应的数据计算得出满足层压塞孔初步条 件为:芯板厚度≤0.4mm,孔径≤0.2mm,压合填含胶可以满足要求;
四:结论
1.试板验证板厚0.25mm、0.3mm、0.4mm使用压合填胶塞孔径 为0.2mm、0.3mm、0.5mm 、0.6mm的埋孔,据试验标准及 切片结果可知,层压塞孔饱满,且无气泡、空洞等现象; 2.工程设计压合压胶使用高RC半固化片,铜厚≥35um,采用2 张半固化片压合; 3.通过与传统树脂塞孔工艺的成本进行比较可知,使用层压方 式塞孔在满足可靠性的基础上可有效的提高生产效率、降 低生产成本(能够让公司在未来的竞争中具有更大的优 势)。