2发电机调试报告
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
山西西山热电有限责任公司2号机组调整试验报告
(发电机、变压器系统)
山西世纪中试电力科学技术有限公司
二OO六年三月
目录
1 概述
2调试依据及标准
3调试目的
4主设备规范
5并网前的检查
6启动试验
7 同期系统检查
8 并网后检查
8 结论
9 附录
1 概述
西山热电工程2号机容量为50MW,上海汽轮发电机有限公司生产,双水内冷冷却方式。自并励静止励磁方式,采用双自动励磁调节装置,由上海发电设备成套设计研究所提供。发变组采用国电南京自动化有限公司生产的801C型数字式和南京南瑞继保电气有限公司RCS—985系列发电机变压器成套保护装置。
电气启动调试由山西电科院世纪中试承担。具体工作范围及职责,按《火电工程启动调试工作规定》与西山热电签订《合同》及有关《分工协议》进行。试验工作由山西电科院世纪中试统一指挥,各单位密切合作,确保启动试验能够安全顺利进行
西山热电的一次主接线图附后。
2调试依据及标准
2.1 《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程(1996年版)》2.2 《火电工程启动调试工作规定》1996.5。
2.3 《火电工程调整试运质量检验及评定标准》1996年版
2.4 《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分)
2.5 国家标准《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150-91)。
2.6原能源部颁发的《继电保护和安全自动装置技术规程》(DL400-91)。
2.7设备制造厂家有关技术说明书和调试大纲。
3 调试目的
3.1按《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程(1996年版)
及其相关规程》要求,完成西山电厂工程电气启动试验。4主设备规范
4.2主变压器铭牌
4.3 主变高压侧开关
4.4 220KV线路断路器
4.5发电机出口断路器
4.6发电机电压互感器铭牌
5 并网前的检查
5.12号主变开关202两侧假同期检查正确
5.22号发电机开关502两侧假同期检查正确
5.3保护定值校对无误
6启动试验
6.1 额定转速下发电机短路试验
试验目的:确定发电机特性参数是否符合出厂参数,CT二次回路的完整性,检查保护动作的正确性与灵敏性,录制发电机短路特性曲线,检查发电机CT二次回路正确性。
试验结论:与厂家试验数据相近,满足定值要求。
相关数据及特性见发电机短路试验附录
6.1.1 发电机出口短路K1点试验
6.1.2 发电机保护定值检查
6.1.3 主变、高厂变K2、K3点短路试验
6.1.4 变压器保护定值检查
6.3额定转速下的发电机开路试验
试验目的:此试验是指发电机以额定转速空载运行时,其定子电压与励磁电流之间的关系。它可以断定转子线圈有无匝间短路,也可判断定子铁芯有无局部短路,如有短路该处的涡流去磁作用也将使励磁电流因升至额定电压而增大,同时检查回路中PT的特性。
试验结论:PT二次回路完整,保护动作正确,保护动作灵敏。
相关数据及特性曲线见发电机空载试验附录
6.4发电机灭磁时间及转子过电压保护测试
在发电机空载额定电压为10.5kV,断开发电机灭磁开关Q02。测录发电机空载灭磁时间常数,分析发电机转子过电压保护值和发电机定子残压。
灭磁时间及转子过电压保护测试表
说明:U AB为发电机定子电压,波形图3跳开Q02的时间是在横坐标1.985秒的时刻。发电机残压是跳开Q02开关20秒后的电压。
灭磁时间及转子过电压保护测试参看录波图3、图4(局部)。
6.5 发电机一次相序检查为正相序
6.6 轴电压检查:
U1=10VU2=0.95V
6.7发电机四瓦绝缘检查:
(使用500V的摇表)1.5MΩ
6.9 定子残压检查:
7同期系统检查
7.12号发电机、变压器检同期试验
7.1.1 202-1、202-北刀闸、202开关在断开位置。
7.1.2合上1YH-4YH刀闸,检查一、二次保险投入良好,合上202-0刀闸。
7.1.3 合502开关发电机零起升压,作1YH-4YH的电压、相序,核相工作,投入502开关同期装置,装置指示应为同步。
7.1.4断开502开关,将小车拉至试验位置。
7.1.5 合202-1、202-北、202-0刀闸。
7.1.6 通知值长申请调度,合202开关系统向2号主变冲击。
7.1.7 作220kV母线PT与4YH的电压相序核相工作,投入202开关同期装置,装置指示应为同步。检查结果正确。
7.2 2号发电机变压器假同期试验
7.2.1 合上母线PT刀闸2北9,将202开关复合电压闭锁过流保护中的低电压退出,过流时间改为0.3秒(作为充电保护)。
7.2.2 合上202-0刀闸、202-1或202-北刀闸,但必须保证其中一把刀闸在断开状态。合上1YH、2YH、3YH、4YH刀闸,断开521、621开关。
7.2.3 合502开关,发电机升压至10.5KV,合502开关,检查同期回路。分别用“手动”“半自动”“自动”做202开关做假同期试验
7.2.4断开502开关并拉至试验位置,断开202开关,合202-1、202-北刀闸,通知值长申请中调合202开关,系统向2号主变冲击。
7.2.5检查同期回路,准备用“手动”“自动”做502的假同期试验,并录波,录波见附图。
7.2.6恢复202开关复合电压闭锁过流保护的正式定值。
7.3 2号发变组同期并网试验
7.3.1 恢复失灵保护接线,拆除母线差动11LH短封线,投入发变组保护关主汽门回路压板。
7.3.22号发电机组运转正常,机、炉均具备带负荷条件。7.3.3联系值长,2号发电机组准备并网。
7.3.4 合上202-1、202-北刀闸,合502开关FMK开关,发电机带主变零起升压。
7.3.5 经值长同意后,用“自动”准同期方式合202开关,将2号发电