抽油机井耗电构成与节电降耗措施

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抽油机井耗电构成与节电降耗措施

摘要:随着油田开发时间的延长,开发成本的逐年增加,结合生产实际降低抽油井运行电费成为基层采油队降本增效的主要手段。笔者结合采油队技术工作经验,全面分析有杆抽油井的耗电因素,制定了合理的节电降耗措施,取得了较好的经济效益。

关键词:有杆抽油井耗能节电措施

1 引言

抽油机井耗电属油田开发耗电大户。抽油机井节能降耗的关键就是在保证一定原油产量,或产液水平基本不受影响的情况下,尽可能地减少耗电量。河口采油厂采油四矿采油2队2011年度抽油机井全年电费占全队总成本的39.5%。有效地降低有杆抽油井耗电量,是降本增效、增强采油队竞争力的有效途径。全面分析有杆抽油井的耗电因素,制定合理的节电措施,是降低有杆抽油井电量成本的关键。

2 有杆抽油井耗电量构成分析

有杆抽油井耗电可以看成由三部分组成:

(1)井筒耗能:提升产液量举升到井口所耗电。

(2)抽油机、电机耗能:抽油机四联杆机构、电机、皮带、毛辫子传动、电机损耗。

(3)电路损耗:变压器、电缆铜损、线损及附加损耗。

3 有杆抽油井节电措施及效果

降低有杆抽油井耗电量涉及到采油队生产、技术、管理的方方面面,是一项系统工程。我们针对有杆抽油井耗电量的组成部分,有的放矢的采取措施,取得明显效果。

3.1 井筒耗能

3.1.1优化生产参数

(1)上提泵挂

沉没度的大小与油井产液量、油气比、原油粘度、含水等因素有关,一般来讲,动液面在保持一定的情况下,并不是沉没度越大越好,而是有一个合理的界

限。计算时一般取沉没度为300米,稠油井400-500米。具体到生产中就是上提泵挂。

(2)降低冲次

河口采油厂目前大规模应用自己的专利技术一节能减速器来实现降低冲次,节能减速器由一个轴承支座和两个大小不同的皮带轮组成,大皮带轮与电机通过皮带相连接,小皮带轮与抽油机皮带轮通过原皮带相连接。启动电机后,电机的皮带轮通过皮带带动大皮带轮转动,减速后通过中轴传给小皮带轮(减速比为电机皮带轮直径与大皮带轮直径之比),小皮带轮获得大转矩、慢转速后,通过抽油机原皮带带动抽油机慢冲次运行。

3.1.2 热洗加药降粘

抽油杆在井筒中的摩擦力会显著增加悬点最大载荷,减少悬点最小载荷,加大载荷的变化幅度,这不但给抽油机的工作带来不利影响,而且使功率消耗大大增加。对于采油队来说油稠与结蜡是造成抽油杆在井筒中的摩擦力显著增加、抽油机负荷上升、单井耗电量增加的主要原因。加药热洗作为油井日常清蜡、降粘等日常维护工作的主要手段,可以有效地降低抽油机负荷,减少了油井耗电量。

3.1.3 调整参数

针对3口高单耗抽油机井,采取换大泵、调小冲次措施,平均泵径增大15mm,冲次降低2.6次/min,泵效提高8.1个百分点(表1)。

3.2抽油机电机耗能

3.2.1及时调整抽油机平衡

抽油机平衡不良时会出现发电现象,导致大量电能损耗。抽油机平衡越差,电机输入功率越大,耗电量越高。电流法反映平衡的抽油机井应用功率法调平衡后,平均单井输入有功功率下降1.3kw,平均日节电35kw.h,

3.2.2合理匹配电机,有效降低电机功率,减小电机空耗损失

当电机负载率低于20%时,随着负载率的提高,电机运行效率上升幅度较大,当电机负载率高于20%时,随着负载率的提高,电机运行效率上升缓慢,当电机负载率高于40%时,随着负载率的提高,电机运行效率基本稳定在90%。

根据抽油机电机运行工况特点,确定20%-40%为抽油机电机经济负载率。

适度降低电机功率,不但能提高电机负载率,而且可以降低电机空耗产生的无功功率损失,减少耗电量,提高系统效率。

为了对现场的换电机工作进行指导,通过试验、摸索,总结出选择抽油机电机功率的光杆功率法,即根据光杆功率选择抽油机电机额定功率。对负载率低的电机进行“大调小”,可以达到提高抽油机电机负载率,实现节能的目的。2012年以来,对电机重新进行匹配,有效降低有功功率。

3.1.3落实抽油机保养、调整工作

抽油机各部件松动或润滑保养不好,造成皮带及抽油机各部件之间的摩擦、打滑、变形,致使抽油机不平稳运行,从而无功耗电,对此认真落实机械设备的紧固、润滑、保养、调整工作,按时进行一保、二保,确保抽油机正常运转。所有抽油机全部安装电机固定顶丝,真正做到及时调整。

3.3 偷电线路耗能

针对部分油井绝大部分为低压井、低压电缆长、电器设备老化严重、耗能偏大等现状在管理局的支持下进行了节能技改工作:(1)将原来变压器容量较大的更换为小容量的变压器,S11的卷铁心变压器代替了原来S7及S7以下的高耗能变压器,降低变压器损耗,减少了变损电量;(2)将油井电气设备的运行电压由400V升级为1140V,降低了设备的损耗;(3)将380V刀闸控制柜更换为1140V 电容补偿柜提高功率因数。

3.4加强常规油井管理

3.1.1对泵漏井检泵

对因井下泵漏失量大,造成无效功率损失大,单耗高的抽油机井,累计采取检泵措施62口井。泵漏检泵后,平均沉没度降低325.5m,平均泵效提高40.3个百分点。

3.1.2对无效功消耗大的抽油机井,加强生产运行管理

抽油机井传动部分润滑程度、盘根松紧状态、平衡状况和结蜡情况直接影响抽油机单耗,加强油井生产管理、规范生产运行是降低抽油机单耗的根本。在实际生产中重点对抽油机调平衡前后能耗变化情况进行统计对比。2012年以来,针对不平衡抽油机井累计采取调整措施25井次,平均吨液单耗降低0.22kWh/t。

3.1.3应用节能电机和节能控制箱

针对因抽油机井配套电动机装机功率偏大造成的高单耗,采取更换装机功率小的节能型电动机或对普通电动机进行节能改造,共计3台。该措施实施前后,功率利用率提高1.6个百分点,平均功率消耗减少1.5kW,节电率23.2%。

3.5 取得了良好的节能效益

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