提高钢筋电渣压力焊一次焊接合格率
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作水平和整体素
6.1.5 对策实施:
质。
程海峰 赵春芬 刘胜之 朱玉兵
于 洋
牛文波
2004 4.25
2004 4.25 2004 4.26
2004 4.25
2004 4.26
实施一:切筋机两侧下料的施工人员负责检查钢筋端头的断面,并利用切筋机来找平、
矫直钢筋断面,以保证对焊时钢筋端面充分接触,均匀受力。钢筋班加强了自检、互检,
兵。
训。
钢筋对焊工操作时
延长加压时 确保钢筋端 延长加压时间,保 4 预热不足 间,增大焊 头的预热 证额定的电压、电
接电流。 度。
流,使钢筋端头充
分预热。
对所有参加钢筋对
焊的工人进行培
加大培训工
5
操作人员
熟练掌握操 训,并现场示范,
作范围和力
培训不够
作规程。 提高工人的整体操
度。
82h
优良
5 牛文波 男 33 大专
施工员
组员
76h
优良
6 金洪波 男 32 大专
质检员
组员
76h
优良
7 于 洋 男 23 中专
技术员
组员
76h
优良
8 程海峰 男 30 高中 钢筋班长 组员
72h
优良
9 赵春芬 男 40 高中
培训不够
锻速度等参数。因此,它是要因。
12
焊工虽然缺乏经验,但只要认真、细心的按规范操作就可
缺少经验 以克服。所以,它不是要因。
否
本部门各项管理制度齐全,特别制订了《质量奖惩实施细 13 责任心不强 则》,还定期开展劳动竞赛,所以责任心不强,只是个别 否
现象,不是要因。
第 4 页 共 10 页
5.1 活动目标:小组成员通过对上述调查结果的充分讨论和研究,确定了以下目标: 5.1.1 竖向钢筋电渣压力焊焊接一次合格率达到 97%以上; 5.1.2 确保工程质量,防患于未然,消除钢筋工程的质量隐患; 5.1.3 继续锻炼 QC 小组攻关能力,提高全组人员自身素质。 5.2 可行性分析:小组成员经过讨论,认为实现目标有以下有利条件: 5.2.1 小组结构合理,技术全面,有多年 QC 活动的实践经验; 5.2.2 参加职工积极性高,有市场危机感,能够认识到只有出精品工程,企业才有发展; 5.2.3 质量体系文件将其列为特殊过程,需要重点监控; 5.2.4 提高工程质量,降低工程成本,是全公司共同关注的事情,各部门能给予很好配合。 6.活动情况 6.1 第一次 PDCA 循环
4 2
47 49
8 4
94 98
6 弯 折 1 50 2 100
6.1.2 因果分析:
频数 (N)
提高钢筋电渣压力焊一次焊接合格率
累计频
N=50
率(%)
小组成员根据调查结果各抒己见,从多种
角度深入研究和分析了焊接接头轴线偏移和夹 渣产生的原因,并归纳成成果分析图。(见图
钢筋直径 (mm)
焊接电流 (A)
焊接电压(V)
电弧过程
电渣过程
U2-1
U2-2
焊接通电时间(S)
电弧过程 电渣过程
t1
t2
16
200~250
40~45
22~27
14
4
18
250~300
不正 所以,当钢筋安放不正时,很容易被发现并及时调整过来。
9
顶段速度 经过试验发现顶锻时的压力和速度不够,直接影响钢筋的 是
及压力小 焊接接头质量。所以,它是要因。
10
经过一段时间的检查发现顶锻时的预热程度不够,直接影
预热不足
是
响引弧之后的烧化速度。所以,它是要因。
11
操作人员 由于钢筋电渣压力焊培训工作做的不到位,现场的对焊人 员不能掌握对焊的操作要点,也不能控制好烧化速度、顶 是
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电压、电流、焊接时间及钢筋直径等多方面的因素。为此我们请有经验的技术人员指导操
作,现场讲解,利用业余时间加强岗位练兵,使操作者摸索出了合理的预热时间,最终达到
灵活掌握合适的预热程度,并根据实践经验总结出了电渣压力焊焊接参数。(见表五)
表五 钢筋电渣压力焊焊接参数表
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表二 统计结果分析表
序 号
项目
频 数
累计 频数
频率 (%)
累计 频率 (%)
1 轴线偏移 25 25 50 50 2 夹 渣 12 37 24 74
3 焊包不均 6 43 12 86
4 5
表焊面包微下熔淌
再落下反复几次,确保轴线错开在2mm以内,否则将重新调整夹具,直到合格为止。现在,
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现场所使用的夹具均已调试完毕并检查合格,可以使用。
实施三:施工过程中,钢筋对焊是一个关键的工序。对具体操作对焊机的施工人员的
要求比较严,必须有一定的对焊技术控制好顶锻速度和顶锻压力,从而确保电弧过程的延
6.1.1 现状分析:目标确定后,小组成员对上述调查结果进行了统计分析,得出统计结果
分析表。(见表二)
由表二,我们绘制了排列图。(见图三)
从排列图中我们可以看出,轴线偏移和夹渣是影响钢筋电渣压力焊一次焊接合格率的
主要问题。为此,我们 QC 小组针对这两个主要问题进行了原因分析。
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301 国防工程项目部竖向钢筋电渣压力焊施工QC小组成立于 2004 年 4 月 5 日。小组
成员 10 人,由公司经理担任组长,项目经理、技术负责人担任副组长。小组基本情况见表
一:
小组名称 课题名称 小组类型 活动日期 小组成员 活动频率
表一 QC小组概况
竖向钢筋电渣压力焊施工QC小组
成立时间
工过程的质量; 3.2 钢筋电渣压力焊焊接质量的提高,能有效降低钢材的损耗量,节约钢材,从而达到降
低成本的目的; 3.3 竖向钢筋电渣压力焊技术较搭接绑扎和手工电弧焊工艺操作复杂,在以往的施工中一
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直存在着轴线偏移、接头夹渣、焊包不均等质量通病。 4.现状调查
职务
组内 职务
TQC 教育时间
TQC 考试成绩
1 王全良 男 35 大学 公司经理 组长
82h
优良
2 朱玉兵 男 35 大学 项目经理 副组长
82h
优良
3 王 泉 男 27 大学 技术负责人 副组长
82h
优良
4 王晓明 男 41 大学 技术指导 组员
6
夹具松动 上述两个问题的影响因素之一,但并不构成主要因素,因 否
为夹具松动的问题在现场很容易解决。
因长时间的使用磨损,致使上下钳口中心不固定,如果焊
7
上下钳口同 工调不好就有误差。有时闲杂人员乱摆弄也能造成误差。
是
心度未调好
所以,它是要因。
8
钢筋安放 辅助工安装好夹具,必须经焊工检查后才能放焊剂,施焊。 否
直,断面平
未矫直 钢筋弯头。
工人,负责检查、
整。
矫直钢筋端部。
夹具上下钳 钢筋对焊工及时检
2
上下钳口同 经常维修夹 口中心在一 查钳口,当其损坏
心度未调好 具。
条直线上。 时应立即更新。
利用业余时
聘请经验丰富的焊
3
顶段速度 间加强练
确保顶段速 工技师加强岗前培
及压力小
度及压力。
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提高钢筋电渣压力焊一次焊接合格率
提高钢筋电渣压力焊一次焊接合格率
中铁十三局集团有限公司竖向钢筋电渣压力焊施工 QC 小组
1.工程概况
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2003 年我公司承建了 301 国防工程第一标段。该工程主要由综合办公楼、机关食堂、 军史馆、连廊组成。综合办公楼工程为核心工程,主体为框架结构,地下一层,地上九层, 总建筑面积 19994 m2。其中竖向钢筋直径以Φ25 为主,其它有Φ22、Φ20、Φ18 钢筋,接 头数量较多,共计 26444 个。为保证施工质量、降低工程成本、加快工程进度、减轻工人 劳动强度,我们采用竖向钢筋电渣压力焊焊接技术。同时,为确保钢筋接头一次焊接合格 率,我们开展了QC小组活动。 2.小组概况
2004 年 4 月 5 日,我们组织 QC 小组成员对一层框架柱钢筋电渣压力焊接头质量进行
检查。共抽查 500 个接头,不合格的 50 个。其中:轴线偏移的 25 个;接头夹渣的 12 个;
焊包不均的 6 个;钢筋表面微熔的 4 个;焊包下淌的 2 个;接头弯折的 1 个。合格率仅为
90%。 5.活动目标及可行性分析
时充分及电渣过程的短而稳定。经过QC 小组商讨后,征得了本部门领导同意,加强了对钢
筋对焊工的理论培训和现场培训,使他们能够将理论与实际相结合进行对焊操作,确保对
焊接头的质量。培训后,施工人员一致认为通过学习增长了很多知识,使自己的理论水平
和操作水平提高了一个层次,对施工生产很有益处。 实施四:钢筋对焊时的预热过程并不是每一个钢筋对焊接头都一样的,它涉及到焊接
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6.1.4 制定对策:
提高钢筋电渣压力焊一次焊接合格率
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针对以上影响钢筋焊接质量的主要原因,我们制定了相应的对策。(见表四)
序 要因
号
对策
表四 要因对策表
目标
措施
负责人
完成 时间
钢筋下料时,切筋
钢筋端部矫
1
钢筋端部 调直或切掉
机两侧搬运钢筋的
夜间施工
否
不会影响焊接质量。
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2 钢筋锈蚀、 由于“零库存”的管理制度,现场使用的钢筋都是新进场 否 油污 的,锈蚀、油污只是偶然现象,所以,它不是要因。
3
焊剂随用随进,不库存,而且使用前已经过严格的烘烤,
焊剂潮湿 所以焊剂受潮的可能性不大。
否
在钢筋下料的时候没有正确的利用机具,造成钢筋断面不
2004 年4 月5 日
提高钢筋电渣压力焊一次焊接合格率
现场型 2004.4.5 ~ 2004.6.5
小组登记号
04ZT13—6—01 05ZT13—6—06
10 人
QC教育时间
平均 77.2 小时
4 次/月, 出勤率 100%
循环次数
2 次
小组成员简介
序
性 年 文化
姓名
号
别 龄 程度
同时质检人员进行复检,严格控制每一个钢筋断面的质量。对策实施后,每根钢筋的两个
端面已均能满足焊接要求。 实施二:机械维修工经常性地对电极钳口进行清理、补焊,以保证电极的完好无损。
电焊工反复调整夹具上下钳口,矫正同心。同时,质检人员对夹具逐一进行检查。具体检
查办法是:将被焊钢筋2根分别固定在上钳口和下钳口,使其端面重合,然后将上钢筋抬起
轴线 接头 焊包 表面 焊包 接头 偏移 夹渣 不均 微熔 下淌 弯折
四、图五) 图三:影响钢筋一次焊接合格率因素排列图
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材料
钢筋端部不平、有弯头 钢筋端部 未矫直
机械
夹具不合格
接
夹具不同心
上下钳口同心
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6.1.3 要因确认:
提高钢筋电渣压力焊一次焊接合格率
小组成员针对两个因果图中的 13 个末端因素(相同因素按一个计),通过调查分析,
现场验证等多种方法,逐一进行了确认。(见表三)
表三 要因分析表
序号 末端因素
末端因素分析
是否 要因
1
夜间施工时,现场有足够的照明设备,完全具备焊接条件,
4
钢筋端部未 齐、有弯头,这样一来即使钢筋同心,端部也会错开,造
是
矫直
成钢筋轴线偏移。
夹具已校验合格后才投入使用,而且在夹具选择上,我们 5 夹具不合格 使用的是上下钳口夹距长、直角槽、加工精度高的夹具, 否
确保钢筋易找同心,夹住后不易晃动。
当夹具松动时,在对焊的时候对焊机必然活动,虽然也是
电焊工
组员
72h
优良
10 刘胜之 男 45 高中
电焊工
第 1 页 共 10 页
组员
72h
优良
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3.选题理由
提高钢筋电渣压力焊一次焊接合格率
3.1 钢筋电渣压力焊焊接质量的好坏,直接影响钢筋的机械(物理力学)性能,从而影响
整个工程质量。要想创优质工程,确保向顾客提供优质产品和优质服务,必须严把钢筋加
头
度未调好
轴
操作水平低
操作人员 培训不够
缺少经验
ຫໍສະໝຸດ Baidu人员
方法
钢筋安放不正 环境
线 照明不足
偏 夜间施工
移
图四:轴线偏移成果分析图
材料
机械
焊
焊剂潮湿 钢筋锈蚀、油污
对焊机稳定性差
接
夹具松动
接
操作水平低
顶段速度
操作人员 培训不够
及压力小 责任心不强
预热不足
人员
方法
环境
头 照明不足
夹 夜间施工
渣
图五:焊接接头夹渣成果分析图