机组长周期运行总结
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机组长周期运行总结
篇一:电厂机组长周期运行措施
神华亿利能源有限责任公司电厂
机组长周期运行控制措施
批准:朱宏
审核:杨明喜
编制:设备技术部
20XX年1月1日
通过20XX年电力公司提升运营效率锅炉燃烧优化调整活动,神华亿利电厂燃烧小组成员针对各阶段调整试验的不足,不断完善参数控制。在继续保持机组低床压、低氧量、控制总风量运行基础上,为了保证我厂机组长期经济运行,现制定如下措施:
一、目的:
为了确保神华亿利电厂1、2、3、4号机组安全稳定运
行,预防非计划停运。保证机组连续运行大于120天,实现180天最终目标(调停机组无检修累计计算)。
二、时间:20XX年1月1日—20XX年12月31日
三、组织措施:
组长:刘利平
副组长:朱宏李宝明
成员:杨明喜、夏传弟、李永红、李亚祥、边银
四、工作重点:
严格执行各项措施,各部门巡检员、点检员增加现场设备点巡检次数,对所有转动机械严格执行设备定期轮换制,加强各转动设备轴承温度、冷却水温度、油温的检查力度,发现温度有异常时,立即进行处理,做到重点设备重点检查。
五、控制措施:
(一)锅炉专业措施
1、燃煤粒度调整:加强入炉煤煤质、粒度管理,运行人员根据
锅炉燃烧情况及时调整入炉煤变化;在燃煤发热量3800大卡以上时尽量采用最大15mm粒径的筛板上煤,当发热量小于3800大卡时,采用最大粒径10mm上煤,并且10mm粒径比列小于5%。同时低床压、低负荷运行时采用最大粒径10mm的筛板上煤。
2、二次风门比例调整:在机组负荷140mw内,上二次
风开度增大时,锅炉主再热蒸汽温度能提高2-5℃,二次风开度定为上下风门开度为1:2;调整左右侧油枪助燃风分门开度,炉内床温偏差减小3℃,但尾部烟道两侧氧量偏差增大,为了控制氧量偏差,暂时规定左右侧油枪助燃风分门以调节氧量为主;调整前后墙二次风分门开度,炉内燃烧参数未见明显变化。
3、低氧量燃烧:锅炉在高低负荷时氧量在1-3%之间燃烧良好,飞灰含碳未有明显增加,运行中进一步降低氧量,控制锅炉总风量,降低各风机电流。
4、风机运行方式:继续保持单台高压流化风机、二次风机运行。
5、给煤机运行方式:机组正常运行中,各给煤机煤量尽可能均匀调整,禁止两侧给煤量偏大,以防水冷壁磨损。
6、返料器松动风与返料风阀门开度调整:在单台高压流化风机运行状况下,松动风阀门开度保持20%、返料风阀门开度在25%;当两台高压流化风机运行时,松动风阀门开度保持30%、返料风阀门开度在45%。这样既保证锅炉返料正常,又能降低高压流化风机电流2A,同时有利于炉内循环灰蓄积。
7、一二次风量比列调整:在保证一次流化风量前提下,增加负
荷时先增加二次风量,当二次风量不足时,增加一次风
量补充燃烧氧量;降负荷时,先降一次风量,当一次风量降至160Knm3/h,降低二次风量,运行中逐渐降低一次风速率,减小锅炉磨损。
8、风帽改造后锅炉运行方式:我厂#2、4炉一次风机改为变频方式运行、风帽更换后已经不漏渣,继续深度调整低床压、低一次风量运行,合理控制一、二次风配比;对#1、3炉风帽未更换前,在控制风帽漏渣量基础上,维持恒定一次风量运行,机组尽可能保持高负荷经济运行。
9、锅炉暖风器运行调整:进入冬季后,各锅炉暖风器随机组运行及时投入,提高一、二次风空预器入口风温至30℃,机既保证空预器低温腐蚀,又提高了一二次风进入炉膛温度,提高锅炉燃烧效率。
10、锅炉床温高调整:我厂#4炉夏季以来锅炉床温一至偏高,锅炉满负荷运行时,床温在965℃,采取以下措施:1)锅炉正常运行时,炉膛负压保持在0—-50pa,在流化良好、床温允许范围内尽量降低一次风风量。
2)在锅炉中部差压降低时,稍增加料层厚度(运行中一次风量在300km3/h时,保持风室压力在15.0—16.0kpa)。
3)分配机组负荷时,无特殊原因优先降低#4机组负荷,降低总风量,减少细料夹带。
4)堆煤场煤质进行化验,掌握煤场各处煤质情况,当#4炉中部差压低于800Kpa时,#4炉需要上灰分大于20%煤
质。
11、冬季机组低负荷特殊方式运行调整:我厂进入冬季以后,由
于受到电网负荷限制,机组长期在低负荷运行,夜间负荷最低在60mw,锅炉燃烧不稳定,燃烧调整(:机组长周期运行总结)小组针对该情况进一步优化了锅炉运行参数及安全运行措施,确保机组安全稳定运行。
1)机组负荷分配情况:#1炉由于风帽未改造,低负荷燃烧不好,漏渣量大负荷最低带至120mw。其它机组在夜间分别可以带至60mw。
2)由于#1炉漏渣量大要求#1炉一次流化风量不低于270Km3/h,#2炉在6-8万负荷时一次流化风量维持在
170Km3/h,#4炉在60-80mw负荷时一次流化风量维持在160Km3/h(#2、4炉低风量运行是为了维持床温);当入炉煤粒度明显偏大时,注意一次风量不要小于170Km3/h,以防炉内流化不良发生结焦事故,机组在低负荷运行期间,每班通过各燃烧器及二次风管道观察孔对炉内燃烧、流化情况检查两次并做记录。
3)负荷低于100mw时,#1炉床压维持在11.5-12.5kpa,#2、4炉尽量维持在10-12kpa。
4)负荷100mw以下时,值长派值内锅炉专业熟练人员对水汽盘监盘,发现自动跟踪不好时立即解至手动调整;如
主汽压力低于7mpa时,水位不得投自动,必须人为手动调整。
5)各值注意入炉煤煤质变化,运行中负荷60mw及以上时加强对主汽压力监视调整,主蒸汽压力不得低于10mpa,以防主蒸汽压力过低造成水位波动难以调整。
12、运行参数控制指导卡制定:燃烧调整小组成员根据优化调整结果制定运行操作卡(见附页),规定不同工况各运行参数,指导运行
篇二:电厂机组长周期运行管理制度
企业标准
电厂
机组长周期运行管理制度
(Q/shYL-207-75)
讨论稿
20XX—月--发布20XX—月--实施
发布
目录
1目的2
2适用范围2
3引用标准及关联子系统2 4专用术语定义2
5执行程序2