转动极板介绍与案例

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反电晕现象导致电场空间负电荷极大
减少,运行电压降低,除尘效率急剧下降。
反电晕严重影响除尘效率
克服常规电除尘器固有缺陷的研究
研究内容 电极的清洁化 控制电荷 采用措施 刷除 洗涤 脉冲供电 间歇供电 使用技术 刷子转动或电极转动 湿式电除尘器 追求电流密度小分布均匀 超低温或高温电除尘器,掺 烧比电阻低的煤,SO3, NH3 或水调质 选择适宜的锤重及电极构造; 配置导流片,阻流板和气流均 布装置;降低电场高度,设置 槽形极板.采用转动极板.
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粉尘排放 电场能耗
280mg/Nm3 1228kW
37.9mg/Nm3 减排86% 506kW 节能58%
项目概况
包头第三热电厂2×300MW发电供热机组原来配置的静电除尘器,由于煤质等变化,造 成电除尘器效率降低,出口含尘量增加。粉尘量的增加,导致脱硫GGH运行阻力增大和堵塞 等问题,当时已严重影响后续脱硫设备的顺利运行,也影响了脱硫石膏的品质。除尘器除尘 效果不好,需要提效;另外希望通过先进的供电和控制方式,减少除尘器的日常用电量,达 到节能的目标。
1973年美国专利3,912,467
转动极板技术在国外的发展历史
1982年8月6日,由日立工程公司在美国麻省 的高压工程公司的3,912,467专利的基础之上 做了改进以后,向美国专利商标局申请专利, 并于1984年得到授权专利号为4,440,552,专 利名称“静电除尘器”。这些专利到目前都 已经超过了美国规定的20年的保护期限。
大量电除尘器达不到50mg/m3标准的原因
1 场地限制 欧美地区电除尘排放大多在10-20mg/m3,电场5-7。而我国以3-5电场为主。
2 煤含灰量大 煤炭价格上涨以后,发电厂主要用高灰分的劣质煤。
3 电除尘器的两大固有缺陷 振打扬尘和反电晕的问题限制着除尘效率的进一步提高。 4 电除尘技术较落后 1980’s电除尘技术从国外引进后,再创新较少。
转动极板技术在国外的发展历史
2006年,天明环保邀请国内行业专家进行新 技术研发论证后,确定了环保新技术研发的 方向,转动极板电除尘技术就是其中之一。 并于同年获得浙江省科学技术厅重大科技专 项计划经费支持,计划编号:2006C11225。 在项目科研项目经费资助下,开发了转动极 板电除尘器控制系统,并取得专利号为 201020300494.9名称为“全闭环转动极板式 静电除尘控制器”等两项专利授权,以及 “天明电除尘专家系统软件”等3项软件著作 权。
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原除尘器的主要问题
电除尘器电场运行参数中,二次电流较大,平均板电流密度超过0.3mA/m2,电 压值偏低,除尘效果不理想,电除尘器出口粉尘排放值在300mg/Nm3左右。根 据煤的参数,灰的参数和电场运行参数推断,目前电除尘器存在如下问题: (1)燃煤的干燥无灰基挥发份39%左右,根据GB 5751《中国煤炭分类标准》, 已超出烟煤的高值37%。该煤的煤化程度较低,介于烟煤和褐煤之间,在国际上 称为亚烟煤(Subbituminous coal)。这种高挥发份的煤,燃烧后产生的飞灰中的细 颗粒比例较高,细颗粒容易被气流带走,振打引起的二次扬尘问题严重。 (2)从电场的运行参数来看,二次电流都比较大,而电场的二次电压却较低, 在40kV左右。粉尘的驱进速度ω∝U·0。6,粉尘在电场中所带的电量与电场的二 I 次电压的峰值成正比。在这样的电场参数下,尽管电场电流大,但由于电压低, 所以,粉尘的驱进速度仍然较低,除尘效率仍然不理想。
转动极板电除尘器简介
转动极板电除尘技术,是将传统电除尘器的阳极板改造成可以转 动的形式,并把传统的振打清灰方式改造成旋转刷清灰。可以保证出 口粉尘浓度远低于50mg/m3。
转动极板电除尘器概述
振打清灰
旋转刷清灰
常规电除尘器的固有缺陷: ①常规电除尘器难以有效避免由二次扬尘所造成的 功能损失。
无论采用何种振打方式清灰,都必然引起振打扬
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包头第三热电厂300MW机组转动极板电除尘器改造施工
包头第三热电厂300MW机组除尘器改造后投运
合同要求: 出口粉尘浓度小于50mg/Nm3 比改造前节能40%
转动电极除尘器的应用实例-广东江南发电厂
广东江南发电厂
序号


单 位 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3
降低粉尘比电阻
低温,或高温电除尘器,燃 用混合燃料,采用烟气调质
控制振打强度,追求加速 度均布;均布气流,堵漏, 防窜;降低粉尘沉降距离, 增加粉尘逃逸前的拦堵.
减少扬尘
克服常规电除尘器固有缺陷的研究
转动极板电除尘器在克服常规电除尘器固有缺陷方面 具有综合效能:
●转动极板可以达到彻底清灰,实现电极清洁化。
节能减排新技术
转动极板电除尘技术介绍 及300MW机组转动极板技术成功案例剖析
杭州天明环保工程有限公司 (浙江信雅达环保工程有限公司)
www.hztianming.com
转动极板技术在国外的发展历史
转动极板电除尘技术,早在1973年4月6日, 由美国麻省的高压工程公司(High Voltage Engineering Corporation, Burlington, Mass)向美国专利商标局申请专利,于1975 年得到授权,专利号为3,912,467,专利名称 “电极可移动的静电除尘器”。
是将该技术最早应用到 钢铁行业的供货商
转动电极电除尘器概述
2010年天明环保公司已制定并 实施了转动电极除尘器的企业标准, 在Q/TM11-2010企业标准 里面,对转动电极除尘器的定义、 术语、分类、技术要求、加工制造、 安装调试等都做了详细表述.
转动电极除尘器 已通过国内首台套重大设备认定
欧洲静电除尘器粉尘排放小于20 mg/Nm3
以上数据主要来源于中国环保产业协会。 基准为一套600MW机组配套除尘设备。 常规电除尘器为5电场,转动极板电除尘器为3+1电场。
机理分析—消除二次扬尘
改造中转动极板一般设 在电除尘器末级或者末两级 电场。极板平行于烟气布置, 链条传动。极板清灰不是依 靠振打,而是凭借设置在极 板下端的清灰刷。当极板旋 转到电场下端时,清灰刷在 远离气流的位置对板面的粘 灰实行刷除。因此可以有效 地避免二次扬尘。
机理分析—避免反电晕
由于清灰彻底,极板表面洁净,更
加之末端电场的灰量极少,因此可以
使极板保持清洁的时间长,在两次刷 灰的间隔时间里,极板表面还不能形 成连续的粉尘层,无法建立强的粉尘 层电场,也就不出现由于粉尘层气隙
击穿所引发的反电晕。来自百度文库
机理分析—可以获得更优的电场环境
转动极板的收尘极可以采用大平板结构,与之对列 的电晕线可以获得更机动的线距配置,而不必接受条 形极板带宽的限制。便于针对不同的粉尘特性,在保 证尘粒充分荷电的前提下创建足放电、高场强、均分 布的收尘电场环境,而不必象常规电除尘器那样,凭 借减小或者牺牲电晕电流来推迟反电晕的发生; 转动极板的平板式电极配置还有利于组织气流, 减少紊流影响。
尘。这些扬尘发生在前级电场,其后级的电场对它将 还有一次再收集的补救机会,但是发生在最末级电场 时,常规电除尘器就只能任其随气流逃逸,造成出口 排放量增加。
单电场效率-后级电场扬尘严重
常规电除尘器的固有缺陷 ②常规电除尘器难以有效克服由极板粘灰所造成的功能损失。 荷电粉尘到达极板后,由于
静电吸附力,粉尘成分化学粘
转动电极电除尘器概述
率先获得专利证书
转动电极除尘器概述
是目前该技术最早获得电力行业 入网证的供货商
转动电极电除尘器概述
国内最早建立的1:1转动极 板样机
转动电极电除尘器概述
该技术应用最多
是将该技术第一个应用到 300MW机组的供货商 是唯一将该技术出口到国外 的供货商
转动电极电除尘器概述
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实施方案
1. 拆除原有电除尘器的第4电场的内件(包括阴、阳极系 统,阻流板,振打系统,灰斗),把原来的第4电场改 造成转动极板电场。 2. 在一电场采用高频电源HFHV,同时实现该供电分区 高、低压一体化控制。 3. 第2、3和4电场采用先进的基于ARM+DSP双32位中央 处理器的除尘器智能高低压一体控制器TM-III,增强 电场的供电功率;实现高、低压智能控制;具备阴、 阳极降压振打功能。
著地减小用电量,实现节能。
●安全:转动极板电除尘器耐高温、耐高湿、抗腐蚀、免拆换、 少维修,易操作、安全可靠性好。
●耐久:转动极板电除尘器检修周期能够满足发电主机安全需 要,能保证与发电主机同步投运,使用寿命长 。
●适应广泛:转动极板电除尘器能够适应于各种困难工况,可
以在电力,冶金,水泥,有色等行业的新建和改造工程中 应用;能够实现设备超大型化,可以实现在狭小地段内完
成对大烟气量的净化处理。
●性价比优:从达到相同除尘效率和使用寿命双重条件作考察, 转动极板电除尘器的技术经济指标最佳。
几种常见除尘器经济性比较
序 号 1 2 3 4 5 6 项目 运行费用,万元 检修费用,万元 一次性设备投资比 运行1年后总费用 运行10年后总费用 运行30年后总费用 常规 电除尘器 192 39 1.02 1 1 1 袋除尘器 483 388 1 1.21 2.31 3.02 电袋除尘器 422 166 1.15 1.24 1.80 2.16 转动极板 电除尘器 164 51 1.02 0.99 0.96 0.90


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300MW转动极板除尘器工程进度
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 2010年4月 2010年5月 2010年6月 2010年6月-2010年7月 2010年7月-2010年8月 2010年7月-2010年9月 2010年9月2010年11月 时间段 实际进度 技术介绍、现场调研 方案提交、业主考察 投标 工程设计 部件制造 安装与调试 运行 性能测试
●转动极板可以消除二次扬尘。 ●转动极板可以避免反电晕。 ●转动极板可以取得更合理的电极配置,建立更适合 扑集粉尘的收尘电场,达到更高的除尘效率。
●转动极板可取得更高的电场高度,实现设备大型化 。
转动极板电除尘器的卓越性能
●高效:转动极板电除尘器能够消除二次扬尘,最低限度减少极 板粘灰,避免反电晕,实现电极优化匹配,因此可以取得更 高的除尘效率。 ●节能:转动极板电除尘器一个电场能够发挥 2 个以上电场的作 用,节约了除尘功耗,再加之它消除了反电晕,因此可以显
这样的电场和气流环境能加速尘粒驱极,提高收
尘效率。
机理分析—可以构建超大型电除尘器
●常规电除尘器的电场高度往往受到限制。一方面极板过高 振打力传递难以达到远端,造成清灰不力。另一方面处于末 级电场板面上的积尘受到振打时,在大部分粉尘尚未落入灰 斗之前,就被气流携裹飘出了电场。为了减小这些缺陷造成 的不利影响,常规电除尘器的电场高度往往不可以太高(最 高15~16米),合理的电场长高比也要求保持在1以上。 ●转动极板不靠振打清灰,不考虑振打力传递,扑集到的粉 尘不会因振打扰动而随气流逃逸,清灰采用刷除法,粉尘不 必穿过电场空间降落,不会被气流携裹,因此它不发生扬尘 损失。它的电场高度可以建得更高(>20米),也不受电场长 高比的限制,这使它在设备大型化方面具有很强优势。 ●转动极板电除尘器能够建造高电场和减少电场数的特性, 可以显著地节约建筑占地,这为场地狭小而烟气量大的提效 改造工程提供了解决途径。


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原粉尘排放值 保证粉尘排放值
设计粉尘排放值 实际粉尘排放值
≥130 ≤65 ≤60 ≤30
印度LANJIGARH发电厂
本项目位于印度Orissa邦的Lanjigarh地区,是一个 年产300万吨的铝矿精练厂的配套项目,电厂将为铝 厂提供130~180MW的电量和850t/h(最大1000t/h) 的低压蒸汽,电厂配置5台320t/h高温高压煤粉锅炉。 印度兰吉加尔转动极板电除尘主要参数:320t/h锅炉, 烟气量72000m3/h,除尘器流通截面:288m2。双室 5+1电场,极板高15m,极距400mm,2×24个通 道。电场长度为5个3.5m常规电场,加一个3m长的 转动极板电场。
300MW机组配套电除尘器改造成功案例
2010年7月--9月,天明环保(信雅达环保)对包头第三 热电厂2号300MW机组配套电除尘器进行改造,运行接近两 月后进行性能测试,测试结果为: 出口粉尘浓度37.9mg/Nm3; 除尘器电场用电比改造前节能58%。
节能减排效果
序号 项目 改造前 改造后 效果
合力,和粉尘表面范德华力等多 重作用,使粉尘颗粒发生凝聚并 粘附在极板上。当清灰不力时, 将造成极板粘灰。严重的粘灰会
极大地妨害电场正常收尘。
极板积灰-引起电压降
常规电除尘器的固有缺陷 ③常规电除尘器难以有效克服由于反电晕所造成的功能损失。
高比电阻粉尘被吸附到极板上以后
释放电荷比较困难。当积尘达到了一定 厚度,就会形成电位差(U=j· d)建立 ρ· 粉尘层电场(E=U/d=j· ρ)。当粉尘层电 场足以将尘层气隙击穿时,发生反电晕。
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