加强注水工艺配套 改善油田开发效果
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加强注水工艺配套改善油田开发效果
【摘要】采油厂开发已进入开发后期,油层水淹状况复杂,井况恶化,注采问题日益突出,开采难度加大。通过强化注水管理、完善注水工艺技术配套措施,实现减缓老油田产量递减、控制含水上升的目的。
【关键词】油田注水工艺细分注水增产增注
随着油田主力单元开发程度的提高,含水上升加快,层间矛盾突出,能量不足,递减加大,严重影响了油田开发效益。注水是保持油藏压力,提高水驱效率的有效途径,还需要不断调整注采强度和水驱油方向,还需要不断调整注采强度和水驱油方向,提高注水波及体积,才能保持单元产量高位运行。本文以青海狮子沟油田为例,探索了注水工艺配套对改善油田开发效果的作用,采油厂成立注水项目攻关组,强化深层分注、中浅层增注措施,提高注水层段合格率。
1 开发后期油田现状和问题
狮子沟油田截止2010年12月底,狮子沟油田总井数81口,其中油井61口,开油井41口,注水井20口,开井14口,核实年产
油1.9×104t,核实累计产油37.5466×104t,核实年产水6.503
×104m3,核实累计产水55.8457×104m3,年注水13.4834×104m3,累计注水103.3927×104m3,年注采1.38,累计注采比0.847。目前油藏综合含水为76.95%,地质储量采油速度0.91%,地质储量采出程度17.3%,可采储量采油速度4.56%,可采储量采出程度86.51%,综合递减18.31%,自然递减22.5%。目前油田注水开发存在问题;
(1)注采矛盾突出,井网不完善,储量动用不均衡;由于堵塞以及地层渗透性差,水井欠注注不进,水驱效果差;
(2)层间非均质影响,层间水淹差异大,纵向上吸水剖面不均匀,层间低渗透段剩余油动用差;
(3)随着开发强度的加大,能量下降很快,边水影响突出,含水快速上升;
(4)分层注水受水质和油井连通性影响,层段合格率低。
对注水开发中“平面、层间、层内”三大矛盾,加强油藏开发动态分析,以“注上水、注好水、注足水、高效注水”为目标,强化以注水为核心的老区综合治理,推广应用注水新工艺,开展井网完善、注采调配、源头水质一体化管理,着力改善注水开发效果。注
采对应率提高到5.4%。通过治理,油田深层和中浅层注水符合率分别上升10.1% 和20.2%以上,夯实了油田稳产开发基础。
2 注水工艺配套新技术
2.1 分层注水工艺技术
形成了适应不同油藏、不同井况、不同开发阶段要求的精细卡封精确定位、液控式分层注水、双管大压差等分层注水工艺技术系列,进一步提高了分注率和层段合格率,可满足井深大,工作压差≤35兆帕,2~5层的井况分注要求。采用大通径防砂液控分层注水工艺,分层测试调配工作受管柱遇阻影响,增大了测调工作量,降低了水井测试数据准确性,分层注水效果难以量化。为简化投捞测试工作量,开展空心分注管柱测调一体化工艺技术研究,摒弃常规配水芯子,采用同心同尺寸可调节配水装置,分层级数不受限制,配水器内通径达46毫米,便于后期测试、调配工作。生产中,水井无需投捞注水芯子,调配采用无级调配方式,调配更精确,一次作业完成测试、验封、调配工作,降低了工作量及施工费用。在一级二段分注井中推广同心双管分注技术,逐步解决测调成功率低,分注合格率低的问题;在合注井中采用玻璃钢防腐油管笼统注水,解决注水管柱腐蚀穿孔问题。
2.2 欠注井治理技术
欠注井是个“老大难”,从形成原因入手,重点分析,分类治理。对油层物性差、启动压力高且分布零散的欠注井采取增压泵注水;对出砂欠注井,应用涂料砂、化学防砂等防砂工艺进行治理;对地层堵塞的水井则采取射流解堵、振荡解堵、复扩射等措施进行治理。共实施增注措施19井次,平均每口井日注水能力增加了106立方米。
2.3 压裂解堵技术
压裂工艺技术是低渗透油层试油配套技术的重要组成部分,也是提高单井产量和增加可采储量的关键技术,压裂工艺对低渗油层改造增产有一定作用,可以反复压裂。一是特低渗储层压裂技术。“深穿透、饱填砂”水力压裂是对付特低渗储层的一项压裂改造技术,在实践中得到进一步的完善和提高。二是浅油层压裂工艺技术,针对浅层油层原始含水饱和度高、温度低、压力低的特点,确定了“浅油层小井眼低成本开发”战略,围绕提高单井产量目标,开展浅油层压裂工艺技术研究与攻关取得成效。四是压裂液优化技术,有力地保证了低渗透储层压裂效果的提高。五是岩石力学参数及地应力测试技术,它使低渗透压裂优化设计技术得到较大提高。2012年以来进行了现场试验,采用压裂解堵技术有效率82%,平均注水压力
降低3.1mpa。
2.4 地层配伍以及精细过滤注水技术
加强转注前区块敏感性分析评价、油层保护和预处理技术研究,强化注入水质的配伍性监测工作,保证注水质量和注入水与油层的配伍性。同时,加强注水的精细过滤例如:某断块是独立小断块。长期以来,该区块十几口油井没有能量补充,严重影响了正常生产。开展精细过滤注水试验。精细过滤注水工艺主要由水源井、存水设备、过滤设备、增压设备及注水井组成。基本思路是将水源井作为洁净水来源,通过过滤设备去除机械杂质,然后由增压泵将合格水质注入油层,三口对应油井合计日产液量由45吨上升到48吨,综合含水由19.1%降到17.2%,精细注水效果初步显现。
2.5 化学调驱技术
为改善纵向吸水剖面,提高油田水驱效果,通过加大调剖力度,扩大深部液流转向深部调剖调驱的实施,封堵大孔道,减少无效循环,提高注水利用率。针对注水存在的问题,注入水沿高渗层或裂缝方向窜进,造成纵向各层和平面各向油井受效不均;小剂量的化学调剖封堵半径较小,后续注水很快绕过封堵屏障,措施有效期大大缩短。对区块整体实施调驱措施,使层内高渗透带受到控制,扩
大注水波及体积,使相对较低的渗透带得到动用,提高水驱采收率。
2.6 超前注水技术
对储层物性差、产量低、压力低、天然能量匮乏以及微裂缝发育等储层,以实现有效开发为目标,从井网和注水两方面做文章,摸索形成了超前注水、优化井网的一整套技术和方法。低渗透油藏的一个重要问题是地层能量不足,相当一部分油层的压力系数只是0.6~0.7,这是单井产量不高的直接动力学原因。超前注水的基本思路就是从解决这一问题入手,提高单井产量。超前注水贵在超前,总的做法是在采油井投产前超前投注注水井,从而建立了有效的压力驱替系统。超前注水区对应油井初期平均单井日产油达到5.6吨,比相邻区域同步注水区油井初期产量高1.4吨/日。
3 结论
对于非均质油藏,开发初期分层注水是调整矛盾改善开发效果的主要手段,随着开发的深入进入中后期,由于水质的影响,多次作业岩石骨架的破坏,井况恶化,以及地层出砂堵塞等影响,井网受到一定程度的破坏,强化注水工艺配套,完善注水工艺,是减缓油田递减,控制含水上升,提高水驱储量的有效手段。