分析示功图3

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P(KN)104 P(KN)54.1 (m)5.08 / 3.31 (m)2099.05 (mm)44 m 1113 m (m3/d)
SF-Ⅱ
深井对冲程损失的影响

3000m

2008m
玻璃钢抽油杆深抽的图形

测试仪器SF-Ⅱ型综合测试仪测 试日期2005年2月4日井口压力 (MPa)套压:最大载荷P(KN)94.8 回压:最小载荷P(KN)47.4冲 程 (m)4.45冲次(次/分)5.15泵 深 (m)3300泵 径(mm)38动液面 (m)静液面(m)1786产量 (m3/d)油:0气:0水:0SF-Ⅱ型 综合测试仪测试日期2005年2月 4日套压:最大载荷P(KN)94.8回 压:最小载荷P(KN)47.44.45冲 次(次/分)5.153300泵 径 (mm)38静液面(m)1786油:0 气:0水:0
27、上下死点出圆圈,二级震动冲次快, 合理冲次防杆断, 保持泵效防断脱。
28、游动阀关闭迟缓的示功图

游动阀关闭迟缓的示功图

原因是游动阀与阀罩 间隙太小。或修井不 当违章上卸造成或赃 物卡阻。
实测游动阀关闭滞后示功图
深井对冲程损失的影响

释 正 常

2100m
回 月测测 压 试试 静 泵 : 日仪仪 油液 深冲 最 井测器 : 面 动 次 套大 口 试 气 ( 液 ( 冲 压载 压 日 : 面 次 :荷 力 期 型 程 3000m )( 水 综 分 最 产 : 合 ) 小 量)泵 解 年 载 6 7 2004 (MPa)
24、图形倾斜不要怕,这是惯性载荷大, 保 持生产防断杆; 合理泵深与冲次。

图形产生偏转的示功图在 塔河油田比较多见其产生 的主要原因是泵挂较深, 冲次较快,尤其在西达里 亚油井上更易出现。但不 影响泵效。在惯性载荷的 作用下示功图不仅整体按 顺时针方向扭转了一个角 度,而且减小了冲程损失, 有利于提高泵效。但增加 了最大和最小载荷,使抽 油杆受力条件变坏,易使 抽油杆断脱。
抽 稠 泵 结 构 不 合 理 ( 不 出 液 或 影 响 泵 效 )
正常抽稠泵进液口
示功图在(反向)验证泵质量方面 发挥了不可替代的作用

通过实测功图分析先后发现了一批新进抽 稠泵入井不出油的原因(TK213、TK437、 TK403、TK401等)减少了修井费用,同时 减少了60多台已购泵经济损失。
25、图形出现阻尼线,波峰由大到平缓, 冲 次过大是因缘;未曾断杆属正常。

泵正常抽油杆产生振动时 示功图

通常见到的是有弹性振动的示功图。 对于抽油杆有明显振动的井尤其井 下泵功图显示有倾斜的振动波的要 注意调整泵挂和冲次。防止抽油杆 断脱。不平衡时也异产生井下泵功 图带有波形。(由于抽油杆柱作变 速运动和液柱载荷周期性地作用于 抽油杆柱上从而引起抽油杆柱的弹 性振动。其数值与抽油杆柱的长度, 载荷变化周期(冲次快慢)抽油机 的结构有关。)液柱载荷在排液过 程中是周期交变作用在活塞和油管 上上冲程液体由静止到运动,液柱 载荷会突然作用于抽油杆下端而引 起抽油杆柱发生震动,下冲程亦然。 使图形产生偏转….。
新泵入井不出液通过实测功图分析 发现泵结构不合理时造成不出液原 因的示功图
泵结构不合理时造成不出液原因的示功图

利用示功图进行反相 推理查找问题就惊奇 的发现泵设计不合理 的原因。给泵厂家进 行合理改造提供了有 价值的改造依据!
抽 稠 泵 结 构 不 合 理 ( 不 出 液 或 影 响 泵 效 )
影响泵效的因素与利用功 图提高油井生产能力的方法

机抽井深井泵工况的好坏其主要衡量标准是泵效。泵效的好坏与 其地面井下的工作制度(泵深、泵径、冲程、冲次)、管串优化组 合、井下相关附件的合理应用,沉没度和生产压差、油层供液能力、 含水、气油比,粘度、含砂等因素有关,同时与泵的质量和漏失大 小有关,与进油部位是否畅通有关,与防冲踞是否合理等诸多因素 有关。它涵盖了油井管理水平的多项内容。在实际生产中泵效高不 能完全就代表管理水平高,这是相对的;因为同一口油井在两种制 度下生产,主要还要考虑有效油量是否增加。但只要泵效低则就说 明管理水平低,找出低泵效的原因是一项主要的管理内容。其时把 功图判断准确了一般相关问题也就迎忍而解了,两者有其相关的因 果联系。就目前的机抽工艺采取相关的措施也比较简单。受油井特 殊条件的限制真正确定出一个合理的生产压差范围在理论上还没有 也不可能完全确定(不好确定)。我们只有随油井油层的变化及目 前配产要求来采取相应采油措施。从功图上也可将油井生产情况宏 观纳入是否处在:正常区、潜力区、断脱漏失区、参数偏小区、问 题待落实区。使管理有一个量的概念。

功图分析发现泵问题 所在结构不合理的原 因(玉门产)
新泵(结构不合理)造成不出的示 功图

通过对部分新泵入井后即 造成不出油的功图分析, 惊奇的发现即使是不同厂 家的泵在不同油井所测的 图形和产生的问题都是基 本一样的,根据功图反映的 迹象而后对泵进行鉴定分 析找出了泵具体存在的实 际问题所在,并得到了证实, 挽回了相当经济损失。
检泵、修井投产后不出液的原因

修井投产开抽就不出液,判断其不出原因比分 析其它功图难度要大,其原因是没有正常功图进 行对比,再则井口无产液不好判断泵阀功况,测 出的图形一般都在下负荷线附近,这是因为抽油 杆在底部断脱、游动阀失灵、固定阀失灵、活塞 不进工作筒、卸油器打开、进油部分严重堵塞、 油管脱落及油管在中下部漏失严重、液面低于泵 挂都会产生此类图形,确切判断不出原因必须了 解井下管串结构,液面高度;井口压力、抽油机 平衡状况,上下电流值等。并采取简单可行的验 证措施进行排查,找出原因采取相应措施使油井 快速投产。
泵筒上部或活塞底部间隙过紧
8、抽喷图型有特点,增载卸2载不明显, 产液较高憋压缓; 制度调整再挖潜。


套压:0.60最大载荷P(KBiblioteka Baidu)67.90回压: 0.30最小载荷P(KN)55.20冲 程 (m)5.21冲次(次/分)3.18泵 深 (m)1800.2泵 径(mm)70/44动液面 (m)井口静液面(m)产量(m3/d) 油:22.0气:1790水:13.8 实际柱塞1.3m(错),深度1808.02m, 泵筒深度8.99×1809.17m,防冲距 1.15m,油管油补距6.92m,抽油杆油 补距5.00m,光杆9.30m。(完井数据 漏洞太
柱塞没有防砂槽的示功图
测试仪器故障测示功图
不正常
抽喷不严重的示功图

测试仪器SF-Ⅱ型综合测试 仪测试日期2006年1月16日 井口压力(MPa)套压:0.5 最大载荷P(KN)69.6回压: 0.82最小载荷P(KN)54.1冲 程 (m)4.91冲次(次/分) 3.17泵 深 (m)1797.7泵 径 (mm)70/44动液面(m)静 液面(m)产量(m3/d)油: 4.1气:48水:78.6解 释 防冲距过大
图形出现阻尼线,波峰由大到平缓, 冲次过 大是因缘;未曾断杆属正常。
不是震动波
26、上修完井不出液,产生原因多方面, 井 口疑点要搞清; 综合分析下结论。

测试仪器SF-Ⅱ型综合测试 仪测试日期2005年9月30日 井口压力(MPa)套压:最大 载荷P(KN)31.40回压:最 小载荷P(KN)28.20冲 程 活塞未进工作筒 (m)5.26冲次(次/分)3.15 泵 深 (m)1500.6泵 径 (mm)57动液面(m)静液 面(m)714产量(m3/d)油: 0气:0水:0解 释抽油杆 底部断脱(活塞未进工作 筒)
没有利用分析功图造成损失
塔河第一作业区四号油田
TK411 井转抽稠泵施工报告
西南石油局油气测试中心 二○○一年十月


丝堵0.13m+27/8″EUE油管4根 ×38.63m+27/8″EUE筛管2根 ×19.28m+变丝0.12m+气锚 3.77m+变丝0.06m+CYB70/44TH7.1/1.2-0.9/6.6(FIC) 抽稠泵一台1.33m/7.19m+变丝 0.10m+31/2″EUE短节 3.50+31/2″EUE″油管123根 ×1184.09m+油管挂0.39m+油补 距6.05m=1275.04m。 泵深:70/44:1201.32/1202.65m, 音标深度198.66m。
善于分析示功图的重要性

对示功图不重视或不会分 析曾给油井管理及原油生 产带来一些损失,最典型 的有: S22、 DK16、DK17、TK411、 S79、TK403、TK213、 TK401井等。这种隐性的 无形损失有些实际已付出 较大的经济代价而没有引 起人们的注意!!!

其实示功图不仅仅是查井 下问题的,同时对泵工况 正常的井的产液进行计量 误差监测(DK16)等井, 为油井采油挖潜提供依据, 可据流压、液面初步划分 出泵效正常区、潜力区、 供液不足区、参数偏小、 偏大区、问题待落实区, 对油井量化管理。
怎样分析实测示功图

1、把图形分成上下左右四块逐一分析(对比相面法),根据泵 工况首先看活塞上下行程泵是否增载、卸载明显;如果没有特别 是未产生斜率就可认定泵不正常(抽喷除外)。2、看图形上下 左右四角曲线是否出现圆滑或缺失,做功面积大小。一般是凡尔 关闭不正常,漏失、失灵或柱塞磨损严重。3、看载荷是否与油 井实际负荷相符可查是否断脱,查动液面、实际产液等资料数据 查井筒供液是否充足,必须根据图的特殊性综合分析逐一解剖, 才能抓住问题的本质。4、对本油井近期生产情况、变化原因、 油层情况清楚,深井泵性能、管串结构清楚。 对功图分析也不是和典型功图生搬硬套,有时会同时出现几个不 同问题,技术管理者只有真正懂得示功图语言,了解油井的生产 全过程,才能知其然而知其所以然,避免盲目下结论。通过看图 可引申出很多生产管理当中存在的问题(不会看图或未引起重视 曾付出了很大的代价!)。采油技术管理人员要善于利用功图结 合产液、含水、动液面等基础资料来管理好油井,查找问题及时 调整工作制度,完成配产计划,最大限度发挥出井筒应有的生产 潜力就达到了功图诊断为生产服务的目的。
抽油泵易发生的故障和排出方法

影响抽油泵正常工作的因素主要有:腐蚀、液击、气体、砂、蜡、结垢泵本 体质量等原因。 腐蚀-油井中都均有不同程度的存在着对泵腐蚀作用,其对井下设备的影响 危害较大。油井中腐蚀介质主要有硫化氢、二氧化碳、氧气、以及硫酸还原 菌所造成的腐蚀。 1、抽油泵常见的腐蚀形式有脆裂腐蚀、酸蚀、电化学腐蚀、点蚀和磨蚀。 2、液击-抽油泵在上冲程中,当泵腔未被液体完全充满时,泵腔顶部就会形 成低压气顶,下冲程时柱塞底部与泵内液体接触的瞬间压力突然升高产生震 动,这一工况现象为‘液击’,其对抽油系统危害较大。产生的原因有沉没 度不够造成泵内供液不足产生抽空导致液击发生。或由于进液部分堵塞泵挂 不合理等。危害会使抽油机变速箱齿轮轴承等构件疲劳加剧基础松动。使抽 油杆、泵阀组损坏、漏失。主要措施建立合理可行的工作制度,优化抽油参 数 ,合理泵挂使泵排量与油层能力相适应。 3、气影响、气锁(气体充满泵腔使柱塞在上下过程中游动阀和固定阀失去作 用),进可能减小防冲距,采取有效的防气措施。 4、砂。 5、结蜡。6、结垢
抽 稠 泵 结 构 不 合 理 ( 不 出 液 或 影 响 泵 效 )

胜利产抽稠泵结构不合 不出液和排液不佳的原
抽稠泵结构不合理不出时的示功图 (先出而后不出是必然的结果)

SF-Ⅱ型综合测试仪测 试日期2005年7月3日测 试仪器套压:最大载 荷P(KN)89.9回压:最 小载荷P(KN)33.2冲 程 (m)5.19冲次(次/分) 3.13泵 深 (m)1600泵 径(mm)70/44动液面 (m)静液面(m)产 量(m3/d)油:气:水: 解 释
塔河一厂示功图反应出 的井下(泵)异常现象:


1、泵正常动载干扰少的示功图; 16、固定凡尔漏失时的示功图; 2、泵正常振动载荷较大的示功图; 17、固定凡尔失灵时的示功图; 3、泵正常惯性载荷大的示功图; 18、活塞脱出工作筒的示功图; 4、泵正常超深泵挂的示功图; 19、抽油杆断脱时的示功图: 5、泵正常供液不足的示功图; 20、油管漏失时的示功图; 6、泵正常受气体影响的示功图; 21、抽稠泵活塞未进工作筒的图 7、泵正常产生二级振动的示功图; 22、泵深冲程损失大的 示功图; 8、泵正常气锁时的示功图; 23、活塞磨损漏失时的示功图; 9、泵正常结蜡时的示功图; 24、活塞砂卡时的示功图 ; 10、泵正常油稠影响的示功图; 25、泵间隙过小时的示功图; 11、泵正常碰泵时的示功图; 26、抽稠泵凡尔结构不合理泵不 12、泵正常防冲踞大的示功图; 出示功图; 13、泵正常光杆蹩驴头时的示功图;27、卸油器打开时的示功图; 14、游动凡尔漏失时的示功图; 28、管线堵塞回压大时示功图; 15、游动凡尔失灵时的示功图; 29、进油部分堵塞时的示功图;
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