推荐:减压阀的常见故障
减压阀常见故障及排除方法 减压阀怎么维护保养
减压阀常见故障及排除方法减压阀怎么维护保养一、减压阀常见故障(一)出口压力几乎等于进口压力,不减压这一故障现象表现为:减压阀进出口压力接近相等,而且出口压力不随调压手柄的旋转调节而变化。
产生原因和排除方法如下。
1、因主阀芯上或阀体孔沉割槽棱边上有毛刺或者主阀芯与阀体孔之间的间隙里卡有污物,或者因主阀芯或阀孔形位公差超差,产生液压卡紧,将主阀芯卡死在最大开度(max)的位置上,由于开口大,油液不减压。
此时可根据上述情况分别采取去毛刺、清洗和修复阀孔和阀芯精度的方法予以排除。
2、因主阀芯与阀孔配合过紧,或装配时拉毛阀孔或阀芯,将阀芯卡死在最大开度位置上,此时可选配合理的间隙。
J型减压阀配合间隙一般为0.007~0.015mm,配前可适当研磨阀孔,再配阀芯。
3、主阀芯短阻尼孔或阀座孔堵塞,失去了自动调节机能,主阀弹簧力将主阀推往最大开度,变成直通无阻,进口压力等于出口压力。
可用φ1.Omm钢丝或用压缩空气吹通阻尼孔,并进行清洗再装配。
4、对J型减压阀,带阻尼孔的阻尼件是压入主阀芯内的,使用中有可能因过盈量不够而冲出。
冲出后,使进油腔与出油腔压力相等(无阻尼),而阀芯上下受力面积相等,但出油腔有一弹簧,所以主阀芯总是处于最大开度的位置,使出口压力等于入口压力。
此时需重新加工外径稍大的阻尼件并重新压入主阀芯。
5、JF型减压阀,出厂时泄油孔是用油塞堵住的。
当此油塞未拧出而使用时,使主阀芯上腔(弹簧腔)困油,导致主阀芯处于最大开度而不减压。
J型管式阀与此相同。
J型板式阀如果设计安装板时未使L口连通油池也会出现此现象。
6、对J型管式阀,拆修时很容易将阀盖装错方向(错90°或180°),使外泄油口堵死,无法排油,造成同上的困油现象,使主阀顶在最大开度而不减压。
修理时将阀盖装配方向装对即可。
7、对JF型减压阀,顶盖方向装错时,会使输出油孔与泄油孔相通,造成不减压,也须注意。
(二)出口压力很低,即使拧紧调压手轮,压力也升不起来1、减压阀进出油口接反了:对板式阀为安装板设计有错,对管式阀是接管错误。
减压阀中的3个常见主要问题
减压阀中的3个常见主要问题随着城市化建设的不断进行,一栋栋高楼拔地而起,为了合理用水特别是底层业主的安全用水,不可避免的要大量使用减压阀,但是,一些房地产开发商为了节省成本,多数使用了廉价的国产减压阀,由于质量不过关,由此引发了诸多问题,小小减压阀,给日常的生活带来了很大的影响,从历年来特别是近2年来跟最终用户的沟通,国产减压阀主要存在以下问题:一:国产减压阀减动压不减静压,这个只要是行内的人多数都有耳闻,顾名思义,就是您用水的时候减压阀起作用能减压,不用水的时候阀前阀后压力一致,随着直饮水入户,很多人都选择在家里也装一个,但是有时候在底层的业主就会惊奇的发现自己装了减压阀直饮水机还是爆管了,就是因为国产减压阀不减静压的缘故,这要是家里有人还好,要是没人在估计家都要淹了。
同样的当您发现您家水龙头刚打开的时候水很急很大,但水马上就变小了,也肯定是减压阀不减静压引起的。
进口减压阀就不存在这样的问题,即使在末端无人用水也能保证出口压力为设定值;二:国产减压阀出口压力不稳定,随入口压力的波动而波动,这个问题相信很多人也碰到过,真正好的减压阀,入口压力波动对出口压力几乎没有影响,而装了国产减压阀的会发现当深夜没人用水的时候家里水压很大,白天用水高峰的时候家里压力小,水龙头出水忽大忽小的,特别是淋浴的时候,花洒出来的水一会热一会凉的,沐浴不是享受,完全是受罪,冬季的时候很容易让人感冒,同时,压力不稳定对家里很多热水器具有很大影响。
进口减压阀稳定性好,出口压力不受入口压力的影响,能始终保持出口处水压为一个定值;三:国产减压阀噪音大,经常有物业公司的人打电话过来说晚上水管的噪音很大但找不出原因,小区业主意见很大,我一般都让他晚上安静的时候到减压阀那里去听听,十有八九就是它的问题,一些国产减压阀由于阀体内部设计不合理,在水从其阀芯流过的时候会产生较大的噪音,特别是一些建筑给排水工程没做好排气,有气水从减压阀阀芯流过的时候会发出比较尖锐的声音,对城市压力的工薪族和老人小孩的影响很大,严重影响其睡眠质量,是绝对不能忍受的。
200X先导式减压阀故障解决方案
200X先导式减压阀故障解决方案200X先导式减压阀故障解决方案200X减压阀由先导阀完成出口压力设定,介质压力变化时可以保持出口压力的稳定,保证阀后设备在允许压力范围内工作。
先导阀是一个小型减压阀,通过转动调整螺钉可以转变出口压力。
顺时针转动调整螺钉,出口压力增加。
逆时针转动调整螺钉,出口压力减小。
水压传动具有绿色节能,爱护环境,平安牢靠,物丰价廉等突出优点,势必成为流体传动与掌握将来进展的方向之一.其中压力阀作为液压传动技术中的关键元件之一,对其性能的讨论尤为重要.但压力阀普遍存在静差,加之水的汽化压力高,粘度低,可压缩性小等特性,导致了水压压力阀内液动力,摩擦力等明显增大,易产生气蚀,拉丝侵蚀等现象,严峻缩短了阀的使用寿命,直接影响了阀的性能.因此消退静差,成为解决水压压力阀调压精度的难题之一. 首先介绍了水压传动及压力阀的进展历程,优缺点及国内外讨论现状.对静差概念进行了解释,分析了静差产生的机理,揭示了静差产生的本质,并就阀系统中的静差进行了分析,归纳出了静差的危害,提出了消退静差的难点与关键技术,为水压先导式无静差减压阀的设计供应了理论指导.然后在继承油压掌握阀设计阅历的基础之上,设计了一种新型结构的先导式无静差水压减压阀,采纳了特别结构,实现了阀内部的动压反馈.依据提出的设计指标,对无静差减压阀的结构基本参数进行了设计计算,对水压减压阀详细结构的材料进行了合理选择.200X先导式减压阀故障解决方案先导阀结构图外部导管内介质的流淌过程:介质通过进口处导管,针阀,流到主阀膜片上腔内。
再通过导管进入先导阀,流经测试球阀后,到出口处。
正常工作时:针阀打开,测试球阀打开。
当顺时针转动先导阀调整螺钉时,先导阀芯打开,介质通过先导阀流到出口。
主阀膜片上腔压力降低,在介质压力差下,打开主阀芯,介质通过主阀芯流到出口端,阀后压力开头上升。
当阀后压力上升到设定值,先导阀膜片下方压力和设定弹簧保持平衡。
TESCOM减压阀常见故障处理
输入端不断有气体进入 到输 出端 。而输入端和输 出端之 问有两
螺杆旋转, 进而带动中问的芯轴 卜 升或下降。 螺杆直接压着弹簧, 根据
弹簧变形公式 N 4 ; 3 J  ̄ ,从而可以调节加载到压力传导元件上的压力
处接 口,一处为通过阀座和外壳之间的螺纹连接面 ,一处为活
门。 除非人为故意拧松阀座和外壳之间的螺纹 , 否则不可能 出现
值。 ②压力检测部分, 元件为不锈钢、 全鲡鹌 童 戈聚四氟乙烯等制 做 成的隔膜片 , 该隔膜片将出口的压力值转化为对弹簧的压力值 , 作为 输出压力端 寸 压力控制系统的反馈输 人。( 溅 心控制部分 , 该音 分为 减压阀的控制杨 , 丰要包含阀座 、 活门和弹簧。 该部分通过控制活门
4 结 语
中第一部分的弹簧回缩 , 从而活门相对阀座上升。活门间隙减小 , 直至间隙变为零。这时出E l端压力便不再上升 , 系统达到平衡 。
( 2 ) 工作原理的公 式论证 。在活 门处 , 气体流经 阀座 内圆锥 和活门外 圆锥组成 的圆锥环形缝隙 ,经过该缝 隙的气体 流量 可
从而导致无法密封。采用聚 四氟乙烯或 3 1 6 不锈钢材料重新加
文献标识码 : B
关键词 : 减压 阀; 故障 ; 处理
中 图分 类 号 : T H1 3 8 . 5 2
1 T E S C OM 减 压 阍 两种 最 常 见 的 故 障
体不断流动到出 口腔内, 出 口腔体压力变大 , 假设此时活r 1 上升
产生 的下 压力 ) 一 2( 下 弹簧反向力 ) + ( ) △ x = P入S活 『 ] 杆 +
用一段频次后容易出现疲劳, 极容易损坏。通过自制密封挚或隔膜垫
隙的长度 , P为气体 的密度 , 为气体常数 , 为热力学温度 。
天然气减压的常见故障及处理
天然气减压的常见故障及处理流量或压力不正常(1)流量减小主要原因是使用过久,引起橡胶密封圏澧胀变形.若已变形,应更换胶圈(2)进口压力不足通常,是由于滤网受堵塞造成。
应清洁滤网,保持硫通1、减压拧不进角润(1)产生原因减压阀手轮滑丝;减压阀入口与角阀接口没有对正;角接口被碰坏坏(2)处理方法理或更换减压阀手轮,或更换整个减压闲,角接口损坏时必须更换角闲或更换整个液化石油气钢形,但用户不可自行更换或修理,应把钢(连同角)送专业维修部门处理。
若两者接口没有对正,则只要将减压阀入口重新对准角阀接口,侵慢地向左方向(逆时针方向)旋转,就能顺利拧上2、减压树漏气(1)产生原因体上、下盖螺钉没有拧紧;阀体内的橡胶损坏:进气口密封圈老化损坏(2)处理方法拧紧上、下盖螺钉;更换橡胶腹:减压与钢连接处的橡胶空封园起着密封供气的作用,它经长期使用后会损、老化,基至在更换钢瓶时会自行脱落而造成大量跑气,引起严重事故。
故要求每次更换锅瓶,安装减压阀时,应特别注意检查橡胶空封园是否完好,有无老化、磨损现象,尤其是安装时,必须检查密封圈有无丢失。
如已老化或磨损,应及时更换,但切不可行用胶片聘成代换,必须用专用密封圏3、呼吸孔堵塞无法啁压(1)产生原团没有注意日常保养、清洁,让杂物沾污减压阀,使其上売体中直径约为1mm的小國孔堵塞。
这个小圆孔就是呼吸孔,呼吸孔与减圧内的橡胶膜上腔相通当膜片上下运动时,空气不断从呼吸孔进出,实现压。
因此,如果呼吸孔堵塞,则片上方的空气无法正常进出,使液化石油气压力调市失灵,造成高圧液化石油气直接送气,使燃具火焰突然増大或脱火想灭而跑气,导致火灾或中毒事故(2)处理方法经常检查和清洁,保持吁吸孔的通杨,当发现呼吸孔漏出液化石油气时,表明橡胶薄腹损坏,应立即关闭角间,拆下减压,更换膜片或更换新的减压阀泉州德虹热能公司。
减压阀的故障及后果
1、减压阀种类存在的问题:很多用户把直接作用式减压阀,应用在入口压力波动大,或后端蒸汽负荷波动较大的场合。
比如,用在为多台设备供汽的蒸汽主管道上,而且设备的开启数量和运行状态变化不定。
造成的后果:减压阀出口蒸汽压力,随着入口压力的变化而跟着波动。
低负荷时,减压阀失灵,下游压力过高,不利于节能和设备安全。
安全阀经常起跳。
减压阀寿命短,停机更换率增加,影响生产。
维远的建议:由于直接作用式减压阀的工作原理决定,任何进口压力的变化或后端蒸汽负荷的变化都会改变作用在主阀上的力,进而改变下游压力,因此在选择该类阀门时必须慎重。
当需要精确控制压力或流量较大时,可以使用先导式减压阀。
由于先导式在任何负荷和压力的变化,都会被导阀隔膜感应到,并相应地调整主阀的开度,确保下游压力的稳定精确。
选择减压阀的第一要素是,根据应用选择合适类型的减压阀。
针对负荷较小,入口压力比较稳定,且压力控制要求不高的应用,可选择简单且经济的直接作用式减压阀。
对于其它各种情况,先导式减压阀是最好的选择,尤其是无负荷时下游压力不允许升高的情况。
若下游压力要求低于0.1MPa,也应首选先导膜片式减压阀。
2、减压阀选型存在的问题:现场调研发现,95%以上的减压阀口径选型偏大,约50%的减压阀口径大了两个规格。
例如DN150的管道,未经选型直接就用DN150减压阀。
造成的后果:减压阀投资增加;减压阀出口压力波动大,安全阀起跳频率高。
减压阀阀芯磨损加剧,寿命短。
用汽设备高压运行,影响节能和生产安全。
维远的建议:任何一种控制阀都不能选型过大或过小,减压阀也是如此。
必须根据实际的工作压力(入次压力和二次压力)和流量来选型。
当选型过大,就会造成阀门长期在小开度下运行。
当阀芯太靠近阀座时,流速会倍增,湿蒸汽流过也会产生抽丝和冲蚀现象,导致内密封面过早磨损。
另外,阀芯的任何微小移动,都会导致流经阀门的流量大的波动,导致下游压力的振荡,控制不稳定,同时还会产生巨大的噪音。
气体减压阀常见的故障和维修方法
气体减压阀常见的故障和维修方法气体减压阀是一种用来控制气体流量和压力的设备,广泛应用于各种工业和民用领域。
它通过调整阀门的开度和关闭来控制气体压力,使气压保持在一定范围内,以保证设备的正常运行。
然而,由于工作环境的不同和工作负荷的变化,气体减压阀常常出现故障。
下面就是气体减压阀常见的故障和维修方法。
故障分析1. 漏气现象当气体减压阀出现漏气现象时,会导致系统压力不稳定或工作效率低下,甚至可能导致设备损坏。
漏气现象常常是因为阀门、密封垫或O型密封件老化损坏导致的。
此时,需要更换上述零部件或适当加固密封垫,以消除漏气现象。
2. 压力不稳定气体减压阀的作用是保持气体压力稳定,但有时候会出现压力不稳定的情况,这可能是由于泄流量太小或者阀芯卡住、针阀损坏等原因导致。
这时,应当检查和清洁泄风口和阀芯,是否需要更换针阀等零部件。
3. 阀门无法启闭当气体减压阀的阀门无法启闭时,可能是阀门卡住、堵塞或者由于安装位置导致不可操作,需要检查和清洁阀门表面和内部、清洗管路,确认阀门是否安装正确,如有必要,更换相关零部件。
维修步骤1. 维修前准备在进行气体减压阀的维修之前,需要做好以下准备工作:•切断气源和相关设备的电源;•拆下气体减压阀,并对其进行仔细检查;•准备好各种维修工具和备件;•准备好清洗液和清洗设备;•维修师傅要穿着严密、舒适的工作服,并佩戴个人防护设备。
2. 维修步骤具体的维修步骤如下:1.拆卸气体减压阀,检查阀门和内部元件是否有损坏或者老化。
2.根据检查结果,逐部清洗、检查和更换相关零件,特别是维修那些有损坏或者老化的部件。
3.检查阀门是否安装正确、润滑是否充足、位移传感器是否工作正常等等。
4.进行性能测试,用新鲜空气或者液氮进行温度调节,并对气体减压阀进行稳定性和可靠性测试。
5.经过工厂的严格测试,将已经修复的气体减压阀装配好并安装到设备上。
6.启动设备,检查维修的效果是否达到要求。
总结气体减压阀是一种经常使用的设备,其故障和维修方法是工程技术人员面临的常见问题。
自力式蒸汽减压阀常见故障及处理
自力式蒸汽减压阀是工业上常见的一种安全阀,用于调节和维持系统内部的压力。
然而,由于长期使用或者操作不当,自力式蒸汽减压阀可能会出现一些常见故障。
了解和处理这些故障对于保障系统的安全运行至关重要。
下面将针对自力式蒸汽减压阀可能出现的故障进行详细介绍和处理方法。
1. 漏气自力式蒸汽减压阀可能会出现漏气的情况,导致系统压力无法正常维持。
此时需要先检查阀门和密封圈是否松动或磨损,如果有需要及时更换或者紧固。
若检查后仍无法解决,可能是阀芯损坏,需要更换新的阀芯来修复。
2. 压力偏高或偏低在系统运行中,如果发现自力式蒸汽减压阀无法稳定维持压力,可能是内部调节弹簧松动或者失效导致。
这时需要打开阀门,检查并调整弹簧的张紧力,或者更换弹簧来调节压力。
3. 阀门卡死或无法开关自力式蒸汽减压阀在长期使用中,阀门可能会因为灰尘或者杂物堵塞而无法正常开关,这时需要拆卸阀门进行清洗,清除堵塞物,并在重新组装时注意阀门的平衡和密封。
4. 噪音大如果在系统运行时发现自力式蒸汽减压阀发出异常大的噪音,可能是因为阀门与阀座之间摩擦过大或者液体流体振动导致,此时需要重新组装并加以润滑。
5. 液体泄漏在自力式蒸汽减压阀使用过程中,可能会出现阀门处液体泄漏的情况,这可能是因为阀门密封圈损坏或者阀门本身松动,需要更换密封圈或者调整阀门组件。
6. 阀门异味如果发现自力式蒸汽减压阀出现异味,可能是阀门和密封圈处有液体残留或者化学物质沉积,这时需要拆卸清洗阀门和密封圈,同时检查系统内部是否存在其他异味源。
7. 温度过高在系统运行中,如果自力式蒸汽减压阀的温度异常升高,可能是因为阀门摩擦过大或者内部液体过热,导致阀门无法正常工作。
这时需要关停系统并进行冷却处理,同时检查阀门组件是否损坏并进行维修或更换。
以上是一些自力式蒸汽减压阀常见的故障及处理方法,希望对大家在工业生产中遇到类似问题时能够有所帮助。
在使用时,还需注意定期维护保养和严格遵守操作规程,确保设备的安全和稳定运行。
减压阀的常见故障及排除方法
减压阀的常见故障及排除方法一、流量不稳定。
1.1 阀芯磨损。
减压阀使用时间长了啊,阀芯就像人上了年纪一样,容易磨损。
这阀芯一磨损,它和阀座之间的密封性就变差喽。
就好比门和门框之间有了缝隙,那流量能稳定才怪呢。
这时候啊,咱就得把阀芯给换喽,就像给门换个合适的门芯一样,让它重新严丝合缝。
1.2 油液中有杂质。
油液里要是混进了杂质啊,那可就像汤里掉进了沙子,整个系统都不得安宁。
这些杂质可能会卡在阀芯和阀座之间,让阀芯不能正常工作。
解决这个问题呢,就像是打扫卫生一样,得好好把油液过滤一下,把那些杂质都给清除掉,让油液干干净净的,这样减压阀才能正常工作。
二、压力调不上去。
2.1 先导阀故障。
先导阀就像是减压阀的小指挥官,如果它出了毛病,那整个减压阀就乱了套。
比如说先导阀的弹簧断了或者堵塞了,这就好比指挥官突然失了智或者被绑住了手脚,压力自然就调不上去了。
这时候就得检查先导阀的弹簧、小孔啥的,该换的换,该通的通,让先导阀重新发挥指挥作用。
2.2 主阀芯卡死。
主阀芯要是卡死了,那就像车陷在泥里动弹不得一样。
可能是因为油液太脏了,杂质把主阀芯给卡住了,也可能是安装的时候没弄好,有东西把主阀芯给别住了。
这时候就得把主阀芯拆下来,看看是啥情况,把脏东西清理掉,或者把别住的东西弄走,让主阀芯能自由活动,压力才能调上去。
三、压力波动大。
3.1 阻尼孔堵塞。
阻尼孔就像一个小管道,要是堵塞了,就像人的血管堵住了一样,那系统的压力就会波动得厉害。
这时候就得像疏通血管一样,用细铁丝或者专门的工具把阻尼孔给疏通开,让油液能顺畅地流过,压力也就稳定了。
3.2 弹簧疲劳。
弹簧用久了啊,就会疲劳,就像人累了没力气一样。
弹簧一疲劳,它对阀芯的作用力就不稳定了,压力也就跟着波动。
这时候就得把弹簧给换喽,换上一个新的、有活力的弹簧,就像给减压阀注入了新的生命力一样,压力波动的问题就能解决了。
四、泄漏。
4.1 密封件损坏。
密封件就像守门员一样,要是它坏了,那油液就像调皮的小球一样到处乱跑,就产生泄漏了。
阀门常见故障及处理方法
里面的铁珠不能复位,可用一个小内六角活动一下或清洗, 或注脂,不能超过去6000PSI压力。其二:注脂头的保护 螺帽有一凸出的锥面,那是一个密封面,回装时注意检 查清洁度及密封面是否损伤,当注脂头里面的单向阀泄 漏了,保护螺帽还起第二道防护。
球阀内漏处理方法
❖球阀
A:检查限位 B:阀座注脂 C:球体翻转180度 D:阀门整体更换
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限位螺栓损坏
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阀座注脂双功能作用
❖ 密封脂即有密封功能,也有润滑作用
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闸阀在线研磨
目前二十四页\总数三十四页\编于十点
目前十四页\总数三十四页\编于十点
阀杆密封件损坏, 原油从阀杆注入齿轮箱
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阀杆带压换填料
❖ 一些标准的截止阀,闸阀都是 具有倒密封功能
若填料压盖有压缩余量,可慢慢 调整压盖的二颗紧固螺栓至无漏
❖ 操作方法:
A:一定要让阀门在全开位!! B:慢慢松开压盖的二颗螺母, 防止倒密封失效,管线介质飞出;
(优选)阀门常见故障及处理 方法
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简单介绍 阀门主要参数识别
公称通径(DN)
公称压力(PN)
部件(阀杆、阀座、阀芯、阀体)材料
生产厂的阀门编号 介质流向的箭头
制造厂名或商标
制造年、月
熔炼炉号 ………等等
使用温度 标准号
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磅级Class 150 300 400 公称压力 1.6、 2.5、4.0 PN(MPa) 2.0 5.0 6.3
200X减压阀说明书及及故障排除方法
200X减压稳压阀一、结构特点和用途200X减压稳压阀由主阀、导阀、针阀、球阀、微型过滤器和压力表组成水力控制接管系统。
使用时,当调定出口压力后,能自动保持稳定出口压力。
本产品利用导阀自力控制,不需要其它装置和能源,保养简便,压力控制准确度高,受进口压力和流量影响小,减压稳压可靠。
本系列阀门产品广泛用于高层建筑、生活区等供水管网系统及城市供水工程。
二、工作原理当阀门从进口端给水时,水流过针阀进入主阀控制室,出口压力通过导管作用到导阀上。
当出口压力高于导阀弹簧设定值时,导阀关闭。
控制室停止排水,此时主阀控制室内压力升高并关闭主阀,出口压力不再升高。
当阀门出口压力降到导阀弹簧设定压力时,导阀开启,控制室向下游排水。
由于导阀系统排水量大于针阀的进水量,主阀控制室压力下降。
进口压力使主阀开启。
在稳定状态下,控制室进水、排水相同,主阀开度不变,出口压力稳定。
调节导阀弹簧即可设定出口压力。
三、减压阀技术参数:1、公称压力:1.0MPa、1.6MPa、2.5MPa2、壳体试验压力:P=1.5PN3.密封试验压力:P=1.1PN4、出口压力:PN1.0MPa调节阀0.09~0.8MPaPN1.6MPa调节阀0.10~1.2MPaPN2.5MPa调节阀0.15~1.6MPa5、适用介质:水6、适用温度:80℃四、减压阀的工作原理:当阀门从进口端给水时,水流过针阀进入主阀控制室,出口压力通过导管作用到导阀上。
当出口压力高于导阀弹簧设定值时,导阀关闭。
控制室停止排水,此时主阀控制室内压力升高并关闭主阀,出口压力不再升高。
当阀门出口压力降到导阀弹簧设定压力时,导阀开启,控制室向下游排水。
由于导阀系统排水量大于针阀的进水量,主阀控制室压力下降。
进口压力使主阀开启。
在稳定状态下,控制室进水、排水相同,主阀开度不变,出口压力稳定。
调节导阀弹簧即可设定出口压力。
五、水利控制阀阀设计选用要点( 1 )工程式中应用的水力控制阀是经过制造厂检验合格,各种标识齐全,技术资料符合要求的产品。
气体减压阀常见故障及解决方法
气体减压阀常见故障及解决方法气体减压阀常见故障及解决方法气体减压阀是减压阀的一种。
重要用于各种气体的减压,空气减压,煤气减压,天然气减压,氮气减压,氧气减压。
气体减压阀一般用于常温介质。
依照结构不同分为先导式减压阀和直接作用减压阀。
先导式减压阀由导阀和主阀两部分构成,导阀内有压力调整弹簧,通过调整螺钉的旋转可以更改气体减压阀出口压力。
直接作用式减压阀通过转动调整弹簧上的调整螺钉,更改调整弹簧的压缩量,继而更改减压阀出口压力。
假如气体减压阀的输出压力比较高或者是超出其原来标准的情况下,可以通过使用调压弹簧来进行调整,与此同时弹簧刚度加添的同时就会使得其流量以及输出压力显现较大的波动。
下面我要为大家介绍的是气体减压阀的常见故障及解决方法:1、气体减压阀常见故障及解决方法漏气现象(1)发生原因:阀体上、下盖螺钉没有拧紧;阀体内的橡胶薄膜损坏;进气口密封圈老化损坏。
(2)解决方法:拧紧上、下盖螺钉;更换橡胶薄膜;减压阀与钢瓶连接处的橡胶密封圈起着密封供气的作用,它经长期使用后会磨损、老化,甚至在更换钢瓶时会自行脱落而造成大量跑气,引起严重事故。
故要求每次更换钢瓶,安装气体减压阀时,应特别注意检查橡胶密封圈是否完好,有无老化、磨损现象,尤其是安装时,必须检查密封圈有无丢失。
如已老化或磨损,应适时更换,但切不可行用胶片剪成代换,必须用密封圈。
2、气体减压阀常见故障及解决方法压力波动不稳定(1)发生原因:油液中混入空气;阻尼孔有时堵塞;滑阀与阀体内孔圆度超出规定,使阀卡住;弹簧变形或在滑阀中住,使滑阀移动困难或弹簧太软;钢球不圆,钢球与阀座搭配不好或锥阀安装不正确。
(2)解决方法:排出油中空气;清理阻尼孔;修研阀孔及滑阀;更换弹簧;更换钢球或拆开锥阀调整。
3、气体减压阀常见故障及解决方法拧不进角阀(1)发生原因:减压阀手轮滑丝;减压阀入口与角阀接口没有对正;角阀接口被碰坏。
(2)解决方法:修理或更换减压阀手轮,或更换整个减压阀。
减压阀的故障问题
减压阀的故障问题减压阀是一种用于控制液体或气体压力的阀门,它通过调节压力来保护系统中的设备以及防止管道破裂等问题的发生。
然而,减压阀会出现一些故障问题,这些故障问题可能会影响到系统的正常运行,甚至会对机器设备造成损坏。
本文将重点介绍减压阀的故障问题以及如何进行检修和维护。
故障一:减压阀漏气减压阀漏气是一种常见的故障,可能是因为密封不良或弹簧失效导致的。
当减压阀漏气时,它无法有效地制造稳定的压力来控制气体或液体。
此时,我们需要对减压阀进行检修或更换。
故障二:减压阀无法维持稳定的压力减压阀的另一个故障是无法维持稳定的压力。
通常这是因为管道中的物质堵塞了减压阀,使其无法进行正常的控制。
在此情况下,需要对减压阀和管道进行清洗和维护。
故障三:减压阀的位置错误减压阀的位置错误也会导致系统出现故障。
通常这是由于减压阀安装不正确或者管道连接不良导致的。
解决这个问题的最好方法是重新安装减压阀,并确保其正确的位置和连接方式。
故障四:减压阀压力过高或过低当减压阀的压力过高或过低时,可能会导致系统出现故障或造成设备损坏。
这种情况的原因可能是弹簧的张力不正确或者调节螺钉松动。
在这种情况下,我们需要对减压阀进行调整,并确保其能够维持适当的压力。
维护和检修方法减压阀的维护和检修非常重要,可以延长其寿命并保持系统的正常运行。
以下是一些常见的维护和检修方法:清理和更换配件定期清洗减压阀及其周围的管道,可以避免其发生故障。
如果发现减压阀失效,需要及时更换其配件。
检查弹簧张力减压阀的弹簧张力需要定期检查,以确保其能够有效地控制压力。
如果发现弹簧张力不足,需要进行相关的调整。
调节减压阀堵塞孔当减压阀出现故障时,可以尝试调节减压阀上的堵塞孔来重新建立压力平衡。
检查管道连接管道连接的不良也会导致减压阀出现故障。
因此,在维护和检修减压阀时,需要检查管道连接状况并进行必要的调整。
结论减压阀是控制液体或气体压力的关键元件,但也容易出现故障。
在日常维护和检修过程中,需要注意清洗和更换配件、检查弹簧张力、调节堵塞孔以及检查管道连接等,以确保减压阀的正常运行,并避免机器设备损坏。
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减压阀的常见故障
【学员问题】减压阀的常见故障?
【解答】(1)出口压力几乎等于进口压力,不减压
这一故障现象表现为:减压阀进出口压力接近相等,而且出口压力不随调压手柄的旋转调节而变化。
产生原因和排除方法如下。
①因主阀芯上或阀体孔沉割槽棱边上有毛刺或者主阀芯与阀体孔之间的间隙里卡有污物,或者因主阀芯或阀孔形位公差超差,产生液压卡紧,将主阀芯卡死在最大开度(max)的位置上,由于开口大,油液不减压。
此时可根据上述情况分别采取去毛刺、清洗和修复阀孔和阀芯精度的方法予以排除。
②因主阀芯与阀孔配合过紧,或装配时拉毛阀孔或阀芯,将阀芯卡死在最大开度位置上,此时可选配合理的间隙。
J型减压阀配合间隙一般为0.007~0.015mm,配前可适当研磨阀孔,再配阀芯。
③主阀芯短阻尼孔或阀座孔堵塞,失去了自动调节机能,主阀弹簧力将主阀推往最大开度,变成直通无阻,进口压力等于出口压力。
可用1.Omm钢丝或用压缩空气吹通阻尼孔,并进行清洗再装配。
④对J型减压阀,带阻尼孔的阻尼件是压入主阀芯内的,使用中有可能因过盈量不够而冲出。
冲出后,使进油腔与出油腔压力相等(无阻尼),而阀芯上下受力面积相等,但出
油腔有一弹簧,所以主阀芯总是处于最大开度的位置,使出口压力等于入口压力。
此时需重新加工外径稍大的阻尼件并重新压入主阀芯。
⑤JF型减压阀,出厂时泄油孑L是用油塞堵住的。
当此油塞未拧出而使用时,使主阀芯上腔(弹簧腔)困油,导致主阀芯处于最大开度而不减压。
J型管式阀与此相同。
J型板式阀如果设计安装板时未使L口连通油池也会出现此现象。
⑥对J型管式阀,拆修时很容易将阀盖装错方向(错90或180),使外泄油口堵死,无法排油,造成同上的困油现象,使主阀顶在最大开度而不减压。
修理时将阀盖装配方向装对即可。
⑦对JF型减压阀,顶盖方向装错时,会使输出油孔与泄油孔相通,造成不减压,也须注意。
(2)出口压力很低,即使拧紧调压手轮,压力也升不起来
①减压阀进出油口接反了:对板式阀为安装板设计有错,对管式阀是接管错误。
J型减压阀的进出油口跟Y型溢流阀的进出油口刚好相反。
用户使用时请注意阀上油口附近所打的钢印标记(Pl、P2、L等字样),或查阅液压元件产品目录,不可设计错和接错。
②进油口压力太低,经减压阀芯节流口后,从出油口输出的压力更低,此时应查明进油口压力低的原因(例如溢流阀故障)。
③减压阀下游回路负载太小。
压力建立不起来,此时可考虑在减压阀下游串接节流阀来解决。
④先导阀(锥阀)与阀座配合面之间因污物滞留而接触不良,不密合;或先导锥阀有严重划伤,阀座配合孑L失圆,有缺口,造成先导阀芯与阀座孔不密合。
⑤拆修时,漏装锥阀或锥阀未安装在阀座孔内。
对此,可检查锥阀的装配情况或密合情况。
⑥主阀芯上长阻尼孔被污物堵塞,如图3-21所示,P2腔的油液不能经长阻尼孔e流入主阀弹簧腔,出油腔P2的反馈压力传递不到先导锥阀上,使导阀失去了对主阀出口压力的调节作用。
阻尼孔堵塞后,主阀P.腔失去了油压p3的作用,使主阀变成一个弹簧力很弱(只有主阀平衡弹簧)的直动式滑阀,故在出油口压力很低时,便可克服平衡弹簧的作用力而使减压阀节流口关小ymin,这样进油口压力p1经ymin节流口大幅度降压至p2,使出油口压力上不来。
应使长阻尼孔通畅。
⑦先导阀弹簧(调压弹簧)错装成软弹簧,或者因弹簧疲劳产生永久变形或者折断等原因,造成p2压力调不高,只能调到某一低的定值,此值远低于减压阀的最大调节压力。
⑧调压手柄因螺纹拉伤或有效深度不够,不能拧到底而使得压力不能调到最大。
⑨阀盖与阀体之间的密封不良,严重漏油。
产生原因可能是O形圈漏装或损伤,压紧螺钉未拧紧以及阀盖加工时出现端面平面度误差,一般是四周凸,中间凹。
⑩主阀芯因污物、毛刺等卡死在小开度的位置上,使出口压力低。
可进行清洗与去毛刺。
(3)不稳压,压力振摆大,有时噪声大
根据相关标准的规定,J型减压阀压力振摆为o.lMPa,JF型为o.3MPa,超过此标准为压
力振摆大,不稳压。
①J型与JF型减压阀为先导式,先导阀与溢流阀通用,所以产生压力振摆大的原因和排除方法可参照溢流阀的有关部分进行。
②减压阀在超过额定流量下使用时,往往会出现主阀振荡现象,使减压阀不稳压,此时出油口压力出现升压一降压一再升压一再降压的循环,所以一定要选用适合型号规格的减压阀。
③泄油口L受的背压大,也会产生压力振摆大和不稳压的现象,泄油管宜单独回油。
④弹簧变形或刚度不好(热处理不好),导致压力波动大,可更换合格的弹簧。
(4)工作压力调定后出油口压力自行升高
在某些减压控制回路中,减压阀的出口压力是用来控制电液换向阀或外控顺序阀等的控制油液压力大小的,当电液换向阀或外控顺序阀换向或工作后,减压阀出油口流量变为零,但压力还需保持原先调定的压力。
这种情况下,因阀出口流量为零,流经减压口的流量只有先导流量。
由于先导流量很少,一般在2L/min之内,因此主阀减压口基本上接近全关位置(开度极小),先导流量由三角槽或斜锥面处流出,如果主阀芯配合过松或磨损过大,则泄漏量增加。
按流量连续性定理,这部分泄漏量也必须从主阀芯阻尼孔流来,即流经阻尼孔的流量由先导流量和泄漏量两部分构成,而阻尼孔面积和主阀弹簧腔油液压力未变(弹簧腔油液压力由已调好的调压弹簧预压缩量确定),为使通过阻尼孔的流量增加,必然引起主阀下腔油液压力的升高。
因此,当减压阀出口压力调定后,如果出口
流量为零时,出口压力会因主阀芯配合过松或磨损过大而升高。
以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。
结语:借用拿破仑的一句名言:播下一个行动,你将收获一种习惯;播下一种习惯,你将收获一种性格;播下一种性格,你将收获一种命运。
事实表明,习惯左右了成败,习惯改变人的一生。
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希望大家坚持到底,现在需要沉淀下来,相信将来会有更多更大的发展前景。