提高烧结矿质量
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提高烧结矿质量
2008年烧结工艺QC小组成果
小组名称:五烧烧结工艺QC小组
小组类型:现场型
执笔人:郭考
单位:宣钢炼铁厂五烧
时间:2008年10月
一:小组概况
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2、小组成员:表1
二、选题理由
五烧360m2烧结机是公司“十一五”发展规划,达到800万吨钢生产规模的新建配套重点项目之一,也是公司目前自动化程度最高、面积最大的烧结机。其建成投产后烧结矿产、质量的高低和好坏,能否较好的满足高炉冶炼要求,直接关系到公司的整体经济效益,关系到公司的未来和发展,为此车间迅速成立了以“提高==============================专业
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烧结矿质量”为攻关活动课题的小组。
三.现状调查
五烧360m2烧结机于2008年3月5日建成进行联动试车,于3月15日正式投产。投产后3月、4月质量指标经统计很不理想,调查结果如下表:
调查表表2
调查人:郭考时间:2008.3----2008.4
2
四目标值设定:
本次小组活动目标确定如下表:
2
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五:原因分析及要因确认
1、目标者确定后,经小组成员整理,归类,并进行分析讨论,画出了阻碍影响烧结矿质量的因果分析图。
图6
2、在QC 小组会上,我们对上述9条末端进行确认
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经过分析讨论,确立主要原因4条。
六制定对策
针对上述主要原因,我们制定了如下对策表
对策表表4
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七对策实施
对策确定后,我们进行了对策实施。
实施一
2008年3月26日和4月1日,利用两天的时间,我们同自动化人员一起,对每个配料皮带秤进行了实物校验,通过多次校验和调整,使皮带秤最大误差不超过0.5%。并确定了后续定期进行皮带秤实物校验的规定。另外我们还对每个配料仓的料位计进行了校验,确保了料位显示准确,为物料的稳定配加起到了积极作用。通过上诉措施的实施,配料皮带秤基本上实现了平稳运转,保证了物料下料精准,较好的满足了烧结要求,实现了小组目标。
实施二
针对入烧原燃料品种多且杂,调整频繁的情况,我们及时同厂相关部门一起对入烧原料结构进行了优化。使入烧铁料品种最多不能超过三种,并固定钙、镁灰熔==============================专业
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剂配比,用灰石粉和云石粉调整碱度和氧化镁,焦粉和无烟煤在仓内分品种堆放,分阶段入烧等措施的实施,大大稳定了入烧原料结构,达到了小组的目标。
实施三
对于关键岗位人员的素质,操作能力等,我们通过传,帮,带,并且定期组织职工培训,学习相关岗位知识,定期考试,竞争上岗等举措,通过这些实施情况来看,岗位职工的技能明显提高,判断和处理事故的应变能力显著上升,烧结过程控制逐步趋于稳定,达到了小组的目标。
实施四
因入烧原料结构不稳,原燃料品种多,其烧结性能相差较大,为此在5月份,我们利用一个月的时间摸索出了不同原料相对应的布料器角度。根据不同入烧料性质,利用增减松料器排数和密度来调整混合料透气性,减少了原燃料变化对烧结产生的波动,确保了烧结过程的稳定。
实施五
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