有限公司谷污水处理工程设计方案
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XX####环境工程公司二0一0 年十一月
目录
一、概述
二、水质水量
三、污水处理工艺路线及工艺流程简图
四、主要工艺设计参数
五、主要处理构筑物及设备
六、动力装置
七、污泥处置
八、定员
九、主要技术经济指标
十、几点说明
十一、基本建设投资估算
附:工艺平面布置图
一、概述
东海粮油工业(X家港)XX自1997年投产以来,生产规模
和经济效益不断发展,尤其是榨油、油脂和饲料产业更为显著。近年来该公司面粉产业虽也取得了一定的进步,但与公司的远景规划发展要求差距甚远,根据公司现有的综合实力优势,拟在面粉加工能力为750吨/日的基础上,再增加一条250吨/日面粉生产线。并发展与小麦(面粉)为主要原料的相关产品:谷朊粉;小麦淀粉及淀粉糖。
在谷朊粉、小麦淀粉及淀粉糖的生产过程中产生两股高浓度有机废水:淀粉废水及戊聚糖废水。前者COD c r浓度达到数万ppm,而后者浓度更高,超过10万ppm。废水中SS亦很高,也达到几万ppm。废水中的主要有机污染物为淀粉(多糖类物质)、蛋白质、戊聚糖及纤维素。这些有机污染物,有的呈溶介状态,有的呈非溶介状态,而非溶介状态有机质几乎占到废水中COD cr总量的一半左右。
为了确定废水处理工艺路线,自二00四年四月开始至十一月,历时七个多月,用相同生产厂家、相同生产工艺所产生的废水作了试验。试验H/O工艺(水解—好氧工艺),厌氧工艺及SS分离工艺。这些试验为工程设计提供了依据。
本污水处理工程系“三同时”建设项目,执行国标GB8978-1996 《污水综合排放标准》的一级排放标准。
本污水处理工程建于生产扩建征地X围内,本工程涉及到的水、电等公用设施,由生产厂统一规划提供,污水站不单建。
本污水处理方案涉及到污水处理站建筑红线X围内的工艺、总图、水、电、气、自控仪表等各工种工程设计内容,基本建设投资估算与此相吻合。
二、水质水量
(一)水量
1、谷朊粉及戊聚糖混合废水量(以下简称面粉深加工废水)
q1=15m3/h
2、油脂废水及生活污水混合废水(稀释水)
q2=50m3/h
(二)水质
1、谷朊粉及戊聚糖混合废水(离心机分离后)
COD cr5000mg/l;总氮1400 mg/l;磷酸盐400mg/l;SS 3000 mg/l;PH 3~4
2、油脂等混合废水
COD cr6000mg/l;动植物油3000 mg/l;磷酸盐70mg/l;
SS 3000 mg/l;PH 4~5
(三)处理后出水水质
CODcr ≤100mg/l;BOD5≤20mg/l SS ≤70mg/l;磷酸盐(以P计)≤0.5mg/l;氨氮≤15 mg/l;PH 6~9
三、废水处理工艺路线及工艺流程简图
(一)小试主要结论
1、小试分两个阶段实施:第一阶段单用戊聚糖CH2OH(CHOH)
3CHO废水试验;第二阶段用淀粉和戊聚糖混合废水试验。用戊聚糖单
独试验意在了解这种五碳化合物其可生物降解性及有无毒性。一般讲五
碳化合物较难生物降解,而且有的还有毒性,例如糠醛C5H4O2和四氢
糖醇C4H7OCH2OH。它们的原水COD cr浓度都不能超过4000~5000mg/l,超过这个阈值,便会使生化处理装置中的微生物中毒。本
小试证实,无论是用H/O工艺,还是用厌氧工艺,以小麦面粉为原料
产生的高浓度戊聚糖度废水(COD cr>10000mg/l)的可生化性均较好,
没有发现有中毒现象。三段H/O工艺,小试进水COD cr浓度17713mg/l,出水为124mg/l;厌氧工艺,进水COD cr 13023mg/l,出水COD cr573~643mg/l。小试数据表明戊聚糖废水无毒性,无须单独特殊处理,可与淀粉废水混合后一并处理,简化了工艺流程。
2、淀粉和戊聚糖混合废水的试验
(1)用芬兰STATECH公司的小型离心样机在XX做SS分离试验。原水COD cr为78700mg/l,SS为53500mg/l,磷酸盐为252mg/l,总氮为2490mg/l。在未加任何药剂及调正PH值的条件下分离:
A、离心机转速为低速时,分离后的清液呈乳浊态,COD cr为53000mg/l,去除率为32.66%;SS为33000mg/l,去除率38.3%;磷酸盐244mg/l,去除率为3.2%;总氮为114mg/l,去除率为95.4%。
B、离心机转速为高速时,分离后的清液呈乳浊态,COD cr为37200mg/l,去除率为52.73%;SS为19400mg/l,去除率63.74;磷酸盐140mg/l,去除率为44.4%;总氮为114mg/l,去除率为95.4%。
离心分离试验的数据表明,采用高速离心机优于低速的;离心后水的COD cr值可削减50%以上;SS基本上完全分离掉,水呈乳浊态,由胶体物质形成;磷酸盐和总氮分别去除44%和95%以上。试验表明,采用离心机作为水的预处理手段是可取方案。
(2)用离心分离后的清液做混淀(加药)试验
所有加药化学处理的PH值调至7.5~8是为了适应UASB反应条件的需要,避免二次调正PH值。面粉深加工废水原水呈酸性,进入UASB前必须要调正PH值,试验证实,用Ca(OH)2优于NaOH,也优于用其它混凝剂,COD cr的去除率能达到20%以上。分析其原因可能是两种作用机理的结果,一是水中胶体物质带正电负,调PH后,在偏碱性条件下,胶体物质发生电荷中和,破坏了胶体的稳定性;二是Ca(OH)2颗粒较重,起到载体作用,与胶体凝聚物产生共沉淀。当然,采用Ca(OH)2有其缺点:UASB反应器池底会产生重颗粒沉积物,长时间运行可能会出现不利影响,设计时采用相应工程措施。
(3)厌氧试验
A、采用UASB反应装置,容积负荷4~6kg/m3·d;反应PH值
6.8~
7.8;UFA控制在300~500mg/l;试验流量1L/d;出水PH值>8。
B、试验原水COD cr配水浓度12387~17883,出水平均2276mg/l,COD cr去除率为85%左右,这组数据的正常运行只持续了21天。过后,试验装置出现反常现象:出水和出气通道堵塞;污泥层堆积呈一园柱体,没有悬浮层;降低进水COD cr浓度(按2000mg/l 梯度下降COD cr浓度)上述堵塞现象仍然出现,区别在于出现的时间