螺纹钢筋切分扁方孔型系统优化设计
18切分孔型系统新设计
柳钢科技2009年中南·泛珠三角地区第五届1前言2005年安阳钢铁股份有限公司260机组成功开发了18螺纹切分技术,生产出了Φ18mm 螺纹钢,从而使Φ12~18mm全部实现了切分生产。
本文结合260机组生产实践,就18螺纹的切分孔型系统设计的特殊性进行如下分析。
2切分孔型系统的选择和位置的确定2.1孔型系统的选择在260机组设计的两线切分孔型中Φ14mm、Φ16mm带肋钢筋采用的是梅花方孔型系统(见图1);这种孔型系统虽然尺寸控制精度高、孔型延伸系数也较大、且变性相对均匀侧边有凹陷不易出耳子,但是由于精度高,所以对磨损很敏感,而且轧件需要扭转45°影响轧制的稳定性对于规格较大而且延伸率较小的Φ18mm带肋钢筋来说不易控制,且由于Φ18mm带肋钢筋断面较大,对磨损尤其敏感。
因此,260机组在Φ18mm螺纹的切分孔型设计中采用了扁方孔型,这种孔型的缺点是平辊和扁方的控制精度不高,且扁方轧件变形不均匀对切分楔的冲击较大,使切分楔磨损大但是它有K5进K4孔型无需扭转的优点,使轧制的稳定性提高。
生产实践表明,其选择是正确的。
2.2切分位置的确定切分位置的确定要求[1]:(1)尽可能少的改变原有工艺流程设备;(2)根据轧机布置情况,尽可能接近成品机架,减少双线道次;(3)切分后要易于操作;(4)预切分轧件进切分孔型要尽量避免扭转。
根据我机组仅有15架水平布置轧机的实际情况选择13#轧机为切分轧机,这样轧件切分后仅留有2道次必要的成型孔型,较易控制。
3切分孔型系统的设计3.1K6的平辊无孔型压下设计扁方孔型系统具有较小的延伸系数,主要体现在K6平辊压下的设计上。
孔型设计中,圆18切分孔型系统新设计刘雅婕(安阳钢铁公司)摘要结合安阳钢铁股份有限公司第一轧钢厂260机组18两线切分的生产实践,对切分孔型系统的选择和设计进行了详细分析。
关键词棒材切分轧制两线切分孔型设计New Design for Splitting Pass System ofΦ18mm Reinforce BarLIU Ya-jie(Anyang Iron and Steel Company Limited)Abstract The selection and design for slitting pass system were analyzed in detail by combining with the production practice of double-line slitting system ofΦ18mm reinforce bar of Unit260.Key Words Steel Bar Slitting Rolling Double-line Slitting Pass Design1722009年中南·泛珠三角地区第五届图116-1016-1116-1216-1316-1416-15进平辊的最大特点是以宽展为主,延伸和断面收缩较小,Φ18mmK6道次的延伸系数较小,因此改变K6平辊的压下量对轧件的断面面积影响较小,要控制K6轧件的断面面积,必须通过调整K7道次的孔型面积来实现。
Φ12 mm螺纹钢精轧机组工艺优化
Φ12 mm螺纹钢精轧机组工艺优化摘要:介绍了在第五棒材生产线在四切分轧制Φ12 mm螺纹钢筋时,实施的料型优化、导卫改进、轧辊孔型修改、收严温度控制范围等的攻关措施,使达产率>90%,轧废率降低至0.08%关键词:四切分;料型控制;导卫;轧辊;温度控制1 前言四切分轧制工艺是把加热后的坯料先轧制成扁坯,然后再利用孔型系统把扁坯加工成4个断面相同的并联轧件,在精轧道次上延纵向将并联轧件切分为4个断面尺寸相同的独立轧件的轧制技术。
12螺mm四切分工艺在五棒生产,生产不稳定,未能达到预期班产目标,主要是因为精轧区域轧废较多,成品折叠等问题,平均每班影响生产时间40分钟左右,严重的制约了生产的正常进行。
2 原因分析与改进2.1 精轧堆钢2.1.1 原因分析(1)温度影响,五棒精轧机全部是水平是布置,精轧机各机架料型宽高比例较大,两侧温度相对较低,在进过K3机架切分后头部变形不规则,引起堆钢[1];(2)料型问题,整个精轧机架连续六架轧机水平布置,料型宽度难控制,且不稳定,特别是轧件头部料型,若是头部料型过小时,经过预切分、最后切分后,K3多产生切偏头,引起堆钢;(3)轧辊、导卫问题,轧辊四线磨损不均造成后续机架堆钢,崩孔引起堆钢,K2磨损造成扭转不到位不进K1堆钢,K3出口导卫问题引起的堆钢。
2.1.2 解决措施(1)温度调整规范化,因为五棒加热炉是目前比较先进的,钢温控制能达到相对其他线比较高的水平,所以在实际生产中收严开轧温度控制范围,将开轧温度由995 ℃~1 055 ℃收严至1 000 ℃~1 030 ℃,并将12号轧机出口温度由980 ℃~1 040 ℃收严至1 000 ℃~1 040 ℃。
另外,将精轧机切分前的活套进出口处的除磷装置全部改为花洒式的喷头,使轧件在精轧处的温度更均匀,温差由40 ℃的降至20 ℃左右。
(2)提出宽度控制要求,严格控制各机架头中尾宽度差,严格控制12#料型高宽,K6、K5、K4这三个机架的宽度,使轧件在切分前四线头部料型均匀;料型把控严格后,减少了冲钢次数,各项指标也得到了提升。
Φ20mm螺纹钢两切分预切分孔型的优化
榔银鹑鈸经验探讨螺翻酹燃通型liil舰0唐剑n李崇—周玉林麗(棒z线嚶树柳钢棒线型材厂生产020mm螺纹钢采用 两切分工艺,共16个道次。
其中,粗轧采用箱 型孔一立箱孔4椭孔一圆孔一平楠孔一圆孔 共6个道次,中轧采用平椭孔一圆孔一平椭 孔一圆孔共4个道次,精轧采用平棍一立箱 孔一预切分孔型一切分孔型4辊一成品孔型 共6个道次。
随着产量和各项主要技术指标的 不断提高,对孔型的寿命要求也越来越高。
统 计2019年棒线型材厂生产20 mm螺纹钢有效 作业率为84.5%,比其它规格的有效作业率都低 3 ~4个百分点。
$20mm螺纹钢有效作业率低 的主要原因之一是精轧机组孔型过钢量低,换 槽频繁耗时长;尤其是预切分孔型磨损快过钢 量低,且对成品质量产生一定影响。
为此,在 2020年对020mm螺纹钢预切分孔型进行优化 并试用。
本文进行总结。
优化及其效果预切分孔型优化中20 mm螺纹钢原预切分孔型(见图la)楔尖圆角和夹角都偏小,在生产过程中磨损过快,导致孔型轧制量下降;并且,两基圆中心 距偏小,与020mm螺纹钢切分孔型两基圆中 心距相差较大,在乳制过程中变形不均勻,易导致经切分孔型(图2)切分后的轧件圆度不够 好,进而容易引起轧制故障和成品质量问题。
为此,$20 mm螺纹钢预切分孔型进行优化 改进,以达到预切分孔型与切分孔型配合度更好、切分过程变形更加均匀的目的。
具体改动如下:(1)同样4 mm辊缝时,孔型高度由原来的29.50 mm降低至26.51 m m;(2)孔型宽度由原来的 49.00 mm加大至52.38 m m;⑶两基圆中心距由 23.50 mm增大到26.10 m m;(4)切分尖角度由 56。
增大为65。
;(5)基圆半径由10.0 mm增大至11.5m m;(6)侧壁斜度由62°减小至60°。
优化后预切分孔型见图1优化后预切分孔型试用情况•轧制过程跟踪优化后预切分孔型的试用,按照设计料型 高度26_5 m m,宽度50 m m,辑缝4.0 mm控制。
带肋钢筋五切分轧制孔型设计原理
带肋钢筋五切分轧制孔型设计原理带肋钢筋五切分轧制孔型设计原理吴立红摘要:介绍了津西特钢螺纹钢厂切分轧制孔型设计原理,包括孔型系统的选择、工艺件的设计、生产过程中出现的问题分析。
五切分轧制工艺技术的成功应用,将φ12带肋钢筋产量明显提高,同时吨钢综合能耗也大幅度降低。
关键词:棒材切分轧制;孔型设计;应用效果1 车间生产工艺简介津西特钢螺纹钢厂二线全轧线共有18架轧机,分粗轧、中轧及精轧机组,全部为无牌坊短应力线轧机,平立交替布置。
整个轧线采用全连轧,1#—12#轧机采用微张力控制,在精轧各架轧机之间均设置活套,实现无张力轧制。
在中精轧后各设置水冷装置,实现控轧控冷轧制。
2 五切分工艺2.1 孔型系统设计五切分轧制特点:①变形严重不均匀性。
切分楔处的压下量远大于其它部位;②切分变形延伸系数小;在切分孔中轧制时,槽底比切分楔处的压下量较大,且金属由于切分楔处宽展方向的水平分力较大,属强迫宽展,故整体延伸比宽展较小;③五切分轧制时,在预切和切分孔型中,按宽展方式轧件可分为左、中、右三部分,且两边为强迫宽展,轧件中部属限制宽展。
因此,压下量相同情况下,轧件中部比两边的延伸较大。
为保轧制稳定,切分后各根轧件面积必须相等或相差极小;④切分楔角的设计要合理,过大会切不开,过小会使切分轮受到过大的夹持力,使其负荷加大;切分带厚度应与辊缝相近,且留有一定的宽展量。
2.2 五切分轧制设计原理五切分轧制技术源于两个三切分,其原理是在精轧机将来料轧制成扁坯后,再利用特殊孔型的轧辊和相配套的导卫,把扁坯加工成五个面积相同且并联的轧件,最后在切分道次上将其切分为面积相同且独立的轧件。
五切分的关键是:要保证切分带的表面质量;在成品上切分带处不能有折叠;切分的速度与轧制速度一致[1]。
2.3 五切分孔型系统五切分的关键是设计精轧区的孔型系统。
我厂经多次与实际生产工艺过程结合,确定了K7~K3 采用平孔一平孔一立箱孔一预切孔一切分孔,同时为合理分配各道次参数,达到切分轧制孔型最大限度共用,减少改规格换辊架次。
Φ12mm螺纹钢四切分轧制工艺优化
钢等 ,平均每班故 障时间 4 0 m i n 左右 ,严重地
制 约 了生产 的正 常进行 。为此 ,展开 攻关 ,实 施
Te mp e r a t u r e
1 2 mm Re i n f o r c e d B a r ; Ro l l i n g ; F o u r - s t r a n d S p l i t t i n g ; P r o i f l e ; P a s s ; G u i d e ;
陆文韬等 : l 2 m I I l 螺纹钢 四切分轧制工艺优化
停 机 必 须 检查 K 2孔 型 的磨 损 情 况 ,发 现 缺 陷 , 及 时 换 孔 ;修 改 K 3出 口导 卫 双 刃 切 分 轮 角度 ,
( 3 )轧辊 、导卫方面。轧辊 4线磨损不均 造成后续机架堆钢 ,崩孔引起堆钢 ,K 2 磨损造
LU we n t a o ZHANG Bi n b i n
( B a r a n d S e c t i o n P l a n t )
Ab s t r ac t : The b r a i n s t o r m c o u n t e r me a s u r e s i mpl e me n t e d f o r t he f o u r - s t r a n d s pl i t t i n g r o l l i ng p r o c e s s f o r
中1 2 mm r e i n f o r c e d b a r p r o d u c t i o n w e r e i n t r o d u c e d i n r e s p e c t s o f p r o i f l e o p t i mi z a t i o n , g u i d e i mp r o v e me n t , r o l l e r p a s s r e f o r ma t i o n a n d t e mp e r a t u r e c e n c e t h e r e a c h a b i l i t y o f d e s i g n c a p a c i t y w a s >9 0 %, t h e r o l l i n g s c r a p r a t e w a s r e d u c e d t o 0 . 0 8 % a n d t h e r o l l i n g y i e l d wa s 1 0 3 . 1 %. Ke y W o r d s :
_14mm螺纹钢切分工艺设计与轧制
形轧件预切成狗骨形,在 16#切分孔中的轧制使狗
骨形轧件中间收缩部分进一步加深,使其对称的两
股形心形成外移分开的趋势。16#切分孔为两个连
接圆,中间由连接带连接,其厚度一般在1mm左
右,该孔中间切分楔夹角为60o.主要考虑了两轧件
的水平分力,但其角度不能太小,否则会影响切分
河北冶金
楔的寿命。 (6)19#成品轧机后两线轧件与单线轧制时一
3.1 孔型系统的选择
Φ14mm螺纹钢双线切分轧制工艺采用切分轮 法。连铸坯通过粗轧机组及中轧部分轧机轧成规定 尺寸的圆形轧件,这些道次的孔型系统与单线轧制 没有多大区别。
切分孔型系统分为两类。一类包括菱形、弧边 方、狗骨形、切分孔四个道次,另一类为两道次平 底孔型、狗骨形、切分孔。见图1。前者中菱形孔 的变形量大,会加快菱形孔的磨损,并使其断面逐 渐向椭圆形发展,这样轧件进入下道弧边方时势必 会加剧弧边方孔凸度的磨损,以致影响切分轧制的 “两线差”,且料形尺寸控制要求非常严格。后者 在狗骨孔前来料形状为矩形,在狗骨孔中变形量 小,变形均匀,再经过切分孔型切开的两线的断面 差别小。K6、K5孔采用平底孔型轧制,轧制变形 均匀,且可调整余地大,使进入狗骨孔的料形尺寸 容易控制规整,可以得到良好的切分效果,非常适 合我厂操作工的调整习惯。2000年6月试轧铝样和 小样时就突出表现了这两种孔型系统的优缺点,考 虑我厂生产实际,最终选择后者为Φ14mm螺纹钢 双线切分轧制的孔型系统。
方案。对试轧过程中出现的一系列问题进行了针对性的解决,使工艺方案得到完善,初步形成生产能
力。
关 键 词 :棒材;连轧机;切分轧制;工艺设计
中 图 分 类 号 :TG335.6
文献标识码:B
文 章 编 号 :1006-5008(2002)01-0047-03
Φ20三切分孔型优化实践
Φ20三切分孔型优化实践摘要:我国开发应用切分轧制技术始于上世纪50年代,随着切分轧制技术的不断成熟,多线切分轧制技术在国内各钢铁企业得到了广泛的应用。
龙钢公司轧钢厂棒二线投产于2013年7月,以多线切分轧制技术为主,投产以来,自主研发了Φ18、Φ20的三切分轧制技术,随着多年的探索和优化,将切分轧制的增产降耗的优点发挥得淋漓尽致。
在Φ20规格的三切分轧制技术的应用过程中,通过实践操作,发现原初设计的关键架次孔型依旧存在技术缺陷。
为了解决K4轧槽带来的成品难以调整及可能造成的缺陷,通过摸索实践,对K4孔型进行调整优化,彻底解决了成品调整的难题,进一步提升了生产效率,降低了工人劳动量,提高了轧钢厂该规格的产品质量,进一步稳固了“禹龙”品牌的市场竞争力。
关键词:孔型;横肋缺陷;阻力;产品质量1、概述陕钢集团龙钢公司轧钢厂棒二线于2013年7月份建线成立,设计年产能力90万吨,目前以Ф16、Ф18、Ф20规格热轧带肋螺纹钢筋作为主要产品。
该生产线原料加热采用侧进侧出双蓄热式加热炉,全线共有18架轧机,平立交替,粗中轧采用无孔型轧制,精轧机组最高轧制速度为13.5m/s,以三切分、四切分轧制技术为特点。
2019年6月份,在Ф20规格的生产实践中,龙钢公司轧钢厂技术人员发现该规格在成品调整过程中,钢材的纵筋极其偏小,尤其在每次换辊作业后开时轧制时,成品纵筋难以调整,造成大量的废品产生,对重要的经济技术指标造成严重影响。
同时,在生产过程中,发现该规格随着K4轧槽的磨损在钢材横肋上会出现缺陷。
龙钢公司轧钢厂针对此问题组织相关技术人员展开研究,通过对轧制过程的跟踪控制、优化关键架次孔型、调整工艺参数及成品质量控制,实现了钢材成品质量的零缺陷目标。
2、Φ20规格的轧制工艺简析龙钢公司轧钢厂棒二线Φ20规格采用三切分轧制技术,全线共18架轧机,轧制该规格使用15#轧机,其中粗轧6道次,中轧3道次,精轧6道次,粗中轧采用无孔型轧制,末架轧制速度为11.5米/秒。
切分轧制孔型设计
切分轧制孔型设计切分轧制作为一项具有生产效率高、节约能源等优势的轧制新技术已成了现今轧钢领域推行增产节能的有效手腕。
近几年来,切分轧制技术进展迅速,日趋成熟,已普遍应用于棒线材、型材以有开坯等生产,尤其是在棒线材生产中进展尤其迅速。
目前棒材的多线切分轧制技术已由二线切分迅速进展为四线切分、五线切分轧制,使小规格螺纹钢筋的生产效率取得了极大提高。
切分轧制原理切分轧制技术是把加热后的坯料先轧制成扁坯,然后再利用孔型系统把扁坯加工成两个以上断面相同的并联轧件,并在精轧道次上沿纵向将并联轧件切分为断面面积相同的独立轧件的轧制技术。
切分轧制技术的关键是如何持续地把并联轧件切分开。
要取得合格的成品,要求切分进程必需知足以下要求:(1)切分带表面质量要有保证,不需要额外的修理或加工;(2)切分带不能形成成品表面折叠;(3)切分设备利用方便,工艺稳固,投资小;(4)轧件通长尺寸均匀,头部状态和轧件弯曲度不是阻碍后续的咬入;(5)切分的速度与轧制速度相同。
切分位置的选择切分位置是阻碍产品产量、质量、轧线量和操作的重要因素,切分位置应视轧机的特点和工艺要求而定。
切分位置选择的原那么是:(1)不改变或尽可能少改变原有工艺流程;(2)不改变或尽可能少改变原有设备;(3)切分位置依轧机的布置而定,尽可能靠近成品机架,以便减少复线道次,但又应有必然的加工道次,以保证成品质量;(4)切分后不该给操作带来困难。
结合目前小型连轧机上采纳切分轧制技术轧制螺纹钢筋的设备特点和工艺要求,其切分孔型系统大体上都将切分位置安排在K3孔型完成切分,切分后经两道次轧制出合格的成品螺纹钢。
切分方式切分技术进展到此刻,通过一系列热轧状态下纵向切分轧制的方式进行研究,最终确信破坏并联轧件联接带的最正确方式是在联接带上成立足够的拉应力,因此切分轧件的力学条件为:∑Fx≧Sбb式中:∑Fx——各横向拉力之和S—连接带的身微小面积;бb——金属的强度极限。
螺纹钢切分轧制孔型系统探讨
螺纹钢切分轧制孔型系统探讨【摘要】切分轧制孔型系统在轧件加工过程中占有重要的地位。
本文对切分轧制技术进行了简单的介绍,着重探讨和分析了几种常用的切分轧制孔型系统。
【关键词】螺纹钢;切分轧制;孔型系统引言切分轧制技术早在19世纪就已经被用于旧钢轨加工中,但是此后发展比较缓慢。
直到最近几年,切分轧制技术发展才得到了快速的发展,加工技术也更加成熟,在各种型材和棒材的加工中应用十分广泛。
该工艺具有生产率高、能耗和生产成本低等优点,但在也存在切分孔型磨损严重以及产品质量不稳定等问题。
加工企业需要重视切分轧制技术中存在的问题,优化该加工技术。
螺纹钢的切分轧制孔型系统发展也比较迅速,从最初的二切分孔型系统发展为三切分、四切分孔型系统,螺纹钢的加工效率得到了极大的提升。
本文先对切分轧制技术进行介绍,再重点对螺纹钢切分轧制孔型系统进行探讨。
1 切分轧制概述切分轧制就是沿纵线方向将轧件切成两线或多线的技术,它主要通过轧辊孔型、切分轮或其它切分装置实现的。
它的加工原理就是利用孔型系统对初步加工后的坯料加工成并联轧件,然后沿纵向将并联轧件切分为多个独立轧件。
根据加工方法的不同,切分方法主要有切分轮法、辊切法、圆盘剪切分法以及火焰切分法。
根据切分后轧件数量的不同,切分轧制一般可分为两线切分、三线切分以及四线切分等。
切分轧制具有很多优点,主要可以分为以下几点:第一,切分轧制极大的提高了轧件的生产效率,降低了生产成本。
第二,在单一轧件机器上可以实现多种规格轧件的生产,既扩大了生产的产品范围,又减少了原料的种类。
第三,对于加工同样的轧件,切分轧制的变形率要比单线轧制低,产品质量更高。
第四,切分轧制技术适用性高,对于不同的连轧机,主要的工艺设备不需要变更,生产工艺只需要进行局部变动。
第五,切分轧制技术可以降低轧件的初步加工要求,能够减少燃料和电量的消耗,降低环境污染,实现生产节能减排。
但是切分轧制也存在一些缺点,比如切分时对料型要求更严格;切分部位不规则,容易形成毛刺,处理不适当容易形成折叠,影响产品质量。
Φ16螺纹二切分孔型优化
连轧厂Φ16螺纹钢两线切分孔型优化实践摘要:介绍了连轧厂对Φ16螺纹钢切分孔型优化的生产试验,分析了改进前后孔型特点及改进后效果。
孔型优化后,弧边方、予切分轧槽的寿命及产品质量稳定性显著提高,经济效益显著。
关键词:螺纹钢;切分;孔型;优化1 前言连轧厂是引进的二手棒材半连轧生产线,19XX年7月建成投产,20XX年11月进行了全连轧工艺改造,设计生产能力60万吨/年,主要产品为Φ12-Φ40螺纹钢、圆钢。
针对小规格轧制道次多、小时产量低等问题,连轧厂于19XX年9月钢引进了Φ12螺、Φ14螺两线切分工艺,9月又自行开发了Φ16螺两线切分工艺,使得规格日产水平大幅度提高,经济效益显著。
近几年来,随着产量及各主要技术指标的不断提高,切分规格精轧机组换辊换槽次数多、时间长的问题愈加突出,严重影响了作业率及产量等指标。
为此,20XX年10月和11月分别进行了Φ16螺切分K4—K6孔型优化生产试验,显著提高了轧槽寿命,降低了换辊换槽时间。
2 改进前孔型特点由于K2、K3轧槽对成品质量影响较大,本次试验仅对Φ16螺切分K4—K6孔型进行了改进,改进前孔型如图1。
K6 K5 K4图1 Φ16螺切分改进前K4—K6孔型图 1存在的主要问题:⑴弧边方孔型的弧边凹进量仅为1.83mm,偏小。
由于不均匀变形严重,轧槽弧边突起部分磨损快,导致弧边方轧槽寿命偏低;同时,轧件的弧边凹进量偏小,使得进入预切孔时楔尖部位压下量增加、磨损加剧。
⑵预切分孔型楔尖间距及圆角偏小,楔尖磨损快,导致预切分轧槽寿命偏低。
⑶预切分孔型充满度仅为92%左右,充满度偏小使得切分后易产生“桃形料”缺陷,影响成品质量。
3 孔型优化实践经分析研究,借鉴先进经验,于20XX年10月对原有孔型进行第一次优化改进,改进主要内容如下:⑴弧边方孔型的弧边凹进量由1.83mm增大到2.15mm,同时弧边圆弧半径R′适当增大,提高轧槽弧边突起部位寿命,同时减小预切分孔型楔尖部位压下量。
φ14mm螺纹钢三切分轧制工艺优化
6 ) 、精 轧 6架 ( 3 7 0 m m ×6 ) ,全 为 短 应力 线
轧机 ,平立 交 替 布 置 ,其 中第 1 4 、1 6 、1 8架 为 平 立 可 转 换 轧 机 ,每 架 轧 机均 由单 个 直 流 电机 拖 动 ,成 品机 架设 计 最 高 线 速 1 8 m / s 。2 0 1 2 — 0 4 成 功 开 发 了 1 4 mm螺 纹 钢 三 切 分 轧 制 技 术 ,
H e l
1 前 言
柳 钢 棒 线 型 材 厂 第 二 棒 材 生 产 线 有 步 进 加 热 炉 1座 ,冷 坯 加热 能 力 1 3 0 t ;全 线 为 全 国产 化连续式 布置轧 机 1 8架 ,其 中 粗 轧 机 组 6架
( 6 1 0 mm ×6 )、中轧 机 组 6架 ( 4 3 0 m m x
( 3 )切 分 孔 K 3孔 型 优 化 。多 线 切 分 轧 制 ,
切 分T L ; f L 型设 计 是关 键 , 线 料 型 分 配 合 理 与 否 直 接 影 响 到成 品 3条 的均 匀 性 ,切 分 带 的厚
2 0 1 4 年第 2 期
李顺奎等 : l 4 删撇
钢三切分轧锘 4 工艺优化
寸优 化 、轧 制通道 改造 、生产操 作 的标 准化等 改造 与优 化 , 以及 效 果。 关键 词 : 1 4 m n l 螺纹 钢 ;三切 分轧 制 ;孔型 ;导 卫 ;轧制 通道
Thr e e - s t r a n d Sp l i t t i ng Pr o c e s s Opt i mi z a t i o n f o r 1 4 mm Re i n f o r c e d Ba r
。
| | l l 。 搬
_18mm螺纹钢筋二线切分轧制工艺开发实践
1 切分轧制对轧机设备负荷的要求
由于 实 现 了 “一 切 二 ”, 采 用 切 分 轧 制 工 艺 后 , 生 产同一规格产品较单线相比道次变形量增加很大, 这就 必然要求现有设备轧机负荷足够大, 否则会出现轧机电机 跳闸或烧损轧辊轴承等事故。为了预测现实生产线中是否 能实现切分轧制, 必须根据现场的实际情况计算出轧机 的负荷。根据金属变形抗力模型 [3], 计算出材料的变形 抗力, 然后通过现场轧制参数表计算出各项轧制力能参 数 , 最 终 得 出 开 轧 温 度 为 1050℃时 , Φ18mm 螺 纹 钢 筋 切分轧制过程中的轧机负荷如图 1 所示。
轧孔型系统采用与其它产品共用的孔型系统, 以减少轧
辊数量、增大效率; 精轧孔型系统则采用专用的切分孔
型系统, 需
K6
K6
要精确计算
K5
K5
设计如图 3
所示。
K4
K4
这两种
K3
K3
孔型系统的
区别主要在
K2
K2
K6、K5 道 次
上。每种方
K1
K1
案都有各自
( a) 小规格产品孔型
( b) 大规格产品孔型
( 四川省有色冶金研究院, 四川 成都 610081)
摘 要: 棒材连轧生产线可应用切分轧制工艺实现提高产量、节约成本。本文结合某钢铁厂棒材生产线 的实际情况, 设计开发了 Φ18mm 大规格螺纹钢筋二线切分轧制工艺, 对切分轧制孔型系统和 导卫装置的选择和设计进行了较为详细的分析。
关键词: 切分轧制; 螺纹钢筋; 孔型系统; 导卫设计 中图分类号: TG335 文献标识码: A 文章编号: 1002- 6673 ( 2007) 04- 055- 03
螺纹钢双切分工艺孔型优化实践
螺纹钢双切分工艺孔型优化实践发布时间:2022-06-15T02:24:46.097Z 来源:《科学与技术》2022年2月4期作者:蒲肖强、杨林、赵天喜[导读] 双切分轧制技术目前在国内各钢厂应用广泛,较单线轧制产量提升明显蒲肖强、杨林、赵天喜新疆天山钢铁巴州有限公司轧钢厂摘要:双切分轧制技术目前在国内各钢厂应用广泛,较单线轧制产量提升明显,特别是中大规格双切分轧制技术的运用,促使棒材线产能及生产效率大幅度提升,但双切分生产工艺技术在日常生产中存在着部分工艺技术难点,导致钢材成品存在表面缺陷,本文探究了从工艺孔型优化解决切分螺纹钢表面质量问题。
关键词:孔型优化;降本增效;产品质量引言巴州钢铁轧钢厂棒材生产线于2012年3月份投产,采用了控冷控轧技术、多线切分技术等新工艺、新技术。
全线有18架轧机均采用短应力高强度轧机,并采用平立交替布置。
其中中轧机组有一组活套轧制,中轧机组与精轧机机组间配有穿水装置,精轧机有三组活套轧制,精轧机组后配有穿水装置,实现控冷控轧工艺。
该生产线采用节能、环保、新型步进梁蓄热式加热炉,以160mm*160mm*12000mm连铸坯为原料,采用冷热钢坯交替送轧,生产Φ12.0-Φ36mm热轧带肋钢筋和煤矿支护用高强度锚杆钢,具备生产Φ12~Φ50mm热轧直条圆钢的能力。
其中Φ12-Φ16四切分、Φ18-Φ22双切分,有效平衡大小规格产品产量。
精整区域钢材收集实现设备无人化操作,提高生产效率及产品包装质量。
1 棒材切分轧制技术在实践应用中发展情况切分轧制在热轧钢坯经过特殊的轧辊孔型和导卫装置中切分轮将一根轧件沿纵向切成两根以上轧件,进而轧出两根以上成品轧件的轧制切分工艺,早在100多年前,国外已研究出废旧钢轨的切分轧制。
但是在实践应用中发展不容乐观,应用技术非常落后。
70年代中期,加拿大钢铁公司首先在连续式小型轧机上成功地用切分轧制工艺生产了带肋钢筋和光圆钢筋,并开拓了切分轧制的新领域。
Ф12mm螺四切分轧制工艺的优化
其 效果 。 关键 词 :
Op t i mi z a t i o n o f t h e Fo u r - s t r a n d S p l i t t i n g Ro l l i n g Pr o c e s s f o r
1 2 mm Re i n or f c e d Ba r
2 0 1 7年第 1 期
刘锦永等:中 1 2 m m螺四切分轧制工 艺的 优化
2 1
度 均 匀 性 ,轧 制 温 度 控制 以 2号 飞 剪 处 温 度 为
准 ,控制在 1 0 4 0℃ ±1 0℃;上冷床温度 :6 9 0 ℃~ 7 0 0℃。三是开展轧制线对 中,重点对活套 架 进 出 口导槽 ,喇 叭 口 ,导 卫 进 出 口安 装 ,K1
1 前
言
直 无 法 提 高 ,生 产 稳 定 性 差 ,严 重 制 约 了生
柳 钢 棒 线 型材 厂 四棒 生 产 线 于 2 0 1 2 — 0 9建 成 投产 ,设计 年 产 1 2~ 4 0 m m 螺纹 钢筋 8 0万
吨 ,生 产 原 料 为 1 6 5 mm ×1 6 5 mm ×1 0 0 0 0 m m
( 2 ) 料型设 定 :1 1 号 轧机 为 平辊 ,料 型调
整为 2 4 mm×5 8 m m,1 2号 空 过 ,K 6设 计 料 型 1 7 . 2 m m×6 2 m m,K 5辊缝 设 计 为 1 9 mm,料 型 为1 7 . 5 mm×5 5 m m,K 4设计 辊缝 2 . 7 mm,料 型
出 口至 穿 水 管 进 口 ( 空 过竹 节 管 导 槽 ) 水 平 校
对 ,避 免 与 K l出 口不水平 造 成钢 头 碰对 盖板 或
浅谈提高Ф16/Ф18螺质量和生产中的切分孔型技术的优化
浅谈提高 1 6 / ‘ l > 1 8 螺质量和生产 中的切分 孔型技 术 的优 化
阮雅 婧
( 唐钢第二钢轧厂 ,河北 唐 山 0 6 3 0 0 0)
对工 艺优化创新 的同时,我们也对切分调整相应进行优化创新 :实 际生产堆钢事故许 多是由于准备工作没有做好 ,备件在现场调整时 间过长 ,造 成堆钢 处理时间延长 ,针对这种情况 ,每次生产 以前 , 我们 都提前做好 导卫 、导槽 的准备 工作 ,将 中、精轧机每架进 出口 导卫、导槽在 现场准 备好 ,按品种要求 ,检查 、核对尺寸 、磨损情 使 产 量 和 效益 指 标 达 到 最 优 。 况,对于滚动导卫,用试棒检验导卫轮 的夹持松 紧程度 ,提前做好 【 关键词 】中1 6 / 1 8 螺 ;孔型设计 ;参数优化 上线 以前的调整 ,使每个备件都达 到安装上立 即使用的条件,这样 , 大大缩短了堆钢 以后 的调整时 间, 使堆钢处理时间由以前平均 2 5 分 1 前 言 钟降低到不到 l O分钟 。我们在接班 以后 ,由一号、二号剪切头 准备 冶金企业 中,长材是一个重要 的产 品类型 。 在 棒材的生产 当中, 好 中精轧机小钢,按轧制道次逐架 ( 粗 轧机除外)试 小钢 ,在 考虑 我们 习惯把规格 1 8 a r m以下的称为小规格螺纹产 品,随着切分技术 钢温和轧机弹跳基础上,按轧制表要求调整钢料 尺寸 ,严格标 准化 和轧 制速度 的调整,早就 打破了小规格 产品产量 不高 的限制 ,但是 作业 。轧制 中随轧制吨位的增大及时补偿因轧槽磨损造成的钢 料变 这样 的工艺流程比较复杂 ,指标要 想控 制到高标 准难度较大 。在这 化 ,既避免 了因钢料过大造成的 “ 烧导卫”现象,又提高了成品质 个生产 当中,切分技术起 到至关重要的最用,而对切 分技术影 响最 量 , 降低 了事 故 率 。 大的就是轧辊的孔型设计 。根据 产品的工艺要求 ,设 计最合理 的孔 唐钢棒材厂切分生产时 如果每两线之间的轴错和轧槽深浅不 型参数 ,不但可 以节能降耗,增加成材率,还可 以减低到位的磨损 同,将对生产有很大影响,极易造成 一线或 两线堆钢 、一线纵筋大, 和轧机的消耗,事半功倍 。 线 纵 筋 小 的现 象 ,且 不 易调 整 从 而 造 成 堆 钢 事 故 , 所 以 我 们 在 生 2 棒 材 厂 螺 纹 钢 切 分 情 况 产 以前首先要对轧槽车削精度进行确认 ,利用孔型样板核对车削轧 某棒材厂始建于 1 9 9 2年 ,1 9 9 5年底开始投入生产 ,设计年产 槽 ,发现 问题 ,依靠人工精细操作调整错槽 ,避免因错槽导致的堆 中1 2 —4 O 哪 螺纹钢筋和光面圆钢 3 O万吨,经过 3次重大技术改造 , 钢和 轧废 ,将 问题解决于生产 以前 ,最低 限度 降低废 品和堆钢事故 , 目前年产达到 8 0万吨以上, 生产 原料为 1 5 0 . 1 5 0 . 1 2 0 0 0 m m连铸小方 从而保证 了生产水平的提高。 坯 ,采用热装热送工艺 ,装备有 :2座 蓄热式加热炉 、1 7架连轧机 、 对于连轧生产线,每架钢料 尺寸 直接关 系到连 轧关系 ,如果某 7 . 8 . 1 0 2 m步进式冷床 、4 9 0 0 K N冷剪机,并从 国外引进倍尺飞剪、 架钢料不合适 ,将 直接 影响生产稳定及成 品质量 ,这一 点对切分 自动打捆机等设备 ,是一条具有九十年代 国际先进水平 的连续棒材 轧制尤为重要,钢 料不合 适有 时会发生连续堆钢事故 ,所 以我们增 轧钢 生 产 线 。 强了辊缝调整的精度 ,地面站 I O S调整辊缝时,轧机附近 必须有人 3提 高 中1 6 / 中1 8 螺质 量和 孔型优化措施 监督确认,通过 试小钢和检验轧辊两端辊缝按要求调整辊缝 。 3 . 1工 艺创 新 切分轧制关键在 调整 ,而温度 、速度、钢料调整又是相辅相 成、 在 实 际 生 产 中 的 影 响 1 6 / 01 8 螺 质 量 和 孔 型 因素 , 主 要有 以 互相制约的 ,我们首先抓好钢 坯的加热温度 调整,使钢坯温度尽可 下几点:( 1 )1 6架切分导卫粘钢;( 2 )淬水线堆钢 ;( 3 )穿水 后上 能保持均匀 ,通长温差小于 ±3 O ℃,其次,抓好变形调整 及轧制速 冷床 乱钢 ,短尺床 、裙板辊道乱钢 ;( 4 )1 6架轧槽损坏,并且 修复 度调整关系 ,合理分配各架变形 ,重点是 l 3 、1 4 、1 5 、1 6架的变形, 困难;( 5 )某一线不合格造成废 品。 同时 ,根据轧槽磨损程度及时补偿钢料 ;保持变形量调整 与速度调 针 对 这 些 实 际 问 题 ,主 要进 行 以下 建 议 改 进 : 整 的互相配合;操作工及时调整各架 间的堆拉关系 , 对l 6架切分导卫粘 钢,我们加大切分导卫出 口导嘴尺寸 ,设计 我们在 调整 中注重调整精度 ,依据实 际生产经验使轮间隙保持 新水冷却系统专 门用来冷却导嘴,改进 了切分刀长度 和角度,对切 最佳值 ,同时用试棒对导辊间隙进行检验 ,保证调整质量 。 分刀材质选用也做 了新调整,彻底 将 1 6架切分导卫粘钢 问题解决。 4 优 化 效 果 生产 中 1 6架轧槽损坏较快,换槽 时间较 长,影 响生产 ,为此采 2 0 0 5年 8月棒材线开始切分, 2 0 0 6年 3月起对孔 型系统进行优 取 了如下措施 :( 1 )对 l 6架轧辊选 择了硬度适 中的轧辊材质 。( 2 ) 化改造 ,产量指标均明显改善,以 l 8 咖 螺纹改为例 ,改进前后生 修 改了孔型 车刀及车入深度 ,使楔子 宽度及强度有所加强 。( 3 )适 产指标统计对比数据见表 1 。 当减少 了 1 5架轧槽 轧制吨位 ,减轻 了 1 6架的不均匀变形 。( 4 )进 表 1 棒材厂 中1 8 m m 螺纹钢筋指标统计 ( 改进前后对 比) 成 材率% 步精细 1 5 # 、1 6 # ¥ L 机 的进 出口导卫安装及 调整 。 规 格 时 间 平均 日产 t 最高 班产 t 作业 率% 针对 中线纵 筋小,调整困难 的问题,我们 分析 了原设计 孔型 , 将 孔型改为新式 的切分孔型 ,进后基本解决了调整困难 的问题 。 中1 8 改进 前 2 3 4 0 9 7 0 . 1 0 0 .8 7 7 改进 后 2 7 3 0 1 0 3 0 1 0 0 .5 7 9 对经穿水工艺生产 的螺纹钢筋 , 改进原设计导管的安装斜度 。 从表 1可看 出:通过切分 技术 的应用和孔型系统的优化设计 , 为精 确定位,提高车削精度 ,我 们设计了连体样板 ,以检验轧 槽,又在车床上安装 了数显表 ,以精确定位 ,保证车槽精 度,提高 产 品的产量不仅得到提高 ,在质量方面也大有进步。企业经济效益 将 明显增加 。 配辊的精确度。 5 结 论 针对切分轮不耐磨现象 ,我们选择 了一种新的热作模具钢,基 切分技术 作为近年 来在 国内引进和发展 的一项新技术 ,有着极 本上解决 了切分轮不耐磨的问题。 所有这些创新 改进经过我们在生产过程 中不断实践 ,解决影响 其巨大 的市场 。通过对切分技术 的推广和应用切分 ,对产 品质量有 了很大 提升。它将逐 步取代传 统的横列式轧机生产 。目前 国内已建 生产 的难题 ,提高 了生产水平 。 成的连轧 小型已有近 3 O条生产线 ,如能得 到进一步推广和普及 ,我 3 . 2调整 优 化 创 新 任何 一套成 熟的切 分轧制技 术,工艺与调整密不可分 ,所 以在 国连轧工艺技术 水平将达到 目前 国际先进水平。 额 ,尤其是 中1 6 / 1 8螺纹钢的生产 ,更是生产的主导产品之一。 本 文以中1 6 / 中1 8螺为例 ,对在生产 中的切分技术应用和孔型优化 设计研 究进 行 了论述 ,提 出了几点 中1 6 / 中1 8螺孔型优化措施 ,希 望通过技术上 的改进 和优化 可以降低事故 率,提 高产品 的成材料 ,
谢韦尔钢厂切分轧制改造的设计及应用
总第240期2021年6月 南 方 金 属SOUTHERNMETALSSum.240June 2021 收稿日期:2020-11-30;修订日期:2020-12-17 作者简介:李 威(1987-),2012年燕山大学机械设计及理论专业硕士研究生毕业,工程师。
文章编号:1009-9700(2021)03-0046-05谢韦尔钢厂切分轧制改造的设计及应用李 威,胡于华(中冶南方工程技术有限公司,湖北武汉430223)摘 要:切分轧制是高生产率和低成本生产小型棒材的一种十分成熟的技术,现已成为棒材生产的标准工艺。
文章依托俄罗斯谢韦尔钢厂切分轧制改造项目,对产品规格为Φ10mm和Φ12mm的螺纹钢筋进行切分轧制改造,提出对现有的孔型系统、导卫、穿水冷却等装置的优化设计方案,同时对相关辅助设施进行改造,实现装备能力的升级,提高小时产量,取得较好的经济效益。
关键词:切分轧制;孔型;穿水冷却;夹送辊中图分类号:TG335.6 文献标志码:BDesignandApplicationofModificationforSplitRollinginSeverstalSteelLIWei,HUYu hua(WISDRIEngineeringandResearchIncorporationLimited,Wuhan,Hubei,430223,P.R.China)Abstract:Splitrollingisaverymaturetechnologyforproducingbarsinsmalldiameterswithhighproductivityandlowcost,andhasbecomethestandardprocessforbarproduction.ThispaperreliesonthesplitrollingmodificationprojectoftheSeverstalSteelinRussia,andcarriesoutthesplitrollingtransformationoftherebarswiththeproductspecificationsofΦ10mmandΦ12mm,andproposestheexistingpass,guide,watercoolingandotherdevices.Thedesignplanandtrans formationoftherelatedauxiliaryfacilitiesareoptimizedtoupgradetheequipmentcapacity,increasethehourlyoutput,andachievebettereconomicbenefits.Keywords:splitrolling;pass;watercoolingdevice;pinchroller 谢韦尔钢厂棒材生产线采用106mm×106mm连铸坯为原料,主要生产Φ10mm~Φ25mm的螺纹钢筋,同时生产部分圆钢和型钢(六角钢、角钢)等。
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螺纹钢筋切分扁方孔型系统优化设计
潘建洲
(福建三钢(集团)闽光股份有限公司棒材厂,三明 365000)
摘要: 结合三钢棒材线实际,Φ16/Φ18螺纹切分精轧孔型选择采用扁方孔型系统,通过对切分孔型优化设计,合理选择轧辊材质,能有效地减少工艺事故、提高产量和改善指标,具有显著优越性。
关键词: 螺纹切分孔型设计
1前言
随着小规格螺纹钢筋(主要指Ф18mm以下,下同)切分轧制技术的发展,改变了小规格材产量不高、生产效率低下的状况,同时也带来了工艺故障复杂、指标下降等一些问题。
工艺设计对于切分轧制成功与否关系重大,孔型设计又是工艺设计中最重要的一环,是工艺设计的核心内容。
孔型设计合理,能有效地减少工艺故障、提高指标、降低轧辊导卫消耗。
对于孔型系统的选择,目前国内大多采用了梅花方和扁方孔型系统,由于两种孔型系统各有利弊,只有根据生产线工艺装备、产品要求等实际情况,确定孔型系统的选用。
基于梅花方孔型系统的论述较多,扁方孔型系统设计论述较少,本文就扁方孔型系统设计作一讨论,以期对此类切分生产线有所帮助。
2三钢闽光公司棒材厂螺纹钢切分情况
三钢棒材厂始建于1992年,1995年底开始投入生产,设计年产Φ12—40mm螺纹钢筋和光面圆钢30万吨,经过3次重大技术改造,目前年产达到80万吨以上,生产原料为150*150*12000mm连铸小方坯,采用热装热送工艺,装备有:2座蓄热式加热炉、17架连轧机、7.8*102 m步进式冷床、4900KN冷剪机,并从国外引进倍尺飞剪、自动打捆机等设备,是一条具有九十年代国际先进水平的连续棒材轧钢生产线。
该线精轧6架(12#-17#)呈H/V交替布置,其中15#轧机可通过液压装置实现快捷方便地平立互换,从立式机架出成品(K1前后无平立交叉导管),精轧全部采用“霍太克”导卫。
采用扁方孔型系统生产Φ16、Φ18两种规格,并多次对切分孔型进行改进,逐步消除了K3进出口故障较多、产品表面质量缺陷等设计上的不足,生产更趋稳定,指标明显提高。
精轧孔型如下:
图1 Φ16、Φ18 mm螺纹钢筋孔型图
因K6为平辊不存在孔型优化问题,故下面仅对K1-K5孔型作一论述。
3孔型优化与轧制过程主要故障原因分析
3.1 K5扁孔
扁方孔型K5在切分系统中主要起定形作用,为后续预切分准备标准料形。
设计宜首先考虑延伸系数,不宜过大,经验表明延伸系数μ=1.10-1.15为宜,延伸系数选择过大,可能导致矩形轧件过充满造成耳子或轧件控制失稳,不利于切分轧制;其次,是侧壁斜度夹角ψ,一般控制在15-20º为好,主要基于高宽比和防止边部于尖锐而使轧件角部温降过大考虑;此外,还应注意孔型圆角R,内圆角R取4-5mm,外圆角r控制在3-4mm较好。
在轧辊选择上应以贝氏体轧辊为好。
K5孔型设计不当造成的故障主要体现在:一是料形控制不稳定、轧件易扭转,无法顺利进入预切分导卫;二是切分不均匀,局部温降太大,轧件变形不协调,成品产生折叠(花边)或欠充满,负偏差水平不高。
图2 螺纹钢筋切分K5孔型图
3.2 K4哑铃孔(预切分孔)
K4哑铃孔是切分的关键孔型,其作用是为切分孔准备料形,设计主要考虑圆弧半径及中间连接带厚度,既保证K3来料需要,同时考虑切分楔对轧件的加工能力,尽可能减轻切分楔的负担。
设计要求延伸系数μ=1.15-1.20,连接带高度为(0.35-0.45)Hk,侧壁斜度=20-30%,中间连接圆弧R=3-5mm,在轧辊选择上应以合金(WC)辊环为好。
K4孔型设计不当造成的故障主要体现在:一是连接处厚度太大,增加切分楔的压下率,造成楔尖极易破损,切分不稳定产生飞钢;二是宽展取值过小,造成K3过充满,造成堆钢或成品折叠。
图3 螺纹钢筋切分K4孔型图
3.3 K3切分孔
切分孔是由切分带将两个连接圆并联而成,切分孔型的作用是利用切分楔对预切分轧件的连接带再施压下,以进一步减薄连接处厚度,轧成两个连接圆,为切分轮撕开轧件作准备。
其变形主要特点是:轧件严重不均匀变形,切分楔尖受正压力,容易磨损;轧件处于强迫宽展状态且与压下呈线性关系;切分带与圆孔槽底的压下系数η相差大。
切分孔的设计要求,楔尖顶角角度应保证切分撕开水平分力,连接带厚度取1-1.5mm 为宜,侧壁斜度夹角Ψ≥30º,为保证轧后成品无花边或折叠,孔型高宽比要求,根据K3至K2轧件中心线距离,进入K2轧件应扭转一定角度(通常25º-35º,视K2孔型而定),以使切分带在K2椭圆孔中得到足够的加工,提高成品表面质量;切分楔尖夹角Φ=54-60º,在此范围内,既满足切分水平分力要求,同时使用楔尖具有一定的强度和耐磨性,轧制中不容易破损。
在轧辊材质选择上应以高速钢(HSS)或半高速钢(SHSS)为好。
图4 螺纹钢筋切分K3孔型
3.4 K2椭圆孔、K1成品孔
K2 、K1孔与单线设计并无二致,只是要求K2孔型延伸系数满足对切分撕开轧件后产生的“花边”彻底加工,消除其对成品质量的影响,故考虑延伸系数μ>1.2,压下量>40%,宽展量>20%。
在轧辊材质上选择合金辊环效果显著。
4 优化效果
2004年10月棒材线开始切分,2005年1月起对孔型系统进行优化改造,产量指标均明显改善,以Φ18mm螺纹改为例,改进前后生产指标统计对比数据见表1(实际Φ16螺纹成品线速度为11m/sec、Φ18螺纹为9.2m/sec,尚低于设计目标,仍有潜力):
表1 棒材厂Φ18mm螺纹钢筋指标统计(改进前后对比)
规格时间平均日产 t 最高班产 t
成材率
% 作业率
%
Φ18
改进前2250 880 101.1 75
改进后2650 960 101.3 78
从表1可看出:通过孔型系统的优化设计,产量得到提高,指标改善,企业经济效益将明显增加。
5 结论
(1) 优化切分孔型设计的关键是合理分配延伸系数和压下率,K5、K4、K3适宜采用小延伸系数。
(2) 切分楔尖夹角设计要综合考虑楔尖强度及切分水平分力。
(3) K3孔型设计时要注意能使用轧件扭转一定角度进入K2孔,以使用切分带得到二次(K1、K2)加工。
参考文献
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Design.Chongqing:Chongqing University Press.1989.(谢显宏.型钢生产与孔型设计.重庆:重庆大学出版社.1989
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廷溥.金属塑性加工学.北京:冶金工业出版社.1988)
3 ZHAO Songlin,TANG Wenlin. Sectional Iron Pass Design. Beijing:The
Metallurgical Industry Press. 1993.(赵松林,唐文林.型钢孔型设计.北京:冶金工业出版社.1993)
4 LIN Chunfang,XU Linping.splitting Rolling. Beijing:The Metallurgical Industry
Press. 1995.(李芳春,徐林平.切分轧制.北京:冶金工业出版社.1995
作者简介:潘建洲,工程师,生产技术科长。