玉米浸泡及玉米浆浓缩岗位总结
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制酸流程
目前使用中的问题
1、硫磺在燃烧室的盛装托盘易烧坏 2、无二氧化硫泄漏应急处理方案 3、亚硫酸贮罐液位计(人眼观察式) 易出现液位偏差
制酸控制要点
玉米浆浓缩岗位
蒸发浓缩流程
浸泡液 → 稀玉米浆贮罐 → 预热器 → 四效 →
三效 → 一效 → 二效 → 浓玉米浆
玉米浆主要指标
干物质>40% 酸度:9%-14% 蛋白质>40% (按干物算)
6、缺少现场QC,因此制酸岗位员工以后必须培训一些简单的化验知识,要熟练
的掌握和操作滴定法检测亚硫酸的浓度;
问题及思考?
玉米浆浓缩
1、蒸发器的启动过程和控制全靠人眼观察,可变空间太大,尽可能自控; 2、稀玉米浆贮罐以及蒸浆过程泡沫大,由于泡沫带水,水里面就能带走我 们需要的有用的可溶物,我怀疑这是不是溶磷不达标的一个点? 3、顶洗四效效体时,用大量过程水洗效体的水来喷浆到皮渣里面,管路麻 烦,浪费能源物料,想办法处理或使用这部分水; 4、浓玉米浆贮罐,底部沉淀物较多,在正常放罐的情况下都有可能堵塞罐 底管道,加水管?空气管?还是加蒸汽管? 5、四效冷凝水怎么处理,这部分水酸度比较高,配料?(需要验证!已取 样测指标); 6、真空泵的真空度达不到要求的时候,怎么返回去检查。
溶磷9000 µ g/g以上(按干物算)
亚硫酸盐不超过0.3%(按干物算) 浓稠不透明,黄色或褐色
蒸发四效设备启动流程
开真空泵(-0.086Mpa以上) → 开打料泵,进四效
→四效第二试镜液位到1/2处,开阀门,进三效 → 三
效第二试镜液位到1/2处,开打料泵,进一效 → 一效 第二试镜液位到1/2处,开阀门,进二效 → 二效第二 试镜液位到1/2处,开始出成品玉米浆
四效设备主要工艺控制点
蒸发器
真空度 (Mpa) 温 度 (℃)
分离器
真空度 (Mpa) 温 度 (℃)
一效 二效 三效 四效
0 -0.04 -0.06 -0.078
100 88 72 62
-0.04 -0.06 -0.078 -0.090
88 72 60 48
问题及思考?
浸泡、制酸
1、咱们的管道布局比较混乱,没有一个统一的操作平台,操作阀门高低不一,
存在部分管道冗余,这个放在我们的设计上就要杜绝; 2、记录本有划改现象存在,所表述的工艺操作点不能达到让人看着有一目了然 的感觉,记录书写规范、表述简洁易懂; 3、一楼层面的卫生状况有问题,部分泵漏油、蒸汽阀门漏水,乱排的一个点, 尽量避免; 4、制酸、浸泡岗位无相应的保护用具(橡胶手套、易操作的防毒面具等); 5、板式换热器蒸汽阀门漏蒸汽,她们的操作方法是减小蒸阀汽开度,减小亚硫 酸出料阀开度,这个我们以后的设计必须要考虑:问题设备必须及时上报、及时 维修或更换;
改进意见
1、充分考虑电脑自控化的操作模式,实现温度、压力、液位全方位的自控, 以保证控制精度,从而达到节约人力资源的目的; 2、关于泡沫,我想到了两种方法:一是改变进出料的方式,用平缓一点的 的管道取代形成高垂直落差而直接进入贮罐的方式,第二点就是从贮罐中、 底部进料,形成水封; 3、操作的简单易行,避免某个岗位的操作员需要不停地跑上跑下来调控工 艺; 4、强化操作员的理论知识培训;
玉米浸泡及玉米浆浓缩岗位 学习周总结
浸泡制酸岗位
玉米浸泡控制
1、温度:48℃-54℃ 2、浸泡周期:72小时 3、亚硫酸浓度:0.25-0.35% 4、浸泡后玉米水分:42-46% 5、浸泡好的玉米用手挤压容易破 碎分出胚芽
玉米浸泡流程ห้องสมุดไป่ตู้
浸泡8h 7°Bè
浸泡35-40h 3-5°Bè
浸泡4-8h 0-3°Bè
5、由于我们发酵要用到含蛋白和淀粉的物料,过程水里面主要就是这些东
西,因此可以取消喷浆设备,顶洗效体的过程水用在配料里面,可以节约 用水同时节约管道和能源。