明胶生产污水处理工艺

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明胶生产污水处理工艺探讨

来源:中国环保产业更新时间:1-25 11:11 作者: 陈庆扬 (福建省新科环保技术有限公司)

摘要:明胶生产污水由于其污泥量极高且污泥本身的特点,所以处理技术一直是一大难题。本文以青海明胶股份有限公司污水处理工程的成功实例,探讨了高SS污泥处理的问题,以及在高海拔高寒地区冬季的明胶污水生化处理问题。

关键词:明胶生产污水,沉淀,转基因微生物

1 明胶生产污水的特点

明胶生产是以动物骨骼为主要原料,其工艺可简述为:骨粒→浸酸→退酸水洗→脱脂→浸灰→退灰水洗→ 中和→退酸水洗→提胶→清胶→板式蒸发器→长网干燥机→粉碎包装。其中浸酸工序产生的浸酸水中含有大量的磷,与石灰中和后产生副产品磷化钙,中和后的污水排往污水处理车间。

明胶生产污水具有以下特点:

(1)污水中主要含有骨粒中的动物油脂和蛋白质,这是构成污水中COD的主要物质,其COD大致在 3000mg/L,另外其中氨氮的含量为70mg/L,而实际总氮达到160mg/L左右,pH值在11左右。

(2)污水中含有大量的石灰渣、骨渣,其SS最高达1300mg/L;污水中还含有少量的磷酸根,其与钙质容易产生磷化钙沉淀,污泥的处理难度大。

(3)污水含油量大且多以乳状油存在,而乳状油通过隔油及沉淀是很难完全去除的。生化系统很难对油降解,如不进行分离就会增加后续生化处理的难度。

(4)污水排放水质水量波动性大,其中浸灰车间排放的污水碱性高,pH值在12左右,COD在2500~4000mg/L,污染物主要以动物蛋白及动物油为主;磷钙合成车间排放的污水COD为5000~8000mg/L,pH值在3左右;煮胶车间排放的污水呈中性,COD较高,在1.2万~2.4万mg/L,其中的污染物质以动物胶为主,较难降解。

2 青海明胶公司污水处理工艺设计

青海明胶股份有限公司位于青海省西宁市,年产 4500吨明胶。该公司的污水处理设施原设计为处理3000 吨/年排放污水,2008年进行扩建及技改后加大了回用水量,目前的排水量在1.5万吨/天左右,其中经初步处理后的回用水量约为1万吨/天,外排水5000吨/天左右,每天排放的绝干泥在20吨左右。

该工程在初沉池前的设施的处理量为1.5万吨/天,后继1#二沉池、气浮池、生化池等处理单元处理量为6000 吨/天。其废水水质及设计标准见表1,工艺流程见下图。

(1)格栅

格栅主要是去除少量的生活垃圾以及车间流失的大颗粒骨素等。污水处理厂格栅采用LF-W-LX900,栅片间距5mm。格栅池尺寸为3.0×1.0×1.5(m)。

(2)预沉集水池

明胶生产污水含渣量大,预沉所沉淀的污水污泥比重较大,其中有部分颗粒较大的骨素,其主要为生产过程流失的半成品,可进行回收。预沉集水池尺寸为16×21×4.5(m),有效容积为448m3。配套泵吸式行车吸泥机。经预沉后污水通过泵提升入初沉池。

(3)初沉池

初沉池尺寸为Ф28×4(m),有效容积为2462m3,钢混结构,水力停留时间为4小时。新配套1台桥式行车双边驱动刮泥机。

(4)1#二沉池

初沉池污水分流,其中9000吨/天左右流入1#沉淀池。辐流沉淀池尺寸为φ20×4(m)。配套全桥式双边驱动刮泥机1台。沉淀下来污泥由泵打入污泥干化场。沉淀后污水自流入回用水池,回用于生产。

(5)2#二沉池

辐流沉淀池尺寸为φ17×4m。配套全桥式双边驱动刮泥机一台,沉淀下来污泥由泵打入污泥干化场。

(6)气浮池

气浮池主要去除污水中的油,保证后续生化处理单元的处理效果。气浮采用涡凹气浮,气浮池尺寸为14×2×3(m)。污泥排放至干化场。气浮系统投加硫酸、PAC、PAM。

(7)A/O池

水解酸化池总有效容积为3600m3,停留时间为9.6小时。其中A段3.6小时,O段为6小时。A/O池的主要作用为:1)去除污水中部分有机物;2)通过活性污泥吸附沉降污水中绝大部分钙质,使后续IBAF系统载体不产生结垢,保证IBAF系统的稳定运行。

(8)终沉池

辐流沉淀池尺寸为φ22×4(m)。污泥部分进行回流,回流量约50%。

(9)IBAF池(曝气生物滤池)

IBAF池总有效容积为1800m3,停留时间为15.6小时。IBAF池内填充网状载体,通过IBAF独特的工艺特点不仅进一步除去污水中的有机物,而且其对氨氮有很高的去除率,保证出水达标排放。

(10)干化场

干化场尺寸为40×20×2(m),共3个,底部设盲沟排水。污泥经过脱水后由化肥厂自行拉走。

3 处理效果(见表2)

4 污泥的分离及处理

由于明胶行业的特殊性,及其生产污水的特点,其污泥具有以下特性:

(1)污泥中以钙质为主,浓度高流动性差,比重大,易沉淀;(2)污泥含有一定量的磷化钙,时间久易结块;(3)污泥量大且含有大量的石灰,pH值很高,油脂量高。

所以明胶生产的污泥处理是其污水处理系统的关键,直接影响到整个处理系统的运行。青海明胶公司污水处理工程对污泥的分离主要采用:

(1)预沉处理。主要沉降比较大的污泥及骨素,通过预沉减少后续沉淀系统的负担;采用空气搅拌,防止污泥沉积堵塞水泵吸入口从而堵塞提升泵。

(2)初沉处理。经预沉处理后污水还含大量的SS,而且该污水中含有大量的磷酸根,其与钙离子将形成磷酸钙沉淀,此时的初沉池也兼做反应池。

各沉淀池沉降的污泥含固率均达到5%左右,由于该污泥量大并且pH均在11以上,通过机械脱水如带式压滤机,污泥处理的运行费用核算如下:

(1)药耗:该厂每天产生绝干泥在20吨左右,投加的PAM量按绝干泥量的0.4%计,每天需至少80kgPAM,其中PAM 以30元/kg计,每天药费为2400元。

(2)脱水机电耗:采用带式压滤机至少要6台2m带宽,另外要配相应加药机与脱水机房,其中每套脱水机每小时运行电耗为6度,每天运行8小时,总电耗为288 度;电价按0.5元/度计,每天电费约144元。

(3)人工费:操作人员6人,每人工资按60元/天计,共计360元/天。

综上,采用带式脱水机,其运行费用约为2904元/天。

目前该公司采用两辆运输车拉泥,运输由该公司负责,装载费用由化肥厂家支付,其运输费不超过300元/天。

5 生物处理

明胶生产污水生化处理存在很多难点。首先,明胶生产污水含有大量的油脂,在低温下微生物对其降解力极低;其次,明胶污水中含钙量极高,如直接采用生物膜法,载体将慢慢结垢,运行2~3个月后系统将会完全瘫痪;如采用活性污泥法,大量的钙质将会大大降低活性污泥的活性;另外,明胶生产污水中含有大量的胶原蛋白,其生化性差,而且污水含有的氯根也会严重影响生化处理效果。

针对明胶生产污水的特点,青海明胶股份有限公司污水厂在进入生化池前设置了气浮工艺,通过气浮去除大部分的油脂,减少油脂对生化系统的影响;明胶污水钙含量极高,如果采用物化法将其大部分去除,不太现实,所以该生化系统采用了活性污泥法结合生物膜法(IBAF工艺),通过活性污泥结合吸附绝大部分的钙质,所以该活性污泥灰分较高,活性相对较差;而IBAF 具有很高的容积负荷,保证了污水处理的整体去除率。

青海西宁市最低温度为-26.60℃,一年有1/3时间的气温在摄氏零度以下,如果将污水池建在室内进行保温,将会增加污水处理设施的基建投资。该青海明胶公司污水处理站的生化池体建在室外,为保温,其池体绝大部分在地下,其污水处理车间排放的污水含有一定的热量,并且始终处于流动状态,所以冬季整个处理系统的污水温度基本在零度以上。由于传统微生物在60℃以下的降解速率极其缓慢,在低温下的生化处理能否达到理想效果至关重要。

该公司的明胶生产污水处理采用进口转基因微生物接菌,该菌种在零度以上均能保持正常的降解能力。采用的IBAF 工艺(固定化微生物-曝气生物滤池),是在固定化微生物技术(IM)基础上,结合曝气生物滤池(BAF)发展而成的污水处理新工艺。与传统的曝气生物滤池相比,IBAF采用一类高效悬浮大孔载体,该载体比表面积大(80m2/g),孔隙率高(98%)。同时,通过分子设计,在载体引入大量的活性和强极性基团并通过固定化技术,将大量专性菌牢牢固定在载体上,通过固定化技术将该菌种进行固定繁殖。

6 经济分析

该公司污水处理工程总投资约1400万元,其中土建约600万元,设备费约650万元,设计安装调试等技术服务费约150万,吨水投资1000元。

运行费用:其中电耗约0.17元/m3水;所加药剂为硫酸、PAC、PAM,所用药剂均在气浮段,其中硫酸投加量约为600ppm,硫酸吨价以400元计,加酸费为0.24 元/吨;PAC投加量约为80ppm,吨价1500元计,PAC药费为0.12元/吨;PAM投

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